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文檔簡介

1、服務分析及建議設計工藝部分公司領(lǐng)導:龍年開端,春節(jié)期間,黃董、黃總對服務工作提出新的指示: 降低差錯服務成本,保 持和提升向客戶提供多模式優(yōu)質(zhì)服務,借鑒國內(nèi)外知名企業(yè)先進服務經(jīng)驗,構(gòu)建連續(xù)服務 有效網(wǎng)絡。年前我司邀請武漢公交集團技術(shù)系統(tǒng)各級領(lǐng)導迎春交流會上,入會領(lǐng)導對新車出廠也 提出許多合理建議和運營保修潛在需求,在服務中我們已曾發(fā)現(xiàn)并逐步解決一些問題,但 離客戶要求仍有差距,急需改進 ,現(xiàn)整理分析如下,供參閱:一、一車一書技術(shù)指導隨著每年各批次新車配置改進的提升,客戶保修也需掌握各方面技術(shù),目前僅靠客服 人員上線服務講解和排除故障,不能滿足客戶保修系統(tǒng)實質(zhì)掌握,往往車出故障,客戶人 員反復上

2、線排除,這類呼聲較高。因此我們把這項工作作為重點。建議: 1、以設計為源頭,刊物為主體,編制各型號新車使用說明書,內(nèi)容涵蓋技術(shù)指 導、服務指南。2、定期舉辦各類型技術(shù)交流培訓,傳播揚子江客車新產(chǎn)品、新信息。提升客戶對產(chǎn)品 認識和重點操作要領(lǐng)。3、邀請供應商積極參入技術(shù)交流活動,構(gòu)建服務連續(xù)性網(wǎng)絡。二、設計評審:公司有:合同評審、生產(chǎn)評審、設計能否建立設計評審, 2010年 6120CHA車曾舉辦一 次,綜合各方面建議,集思廣益,盡量減少設計失誤。結(jié)果 2010 年的 6120CHA上線運營故 障率明顯下降,深受客戶好評,這類工作如形成程序,也是降低服務成本有效舉措。三、建立和健全新車基本配置標

3、準,在基本配置的基礎(chǔ)再滿足客戶需求。四、建立長效設計無差錯嘉獎機制,倡導設計人員與生產(chǎn)、客服、客戶技術(shù)溝通,避 免不必要設計失誤。五、建立和健全工藝標準,指導生產(chǎn)、杜絕漏裝、錯裝等現(xiàn)象,這類問題,僅 2011 年 服務成本達 10 萬余元。六、設計改進建議(綜合武漢公交和外地客戶反饋)底盤部位:1、后橋前座爾與縱梁需加強, 06年-09 年 6102CH、6120CHA這一部位都有斷裂現(xiàn)象,急需改進。(見圖一)2、兩側(cè)與底架連接處斷裂,建議加雙面扒角和改進連接方式。3、百葉窗不能覆蓋水箱迎風面,冬天車難啟動或動力不足,能源消耗高,這個問題北 方客戶曾多次提出要求改進。4、管線分離,規(guī)范安裝標準

4、,儀表、中央線盒、線束固定,各保修公司曾多次要求改 進。特別是電瓶附近線束較混亂。5、6120CHA鋼板斷裂嚴重, 僅 2011年已達百臺, 06年至 11年原車采用的是前 3 后 4, 建議:改用前 4后 5,前后鋼板卡要加拼帽,武漢公交二公司所有車鋼板卡加拼帽、斷卡、 松脫、斷鋼板現(xiàn)比其低公司同類故障低 30%,值得借鑒。6、座爾:原車的座爾孔 42,由于 種種原因出現(xiàn)套破磨座爾孔,而且 2011 年 出廠的 6120CHA僅 1 萬公里也磨損。更換座爾又難,建議座爾孔采用 44,套厚 4 ,并提高套材質(zhì)硬度,延長此部位保修里程。 (見圖二)7、后橋盤式制動固定方式,通過太原車改進后,需定

5、型,盡可能避免服務中發(fā)生較大 費用。8、多次送車,跟車服務發(fā)現(xiàn),前、后輪胎鏍帽經(jīng)常松脫,建議加大裝配中扭力,請論 證。9、離合器中壓板,片是我司選配的、物供合同規(guī)定:三包期內(nèi)供應商只賠件不承擔更 換工時費,僅 2011 年這類工時費達數(shù)萬元,建議:選配時要求供方增加片的硬度,確保三 萬公里。10、大梁、玉柴發(fā)動機使用防凍液機體溫度達 120時,發(fā)動機自動降緩和停機。機 油壓力如低于 1 指數(shù)時,能否實現(xiàn)這一措施,據(jù)主機廠技術(shù)人員介紹能實現(xiàn)。這對客戶運 營,保修提供有效保障。電汽部位 :1、插件改進,目前使用的插件防塵、防水雖有所提高,但線路上仍出現(xiàn)進水、進塵造 成電路故障,客戶多次建議,用發(fā)動

6、機系統(tǒng)插件,請論證。2、近光燈亮度不足,主要是城鄉(xiāng)結(jié)合問題營運線路,建議:能否略提高亮度。3、汽路、管路,后置機至汽泵軟管連接處,一是要完型,二是汽泵管至干燥器管徑不 能少于 16并盡可能直管,氣管在使用一段時間后在油氣的作用下,時有堵塞現(xiàn)象。 造成氣流不暢,損壞氣泵,直管易排結(jié), 2009 年汽泵管路設計改進成本達數(shù)拾萬元。車身部位:1、側(cè)艙門車運營一段時間后,門鎖壞,鎖不緊時有發(fā)生,并造成門垮和傷人事故,二 公司側(cè)艙門加吸鐵,成本低,效果好。這方面已存在門弧與車身弧度不一致的問題。2、后艙門合頁斷裂較多,原車 6單件立體焊接,建議改用 8 壓制成型結(jié)構(gòu)。3、消聲器固定方式:原車前、后單點加

7、橡膠墊固定,各公司時有發(fā)生??〝唷⒚泵?, 消聲器掉失。二公司改為前、后雙點固定后再無掉失現(xiàn)象。 (見圖三)4、消聲器尾排,原車卡箍緊扣,但時有發(fā)生卡松脫落現(xiàn)象。建議:在尾排上焊一小鉤 中間加簧與橫梁連接,即脫不失。5、側(cè)窗加護欄,是否定為標準配置,邯鄲客戶又提出這類問題。6、后倉密封,需研究,一定要杜絕灰進倉, 2010-11 年淄博等地曾發(fā)生多次,徐州車 又出現(xiàn)類似問題,請重視。7、廂內(nèi)扶?手布置偏高, 2010年出廠是 1.8 米高度, 2011年下降為 1.75 米。乘客易 掌扶, 2012元月出廠的 10 臺電車后門扶手高達 1.90 米而且扶手遮擋探頭觀察后乘客門。8、地板革連接焊縫

8、焊接需驗證。嚴格工藝標準。 2011 年常德、淄博、呼市等地常發(fā) 生。服務人員只好另加壓條。9、風道固定。應有裝配標準,江夏公交 2010年 50臺 901路 6100天然氣車曾發(fā)生大 面積松垮。(見圖四)10、廂內(nèi)各接縫口,壓條,客戶曾多次提出工藝能否再細致,接縫大小要一致,請驗證。11、滅火機支架盡量靠廂邊,不能安裝在走道附近,防止碰傷乘客。12、后倉五人椅靠兩側(cè)圍連接處, 2011年 6120CHA已垮 6 臺,原因兩邊無立襯,后續(xù) 生產(chǎn)同型車,需改進。 (見圖五)2011年出廠的 10 臺電車改進項目:( 1)原車采用“金石”方向機助力泵,加上油杯遠離油泵4m,車啟動時油不能跟進,油泵

9、異響,服務中已將油杯改在油泵附近,油泵異響消失,方向正常,請論證。 (見圖六)(2)、后門拱扶手掩蓋探頭看后門,需改橫扶手彎型。( 3)、硅門插肖軸偏短,車擺時,失去作用,門自脫,需將插肖加長5mm。(4)、原車前排滅火機固定在走道邊,不方便乘客站立行車,服務中改裝在前門左側(cè), 客戶已認可( 5)、左前輪胎邊有高壓線, 是否需加防護。對車身焊裝防腐工藝措施的建議2012年元月 6 日,公司組織召開了市公交集團揚子江汽車迎新春暨技術(shù)交流會。會 上,二公司鄢副總和四公司謝副總都提到了我們 0608年生產(chǎn)的 WG6100CHG10.米5 車車架 已出現(xiàn)撕裂,二公司鄢副總提到了 WG6100CH的G整

10、車骨架磷化防銹涂層工藝的早期銹蝕問 題。事實上,近年我們客服中心早已在處理 WG6100CH車G架出現(xiàn)的撕裂問題,客車工程院 對此問題已有所認識并已修改了以后的類似產(chǎn)品設計。但是對兩側(cè)車身骨架立柱尤其是前 后輪胎處車身普通立柱、中門后立柱、后懸后裙部立柱與車架橫梁焊接諸點的早期銹蝕問 題,沒有認識或認識不深。剛好,客服中心正在修理的市公交729 路(編號 308E228)可以說明此種現(xiàn)象(照片附后) 。該車運行僅四年,除車架有撕裂外,骨架立柱完全腐蝕的位置有三處: 一、后輪后車架復合下橫梁左、右端頭與骨架立柱焊接各一處(見圖七) 。 二、右后輪前胎圈立柱下端頭腐蝕(見圖八) ,此處腐蝕與單件防

11、腐處理質(zhì)量有直接關(guān) 系?,F(xiàn)在公司正在生產(chǎn)的市公交 66臺 WG6105NQ,C前輪后復合橫梁和車身骨架立柱是一樣 的結(jié)構(gòu)。骨架立柱下端腐蝕有下列特征:一是位置都表現(xiàn)為輪胎前后和整車后懸后。二是該處 車身骨架立柱下端為開口。三是腐蝕較嚴重且位置在車架復合下橫梁焊接區(qū)域。分析以上損壞現(xiàn)象,有兩點值得重視: 一、整車運行時,輪胎卷起的水汽和泥沙對車身裙部的腐蝕無孔不入。 729 路(編號 308E228)在武漢運行僅四年,假設該車當初送到海口公交使用,情況如何我們不知道。二、車架橫梁端焊接區(qū)域的熱影響對車身立柱內(nèi)外防腐層防銹性能的破壞作用值得我 們實驗研究和采取措施防范。目前,公司新區(qū)整車車架防腐采取單件和工藝組件陰極電泳涂裝, 表面陶化處理工藝, 防腐層致密而硬度高。車架焊縫采用單組份防腐涂料外噴密封蠟工藝,有效保持車架構(gòu)件 內(nèi)腔干燥不腐蝕。這是一個重大的工藝進步,是公司產(chǎn)品的亮點。針對上述問題做類比分析,我們建議現(xiàn)在的車身焊裝防腐

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