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摘要:我公司4500t/h熟料生產(chǎn)線生產(chǎn)中,預(yù)熱器系統(tǒng)出現(xiàn)分解爐還原氣氛重、窯尾結(jié)皮嚴(yán)重、系統(tǒng)阻力偏高、燃燒器漏風(fēng)嚴(yán)重等問題,我們對此一一進行改造,保證了生產(chǎn)的正常穩(wěn)定運行。關(guān)鍵詞:預(yù)熱器;分解爐;還原氣氛:窯尾結(jié)皮;系統(tǒng)阻力;燃燒器漏風(fēng)0引言我公司4500t/h熟料生產(chǎn)線,配套建設(shè)10MW余熱發(fā)電和協(xié)同處置項目,燒成系統(tǒng)配備Ф4.8m×72m回轉(zhuǎn)窯、RF5/5500預(yù)熱器帶分解爐系統(tǒng),生產(chǎn)中,預(yù)熱器系統(tǒng)出現(xiàn)各種問題,我們根據(jù)問題特點,對相關(guān)結(jié)構(gòu)和工藝進行優(yōu)化調(diào)整,保證了生產(chǎn)的正常穩(wěn)定運行。1分解爐噴煤嘴旋翼的優(yōu)化調(diào)整分解爐出口一氧化碳長期偏高4000~6000ppm,煤粉燃燒效率低。分析認(rèn)為,問題的原因是分解爐煤粉燃燒狀態(tài)不理想,存在燃燒滯后現(xiàn)象。對分解爐噴煤嘴旋翼進行優(yōu)化調(diào)整(見圖1),將旋齒角度由32°改為46°,內(nèi)置6組導(dǎo)向風(fēng)翼使噴嘴風(fēng)速更快,當(dāng)煤粉經(jīng)過呈現(xiàn)擴散螺旋式噴出,使煤粉噴出后形成良好的工作面,利于燃燒,降低分解爐出口一氧化碳。
2耐火材料及施工優(yōu)化調(diào)整三次風(fēng)管彎頭處由于風(fēng)速高磨損大,導(dǎo)致澆注料壽命在5個月左右,磨損后現(xiàn)場漏灰漏風(fēng),影響系統(tǒng)能耗及環(huán)境衛(wèi)生。通過優(yōu)化調(diào)整耐火材料施工,采用高耐磨澆注料和砌硅莫磚混砌形式,延長耐火材料使用壽命可達到12個月。窯尾由于高溫和有害物質(zhì)富集導(dǎo)致結(jié)皮嚴(yán)重,頻繁堵塞預(yù)熱器,導(dǎo)致熟料標(biāo)煤耗偏高。通過優(yōu)化調(diào)整耐火材料施工,將煙室立墻、C5錐部、窯尾煙室縮口等部位耐火材料由原本的單一澆注料施工,調(diào)整為微晶板和抗結(jié)皮澆注料搭配施工工藝(見圖2)。目前煙室縮口處不長結(jié)皮,預(yù)熱器堵塞故障大幅度降低,使崗位勞動強度降低的同時又降低系統(tǒng)阻力和熱耗。
3預(yù)熱器旋風(fēng)筒的優(yōu)化調(diào)整預(yù)熱器旋風(fēng)筒出現(xiàn)阻力偏高,高溫風(fēng)機電流偏高,嚴(yán)重制約窯系統(tǒng)產(chǎn)量發(fā)揮。通過對預(yù)熱器系統(tǒng)工藝標(biāo)定,找到瓶頸位置。將C1~C4旋風(fēng)筒平段位置改為斜段(見圖3),減少物料堆積,避免系統(tǒng)垮料,降低系統(tǒng)阻力。改造后預(yù)熱器C1出口壓力由-6200Pa降為-5800Pa,C1出口一氧化碳由5000ppm降為560ppm,高溫風(fēng)機電流降低2A,年節(jié)電費約10萬。
4火嘴密封的優(yōu)化調(diào)整火嘴密封是回轉(zhuǎn)窯的重要組成部分之一。密封裝置密封性能的好壞,對回轉(zhuǎn)窯的工藝操作能否正常進行關(guān)系較大。這是因為回轉(zhuǎn)窯是在負(fù)壓下進行操作,如果火嘴與窯門罩間密封不好,則外部冷空氣進入窯內(nèi),使窯內(nèi)的物料量、燃燒量和空氣量的一定關(guān)系比例遭到破壞,減少了由冷卻機入窯的二次風(fēng)量,降低了二次風(fēng)風(fēng)溫,使熱耗增大,增大了鍛燒成本。同時大量冷風(fēng)的進入,也會增加排風(fēng)機的負(fù)荷,增加用電量。在生產(chǎn)工藝不正常,窯頭正壓的情況下,會引起窯頭罩的粉塵通過火嘴不良的密封噴出窯門罩,引起現(xiàn)場環(huán)境污染。原采用魚鱗片密封,生產(chǎn)中出現(xiàn)漏風(fēng)、漏料問題。通過對火嘴密封技改,采用迷宮密封形式和巖棉填充進行密封(見圖4),可以徹底解決正壓時的冒灰飛砂料污染現(xiàn)場的問題,同時在負(fù)壓的工藝條件下,最大限度地減少窯外冷風(fēng)的進入,減少氮氧化物的形成和排放,同時可以降低燃料的消耗,降低風(fēng)機的用風(fēng)量,節(jié)能減排的效果顯著。
該密封的漏風(fēng)系數(shù)可以控制在0.5%以內(nèi),杜絕了冒灰漏風(fēng)現(xiàn)象的發(fā)生。由于此種結(jié)構(gòu)密封效果良好,經(jīng)過改造以后,煤耗最低可以降低0.3kg/t.cl,電耗至少可以降低0.05kWh/t.cl,按年產(chǎn)180萬噸熟料計算,年節(jié)約燃料費用:0.3×180×10000/1000×1500/10000=81萬元;年節(jié)約電費:0.05×180×10000×0.5/10000=4.5萬元5其他改進(1)日常對系統(tǒng)進行密閉堵漏,及檢修期間對窯尾縮口尺寸優(yōu)化調(diào)整(尺寸由2.26m增加至2.32m),耐火材料使用新型微晶板和抗結(jié)皮澆注料施工工藝,避免結(jié)皮影響窯內(nèi)通風(fēng),降低系統(tǒng)阻力。(2)通過工藝調(diào)整窯爐用風(fēng),逐步打開三次風(fēng)閥三次風(fēng)溫提高100℃,提高分解爐煤粉燃燒效率,C出口一氧化碳控制在1000ppm以內(nèi),分解爐出口一氧化碳在3000ppm以內(nèi),使熱耗降低。(3)調(diào)整C撒料板形式及角度(由板式改為扇形角度由30°改為25°,見圖5),使分解爐中部溫度提高40℃,提高分解爐內(nèi)燃燒效率,分解爐出口CO降低2000ppm,影響標(biāo)煤耗降低(材料費用:3萬元)。
(4)二次風(fēng)溫一直偏低1040~1060℃,通過對篦冷機固定璧床角度及落料點位置探索優(yōu)化,將第一排固定壁板進行封堵,固定璧床整體角度
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