版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領(lǐng)
文檔簡介
1、 轉(zhuǎn)爐濺渣護爐技術(shù)的應用方法 1.濺渣護爐的基本原理,是在轉(zhuǎn)爐出完鋼后加入調(diào)渣劑,使其中的Mg與爐渣產(chǎn)生化學反應,生成一系列高熔點物質(zhì),被通過氧槍系統(tǒng)噴出的高壓氮氣噴濺到爐襯的大部分區(qū)域或指定區(qū)域,粘附于爐襯內(nèi)壁逐漸冷凝成固態(tài)的堅固保護渣層,并成為可消耗的耐材層。轉(zhuǎn)爐冶煉時,保護層可減輕高溫氣流及爐渣對爐襯的化學侵蝕和機械沖刷,以維護爐襯、提高爐齡并降低耐材包括噴補料等消耗。氧氣頂吹轉(zhuǎn)爐濺渣護爐是在轉(zhuǎn)爐出鋼后將爐體保持直立位置,利用頂吹氧槍向爐內(nèi)噴射高壓氮氣(1. 0MPa) ,將爐渣噴濺在爐襯上。渣粒是以很大沖擊力粘附到爐襯上,與爐壁結(jié)合的相當牢固,可以有效地阻止爐渣對爐襯的侵蝕。復吹轉(zhuǎn)爐濺
2、渣護爐是將頂吹和底吹均切換成氮氣,從上、下不同方向吹向轉(zhuǎn)爐內(nèi)爐渣,將爐渣濺起粘結(jié)在爐襯上以實現(xiàn)保護爐襯的目的。濺渣護爐充分利用了轉(zhuǎn)爐終渣并采用氮氣作為噴吹動力,在轉(zhuǎn)爐技術(shù)上是一個大的進步,它比干法噴補、火焰噴補、人工砌磚等方法更合理,其既能抑制爐襯磚表面的氧化脫碳,又能減輕高溫渣對爐磚的侵蝕沖刷,從而保護爐襯磚,降低耐火材料蝕損速度,減少噴補材料消耗,減輕工人勞動強度,提高爐襯使用壽命,提高轉(zhuǎn)爐作業(yè)率,減少操作費用,而且不需大量投資,較好地解決了煉鋼生產(chǎn)中生產(chǎn)率與生產(chǎn)成本的矛盾。因此,轉(zhuǎn)爐濺渣護爐技術(shù)與復吹煉鋼技術(shù)被并列為轉(zhuǎn)爐煉鋼的2項重大新技術(shù)。2濺渣護爐主要工藝因素2. 1合理選擇爐渣并進
3、行終渣控制爐渣選擇著重是選擇合理的渣相熔點。影響爐渣熔點的物質(zhì)主要有FeO、MgO和爐渣堿度。渣相熔點高可提高濺渣層在爐襯的停留時間,提高濺渣效果,減少濺渣頻率,實現(xiàn)多爐一濺目標。由于FeO易與CaO和MnO等形成低熔點物質(zhì),并由MgO和FeO的二元系相圖可以看出,提高MgO的含量可減少FeO相應產(chǎn)生的低熔點物質(zhì)數(shù)量,有利于爐渣熔點的提高。從濺渣護爐的角度分析,希望堿度高一點,這樣轉(zhuǎn)爐終渣C2 S及C3 S之和可以達到70%75%。這種化合物都是高熔點物質(zhì),對于提高濺渣層的耐火度有利。但是,堿度過高,冶煉過程不易控制,反而影響脫磷和脫硫效果,且造成原材料浪費,還容易造成爐底上漲。實踐證明,終渣
4、堿度控制在2. 83. 2為好。由于濺渣層對轉(zhuǎn)爐初渣具有很強的抗侵蝕能力,而對轉(zhuǎn)爐終渣的高溫侵蝕的抵抗能力很差,轉(zhuǎn)爐終渣對濺渣層的侵蝕機理主要表現(xiàn)為高溫熔化,因此合理控制轉(zhuǎn)爐終渣,盡可能提高終渣的熔化溫度是濺渣護爐的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。合理控制終渣應著重從終渣的MgO 含量和FeO含量著手。2. 1. 1終渣MgO含量的控制在一定條件下提高終渣MgO含量,可進一步提高爐渣的熔化溫度,這種高熔點爐渣在冶煉初期產(chǎn)生的濺渣層減輕了渣對爐襯的機械沖刷,并與渣中SiO2 、FeO反應,避免了渣對爐襯的化學侵蝕;在冶煉中期,濺渣層中的MgO與爐渣中的FeO生成高熔點物質(zhì),在下一次濺渣操作中成為濺渣層的主要組成部分;
5、同時由于濺渣層被反復利用,減少了煉鋼中造渣劑的使用,降低了生產(chǎn)和操作成本。因此,終渣MgO含量應在保證出鋼溫度前提下超過飽和值,但含量也不宜過高,以免增加濺渣護爐成本,一般控制在9%10%。調(diào)渣劑國外一般在出鋼后加入,國內(nèi)由于轉(zhuǎn)爐操作水平較低,爐況不穩(wěn)定,終渣成分變化大,且出鋼后加入調(diào)渣劑化渣不徹底,因此大多數(shù)鋼廠在冶煉初期便加入化渣劑,以輕燒白云石為主,亦有采用鎂質(zhì)冶金石灰或菱鎂礦作為化渣劑的。2. 1. 2終渣FeO控制在濺渣護爐技術(shù)中,渣中FeO含量的多少起著截然相反的作用:渣中FeO含量高,爐渣的熔點低、流動性好,容易沿襯磚內(nèi)細小氣孔和裂紋滲透和擴散,有利于濺渣層與爐襯磚的結(jié)合,保護爐
6、襯不受侵蝕。但是隨著渣中FeO含量增高,由于濺渣層內(nèi)FeO會與MgO反應使濺渣層中MgO相減少,導致濺渣層熔點降低,不利于濺渣層壽命提高。國內(nèi)操作一般控制在20%以下,國外由于調(diào)渣劑在出鋼后加入,所以FeO含量很高。一般認為只要在濺渣前把渣中MgO含量調(diào)整在合適的范圍內(nèi),對終渣氧化鐵含量并不須特殊處理,即終渣氧化鐵無論高低都可取得較好的濺渣護爐效果。但如果終渣氧化鐵含量很低,渣中鐵酸鈣少,故應在保證足夠的耐火度的情況下,降低渣中MgO含量,這樣濺渣護爐的成本較低,容易取得高爐齡。從操作上講,在同樣溫度、堿度和MgO條件下,氧化鐵含量低,渣的粘度大,起渣快,可以減少濺渣時間,而不影響濺渣效果。2
7、. 2合理控制留渣量在濺渣護爐中,轉(zhuǎn)爐留渣量的多少不僅是濺渣護爐本身重要的工藝參數(shù),而且決定了濺渣層的厚度。合理的留渣量一方面要保證爐渣在爐襯表面形成1020mm濺渣層,另一方面隨爐內(nèi)留渣量的增加,爐渣的可濺性增強,對濺渣操作有利。轉(zhuǎn)爐上部濺渣主要依靠氮氣射流對熔池爐渣的濺射而獲得。渣量少,渣層過薄,氣流易于穿透渣層,削弱氣流對于渣層的乳化和破碎作用,不利于轉(zhuǎn)爐上部濺渣。轉(zhuǎn)爐留渣量過大,在溶池內(nèi)易形成浪涌,同樣不利于轉(zhuǎn)爐上部濺渣。即便強化了轉(zhuǎn)爐上部濺渣的效果,也往往造成爐口粘渣變小,影響正常的冶煉操作。濺渣的厚度:渣量過少,濺渣層過薄,且不均勻,將影響濺渣護爐的效果。根據(jù)鋼鐵研究總院得出的公式
8、,合理的留渣量為10,11:Qs =0. 301Wn式中Qs 轉(zhuǎn)爐單爐留渣量,t ;W轉(zhuǎn)爐公稱噸位,t ;n系數(shù),取值為0. 5830. 650。2. 3合理控制出鋼溫度用濺渣護爐工藝后,轉(zhuǎn)爐出鋼溫度對爐齡的影響非常明顯。隨著出鋼溫度的降低,爐齡與出鋼溫度的關(guān)系為:N=20852912019t 。其中N為爐齡,t為出鋼溫度。在同樣的濺渣技術(shù)條件下,每降低出鋼溫度一度,將提高爐齡121爐。因此,合理控制轉(zhuǎn)爐出鋼溫度,對采用濺渣護爐工藝的轉(zhuǎn)爐進一步提高爐齡有重要意義。2. 4槍位控制槍位應按照早化渣,化好渣,保證濺渣厚度和濺渣面積的原則確定。高槍位易于爐渣的破碎和乳化,有利于轉(zhuǎn)爐上部的濺渣。當槍位
9、過高時,爐渣濺到爐膛位置較低,還容易沖刷已濺到爐墻上的爐渣,更容易引起爐底上漲。低槍位易于造成渣液面劇烈波動,對渣的沖擊面積小,沖擊深度增大,供給的能量大部分消耗于熔池內(nèi)部, 有利于轉(zhuǎn)爐的下部濺渣,同時由于渣滴能量大,也可濺到爐口。濺渣時槍位控制要根據(jù)爐渣的流動性和所要濺的部位而定。通常情況采取前高后低方法,既保證了爐渣的形成,濺渣效果也好,且可防止爐底上漲。轉(zhuǎn)爐濺渣護爐技術(shù)的現(xiàn)狀目前國外采用濺渣護爐技術(shù)的轉(zhuǎn)爐爐齡已平均達到20000爐以上,美國伊斯帕特內(nèi)陸鋼公司轉(zhuǎn)爐的爐齡最高已達36000爐。國外某些鋼廠的管理人員甚至認為30000爐將成為轉(zhuǎn)爐的標準爐齡。國內(nèi)冶金工作者在積極摸索適合自身特點
10、的濺渣護爐工藝上取得了巨大進步,開發(fā)出了適合不同爐型和工藝條件的濺渣護爐工藝方案。目前我國復吹轉(zhuǎn)爐的爐齡已超過30000爐我國由于轉(zhuǎn)爐容量小(以3050t 為主) 、鐵液條件差(硅含量偏高、硫含量波動較大,某些企業(yè)還采用中磷鐵液或提釩后的半鋼煉鋼) 、裝備水平低(一般無鐵液預處理設(shè)備、未采用計算機控制等) 、生產(chǎn)節(jié)奏快(一般冶煉時間少于30min,生產(chǎn)負荷大)等,使得我國轉(zhuǎn)爐的濺渣護爐具有不同于國外的自身特點。我國自1996年開展濺渣護爐技術(shù)研究以來,迅速開發(fā)了適合于中國國情的各種轉(zhuǎn)爐濺渣護爐技術(shù),已使我國轉(zhuǎn)爐的爐齡發(fā)生了質(zhì)的飛躍,與采用濺渣技術(shù)前相比,我國轉(zhuǎn)爐齡提高了510倍。目前我國轉(zhuǎn)爐平
11、均爐齡已接近萬爐,同時我國在小型轉(zhuǎn)爐、半鋼冶煉轉(zhuǎn)爐及復吹轉(zhuǎn)爐領(lǐng)域的濺渣護爐技術(shù),居世界前列,已形成具有中國特色的專利技術(shù)。3. 1小型轉(zhuǎn)爐濺渣護爐的現(xiàn)狀及特點小型轉(zhuǎn)爐在我國已達200座以上,在我國的煉鋼生產(chǎn)能力中占較大的比重。這類轉(zhuǎn)爐鐵液及副原料一般質(zhì)量較差,鐵液Si 波動大;生產(chǎn)率高、冶煉周期短,班產(chǎn)爐數(shù)高;鐵液普遍不進行預處理,轉(zhuǎn)爐冶煉脫硫、脫磷負荷大;無精煉設(shè)施,為適應連鑄的節(jié)奏要求,出鋼溫度一般高達1700 ;由于濺渣頻率高,N2 普遍不足。這些因素使得小型轉(zhuǎn)爐濺渣時間短、爐渣溫度高及渣中TFe高。我國煉鋼工作者結(jié)合上述國情,開發(fā)出了適用于小型轉(zhuǎn)爐的轉(zhuǎn)爐濺渣護爐技術(shù)。(1) 優(yōu)化煉鋼工
12、藝,控制過程溫度及終點溫度。優(yōu)化供氧制度,降低過程槍位,減少渣中TFe。同時加強管理,保證足夠的濺渣頻率及濺渣時間。(2) 注重對終渣的調(diào)整。調(diào)渣劑除采用常規(guī)輕燒白云石等,普遍采用含碳爐渣改質(zhì)劑(碳含量一般在15%40%) ,保證渣中MgO含量超過飽和值,同時調(diào)整爐渣粘度和過熱度,使之適于爐膛噴濺掛渣,并降低終渣的氧化鐵及溫度,減少高FeO對濺渣層的侵蝕。(3) 采用優(yōu)質(zhì)材料做轉(zhuǎn)爐絕熱層(如采用低絕熱系數(shù)的多晶纖維板) ,減少爐殼變形。通過上述轉(zhuǎn)爐濺渣護爐技術(shù)及相關(guān)技術(shù)的開發(fā),我國的小型轉(zhuǎn)爐的爐齡普遍已達10000爐,最高爐齡已超過25000爐。3. 2半鋼冶煉轉(zhuǎn)爐濺渣護爐的現(xiàn)狀及特點我國攀鋼
13、和承鋼是采用半鋼(經(jīng)提釩后的鐵液)冶煉工藝的典型廠家,由于此類鐵液含碳低(一般小于3. 5%) 、鐵液的含Si 量僅為痕跡(一般小于0. 03%) ,造成煉鋼熱量不足。同時由于在造渣過程中,SiO2 、TiO2 等酸性氧化物來源少,致使渣系單一,初渣形成困難,終渣堿度高達6. 5以上,所以煉鋼化渣困難。為了降低爐渣的熔點和粘度,半鋼冶煉必須依靠大量生成的FeO溶解石灰,保證脫磷、脫硫效果,故形成了冶金性能不良的鐵- 鈣渣系,嚴重影響了濺渣護爐作用的充分發(fā)揮。針對半鋼冶煉的特點,開發(fā)了如下的濺渣工藝:(1) 選用合適的調(diào)渣劑。由于半鋼冶煉堿度很高,對化渣不利,因此有效調(diào)整第一批渣料中含SiO2酸
14、性材料的用量,以控制前期爐渣的堿度非常重要。攀鋼半鋼冶煉在吹煉前期分別加入輕燒白云石和富錳礦,使爐渣中具有一定量的MgO和MnO含量,以加速初渣的快速形成,同時相應降低了渣中的TFe。(2) 根據(jù)終點C和終渣TFe以及出鋼溫度,合理控制終渣MgO含量。對于高中碳鋼,由于終點C較高,TFe較低(8%14%) ,出鋼溫度僅為16101640 ,所以將終渣MgO含量控制在7%9%就能達到終渣調(diào)質(zhì)的目的。對于低碳鋼,渣中TFe含量為15%23%,出鋼溫度高達1 6401710 ,需將MgO含量控制在9%12%,才能將渣做粘。(3) 優(yōu)化冶煉工藝,控制終渣FeO含量。半鋼煉鋼由于缺少熱量,經(jīng)常采用后吹來
15、提高鋼液溫度,終點渣過氧化現(xiàn)象十分嚴重,TFe高達25%30%。采取如下措施降低終渣TFe: 優(yōu)化提釩工藝,提高半鋼質(zhì)量,使入轉(zhuǎn)爐的半鋼C 3. 4%,溫度1280 。承鋼在提釩過程中通過有效控制冷料的加入量,已可將半鋼的入爐溫度穩(wěn)定在1350 ; 采用熱補措施。承鋼在轉(zhuǎn)爐吹煉前,根據(jù)半鋼條件,加入類石墨或無煙煤,以增加半鋼冶煉時的熱收入,取得了很好的效果; 控制過程的爐渣堿度,避免長時間高槍位操作,渣中的TFe可降低2%3%。通過工藝優(yōu)化,攀鋼和承鋼的半鋼轉(zhuǎn)爐爐齡均已超過10000爐,據(jù)估算,相當于普鐵煉鋼30000爐,已達到了世界含釩、鈦轉(zhuǎn)爐(半鋼)冶煉的一流水平。3. 3復吹轉(zhuǎn)爐濺渣護爐
16、的現(xiàn)狀及特點轉(zhuǎn)爐采用濺渣護爐使得爐齡大幅度提高后,帶來的一個問題是底吹供氣元件壽命不能同步提高,因此,美國采用轉(zhuǎn)爐濺渣護爐技術(shù)后,犧牲了復吹工藝。日本和歐洲等國家為保留復吹工藝,只好犧牲了濺渣技術(shù)。我國武漢鋼鐵公司和鋼鐵研究總院共同開發(fā)的復吹轉(zhuǎn)爐濺渣護爐技術(shù),已成功地解決了保持復吹轉(zhuǎn)爐底吹供氣元件壽命與轉(zhuǎn)爐爐齡同步這一國際煉鋼生產(chǎn)中的重大難題。1) 注重對爐渣的控制。轉(zhuǎn)爐出鋼后針對爐渣中不同的FeO含量,加入適量不同種類的調(diào)渣改質(zhì)劑,控制終渣MgO含量,使爐渣具有合適的粘度、溫度及耐火度。冶煉前期用石灰及輕燒白云石濺渣,控制過程渣MgO含量在6%8%的范圍;冶煉后期采用高MgO爐渣操作工藝。(
17、2) 保護底部供氣元件的技術(shù)措施,是在爐役初期通過造粘渣和控制噴嘴出口處的熱平衡,來使供氣元件盡早在出口處形成透氣蘑菇頭16。生成的蘑菇頭既能保證底部供氣量,可以在煉鋼所需的供氣范圍內(nèi)靈活調(diào)整,又能達到保護供氣元件不被侵蝕的目的。同時開發(fā)并采用供氣效果更加穩(wěn)定、更加容易維護的新型底吹供氣元件。(3) 嚴格控制爐膛內(nèi)型形狀和爐底形狀及蘑菇頭的大小和厚度,確保底部噴嘴暢通,不被堵塞和過分蝕損。同時通過調(diào)整冶煉鋼種和改變?yōu)R渣頻率來控制爐底的高度,避免爐底過度上漲。轉(zhuǎn)爐濺渣護爐技術(shù)的發(fā)展我國濺渣護爐技術(shù)存在的問題和發(fā)展方向我國開展濺渣護爐技術(shù)以來,取得了舉世矚目的成績。在半鋼冶煉、小型轉(zhuǎn)爐煉鋼及復吹轉(zhuǎn)爐領(lǐng)域的濺渣護爐技術(shù)已走在世界的前列。但也存在不足:如調(diào)渣劑的選擇還不是很合理,調(diào)渣工藝還不能根據(jù)爐渣成分動態(tài)調(diào)整;濺渣氮氣源不足,不能保證足夠的濺渣頻率及時間等。今后,我們應進一步優(yōu)化爐渣的調(diào)質(zhì)及改質(zhì)工藝,力爭實現(xiàn)動態(tài)及時調(diào)渣,并積極尋求價格更加便宜的調(diào)渣劑及改質(zhì)劑。同時積極開發(fā)濺渣護爐自動化技術(shù),以實現(xiàn)自動根據(jù)爐渣狀況,自動控制濺渣時間及槍位自動濺渣。濺渣護爐充分利用了轉(zhuǎn)爐終渣并采用氮氣作為噴吹動力,是轉(zhuǎn)爐技術(shù)一個大的進步。采用濺渣
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 工作總結(jié)之電大行政管理畢業(yè)總結(jié)
- 房屋轉(zhuǎn)租的合同范本(35篇)
- 電鍍技術(shù)合作協(xié)議書(33篇)
- 小學生暑假最后一次國旗下講話范文(31篇)
- 廣西玉林市容縣部分學校2024屆九年級下學期中考一模數(shù)學試卷(含答案)
- C#程序設(shè)計案例教程 王明福 源代碼習題答案 第2章新
- 材料課件簡介緒論部分
- 西藏林芝市一中2025屆高考英語考前最后一卷預測卷含解析
- 慶陽市重點中學2025屆高考壓軸卷數(shù)學試卷含解析
- 2025屆江西省吉安一中、九江一中等八所重點中學高三第二次調(diào)研英語試卷含解析
- 質(zhì)量成熟度評價標準樣本
- 小學科學期末測評方案設(shè)計
- 2024年中考作文十二大高頻熱點主題4-青春夢想(素材)
- 河北省藥品流通非現(xiàn)場監(jiān)管藥品流通追溯系統(tǒng)操作手冊
- 2024年四川省網(wǎng)格員招聘理論考試復習題庫(含答案)
- (2024年)(完整版)24式太極拳教案全集
- 信訪維穩(wěn)工作培訓
- 2024年職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)人員評價方向考試題庫附答案
- 中建測評2024二測題庫及答案
- 低代碼開發(fā)智慧樹知到期末考試答案2024年
- 考古勘探安全方案
評論
0/150
提交評論