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倒立式電流互感器
常見故障及異常原因分析生產(chǎn)廠家傳奇電氣(沈陽(yáng))有限公司德國(guó)TRENCH上海MWB江蘇思源赫茲互感器有限公司大連互感器有限公司上海TRENCH沈變互感器廠
一、倒立式電流互感器常見廠家情況二次電流互感器總烴超標(biāo);220kV電流互感器內(nèi)部故障;電流互感器色譜異常;220kV電流互感器爆炸,色譜異常;220kV電流互感器爆炸,色譜異常2、倒立式電流互感器出現(xiàn)的異常及故障情況倒立式正立式二次繞組在上部二次繞組在下部二、倒立式電流互感器結(jié)構(gòu)特點(diǎn)1、結(jié)構(gòu)1.膨脹器外罩2.排氣塞3.膨脹器位置指示器4.金屬膨脹器5.高壓絕緣6.二次繞組7.一次端子8.儲(chǔ)油柜9.瓷套10.底座11.二次端子盒12.二次端子13.注放油塞2、優(yōu)點(diǎn):通過改變一次繞組連接方式可得到1:2:4三種電流比;正立式互感器只有兩種電流比。頭部?jī)?chǔ)油柜焊接密封,防滲漏油效果明顯。一次導(dǎo)體較短,與正立式相比容易滿足較高動(dòng)熱穩(wěn)定電流的要求,同時(shí)也不需要接一次過電壓保護(hù)器。由于一次繞組沒有電容屏,也不存在正立式一次“U”型底部受潮故障現(xiàn)象,因此接母差保護(hù)時(shí)可任意選擇二次保護(hù)卷。P1P266kV正立式倒立式結(jié)構(gòu)二次繞組和鐵心二次繞組鐵心220kV及以上正立式P1P2
3、缺點(diǎn):由于二次繞組和鐵心在互感器的頭部,使得互感器重心較高。
《110(66)~500kV互感器技術(shù)規(guī)范》中2.10款,要求電流互感器的運(yùn)輸過程中不能有嚴(yán)重震動(dòng)、顛簸和沖撞現(xiàn)象。
由于體積較小,內(nèi)部絕緣的變壓器油很少(約正立式同電壓等級(jí)的60%),不能長(zhǎng)期采油樣化驗(yàn)。
對(duì)于需要采油樣的倒立式互感器,采油數(shù)次后要進(jìn)行補(bǔ)油。
3、缺點(diǎn):從結(jié)構(gòu)原理上說,倒立式電流互感器優(yōu)點(diǎn)多于正立式,但由于對(duì)其工藝和材料要求比較嚴(yán)格,因此國(guó)內(nèi)很多廠家都不把這種結(jié)構(gòu)的互感器作為主打產(chǎn)品推向市場(chǎng)。上海MWB及德國(guó)原裝的倒立式電流互感器在國(guó)內(nèi)也發(fā)生過很多次異常。4、二次繞組外屏蔽二次繞組試驗(yàn)合格后,放置在球狀屏蔽罩內(nèi),屏蔽罩為鋁合金材料二次引線通過引線管引到CT底部二次引線管二次繞組屏蔽罩屏蔽罩5、二次繞組外絕緣包扎產(chǎn)品的主絕緣包在二次繞組屏蔽罩外,因此這部分的絕緣材料非常關(guān)鍵。二次引線管為Φ44鋁合金管,中間部分紙包絕緣內(nèi)加26層電容屏,絕緣厚度32.5mm。電容屏
這批互感器是1998年沈變互感器廠生產(chǎn),1999年投入運(yùn)行,2000年發(fā)現(xiàn)油中總烴超標(biāo),而且H2含量很高,沒有乙炔。這批產(chǎn)品為沈變互感器廠首批生產(chǎn)的倒立式電流互感器。2001年在大連第一互感器廠解體檢查。解體檢查發(fā)現(xiàn)二次包主絕緣電纜紙層間有大量凝固的X-臘,分析原因?yàn)楫a(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)不合理,造成局部位置場(chǎng)強(qiáng)分布高度集中,絕緣油在電場(chǎng)的作用下,分解出烴類氣體,同時(shí)生成X-臘。三、倒立式電流互感器異常及故障情況原因分析(一)倒立式電流互感器異常原因分析(二)互感器異常原因分析
1、異常的發(fā)現(xiàn):
運(yùn)行人員發(fā)現(xiàn)幾臺(tái)互感器膨脹器有漏油、變形和油位普遍升高現(xiàn)象,于是對(duì)所有電流互感器進(jìn)行全面檢查,發(fā)現(xiàn)這批互感器中有13臺(tái)H2嚴(yán)重超標(biāo),并伴有一定的CH4產(chǎn)生。立即停止運(yùn)行,并將這批互感器全部返廠。(1)抽樣情況在全部返廠的60臺(tái)電流互感器中,共挑選了39臺(tái)有代表性的產(chǎn)品進(jìn)行了高壓試驗(yàn),其中帶過電的9臺(tái),未帶過點(diǎn)的30臺(tái)。在帶過電的9臺(tái)互感器中,7臺(tái)H2大于10000ppm,1臺(tái)H2為84ppm,1臺(tái)沒有H2;試驗(yàn)項(xiàng)目為局部放電、介損和溫升試驗(yàn)。(見明細(xì)表)不帶電的30臺(tái)互感器全部做了局部放電試驗(yàn)和介損試驗(yàn).所有抽查到的互感器介損全部合格。2、返廠檢查情況(2)試驗(yàn)情況7臺(tái)H2嚴(yán)重超標(biāo)的互感器(10000ppm以上),局放試驗(yàn)加壓剛到30kV時(shí),放電量就全部大于10000pC。對(duì)其中2臺(tái)進(jìn)行了抽真空脫氣,H2含量由原來24619ppm/12798ppm,降低到1890ppm/735ppm,可以加壓到72.5kV,這時(shí)的局部放電量為5000~8000pC。說明這批互感器局部放電量與內(nèi)部產(chǎn)生的氣體多少有關(guān)對(duì)其中2臺(tái)2×600/5A的互感器做了溫升試驗(yàn),加電流740A(額定電流600A的1.2倍),試驗(yàn)時(shí)間大于5小時(shí),各端子溫升全部合格。沒帶電過的30臺(tái)互感器,電壓加到72.5kV時(shí),局部放電量均不大于5pC,全部合格。
說明沒帶過電的互感器通過局部放電、介損試驗(yàn)是檢測(cè)不出來的(3)解體情況現(xiàn)場(chǎng)兩次共解體檢查了5臺(tái)色譜嚴(yán)重超標(biāo)的產(chǎn)品,解體檢查情況如下:甘泉二線B相其中3臺(tái),發(fā)現(xiàn)支桿頸部外絕緣表面有黑色痕跡,經(jīng)鑒定,為鑄鋁外殼的擦痕。母聯(lián)C相、所內(nèi)B相,也發(fā)現(xiàn)有同樣的黑色擦痕。母聯(lián)C相進(jìn)一步解體,發(fā)現(xiàn)甘泉二線B相、所內(nèi)B相等4臺(tái)互感器二次引線管電容屏多層有裂紋,而且這些裂紋全部在同一側(cè)的同一個(gè)位置。母聯(lián)B相,解體發(fā)現(xiàn)一次導(dǎo)電管P1側(cè)有過熱跡象,經(jīng)確認(rèn)為P1接線端子氬弧焊時(shí)用濕麻布降溫時(shí)殘留水份造成,不是運(yùn)行中過熱產(chǎn)生。檢查二次繞組鐵心全部使用新硅鋼片,接頭較少,沒有過熱痕跡。絕緣材料與包扎
主絕緣采用的是德國(guó)奧斯龍紙業(yè)公司生產(chǎn)的德莎牌絕緣材料,二次引線管部分使用的是樂山瑞松紙業(yè)生產(chǎn)的絕緣材料,變壓器油采用的是克拉瑪依45#油。(4)原因分析1、通過以上的試驗(yàn)和部分產(chǎn)品的解體檢查情況,可以確定的是這批互感器出廠試驗(yàn)項(xiàng)目全面,指標(biāo)合格,現(xiàn)場(chǎng)交接試驗(yàn)也全部合格,但帶電后部分互感器內(nèi)部開始產(chǎn)生H2,說明這部分產(chǎn)品內(nèi)部出現(xiàn)了一般試驗(yàn)無(wú)法檢測(cè)到的隱藏缺陷,這一點(diǎn)通過局部放電試驗(yàn)、介損試驗(yàn)以及色譜分析得到確認(rèn)。2、通過對(duì)9臺(tái)異常互感器進(jìn)行高壓試驗(yàn)、5臺(tái)解體檢查可以確認(rèn)這批互感器產(chǎn)生H2、CH4升高的原因?yàn)槎我€管的電容屏裂紋而產(chǎn)生低能放電,造成電容屏裂紋的主要原因是由于互感器受到了嚴(yán)重的搖擺或沖擊。3、關(guān)于油位普遍升高問題,是由于廠方交貨時(shí),按運(yùn)行單位要求互感器內(nèi)部注油偏多,由于氣候變暖,油位普遍升高,屬于正?,F(xiàn)象。4、產(chǎn)生互感器二次引線管屏裂的主要環(huán)節(jié),應(yīng)該在設(shè)備出廠后,到設(shè)備安裝到構(gòu)架上這段時(shí)間內(nèi)。而這段時(shí)間只有運(yùn)輸和卸車兩個(gè)主要環(huán)節(jié)。電容屏產(chǎn)生裂紋的主要原因(1)由于場(chǎng)站外約700米的道路嚴(yán)重坑洼不平,倒立式互感器由于其重心高的特點(diǎn),經(jīng)過這段道路時(shí),發(fā)生嚴(yán)重?fù)u擺和顛簸,造成部分互感器二次引線管電容屏在中部發(fā)生局部裂紋。(2)互感器進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)后,施工單位在卸車過程中,由于現(xiàn)場(chǎng)施工地面不平,部分互感器發(fā)生了傾倒,造成一定的機(jī)械損傷,以致電容屏開裂。其中3臺(tái)返廠更換了一次導(dǎo)桿,但沒有更換內(nèi)絕緣。經(jīng)了解并確認(rèn),入場(chǎng)前道路有約700米的嚴(yán)重坑洼路段,互感器受到顛簸;在現(xiàn)場(chǎng)卸車時(shí),部分互感器發(fā)生了傾倒。因此,最后確定造成這批互感器電容屏產(chǎn)生裂紋的主要原因?yàn)橐韵聝煞矫妫杭夹g(shù)參數(shù),頭部重量約100kg,引線管長(zhǎng)1103mm,裂屏均發(fā)生在距尾端530~670mm間,而且均在10層以上,電容屏長(zhǎng)350mm?;ジ衅鲀A倒時(shí)受力情況模擬圖。油二次繞組和鐵心一次繞組二次引線管F傾倒時(shí)的受力分析電容屏1103(三)220kV倒立式互感器爆炸及異常原因分析1、故障經(jīng)過變電站運(yùn)行人員聽到戶外有爆炸聲,檢查發(fā)現(xiàn)220kV場(chǎng)區(qū)一主一次B相電流互感器上部?jī)?chǔ)油柜爆炸開裂并著火。8時(shí)03分,消防隊(duì)到現(xiàn)場(chǎng)將火撲滅(著火時(shí)間1小時(shí)20分)。2、設(shè)備基本情況
該變電站220kV共有3臺(tái)電流互感器,全部為倒立式結(jié)構(gòu),型號(hào)為L(zhǎng)VB-220W2,***互感器有限公司2007年4月出廠,2007年11月29日投運(yùn)。秋檢中發(fā)現(xiàn)其中的B相互感器乙炔達(dá)到153ppm(注意值為1ppm),經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)查看,該電流互感器膨脹器已經(jīng)完全脹開,外殼落在互感器的構(gòu)架上,膨脹器上蓋落在距該互感器10米遠(yuǎn)處。儲(chǔ)油柜沿焊接面完全開裂,上半部?jī)A斜,可見內(nèi)部二次線包被火大面積燒黑跡象,二次包絕緣紙、電容屏、等電位連線多處燒斷。3、故障原因分析通過以上檢查,可以斷定該互感器為內(nèi)部故障所引起,初步認(rèn)定其直接原因?yàn)楫a(chǎn)品質(zhì)量問題:(1)該互感器故障現(xiàn)象可以看出,二次繞組屏蔽罩外絕緣紙燒損,局部有散花炸開狀,可以初步判定為主絕緣擊穿故障。(2)解體檢查發(fā)現(xiàn)一次繞組導(dǎo)電桿對(duì)二次屏蔽罩間有明顯放電痕跡,說明此處主絕緣存在薄弱點(diǎn),致使一次電壓經(jīng)薄弱點(diǎn)向二次屏蔽罩放電(接地),放電電弧造成內(nèi)部絕緣油壓力突然升高,致使互感器頭部?jī)?chǔ)油柜炸開,變壓器油與空氣接觸,在短路電弧的作用下,起火。4、異常相互感器解體檢查情況(1)色譜異常返廠的互感器,解體前試驗(yàn),結(jié)果為:介質(zhì)損失角:10kV下小于0.3%(出廠值0.19%),但加壓到30kV時(shí),數(shù)據(jù)非常大,無(wú)法讀數(shù)。局部放電:加壓到153kV時(shí),放電量達(dá)到10000以上。(2)扒開二次引線管絕緣,發(fā)現(xiàn)第一個(gè)電容屏(由外向內(nèi))在距離底部1600mm處鋁鉑有裂紋,但沒有完全斷開;(3)繼續(xù)向下檢查,發(fā)現(xiàn)第二層,在相同位置電容屏整個(gè)圓周完全斷裂約10mm,且在電容屏斷裂處有放電痕跡。在相同位置,在第三層、第四層第五層均有同樣斷裂和放電。由于二次引線管外包電容屏及絕緣紙?jiān)谕粋€(gè)位置都有10mm寬的裂縫,說明此部位受到作用力方向相反、強(qiáng)大的拉力,經(jīng)討論分析,可產(chǎn)生這種現(xiàn)象的原因如下:由于引線管、電容屏和絕緣紙的膨脹系數(shù)不同,在加熱干燥過程中產(chǎn)生的熱應(yīng)力在為了得到釋放,造成此處開裂;在互感器芯柱干燥和安裝過程中,由于倒立干燥和吊裝,吊車在升高和降落過程中,進(jìn)行反復(fù)的急停和加速,電容屏受到軸向沖擊力的作用,導(dǎo)致電容屏和絕緣層被拉開,產(chǎn)生斷裂。(4)產(chǎn)生異常的原因
500kV變電站220kV金石乙線A相電流互感器發(fā)生爆炸并起火,現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)互感器儲(chǔ)油柜炸開并起火,儲(chǔ)油柜上半部分連同膨脹器完全脫落,支持磁套中間部位炸碎。16時(shí)10分,經(jīng)消防隊(duì)員進(jìn)行了滅火。
1、故障經(jīng)過(四)220kV倒立式互感器爆炸及異常原因分析
該變電站220kV電流互感器為上海MWB公司生產(chǎn)的充油倒立式產(chǎn)品,為全密封結(jié)構(gòu),不允許用戶自行采油樣。該互感器故障原因?yàn)閮?nèi)部主絕緣擊穿造成的。產(chǎn)生主絕緣擊穿的主要原因?yàn)樵摦a(chǎn)品在制造過程中,二次線圈屏蔽罩外包絕緣局部沒有達(dá)到工藝要求,毛刺、雜質(zhì)等,致使互感器在運(yùn)行中電場(chǎng)分布不均勻,產(chǎn)生局部放電,最后主絕緣擊穿。2、產(chǎn)生故障的原因3、色譜異常原因分析
由于金石乙線互感器出現(xiàn)爆炸起火事故后,安排該站所有220kV倒立式電流互感器取油樣化驗(yàn),發(fā)現(xiàn)45臺(tái)互感器中,17臺(tái)色譜出現(xiàn)異?;蛟鲩L(zhǎng)較快,而且部分互感器總烴超過150ppm,其中主要成分為H2、甲烷、乙烯,2臺(tái)有少量乙炔。同時(shí)重新對(duì)所有互感器的交接試驗(yàn)成績(jī)進(jìn)行了審查,發(fā)現(xiàn)大部分互感器介質(zhì)損失角交接試驗(yàn)成績(jī)與出廠值對(duì)比有較大變化,最大增加77%。根據(jù)以上情況,與廠方協(xié)商,廠方愿意將全部互感器進(jìn)行更換和返廠修理。
H2升高的原因
廠家認(rèn)為由于互感器的金屬脫氫工藝沒有處理好,致使不銹鋼材料與絕緣油發(fā)生化學(xué)反應(yīng),產(chǎn)生H2。所有返廠產(chǎn)品全部更換了金屬膨脹器。
介質(zhì)損失角增大的原因
由于現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)條件與制造廠試驗(yàn)室條件相差較大,如現(xiàn)場(chǎng)的空氣濕度、鹽密度、屏蔽及溫度等等,對(duì)介損值的影響較大。通過互感器返廠后重新試驗(yàn),驗(yàn)證了這個(gè)說法基本正確。四、防止倒立式電流互感器出現(xiàn)問題異常的注意事項(xiàng)1、倒立式互感器由于頭重腳輕的特點(diǎn),按照規(guī)定220kV及以上的倒立式互感器必須臥倒運(yùn)輸,并且要求加裝沖撞記錄儀進(jìn)行振動(dòng)監(jiān)視。部分制造廠在運(yùn)輸過程中,很少有對(duì)運(yùn)輸?shù)缆诽崆膀?yàn)道并采取相應(yīng)措施,而新建變電站場(chǎng)區(qū)內(nèi)外一般路況都不好,極易造成倒立式互感器在這段路面發(fā)生損傷,如上述互感器出現(xiàn)的二次引線管電容屏斷裂故障等。2、部分制造廠在裝配環(huán)節(jié)上還存在一定的問題,如吊裝、浸油后靜放時(shí)間及出廠試驗(yàn)等。3、認(rèn)真審核互感器設(shè)備的交接試驗(yàn)。由于制
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