MAN高爐鼓風(fēng)機葉片斷裂搶救性修復(fù)_第1頁
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文檔簡介

1、王昭霞 艾中華/邯鋼集團邯寶鋼鐵公司能源中心摘要:針對進口的動靜葉片嚴重損壞被判定報廢的高爐鼓風(fēng)軸流壓 縮機組,通過對葉片進行搶救性修復(fù),并通過機械運轉(zhuǎn)和性能試驗 進行了校驗,有效解決了進口機組修復(fù)周期長,影響高爐生產(chǎn)的問 題,摸索了一套葉片修復(fù)的新方法。對于重要工程用軸流壓縮機報 廢葉片進行搶救性修復(fù),有借鑒意義。關(guān)鍵詞:高爐鼓風(fēng)機;葉片斷裂;修復(fù)中圖分類號:TH44文獻標識碼:BRescue Repair for the Blade Fracture in MAN Blast Furnace BlowerAbstract: Aiming at the imported blast furn

2、ace blower axial-fl ow compressor units with dynamic & static blades damaged severely and convicted of scrap, based on rescure repair for blades and through mechanical operation and performanee t est to calibrate, the problem of long repair cycle for importe d unit and of in flue ncing blast fur

3、 nace producti on is effectivel y sovled. A new method of reparing blades is explored. It h as reference significanee for the scrapped blades of axial-flo w compressor used in important project to carry out rescue repair.Key words: blast furnace blower; blade fracture; repair 1設(shè)備概況邯鋼西區(qū)從瑞士曼公司引進了兩套 AV

4、90-15 電機驅(qū)動的全靜 葉可調(diào)軸流高爐鼓風(fēng)機組。電動機為 ABB 制造的無刷勵磁同步電 動機,額定功率 44MW ,轉(zhuǎn)速 1 500r/min ,采用變頻式啟動。控 制系統(tǒng)硬件采用日本橫河產(chǎn)品,由成都西部工程公司組態(tài)。該機組 具有節(jié)能、高效及快速啟動等特點, 運行中一旦其中一臺出現(xiàn)問題, 另一臺備用鼓風(fēng)機在熱備狀態(tài)下,可在 5min 內(nèi)迅速啟動,投入運 行,保證高爐的供風(fēng)。該站區(qū)另配有一臺由西安陜鼓動力股份公司 生產(chǎn)的 AV90-15 全靜葉可調(diào)軸流高爐鼓風(fēng)機組 ,目前 3 臺鼓風(fēng)機采 用開二備一供行模式。自 2008 年 4 月投入運行后,近 3 年中,只 是電氣勵磁控制系統(tǒng)、計量儀表和

5、計算機軟硬件出過一些故障,風(fēng) 機本體沒有發(fā)現(xiàn)問題。此后對該機組動靜葉片進行無損檢驗,未發(fā) 現(xiàn)異常,機械部分運行一直處于良好狀態(tài)。2 葉片失效經(jīng)過2011 年 4 月的一天,鼓風(fēng)機突然發(fā)生強烈振動,微機畫面顯 示軸振值達到最高96.5 口m,立即聯(lián)系高爐做倒機準備,這時,風(fēng) 機兩個支承端軸振值已在慢慢回落, 倒機兩個半小時后進風(fēng)側(cè)軸振 基本穩(wěn)定在57.7 口 m排氣端軸振動81.8 口m,據(jù)現(xiàn)象分析是由不平 衡引發(fā)的振動。盤車冷卻后,首先拆解風(fēng)機側(cè)聯(lián)軸器護罩,檢查平 衡配重卻未發(fā)現(xiàn)松動和脫開跡象。隨即檢查風(fēng)機進出風(fēng)管道,從出 風(fēng)管道里面發(fā)現(xiàn)了不規(guī)則的金屬顆粒,初步判定為葉片斷裂。 3 設(shè)備損壞情

6、況對 1#高爐鼓風(fēng)機揭蓋檢查,發(fā)現(xiàn)鼓風(fēng)機受損嚴重,見圖 1 和91轉(zhuǎn)子動葉受刪況圖2嘆禪葉受払!怙呪3.1 轉(zhuǎn)子主要損壞的動葉片從第4級開始,并且每一級葉片外形都受到了不同程度的損壞。第1、2級沒有嚴重損壞,第3級葉片根部有 破損,有些葉片比其它葉片要高。葉片進口邊緣有點粗糙,還有些 污垢,外形完整,僅僅進口邊緣有較小損壞。第4級掉了一塊葉片, 許多葉片的外形嚴重彎曲和損壞,尤其是朝葉片外形頂部的部分。第58級動葉片外形嚴重損壞。 第915級動葉片上有很深的碰撞 痕跡,主要分布在進出口邊緣。吸風(fēng)側(cè)軸頸上有連續(xù)條痕。吸風(fēng)側(cè) 轉(zhuǎn)子密封區(qū)域上密封環(huán)輕微磨損,在頂部有一個淺的缺口,上面一 些密封環(huán)彎曲

7、。出風(fēng)端轉(zhuǎn)子密封區(qū)域上密封環(huán)輕微磨損,在頂部有 一個淺的缺口,上面一些密封環(huán)彎曲,軸被加熱變色。3.2 內(nèi)缸第 0 、1 級靜葉片沒有大的損壞, 第 2 級靜葉片底部碰撞損壞。 第3級靜葉片大的碰撞損壞發(fā)生在下部出口邊緣, 在第 3和第 4級 之間的靜葉承缸表面有磨損痕跡, 然而關(guān)于承缸分離面的一組大概 測量數(shù)值表明: 靜葉承缸上部和下部沒有在葉片失效的事故中因加 熱而變形。第 4、5、6 級靜葉片主要的碰撞損壞發(fā)生在葉片底部的 進、出口邊緣。第 710 級靜葉片主要的碰撞損壞在葉片底部的出 口邊緣。第 1115 級靜葉片嚴重的碰撞損壞, 尤其在出口邊緣更是 明顯。對風(fēng)機動靜葉片進行著色探傷處

8、理,動葉片沒有發(fā)現(xiàn)裂紋,靜 葉片總共發(fā)現(xiàn) 11 處裂紋均發(fā)生在根部。4 葉片修復(fù)方案制定及實施損壞的葉片經(jīng) MAN 公司現(xiàn)場鑒定,無法再使用,動靜葉片需 要全部更換,且新葉片生產(chǎn)周期最快也要 60 周完成,這就使高爐 在沒有備用鼓風(fēng)機的狀態(tài)下運行, 一旦在線運行的鼓風(fēng)機發(fā)生故障 將影響高爐的運行,造成重大的經(jīng)濟損失。為了在最短時間內(nèi)恢復(fù) 風(fēng)機運行,公司決定對斷裂損毀葉片進行搶救性修復(fù)。4.1 動葉片修復(fù)方案1 ) 動葉片損傷以第 4 級葉片較重,切割第 4 級以縱向(徑 向)量出 130mm 處切割,共計 40 片,切割后使第四級葉片長短 保持一致,表面無刺、平整。2) 其它級上的葉片,對損傷

9、較重的葉片采取局部切割,并 在切割后的葉片處打磨修復(fù),使葉片修復(fù)后圓滑過渡。4.2 靜葉片的處理方案1) 針對每級葉片損傷情況,按號排序,對尺寸和形狀修復(fù) 情況作出記錄,按步實施處理。2 ) 對第 4 級損傷較大的葉片進行切割處理,并在切割后的 葉片處打磨修復(fù),使葉片修復(fù)后圓滑過渡。以上對動靜葉片的處理,均保證修復(fù)后平衡點均勻,每修一葉 片必須考慮對稱問題,修復(fù)面平整、無刺,并作記錄。4.3 葉片修復(fù)步驟4.3.1 轉(zhuǎn)子部分1) 對轉(zhuǎn)子葉片進行清洗,并對轉(zhuǎn)子上所有葉片進行著色擦傷。2) 第 1、 2 級葉片沒有損壞,不需要進行處理。3) 第 3 級只有部分損壞,只需做圓滑修復(fù)。4 ) 對第 4

10、 級距根部 130mm 以上的葉片進行切除,并進行 精加工打磨光滑。5 ) 對第 515 級有損壞的葉片進行打磨和拋光處理。6 ) 對轉(zhuǎn)子進行額定轉(zhuǎn)速下的動平衡實驗。7 ) 轉(zhuǎn)子跳動檢查和尺寸檢查。8 ) 在所有檢查完成之后進行安裝。432內(nèi)缸部分1) 對內(nèi)缸葉片進行清洗,并對內(nèi)缸上所有葉片進行著色探 傷。2) 把附著在第3級和第4級之間靜葉承缸上的金屬殘留物 清理掉。3) 對內(nèi)缸上所有損壞的葉片進行打磨和拋光處理。4) 把內(nèi)缸上有裂紋的葉片取出送到沈陽進行熔融修復(fù),處 理后回裝處理。5高爐風(fēng)機機械運轉(zhuǎn)和性能調(diào)試經(jīng)過10天的緊張工作,修復(fù)工程圓滿完成。1#機組啟動,升 速、過臨界、并網(wǎng)帶負荷機

11、組主要參數(shù),見表1。表I試運行聲蛾(riiiiarj)葉ULJM1liftedXm附I 進口躺 EYgnt002«00gdMl"I 71 t.N25)燉4朋)131.2 16.6:IM :9 SWD.2<J25 179;5<JY:Ww。竝3X40.2t:%T't :l >36051Xj74XdS.4 ;3?.8Y :1 J.7針對試車中風(fēng)機出口振動過大, 無法穩(wěn)定的問題我們做了如下 處理:1) 現(xiàn)場動平衡,消除風(fēng)機振動,風(fēng)機出口振動X、Y,卩mX:33.5 , Y:22.8 ;風(fēng)機進口振動 X、Y, 口m; X:13.79 , Y:8.1 且穩(wěn) 定

12、;2) 高爐風(fēng)機喘振點測量:切除第 4 級動葉片工作部分 2/5,級的壓比要降低 30% ,要校對實際運轉(zhuǎn)時喘振點情況, 以便給設(shè)定 防喘振線和放風(fēng)線提供可靠的依據(jù)。為了減少對軸流鼓風(fēng)機的影 響,我們只測量小靜葉處的幾個喘振點25°、 30°、 40°、 50°,繪出風(fēng)機工作范圍;3) 負荷試驗: 正常高爐生產(chǎn)能力對鼓風(fēng)機要求, 排氣壓力 4 10kPa,風(fēng)量5860m 3/min,功率28000kW 左右。為避免葉片受力 過大,降低風(fēng)險, 公司決定修復(fù)后的高爐鼓風(fēng)機出口風(fēng)壓限定在 0. 385MPa,風(fēng)量5 260Nm 3/min以下,實現(xiàn)了能做為應(yīng)急時向高爐 輸送安全、穩(wěn)定風(fēng)源。6 結(jié)論1 ) 近三年來,國內(nèi)在 AV90-15 這款機型上發(fā)生三起葉片斷 裂事故,其或多或少存在設(shè)計缺陷、熱處理工藝等問題。無論斷葉 片問題的頻繁發(fā)生是否與為增加鼓風(fēng)機出力和提高節(jié)能效率而進 行的改進有必然聯(lián)系 ,但存在一定設(shè)計裝配缺陷是事實。2) 因葉片失效使企業(yè)蒙受巨大經(jīng)濟損失,如果

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