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鍋爐事故案例分析題鍋爐事故案例分析題11 某廠運(yùn)行人員誤操作引起鍋爐跳閘12引風(fēng)機(jī)靜葉開度突變導(dǎo)致鍋爐mft事件43一次風(fēng)機(jī)喘振導(dǎo)致鍋爐mft54一次風(fēng)機(jī)失速事件85某廠1爐滅火事件分析106某電廠#3機(jī)組非停事件137某電廠1機(jī)組非停事件168某電廠#3機(jī)組汽動(dòng)給水泵汽源切換不當(dāng)造成水冷壁超溫保護(hù)動(dòng)作機(jī)組跳閘209某電廠減水過(guò)快給水流量低保護(hù)動(dòng)作鍋爐mft2410某電廠開機(jī)過(guò)程中給水流量低mft(600直流爐)2711某電廠汽泵最小流量閥快開給水流量急劇下降mft動(dòng)作2912某電廠過(guò)熱汽溫高保護(hù)動(dòng)作mft3013 #1鍋爐一次風(fēng)機(jī)b失速(600mw直流爐)3214某鍋爐f1燃燒器燒損故障3415某廠輔汽壓力變化引起鍋爐給水流量低滅火(600mw機(jī)組)3616 低負(fù)荷停磨導(dǎo)致水冷壁溫度偏差大、超溫(600mw直流爐)3917運(yùn)行人員操作不當(dāng)鍋爐滅火機(jī)組運(yùn)。(300mw汽包爐)4018運(yùn)行人員操作不當(dāng)鍋爐滅火機(jī)組運(yùn)。(600mw汽包爐)4219操作不當(dāng)引起一次風(fēng)機(jī)搶風(fēng)。(600mw汽包爐)4420并列一次風(fēng)機(jī)導(dǎo)致水位事故鍋爐滅火。(600mw汽包爐)461 某廠運(yùn)行人員誤操作引起鍋爐跳閘事故經(jīng)過(guò):1.事件發(fā)生前的機(jī)組運(yùn)行方式:機(jī)組負(fù)荷550mw。 b、c、d、e、f磨運(yùn)行,機(jī)組為手動(dòng)控制方式,a、b一次風(fēng)機(jī),送風(fēng)機(jī),吸風(fēng)機(jī)運(yùn)行,風(fēng)機(jī)全部投自動(dòng),a、b汽泵運(yùn)行,a凝結(jié)水泵運(yùn)行,a、b循環(huán)水泵運(yùn)行,其它輔機(jī)運(yùn)行正常。2、事件經(jīng)過(guò)及處理:2006年1月30日22時(shí)22時(shí)05分#3機(jī)組按調(diào)度令減負(fù)荷至450mw,運(yùn)行各項(xiàng)參數(shù)正常。22時(shí)16分a操作員下令:“將#3爐引風(fēng)機(jī)切一臺(tái)低速運(yùn)行”,b操作員正在減送風(fēng)量,同時(shí)btg鍋爐屏“鍋爐泄漏”報(bào)警,b操作員去復(fù)歸報(bào)警光字牌。此時(shí)a操作員自己將#3號(hào)爐#2引風(fēng)機(jī)切低速,5秒鐘后(引風(fēng)機(jī)高速開關(guān)斷開17秒后合上低速開關(guān),此時(shí)#2引風(fēng)機(jī)低速開關(guān)還未合)b操作員復(fù)歸完報(bào)警光字牌繼續(xù)執(zhí)行a操作員令,就將#3號(hào)爐#1引風(fēng)機(jī)進(jìn)行切低速操作。22時(shí)20分3機(jī)組由于主操作員下令不明確,兩名操作員之間配合不好,操作不當(dāng),造成兩臺(tái)引風(fēng)機(jī)同時(shí)失去,引起鍋爐mft,機(jī)組跳閘停機(jī)。跳閘首出“兩臺(tái)引風(fēng)機(jī)失去”。3機(jī)組于1月31日2時(shí)46分重新與系統(tǒng)并列。原因分析:1、 運(yùn)行人員分工不明確,尤其兩名操作員之間配合不好,主操作員下達(dá)命令不夠具體和明確,操作員相互之間操作沒(méi)有互相通知提醒,造成兩人同時(shí)進(jìn)行兩臺(tái)引風(fēng)機(jī)高低速切換操作是引發(fā)本次事故的直接原因。2、由于設(shè)計(jì)上引風(fēng)機(jī)切低速時(shí),高速開關(guān)斷開17秒后合低速開關(guān),也就是引風(fēng)機(jī)停止反饋存在17秒。在此期間切換另一臺(tái)引風(fēng)機(jī),兩臺(tái)引風(fēng)機(jī)停止反饋同時(shí)存在,滿足鍋爐mft保護(hù)中“兩臺(tái)引風(fēng)機(jī)失去”條件導(dǎo)致鍋爐跳閘,是引發(fā)本次事故的間接原因。暴露問(wèn)題:1、 引風(fēng)機(jī)高低速切換閉鎖邏輯不完善,容易造成運(yùn)行人員誤操作。2、平時(shí)工作中運(yùn)行人員分工不明確,尤其兩名操作員之間配合不好,主操作員下達(dá)命令不夠具體和明確,操作員相互之間操作沒(méi)有互相通知提醒。3、操作員責(zé)任心不強(qiáng),麻痹大意,沒(méi)有認(rèn)真檢查監(jiān)視設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài),沒(méi)有核對(duì)設(shè)備啟停位置盲目操作。4、 運(yùn)行管理不到位,各項(xiàng)規(guī)章制度、技術(shù)措施等不能夠有效執(zhí)行。防范措施:1、 修改熱工邏輯,增加引風(fēng)機(jī)同時(shí)切換閉鎖。在一臺(tái)引風(fēng)機(jī)高低速切換時(shí)(停止反饋消失前或切換操作60s以內(nèi)),另一臺(tái)引風(fēng)機(jī)禁止進(jìn)行高低速切換。2、 運(yùn)行人員要密切配合,分工明確,尤其3、4機(jī)組集控運(yùn)行人員,在平時(shí)監(jiān)盤調(diào)整時(shí)要有所分工,各有側(cè)重。各級(jí)崗位人員下令必須準(zhǔn)確,不能含糊其詞。參數(shù)調(diào)整、設(shè)備啟停要相互通知,做好相關(guān)調(diào)整,時(shí)時(shí)進(jìn)行聯(lián)系溝通。3、 對(duì)運(yùn)行人員的責(zé)任心要進(jìn)一步嚴(yán)格要求,從日常小的操作做起,教育培養(yǎng)運(yùn)行人員要養(yǎng)成每次操作前要認(rèn)真思考然后再操作的好習(xí)慣,杜絕麻痹大意,盲目操作。4、 加強(qiáng)運(yùn)行管理,保證各項(xiàng)規(guī)章制度、技術(shù)措施等能夠有效執(zhí)行。2引風(fēng)機(jī)靜葉開度突變導(dǎo)致鍋爐mft事件事件經(jīng)過(guò):1、事故前機(jī)組運(yùn)行方式:機(jī)組負(fù)荷450mw。 b、c、d、e、f磨運(yùn)行,機(jī)組為手動(dòng)控制方式,a、b一次風(fēng)機(jī),送風(fēng)機(jī),吸風(fēng)機(jī)運(yùn)行,風(fēng)機(jī)全部投自動(dòng),a、b汽泵運(yùn)行,a凝結(jié)水泵運(yùn)行,a、b循環(huán)水泵運(yùn)行,其它輔機(jī)運(yùn)行正常。2、事件經(jīng)過(guò)及處理:2007年5月14日3時(shí)56分, 監(jiān)盤主值接值長(zhǎng)令將機(jī)組由450mw加至500mw,當(dāng)值副值班員進(jìn)行爐膛壓力的調(diào)節(jié)工作。4時(shí)03分,輸入數(shù)字指令修改爐膛負(fù)壓定值到-100pa(實(shí)際點(diǎn)出偏置窗口),突然鍋爐b引風(fēng)機(jī)出口靜葉由56%突然開至100%,同時(shí)a引風(fēng)機(jī)出口靜葉由48%突然降至0%,爐膛負(fù)壓瞬間由-80pa增至+800pa,后又到-1900pa,引起鍋爐mft動(dòng)作,跳閘首出“爐膛壓力低低”。原因分析:運(yùn)行人員本應(yīng)在引風(fēng)機(jī)靜葉操作窗口上設(shè)置爐膛負(fù)壓定值,誤點(diǎn)出偏置窗口并在此畫面上進(jìn)行指令輸入,致使兩臺(tái)引風(fēng)機(jī)出口靜葉開度突變,爐膛壓力發(fā)生大幅波動(dòng),導(dǎo)致爐膛壓力低低保護(hù)動(dòng)作。暴露問(wèn)題:1、運(yùn)行人員工作責(zé)任心不強(qiáng),精神不集中,操作不認(rèn)真,造成誤操作是引發(fā)此次事故的主要因素。2、dcs操作畫面設(shè)置不合理,易發(fā)生誤操作。3、熱控邏輯不合理,自動(dòng)偏置設(shè)置過(guò)大沒(méi)有相應(yīng)的閉鎖功能。防范措施:1、引風(fēng)機(jī)自動(dòng)調(diào)節(jié)偏值輸入限定為10%,以避免出現(xiàn)dcs誤輸入時(shí)發(fā)生風(fēng)機(jī)出口靜葉大幅波動(dòng)。2、正常運(yùn)行中調(diào)整運(yùn)行參數(shù)設(shè)定值時(shí)應(yīng)采用小箭頭慢調(diào),不能依靠大箭頭快速調(diào)整、更不能依靠輸入數(shù)字法來(lái)調(diào),防止出現(xiàn)誤操作。3、加強(qiáng)值內(nèi)安全管理,提高運(yùn)行人員安全意識(shí),監(jiān)盤人員必須保持良好的精神狀態(tài)。4、發(fā)電部加強(qiáng)運(yùn)行人員培訓(xùn),盡快提高運(yùn)行人員技能水平及處理突發(fā)事故的能力。同時(shí),認(rèn)真吸取此次事故的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),舉一反三,避免類似事故再次發(fā)生。3一次風(fēng)機(jī)喘振導(dǎo)致鍋爐mft事件經(jīng)過(guò):1、事件發(fā)生前的工況:機(jī)組負(fù)荷430mw,主汽壓23.99mpa,溫度570, ccs協(xié)調(diào)投入,agc投入; a、b汽泵運(yùn)行,電動(dòng)給水泵備用;a、b循環(huán)水泵運(yùn)行,兩臺(tái)引風(fēng)機(jī)、送風(fēng)機(jī)、一次風(fēng)機(jī)運(yùn)行,a、b、d、e磨煤機(jī)運(yùn)行,總給煤量158t/h,給水流量1375t/h。2、事件經(jīng)過(guò)及處理情況:05時(shí)10分值長(zhǎng)令投入agc,05時(shí)13分agc指令升負(fù)荷,功率變化率10mw/min,熱一次風(fēng)母管壓力為7.63kpa。運(yùn)行人員暖c制粉系統(tǒng),發(fā)現(xiàn)c磨出口擋板3開反饋未到(c磨出口擋板實(shí)際是全開,由于磨出口擋板位置高,運(yùn)行人員不方便就地判斷是否全開),于是將c磨出口門關(guān)閉后再開一次,試圖全部打開c磨出口擋板,當(dāng)c磨出口擋板3開反饋仍然未到后,運(yùn)行人員聯(lián)系熱工處理。05時(shí)29分24秒,熱一次風(fēng)母管壓力上升至8.95kpa,運(yùn)行人員發(fā)現(xiàn)b一次風(fēng)機(jī)電流75a,a一次風(fēng)機(jī)電流130a;判斷b一次風(fēng)機(jī)發(fā)生失速現(xiàn)象,并解除一次風(fēng)機(jī)自動(dòng)控制,開始調(diào)整兩臺(tái)一次風(fēng)機(jī)出力。05時(shí)29分30秒,爐膛壓力796pa,隨即回復(fù)至正??刂浦?。05時(shí)29分35秒,熱一次風(fēng)母管壓力下降至5.62kpa。05時(shí)30分13秒,機(jī)組負(fù)荷453.0mw,總給煤量201.0t/h,給水流量1400.0t/h;中間點(diǎn)溫度設(shè)定415.4,實(shí)際412.5;主汽壓力設(shè)定20.7mpa,實(shí)際20.9mpa。此后中間點(diǎn)溫度開始下降。05時(shí)33分00秒,機(jī)組負(fù)荷475.0mw,總給煤量210.0t/h,給水流量1458.2t/h;中間點(diǎn)溫度設(shè)定416.4,實(shí)際405.9;主汽壓力設(shè)定21.9mpa,實(shí)際21.1mpa。中間點(diǎn)溫度到達(dá)最低點(diǎn),之后逐漸上升。05時(shí)36分19秒,熱一次風(fēng)母管壓力升至6.37kpa;05時(shí)36分35秒,熱一次風(fēng)母管壓力升至7.24kpa。05時(shí)36分30秒,機(jī)組負(fù)荷483.0mw,總給煤量196.0t/h,給水流量1459.0t/h;中間點(diǎn)溫度設(shè)定418.5,實(shí)際418.0;主汽壓力設(shè)定22.4mpa,實(shí)際21.7mpa。此時(shí)中間點(diǎn)溫度開始超過(guò)設(shè)定值,迅速上升。運(yùn)行人員降低機(jī)組負(fù)荷,并減小中間點(diǎn)溫度設(shè)定值。05時(shí)40分13秒,機(jī)組負(fù)荷432.0mw,總給煤量158.0t/h,給水流量1321.0t/h;中間點(diǎn)溫度設(shè)定415.0,實(shí)際454.0;主汽壓力設(shè)定21.6mpa,實(shí)際24.3mpa。運(yùn)行人員解除協(xié)調(diào)控制,加大給水,并于05時(shí)40分13秒手動(dòng)停e磨。05時(shí)40分43秒,中間點(diǎn)溫度到達(dá)跳閘值457.0;延時(shí)3秒,05時(shí)40分46秒,mft主保護(hù)動(dòng)作。機(jī)組6時(shí)40分點(diǎn)火,10時(shí)53分并網(wǎng)。原因分析:1. 直接原因分析:汽水分離器出口溫度髙髙,導(dǎo)致鍋爐mft動(dòng)作,機(jī)組跳閘。2. 根本原因分析:a) b一次風(fēng)機(jī)先天存在缺陷(性能試驗(yàn)證明此風(fēng)機(jī)運(yùn)行特性不符合設(shè)計(jì)要求,喘振壓力偏低),運(yùn)行中易發(fā)生喘振。 b) b一次風(fēng)機(jī)在擾動(dòng)工況下發(fā)生喘振后,運(yùn)行人員調(diào)整經(jīng)驗(yàn)不足,沒(méi)有注意到由此引起的磨內(nèi)積粉現(xiàn)象,當(dāng)一次風(fēng)機(jī)喘振處理正常后,一次風(fēng)壓隨之恢復(fù)正常,大量磨內(nèi)積粉進(jìn)入爐膛,致使汽水分離器出口溫度失去控制,造成溫度高保護(hù)動(dòng)作。暴露問(wèn)題:1、發(fā)電運(yùn)行部值班人員在處理b一次風(fēng)機(jī)失速,引起的系統(tǒng)風(fēng)壓、煤量的變化,經(jīng)驗(yàn)不足,暴露出發(fā)電運(yùn)行部前期培訓(xùn)工作基礎(chǔ)抓得不牢,對(duì)已制定技術(shù)措施沒(méi)有進(jìn)行認(rèn)真地學(xué)習(xí)和落實(shí)(公司已制訂下發(fā)了防止一次風(fēng)機(jī)喘振調(diào)整技術(shù)措施)。 2、值班人員因經(jīng)驗(yàn)不足造成調(diào)整不當(dāng),在進(jìn)行風(fēng)機(jī)喘振異常處理時(shí),一次風(fēng)壓長(zhǎng)時(shí)間偏低,造成磨煤機(jī)積粉。磨煤機(jī)出現(xiàn)積粉后,值班人員在分離器出口溫度變化時(shí),處理不及時(shí),致使事故擴(kuò)大。防范措施:1、強(qiáng)化學(xué)習(xí)“防止一次風(fēng)機(jī)喘振調(diào)整技術(shù)措施”,定期進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考問(wèn)。2、完善相關(guān)技術(shù)措施和事故預(yù)案,組織全體人員學(xué)習(xí)和考試,提高實(shí)際操作技能。3、提高運(yùn)行值班人員事故處理能力,根據(jù)機(jī)組、設(shè)備運(yùn)行方式結(jié)合健康狀況,每天有針對(duì)性的做好事故預(yù)想。4、針對(duì)這次事故組織各值進(jìn)行認(rèn)真討論分析,確保此類事故不再發(fā)生。4一次風(fēng)機(jī)失速事件事件經(jīng)過(guò):1、事件發(fā)生時(shí)運(yùn)行方式:機(jī)組負(fù)荷450mw,手動(dòng)方式運(yùn)行。a、b、c、e四套制粉系統(tǒng)運(yùn)行。2、事件發(fā)生經(jīng)過(guò)及處理情況:07時(shí)09分,值長(zhǎng)令將負(fù)荷加到550mw。監(jiān)盤主值令副值啟動(dòng)d磨煤機(jī)。07時(shí)10分,當(dāng)d磨煤機(jī)啟動(dòng)過(guò)程中,1a一次風(fēng)機(jī)出口壓從11.8kpa緩慢升至12.04kpa,一次風(fēng)機(jī)發(fā)生失速,一次風(fēng)壓瞬時(shí)降至6.9kpa,1a一次風(fēng)機(jī)電流由108.8a降至77.9a,監(jiān)盤主值迅速把1a一次風(fēng)機(jī)動(dòng)葉從66.6%關(guān)至20%,一次風(fēng)壓迅速升至8.8 kpa,緩慢將兩臺(tái)一次風(fēng)機(jī)并列運(yùn)行,機(jī)組負(fù)荷穩(wěn)定在453mw。07:13 機(jī)組恢復(fù)正常運(yùn)行。原因分析:1、運(yùn)行調(diào)整過(guò)程中運(yùn)行人員對(duì)一次風(fēng)壓監(jiān)視不到位,隨負(fù)荷升高一次風(fēng)壓設(shè)定值自動(dòng)升高。沒(méi)有及時(shí)降低定值使一次風(fēng)壓過(guò)高造成一次風(fēng)機(jī)進(jìn)入不穩(wěn)定運(yùn)行區(qū)域,是本次事件的直接原因。2、對(duì)于一次風(fēng)機(jī)發(fā)生搶風(fēng)的現(xiàn)象沒(méi)有引起運(yùn)行人員的足夠重視,在啟磨過(guò)程中運(yùn)行人員沒(méi)有主要監(jiān)視和調(diào)整控制一次風(fēng)壓避免一次風(fēng)機(jī)發(fā)生搶風(fēng)。3運(yùn)行人員對(duì)一次風(fēng)機(jī)高風(fēng)壓、低流量容易進(jìn)入不穩(wěn)定工況的危險(xiǎn)性認(rèn)識(shí)不足,導(dǎo)致風(fēng)機(jī)處于失速區(qū)邊緣運(yùn)行,微小的擾動(dòng)就造成風(fēng)機(jī)失速。暴露問(wèn)題:1、設(shè)備有缺陷,一次風(fēng)系統(tǒng)設(shè)計(jì)不合理,經(jīng)常發(fā)生搶風(fēng)現(xiàn)象。2、一次風(fēng)機(jī)選型不符合運(yùn)行實(shí)際需要,不能滿足制粉出力。 3、運(yùn)行技術(shù)管理不到位。運(yùn)行人員對(duì)一次風(fēng)機(jī)運(yùn)行特性了解不深,對(duì)于一次風(fēng)機(jī)運(yùn)行中容易發(fā)生搶風(fēng)沒(méi)有引起運(yùn)行人員高度的重視,沒(méi)有制定有針對(duì)性的防范措施。防范措施:1、盡快查找失速原因,對(duì)一次風(fēng)系統(tǒng)不合理的地方進(jìn)行改造。2、有關(guān)專業(yè)人員對(duì)一次風(fēng)機(jī)的選型進(jìn)行核實(shí)、調(diào)研。3、加強(qiáng)運(yùn)行管理和技術(shù)培訓(xùn)。制定有針對(duì)性的防范措施,制定一次風(fēng)壓和風(fēng)量的對(duì)應(yīng)關(guān)系曲線并下發(fā)執(zhí)行,加強(qiáng)運(yùn)行人員培訓(xùn),使運(yùn)行人員熟悉和掌握一次風(fēng)機(jī)運(yùn)行調(diào)節(jié)特性,對(duì)參數(shù)的控制做到更加平穩(wěn),避免大的擾動(dòng)。4、加強(qiáng)空預(yù)差壓的監(jiān)視,發(fā)現(xiàn)同負(fù)荷下差壓偏大時(shí),及時(shí)按要求加強(qiáng)空預(yù)器的吹灰工作。5某廠1爐滅火事件分析事件經(jīng)過(guò):1、事故前運(yùn)行方式:#1機(jī)負(fù)荷156mw,deh順序閥控制,#2、#4高調(diào)門在開位,#1、#3高調(diào)門關(guān)閉,一次調(diào)頻投入??偯毫?5t/h,主汽壓力11.19mpa,主汽溫538,再熱汽溫538,主、再減溫水自動(dòng)控制??傦L(fēng)量549 km3/h,其中左側(cè)二次風(fēng)量178 km3/h,右側(cè)二次風(fēng)量178 km3/h。b、c、d磨運(yùn)行。a、b送、引風(fēng)機(jī)運(yùn)行,手動(dòng)控制。a、b汽泵運(yùn)行,電泵備用。2、事故過(guò)程及處理:1、06:01,#2、4高調(diào)門出現(xiàn)波動(dòng),波動(dòng)范圍:#2高調(diào)門行程:3239.3mm,#4高調(diào)門行程:32.2640.37mm。2、06:02,4高調(diào)門開度由36 mm突關(guān)至0,負(fù)荷由158mw降至105mw,因小機(jī)四抽汽源壓力較低,啟電泵,維持汽包水位正常。3、06:06:14,左再汽溫升至551,右再汽溫升至555,期間再熱器減溫水自動(dòng)調(diào)節(jié)閥門時(shí)開時(shí)關(guān),再熱汽溫度上升趨勢(shì)沒(méi)有被抑制現(xiàn)象,切手動(dòng)全開減溫水,將總煤量由95 t/h降至77t/h。4、06:09:15 ,4高調(diào)門仍打不開,主汽壓力升至15.09mpa,主汽溫升至548,左再汽溫升至556,右再汽溫升至560,投入中下層油槍共六支油槍,停d磨。5、06:09:51,c磨跳閘,跳磨原因“3/4無(wú)火”。6、06:11:05,爐膛壓力快速上升至762pa,左側(cè)二次風(fēng)量由207.84km3/h降至83.23km3/h, 右側(cè)二次風(fēng)量由239.81km3/h降至13.53km3/h,總風(fēng)量由507.65 km3/h降至156.76km3/h,“風(fēng)量30(230 km3/h)”保護(hù)動(dòng)作,鍋爐mft。立即將負(fù)荷降至12mw,執(zhí)行停爐不停機(jī)措施。7、06:18,復(fù)歸mft,鍋爐點(diǎn)火。原因分析:1、4高調(diào)門由36mm突關(guān)至0且再打不開,機(jī)組負(fù)荷突降是造成本次鍋爐滅火的主要原因。2、4高調(diào)門由36 mm突關(guān)至0后,負(fù)荷突降,主汽壓升高,再熱蒸汽流量突然大幅減小,再熱汽溫自動(dòng)調(diào)節(jié)品質(zhì)在特殊工況下調(diào)節(jié)性能差是造成再熱汽溫升高的直接原因。3、運(yùn)行人員對(duì)汽溫監(jiān)控不到位造成再熱汽溫升高幅度大,被迫停d磨后,c磨燃燒上層缺少支撐,燃燒減弱,爐壓波動(dòng),c磨火檢閃動(dòng),“3/4無(wú)火”保護(hù)動(dòng)作,c磨跳閘。d、c磨停運(yùn)后,其熱冷風(fēng)門關(guān)閉,一次風(fēng)壓由原來(lái)的9.17kpa升至11.51kpa,而b磨煤量較低為22t/h, b磨燃燒惡化,爐壓大幅波動(dòng),冒正壓造成二次風(fēng)量瞬間由447.65 km3/h大幅減小為96.76 km3/h,且因d、c磨停運(yùn)一次風(fēng)量已由180 km3/h減小為60km3/h,總風(fēng)量為一、二次風(fēng)量之和156.76km3/h,小于保護(hù)定值230 km3/h,引發(fā)“風(fēng)量小”鍋爐mft動(dòng)作,是造成本次鍋爐滅火的直接原因。暴露問(wèn)題:1、設(shè)備可靠性不高。#4高調(diào)門伺服閥突然故障。2、再熱汽溫自動(dòng)調(diào)節(jié)品質(zhì)差。負(fù)荷突降后再熱汽溫減溫水調(diào)門自動(dòng)關(guān)閉,汽溫升高后未及時(shí)有效調(diào)節(jié),增加了事故時(shí)運(yùn)行的操作難度。3、運(yùn)行管理不到位。集控人員在出現(xiàn)高調(diào)門突關(guān)異常時(shí)協(xié)調(diào)配合不好,顧此失彼,注意力都集中高調(diào)門、負(fù)荷和汽包水位上,而忽視了對(duì)汽溫的監(jiān)控,當(dāng)出現(xiàn)再熱汽溫高的報(bào)警后,操作人員未及時(shí)切為手動(dòng)調(diào)節(jié),延誤了處理時(shí)間。4、運(yùn)行技術(shù)培訓(xùn)不到位。運(yùn)行人員操作水平不高,在僅剩一臺(tái)磨燃燒不穩(wěn)時(shí)沒(méi)有引起足夠重視,雖然發(fā)現(xiàn)爐膛負(fù)壓變大,沒(méi)有意識(shí)到燃燒已惡化,沒(méi)有及時(shí)采取穩(wěn)燃措施,導(dǎo)致了事態(tài)的擴(kuò)大。防范措施:1、根據(jù)伺服閥解體情況,制定進(jìn)一步詳盡防止伺服閥故障措施。加強(qiáng)對(duì)eh油的監(jiān)督,利用機(jī)組大小修機(jī)會(huì),每?jī)赡晁欧y返廠清理校驗(yàn)一次,提高伺服閥可靠性 。2、聯(lián)系專業(yè)人員對(duì)機(jī)組自動(dòng)進(jìn)行優(yōu)化。并首先研究改進(jìn)再熱汽溫自動(dòng)調(diào)節(jié)的品質(zhì)。3、研究給水泵汽輪機(jī)汽源由四抽自動(dòng)平穩(wěn)切換為高輔的技術(shù)改造方案,減少異常工況下運(yùn)行人員控制水位的操作難度,避免在水位控制上分散精力過(guò)多。4、真正落實(shí)運(yùn)行各崗位責(zé)任制。運(yùn)行人員加強(qiáng)運(yùn)行監(jiān)盤操作管理,在事故處理時(shí)明確分工,對(duì)重要參數(shù)加強(qiáng)監(jiān)視,出現(xiàn)報(bào)警信號(hào)及時(shí)處理和調(diào)整,防止異常事件擴(kuò)大。 5、加強(qiáng)運(yùn)行技術(shù)培訓(xùn)。利用學(xué)習(xí)日,安排主機(jī)集控人員上仿真機(jī)操作,提高事故處理能力,并加強(qiáng)培訓(xùn)效果考核,把技術(shù)培訓(xùn)落到實(shí)處。6某電廠#3機(jī)組非停事件事件經(jīng)過(guò)16時(shí)56分#3機(jī)組并網(wǎng)。a、b引風(fēng)機(jī),a、b送風(fēng)機(jī),a、b一次風(fēng)機(jī)正常投自動(dòng),a汽泵、電泵正常投運(yùn)(a汽泵自動(dòng)、電泵手動(dòng)),先后啟動(dòng)e、a、b磨煤機(jī)。19時(shí)00分,#3機(jī)組負(fù)荷升至294mw,總煤量143th。過(guò)熱器一、二級(jí)減溫水手動(dòng)調(diào)整,過(guò)熱器a側(cè)一級(jí)減溫水調(diào)門開度35.55%,減溫水量11th;過(guò)熱器b側(cè)一級(jí)減溫水調(diào)門開度40.77%,減溫水量17th;過(guò)熱器a側(cè)二級(jí)減溫水調(diào)門開度11.36%,減溫水量3th;過(guò)熱器b側(cè)二級(jí)減溫水調(diào)門開度6.5%,減溫水量2th。19時(shí)08分54秒,啟d磨煤機(jī),煤量22 th,總煤量148 th,負(fù)荷294mw。19時(shí)17分37秒, d磨煤量增加至44 th,總煤量174 th,負(fù)荷309mw。19時(shí)25分55秒,“垂直管圈水冷壁溫度高430”報(bào)警,分離器出口過(guò)熱度由8.41升至20.17,減小給水自動(dòng)的焓值控制,加大給水。19時(shí)26分41秒,e磨斷煤,總煤量減少20 th左右。19時(shí)27分02秒,主汽溫從555.18開始下降。19時(shí)28分07秒, 垂直管圈水冷壁溫度升至447,切除給水自動(dòng),手動(dòng)將給水流量從1035.41 th增至1425.75 th,主汽溫降至554.25。19時(shí)30分43秒,關(guān)閉過(guò)熱器一、二級(jí)減溫水,主汽溫降至540.15。19時(shí)31分28秒,垂直管圈水冷壁溫度由447降至383.82, 分離器出口過(guò)熱度由20.17降至2.36,將給水流量降至1096.35 th, 主汽溫降至534.41。19時(shí)32分09秒,投入c、f上層油槍,主汽溫降至528.09。19時(shí)33分50秒,投入e層油槍,主汽溫降至516.04。19時(shí)35分13秒,主汽溫降至505.15 ,“汽溫突降”保護(hù)動(dòng)作,3汽機(jī)跳閘,聯(lián)跳3發(fā)電機(jī);鍋爐mft動(dòng)作。查明原因后機(jī)組重新啟動(dòng),當(dāng)晚22時(shí)49分#3機(jī)并網(wǎng)。原因分析1、運(yùn)行人員操作水平不高,調(diào)整操作慢是發(fā)生“汽溫突降”停機(jī)的直接原因。運(yùn)行人員對(duì)啟d磨后工況變化估計(jì)不足。啟d磨后,因考慮到d磨煤量小于35t/h易發(fā)生振動(dòng),運(yùn)行人員加d磨煤量過(guò)快,水冷壁吸熱相對(duì)增加,水冷壁壁溫升高較快,出現(xiàn)垂直管圈水冷壁溫度高報(bào)警,運(yùn)行人員增大了給水流量,從1040th,增加到1400th,在末過(guò)出口汽溫開始下降后,調(diào)整減少主給水流量速度慢,煤水比失調(diào),且關(guān)小過(guò)熱器減溫水的速度慢,造成末過(guò)出口汽溫降的快,達(dá)到了“汽溫突降”的保護(hù)動(dòng)作條件(10分鐘下降50)。2、運(yùn)行監(jiān)盤配合不好,汽溫失去監(jiān)控。出現(xiàn)“垂直管圈水冷壁溫度高”報(bào)警異常時(shí),運(yùn)行值班人員忙于調(diào)整給水,注意力都集中在了這一點(diǎn),又出現(xiàn)了e給煤機(jī)斷煤,且一、二級(jí)減溫水自動(dòng)均未投入,均為手動(dòng)調(diào)整,汽溫失去了監(jiān)控,發(fā)現(xiàn)汽溫降低和過(guò)熱器減溫水關(guān)閉時(shí)間偏晚,是發(fā)生“汽溫突降”停機(jī)的重要原因。3、e給煤機(jī)斷煤,使上層磨煤量減少20 th,加劇了鍋爐末過(guò)出口汽溫的降低,是發(fā)生“汽溫突降”停機(jī)的又一原因。4、給水自動(dòng)溫差控制一直未調(diào)試好,長(zhǎng)期不能投入自動(dòng),給水自動(dòng)調(diào)整品質(zhì)差,加負(fù)荷時(shí)給水增加慢,導(dǎo)致水冷壁壁溫升高,不得已切手動(dòng)調(diào)整,給水調(diào)整幅度偏大,是發(fā)生“汽溫突降”停機(jī)的原因。暴露問(wèn)題:1、運(yùn)行技術(shù)培訓(xùn)不到位。運(yùn)行值班人員對(duì)各種工況下啟磨及增加煤量的速度對(duì)水冷壁壁溫、汽溫的影響特性掌握不夠。特別是水冷壁壁溫高時(shí)的應(yīng)急處理能力差,沒(méi)有兼顧到主汽溫的監(jiān)視和調(diào)整,在啟d磨升負(fù)荷后,垂直管圈水冷壁溫度高報(bào)警,但過(guò)熱汽溫下降,調(diào)整操作顧此失彼。2、運(yùn)行管理不到位。雖然當(dāng)值監(jiān)盤操作人員事前有分工,但互相配合不好,出現(xiàn)水冷壁溫高報(bào)警異常時(shí)慌亂,注意力都集中這一點(diǎn),而忽視了對(duì)汽溫的監(jiān)控。3、設(shè)備管理不到位,部分自動(dòng)調(diào)節(jié)品質(zhì)差。一級(jí)減溫水自動(dòng)一直未調(diào)試好,長(zhǎng)期不能投入自動(dòng),二級(jí)減溫水在變負(fù)荷較大擾動(dòng)時(shí)自動(dòng)也無(wú)法投入。給水自動(dòng)溫差控制一直未調(diào)試好,長(zhǎng)期不能投入自動(dòng),給水自動(dòng)調(diào)整品質(zhì)差,加負(fù)荷時(shí)給水增加慢,導(dǎo)致水冷壁壁溫升高,不得已切手動(dòng)調(diào)整,給水調(diào)整幅度偏大。4、技術(shù)管理工作不實(shí)。防范措施:1、加強(qiáng)運(yùn)行技術(shù)培訓(xùn)。要求發(fā)電部對(duì)600mw機(jī)組試運(yùn)以來(lái)出現(xiàn)的異常事件全面分析總結(jié),整理出各種應(yīng)急預(yù)案,組織主機(jī)各值人員學(xué)習(xí);利用學(xué)習(xí)日,安排主機(jī)集控人員上仿真機(jī)操作,提高事故處理能力,并加強(qiáng)培訓(xùn)效果考核,把技術(shù)培訓(xùn)落到實(shí)處。2、認(rèn)真落實(shí)運(yùn)行崗位責(zé)任制。發(fā)電部組織全體運(yùn)行人員學(xué)習(xí)掌握崗位責(zé)任制,并在工作中認(rèn)真落實(shí),管理人員加強(qiáng)檢查監(jiān)督。3、加強(qiáng)運(yùn)行值班管理,真正落實(shí)運(yùn)行各崗位責(zé)任制。運(yùn)行人員加強(qiáng)運(yùn)行監(jiān)盤操作管理,在事故處理時(shí)明確分工,對(duì)重要參數(shù)加強(qiáng)監(jiān)視,出現(xiàn)報(bào)警信號(hào)及時(shí)處理和調(diào)整,防止異常事件擴(kuò)大。4、加強(qiáng)600mw機(jī)組自動(dòng)研究攻關(guān),盡早實(shí)現(xiàn)給水、汽溫自動(dòng)可靠投入。5、加強(qiáng)管理人員的現(xiàn)場(chǎng)重大操作監(jiān)護(hù)。對(duì)機(jī)組啟停、重大方式切換、重要定期工作,要求主管部長(zhǎng)、專業(yè)高管等管理人員到場(chǎng)監(jiān)護(hù),并準(zhǔn)備好組織技術(shù)措施和應(yīng)急預(yù)案,及時(shí)指導(dǎo),加強(qiáng)監(jiān)督,確保操作任務(wù)順利完成。6、加強(qiáng)技術(shù)管理。發(fā)電部根據(jù)機(jī)組試運(yùn)以來(lái)的異常分析總結(jié),結(jié)合實(shí)際情況,補(bǔ)充完善到運(yùn)行操作規(guī)程,并加強(qiáng)對(duì)運(yùn)行人員的培訓(xùn)。7某電廠1機(jī)組非停事件事件經(jīng)過(guò):1.事件發(fā)生前的機(jī)組運(yùn)行方式:鍋爐滅火前機(jī)組負(fù)荷296mw,機(jī)組協(xié)調(diào)運(yùn)行,b、c、d制粉系統(tǒng)運(yùn)行。主汽壓力16.31mpa,主汽溫540度,a、b、c、d四層給粉機(jī)運(yùn)行,給粉機(jī)轉(zhuǎn)速581-620轉(zhuǎn)。2.事件過(guò)程及處理:2.1鍋爐側(cè)動(dòng)作情況20:56四層給粉機(jī)的轉(zhuǎn)速為420rpm,21:03升至650rpm,21:10降至520rpm,21:15降至650rpm,21:20降至510rpm,21:43由550rpm,逐步上升,21:45升至650rpm。滅火前爐膛壓力波動(dòng)幅度較大,從21:44開始爐膛壓力持續(xù)在-200到190pa波動(dòng),爐膛壓力由21:45:42的-200pa快速降到21:45:45的-2420pa,21:45:48又上升到0 pa左右。汽包壓力微分從21:43:30的1.21持續(xù)下降到21:45:46的-4.23。送、引風(fēng)機(jī)動(dòng)葉開度基本保持不變,送風(fēng)、一次風(fēng)機(jī)出口壓力基本保持不變。mft動(dòng)作首出為單元火焰喪失,mft動(dòng)作后各設(shè)備聯(lián)動(dòng)正常。 event記錄顯示:21:45:41 c3滅火21:45:41 爐膛壓力低i值出現(xiàn);21:45:42 d2、d3、c4滅火;21:45:43 b4滅火;21:45:44 b3、b2、d1滅火;21:45:45 a3、b1、c2、c1、d4滅火;21:45:46 a1滅火;21:45:46 單元火焰喪失條件滿足,主燃料跳閘(mft)。2.2汽機(jī)側(cè)動(dòng)作情況鍋爐滅火后,按停爐不停機(jī)操作進(jìn)行鍋爐側(cè)的恢復(fù)。21:49 1發(fā)電機(jī)跳閘,首出:防進(jìn)水保護(hù)動(dòng)作。在汽輪機(jī)跳閘前7分39秒內(nèi)汽機(jī)側(cè)主蒸汽溫度由543降到492,達(dá)到防進(jìn)水保護(hù)動(dòng)作定值,保護(hù)動(dòng)作正確。eventlog記錄顯示:21:49:35 主蒸汽防進(jìn)水動(dòng)作保護(hù)(主蒸汽十分鐘溫降50)21:49:36 汽輪機(jī)跳閘。原因分析:1. 造成鍋爐滅火的主要原因是煤質(zhì)發(fā)生大幅變化時(shí),運(yùn)行人員未及時(shí)調(diào)整,造成鍋爐滅火。1.1滅火前1爐給粉機(jī)轉(zhuǎn)速已發(fā)生大幅波動(dòng),(歷史曲線顯示,20:56四層給粉機(jī)的轉(zhuǎn)速為420rpm,21:03升至650rpm,21:10降至520rpm,21:15降至650rpm,21:20降至510rpm,21:43由550rpm,逐步上升,21:45升至650rpm。)但運(yùn)行人員認(rèn)為1爐的燃燒穩(wěn)定性較好,且鍋爐負(fù)荷高,沒(méi)有及時(shí)采取有效的穩(wěn)燃措施。1.2查歷史曲線,爐膛負(fù)壓從21:44開始爐膛壓力持續(xù)在-200到190pa波動(dòng),送、引風(fēng)機(jī)動(dòng)調(diào)、制粉系統(tǒng)各參數(shù)沒(méi)有較大變化,表明爐膛燃燒已開始發(fā)生惡化,運(yùn)行人員沒(méi)有及時(shí)投油穩(wěn)燃。1.3汽包壓力微分顯示,21:43:50壓力微分值已開始向負(fù)值發(fā)展,至鍋爐滅火前21:45:40,壓力微分下降至-4.3,表明鍋爐的蓄熱在持續(xù)下降。運(yùn)行沒(méi)有采取降負(fù)荷措施,導(dǎo)致爐膛溫度水平下降。2. 煤質(zhì)較差,煤質(zhì)的低位發(fā)熱量18.6kj/kg,干燥無(wú)灰基揮發(fā)份10.4%,設(shè)計(jì)煤種的發(fā)熱量為21.5kj/kg,揮發(fā)份16%,偏差較大。混配煤設(shè)備有限,配煤煤質(zhì)把握不好,混配煤困難,混煤不均,造成入爐煤煤質(zhì)波動(dòng)大,鍋爐穩(wěn)燃性差,是本次滅火的誘因。3. 機(jī)組跳閘的原因是汽機(jī)防進(jìn)水保護(hù)動(dòng)作。在汽輪機(jī)跳閘前7分39秒內(nèi)汽機(jī)側(cè)主蒸汽溫度由543降到492,達(dá)到防進(jìn)水保護(hù)動(dòng)作定值,汽機(jī)跳閘。4.造成汽機(jī)防進(jìn)水保護(hù)動(dòng)作的主要原因是運(yùn)行人員操作不當(dāng),減負(fù)荷慢。汽機(jī)跳閘前機(jī)組負(fù)荷為130mw,從鍋爐mft到汽機(jī)跳閘,歷時(shí)4分鐘,僅減負(fù)荷166mw。由于減負(fù)荷速率慢,造成主汽壓力下降較快,主汽溫大幅下降,最終達(dá)到汽機(jī)防進(jìn)水保護(hù)動(dòng)作的條件。暴露問(wèn)題:1. 運(yùn)行人員未嚴(yán)格執(zhí)行公司防止鍋爐滅火措施、公司燃燒劣質(zhì)煤預(yù)防鍋爐滅火的措施及鍋爐規(guī)程中關(guān)于防止燃燒不穩(wěn)或鍋爐滅火的有關(guān)措施。在煤質(zhì)差爐膛負(fù)壓波動(dòng)大鍋爐燃燒不穩(wěn)定時(shí),未及時(shí)投油穩(wěn)燃。2. 運(yùn)行人員責(zé)任心不強(qiáng),監(jiān)盤不認(rèn)真,操作水平低,停爐不停機(jī)操作不熟練,減負(fù)荷速率慢,造成主汽溫度下降過(guò)快,汽機(jī)保護(hù)動(dòng)作。3.培訓(xùn)不力。雖然已經(jīng)制定出燃燒劣質(zhì)煤穩(wěn)燃措施,進(jìn)行學(xué)習(xí),但是落實(shí)不夠,對(duì)運(yùn)行人員是否真正掌握不清楚。對(duì)停爐不停機(jī)的操作雖進(jìn)行了專題培訓(xùn),還是未取得實(shí)效。4.管理人員過(guò)程監(jiān)督不力,對(duì)措施的執(zhí)行情況監(jiān)督不力。5. 運(yùn)行人員在安全和經(jīng)濟(jì)的關(guān)系上處理不當(dāng)。一味強(qiáng)帶負(fù)荷,當(dāng)爐膛蓄熱量長(zhǎng)時(shí)間、大幅度下降時(shí),沒(méi)有及時(shí)投油穩(wěn)燃,造成鍋爐滅火。6.運(yùn)行人員思想麻痹,認(rèn)為1爐的燃燒穩(wěn)定性較好,且鍋爐負(fù)荷高,發(fā)生滅火的可能性不大,放松了對(duì)燃燒穩(wěn)燃措施的執(zhí)行力度,造成鍋爐出現(xiàn)燃燒失穩(wěn)的局面,最終造成鍋爐滅火,反映運(yùn)行人員執(zhí)行制度的執(zhí)行力不夠。7.混配煤不力,造成入爐煤煤質(zhì)與設(shè)計(jì)煤種相差較大,發(fā)熱量低,揮發(fā)份低,著火困難,而且變化大,燃燒穩(wěn)定性差。防范措施:1. 發(fā)電部嚴(yán)格執(zhí)行公司防止鍋爐滅火措施、公司燃燒劣質(zhì)煤預(yù)防鍋爐滅火的措施及鍋爐規(guī)程中關(guān)于防止燃燒不穩(wěn)或鍋爐滅火的有關(guān)措施。組織運(yùn)行人員重新進(jìn)行這些制度的學(xué)習(xí)。同時(shí)加強(qiáng)燃燒調(diào)整,加強(qiáng)規(guī)章制度的執(zhí)行力。2. 機(jī)組負(fù)荷較高,煤質(zhì)較差,風(fēng)量較多,一次風(fēng)壓力較高,火焰中心上移,火焰根部出現(xiàn)斷火,增加較多燃料量而主蒸汽壓力及汽包微分仍不回升,此時(shí)應(yīng)及時(shí)投油穩(wěn)燃。3. 加大運(yùn)行崗位技術(shù)培訓(xùn)力度,通過(guò)講座、講課、現(xiàn)場(chǎng)考問(wèn)、仿真機(jī)培訓(xùn)等多種形式,把技術(shù)培訓(xùn)落到實(shí)處。特別是針對(duì)停爐不停機(jī)的操作和燃燒劣質(zhì)煤的運(yùn)行調(diào)整操作的培訓(xùn),切實(shí)地提高運(yùn)行人員的操作水平。4. 加強(qiáng)燃料運(yùn)行的混配煤管理工作,完善燃料混配煤摻燒管理辦法制度。防止因這方面的原因?qū)е氯霠t煤煤質(zhì)波動(dòng),影響鍋爐的穩(wěn)定燃燒。5. 加強(qiáng)管理人員的過(guò)程監(jiān)督力度,做好每一項(xiàng)制度的宣貫工作,并加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)時(shí)的監(jiān)督、抽查,實(shí)現(xiàn)主管部長(zhǎng)、專業(yè)高管、值長(zhǎng)的三級(jí)監(jiān)督體制,同時(shí)加大考核的力度,嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)電部日考核、日獎(jiǎng)懲。8某電廠#3機(jī)組汽動(dòng)給水泵汽源切換不當(dāng)造成水冷壁超溫保護(hù)動(dòng)作機(jī)組跳閘事件經(jīng)過(guò):10月13日01:23,#3機(jī)組按照網(wǎng)調(diào)計(jì)劃結(jié)束備用發(fā)電機(jī)并網(wǎng),07:10機(jī)組負(fù)荷370mw,a、b汽泵運(yùn)行,汽源由輔汽帶,輔汽汽源由老廠來(lái)汽。8:08:53 機(jī)組總煤量由188t增加至201t,過(guò)熱度上升,給水跟蹤增加。8:13:31 監(jiān)盤發(fā)現(xiàn)兩臺(tái)小機(jī)指令與反饋偏差大;8:14:10 將總煤量減少至180t;8:14:29 因兩臺(tái)小機(jī)指令與反饋偏差大,兩臺(tái)汽泵自動(dòng)跳至手動(dòng),手動(dòng)將兩臺(tái)小機(jī)由遙控方式切至手動(dòng)后重新投入遙控,但遙控目標(biāo)轉(zhuǎn)速與實(shí)際轉(zhuǎn)速偏差500rpm左右沒(méi)有變化,此時(shí)小機(jī)遙控指令73%,反饋34%;8:14:30 手動(dòng)減少兩臺(tái)汽泵轉(zhuǎn)速指令;8:14:41 小機(jī)meh低壓調(diào)門全開,兩臺(tái)小機(jī)轉(zhuǎn)速指令5136rpm,實(shí)際轉(zhuǎn)速4628rpm,輔助蒸汽壓力0.533mpa,四抽壓力0.632 mpa。8:19:23 因輔助蒸汽不能滿足兩臺(tái)汽泵用汽量,準(zhǔn)備投入四抽至小機(jī)供汽汽源。點(diǎn)動(dòng)開啟四抽至小機(jī)供汽電動(dòng)門約1%左右暖管,監(jiān)盤發(fā)現(xiàn)鍋爐給水流量由1227t增加至1573t。8:20:03 立即關(guān)閉四抽至小機(jī)供汽電動(dòng)門,手動(dòng)降低兩臺(tái)小機(jī)轉(zhuǎn)速。8:21:14 a汽泵指令最低減至28%,b汽泵指令最低減至29%。8:21:59 因汽泵流量低于最小流量350t/h, 兩臺(tái)汽泵再循環(huán)強(qiáng)制全開至100%,鍋爐給水流量低至536t/h,立即增加兩臺(tái)小機(jī)轉(zhuǎn)速,手動(dòng)關(guān)小a、b汽泵再循環(huán)調(diào)門,同時(shí)快速減煤。8:22:37兩臺(tái)汽泵指令增加至50%。給水流量升至872t/h,減少總煤量至132t,投入ab層三支油槍穩(wěn)燃,負(fù)荷降至212mw,分離器出口過(guò)熱度仍快速上升。8:24:18 鍋爐mft動(dòng)作,跳閘首出“螺旋水冷壁溫度高”,機(jī)組解列。原因分析:1、運(yùn)行人員經(jīng)驗(yàn)不足。對(duì)老廠輔助蒸汽供兩臺(tái)小機(jī)用汽的風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識(shí)不足,在加負(fù)荷前沒(méi)有及時(shí)將小機(jī)汽源切至本機(jī)四段抽汽供汽,致使加負(fù)荷過(guò)程中,輔助蒸汽不能滿足小機(jī)繼續(xù)帶負(fù)荷的要求,造成小機(jī)調(diào)門全開后,汽泵指令繼續(xù)增加,汽泵實(shí)際轉(zhuǎn)速和指令偏差大,汽泵控制方式跳至手動(dòng)方式。2、對(duì)水煤比失調(diào)后控制手段不足。發(fā)現(xiàn)由于對(duì)四抽至小機(jī)供汽電動(dòng)門暖管造成給水流量由1227t增加至1573t后,降給水泵指令過(guò)多,造成汽泵流量低于最小流量350t/h,汽泵再循環(huán)自動(dòng)全開,使鍋爐給水流量降至536t/h。給水流量和燃料量明顯不匹配, 后加水和減煤力度不足,給水量低于燃料量,水冷壁螺旋管溫度升高,鍋爐保護(hù)動(dòng)作跳閘。3、運(yùn)行人員操作協(xié)調(diào)配合不足。發(fā)現(xiàn)小機(jī)指令和反饋偏差大后,兩臺(tái)小機(jī)調(diào)門全開后,一名運(yùn)行人員將總煤量由201t/h 降至180t/h,將手動(dòng)降低小機(jī)指令減小與實(shí)際指令的偏差。另一名運(yùn)行人員對(duì)四段抽汽供小機(jī)電動(dòng)門進(jìn)行暖管,由于當(dāng)時(shí)四段抽汽壓力0.632 mpa,輔助蒸汽壓力0.533mpa,四抽壓力已高于輔助蒸汽壓力,運(yùn)行人員沒(méi)有充分認(rèn)識(shí)到四抽至小機(jī)供汽電動(dòng)門暖管時(shí)對(duì)小機(jī)運(yùn)行的影響,致使開啟四抽至小機(jī)供汽電動(dòng)門約1%左右暖管時(shí),鍋爐給水流量由1227t增加至1573t。暴露問(wèn)題:1、運(yùn)行人員責(zé)任心不強(qiáng),機(jī)組啟動(dòng)過(guò)程中沒(méi)有嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)組冷態(tài)啟動(dòng)操作票,存在著小機(jī)汽源切換工作跳項(xiàng),并且在交接班時(shí)工作交接不清楚。2、運(yùn)行人員在安全和經(jīng)濟(jì)的關(guān)系上處理不當(dāng)。交班值為了快速加負(fù)荷斷油沒(méi)有按照操作規(guī)定進(jìn)行小機(jī)汽源的切換;接班值接班后沒(méi)有翻看和熟悉機(jī)組的運(yùn)行狀況,在機(jī)組運(yùn)行狀況不清的情況下就進(jìn)行加負(fù)荷操作。3、技術(shù)培訓(xùn)不到位,運(yùn)行人員經(jīng)驗(yàn)不足,缺乏正確判斷、處理事故的能力,駕馭超超臨界機(jī)組的能力低。對(duì)老廠輔助蒸汽供兩臺(tái)小機(jī)用汽的風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識(shí)不足,加負(fù)荷前沒(méi)有將小機(jī)汽源切至本機(jī)四段抽氣供汽,致使加負(fù)荷后輔助蒸汽不能滿足小機(jī)帶負(fù)荷的要求,造成小機(jī)調(diào)門全開后,汽泵指令繼續(xù)增加,汽泵實(shí)際轉(zhuǎn)速和指令偏差大,汽泵控制方式自動(dòng)跳至手動(dòng)方式。水煤比失調(diào)后調(diào)整不當(dāng),當(dāng)發(fā)現(xiàn)給水流量由1227t突增至1573t后,又猛減給水泵指令,造成汽泵低于最小流量350t/h再循環(huán)門自動(dòng)全開,使鍋爐給水流量下降過(guò)多煤水比失調(diào),水冷壁螺旋管溫度高跳閘。4、運(yùn)行管理不到位,運(yùn)行人員操作協(xié)調(diào)分工配合不好。雖然當(dāng)值監(jiān)盤操作人員事前有分工,但互相配合不好,當(dāng)發(fā)現(xiàn)小機(jī)指令和反饋偏差大后,注意力都集中這一點(diǎn),而忽視了四段抽汽壓力(0.632 mpa)和輔助蒸汽壓力(0.533mpa)有偏差,對(duì)四抽壓力高于輔助蒸汽壓力情況下,開啟四抽至小機(jī)供汽電動(dòng)門暖管時(shí)對(duì)小機(jī)運(yùn)行和對(duì)給水流量的影響認(rèn)識(shí)不足。5、熱工報(bào)警不完善。當(dāng)小機(jī)指令與反饋偏差大時(shí),沒(méi)有任何報(bào)警提醒,使得運(yùn)行人員發(fā)現(xiàn)較晚,運(yùn)行人員進(jìn)行加負(fù)荷操作后,導(dǎo)致給水偏差進(jìn)一步加劇。6、發(fā)電部管理人員機(jī)組啟動(dòng)過(guò)程監(jiān)督不力,對(duì)機(jī)組啟動(dòng)操作票的執(zhí)行情況監(jiān)督不力,發(fā)電部重大操作存在監(jiān)督不嚴(yán)不細(xì)的現(xiàn)象。采取措施:1、加強(qiáng)運(yùn)行人員的培訓(xùn)工作。對(duì)運(yùn)行人員開展專題和仿真機(jī)培訓(xùn),提高運(yùn)行人員的思想素質(zhì)和技術(shù)素質(zhì)。提高運(yùn)行人員操作技術(shù)水平、判斷和處理事故能力。2、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)場(chǎng)重大操作監(jiān)護(hù)制度,各級(jí)監(jiān)護(hù)監(jiān)督人員認(rèn)真履行自己的監(jiān)護(hù)監(jiān)督職責(zé)。3、加強(qiáng)兩票三制的執(zhí)行力度的檢查,發(fā)電部成立反違章檢查組,定期檢查各值執(zhí)行兩票三制情況,對(duì)執(zhí)行不到位的嚴(yán)格懲罰。4、完善熱工報(bào)警,當(dāng)重要輔機(jī)指令與反饋偏差大時(shí)能報(bào)警提示運(yùn)行人員。5、開發(fā)運(yùn)行操作輔助系統(tǒng),對(duì)操作節(jié)點(diǎn)進(jìn)行提示,避免運(yùn)行操作漏項(xiàng)。6、重要操作流程設(shè)置閉鎖,條件不滿足機(jī)組禁止增加負(fù)荷。9某電廠減水過(guò)快給水流量低保護(hù)動(dòng)作鍋爐mft 事件經(jīng)過(guò):1、事件發(fā)生時(shí)工況:兩臺(tái)送風(fēng)機(jī)、引風(fēng)機(jī)、一次風(fēng)機(jī)、空預(yù)器和五臺(tái)磨煤機(jī)運(yùn)行(#4磨煤機(jī)清理分離器)。主汽溫533,主汽壓13.1mpa。再熱汽溫541,再熱汽壓1.87mpa,機(jī)組負(fù)荷246 mw。#2、3磨單側(cè)給煤機(jī)下煤,#5磨煤機(jī)兩側(cè)下煤,#1、6磨運(yùn)行處理給煤機(jī)不下煤,#4磨停運(yùn)清理分離器;當(dāng)時(shí)總?cè)济毫?39t/h。21時(shí)10分,化驗(yàn)入爐煤低位發(fā)熱量2805.26kcal/kg(11.726kj/kg)機(jī)組負(fù)荷246 mw;處理給煤機(jī)斷煤并投入a1、a3、e1、c1、c4、b3、f1、f4點(diǎn)火油槍。鍋爐為前后墻對(duì)沖燃燒方式。2、事件經(jīng)過(guò)及處理:22時(shí)27分左右,#5磨煤機(jī)兩側(cè)均斷煤處理過(guò)程中,爐膛負(fù)壓波動(dòng)大(-600+480pa)火焰電視忽明忽暗,監(jiān)盤主值立即緊急投入a和f層其它點(diǎn)火油槍(a2 、a4、f2、f3)助燃。22時(shí)32分41秒在投入e2、e3點(diǎn)火油槍過(guò)程中#5磨煤機(jī)由于層煤火焰喪失跳閘,此時(shí)鍋爐負(fù)荷快速降至164 mw,由于主汽溫度下降過(guò)快,監(jiān)盤副值立即快速降低給水流量,同時(shí)啟電動(dòng)給水泵,緊急停止b汽動(dòng)給水泵。22時(shí)46分33秒,機(jī)組負(fù)荷已降至88 mw,給水流量仍在460t/h,主汽溫度降至315。監(jiān)盤主值緊急停止a汽動(dòng)給水泵,降低電動(dòng)給水泵出力過(guò)快造成給水流量低于保護(hù)動(dòng)作值,mft動(dòng)作鍋爐滅火;兩臺(tái)一次風(fēng)機(jī)及 #2、#3、#1、#6磨煤機(jī)跳閘,燃油跳閘閥關(guān)閉。mft首出原因:“給水流量低低”,事后查給水趨勢(shì)曲線給水流量最低低至76 t/h(遠(yuǎn)低于給水流量低保護(hù)動(dòng)作值239.1 t/h)。22時(shí)55分,鍋爐重新點(diǎn)火,至次日02時(shí)17分機(jī)組重新并網(wǎng)。原因分析:1. 直接原因分析:給水流量低低觸發(fā)鍋爐mft。2. 根本原因分析:a) 運(yùn)行人員在事故處理快速減水過(guò)程中操作過(guò)快,致使給水流量低于保護(hù)動(dòng)作值。b) 入爐煤質(zhì)差,嚴(yán)重偏離設(shè)計(jì)煤種,低位發(fā)熱量只有2805.26kcal/kg(11.726kj/kg),未達(dá)到最低熱值要求,目前煤場(chǎng)存煤低位發(fā)熱量在10004200 kcal/kg,加權(quán)平均值在3200 kcal/kg,對(duì)于鍋爐穩(wěn)定燃燒構(gòu)成嚴(yán)重威脅。c) 原煤斗設(shè)計(jì)缺陷造成給煤機(jī)下煤不暢,長(zhǎng)時(shí)間處理斷煤,造成爐膛燃燒處于滅火臨界邊緣,致使磨煤機(jī)層煤火焰喪失跳磨,給爐膛燃燒造成較大沖擊。暴露問(wèn)題:1. 運(yùn)行人員技術(shù)水平有待提高,對(duì)于操作過(guò)程存在的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控意識(shí)不強(qiáng),預(yù)控措施不到位。2. 運(yùn)行管理不到位,運(yùn)行人員沒(méi)有認(rèn)真執(zhí)行部門下發(fā)的燃用劣質(zhì)煤燃燒調(diào)整技術(shù)措施,沒(méi)有做好低負(fù)荷燃燒不穩(wěn)的事故預(yù)想。3. 輸煤管理不到位,部分工作人員工作責(zé)任心不強(qiáng),未樹立保機(jī)組安全運(yùn)行的大局意識(shí),對(duì)濕煤進(jìn)入煤斗的造成的嚴(yán)重后果沒(méi)有充分的認(rèn)識(shí)。4. 運(yùn)行人員經(jīng)驗(yàn)不足,在爐膛燃燒惡化情況下,對(duì)鍋爐熱負(fù)荷下降過(guò)快引起主汽溫度下降沒(méi)有引起高度重視,超前調(diào)節(jié)意識(shí)不強(qiáng)。防范措施:1. 加強(qiáng)燃料各運(yùn)行班組上煤管理,出臺(tái)有效的管理措施。2. 各值認(rèn)真學(xué)習(xí)落實(shí)燃用劣質(zhì)煤燃燒調(diào)整技術(shù)措施,當(dāng)班期間做好防止鍋爐滅火的事故預(yù)想。3. 發(fā)現(xiàn)給煤機(jī)有堵、斷煤情況,及時(shí)聯(lián)系設(shè)備部及維護(hù)人員處理。4. 為防止再次出現(xiàn)“給水流量低低”造成鍋爐滅火事故,在多臺(tái)給煤機(jī)下煤不暢,爐內(nèi)燃燒惡化時(shí),盡量多投油槍助燃,為防止主汽溫度下降過(guò)快。5. 如果對(duì)應(yīng)制粉系統(tǒng)燃燒惡化,要求每臺(tái)磨投入3支(或以上)點(diǎn)火油槍助燃,避免由于零散投入穩(wěn)燃油槍,仍然造成磨煤機(jī)跳閘和鍋爐滅火。在爐膛負(fù)壓穩(wěn)定后及時(shí)投入啟動(dòng)油槍防止主汽溫度下降過(guò)快。6. 加強(qiáng)運(yùn)行人員的培訓(xùn)工作。對(duì)運(yùn)行人員開展專題和仿真機(jī)培訓(xùn),提高運(yùn)行人員的思想素質(zhì)和技術(shù)素質(zhì)。提高運(yùn)行人員操作技術(shù)水平、判斷和處理事故能力。10某電廠開機(jī)過(guò)程中給水流量低mft(600直流爐)事件經(jīng)過(guò):1、事件前工況:機(jī)組正在啟動(dòng)。主機(jī)正在沖轉(zhuǎn),b汽泵運(yùn)行,a磨、ab、cd層油槍投入。2、事件經(jīng)過(guò)及處理情況:機(jī)組正在啟動(dòng),大機(jī)沖轉(zhuǎn)到2280rpm中速暖機(jī)。當(dāng)時(shí)b汽泵運(yùn)行(輔汽接帶),b汽泵轉(zhuǎn)速在手動(dòng)控制,a汽泵轉(zhuǎn)速1800rpm備用,電泵停運(yùn)。給水旁路門投自動(dòng)(設(shè)定值660t/h)運(yùn)行。10時(shí)20分,為了維持主汽壓穩(wěn)定關(guān)小高、低壓旁開度,主汽壓力由8.4mpa突然增到9.1mpa。10時(shí)21分,給水流量低于跳閘值592t/h,鍋爐mft。原因分析:1. 直接原因分析:鍋爐給水流量低保護(hù)動(dòng)作。2. 根本原因分析:大機(jī)沖轉(zhuǎn)時(shí)手動(dòng)關(guān)小高、低壓旁路維持主汽壓力穩(wěn)定,待大機(jī)轉(zhuǎn)速到2280rpm中速暖機(jī)時(shí),高壓旁路未及時(shí)調(diào)整好,造成主汽壓力在5分鐘內(nèi)上升約0.7mpa,給水旁路閥自動(dòng)調(diào)整給水流量不及時(shí),導(dǎo)致給水流量低于整定值592t/h,同時(shí)因?yàn)楸O(jiān)盤人員盲目相信給水旁路調(diào)節(jié)門的調(diào)節(jié)品質(zhì)而對(duì)給水流量未加強(qiáng)監(jiān)視,另外,給水流量低(618 t/h報(bào)警)未發(fā)報(bào)警而錯(cuò)過(guò)了調(diào)整時(shí)間,造成鍋爐因給水流量低mft。暴露問(wèn)題:1. 值班人員對(duì)機(jī)組的監(jiān)控不到位,個(gè)別無(wú)報(bào)警的參數(shù)不能及時(shí)發(fā)現(xiàn),延誤了處理時(shí)機(jī)。2. 運(yùn)行管理不到位。開停機(jī)時(shí)的管理過(guò)于松散,對(duì)于監(jiān)盤人員分工不明確,運(yùn)行操作配合不好。3. 各相關(guān)自動(dòng)投入后跟蹤調(diào)節(jié)不良。4. 運(yùn)行人員對(duì)旁路相關(guān)邏輯不熟悉,技術(shù)水平有待提高。防范措施:1. 針對(duì)目前機(jī)組的報(bào)警畫面不完善的情況,由熱工人員對(duì)所有報(bào)警的級(jí)別加以梳理,并用不同的報(bào)警聲音和顏色加以區(qū)別。2. 加強(qiáng)啟停機(jī)時(shí)的人員管理,合理分工并安排專人對(duì)各重要的參數(shù)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)視。各相關(guān)自動(dòng)投入后應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)視,防止自動(dòng)跟蹤調(diào)節(jié)不良。3. 啟機(jī)過(guò)程中各自動(dòng)方式應(yīng)及時(shí)投入并保證正常好用。高、低旁在開機(jī)過(guò)程應(yīng)投入自動(dòng)定壓運(yùn)行方式,同時(shí)為避免高、低旁路關(guān)閉引起再熱器保護(hù)動(dòng)作應(yīng)設(shè)定旁路在自動(dòng)方式時(shí)有一個(gè)最低閥限防止旁路閥全關(guān)。4. 加強(qiáng)運(yùn)行人員的培訓(xùn)工作。對(duì)運(yùn)行人員開展專題和仿真機(jī)培訓(xùn),提高運(yùn)行人員的思想素質(zhì)和技術(shù)素質(zhì)。提高運(yùn)行人員操作技術(shù)水平、判斷和處理事故能力。11某電廠汽泵最小流量閥快開給水流量急劇下降mft動(dòng)作事件經(jīng)過(guò):1、事件發(fā)生前工況:機(jī)組負(fù)荷320mw,b、c、d磨煤機(jī),#1、2汽泵運(yùn)行投自動(dòng)。2、事件經(jīng)過(guò)及處理:16時(shí)23分,監(jiān)盤人員發(fā)現(xiàn)d磨入口關(guān)斷擋板后壓力突然由9 kpa,下降至2.6 kpa(入口關(guān)斷檔板顯示全開),d磨一次風(fēng)量下降,中間點(diǎn)溫度過(guò)熱度由38度減到18度。主值立即調(diào)節(jié)兩臺(tái)汽泵轉(zhuǎn)速,快速減少給水量,維持煤水比及過(guò)熱度。16時(shí)25分,汽泵再循環(huán)自動(dòng)全開,給水流量急劇下降,mft動(dòng)作,機(jī)組跳閘。mft首出原因?yàn)榻o水流量低低。原因分析:1. 直接原因分析:給水流量低mft保護(hù)動(dòng)作,機(jī)組跳閘。2. 根本原因分析:a) 1d磨煤機(jī)入口關(guān)斷檔板氣動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)故障,沒(méi)有閉鎖裝置,致使1d磨煤機(jī)入口關(guān)斷門關(guān)閉,1d磨煤機(jī)一次風(fēng)壓、流量降低,鍋爐燃料量下降是本次事件的起因。b) 運(yùn)行人員監(jiān)盤調(diào)整不當(dāng)。機(jī)組低負(fù)荷時(shí)兩臺(tái)汽泵并列運(yùn)行,快速降低給水流量,致使兩臺(tái)汽動(dòng)給水泵最小流量閥快開,造成給水流量低保護(hù)動(dòng)作是本次事件的主要原因。暴露問(wèn)題:1. 設(shè)備管理及維護(hù)水平不高,設(shè)備可靠性差。1d磨煤機(jī)入口關(guān)斷檔板氣動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)故障,沒(méi)有閉鎖裝置。2. 運(yùn)行人員對(duì)異常及事故的應(yīng)對(duì)能力不強(qiáng),在事故狀態(tài)下反應(yīng)遲鈍,事故根本原因判斷不正確,事故處理抓不住處理要點(diǎn)。3. 運(yùn)行部缺少低負(fù)荷運(yùn)行時(shí)的相應(yīng)技術(shù)措施,技術(shù)管理存在死角。防范措施:1. 設(shè)備部、維護(hù)單位加強(qiáng)對(duì)設(shè)備的維護(hù),提高設(shè)備可靠性。2. 強(qiáng)化運(yùn)行人員的操作培訓(xùn),提高操作技能和事故處理能力。3. 發(fā)電部制定機(jī)組在低負(fù)荷時(shí)給水泵的合理運(yùn)行方式,防止類似事件的再次發(fā)生。4、針對(duì)低負(fù)荷3臺(tái)磨運(yùn)行期間,磨煤機(jī)發(fā)生故障時(shí),加強(qiáng)針對(duì)性的處理演練。12某電廠過(guò)熱汽溫高保護(hù)動(dòng)作mft事件經(jīng)過(guò):1、事件發(fā)生前工況:機(jī)組負(fù)荷500mw,主汽溫度545 ,主汽壓力22.6mpa, a、b汽泵運(yùn)行,電泵備用,b、c、d、e、f磨煤機(jī)運(yùn)行,機(jī)組協(xié)調(diào)投入,rb投入。鍋爐四角切圓燃燒方式。2、事件經(jīng)過(guò)及處理情況:9時(shí)10分,f給煤機(jī)頻繁斷煤引起主蒸汽溫度降低,運(yùn)行人員手動(dòng)將過(guò)熱器一級(jí)減溫水調(diào)門手動(dòng)關(guān)閉。9時(shí)30分,f給煤機(jī)斷煤處理好,煤量加至正常。09時(shí)32分主汽溫達(dá)602,過(guò)熱器出口溫度高高保護(hù)動(dòng)作mft。一、 事件原因及擴(kuò)大原因分析:1. 直接原因分析:主蒸汽溫度高達(dá)到保護(hù)動(dòng)作值,鍋爐mft。2. 根本原因分析:制粉系統(tǒng)斷煤情況下,運(yùn)行人員手動(dòng)調(diào)整主蒸汽溫度時(shí),將過(guò)熱器一級(jí)減溫水調(diào)門手動(dòng)關(guān)閉后,沒(méi)有及時(shí)投入自動(dòng)位。在調(diào)整后期f磨煤機(jī)煤量加至正常后主汽溫上升,未及時(shí)開啟一級(jí)減溫水調(diào)門,同時(shí)由于運(yùn)行人員對(duì)過(guò)熱器出口溫度疏于監(jiān)控,使鍋爐主蒸汽溫度超溫mft。二、 事件暴露出的問(wèn)題:1. 運(yùn)行管理存在不足,對(duì)運(yùn)行人員安全、技術(shù)培訓(xùn)疏于管理,重視程度不夠。2. 暴露運(yùn)行人員在操作上存在隨意性,對(duì)重要參數(shù)監(jiān)視不得力,對(duì)事故處理沒(méi)有一個(gè)系統(tǒng)的思維,操作存在漏項(xiàng)的問(wèn)題。3. 運(yùn)行值班人員安全意識(shí)淡薄,思
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