金陵電廠#1機(jī)組空預(yù)器A跳閘原因分析_第1頁
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1、2012年江蘇省并網(wǎng)電廠鍋爐及節(jié)能專業(yè)專題研討會資料匯編華能金陵#1鍋爐空預(yù)器運(yùn)行問題分析處理畢昌宏華能金陵發(fā)電有限公司一、 事件經(jīng)過2011年12月15日上午08:15 #1爐空預(yù)器a電流波動,最大28a,就地巡檢檢查無明顯異常,檢修人員到就地檢查未見異常。10:10空預(yù)器電流瞬間甩足,主電機(jī)跳閘,輔電機(jī)聯(lián)啟后電流大幅波動并跳閘,迅速通知就地人員手動強(qiáng)啟空預(yù)器主輔電機(jī),啟動后即跳閘,機(jī)組rb,負(fù)荷470wm。立即手動盤車,盤不動。檢修人員現(xiàn)場調(diào)整空預(yù)器軸向、徑向密封間隙。作業(yè)人員進(jìn)入空預(yù)器熱端二次風(fēng)道內(nèi)使用手拉葫蘆拉動轉(zhuǎn)子,保證空預(yù)器的轉(zhuǎn)動,防止轉(zhuǎn)子變形。同時檢查發(fā)現(xiàn)空預(yù)器轉(zhuǎn)子整體偏向爐后東

2、北角方向,相對應(yīng)的一、二次風(fēng)扇形板已接觸到徑向密封片,表面已無間隙。轉(zhuǎn)子在中心筒處的位置也已向東北角偏移,未處在中心位置。二、 原因分析轉(zhuǎn)子的整體偏移使得轉(zhuǎn)子受熱面的動、靜部分磨擦而產(chǎn)生較大阻力,致使空預(yù)器電機(jī)電流波動很大而跳停。經(jīng)檢查導(dǎo)向軸承的固定螺栓,未發(fā)現(xiàn)松動現(xiàn)象。隨后拆除桁架與固定導(dǎo)向軸承的菱形支撐保溫,發(fā)現(xiàn)菱形支撐與桁架處的焊縫脫開爐后斷裂的焊口圖1,爐后菱形支撐與安裝加連接板焊縫脫開(見圖1),爐后的焊口由于原配連接板與空預(yù)器桁架存在一定的距離,不能直接施焊,現(xiàn)場僅用一塊10mm(原連接板的厚度在20mm以上)左右的連接板進(jìn)行側(cè)面燒焊處理,爐前處的焊接也未進(jìn)行加固處理,此舉大大降低

3、了該處的焊接強(qiáng)度,是造成此次脫焊的主要原因。從爐后的開焊處可以明顯的看出斷口方向朝爐后東北角方向,在空預(yù)器內(nèi)部檢查也發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)子有偏移異象,造成轉(zhuǎn)子偏移的原因系焊縫脫開造成。爐前斷裂的位置圖2,爐前菱形支撐與椼架焊縫脫開三、處理情況1、為防止一、二次風(fēng)扇形板的進(jìn)一步下滑壓迫徑向密封,將該扇形板進(jìn)行人工固定。 2、使用千斤頂將空預(yù)器導(dǎo)向軸承凌型板固定裝置進(jìn)行復(fù)位后,手動盤轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)子,轉(zhuǎn)子能夠輕松盤動后,燒焊固定爐前處連接板。重新焊接并加固圖3,將支撐椼架重新焊接并加固 3、 空預(yù)器送電進(jìn)行冷態(tài)空轉(zhuǎn),觀察電流的變化并檢查該處有無振動、扭曲現(xiàn)象。軾轉(zhuǎn)正常后對其它部位繼續(xù)進(jìn)行燒焊加固。4、全部工作結(jié)束后繼續(xù)送

4、電空轉(zhuǎn),觀察電流變化,測量振動,檢查動、靜部分的磨擦等情況均無異常后進(jìn)行投運(yùn)。四、 暴露出的問題1、 該空預(yù)器在機(jī)組投運(yùn)以來未進(jìn)行過大修,未能做徹底檢查,安裝時的部分問題沒有得到及時發(fā)現(xiàn)。2、 通過與哈爾濱鍋爐廠的專家進(jìn)行溝通,該空預(yù)器的設(shè)計在北方地區(qū)一般在室內(nèi)使用,而南方鍋爐都為露天布置,冬天時環(huán)境溫度較低,空預(yù)器轉(zhuǎn)子外殼收縮幅度較大,造成動、靜部分磨擦增大,從而使空預(yù)器在冬天運(yùn)行時事故判斷難度加大。五、防范措施:1、將#1煤機(jī)空預(yù)器b及#2煤機(jī)空預(yù)器a、b的支撐架全部進(jìn)行了檢查,發(fā)現(xiàn)#1煤機(jī)空預(yù)器b菱形支撐焊縫存在一條小的裂縫,隨即進(jìn)行了補(bǔ)焊加固。#2機(jī)空預(yù)器a、b經(jīng)檢查無明顯異常。2、針

5、對天氣寒冷,空預(yù)器外殼收縮利害,造成動、靜部分磨擦變大,適當(dāng)調(diào)整徑向與軸向的密封間隙。并在外部進(jìn)行圍擋。做好保溫改造的方案。3、加強(qiáng)對空預(yù)器的巡檢,觀注電流的變化。4、做好空預(yù)器跳停事故的預(yù)想,制定搶修計劃。5、加強(qiáng)應(yīng)急預(yù)案演練,以便應(yīng)對突發(fā)事件的發(fā)生。6、利用調(diào)停機(jī)會徹底檢查,聯(lián)系廠家進(jìn)一步的分析原因。7、加強(qiáng)空預(yù)器檢修人員的培訓(xùn)工作,提高檢修人員的工作技能以及事故的分析能力。六、制造廠改進(jìn)方案1) 空預(yù)器子跳停故障以及運(yùn)行中磨擦異音#1機(jī)組空預(yù)器a自2011年5 月檢修結(jié)束后已發(fā)生2 次運(yùn)行中轉(zhuǎn)子卡住的跳停事故,第一次時間為7月15日,第二次12月15日?;謴?fù)后可以運(yùn)行,但電流波動較大。后

6、經(jīng)運(yùn)行中的進(jìn)一步調(diào)整,電流已趨于正?!,F(xiàn)在運(yùn)行中熱端扇形板與轉(zhuǎn)子磨擦聲較大?,F(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)子明顯上抬約30mm。已嚴(yán)重影響了空預(yù)器的安全運(yùn)行。導(dǎo)向軸承壓蓋處升出印記:30mm。減速機(jī)固定板處抬高印記:30mm。 空預(yù)器b在2011-12-26日晚發(fā)生一次電機(jī)電流甩足后跳停?;謴?fù)運(yùn)行后煙氣側(cè)與一次風(fēng)熱端扇形板中間處磨擦聲較大,并伴有振動。扇形板中間上方處的桁架的保溫料已振松。解決方案:l 對熱端扇形板的迷宮密封進(jìn)行檢修,使扇形板內(nèi)側(cè)可以有向上調(diào)整30mm左右的調(diào)整量,以保證在熱端桁架中間部分向下變形時,可以通過調(diào)整預(yù)熱器熱端扇形板來消除密封片與扇形板的摩擦,保證機(jī)組安全運(yùn)行,如果無法達(dá)到此調(diào)整余

7、量,可以通過降低熱端徑向密封片的安裝高度來達(dá)到此目的。l 考慮通過對熱端桁架導(dǎo)向軸承支承部分用型鋼加強(qiáng)的方式,避免導(dǎo)向軸承移動。2) 空預(yù)器增加傳熱元件后,對空預(yù)器的正常運(yùn)行是否產(chǎn)生影響。#1爐空氣預(yù)熱器a、b運(yùn)行中排煙溫度超過設(shè)定值,聯(lián)系哈爾濱鍋爐廠預(yù)熱器公司,經(jīng)該單位設(shè)計處研究決定,增加我廠的空預(yù)器傳熱元件。并結(jié)合2011年4月的#1機(jī)組b修中完成將空預(yù)器的熱端徑向密封拆除,在每個元件倉內(nèi)增加12只高度為210mm的元件盒。并重新對空預(yù)器的密封間隙進(jìn)行調(diào)整。根據(jù)哈爾濱鍋爐廠預(yù)熱器公司的要求,調(diào)整后的間隙如下:熱端徑向密封間隙:內(nèi)側(cè)1315mm。外側(cè)01.5 mm。冷端徑向密封間隙:內(nèi)側(cè)01

8、.5mm。外側(cè)4749mm。旁路密封間隙:熱端813 mm。 冷端27 mm(數(shù)據(jù)由哈爾濱鍋爐廠空預(yù)器設(shè)計處提供)在#1機(jī)組調(diào)停檢修時,對空預(yù)器的徑向密封檢查時發(fā)現(xiàn)靠近中心筒熱端處的徑向密封與中心筒密封磨損非常嚴(yán)重,許多密封片已被刮壞,扇形板也磨出6mm左右的深槽。加上磨損槽的間隙,冷態(tài)時的內(nèi)側(cè)間隙已達(dá)到25mm以上。遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出安裝時給定的內(nèi)側(cè)間隙(12mm)。對比空預(yù)器導(dǎo)向軸承的升高印記(30mm),已超出預(yù)留內(nèi)側(cè)間隙一倍有余。產(chǎn)生磨擦、振動在所難免。而我廠的#1爐的三次空預(yù)器跳停事故都是在傳熱元件增加以后。所以請哈爾濱鍋爐廠預(yù)熱器公司在增加傳熱元件的可行性上校核,重新給定預(yù)留間隙。另外#2爐

9、空預(yù)器是否可以加裝,如果加裝需進(jìn)行哪些調(diào)整。解決方案:#1爐空預(yù)器增加210mm防磨層對排煙溫度有所降低,但數(shù)值不大,2號爐鑒于燃用煤的情況,空預(yù)器阻力也不大,可以增加。增加的傳熱元件的重量不會導(dǎo)致傳動裝置負(fù)載增加,在其余量范圍內(nèi),1號爐的跳停主要原因是間隙過小,導(dǎo)向軸承的支撐板脫焊位移導(dǎo)致導(dǎo)向軸承偏移造成的。在施工過程中按照新的密封間隙調(diào)整值進(jìn)行三大密封調(diào)整。3) 空預(yù)器的漏風(fēng)率控制需進(jìn)行三向密封改造因為空預(yù)器的多次故障以及運(yùn)行中的不穩(wěn)定,我廠已對冷、熱端的徑向密封扇形板進(jìn)行了手動調(diào)整。漏風(fēng)率已不能進(jìn)行有效控制。此次我廠已準(zhǔn)備對空預(yù)器的三向密封進(jìn)行改造。改造后的漏風(fēng)率可能因為空預(yù)器的本身的設(shè)

10、計方面的原因,不能達(dá)到預(yù)期效果。請哈鍋廠在改造三向密封 方面給出具體建議。解決方法:l 增加多道彈性片軟密封,原因該結(jié)構(gòu)簡單、可靠、價格適中,可作為漏風(fēng)控制輔助部分。l 控制漏風(fēng)主要還是要使漏風(fēng)控制系統(tǒng)100%投運(yùn)。4) 空預(yù)器扇形板自動跟蹤裝置不能投用。空預(yù)器投用以來,熱端扇形板的自動跟蹤裝置一直未能投用。已多次聯(lián)系廠家至現(xiàn)場調(diào)整,但都未能解決。我方在手動調(diào)整該跟蹤裝置時,發(fā)再現(xiàn)有脫落現(xiàn)象。#1爐一次風(fēng)與二次風(fēng)之間的跟蹤裝置已進(jìn)行人為固定。且該裝置的吊桿對于現(xiàn)在扇形板的重量明顯過細(xì),容易發(fā)生斷裂的危險,玉環(huán)電廠已發(fā)生過類似事故。解決方法:對漏風(fēng)控制系統(tǒng)改進(jìn):對提升機(jī)構(gòu)增容更換,對控制部分納入dcs中,在機(jī)組500mw、600mw、700mw、800mw、900mw、1000mw設(shè)置熱變形量值,使提升機(jī)構(gòu)按此指令下降或提升,保留電流保護(hù)。5) 空預(yù)器保溫空預(yù)器保溫是否過于單薄,特別是在冬天運(yùn)行時外殼收縮較為嚴(yán)

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