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文檔簡介

1、安陽鋼鐵集團公司制氧廠,河南安陽梅東路,455004" g( u( s- N/ I6 c: v2 m3 X+ N) l3 G% M! x( 2 A【摘要】一起空分開車冰堵事故的判斷與處理 6 b: q% V1 i) L+ ?1 o6 w+ r& a% _5 - ?% _' c# s8 R5 f- g  # E* ( W+ W-& m6 g5 B1 6 m( 0 s安陽鋼鐵集團公司信陽鋼鐵公司KDON15001500型制氧機系90年代初產(chǎn)品,為切換板翅式換熱器流程,上、下塔分開,主冷在下塔頂部,靠液氧泵與上塔聯(lián)接。該制氧機配置一套加溫系統(tǒng),大

2、加溫時由兩只干燥器產(chǎn)生的干凈空氣通過羅茨風(fēng)機加壓后送人空分系統(tǒng)進行加溫,在整個大加溫過程中,兩只干燥器需相繼投入使用。8 f8 P. L; J' # Q8 L& F/ |1 j1 事故經(jīng)過# E6 b( l: L* v4 ) h  |1 a2000年6月底以來,該制氧機運行很不正常,現(xiàn)象是冷損增大,經(jīng)??績膳_膨脹機運行來維持冷量平衡,氧產(chǎn)量大幅度下降。根據(jù)有關(guān)現(xiàn)象懷疑液空吸附器泄漏,停車檢查,發(fā)現(xiàn)兩個硅膠排放口法蘭漏,處理好后,進行大加溫,然后重新啟動。* + B( a! F, y  M啟動后運行至第二階段時,發(fā)現(xiàn)氧液化器阻力增大,有凍堵

3、的現(xiàn)象,隨即板翅式換熱器氧通道也被凍堵。于是停車后對氧液化器和板翅式換熱器進行單體加溫。吹通后,繼續(xù)開車。下塔產(chǎn)生液空,液空節(jié)流進上塔,上塔底部液面至16米時,啟動液氧泵,主冷開始工作,空氣大量進塔,下塔阻力由4kPa增至lOkPa,但上塔底部阻力一直滿表(大于25kPa),主冷氧側(cè)壓力達007MPa,居高不下,不久上塔底部液位急劇下降,只得開大旁通閥,加大回流量,以維持液氧泵運轉(zhuǎn)。此時,主冷氧側(cè)壓力降至003kPa,下塔阻力降至4kPa,進塔空氣量減少,主冷停止工作,上塔阻力仍滿表,再過不久,上塔底部液位又漲高,主冷恢復(fù)工作,但不久主冷又停止工作,約4分鐘波動一次,這是典型的上塔液懸現(xiàn)象,因

4、處于開車階段,主冷液位低,所以對下塔工況影響較大。1 z- b# W8 H# G2 v0 H2 事故原因分析、判斷% b. R) ) j" J: 5 開車至此,感覺問題嚴(yán)重,無法運行下去。首先,板翅式換熱器中部溫度紊亂,無法調(diào)整,說明氧通道仍堵塞;其次,上塔底部塔板堵塞,嚴(yán)重液懸。對于塔板堵塞物,要么是冰、干冰,要么是硅膠粉末等雜質(zhì)。聯(lián)想氧液化器、板翅式換熱器氧通道冰堵,認(rèn)為冰堵的可能性大。原因可能有三種:1 C" B: O3 w" C& Q: q4 I(1)開車第一階段操作不當(dāng),造成含水空氣進入精餾系統(tǒng),然后在第二階段凍堵。/ Z7 g- R- i+ B

5、9 E" p7 N$ c9 J$ 6 I(2)干燥器硅膠失效或有效工作時間縮短,加溫氣帶水。( D6 E; a" h. Z- F% N( a! m+ h(3)板翅式換熱器氧通道內(nèi)漏(投產(chǎn)以來板翅式換熱器多次出現(xiàn)問題),致使開車第一階段大量帶水空氣漏進氧通道,進入氧液化器與上塔。而進入開車第二階段,再被冷卻、結(jié)冰,凍堵這些地方。加溫吹通后不再凍堵,說明氧通道內(nèi)漏處在冷端,渡過水分凍結(jié)區(qū)后,漏進的空氣不再含有水分。 3 q8 L  c" 6 F( k我們分析認(rèn)為第一種可能性不大,因為這套制氧機自投產(chǎn)以來,多次開車,操作工每次都嚴(yán)格按操作規(guī)程進行,順

6、利出氧達產(chǎn)。第二、三種可能性比較大,但無法確定是哪一種。另外,這次開車,冷損仍很嚴(yán)重,說明設(shè)備仍存在著外漏點。9 c; r9 V1 u% ' o2 o3 扒塔檢查及事故原因確定2 c* t# V0 X, $ y8 p( z) j綜合上述分析我們認(rèn)為有必要扒塔進行徹底檢查,找出原因,排除故障。于是停車、排液、扒塔,清掃干凈后,進行如下檢查工作:4 R: p- S3 N" ( S+ y(1)板翅式換熱器四個氧通道檢查結(jié)果不漏。$ t% _/ r9 f  N( x0 2 c(2)氧液化器氧通道檢查,內(nèi)有大量積水,檢查結(jié)果也不漏。 3 P9 k& |6 C

7、0 H% C# r6 : K* Y3 C2 d(3)上塔底部、中部開孔檢查,塔板上干凈無雜質(zhì)。3 ; 5 d' J1 r1 I4 4 f9 s4 d(4)主冷與上塔排放閥均有水分排出。) Z  z" 2 a3 D4 1 R3 h$ I(5)板翅式換熱器冷熱端聯(lián)接管道多處裂縫。" r- C6 z* 3 i  D% h根據(jù)以上檢查結(jié)果,我們確定了這次事故的原因是空分系統(tǒng)進水。, T, q( p+ i+ G$ c進水是加溫空氣帶水造成的。進入6月份以來信陽地區(qū)高溫多雨,氣溫高達36,空氣濕度很大。根據(jù)計算,36時空氣的含水量要比30

8、時多出30。而這次大加溫仍按常規(guī)加溫13小時,實際上已超過干燥器有效工作時間,這樣大量高溫含有水分的空氣進入空分系統(tǒng),溫度降低后,水分不斷析出積聚在塔板上、換熱器和氧液化器通道翅片上。開車進入第二階段,預(yù)冷精餾系統(tǒng)時,積聚的水分結(jié)冰,凍堵翅片通道及塔板。而冷損偏大的主要原因是板翅式換熱器冷端外漏。 7 c/ B  q! H, P% D5 / h7 Z4 問題處理; ?' b, P4 R5 - G0 u7 S事故原因確定后,我們進行了如下處理工作:2 V* l+ q% p+ f" Q# M2 B/ Y& P(1)氧液化器為叉流式,氧側(cè)封頭有大量積水排

9、出,故在封頭底部開孔加一小排水閥。! r* b8 l4 i4 7 D, s/ H, O(2)因沒有配置氬凈化系統(tǒng),塔內(nèi)制氬設(shè)備投產(chǎn)以來一直沒有運行,這些設(shè)備增加冷損及泄漏隱患,利用這次扒塔機會,把所有與主塔聯(lián)接部分切除、斷開、封死(注意不能留有易存死水的封頭)。$ # D# & - m(3)增加冷箱密封氣(原設(shè)計有但沒安裝),以防止珠光砂結(jié)冰增加冷損(這次扒塔發(fā)現(xiàn)主塔內(nèi)結(jié)冰嚴(yán)重)。0 |. d' O: D- F* D(4)補焊所有漏點,保證不漏。+ X% h& Z9 M' e; (5)大加溫時間改為9小時,保證加溫空氣干燥無水。/ r+ m0 p7 N$ t6

10、t(6)對易存死水的地方,開車時重點吹除。+ o- L" k3 J. u% y8 # n這樣處理后,再次開車,順利出氧,運行正常,各參數(shù)達設(shè)計值。5 p- K2 O0 B; V& M, K5 結(jié) 語/ a% D: r8 u/ b& i3 s4 _對這次事故,我們的判斷、分析比較準(zhǔn)確,處理得也比較*,僅用六天時間就恢復(fù)供氧。另外,天氣熱空氣含水量大,大加溫時干燥器負(fù)荷大,希望有同樣制氧機的單位對此予以重視,避免類似事故的發(fā)生。2005年4月14日上午10時左右, 安徽省某公司機動科組織有關(guān)人員(總調(diào)度、機動科長、儀表負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)維修工人)共8人進入調(diào)壓站進行氣動調(diào)節(jié)閥更

11、換作業(yè)。作業(yè)人員首先關(guān)閉了管線兩端閥門隔斷氣源,然后松開氣動調(diào)節(jié)閥法蘭螺栓,在松螺栓過程中發(fā)現(xiàn)進氣閥門沒有關(guān)緊,仍有漏氣現(xiàn)象,又用F型扳手關(guān)閉進氣閥門。在漏氣情況消除后,作業(yè)人員拆卸掉故障氣動調(diào)節(jié)閥,換上經(jīng)脫脂處理的新氣動調(diào)節(jié)閥,安裝儀表電源線和氣動調(diào)節(jié)閥控制汽缸管線,并用萬用表測量。上述工作完畢,制氧工藝主管張某接到在場的調(diào)度長批準(zhǔn)令,到防爆墻后邊,開啟氣動調(diào)壓閥約23s后,就聽到一聲沉悶巨響,從防爆墻另一側(cè)的前后噴出大火。 張某想轉(zhuǎn)身關(guān)閥,受大火所阻,即快速跑向制氧車間,邊叫人滅火,邊關(guān)停氧壓機以切斷事故現(xiàn)場的氧氣,阻止火勢擴大。后張某又想起氧氣來源于氧氣罐,便爬上球罐關(guān)閥,這才切斷了事故

12、現(xiàn)場氧氣源。至此,火勢終于被控制住。    ( p( U, 0 H& d% U- s事后,通過爆炸現(xiàn)場勘察發(fā)現(xiàn),調(diào)壓站內(nèi)的氧氣管道被完全燒毀, 旁路管道的上內(nèi)部沒有燃燒痕跡,證明管道被炸開。事故現(xiàn)場作業(yè)人員共有8人,其中7人死亡(人當(dāng)場死亡,人經(jīng)醫(yī)院搶救無效后死亡)。事故發(fā)生時另有1人在調(diào)壓站氮氣間,與氧氣間中間有防火墻阻隔,沒有受到傷害。  , Z. J8 X/ P9 S# O' |事后經(jīng)調(diào)查,該調(diào)壓管線的氣動調(diào)節(jié)閥經(jīng)常發(fā)生閥芯內(nèi)漏故障,投產(chǎn)以來至少已更換過3次氣動調(diào)節(jié)閥。  * V& w

13、' o1 y+ D此外,該廠壓力管道未經(jīng)安裝監(jiān)督檢驗,對此,地方特種設(shè)備監(jiān)察部門已下達了安全監(jiān)察指令,責(zé)令禁止使用,恢復(fù)原狀,分管市長也多次進行協(xié)調(diào),但因種種原因,隱患整改工作并沒有得到認(rèn)真落實。  & G; x) q3 s; D& J2 F6 J' j) C# K7 u6 b' D  事故原因  7 W) X2 * u: 3 q$ m& F) C7 M; L: B* r) q8 e2 f# Q“414”氧氣管道爆炸事故發(fā)生后,根據(jù)爆炸時出現(xiàn)的放熱性、快速性特點,事故調(diào)查組確認(rèn)這是一起化

14、學(xué)性爆炸事故。另據(jù)“加壓的可燃物質(zhì)泄漏時形成噴射流,并在泄漏裂口處被點燃,瞬間產(chǎn)生了噴射火”等現(xiàn)象,調(diào)查人員認(rèn)為,燃燒、爆炸、噴射火是這次事故的主要特點,噴射火又是造成眾多人員傷亡和管道、閥門燒熔的重要因素。  7 D* 6 n0 I" Z2 z, F+ m+ u燃燒爆炸的3個基本要素是助燃劑、燃燒物質(zhì)、點燃能量。在3個基本要素中,缺少任何1個要素都不會引發(fā)燃燒爆炸。   1.助燃物質(zhì)  ' s0 I3 i  h" O6 I% F氧氣是一種化學(xué)性質(zhì)比較活潑的氣體,它在氧化反應(yīng)中提供氧,是

15、一種常用的氧化劑。  & e; g& H% B) ?& o" |5 A( x在生產(chǎn)環(huán)境中,一般化工檢修規(guī)定,控制氧含量在1723%,既要防止缺氧,又要防止富氧,兩種狀況均能導(dǎo)致事故。此次事故完全具備富氧狀態(tài)條件。拆卸氣動調(diào)節(jié)閥,管內(nèi)原存的余氣被釋放至大氣;在檢修過程中,發(fā)現(xiàn)閥門未關(guān)死,有氧氣逸出;在用氧氣試漏時,沒有證據(jù)表明氣動調(diào)節(jié)閥法蘭密封可靠,因此,有氧氣泄漏的可能性;爆炸時檢修管線內(nèi)部必然存在氧氣??梢?,在檢修過程中,有發(fā)生富氧狀態(tài)的環(huán)境和條件。  & q+ a; 4 u, F! N& u&

16、 S+ p查證管道檢修試壓時的當(dāng)班記錄,事故發(fā)生前氧氣球罐和輸送管道內(nèi)存有2.5MPa,99.0%99.5%的氧氣,當(dāng)天試壓時通過氧氣管道壓力最低1.3MPa,最高可能達到1.8MPa;氣流速度大于15m/s。  / b* b. c1 e1 S8 d; d. z2.可燃物質(zhì)  9 x/ v4 U" f2 ?! E/ 5 N( e在濃度較高的氧氣環(huán)境中,人體、衣物、金屬都會成為還原劑,與氧氣發(fā)生氧化還原反應(yīng)。也就是說,人體、衣物、金屬在富氧狀態(tài)下成為可燃物。  5 T/ X9 H( H6 h) _; L9 e" i;

17、 更換的氣動調(diào)節(jié)閥雖然經(jīng)過脫脂清洗,但沒有按照有關(guān)安全規(guī)定進行完全脫脂,比對同批進貨的氣動調(diào)節(jié)閥解體檢查發(fā)現(xiàn),其內(nèi)部存有大量油脂。作業(yè)人員除脂過程只是用棉紗蘸少量四氯化碳擦洗外部可擦部位,沒有解體浸泡、清洗,領(lǐng)用的500ml清洗劑僅用了75ml,脫脂方法和脫脂劑消耗量不能達到完全脫脂的要求,具有存有油脂的可能性。另外,作業(yè)者的工具、衣物、手套也可能沾有油污(脂)。因此,在作業(yè)環(huán)境中,有發(fā)生爆炸的可燃物質(zhì)條件。  0 C  E! ! R/ M" J1 L$ p8 C- P. y3.激發(fā)能量  ) d4 D! I4 u3 X&#

18、160; 從事故現(xiàn)場看,有多種造成爆炸燃燒的激發(fā)能量條件:作業(yè)人員衣著化纖衣物導(dǎo)致的靜電;使用非防爆型工具;采用非防爆型照明;在一定的壓力、溫度條件下,純氧能與油脂反應(yīng),反應(yīng)后放出的熱量會引起油脂自燃;作業(yè)者打開進氣閥用氧氣試漏,氣體絕熱壓縮導(dǎo)致的溫度上升;操作閥門時開閥速度過快,高速氣流與管件、閥門摩擦產(chǎn)生靜電等都可能成為燃爆的激發(fā)能量。  6 H  b7 o2 Y3 r7 D5 Q+ r4.事故原因分析推斷  4 6 q: t' * + . c& r" i9 e燃燒爆炸的3個基本因素都已滿足,燃

19、燒爆炸很難避免。從事故后掌握的情況進行分析推斷,事故的發(fā)生過程是由于管道內(nèi)部純氧狀態(tài)下或在泄漏形成管道外部空間呈富氧狀態(tài),遇到激發(fā)能量后,引起激烈的化學(xué)反應(yīng)(燃燒、爆炸),爆炸后造成大量氧氣噴出,反應(yīng)釋放出大量熱能,噴射火噴射的高溫致使鋼管熔化和燃燒反應(yīng)更加激烈,導(dǎo)致整根管線被毀和人員傷亡。   由此可以認(rèn)定,新更換氣動調(diào)節(jié)閥脫脂不完全是事故的直接原因,違章使用氧氣試漏是導(dǎo)致發(fā)生爆炸的另一重要原因。  ) j  G+ Z% A/ / h$ q2 y" 1 D8 M/ D3 k預(yù)防措施  * C) M7 S

20、/ x# w# U/ C#   x( Z2 ( U1.氧氣生產(chǎn)、輸送管道應(yīng)按照國務(wù)院特種設(shè)備監(jiān)察條例進行安全性能檢驗,檢驗合格方可投入使用。檢驗的目的是檢查特種設(shè)備的制造質(zhì)量和安裝質(zhì)量,避免不符合安全使用要求的設(shè)備投入使用。對不符合安全技術(shù)規(guī)范的特種設(shè)備,必須停止使用。在特種設(shè)備安全監(jiān)察過程中,要嚴(yán)格按照安全技術(shù)規(guī)范的要求實施檢查,對達不到安全使用要求的設(shè)備,應(yīng)立即停止使用,并督促企業(yè)整改。  $ x( Q: v+ L2 T9 s2 K- D2.對化工生產(chǎn)、氧氣制造、輸送企業(yè),應(yīng)督促企業(yè)切實落實特種設(shè)備安全管理的主體責(zé)任。對一些企業(yè)負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任意識

21、淡薄、思想麻痹的現(xiàn)象要及時糾正,通過完善企業(yè)特種設(shè)備各項管理制度,落實企業(yè)安全責(zé)任,層層負(fù)責(zé),嚴(yán)加管理,減少事故的發(fā)生,杜絕違章作業(yè),發(fā)現(xiàn)問題及時處理,切實消除事故隱患,對隱患不能及時消除和缺乏安全保障的設(shè)備,在未整改之前必須堅決停用。  $ P. * x& P: 4 q& P3.對列為重點監(jiān)控的化工、制氧設(shè)備,必須要求生產(chǎn)、使用單位落實具體負(fù)責(zé)人和具體監(jiān)控措施;加強重點部位的巡查,并制訂相應(yīng)的預(yù)警和應(yīng)急救援方案,適時進行演練,提高應(yīng)對緊急事件的能力。特種設(shè)備安全監(jiān)察機構(gòu)與行業(yè)主管部門應(yīng)當(dāng)加強督促檢查。  8 p! 7 R' w,

22、 R4.特種設(shè)備安全監(jiān)察部門要與安監(jiān)部門、行業(yè)監(jiān)管部門主動聯(lián)系、交流、溝通,提高聯(lián)合執(zhí)法能力,對交叉管理的化工、制氧生產(chǎn)企業(yè),應(yīng)消除特種設(shè)備安全監(jiān)察盲區(qū),避免重大事故的發(fā)生。  5 N/ U, H( Y- |+ j' T- V/ M5.對特種設(shè)備事故的處理既要注重事后追究,也不可缺少事前預(yù)防。大多數(shù)生產(chǎn)安全事故是在發(fā)生事故或造成嚴(yán)重后果后才追究有關(guān)責(zé)任人的刑事、行政責(zé)任的,而對不依法履行安全管理職責(zé)、落實安全工作責(zé)任、違反特種設(shè)備安全管理規(guī)定造成隱患或危害公共安全的行為,懲罰力度不夠。這就助長了一些企業(yè)、單位和個人冒險作業(yè)、違章指揮的僥幸心理,導(dǎo)致重大特種設(shè)備事故的

23、頻頻發(fā)生,因此,事后追究是必不可少的,其效果就是要達到“小懲大戒”的目的?!靶梯p利重”導(dǎo)致一些領(lǐng)導(dǎo)重經(jīng)濟,輕安全。應(yīng)對的措施是勤檢查、多督促、抓落實、狠整治、嚴(yán)執(zhí)法,只有這樣,才能有效地實現(xiàn)特種設(shè)備事故的事前預(yù)防,減少事故的發(fā)生。一起1萬m3空分主冷爆炸事故的分析 6 p: h& * T0 V5 o3 D2 Z& n! t+ |1 I0 A& o, x! l: Z, 3 j1 * u5 Q8 ?$ M3 X2 s 一、事故經(jīng)過    - o4 Q2 o- B, W0 q    1996年7月18日,哈爾濱xx廠空分分廠當(dāng)班人員聽到

24、一聲悶響,接著主冷凝器(以下簡稱“主冷”)液位全無、下塔液位上升,氧、氮不合格,現(xiàn)場有少量珠光砂從冷箱里泄了出來。斷定為主冷爆炸。后經(jīng)主冷生產(chǎn)廠家切開主冷發(fā)現(xiàn)上塔塔板全部變形,主冷四個單元中有一個單元局部燒熔,爆炸切口有碳黑,另一個單元發(fā)生輕微爆炸,下塔有一塊塔板變形。    ( i% h- q9 M5 R( H    二、有關(guān)情況    * 8 m6 b! m/ g. Q* I0 r    該套空分設(shè)備1993年投入生產(chǎn),產(chǎn)量和純度都達到要求。該套設(shè)備是采用全低壓板式換熱器凈化流程,沒液空、液氧吸附器。爆炸前工藝

25、指標(biāo)未發(fā)現(xiàn)異常,主冷液位控制在25002900mm,主冷處于全浸操作,當(dāng)時氣相色譜分析儀帶病運行,每周分析1次。造氣、凈化、甲醇三個分廠距離空分較近,化驗分析碳?xì)浠衔锍瑯?biāo)3倍多,有乙炔出現(xiàn)。    / s1 H+ u; b# Q, U; c    三、事故分析    + X( o/ H: _# 4 a    1空氣污染      X6 Q, X7 A( 1 & S  Z3 d    空氣分廠與造氣、甲醇、凈化分廠較近,這三個分

26、廠不正常排放對空分生產(chǎn)造成了威脅。主冷液氧中碳?xì)浠衔锍瑯?biāo)時有發(fā)生。在爆炸前幾天風(fēng)向和氣壓都對空分生產(chǎn)不利,造成原料空氣碳?xì)浠衔锖可仙?#160;   ( D* b2 |9 z$ r) u3 v    2碳?xì)浠衔镌谥骼渲蟹e累    $ % _; j& k. p: 2 F- 2 J    碳?xì)浠衔锝?jīng)過液空吸附器和液氧吸附器吸附后,部分被排除,另一部分在液氧中積聚,使其在液氧中濃度升高。乙炔在液氧中局部濃縮而析出危險的固體乙炔,吸附器倒換周期長,液氧泵時開時停,導(dǎo)致碳?xì)浠衔锊荒鼙患皶r排出,又未采取大量排液手段

27、,導(dǎo)致超標(biāo)。    # P- j5 9 d, W9 N6 S- O$ g! X/ K    3操作不當(dāng)    : I; ' r5 b3 Q    在吸附器操作過程中,不按規(guī)程精心操作導(dǎo)致硅膠破碎,致使硅膠粉末進入主冷。    ; H5 R2 ?2 u( O" S2 j4 g7 h& T    4液氧中硅膠和二氧化碳顆粒隨液體運動產(chǎn)生靜電,是乙炔起爆的點火源。    : U6 P7 t. 5 $ G1 T   

28、四、教訓(xùn)和建議    + Q0 g! ' s' N2 F5 a; F- V    1空分設(shè)備吸風(fēng)口應(yīng)該遠離碳?xì)浠衔镫s質(zhì)散發(fā)源,加強對空氣監(jiān)測。     3 T0 r- f0 c- |8 H    2防止硅膠和二氧化碳進入分餾塔,加強操作管理,縮短吸附器倒換周期,液氧泵24小時運行,增大膨脹量集中排放大量液氧。    4 * l/ & L: / 3 P5 0 q1     3空分設(shè)備運行12個月,停車全面加溫,徹底清除碳?xì)浠衔锖陀?/p>

29、脂。    $ f! a3 & i' I  U    4對設(shè)備進行及時維護修理,防止帶病運行。    % i* U% r/ , K- - a    5加強分析管理,嚴(yán)格控制碳?xì)浠衔锊怀瑯?biāo)。% l9 N2 M  C  z/ e6 w2000年8月21日0時10分,某鋼鐵有限責(zé)任公司制氧廠1號1500立方米制氧機發(fā)生燃爆,死亡22人,傷24人,其中重傷7人,部分廠房坍塌,部分設(shè)備受損,直接財產(chǎn)損失320多萬元。這是由于有關(guān)人員違反國家有關(guān)法規(guī)

30、、規(guī)章釀成的重大責(zé)任事故。 ' X* B, Q) d% n$ O9 k2 y4 7 O6 k, I" Y* d% k8 l' k6 B2 m- A% R    一、事故經(jīng)過 5 f& A2 u9 j" X) ! U3 I  x7 q% w- h7 0 1 M: A1 " H, u! g    該公司計劃從8月21日0時起,進行為期45天的以煉鋼轉(zhuǎn)爐除塵設(shè)備改造、連鑄機高效化改造為中心的全面檢修,安排制氧廠3臺制氧機同步分別檢修。8月10日下達了設(shè)備檢修計劃表,安排1號1 500 m

31、3制氧機于21日0時至21日16時檢修,由制氧廠的二車間和維修車間負(fù)責(zé);2號l 500 m3制氧機于21日16時至23日8時檢修;3 200 m3制氧機于23日3時至24日8時檢修。檢修前,對參與檢修的人員進行了一般的安全教育,要求在現(xiàn)場嚴(yán)禁吸煙和動火,要穿戴勞保用品。 , R4 - R7 e* m3 " m+ K1 3 g1 t' ; j- c- - X% |' L    這次制氧機停機檢修,由制氧廠分管設(shè)備的副廠長負(fù)責(zé)。檢修前的準(zhǔn)備工作,由制氧廠分管生產(chǎn)及安全的副廠長(在事故中受傷)負(fù)責(zé)并現(xiàn)場組織,生產(chǎn)安??崎L(在事故中受傷)、安全員(在事故中

32、死亡)、運行二車間主任(在事故中死亡)、運行二車間主任副主任(在事故中受傷)、維修車間副主任(在事故中死亡)及維修人員參加。8月20日23時40分,指揮人員安排停1號1 500 m3機組并排放液氧。21日零時,公司扒珠光砂人員26人及檢修人員10人陸續(xù)進入檢修現(xiàn)場,加上已在現(xiàn)場當(dāng)班的17人(因檢修需要,空壓機運行),現(xiàn)場共有53人。當(dāng)時,制氧廠2名維修人員正在拆空分塔人孔螺絲(還剩6只沒拆完),公司項目經(jīng)理(在事故中受傷)指揮勞務(wù)人員對空分塔周邊的縫用編織袋填塞。在1號制氧機操作室指揮的副廠長,打電話通知3 200 m3制氧機停止使用外購液氧。21日零時10分,當(dāng)維修人員拆人孔螺絲還剩2只時,

33、突然火光一閃,隨即一聲巨響發(fā)生爆炸事故。爆炸使在場的53人中,死22人,傷24人,廠房不同程度倒塌,設(shè)備嚴(yán)重受損。 $ 5 u7 M) I1 7 n' S8 S& G# f, b8 d& s6 * Z1 E3 Z$ M    二、事故原因 ! n" 9 " b% r0 F. u! s8 j' f, 1 L* L   (1)直接原因 1 K5 R% E: A, e6 z. n, R9 Q; i' R, t) m" g' d! q; c& Z; Y! R  

34、60; 經(jīng)專家組調(diào)查分析,公司1號1 500 m3室內(nèi)制氧機燃爆事故現(xiàn)場,因同時具備助燃物、可燃物及著火源三要素,釀成燃爆事故。其中,助燃物為排放液氧所造成的富氧空氣;可燃物為膨脹機、空壓機油箱的油霧及油;著火源為1號空壓機電機油浸紙動力電纜端頭爬電,在富氧環(huán)境中產(chǎn)生火花,引燃油浸紙。   i  e. ' ?  V7 z! c# E3 i$ ' R0 l; 4 B    液氧排放操作不當(dāng)??辗止ぃň谑鹿手兴劳觯┡欧乓貉鯐r操作不當(dāng),排放速度過快,造成檢修現(xiàn)場氧氣濃度過大又來不及散發(fā),形成富氧狀態(tài)。直

35、接為燃爆造成了一個要素(助燃物)。公司制氧廠工藝監(jiān)督管理辦法規(guī)定,排液氧時,“應(yīng)做到液體均衡蒸發(fā)”,因為排氧過快,沒有達到要求,而使氧氣積聚,來不及蒸發(fā)和散發(fā)。 .   D# m5 C3 M/ a1 F3 Y9 t) O! h6 , y- d- o. N. Y    (2)間接原因 - J. J2 n! t2 e. % M* f  A; |; i* R6 Z/       檢修前,制氧廠沒有按規(guī)定制定和報審檢修安全報告書,致使安全措施不落實,是釀成事故的重要原因。 7 N/ f, X5 b% &

36、amp; W4 g) h; 7 |, Q( V. s    檢修前,制氧廠僅于8月10日編制了設(shè)備檢修計劃表,對檢修項目及時間作了安排,安全要求僅在表后的說明中寫了一句:“具體檢修的工作由檢修單位指定專人負(fù)責(zé)施工安全”。而檢修安全報告書至8月21日上午事故發(fā)生后才由車間擬寫,制氧廠副廠長簽字,但沒報公司審批。而按照要求,檢修安全報告書應(yīng)提前一天報公司安環(huán)部、生產(chǎn)部。由于檢修安全報告書沒有及時制定,人員安排等就沒有具體的技術(shù)和安全要求。 2 w6 H$ Q, w: I9 & P. e! S4 p3 ?( e/ R* & x: K    檢修

37、現(xiàn)場組織指揮不嚴(yán)密,扒珠光砂人員進入現(xiàn)場過早,是傷亡擴大的重要原因。按照程序,扒珠光砂人員應(yīng)在液氧排凈,人孔螺絲拆完后才進入現(xiàn)場操作。如果扒珠光砂人員在人孔螺絲全部拆完后進入現(xiàn)場,事故發(fā)生時他們就在廠外,就不會造成這么大的傷亡。 9 L3 U: m7 ?9 " d: a: R& B/ p6 X- B    設(shè)備老化、超期服役,工藝裝備落后是事故發(fā)生的客觀原因。KDON 15001500型制氧機空分設(shè)備是1971年制造的,1973年安裝。1977年11月投產(chǎn)至今,同類設(shè)備的使用壽命在1520年。該制氧機已使用23年,明顯是超期服役。而室內(nèi)空分的油箱設(shè)在膨脹機

38、、空壓機旁,油浸絕緣紙電纜和液氧排入方式,都是落后的裝備和工藝,留下了事故隱患。這次事故,由于室內(nèi)空分,明溝排液氧和油箱設(shè)在空壓機旁,為形成富氧(助燃物)和潤滑油蒸氣(可燃物)提供了條件,而油浸絕緣紙電纜則為爬電現(xiàn)象的產(chǎn)生、爬電引起小火花,以致引燃電纜中的油浸絕緣紙形成明火提供了條件。 & K+ 4 I+ + |# U. e7 X  , T, U4 z- " f5 H, n7     安全生產(chǎn)規(guī)章制度不夠完善,安全生產(chǎn)責(zé)任制不夠落實,安全教育內(nèi)容有欠缺,勞動力管理不夠嚴(yán)格,是造成事故的深層次原因。 8 3 Y% n7 C3 e9 i&#

39、39; d2 r6 c, 4 D) h( 6 b" K" u    公司安全生產(chǎn)各項規(guī)章制度雖然比較全,但到了車間班組就不夠完善,例如,沒有形成富氧區(qū)的防范和治理措施等。安全生產(chǎn)責(zé)任制落實不夠,如制氧廠設(shè)備管理和檢修安全責(zé)任就沒有落實到人。安全培訓(xùn)針對性較差。勞務(wù)人員與公司簽訂勞務(wù)合同過于籠統(tǒng)。對勞務(wù)公司提供的勞動力沒有明確的體能、技能要求,這次參加檢修就有6人沒有簽訂勞務(wù)協(xié)議,屬“臨時抓夫”。安全管理、培訓(xùn)和勞動力管理上存在漏洞。 * V2 |9 t* F0 A7 X; / ?3 Q0 _" D. T6 F( n* x: n    三、事故教訓(xùn)和整改措施 & g3 V0 h! # a$ W9 h6 |. q, _) t+ 2 e* g. q' q2 k    (1)事故教訓(xùn) ! Z* + O% _( H; n* j& j% R: P4 D; m3 a: s    1)搶修準(zhǔn)備工作搶時間、趕進度,現(xiàn)

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