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文檔簡介

1、關(guān)于解決高爐煤氣質(zhì)量問題制約生產(chǎn)威脅安全影響效益問題的建議董事長您好:近一個時期以來,因我公司兩座高爐煤氣布袋除塵器的濾袋 不斷漏灰和高爐煤氣中含有較高濃度的氯離子(c),這兩大問 題給公司造成了較大的經(jīng)濟(jì)損失,急需予以解決。建議一關(guān)于解決高爐煤氣布袋除塵器內(nèi)濾袋漏灰問題。長期以來,由于兩座高爐煤氣除塵系統(tǒng)的管理缺陷,使其不 能起到應(yīng)有的煤氣除塵凈化作用,時常出現(xiàn)部分濾袋破裂,不能 及時發(fā)現(xiàn),及時更換,使高爐煤氣中大量的灰塵隨氣流帶進(jìn)了煤 氣管道,有的有一部分在管道內(nèi)漂浮,有一部分在管道內(nèi)沉積, 有極少一部分通過煤氣排水器隨著煤氣冷凝水而排出煤氣管道。 因此,給公司造成了以下?lián)p失:1、部分設(shè)備

2、和管道局部沖刷磨損嚴(yán)重,頻繁修理或更換。 如:2#、3#高爐調(diào)壓閥組的多個蝶閥,經(jīng)常被含粉塵量大的煤氣 氣流沖刷透殼體,頻繁進(jìn)行更換。高爐煤粉噴吹站dn500煤氣 調(diào)節(jié)閥殼體反復(fù)被刺透、焊線煤氣加熱爐上三個dn600煤氣調(diào) 節(jié)閥后的煤氣管道縮口短接被刺透,還有兩座高爐煤氣布袋除塵 器十七個箱體的進(jìn)口管道也經(jīng)常出現(xiàn)被高粉塵煤氣氣流所刺漏 的問題,造成了頻繁停產(chǎn)換件修理損失。2、堵塞煤氣管道與煤氣燒嘴。隨煤氣流動攜帶的漂浮干粉塵, 造成了煤氣管道堵塞,多數(shù)管路中的蝶閥,因管道內(nèi)下部沉積的 較厚,擋住閥板,無法關(guān)閉。各煤氣用戶較細(xì)的燒嘴煤氣支管粉 塵堵塞嚴(yán)重。在煤氣輸送過程中,隨著煤氣從布袋除塵器出

3、口向 各煤氣用戶的流動,煤氣溫度也從正常的120-260°c降到送至煤 氣用戶的30-80°c,溫度的降低在管道內(nèi)形成了冷凝水,而濕潤 的粉塵,輸送到煤氣用戶時,遇有煤氣燒嘴處的高溫,就粘結(jié)在 燒嘴內(nèi)部,堵塞煤氣燒嘴。這一問題在我公司已較長時間的的存 在,既影響了生產(chǎn),又需要投入大量的人力、物力和財力進(jìn)行檢 修。三臺燒結(jié)機(jī)因煤氣粉塵堵塞點火器燒嘴而影響燒結(jié)正常生 產(chǎn),每月都要被迫停產(chǎn),停煤氣清理燒嘴堵塞的灰塵,并割斷各 個煤氣燒嘴支管,一一進(jìn)行捅除粘在管道內(nèi)壁堵塞管道截面積 1/2以上的板結(jié)灰塵。三燒車間平均每月2-3次;新建日產(chǎn)300 噸活性灰的白灰窯,因煤氣中粉塵大,又

4、潮濕堵塞燒嘴無法正常 生產(chǎn),在去年底被迫將內(nèi)環(huán)燒嘴煤氣支管改為預(yù)熱煤氣;煉鋼廠 十多個烤包器和混鐵爐使用的高爐煤氣,燒嘴和煤氣支管也經(jīng)常 出現(xiàn)煤氣粉塵堵塞現(xiàn)象,無奈幾乎每月都要全廠停產(chǎn)停煤氣進(jìn)行 檢修清理;尤其是近期以來電廠2臺鍋爐因粉塵堵塞燒嘴嚴(yán)重而 頻繁,被迫停爐清堵后,再次點火鍋爐,運行持續(xù)不過三個小時, 燒嘴又被粉塵堵塞,煤氣火焰快速減小,發(fā)電負(fù)荷大大降低,頻 發(fā)如此,已經(jīng)達(dá)到了難以維持生產(chǎn)的地步,嚴(yán)重影響公司發(fā)電 效益。于2015年2月1 口被迫兩臺鍋爐全停,進(jìn)行送往電廠的 dn1200煤氣主管道和兩臺鍋爐的dn600煤氣支管道全部停煤 氣用水沖洗,才暫時緩解了粉塵快速堵塞電廠兩臺鍋

5、爐煤氣燒嘴的問題。不應(yīng)有的高粉塵的煤氣,不但沖刷磨損3#高爐bprt機(jī)組 的煤氣透平機(jī)轉(zhuǎn)子葉片嚴(yán)重,大大縮短昂貴的透平機(jī)備件使用壽 命,而且,導(dǎo)致透平機(jī)葉輪粉塵堵塞和動平衡的破壞,使為3# 高爐8000kw鼓風(fēng)機(jī)電機(jī)提供節(jié)電三分之二動能的煤氣透平機(jī) 不能正常運行。(透平機(jī)設(shè)計要求煤氣含塵量小于10mg/m3o在 2014年透平機(jī)運行期間,煤氣防護(hù)站取樣化驗煤氣透平機(jī)進(jìn)口 煤氣含塵量,最低的在20mg/m3以上,多則每立方米煤氣中的含 塵量上百、甚至上千毫克)。使透平機(jī)年作業(yè)率達(dá)不到50%,透 平機(jī)停運每天給公司造成多花至少幾萬元的電費。3、管道內(nèi)粉塵給安全生產(chǎn)帶來的影響。去年,在更換三燒車 間

6、東北側(cè)去電廠的直徑1.2米高爐煤氣管道不銹鋼波紋管補償器 時,檢查管道內(nèi),底部積灰以達(dá)到200多毫米厚,這些積灰一是 堵塞了煤氣排水器,使管道內(nèi)的冷凝水不能正常排出;二是增加 了運行管道的重量,久而久之粉塵和積水過多時可能壓斷管道, 造成大量泄漏煤氣試過,本溪鋼鐵公司2002年出現(xiàn)一起此類事 故,死傷十多人。再說,煤氣管道內(nèi)粉塵過多時,會影響沒氣輸 送量,堵塞越很,在相同的壓力條件下,煤氣流量過的就越少, 達(dá)到一定程度時,將會因煤氣量不足而影響用戶生產(chǎn),不但帶來 了影響/產(chǎn)的損失,而月.來被迫全線清理或全線更換煤氣管道的 較大經(jīng)濟(jì)損失。4、煤氣管道粉塵堵塞嚴(yán)重的后果。煤氣管道粉塵堵塞嚴(yán)重 時,

7、解決難度大,費用高、影響生產(chǎn)時間長。目前,煤氣主管道 內(nèi)粉塵已經(jīng)堵塞得較為嚴(yán)重,但還未達(dá)到影響煤氣用戶止常生產(chǎn) 使用煤氣量的地步,只是煤氣燒嘴和燒嘴煤氣支管堵塞嚴(yán)重,目 前采取的解決的辦法是,頻繁停產(chǎn)停煤氣清掃燒嘴和割斷煤氣燒 嘴支管進(jìn)行疏通后再焊接好的辦法;但是,如果是不從高爐煤氣 除塵系統(tǒng)下手徹底解決高爐煤氣中粉塵量過大的問題,在不遠(yuǎn)的 將來,我公司的高爐煤氣主管網(wǎng)內(nèi)部的積灰厚度,不但可能出現(xiàn) 將主管道壓斷,發(fā)生煤氣中毒群死群傷的惡性事故,而且還可能 岀現(xiàn)因粉塵堵塞煤氣主管道,造成煤氣用戶無法正常生產(chǎn)的局 面。各煤氣用戶被迫長時間停產(chǎn),清理煤氣管道,或投入大量的 資金重新架設(shè)煤氣管道進(jìn)行解

8、決,別無他法。2、高爐煤氣布袋除塵器濾袋漏灰原因的分析我公司高爐煤氣管網(wǎng)系統(tǒng)煤氣含塵量高的主要原因是2#和 3#高爐煤氣布袋除塵器內(nèi)的煤氣濾袋破損漏灰造成的。按照設(shè)計 標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)過高爐煤氣布袋除塵器過濾后,每標(biāo)準(zhǔn)立方煤氣的含塵量 應(yīng)達(dá)到10毫克以下,如若濾袋不破損,完全能夠達(dá)到。達(dá)不到 此標(biāo)準(zhǔn)時,就是濾袋有的脫落或是破損,沒有其他原因。下面根 據(jù)2#和3#高爐煤氣布袋除塵的現(xiàn)狀,進(jìn)行漏灰原因的分析。2#高爐煤氣布袋除塵器,現(xiàn)有8個箱體,每個箱體內(nèi)有163 條,直徑為120毫米,長度為6米的玻璃纖維針刺氈濾袋;3# 高爐煤氣布袋除塵器,現(xiàn)有9個箱體,每個箱體內(nèi)有180條,直 徑為120毫米,長度為6

9、.5米的玻璃纖維針刺氈濾袋1)玻璃纖維針刺氈濾袋的主要性能指標(biāo):(1)耐溫:正常 80°c -260°c ;(2)過濾風(fēng)速:理論最高值1m/min (廠家提供),實際運行最 高值小于0.6m/min;(3)濾袋內(nèi)外壓差:正常小于2kpa,短時間達(dá)到2.5kpa (實 踐證明:如退出一個箱體換濾袋期間,影響不大);(4)濾袋與骨架配合間隙+2mm;(5)濾袋使用周期12-18個月。2)造成濾袋破損漏灰的主要因素:(1)使用達(dá)不到上述指標(biāo)要求的透氣性差或耐溫低的濾袋,或 使用強度不夠或與濾袋配合間隙達(dá)不到2mm的骨架(機(jī)械行業(yè) 標(biāo)準(zhǔn)),或是有毛刺的骨架。(2)爐頂長時間(30分

10、鐘以上)在260-300°c之間的高溫,或 瞬間(5分鐘以內(nèi))超過300°c的高溫。(3)重力除塵器每天不定點或不按時放灰,或放灰量過?。?重力除塵器內(nèi)的積灰排放量達(dá)不到2/3以上),造成布袋除塵器 過濾負(fù)荷增大(設(shè)計重力除塵器和煤氣布袋除塵器的除塵效率各 占 50% )0(4)布袋除塵器不按時放灰或放灰量過小,導(dǎo)致積灰埋住濾袋 下部,造成過濾面積減小,濾袋內(nèi)外壓差增大,撐破濾袋。(5)爐頂溫度低于80°c,煤氣屮所攜帶的水蒸氣隨氣流流動 而溫度降低形成的冷凝水浸濕濾袋后,使經(jīng)緯線膨脹,濾袋透氣 性下降,過濾風(fēng)速減小,濾袋內(nèi)外壓差增大,撐壞濾袋。(6)氮氣脈沖反

11、吹系統(tǒng)控制不好,使濾袋內(nèi)外壓差經(jīng)常超過 2kpa,短時間達(dá)到3kpa以上(有定時自動反吹和定壓自動反吹 兩種形式)。(7)使用打死折握斷經(jīng)緯線的濾袋。(8)使用長期處于高溫已經(jīng)老化或超過使用壽命周期的濾袋。3)我公司導(dǎo)致高爐煤氣管道系統(tǒng)內(nèi)嚴(yán)重積灰,影響工產(chǎn)、安全 和效益的的主要原因分析。(1)領(lǐng)導(dǎo)對高爐煤氣除塵重視程度不夠。a、在高爐操作規(guī)定中,無適應(yīng)本系統(tǒng)煤氣布袋除塵器濾袋 最高和最低爐頂溫度的規(guī)定,高爐操作出現(xiàn)超過260°c以上的高 溫,不及時加控制,會使濾袋直接燒壞或快速老化過早損壞,而 漏灰?;蚋郀t頂溫出現(xiàn)低于80°c的低溫,如不及時提溫,則可 能導(dǎo)致濾袋受潮經(jīng)緯線

12、膨脹,透氣率降,使濾袋內(nèi)外壓差超過規(guī) 定的2kpa太多,使個別或部分濾袋撐崩而漏灰。如不及時處理 勢必造成大量粉塵進(jìn)入煤氣管網(wǎng)。b、箱體利用利用不當(dāng)。經(jīng)過計算3#高爐9個煤氣布袋除塵 器箱體濾袋總過濾面積為3967.3m2, 2#高爐8個箱體濾袋總過 濾面積為2948.1m2,按照2015年2月3日2#、3#高爐生鐵產(chǎn) 量分別為829噸和1638噸,和噸鐵產(chǎn)高爐煤氣量1800m3計算, 2#和3#高爐煤氣布袋除塵器內(nèi)的濾袋過濾風(fēng)速分別為 0.3515m/min和0.558m/min。實踐證明正常生產(chǎn)過程中當(dāng)過濾 風(fēng)速超過0.6m/min時,玻璃纖維針刺氈濾袋容易撐崩。故3# 高爐當(dāng)一個箱體退出

13、檢修時,其余8個箱體運行的過濾風(fēng)速達(dá)到 0.622m/min,已微超濾袋容易撐崩的高限值。甚至2#高爐在 2014年12月份出現(xiàn)了 8個箱體僅有3個運行的嚴(yán)重管理問題, 使過濾風(fēng)速高達(dá)0.884m/min,導(dǎo)致大部分濾袋撐崩,大量灰塵 隨煤氣進(jìn)入公司煤氣管網(wǎng)和各使用煤氣的設(shè)備。c、高爐煤氣布袋除塵器放灰時間間隔太長,箱體灰塵埋住 濾袋,撐破濾袋而漏灰。據(jù)了解重力重力除塵器的放拉灰由我公 司生產(chǎn)車隊承擔(dān),每天下午四點左右放灰,放灰數(shù)量為3三馬車, 每三馬車重量約2.5噸。每月約230噸,2#和3#高爐煤氣布袋 除塵器使用的是廠外車輛拉灰,3天一次(2#高爐拉落地灰,3# 高爐從布袋除塵器各箱體直

14、接向車廂內(nèi)卸灰),每月大約外排除 塵灰400多噸。根據(jù)高爐煤氣系統(tǒng)設(shè)計以及其他企業(yè)對 380-450m3高爐重力除塵器后,布袋除塵器前荒煤氣中的含塵量 取樣測定,每立方荒煤氣中的煤氣含塵量約為6-10g/m3,如若 按此值與兩座高爐日產(chǎn)鐵量2477噸(2015年2月4日產(chǎn)量) 計算,每天兩座高爐布袋除塵器應(yīng)除掉煤氣中的粉塵應(yīng)為 26.7-44.6噸,月合802-1337噸。這一數(shù)值是我公司現(xiàn)外拉灰 量的2-3倍,這證明了 3天一次卸拉高爐煤氣布袋除塵內(nèi)的粉塵, 不能滿足布袋除塵正常生產(chǎn)的需要,使得該排放出來的堆積灰塵 未及時排泄出除塵箱體外,直至埋住大部分濾袋的下半部分,導(dǎo) 致濾袋過濾面積減小

15、,濾袋內(nèi)外壓差增大,將濾袋撐破,使大量 粉牛隨氣流進(jìn)入煤氣管道系統(tǒng)。再進(jìn)行為時已晚的下一次的布袋 除塵器卸拉粉塵。d、箱體漏灰粉塵自動檢測裝置沒有起到應(yīng)有的作用。我公 司兩座高爐17個煤氣布袋除塵器箱體的出口煤氣管道上,均安 裝有布袋除塵粉塵自動檢漏儀,新安裝調(diào)試好后,那個箱體漏灰, 通過箱體漏灰粉塵口動檢測儀可以檢測出來,對各種因素導(dǎo)致濾 袋破損漏灰的箱體,可以及時發(fā)現(xiàn),及時退出箱體更換漏灰的濾 袋,但隨著使用時間的推移,因設(shè)備維護(hù)跟不上,比如說高爐休 風(fēng)時,將探頭卸下取出清灰等。致使自動粉塵檢漏儀部分不能用, 也不進(jìn)行人工檢漏,導(dǎo)致箱體內(nèi)運行濾袋破損漏灰后不能及時發(fā) 現(xiàn)和及時更換。e、沒有

16、監(jiān)督考核機(jī)制。高爐煤氣布袋除塵工作存在著險、累、臟三大特點,尤其是 頻繁地冒著煤氣人丁檢漏、和進(jìn)入滿是極細(xì)除塵灰的布袋除塵器 箱體內(nèi)作業(yè),一個箱體就得檢查更換100多條濾袋,在作業(yè)過程 中,不但吸入粉塵,弄得渾身都是難以洗掉的粉塵,而且還要吸 入粉塵和灰塵揮發(fā)出來的煤氣,或箱體內(nèi)死角里的高濃度氮氣, 如是急丁投運的箱體,還要忍受著箱體內(nèi)的高溫作業(yè),故既有吸 入粉塵和煤氣中毒的危險,又有氮氣窒息的危險,屬于典型的險、 累、臟作業(yè),沒人想干此種活兒。要想做好此項工作,必須有一 套長效的監(jiān)督考核機(jī)制,能持久的激發(fā)從事該項工作的領(lǐng)導(dǎo)和員 工的主觀能動性,可我公司現(xiàn)在沒有一個這樣的機(jī)制,導(dǎo)致煉鐵 領(lǐng)導(dǎo)和

17、員工重生鐵產(chǎn)量、生鐵合格率和成本,高爐煤氣質(zhì)量指標(biāo) 沒有擺上管理的議事日程,領(lǐng)導(dǎo)不重視,員工更不在乎,得過且 過,做一天和尚撞一天鐘,箱體內(nèi)的濾袋漏不漏灰,檢查不到位, 心中無底數(shù),導(dǎo)致長時間大量漏灰問題,不能及時發(fā)現(xiàn)和及時處 理,才導(dǎo)致了目前高爐煤氣內(nèi)粉塵量大影響生產(chǎn)、安全給公司造 成較大經(jīng)濟(jì)損失的局面。3、解決方案1)建立健全監(jiān)督考核指標(biāo)體系(1)公司管好核心考核指標(biāo)。含塵量考核指標(biāo):每座高爐布袋除塵器出口煤氣含塵量小于 冶金行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)10mg/nm3o定出月獎或罰的煤氣含塵量合格率標(biāo) 準(zhǔn),完成給予適當(dāng)?shù)莫剟?,完不成時進(jìn)行適當(dāng)經(jīng)濟(jì)處罰。這一指標(biāo)就我公司的2#和3#兩座高爐煤氣布袋除塵器能力

18、而言,是完全能夠?qū)崿F(xiàn)的,利用現(xiàn)用的玻璃纖維針刺氈濾袋,可 以濾掉粒徑為5微米以上的粉塵,如若布袋除塵器濾袋不漏,取 樣化驗煤氣含塵量,正常情況應(yīng)在3mg/m3以下,全年平均準(zhǔn)在 5mg/m3 以下。具體操作方法:在每座高爐布袋除塵器出口總管上設(shè)煤氣含 塵量取樣頭,每天由公司中心化驗室進(jìn)行取樣化驗,化驗結(jié)果每 天報總調(diào)度室和煉鐵廠,作為公司調(diào)度會煉鐵廠廠長匯報工作的 一項重要內(nèi)容。不合格時匯報原因和措施。每月由屮心化驗室計 算出當(dāng)月每座高爐的高爐煤氣含塵量合格率,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核實批 準(zhǔn)后,報公司考核部門作為獎罰煉鐵廠的依據(jù)。(2)建立輔助考核指標(biāo)獎懲體系。外購濾袋和配套的骨架必須符合煉鐵廠提出的技

19、術(shù)要求,當(dāng) 進(jìn)入符合煉鐵廠提出的技術(shù)要求,并經(jīng)過煉鐵廠有關(guān)人員驗收合 格的濾袋和骨架,使用中出現(xiàn)問題,屬于煉鐵廠責(zé)任;采購的濾 袋和骨架未達(dá)到煉鐵廠提出的技術(shù)要求,煉鐵廠可以拒收退貨, 造成地經(jīng)濟(jì)損失,應(yīng)有設(shè)備采購部承擔(dān)。重力除塵器的卸拉灰塵由生產(chǎn)車隊負(fù)責(zé),由煉鐵廠監(jiān)督,拉 放灰時間生產(chǎn)車隊聽從煉鐵廠的安排,放灰量的多少接受煉鐵廠 的監(jiān)督,各自做好記錄。具體協(xié)調(diào)工作由總調(diào)度室辦理。 中心化驗室每月的取樣化驗次數(shù)不得低于該高爐生產(chǎn)天數(shù)的 90%,化驗及上報數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠,出現(xiàn)弄虛作假嚴(yán)肅處理。 采購濾袋和骨架性價比與煉鐵廠和設(shè)備采購部有關(guān)人員獎懲 掛鉤,濾袋使用壽命12-14個月不獎不罰,低于一年

20、適當(dāng)處罰, 使用壽命15-18個月給予重獎。一般骨架重復(fù)使用2次以上,不 銹鋼骨架重復(fù)使用4次以上給予獎勵。由設(shè)備部負(fù)責(zé)牽頭制定細(xì) 則和管理辦法。2)煉鐵廠內(nèi)部需控制的考核指標(biāo)-爐頂溫度:正常80-260 °c 260-280°c持續(xù)時間30分鐘以內(nèi), 280-300°c,持續(xù)時間5分鐘以內(nèi)。80°c以下時立即進(jìn)行升高爐 頂溫度的調(diào)整。-濾袋內(nèi)外的壓差:正常小于2kpa,2-2.5kpa持續(xù)時間不超過30分鐘。-箱體退出個數(shù)。生產(chǎn)過程中3#高爐煤氣布袋除塵器只準(zhǔn)停用 一個箱體檢修或檢查,且完畢后立即投運。2#煤氣布袋除塵器允 許同時退出2個箱體進(jìn)行檢修。

21、以避免濾袋內(nèi)外壓差增大撐破濾 袋。重力除牛器放灰每天至少一次,放灰量以除塵器內(nèi)灰封高度 1.5-2米為宜。煤氣布袋除塵器每天每個箱體放灰1-2次,3#高 爐煤氣布袋除塵器利用屮間灰倉的作用,每次放凈箱體錐部灰倉 內(nèi)的積灰。2#高爐煤氣布袋除塵器根據(jù)經(jīng)驗將各項體內(nèi)的收集粉 塵放至箱體錐部灰倉內(nèi)留有1-2米高度的灰封為宜。確保箱體內(nèi) 收集的粉塵任何時候都不會埋住箱體內(nèi)的眾多濾袋的下半部分, 以免過濾面積縮小,壓差增大,撐破濾袋漏灰。綜上所述,經(jīng)過公司上下的共同努力,如能對上述方案和措施 實施,勢必會扭轉(zhuǎn)我公司冃前因高爐煤氣含塵量過高,影響燒結(jié)、 白灰窯、電廠、bprt機(jī)組、煉鋼烤包等的正常生產(chǎn)、做

22、功和發(fā) 電,大大緩解粉塵快速磨壞調(diào)壓閥組、和各種調(diào)節(jié)閥以及部分管 道,導(dǎo)致的高爐被迫休風(fēng),煤氣用戶被迫停產(chǎn)檢修的局面,同時 也可大大減緩高爐煤氣粉塵在整個煤氣管網(wǎng)中的沉積,堵塞煤氣 管道,縮短使用壽命或壓斷煤氣管道人量泄漏煤氣的事故放發(fā) 生。估算綜合效益每年至少在幾百萬甚至上千萬元。建議二高爐煤氣管道和煤氣管道補償器的腐蝕損壞問題1、煤氣管道與不銹鋼不銹鋼波紋管腐蝕與損壞現(xiàn)狀近年來我公司的新架煤氣管道和煤氣管道上使用波紋管補 償器出現(xiàn)了內(nèi)腐蝕嚴(yán)重?fù)p壞問題,給安全生產(chǎn)和企業(yè)效益帶來了 不應(yīng)有的損失,典型的問題有三燒300多米直徑600毫米,壁厚 6毫米的新架高爐煤氣管道使用2年,就因內(nèi)壁腐蝕嚴(yán)重

23、到處泄 漏煤氣而換新;焊線加熱爐上的三條直徑600毫米,管壁厚度6 毫米高爐煤氣管道,使用才1年多就已經(jīng)內(nèi)腐蝕的很薄很薄,有 的地方已經(jīng)泄漏煤氣,已經(jīng)構(gòu)成重大事故隱患,不得不馬上停產(chǎn) 更換新的煤氣管道。另外,其他大口徑高爐煤氣管道內(nèi)壁也不同 程度的存在著內(nèi)腐蝕較為嚴(yán)重的問題,不過因管壁厚度在8毫米 以上,腐蝕泄漏問題還沒有顯現(xiàn)的那么突出。再者,高爐煤氣管 道上使用的不銹鋼波紋管補償器(俗稱膨脹節(jié))損壞的特別快, 像煉鐵3#高爐煤氣布袋除塵器箱體上使用的一次同時新?lián)Q的5 個直徑600毫米的不銹鋼波紋管補償器換上后不到一周,就波峰 縱裂少則100毫米,多則300毫米長的口子大量泄漏煤氣,焊 線加熱

24、爐的直徑1600毫米管道上和眼鏡閥上的不銹鋼補償器, 以及去白灰窯直徑1200毫米管道上的不銹鋼波紋管補償器均使 用不到一年時間就腐蝕壞,泄漏煤氣,去電廠的直徑1200毫米 管道上的不銹鋼波紋管補償器使用時間3年多也因腐蝕泄漏煤 氣停產(chǎn)進(jìn)行了更換,上月電廠對1#鍋爐兩個使用時間一年直徑 600毫米的煤氣盲板閥上漏氣的不銹鋼波紋管補償器進(jìn)行了換 新,本月檢修電廠又對1#和2#鍋爐支管上泄漏煤氣的5個不銹 鋼波紋管補償器進(jìn)行了更換,據(jù)電廠有關(guān)負(fù)責(zé)人反映,這些更換 下來的不銹鋼波紋管補償器,最長使用時間為一年,最短使用時 間為四個月,若不更換,泄漏煤氣,構(gòu)成安全隱患。無論是更換 管道也好,還是更換不

25、銹鋼波紋管補償器也罷,都必須停產(chǎn)停煤 氣吹掃合格后才能進(jìn)行,這樣的既造成了產(chǎn)損失,從波紋管的使 用壽命與購置安裝的性價比來說,造成了資金浪費。2、原因分析就高爐煉鐵原料而言,在鐵礦石中或石灰石都有氯離子的存 在,有的還在燒結(jié)礦中配入氯化鈣,現(xiàn)在使用的進(jìn)口鐵礦石(鐵 精粉)有的是經(jīng)海水選成的鐵精粉,并且都是經(jīng)海洋運輸、碼頭 裝卸存放都難免與海水接觸,海水中有非常高氯離子含量,這樣 鐵精粉中就攜帶了較高濃度的氯化物,這些氯化物,在高爐冶煉 過程中,遇有高溫變成氣體,隨煤氣流動進(jìn)入煤氣管網(wǎng),一部分 隨著煤氣溫度的降低,在管道內(nèi)一部分形成結(jié)晶體附著在管道內(nèi) 舉上,一部分以液態(tài)的形式存在丁煤氣冷凝水中,

26、而氯離子對普 通鋼板和一般不銹鋼板都有極強的腐蝕作用,我公司煤氣管道內(nèi) 壁腐蝕嚴(yán)重,和煤氣管道上所使用的普通不銹鋼波紋管補償器腐 蝕壞的快,也正是這個原因。3、解決方案1)解決高爐煤氣主管管道內(nèi)壁腐蝕過快方案。方法:采取直徑600毫米以上煤氣管道內(nèi)壁刷漆隔離法。這 種方法是通過管道內(nèi)壁除銹(新管道除去內(nèi)壁上的氧化鐵皮)后 進(jìn)行刷漆,使漆膜隔離開氯離子與管道內(nèi)壁鋼板的直接接觸。方 案有以下兩種。方案一 簡單做法。通過機(jī)械除銹,涂裝防腐涂料。(1)使用油漆:雙組份環(huán)氧紅丹底漆。雙組份環(huán)氧煤瀝青面漆(或環(huán)氧水限面漆)。雙組份環(huán)氧富鋅中間漆(2)油漆搭配及用途成功范例:a、雙組份壞氧紅丹底漆與壞氧水限

27、面漆供輪船和濕式煤氣 柜著水(包括海水)部分使用,各刷兩道,漆膜壽命5-8年。b、雙組份環(huán)氧紅丹底漆與雙組份環(huán)氧富鋅中間漆、雙組份 環(huán)氧煤瀝青面漆。底面漆各兩道,中間漆一道,常用于干式高爐 煤氣柜內(nèi)壁防腐,漆膜壽命8年以上。c、因氯離子對高爐煤氣管道腐蝕嚴(yán)重,好多鋼鐵企業(yè)在新 敷設(shè)煤氣管道的設(shè)計中,就設(shè)計了管道內(nèi)壁刷兩道雙組份環(huán)氧紅 丹底漆。漆膜壽命應(yīng)在3年以上。(3)施工要求:重點是除銹干凈,機(jī)械除銹達(dá)到sa2級標(biāo) 準(zhǔn),噴砂除銹達(dá)到sa2.5級,掌握好施工時的溫度在5°c以上, 空氣的相對濕度小于85%,以及油漆a-b組份和稀釋劑的配比 比例按說明書要求,稀釋劑低于5%等。(4)t

28、漆膜厚度:每道大于30微米。(5)關(guān)于雙組份壞氧油漆的價格問題。由于壞氧油的主要 原材料是附著力極強的環(huán)氧樹脂,正常的油漆價格,是醇酸油漆 價格的一倍左右。方案二現(xiàn)代高爐煤氣管道系統(tǒng)防氯離子腐蝕的做法項冃涂料名稱涂裝道數(shù)干膜厚度(微米)表面處理壽命備注管道內(nèi)防腐乙烯樹脂底漆280-120除銹達(dá)到sa2.5級人于10年管道下 部增厚 膠泥厚 度乙烯鱗片膠泥21000乙烯鱗片面漆280-120合計61160-1240效果比較。就目前看,三燒dn600和焊線煤氣加熱爐上的 dn600高爐煤氣管道只用一、兩年就腐蝕的無法維持安全生產(chǎn) 已經(jīng)被迫更換,且鋼管母材頂不住兩道環(huán)氧底漆漆膜的使用壽命 周期,使用壽命周期過短,給公司造成了一定的人力、物力、財 力浪費,并造成了影響生產(chǎn)威脅安全的經(jīng)濟(jì)損失。估計其他壁厚 在8毫米以上的直徑1000米以上的煤氣管道內(nèi)腐蝕問題也比較 突出,不過是因為管壁厚出2毫米,還沒到人面積腐蝕泄漏煤氣 的地步。綜上所述,建議公司在更換直徑600毫米以上的高爐煤氣管 道時,起碼先用環(huán)氧紅丹底漆,做兩道內(nèi)防腐。以延長煤氣管道 的使用壽命周期。如果經(jīng)濟(jì)條件允許,最好按照管道內(nèi)壁加強防 腐的方案二進(jìn)行防腐,這樣從長遠(yuǎn)經(jīng)濟(jì)效益上看也可以大大減少 公司在煤氣管道頻繁更換造成的經(jīng)濟(jì)損失。2)煤氣管道上不銹鋼波紋管補償器損壞解決方案(1)現(xiàn)狀:近一年多來,通過現(xiàn)場觀察我

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