電廠#8機啟動過程#1、2瓦振動大跳機事件分析報告_第1頁
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1、luck is an accessory to hard work.簡單易用輕享辦公(頁眉可刪)電廠8機啟動過程1、2瓦振動大跳機事件分析報告 1、事件經(jīng)過(1)4月19日,運行乙值8機溫態(tài)開機,缸溫170度,07:25時8機開始沖轉(zhuǎn),過臨界振動1450rpm2瓦/75um、3瓦/75um。07:49時8機并網(wǎng)。07:54時5爐并汽。(2)08:00時,運行戊值接班時機組狀態(tài):負荷16mw、油溫38、瓦溫54/58/49/50、回油溫44/47/45/45、脹差-0.9mm、軸向位移0.4mm、滑油壓力0.13mp、缸溫240/195。(3)08:15時,8機加負荷至23mw時,檢查各參數(shù)發(fā)現(xiàn)

2、8機各瓦振動有慢慢上升趨勢,且2瓦已上升到44um(四個瓦振19/44/31/27)將5爐旁路重新開大至80%,將負荷降至19mw,2瓦振動達54um后趨于平緩,其他參數(shù)無異常變化。(4)08:18時,8機各瓦振動上升加快,運行值班人員立即關8機調(diào)門、開大6爐旁路,但1、2瓦振仍快速上升達100um,最高達到170um,機組發(fā)1、2軸瓦振動大,汽機保護動作,主汽門關閉、發(fā)電機出口開關跳閘機組進入惰走。關5、6爐檔板停爐、8機破壞真空。8機跳閘時,缸溫361/332度、總脹5.6/5.8mm、脹差-1mm、串軸0.43/0.45mm、油溫36.5、瓦溫57/60/47/51、回油溫度44/46/

3、46/45。8機惰走至30050rpm進行全面聽音檢查無異常。(5)08:50時,接令,8機重新掛閘沖轉(zhuǎn)低轉(zhuǎn)速聽音檢查正常,沖轉(zhuǎn)1000rpm對機組全面檢查均正常,過臨界1455rpm時,1瓦/37um、2瓦/27um、3瓦/45um、4瓦/35um。(6)09:01時,8機定速3000rpm全面檢查無異常。09:02時,8機重新并網(wǎng)。2、原因分析(1)8機以往在冷態(tài)和溫態(tài)啟機過程中,有時會因為臨界振動大而跳機。但并網(wǎng)后在加負荷過程中出現(xiàn)振動高跳機還是首次,瓦振從底部起來后上漲較快在以往溫態(tài)啟機時也有,但上漲到一定時可以通過平滑降低負荷就會下降。8機在99年汽機葉片改造后曾出現(xiàn)過動葉片斷裂卡在

4、下一級的靜葉上,導致動靜間隙減小,在啟動加負荷過程多次振動高跳機,后大修處理后再未出現(xiàn)。故此次8機溫態(tài)啟機過程中的跳機要引起相關專業(yè)人員重視。(2)從目前分析來看,8機溫態(tài)啟機過程中的振動高跳機的主要原因是8機溫態(tài)啟動過程,并網(wǎng)后加負荷速度過快引起。當天啟機前8機缸溫170度,根據(jù)第一套聯(lián)合循環(huán)運行規(guī)程規(guī)定,溫態(tài)啟動后的并網(wǎng)帶負荷時間,在16mw下需要30分鐘,而當天運行乙值值班人員并網(wǎng)后負荷帶到16mw只用了11分鐘,運行戊值接班后也沒有意識到加負荷速度已經(jīng)過快,機組低負荷暖機時間不夠,仍然繼續(xù)加負荷至23mw,在發(fā)現(xiàn)各瓦振動明顯上升,2瓦振上升達到44um時才開始降負荷,降負荷至19mw,

5、振動有所下降,但隨后振動又快速上升,再次快速降負荷不能減緩振動上升趨勢,導致跳機。從缸溫上升的記錄看,并網(wǎng)時7:49時上缸溫度為173(機組在沖轉(zhuǎn)過程缸溫并沒有得到加熱暖機),8:00負荷16mw時缸溫240,8:18時負荷23mw時缸溫361,平均溫升率達到6/min,而總脹卻只從并網(wǎng)時的4.0mm上升到5.6mm,說明快速的溫升并沒有使整個汽缸得到均勻地加熱膨脹,并網(wǎng)后的快速溫升過快導致缸、轉(zhuǎn)子加熱不均勻,而局部膨脹過快又引起動靜間隙減小,動靜摩擦到導致振動大幅上升而跳機。雖然整個運行過程中的上下缸溫差都在合格范圍,且在跳機前上下缸溫差還在下降,但這僅能說明上下缸局部受熱均勻,并不能完全反

6、映整個轉(zhuǎn)子、汽缸受熱后的情況,必須依靠汽缸溫升、脹差、軸向位移、總漲等指標來綜合反映汽機的加熱情況。3、防范措施(1)運行值班人員必須加強在冷態(tài)、溫態(tài)啟動次數(shù)相對較少的工況的研究和練習,重視特殊條件下的操作,嚴格按照運行規(guī)程的規(guī)定來進行啟停機操作。(2)原8機規(guī)程中規(guī)定上缸內(nèi)壁溫度低于150為冷態(tài),150250為溫態(tài),大于250為熱態(tài)。此劃分是按照原廠家設計調(diào)試規(guī)定的,為了防止低溫下的汽機加熱過快導致各部件膨脹不均勻,現(xiàn)將汽機冷態(tài)和溫態(tài)的溫度起點抬高,改為冷態(tài)低于200,溫態(tài)為200300,熱態(tài)為大于300。各種狀態(tài)下的啟動沖轉(zhuǎn)、暖機時間不變。(3)再次重申運行值班人員在機組啟動過程中必須加強

7、責任心,必須嚴格執(zhí)行規(guī)程制度,不能單憑經(jīng)驗來操作,不能抱有以前也是這么操作沒出問題的思想,真正做到嚴謹操作。對于啟停機操作中規(guī)定的各項指標要嚴格控制,如啟動過程中上下缸溫差不能超過3550;汽缸的溫升速率不能超過34/min;暖機時間不夠不能沖轉(zhuǎn)或加負荷等。(4)在整個啟動過程中應注意各軸瓦振動,軸向位移、脹差、總脹、各軸承溫度的變化,注意汽缸熱膨脹,不應出現(xiàn)不均勻、不對稱和卡澀現(xiàn)象。除汽輪機過臨界過程外,如果出現(xiàn)升速或加負荷中任一軸承振動 0.05mm,應停止加負荷,可采用在此轉(zhuǎn)速或負荷下暖機的辦法,若不能消除則必須降低負荷,直至振動 0.03mm且不再回升方可繼續(xù)加負荷。(5)在振動上升較快,需要立即降負荷運行時,操作時應盡可能地平緩,要避免負荷和主汽壓的大幅波動。(6)出現(xiàn)振動高跳機時,必須在機組惰走結束后,投入盤車進行聽音等全面檢查正常后,經(jīng)相關領導同

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