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文檔簡(jiǎn)介
1、國(guó)產(chǎn)600MW機(jī)組典型汽機(jī)事故匯編1. 發(fā)電機(jī)消泡箱溢油1.設(shè)備簡(jiǎn)介 密封油密封瓦為雙流環(huán)式密封瓦,系統(tǒng)分空側(cè)密封油和氫側(cè)密封油兩個(gè)部分,空側(cè)油設(shè)有空側(cè)密封油箱和一臺(tái)空側(cè)交流油泵、一臺(tái)直流油泵,氫側(cè)油設(shè)有氫側(cè)密封油箱和兩臺(tái)空側(cè)交流油泵,氫側(cè)密封油箱頂部和底部裝有4支針閥,用于運(yùn)輸或緊急情況下限制氫側(cè)油箱的排油閥或補(bǔ)油閥工作,密封油系統(tǒng)投入運(yùn)行時(shí),均應(yīng)完全打開。2.事件經(jīng)過03年10月16日機(jī)組調(diào)試時(shí)為處理1號(hào)機(jī)組密封油備用壓差閥無法自動(dòng)跟蹤問題,9:40施工單位辦理“密封油備
2、用壓差閥”檢修工作票,17:10工作結(jié)束。在此期間,為配合DEH仿真試驗(yàn),9:51啟動(dòng)密封油高壓備用油泵運(yùn)行,10:11啟1A EH油泵運(yùn)行,17:05啟交流潤(rùn)滑油泵運(yùn)行。18:07 CRT畫面發(fā)消泡箱油位高報(bào)警;19:15運(yùn)行人員檢查發(fā)現(xiàn)就地發(fā)電機(jī)檢漏儀有油滴出,密封油氫側(cè)回油箱滿油,就地檢查發(fā)現(xiàn)高壓備用密封油泵至密封油手動(dòng)門關(guān)閉,發(fā)電機(jī)密封油備用壓差閥前后手動(dòng)門開啟,就地懸掛的“禁止操作”牌被棄置一邊,立即關(guān)閉密封油備用壓差閥前手動(dòng)門,啟動(dòng)氫側(cè)密封油泵強(qiáng)制排油,5分鐘后,氫側(cè)回油箱油位降刻度50,停泵。同時(shí)聯(lián)系施工單位進(jìn)行排油處理。19:35從發(fā)電機(jī)出線端檢漏儀排出油4.5桶,
3、機(jī)側(cè)檢漏儀排出油0.5桶,打開發(fā)電機(jī)底部放油沒有油放出。3.原因分析3.1發(fā)電機(jī)密封油備用壓差閥入口門開啟是造成發(fā)電機(jī)消泡箱溢油的直接原因。密封油備用壓差閥沒有經(jīng)過調(diào)試整定,處于不可投運(yùn)狀態(tài),無法起到正常調(diào)節(jié)左右;3.2當(dāng)時(shí)發(fā)電機(jī)內(nèi)部無風(fēng)壓,交流潤(rùn)滑油泵處于運(yùn)行狀態(tài),低壓油通過尚未整定好的密封油備用壓差閥進(jìn)入密封瓦使密封油氫側(cè)回油量增大,氫側(cè)回油箱滿后很快充滿0.1M3的消泡箱并越過迷宮式檔油板和轉(zhuǎn)子之間的間隙進(jìn)入發(fā)電機(jī)內(nèi)部;3.3密封油氫側(cè)回油箱上下四個(gè)強(qiáng)制手柄,在系統(tǒng)投運(yùn)時(shí)應(yīng)保持處于完全松開狀態(tài),以保證浮子調(diào)整閥的正常工作,當(dāng)時(shí)密封油氫側(cè)回油箱上部?jī)蓚€(gè)強(qiáng)制手柄處于強(qiáng)制狀態(tài),使得氫側(cè)回油箱油
4、位高甚至滿油后,排油不暢,使得油位繼續(xù)升高,造成消泡箱進(jìn)一步滿油。4.吸取的教訓(xùn)4.1密封油氫側(cè)回油箱上部?jī)蓚€(gè)強(qiáng)制手柄處于強(qiáng)制狀態(tài),是造成發(fā)電機(jī)進(jìn)油的根本原因,在工作票辦理過程中存在漏洞,施工單位在辦理與運(yùn)行設(shè)備相關(guān)聯(lián)的設(shè)備檢修開工時(shí),未進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督,工作票終結(jié)未到就地核實(shí)驗(yàn)收,把關(guān)不利;4.2監(jiān)盤不夠認(rèn)真,發(fā)生消泡箱油位信號(hào)后未能及時(shí)發(fā)現(xiàn),直至就地巡檢才發(fā)現(xiàn),延誤了異常事件的處理時(shí)機(jī);4.3由于試行主副值值班,當(dāng)班制采用人員輪換制,使監(jiān)盤人員不能連續(xù)掌握整個(gè)系統(tǒng)運(yùn)行的全過程,不能及時(shí)統(tǒng)籌考慮目前運(yùn)行系統(tǒng)的狀況,造成監(jiān)盤針對(duì)性不強(qiáng); 4.4正在調(diào)試或調(diào)試過程的缺陷處理,必須由調(diào)試單
5、位認(rèn)可,并完成對(duì)缺陷設(shè)備檢修的處理要求,由值長(zhǎng)統(tǒng)一下令執(zhí)行。 2. 疏水門內(nèi)漏造成低真空保護(hù)動(dòng)作跳機(jī) 1.設(shè)備簡(jiǎn)介 機(jī)組熱力回?zé)嵯到y(tǒng)設(shè)計(jì)為“三高四低一除氧”配置,加熱器疏水采用逐級(jí)自流,高加疏水進(jìn)入除氧器,低加疏水回到凝汽器,各加熱器的危急疏水通過機(jī)組疏水?dāng)U容器排入汽輪機(jī)凝汽器;各臺(tái)高加的連續(xù)排氣接到除氧器,低加的連續(xù)排氣接到凝汽器。2.事件經(jīng)過:03年10月24日機(jī)組負(fù)荷120WM,電泵運(yùn)行,1A、1C真空泵運(yùn)行,低加、高加投入運(yùn)行,1E磨
6、運(yùn)行。 1:06發(fā)現(xiàn)高壓缸上下缸溫差有上長(zhǎng)趨勢(shì),280/317,t為37;1:37機(jī)組升負(fù)荷至120WM;1:41高壓缸上下缸溫差為274.5/317.1,t為42.6;由于高加沖洗危急疏水直接排至凝汽器,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)分析認(rèn)為高加運(yùn)行即1、2抽投入使得高壓下缸通流量增大,使得高壓缸下缸進(jìn)一步被加熱是影響高壓缸上下缸溫差增大的主要原因。1:50 開始逐漸關(guān)閉1號(hào)、2、3高加抽汽,退出高加運(yùn)行。2:05發(fā)現(xiàn)凝汽器真空下降,至-85Kpa運(yùn)行人員手動(dòng)開啟1B真空泵不成功,2:07施工單位處理好1B真空泵后,啟動(dòng)成功,真空回升;2:10低真空保護(hù)動(dòng)作停機(jī)。3.原因分析:3.1經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)查找,發(fā)現(xiàn)高加退出運(yùn)行后,
7、雖然#3高加正常疏水到除氧器電動(dòng)門、調(diào)整門關(guān)閉,但其后手動(dòng)門處于開啟狀態(tài),存在內(nèi)漏現(xiàn)象,當(dāng)#3高加內(nèi)部壓力為零時(shí),在當(dāng)時(shí)除氧器壓力為零,其排氧門在開啟的狀態(tài)下,空氣經(jīng)#3高加正常疏水進(jìn)入凝汽器,造成凝汽器真空破壞,引起保護(hù)動(dòng)作停機(jī);3.2當(dāng)真空降到-85Kpa 1B真空泵未聯(lián)啟,手啟也未成功,雖后來經(jīng)就地配電室開關(guān)保護(hù)復(fù)位啟動(dòng)成功真空回升仍然造成保護(hù)動(dòng)作,是造成停機(jī)的又一重要原因。4.吸取的教訓(xùn): 4.1利用組消缺時(shí)間對(duì)3號(hào)高加正常疏水電動(dòng)門進(jìn)行處理,保證其嚴(yán)密性; 4.2現(xiàn)在低真空聯(lián)起備用泵的壓力測(cè)點(diǎn)分別取自運(yùn)行的兩臺(tái)真空泵入口真空變送器,當(dāng)兩臺(tái)真空泵入口真空都低于-85
8、Kpa時(shí)才聯(lián)啟第三臺(tái)真空泵,而實(shí)際上凝汽器真空與真空泵入口真空是不等同的,原設(shè)計(jì)上凝汽器真空未設(shè)計(jì)到DCS的變送器,只有壓力開關(guān),真空泵聯(lián)鎖無法直接取自凝汽器真空。應(yīng)當(dāng)加裝凝汽器用于真空泵聯(lián)鎖的變送器或壓力開關(guān),保證聯(lián)鎖的可靠性; 4.3 DCS畫面上報(bào)警不能立即顯現(xiàn),需進(jìn)一步完善; 4.4在主要畫面上增加凝汽器真空畫面監(jiān)視點(diǎn); 4.5真空泵過電流保護(hù)頻繁動(dòng)作,其保護(hù)整定值與啟動(dòng)電流太接近,電氣對(duì)保護(hù)值進(jìn)行修正; 4.6在除氧器加熱蒸汽壓力為零時(shí),退出高加前先將#3高加疏水倒到危急疏水,然后關(guān)閉#3高加正常疏水調(diào)門后手動(dòng)門;
9、160; 4.7機(jī)組運(yùn)行期間,除氧器加熱蒸汽壓力最低整定壓力為0.0149MPa,避免無壓運(yùn)行。 3. 電泵前置泵入口安全門漏 1.設(shè)備簡(jiǎn)介 機(jī)組的給水系統(tǒng)采用2臺(tái)50%BMCR的汽動(dòng)給水泵組和1臺(tái)30%BMCR的電動(dòng)調(diào)速給水泵組。正常時(shí),二臺(tái)汽動(dòng)給水泵并聯(lián)運(yùn)行滿足機(jī)組帶額定負(fù)荷要求。單臺(tái)汽動(dòng)給水泵運(yùn)行,可供給鍋爐60%BMCR的給水量。一臺(tái)汽動(dòng)給水泵和一臺(tái)電動(dòng)給水泵并聯(lián)運(yùn)行,可供給鍋爐90%BMCR的給水量。為防止給水泵出口或減溫水管道逆止門不嚴(yán),造成高壓水串到低
10、壓管道,造成低壓管道超壓,在設(shè)計(jì)上三臺(tái)給水泵的前置泵入口管道均設(shè)有安全閥。 2.事件經(jīng)過03年12月14日1號(hào)機(jī)組帶負(fù)荷600WM,兩臺(tái)汽泵運(yùn)行,電泵備用,除氧器水位2563mm,除氧器壓力0.73MPa。20:30 運(yùn)行值接設(shè)備維護(hù)汽機(jī)點(diǎn)檢專業(yè)“1號(hào)機(jī)電泵前置泵泵體補(bǔ)焊隔離措施”;隔離前電泵處于備用狀態(tài):出口門、進(jìn)口門、再循環(huán)調(diào)門及至除氧器水箱電動(dòng)門在開啟,再循環(huán)至除氧頭電動(dòng)門在關(guān)閉,出口旁路調(diào)節(jié)閥在關(guān)閉,勺管在10,增壓級(jí)出口門在關(guān)閉,給水系統(tǒng)電泵中間抽頭至再熱減溫水母管有逆止門,增壓級(jí)出口至過熱器減溫水母管有逆止門,出口至給水母管有逆止門。20:50運(yùn)
11、行人員開始按工作票要求的措施進(jìn)行隔離,就地關(guān)閉中間抽頭手動(dòng)門,電泵入口加藥門。20:53運(yùn)行人員關(guān)閉電泵前置泵入口門,20:54關(guān)閉電泵出口門及旁路副閥,20:55開始關(guān)閉再循環(huán)調(diào)節(jié)門及至除氧器水箱電動(dòng)門,此時(shí)壓力升高到1.26MPa,就地檢查發(fā)現(xiàn)地溝有蒸汽反倒出,檢查為電泵入口安全門起座(動(dòng)作設(shè)定值為1.8MPa),懷疑電泵中間抽頭至再熱減溫水母管逆止門,增壓級(jí)出口至過熱器減溫水母管逆止門,出口至給水母管逆止門有內(nèi)漏。21:00開啟電泵入口門,就地檢查正常,電泵入口安全門回座,巡操就地手動(dòng)壓緊出口門電動(dòng)門、增壓級(jí)電動(dòng)門、抽頭手動(dòng)門、出口旁路電動(dòng)門。21:08關(guān)閉電泵入口電動(dòng)門,就地檢查正常,
12、并手動(dòng)壓緊入口電動(dòng)門。3.原因分析 3.1電泵作備用狀態(tài),其出口門及旁路電動(dòng)門保持全開,勺管保持10開度,增壓級(jí)后電動(dòng)門及旁路調(diào)整閥在關(guān)閉狀態(tài),從上面經(jīng)過分析看,電泵出口逆止門存在漏流現(xiàn)象,在做備用狀態(tài)時(shí),一部分高壓水串流至低壓側(cè),由于前置泵入口門及再循環(huán)均接至除氧水箱且完全開啟,壓力未有明顯升高現(xiàn)象,同時(shí)說明漏流量不是很大,不足以使給水泵倒轉(zhuǎn); 3.2由于存在漏流現(xiàn)象,一部分水流從給水泵高壓側(cè)經(jīng)由低壓側(cè)進(jìn)入除氧水箱,運(yùn)行人員在進(jìn)行措施隔離時(shí),首先關(guān)閉給水泵入口門,造成壓力開始由0.93MPa,突升至1.0MPa,在入口門關(guān)閉的同時(shí)又關(guān)閉了電泵出口門,使得流
13、動(dòng)水流在入口門關(guān)閉時(shí)產(chǎn)生的水錘壓力曲線與關(guān)閉電泵出口門產(chǎn)生的水錘壓力曲線在管道內(nèi)相互作用,導(dǎo)致壓力直線上升,引起系統(tǒng)壓力突變。從飛升的壓力看,逆止門漏量不是很大,介質(zhì)流速也不是很快。 4.吸取的教訓(xùn)4.1電泵出口逆止門存在一定的漏流現(xiàn)象,利用檢修機(jī)會(huì),對(duì)內(nèi)漏閥門進(jìn)行檢修處理。4.2運(yùn)行人員在操作上未按照先隔離高壓側(cè),在隔離低壓側(cè)的原則進(jìn)行操作,違反操作順序,暴露出運(yùn)行人員對(duì)基礎(chǔ)操作原則缺乏實(shí)質(zhì)性的認(rèn)識(shí),操作存在隨意性;運(yùn)行操作要嚴(yán)格執(zhí)行運(yùn)行規(guī)程和安規(guī)、反措的要求,避免操作的隨意性。4.3入口安全門整定值為1.8MPa,實(shí)際動(dòng)作值為1.26MPa,安全門整定不準(zhǔn),需對(duì)安全門整定值進(jìn)行重
14、新整定;4.4加強(qiáng)運(yùn)行人員對(duì)運(yùn)行規(guī)程的學(xué)習(xí)和基本操作技能的培訓(xùn),提高對(duì)系統(tǒng)的認(rèn)知水平。4.5操作前高崗人員要對(duì)操作人員進(jìn)行交底和指導(dǎo),操作過程中要利用DCS上的趨勢(shì)圖對(duì)系統(tǒng)的變化加以分析,避免盲目操作。4.6針對(duì)此事,舉一反三,加強(qiáng)對(duì)備用設(shè)備隔離、設(shè)備切換、試驗(yàn)等工作的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控,提高安全意識(shí),防范意識(shí)。 4. 1A凝結(jié)泵電機(jī)下軸承損壞及低旁三級(jí)減溫水管道與支吊架連接焊口開裂 1.設(shè)備簡(jiǎn)介 每臺(tái)機(jī)組配備兩臺(tái)100 %容量的凝結(jié)水泵,1臺(tái)運(yùn)行1臺(tái)
15、備用。凝結(jié)水泵為立式雙殼體結(jié)構(gòu),葉輪為閉式并同向排列,首級(jí)葉輪為雙吸型式,泵本體設(shè)有平衡機(jī)構(gòu)和推力軸承,轉(zhuǎn)子軸向力自身平衡。電動(dòng)機(jī)為空水冷式電機(jī),電機(jī)不承受泵的軸向推力。 2. 事件經(jīng)過:1號(hào)機(jī)組CD、EF層共六只油槍,機(jī)組處于暖管階段,主汽壓力3.5MPa,溫度340,高旁開度15%,低旁開度50%;除氧器水位2700mm,除氧器30%、70%調(diào)整門開度均為0%,凝結(jié)泵所帶主要用戶為旁路三級(jí)減溫水,凝結(jié)水最小流量閥投自動(dòng);1A、1B循環(huán)泵運(yùn)行;1A凝結(jié)泵運(yùn)行, 1B凝結(jié)泵備用,主機(jī)處于盤車狀態(tài)。12:10 汽機(jī)沖轉(zhuǎn)參數(shù)滿足,請(qǐng)示調(diào)試人員準(zhǔn)備汽機(jī)沖轉(zhuǎn);12:20調(diào)試所熱
16、控人員通知因汽機(jī)ATC邏輯修改后要進(jìn)行1汽機(jī)ATC修改邏輯上傳,并交待有可能會(huì)影響到機(jī)組真空泵正常運(yùn)行,調(diào)試所機(jī)務(wù)人員同意其進(jìn)行;12:24發(fā)現(xiàn)DCS給水泵系統(tǒng)、真空系統(tǒng)、循環(huán)水系統(tǒng)等畫面測(cè)點(diǎn)及參數(shù)、設(shè)備及閥門狀態(tài)變紅消失,兩臺(tái)循泵出口門反復(fù)開關(guān),手動(dòng)將1A循泵出口門開啟;12:30 1號(hào)爐MFT,首出是“燃料喪失”,OFT發(fā)出,調(diào)試所人員交待原因?yàn)樯蟼鬟壿嫊r(shí)導(dǎo)致燃油跳閘閥失電關(guān)閉,立即關(guān)閉所有油槍手動(dòng)門,爐膛吹掃后減小爐膛通風(fēng)量,鍋爐停止排污;12:31 DCS畫面恢復(fù)正常。當(dāng)時(shí)1A循泵出口門由于運(yùn)行人員人為干預(yù)使其正處于開啟狀態(tài), 而1B循泵出口門因無法操作,DCS畫面恢復(fù)正常
17、時(shí)正處于關(guān)閉狀態(tài),因而保護(hù)動(dòng)作跳閘。12:34 汽機(jī)巡操員在0米補(bǔ)氫時(shí)聽見突然有異常聲音,立即檢查發(fā)現(xiàn)1A凝結(jié)泵電機(jī)下導(dǎo)瓦冒煙并有火花,就地按事故按鈕緊急停泵并同時(shí)匯報(bào)值長(zhǎng)和主值。主控值班員立即啟動(dòng)1B凝結(jié)泵,管道振動(dòng)較大,檢查發(fā)現(xiàn)低旁三級(jí)減溫水管道與支吊架連接焊口裂開,漏水量大,緊急停止1B凝結(jié)泵。就地檢查發(fā)現(xiàn)1A凝結(jié)泵電機(jī)下導(dǎo)瓦油擋燒壞,軸瓦處軸徑變黑。12:48 關(guān)閉凝結(jié)水雜用水總門并停電,啟動(dòng)1B凝結(jié)泵,隔離1A凝結(jié)泵做檢修措施(測(cè)量1A凝泵電機(jī)絕緣合格)。3.原因分析3.1 1A凝結(jié)泵電機(jī)下導(dǎo)瓦損壞分析 從DCS追憶分析,
18、11:54之前 1A凝結(jié)泵電機(jī)下導(dǎo)瓦溫平穩(wěn)地維持在51,在11:54為61.965至11:57瓦溫逐漸升高到77.535,從11:57至12:05下導(dǎo)瓦溫穩(wěn)定在77.535,在此階段凝結(jié)泵流量、出口壓力、電流、凝結(jié)泵最小流量閥開度均處于穩(wěn)定狀態(tài);12:05凝結(jié)水流量增大,最小流量閥由92%開始關(guān)小,12:06凝結(jié)水流量減小, 最小流量閥未能及時(shí)響應(yīng)繼續(xù)保持關(guān)小趨勢(shì),12:07電機(jī)下導(dǎo)瓦溫開始爬升至12:08升高到88.10并保持短時(shí)間穩(wěn)定,12:10凝結(jié)泵最小流量閥關(guān)至59.67%開始開啟,12:11凝結(jié)泵電流有一尖峰突變, 電機(jī)下導(dǎo)瓦溫又開始較快爬升,至12:24DCS畫面死機(jī)電機(jī)下導(dǎo)瓦溫升
19、高到190.777,并繼續(xù)保持爬升趨勢(shì),12:24-12:31DCS記錄失憶;12:31DCS畫面恢復(fù)顯示有凝結(jié)水流量到零現(xiàn)象,至12:34電機(jī)下導(dǎo)瓦溫升高到285。點(diǎn)檢人員10:10就地測(cè)試電機(jī)下導(dǎo)瓦溫瓦溫為47。分析認(rèn)為:1)電機(jī)下導(dǎo)瓦本身存在設(shè)備缺陷問題,在經(jīng)過一天運(yùn)行后缺陷加劇引起導(dǎo)瓦損壞;2)電機(jī)下導(dǎo)瓦最初缺陷初期并未引起導(dǎo)致致命損壞,其損壞存在一個(gè)逐漸發(fā)展擴(kuò)大的過程;3)在凝結(jié)水流量變化的過程中,凝結(jié)泵最小流量閥不能及時(shí)響應(yīng),導(dǎo)致凝結(jié)泵工況發(fā)生變化,破壞了電機(jī)下導(dǎo)瓦暫時(shí)穩(wěn)定的狀態(tài),加速了下導(dǎo)瓦的損壞;4)上傳邏輯時(shí)導(dǎo)致凝結(jié)水再循環(huán)突然關(guān)閉,進(jìn)一步加劇了下導(dǎo)瓦的損壞,從而最終導(dǎo)致下導(dǎo)
20、瓦的燒壞。3.2三級(jí)減溫水管道與支吊架連接焊口裂開分析 12:34 1A凝結(jié)泵電機(jī)下導(dǎo)瓦冒煙并有火花,就地按事故按鈕緊急停泵后,由于凝結(jié)泵聯(lián)鎖未投入,1B凝結(jié)泵未聯(lián)啟,主控值班員手動(dòng)啟動(dòng)1B凝結(jié)泵,造成瞬間水擊,引起管道振動(dòng),導(dǎo)致低旁三級(jí)減溫水管道與支吊架連接焊口裂開。4.吸取的教訓(xùn) 4.1 1A凝結(jié)泵電機(jī)下導(dǎo)瓦未設(shè)報(bào)警,當(dāng)瓦溫升高時(shí)未及時(shí)發(fā)報(bào)警,運(yùn)行人員未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)瓦溫升高現(xiàn)象; 完善DCS系統(tǒng)重要設(shè)備及重要部件報(bào)警;4.2 運(yùn)行監(jiān)盤人員存在一定麻痹情緒,因?yàn)?A凝結(jié)泵已運(yùn)行一天,狀態(tài)一直很穩(wěn)定,而且未暴露明顯缺陷, 運(yùn)行
21、監(jiān)盤人員存在一定麻痹情緒; 提高對(duì)運(yùn)行設(shè)備缺陷暴露周期的認(rèn)識(shí),加大對(duì)新設(shè)備的檢查和監(jiān)視力度,提高運(yùn)行及維護(hù)水平;4.3最小流量閥調(diào)節(jié)品質(zhì)不理想,調(diào)節(jié)慣量過大,響應(yīng)特性遲緩; 完善最小流量閥調(diào)節(jié)品質(zhì),在未完善之前,凝結(jié)水系統(tǒng)流量有較大波動(dòng),在最小流量閥自動(dòng)跟蹤遲緩的情況下,應(yīng)解除最小流量閥自動(dòng),手動(dòng)調(diào)整;4.4凝結(jié)水系統(tǒng)管道布置彎頭太多,導(dǎo)致凝結(jié)水沿程阻力太大;4.5凝結(jié)水系統(tǒng)支吊架設(shè)計(jì)和安裝存在一定缺陷,而且部分采用焊接硬支撐,無法減緩和消減管道振動(dòng); 取消凝結(jié)水固定焊接支吊架,并建議設(shè)計(jì)院完善凝結(jié)水系統(tǒng)支吊架布置方式;4.6 循環(huán)泵出口門關(guān)閉時(shí),壓力最高達(dá)到0.24MPa,說明其
22、出口門幾乎關(guān)閉,但沒有回到0位,嚴(yán)重影響了循環(huán)泵的安全運(yùn)行。增加運(yùn)行中出口門關(guān)失電停泵的保護(hù)。4.7離線傳輸邏輯或AP必須履行審批手續(xù),并制定可行的防范措施。
23、; 5. 測(cè)溫端子松動(dòng)造成循環(huán)水泵跳閘1.
24、0; 設(shè)備簡(jiǎn)介每臺(tái)機(jī)組設(shè)有德國(guó)KSB生產(chǎn)的兩臺(tái)50容量的循環(huán)水泵,循環(huán)水泵設(shè)有如下保護(hù):1)旋轉(zhuǎn)濾網(wǎng)后水位低于6.0m,延時(shí)2秒;2)該臺(tái)循環(huán)水泵運(yùn)行60秒且出口壓力高于0.2MPa;3)推力軸承溫度大于105,延時(shí)2秒;4)導(dǎo)向軸承溫度大于105,延時(shí)2秒;5)B循環(huán)水泵出口蝶閥開度<90%且關(guān)閉且泵在運(yùn)行;6) B循環(huán)水泵出口蝶閥失電。 2. 事件經(jīng)過:04年8月21日20:00,1A循環(huán)水泵試運(yùn)中跳閘。跳閘前1A、1B循環(huán)水泵正在進(jìn)行8小時(shí)試運(yùn),1A循環(huán)水泵已連續(xù)運(yùn)行5個(gè)小時(shí),CRT上各溫度如下:名稱
25、電機(jī)線圈溫度1電機(jī)線圈溫度2電機(jī)線圈溫度3電機(jī)線圈溫度4電機(jī)線圈溫度5電機(jī)線圈溫度6電機(jī)導(dǎo)向軸承溫度電機(jī)推力軸承溫度溫度868686858887878220:00,電機(jī)導(dǎo)向軸承溫度突然從87突升至109,就地報(bào)告1A循環(huán)水泵跳閘,CRT上出現(xiàn)報(bào)警信號(hào)。立即配合調(diào)試查找原因,并通知設(shè)備維護(hù)人員與西門子廠家,檢查是否為DCS通訊方面故障,同時(shí)通過溫度曲線和事故追憶查找跳閘原因。從溫度曲線上看在1A循環(huán)水泵跳閘時(shí)電機(jī)導(dǎo)向軸承溫度一共出現(xiàn)了兩次突升,兩次間隔在9秒左右,第一次時(shí)間為19:59:45,最高溫度97,第二次時(shí)間為19:59:54,最高溫度109。這兩次溫度突變從正常運(yùn)行溫度達(dá)到峰值溫度的時(shí)
26、間均為23秒左右。在事故追憶中查到,19:59:44發(fā)1A循環(huán)水泵導(dǎo)向軸承溫度報(bào)警,19:59:45發(fā)保護(hù)跳泵信號(hào),其后在19:59:54又發(fā)了一次導(dǎo)向軸承溫度報(bào)警?,F(xiàn)場(chǎng)人員反映在1A循泵跳閘時(shí)就地并沒有發(fā)現(xiàn)異?,F(xiàn)象。最后調(diào)試和西門子人員認(rèn)為可能是該溫度測(cè)點(diǎn)虛接,導(dǎo)致信號(hào)反饋異常,觸發(fā)保護(hù)引起跳泵。最后經(jīng)廠家提供定值,將1A、1B循環(huán)水泵電機(jī)導(dǎo)向軸承、推力軸承溫度均改為95報(bào)警,105經(jīng)2秒延時(shí)跳閘。 6. 分離器水位低信號(hào)漂移造成真空異常升高1. 設(shè)備簡(jiǎn)介每臺(tái)機(jī)組
27、設(shè)有三臺(tái)水環(huán)式真空泵,正常運(yùn)行兩臺(tái)運(yùn)行,一臺(tái)備用。真空泵型式為二級(jí)葉輪、單吸入口、單排出口、下排式。工作水為除鹽水,冷卻水來自閉式循環(huán)冷卻水系統(tǒng)。2. 事件經(jīng)過: 負(fù)荷510MW, 總?cè)济毫?92 t/h,機(jī)組真空9.5KPa。04年26日夜班,06:30值班人員發(fā)現(xiàn)機(jī)組真空9.8KPa且處于上升狀態(tài),值班人員立即檢查真空系統(tǒng),循環(huán)水系統(tǒng),軸封系統(tǒng),凝結(jié)水系統(tǒng)。并未發(fā)現(xiàn)異常。值班人員同時(shí)聯(lián)系汽機(jī)側(cè)巡檢,詢問有無就地操作,得知并無任何操作。值班人員考慮真空泵的工作情況,讓汽機(jī)側(cè)巡檢檢查真空泵工作情況,06:45A真空泵水位低信號(hào)來,補(bǔ)水電磁閥開(此時(shí)機(jī)組真空達(dá)
28、到最大,10.587KPa),就地巡檢回報(bào),真空泵補(bǔ)水正常,工作正常,此時(shí)真空開始回落,06:47真空回落到9.162KPa,機(jī)組恢復(fù)正常。3.原因分析:引起這次異常的原因本班認(rèn)為為A真空泵工作失常引起。從歷史追憶來看,真空泵發(fā)水位低報(bào)警后,補(bǔ)水電磁閥打開,大約補(bǔ)水20秒左右就會(huì)關(guān)閉,而此次A真空泵從發(fā)水位低報(bào)警,補(bǔ)水電磁閥開啟到關(guān)閉用了大約2分十五秒(從06:45:12到06:47:27)。同時(shí)補(bǔ)水電磁閥開啟的時(shí)候就是真空開始回落的時(shí)候。因此本班懷疑,由于A真空泵水位低報(bào)警點(diǎn)發(fā)生了一次漂移,導(dǎo)致水位處于比正常低報(bào)警值低了一些后才開始補(bǔ)水,這個(gè)過程中A真空泵由于汽水分離器的水位過低,導(dǎo)致A真空
29、泵工作失常,真空上升。當(dāng)補(bǔ)水電磁閥開啟后,水位逐漸正常,A真空泵逐漸恢復(fù)正常工作,真空也逐漸恢復(fù)。事后關(guān)于報(bào)警點(diǎn)漂移和熱工進(jìn)行了討論,由于真空泵汽水分離器的水位只有就地表計(jì),無法得知當(dāng)時(shí)報(bào)警值為多少,所以認(rèn)為無法對(duì)此得到肯定答案。4.吸取的教訓(xùn)4.1設(shè)備設(shè)計(jì)或質(zhì)量上存在一定問題1) 就地真空泵汽水分離器水位計(jì)目前顯得偏低,不能在真空泵啟動(dòng)之前將水位補(bǔ)至較高位,造成真空泵啟動(dòng)因補(bǔ)水不及時(shí),可能會(huì)導(dǎo)致真空下降;2) 汽水分離器水位低報(bào)警有可能出現(xiàn)漂移;3) 真空泵入口處無逆止門。4.2將就地真空泵汽水分離器水位計(jì)換一個(gè)較長(zhǎng)的,能夠讓運(yùn)行人員將水位補(bǔ)到一個(gè)較高位置
30、;4.3保證汽水分離器水位正常報(bào)警;4.4真空泵入口安裝逆止門;4.5對(duì)取單一測(cè)點(diǎn)信號(hào)的自動(dòng)和保護(hù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),對(duì)重要設(shè)備應(yīng)制訂出避免信號(hào)誤動(dòng)的防范措施。 7. 循泵出口門關(guān),循泵不停1. 設(shè)備簡(jiǎn)介每臺(tái)機(jī)組設(shè)有德國(guó)KSB生產(chǎn)的兩臺(tái)50容量的循環(huán)水泵。循環(huán)水系統(tǒng)為開式循環(huán),具體配置為取水明渠前池鋼閘板粗?jǐn)r污柵旋轉(zhuǎn)濾網(wǎng)循環(huán)泵入口水池循環(huán)泵出口碟閥循環(huán)水地下管道凝汽器A/B側(cè)虹吸井排水暗渠排水口,循環(huán)水泵出口門為德國(guó)阿達(dá)姆斯生產(chǎn)的碟閥。2. 事件經(jīng)過:1B循泵已啟動(dòng),循環(huán)水運(yùn)
31、行正常,準(zhǔn)備啟動(dòng)1A循泵; 4月10日中班恢復(fù)循環(huán)水系統(tǒng)。23:10左右啟動(dòng)1B循環(huán)水泵,運(yùn)行正常,23:28啟動(dòng)1A循環(huán)水泵,啟動(dòng)正常,電流273.7A,出口壓力0.11MP,就地人員檢查正常。運(yùn)行約10分鐘后,CRT發(fā)1B循泵的震動(dòng)測(cè)點(diǎn)的報(bào)警,觀察發(fā)現(xiàn),該測(cè)點(diǎn)再從0.044mm到0.087mm之間來回波動(dòng),報(bào)警值為0.05mm,同時(shí)循泵電機(jī)有一溫度測(cè)點(diǎn)不斷發(fā)報(bào)警,不斷自動(dòng)復(fù)位。但CRT顯示該溫度測(cè)點(diǎn)與其它電機(jī)溫度測(cè)點(diǎn)處于一樣的正常水平。立即叫人就地檢查,同時(shí)聯(lián)系熱工和東北核電檢查,熱工了解情況后,反映,該測(cè)點(diǎn)在之前確是經(jīng)過較整,但它的真實(shí)性還沒有檢驗(yàn)。因此,他們不能肯定此測(cè)點(diǎn)的好壞??紤]到
32、設(shè)備的安全和對(duì)當(dāng)時(shí)的其他系統(tǒng)無影響,再加上與我就地人員無法很好的聯(lián)系(通訊工具出現(xiàn)故障),值長(zhǎng)下令停1A循泵,值班人員馬上用子組停1A循泵,可在停止過程中出現(xiàn)了1A循泵出口門已關(guān)閉,但循泵電機(jī)不停地異?,F(xiàn)象,值長(zhǎng)立即下令到6KV 開關(guān)室就地打閘(CRT已無法停),值班人員立即跑到6KV 開關(guān)室,就地打閘,23:45,1A循泵停轉(zhuǎn)。就地檢查設(shè)備無損傷。3.原因分析 異常處理完畢后,立即聯(lián)系熱工和電氣二次地查找原因,由于這種異常在前一天已經(jīng)出現(xiàn)過,二次地通過試驗(yàn),認(rèn)為已經(jīng)處理好(原因他們說不明,但他們通過做實(shí)驗(yàn)認(rèn)為動(dòng)作已經(jīng)正常)。這次同樣異常的出現(xiàn),說明沒有找到
33、根本的原因,就交付給了運(yùn)行,為正常運(yùn)行埋下了隱患。由于專業(yè)限制,根本原因,等待熱工或二次查找。4.吸取的教訓(xùn):4.1熱控或電氣二次發(fā)生的設(shè)備問題,經(jīng)處理后,運(yùn)行人員無法對(duì)其進(jìn)行有效監(jiān)控,以保證設(shè)備再次投入后的完好性。4.2通訊工具不能很好的投入使用,距離稍遠(yuǎn)或有山體擋住就會(huì)造成通訊困難,設(shè)備一旦出現(xiàn)問題無法及時(shí)聯(lián)系處理,對(duì)運(yùn)行帶來隱患。8. 1號(hào)汽輪機(jī)主油箱內(nèi)部供油管道三通開裂故障1.設(shè)備簡(jiǎn)介1號(hào)機(jī)組上汽產(chǎn)600MW汽輪機(jī)主油箱內(nèi)部供油管道三通采用騎座式焊接三通結(jié)構(gòu)。三通直徑為273MM,壁厚為9MM.2.事件
34、經(jīng)過:1號(hào)主機(jī)潤(rùn)滑油母管油壓由5月17日的0.209Mpa緩慢而均勻的下降至6月28日的0.176Mpa,并進(jìn)一步有下降的趨勢(shì),同時(shí)伴隨著油壓0.002 Mpa波動(dòng);主油泵出口油壓由2.6Mpa下降至2.48Mpa;1瓦油壓由0.16Mpa下降至0.145Mpa;主機(jī)油位從+15mm上升至+40mm(油質(zhì)化驗(yàn)合格)。針對(duì)潤(rùn)滑油壓逐漸降低,為找到油壓降低的原因,在這期間采取了一系列措施從5月17日到5月30日,潤(rùn)滑油母管油壓波動(dòng),下將趨勢(shì)不太明顯,我們每天進(jìn)行跟蹤,記錄潤(rùn)滑油母管壓力,主油泵進(jìn)出口油壓、隔膜閥壓力、PI系統(tǒng)等油壓。檢查主機(jī)排油煙風(fēng)出口管道是否堵塞,爬上汽機(jī)房屋頂查看排煙沒有堵塞,
35、排除風(fēng)機(jī)煙氣管道堵塞。冷油器放油閥不內(nèi)漏及主機(jī)油管路系統(tǒng)無外漏,關(guān)小兩只主機(jī)冷油器放空氣閥,并在就地更換上了精密壓力表以監(jiān)測(cè)主機(jī)潤(rùn)滑油壓力考慮到1機(jī)組汽輪機(jī)進(jìn)氣方式為多閥控制,高壓缸軸瓦負(fù)荷分配不均,是否影響進(jìn)油量,在5月27日5月30日,進(jìn)氣方式改為單閥控制,油壓還是波動(dòng),下降。排除了汽輪機(jī)運(yùn)行方式。我們專業(yè)有人在上海出差的機(jī)會(huì)向吳涇電廠了解情況,沒有發(fā)生此問題潤(rùn)滑油主油箱油位油5月17的15mm上升到6月15日40mm,油質(zhì)化驗(yàn)合格??紤]到主機(jī)油位變化與主機(jī)油箱負(fù)壓有關(guān),6月15日切換主機(jī)潤(rùn)滑油排油煙風(fēng)機(jī)。觀察油壓還是波動(dòng)下降,排除排油煙風(fēng)機(jī),分析在系統(tǒng)運(yùn)行的油量變少。6月15日向上汽廠發(fā)
36、傳真及電話咨詢,上汽廠答復(fù)有可能是注油器噴射口(5只噴射口)堵了??紤]到油溫對(duì)油壓的影響,從6月16日在CRT打出的一個(gè)月油溫與油壓的變化曲線分析,油溫對(duì)油壓降低無影響。6月25日,檢查1機(jī)組高壓備用密封油泵、交流油泵、直流油泵出口逆止閥是否內(nèi)漏,檢查方法是把出口壓力表拆掉,沒有油流出來,確定高壓備用密封油泵、交流油泵、直流油泵出口逆止閥不內(nèi)漏。分析主機(jī)潤(rùn)滑油注油器出口逆止閥為可調(diào)逆止閥,6月25日,打開主油箱人孔門檢查注油器出口逆止閥,發(fā)現(xiàn)逆止閥調(diào)節(jié)螺栓定位螺母松動(dòng),并緊固上。(同時(shí)發(fā)現(xiàn),注油器出口管道遠(yuǎn)離人孔門處有油嘩嘩流動(dòng),沒有引起注意,以為是套裝油管道回油造成) 6月27日,
37、經(jīng)過兩天的觀察油壓,還是波動(dòng),排除了注油器逆止閥調(diào)節(jié)螺栓定位螺母松動(dòng)原因。想到了6月25日油嘩嘩流動(dòng)的現(xiàn)象,決定打開2機(jī)組潤(rùn)滑油箱對(duì)比,發(fā)現(xiàn)#2機(jī)組注油器出口逆止閥處無油嘩嘩流動(dòng),油液面非常平靜,斷定1機(jī)組主機(jī)注油器出口逆止閥后管道漏油,因?yàn)楦鶕?jù)漏油量大處觀察,有可能是主機(jī)交流油泵出口逆止閥后法蘭漏油。 6月27日,召開了會(huì)議,確定1號(hào)主機(jī)潤(rùn)滑油箱內(nèi)部管道漏油嚴(yán)重,決定1號(hào)機(jī)組申請(qǐng)停機(jī)。2004年7月5日進(jìn)入主油箱檢查,發(fā)現(xiàn)1號(hào)機(jī)主油泵注油器出口逆止門后三通存在長(zhǎng)達(dá)92公分左右的裂紋,裂紋波及范圍:從主油泵進(jìn)口管與三通的焊口至潤(rùn)滑油出口母管與三通的焊口,裂縫為連續(xù)裂縫,同時(shí)在三通的兩
38、圓柱相截處,裂縫呈邊緣展開。3.原因分析:上汽產(chǎn)600MW汽輪機(jī)主油箱內(nèi)部供油管道三通為標(biāo)準(zhǔn)件(圖號(hào):W2249),為保證機(jī)組運(yùn)行的可靠與安全,設(shè)計(jì)采取整體鍛件加工工藝。而上汽廠下屬的承包公司紅光鍋爐廠在實(shí)際生產(chǎn)制造中并未按圖紙技術(shù)要求加工,而是采用騎座式焊接三通結(jié)構(gòu)。因這種結(jié)構(gòu)三通焊縫較薄弱,焊縫本身容易由于焊接工藝不良或者外部影響容易產(chǎn)生缺陷,尤其在尖角處本體與焊縫未完全融合,焊接應(yīng)力比較集中,在運(yùn)行中由于管道應(yīng)力,容易出現(xiàn)裂縫。如我公司1號(hào)機(jī)組就是采用了騎座式焊接三通,在運(yùn)行6個(gè)月后,最終潤(rùn)滑油三通管焊縫開裂。4.措施與教訓(xùn):到7月5日晚6點(diǎn),1機(jī)組潤(rùn)滑油主油箱排油結(jié)束進(jìn)入主油箱檢查,發(fā)
39、現(xiàn)1號(hào)機(jī)主油泵注油器出口逆止門后騎馬三通焊縫處開裂,裂縫向上下兩邊展開,上到主油泵進(jìn)口管與三通的焊口,下至潤(rùn)滑油出口母管與三通的焊口,長(zhǎng)達(dá)92公分,裂縫情況非常嚴(yán)重。隨即設(shè)備部召開緊急會(huì)議,定下更換管道,要求廠家當(dāng)夜備好相同尺寸的管道,于6日上午運(yùn)送到臺(tái)電。檢修公司要清理好油箱,做好防火及防污染措施,在油箱內(nèi)切割取出開裂的管道,等待備品的到來。6日下午3點(diǎn)鐘,備品到貨,立即進(jìn)行焊縫打磨施焊,到7日10點(diǎn)鐘主油箱內(nèi)部管道施焊及超聲波檢查焊縫全部結(jié)束。教訓(xùn):1、此缺陷屬于廠家生產(chǎn)缺陷,3、4、5號(hào)機(jī)組在安裝過程中予以改進(jìn)。2、向設(shè)備廠家和基建單位反饋信息,在新機(jī)組中避免類似問題。潤(rùn)滑油管開裂圖片:
40、 9. 1、2號(hào)機(jī)組4臺(tái)循環(huán)水旋轉(zhuǎn)濾網(wǎng)一天之內(nèi)全部被海水沖跨使機(jī)組減負(fù)荷1.設(shè)備簡(jiǎn)介2.事件經(jīng)過2.1 1A、1B、2A、2B旋轉(zhuǎn)濾網(wǎng)故障經(jīng)過:2004年5月26日8:00 2B循環(huán)水泵入口旋轉(zhuǎn)濾網(wǎng)主動(dòng)輪安全銷剪斷,導(dǎo)致該濾網(wǎng)無法運(yùn)行。履行工作票程序,在工作票辦理好后于10:20開始工作。由于循環(huán)水泵運(yùn)行狀態(tài)下2B旋轉(zhuǎn)濾網(wǎng)兩側(cè)壓差大,加之在運(yùn)行狀態(tài)下濾網(wǎng)堵塞越來越重,最后于26日17:26 降負(fù)荷至300MW,停運(yùn)2B循泵進(jìn)行處理,為防止其余三臺(tái)旋轉(zhuǎn)濾網(wǎng)發(fā)生類似事件,將1A1B2A濾網(wǎng)改為連續(xù)運(yùn)行。但
41、運(yùn)行人員考慮到三臺(tái)濾網(wǎng)同時(shí)運(yùn)行沖洗水量太大,會(huì)淹水位變送器,決定按照1A1B2A單臺(tái)濾網(wǎng)運(yùn)行30分鐘,停運(yùn)1小時(shí)改邏輯,按照1A1B2A先后順序運(yùn)行。施工方法為消除濾網(wǎng)前后壓差后,解開濾網(wǎng)網(wǎng)片,利用手拉葫蘆盤轉(zhuǎn)濾網(wǎng),將損壞網(wǎng)片更換,再恢復(fù)濾網(wǎng)。施工中發(fā)現(xiàn)2B旋轉(zhuǎn)濾網(wǎng)共損壞網(wǎng)片7片,庫存只有2片網(wǎng)片,經(jīng)東電一公司板金加工車間利用所拆下及試運(yùn)期間遺留損壞網(wǎng)片加工出4片,對(duì)變形小的網(wǎng)片錘擊修復(fù)1片,解決了備件短缺問題。2.2 1A1B2A旋轉(zhuǎn)濾網(wǎng)搶修經(jīng)過:1機(jī)組負(fù)荷600MW;循環(huán)水系統(tǒng)雙泵運(yùn)行;其余系統(tǒng)正常。2機(jī)組負(fù)荷430MW;循環(huán)水系統(tǒng)單泵運(yùn)行;其余系統(tǒng)正常。27日5:385:43發(fā)現(xiàn)1A1B
42、2A旋轉(zhuǎn)濾網(wǎng)安全銷斷,經(jīng)研究決定,分別停運(yùn)循環(huán)泵,前池下閘板,利用旋轉(zhuǎn)濾網(wǎng)沖洗水泵及外加潛水泵降低前池水位,同時(shí)解開濾網(wǎng)進(jìn)行盤轉(zhuǎn),其余檢修方法與2B濾網(wǎng)搶修基本一致,1A、2A、1B變形嚴(yán)重予以更換的濾網(wǎng)數(shù)量為9塊、7塊、10塊。3、旋轉(zhuǎn)濾網(wǎng)搶修施工的特點(diǎn)為工序簡(jiǎn)單,施工難度大。3.原因分析:3.1小銀魚的汛期:小銀魚突然來臨,源源不斷的小銀魚使濾網(wǎng)堵塞,堵塞的濾網(wǎng)負(fù)荷過重造成主動(dòng)輪安全銷剪斷,在濾網(wǎng)停運(yùn)、循環(huán)泵繼續(xù)運(yùn)行的工況下,堵塞加劇,濾網(wǎng)前后壓差增大最后造成濾網(wǎng)變形損壞。見照片: 2.2旋轉(zhuǎn)濾網(wǎng)的傳動(dòng)方式:臺(tái)電1、2機(jī)組循環(huán)水旋轉(zhuǎn)濾網(wǎng)采用的鏈條傳動(dòng)方式,此種傳動(dòng)不適
43、用于大載荷條件,這也是斷鏈條和濾網(wǎng)啟動(dòng)中斷銷子的原因。2.3旋轉(zhuǎn)濾網(wǎng)的結(jié)構(gòu)形式:我廠所用旋轉(zhuǎn)濾網(wǎng)為無錫華東電力設(shè)備有限公司生產(chǎn)的XWC3000型,網(wǎng)片是框式平面網(wǎng)片,容垢能力弱,強(qiáng)度低,在雜質(zhì)量增大情況下易變形,這是事故的主要原因。2.4濾網(wǎng)沖洗水回水集污池:集污池容積小,當(dāng)清理吊框時(shí)有一部分走直流進(jìn)入入口明渠,造成旋轉(zhuǎn)濾網(wǎng)負(fù)荷增加,網(wǎng)板受壓變形。從下面的圖片中可以看到部分小魚、小蝦直接排到入口明渠的情況。52.5沖洗水沖掉的雜物清理速度:四臺(tái)濾網(wǎng)沖洗掉的雜物最后都匯集到集污池,污物清理的方法為用手拉葫蘆提起網(wǎng)筐,將污物清理后再用手拉葫蘆將網(wǎng)筐放回,在此之間是沖洗水連同污物回流至循環(huán)水入口(習(xí)
44、慣稱為“走直流”),造成污物二次匯集于旋轉(zhuǎn)濾網(wǎng)上,而且走直流的污物因流道設(shè)置原因主要回流至2B濾網(wǎng)上,這也是2B濾網(wǎng)先損壞的原因。 在污物清理人員不足情況下,這種情況急劇惡化。2.6方式跟不上情況變化:在小銀魚增多情況下,未及時(shí)延長(zhǎng)濾網(wǎng)運(yùn)行時(shí)間,在發(fā)現(xiàn)2B濾網(wǎng)損壞后,因集污池過濾容積小也未能將其余三臺(tái)濾網(wǎng)連續(xù)運(yùn)行。2.7入口明渠沒有及時(shí)加裝攔魚網(wǎng):入口明渠是小魚、小蝦等海生物的必經(jīng)之路,如果及時(shí)安裝攔魚網(wǎng),就會(huì)減輕旋轉(zhuǎn)濾網(wǎng)的負(fù)荷,減少或防止因?yàn)闉V網(wǎng)負(fù)荷太大而使濾網(wǎng)損壞。見攔魚網(wǎng)照片: 4. 吸取的教訓(xùn) 4.1廠家設(shè)計(jì)網(wǎng)板強(qiáng)度低是事故的主要
45、原因;4.2搶修速度慢造成事故擴(kuò)大;4.3對(duì)所有循環(huán)水旋轉(zhuǎn)濾網(wǎng)進(jìn)行改造1)1傳動(dòng)方式改造:將現(xiàn)有的鏈條傳動(dòng)方式改為渦輪渦桿傳動(dòng),渦輪材質(zhì)錫青銅,渦桿材質(zhì)為40Cr。更換主軸,原來的旋轉(zhuǎn)濾網(wǎng)主框架、罩殼、滾筒等其它部件不變。更換減速機(jī),減速機(jī)電機(jī)功率為:11/7.0KW,防護(hù)等級(jí)IP56。提高旋轉(zhuǎn)濾網(wǎng)負(fù)載能力,保證旋轉(zhuǎn)濾網(wǎng)運(yùn)行的可靠性。2)2利用現(xiàn)有的網(wǎng)板進(jìn)行改造:在現(xiàn)在的網(wǎng)板上面焊接加強(qiáng)結(jié)構(gòu)件,在網(wǎng)板構(gòu)架的上下橫梁槽鋼內(nèi)側(cè)焊接一筋板,使橫梁截面變成矩形結(jié)構(gòu),這樣網(wǎng)板承載能力有大幅度提高,同時(shí)在網(wǎng)片的內(nèi)側(cè)加裝支持鋼板三塊,材質(zhì)316L,增加網(wǎng)片剛度。3)入口明渠加裝攔魚網(wǎng),長(zhǎng)期看守并清理魚網(wǎng)。&
46、#160;10. 汽輪機(jī)6、7瓦軸頸損傷1.汽輪機(jī)6、7瓦軸頸損傷概述:1.1轉(zhuǎn)子軸頸相關(guān)技術(shù)規(guī)范:序號(hào)名稱規(guī)格(mm)材質(zhì)損傷情況1 #6軸頸481.63(直徑)×484(寬度)30Cr2Ni4MoV-5+73*1.4 mm一條3*1.0 mm一條2 7號(hào)軸頸481.63(直徑)
47、5;484(寬度)30Cr2Ni4MoV-5+73.7*1.8mm一條2*0.5mm一條2、事件經(jīng)過:2.1 國(guó)華臺(tái)電2號(hào)機(jī)組于2月25日停盤車。2月26日解體6、7軸承蓋,將6、7瓦上瓦吊出后發(fā)現(xiàn)7瓦軸頸有3.7*1.8mm溝槽一條,2*0.5mm溝槽一條損傷較嚴(yán)重。6瓦軸頸有3*1.4 mm溝槽一條,3*1.0 mm溝槽一條(2004.11份小修時(shí)已存在,本次沒發(fā)展)。7瓦鎢金有劃痕并有4*3mm焊渣夾在軸與瓦之間。2.2 2月27日,經(jīng)過研究確定使用哈爾濱汽輪機(jī)廠材料試驗(yàn)研究中心技術(shù)的哈爾濱德加法科技發(fā)展有限責(zé)任公司對(duì)軸頸進(jìn)行修復(fù),修復(fù)的方法采用自溶微弧焊的方法。
48、2.3 軸頸損傷圖示描述:6號(hào)軸頸損傷及軸瓦示意圖。共有2道深淺不一的溝槽,分別為深度1.4mm,寬度3mm左右和深度1.0 mm,寬度3 mm。(2004.11月小修時(shí)已存在) 7號(hào)軸頸損傷示意圖。共有兩道深淺不一的溝槽,分別為深度1.8mm,寬度3.7mm, 深度0.5mm,寬度2mm。(本次小修新發(fā)現(xiàn)的)。軸承下瓦損傷情況: 6號(hào)上瓦沒有劃痕,下瓦有兩條較淺溝槽; 7號(hào)上瓦情況良好,7號(hào)下瓦有一條較淺溝槽。右側(cè)瓦口有兩個(gè)深2 mm直徑4 mm的壓痕,是電焊渣被轉(zhuǎn)子壓入鎢金面的痕跡。2.4對(duì)各軸承箱內(nèi)進(jìn)油管檢查情況:對(duì)6
49、、7、8號(hào)軸承箱內(nèi)的進(jìn)油管和9、10號(hào)軸承進(jìn)油管進(jìn)行徹底檢查,檢查發(fā)現(xiàn)各油管的焊口在安裝期間全部使用電焊進(jìn)行焊接的,規(guī)定油管的焊口應(yīng)是采用氬弧焊接。檢查進(jìn)油管的內(nèi)部發(fā)現(xiàn),各焊口附近內(nèi)部表面很粗糙并有焊渣、焊瘤及氧化皮附著在內(nèi)表面。3.原因分析:3.1二號(hào)機(jī)6、7號(hào)軸頸損傷的主要原因是軸承箱內(nèi)廠家提供的供油管為碳鋼管并直接采用電焊焊接,焊接工藝較差各焊口附近內(nèi)部表面很粗糙并有焊渣、焊瘤及氧化皮附著在內(nèi)表面,在運(yùn)行中管道溫度的變化及油流不斷的沖刷,將附著焊口內(nèi)部的焊渣、焊瘤及氧化皮沖刷掉進(jìn)入瓦口,夾雜在鎢金面和軸頸之間,對(duì)高速旋轉(zhuǎn)的軸徑進(jìn)行切削,使軸頸表面產(chǎn)生不同深度的溝槽。3.2廠家安裝時(shí)對(duì)油管
50、路沒有采取正確的工藝進(jìn)行焊接,電建安裝時(shí)對(duì)油管路沒有進(jìn)行檢查、酸洗、噴沙等工藝清理干凈,也是這次軸頸損傷的直接原因。4.采取的措施和對(duì)策:4.1對(duì)6、7、8號(hào)軸承箱內(nèi)的進(jìn)油管和9、10號(hào)軸承進(jìn)油管進(jìn)行徹底檢查,將附著焊口內(nèi)部的焊渣、焊瘤及氧化皮人工用銼刀、刮刀、砂布等工具清理干凈。4.2對(duì)彎頭內(nèi)部不能清理的管道,將焊口切開清理后重新焊接。 4.3嚴(yán)格執(zhí)行驗(yàn)收制度,不合格的管道不能回裝。4.4在主油箱和軸承座內(nèi)增加濾油磁棒,6、7、8號(hào)軸承箱內(nèi)放磁棒不少于10根。4.5盤車前進(jìn)行油循環(huán)不少于24小時(shí),并油脂化驗(yàn)合格。4.6對(duì)6、7、8號(hào)軸承進(jìn)行脫胎裂紋磨損情況檢查。4.7加強(qiáng)與工程部
51、的溝通,將3、4、5號(hào)機(jī)組缺陷消滅在基建期。并通報(bào)給國(guó)華同類型機(jī)組,避免發(fā)生重復(fù)性問題。4.8對(duì)管路、彎頭、法蘭進(jìn)行測(cè)繪,下次大小修時(shí)全部換為不銹鋼管道。 11. 2號(hào)機(jī)組1、3、4號(hào)高調(diào)門卡澀1.設(shè)備簡(jiǎn)介汽輪機(jī)型式:亞臨界四缸四排汽凝汽式汽輪機(jī)汽輪機(jī)型號(hào):N600-16.7/537/537制造廠家:上海汽輪機(jī)有限公司銘牌出力:600MW 額定轉(zhuǎn)速: 3000r/min(從汽輪機(jī)端向發(fā)電機(jī)端看為順時(shí)針旋轉(zhuǎn))額定參數(shù):汽機(jī)高壓主汽閥前壓力 16.7MPa ,溫度 537中壓聯(lián)合汽門前壓力 3.
52、194MPa ,溫度 537汽機(jī)主汽門與高調(diào)門為聯(lián)合裝置 2.事件經(jīng)過 2004年7月25日#3調(diào)節(jié)汽閥卡澀在開度37%;8月22日在跳磨煤機(jī)時(shí),1號(hào)、#4調(diào)節(jié)汽閥突開至82%,出現(xiàn)卡澀現(xiàn)象;8月25日在#2機(jī)組申請(qǐng)停運(yùn)過程中,1號(hào)、#4調(diào)節(jié)汽閥在開度15%處卡澀;9月8日#2機(jī)組由600MW降至400MW時(shí),#3、#4調(diào)節(jié)汽閥在開度43%卡澀,最后發(fā)現(xiàn)#3調(diào)節(jié)汽閥在40%以上和15%以下容易卡澀。
53、0;3.原因分析四套油動(dòng)機(jī)解體后發(fā)現(xiàn),#3、#4油動(dòng)機(jī)的活塞缸內(nèi)抗燃油變硬、變黑,缸內(nèi)有拉痕;套筒與活塞桿粘在一起,活塞桿上有拉傷凹坑。由于油動(dòng)機(jī)與閥門裝配中心偏差,活塞桿不斷與支承軸套磨擦,產(chǎn)生的微粒在活塞桿密封處,造成活塞桿密封處微滲,長(zhǎng)時(shí)間高溫蒸汽烘烤下結(jié)碳并附著在活塞桿上,使閥門卡澀結(jié)碳卡澀,如此循環(huán)加劇了閥門卡澀和磨損,以致在活塞桿和支承軸套上形成較大面積損傷。所以#2#3#4調(diào)節(jié)汽閥存在嚴(yán)重漏汽的原因是,結(jié)合面螺栓緊力不夠所致。引起調(diào)節(jié)汽閥卡澀的原因是,油動(dòng)機(jī)與閥門裝配中心偏差,活塞桿不斷與軸套磨擦,造成活塞桿密封處滲漏,經(jīng)高溫蒸汽長(zhǎng)時(shí)間烘烤結(jié)碳,使閥門形成卡澀結(jié)碳卡澀的惡性循環(huán),
54、加劇了閥門卡澀,同時(shí)也增大了磨損。 4.經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)經(jīng)驗(yàn): 將4只油動(dòng)機(jī)前端蓋上的安裝孔由原來的30改為32,有利于油動(dòng)機(jī)在安裝時(shí)找中,將支承軸套內(nèi)孔尺寸由63.5 mm改為69.5 mm,減少活塞桿與支前軸套的磨損面 更換4只油動(dòng)機(jī)的活塞桿,更換了4只油動(dòng)機(jī)的油缸密封件,4只油動(dòng)機(jī)經(jīng)過新華液壓公司試驗(yàn)平臺(tái)的跑合試驗(yàn)合格后出廠 教訓(xùn):1、此缺陷屬于廠家生產(chǎn)缺陷,應(yīng)該在安裝過程中予以改進(jìn)。2、向設(shè)備廠家和基建單位反饋信息,在新機(jī)組中避免類似問題 12.
55、; #2機(jī)組汽輪機(jī)高壓主汽門(TV2)關(guān)閉超時(shí)1.設(shè)備簡(jiǎn)介汽輪機(jī)型式:亞臨界四缸四排汽凝汽式汽輪機(jī)汽輪機(jī)型號(hào):N600-16.7/537/537制造廠家:上海汽輪機(jī)有限公司銘牌出力:600MW 額定轉(zhuǎn)速: 3000r/min(從汽輪機(jī)端向發(fā)電機(jī)端看為順時(shí)針旋轉(zhuǎn))額定參數(shù):汽機(jī)高壓主汽閥前壓力 16.7MPa ,溫度 537。兩只主汽門分別布置在汽輪機(jī)兩側(cè),主汽門為臥式布置如圖 2.事件經(jīng)過臺(tái)山電廠#2機(jī)組于2005年3月21日07:50發(fā)電機(jī)CT保護(hù)動(dòng)作,緊急停機(jī)中,高壓自動(dòng)主汽門(TV2)關(guān)閉到7開度時(shí),出現(xiàn)了關(guān)
56、閉緩慢的現(xiàn)象.時(shí)間達(dá)1分鐘(從記錄曲線上查到).過了1小時(shí)50分鐘,汽機(jī)再次打閘沒有出現(xiàn)關(guān)閉超時(shí)的現(xiàn)象.發(fā)電機(jī)CT保護(hù)動(dòng)作跳閘時(shí),機(jī)組負(fù)荷600MW突降到0,汽輪發(fā)電機(jī)組轉(zhuǎn)速最高達(dá)3151rpm。3.原因分析 #2機(jī)組2號(hào)主汽門在小修期間對(duì)其油動(dòng)機(jī)進(jìn)行了返廠檢修,對(duì)油動(dòng)機(jī)閥桿進(jìn)行更換,油動(dòng)機(jī)進(jìn)行了清洗,油系統(tǒng)進(jìn)行了油循環(huán),油質(zhì)合格.油動(dòng)機(jī)出廠時(shí)性能試驗(yàn)合格,排除油動(dòng)機(jī)的原因.在3月15日對(duì)#2主汽門進(jìn)行解體檢查,測(cè)量閥桿與襯套、閥芯與襯套間隙間,隙分別為合格。排除汽門本體卡澀.分析認(rèn)為汽門操作做彈簧托盤與彈簧套筒之間磨擦,造成汽門關(guān)閉緩慢.四、措施與教訓(xùn)措施:解體2主汽門彈簧操作座在
57、解體#2主汽門彈簧操作座時(shí),測(cè)量彈簧托盤直徑為466MM,彈簧套筒內(nèi)壁直徑為484MM,直徑的差值為18MM,就是彈簧移動(dòng)托盤與彈簧套筒之間的間隙為9MM.解體時(shí)發(fā)現(xiàn)彈簧移動(dòng)托盤與彈簧套筒在關(guān)閉位置處靠上壁之間有磨擦的痕跡.彈簧托盤沒有在中間位置,而是靠近了上部,與彈簧套筒壁在關(guān)閉位置處產(chǎn)生磨擦,導(dǎo)致汽門在開度7%時(shí)關(guān)閉超時(shí).解體1主汽門操縱座,測(cè)量彈簧長(zhǎng)度,外彈簧:1055mm,中彈簧:1008mm,內(nèi)彈簧:932mm。彈簧長(zhǎng)度合格,外表無缺陷,無磨損痕跡,探傷無裂紋。復(fù)裝時(shí),對(duì)彈簧移動(dòng)托盤與彈簧套筒毛刺打磨光滑處理,對(duì)整個(gè)彈簧組及彈簧套筒抹二硫化鉬進(jìn)行潤(rùn)滑。彈簧移動(dòng)托盤放置彈簧套筒中間位置
58、,在主汽門調(diào)行程時(shí),彈簧移動(dòng)托盤與彈簧套筒無卡澀,關(guān)閉順暢.教訓(xùn):1.每次啟停機(jī)時(shí),打印主汽門關(guān)閉曲線. 2.在檢修主汽門時(shí),檢修人員的檢修技術(shù)水平需要提高.13. 1號(hào)機(jī)凝結(jié)水泵A、B導(dǎo)流殼砂眼蜂窩嚴(yán)重1.設(shè)備簡(jiǎn)介:1號(hào)機(jī)凝結(jié)水泵為沈陽水泵股份有限公司生產(chǎn)的10LDTNB-6P型立式筒袋型多級(jí)離心水泵,單臺(tái)100容量,1備1用,額定流量:1712m3/h,額定揚(yáng)程:300mH2O,轉(zhuǎn)速:1480r/min,效率:82%,軸功率1706kW。2.事件經(jīng)過:1號(hào)機(jī)大修過程中,對(duì)1號(hào)機(jī)A、B凝泵進(jìn)行解體
59、檢查發(fā)現(xiàn)兩臺(tái)凝泵導(dǎo)流殼存在大量蜂窩砂眼。1A凝泵:首級(jí)導(dǎo)流殼導(dǎo)流面有8個(gè)蜂窩,第二級(jí)導(dǎo)流殼導(dǎo)流面有2個(gè)輕微蜂窩,首級(jí)葉輪口環(huán)處有兩處蜂窩。1B凝泵:首級(jí)導(dǎo)流殼導(dǎo)流面砂眼及蜂窩共20個(gè)處,第二級(jí)導(dǎo)流殼導(dǎo)流面有2個(gè)蜂窩,第三級(jí)導(dǎo)流殼導(dǎo)流面有2處蜂窩,第四級(jí)導(dǎo)流殼導(dǎo)流面有1處蜂窩,首級(jí)葉輪口環(huán)處有兩處蜂窩。3.原因分析:由于凝泵吸入口為真空狀態(tài),首級(jí)葉輪處存在汽蝕可能,但如此大面積、多級(jí)的蜂窩同廠家的鑄造質(zhì)量有莫大關(guān)系。主要原因如下:
60、 i. 設(shè)計(jì)工況的正常汽蝕:首級(jí)葉輪口環(huán)處小蜂窩為設(shè)計(jì)工況的正常汽蝕; ii.
61、60; 廠家鑄造質(zhì)量差:廠家鑄造質(zhì)量差是產(chǎn)生大面積蜂窩的主要原因。處理經(jīng)過:導(dǎo)流殼材質(zhì)為HT250,鑄鐵補(bǔ)焊時(shí)易出現(xiàn)裂紋,外委珠海寶萊特進(jìn)行處理。4.措施教訓(xùn): iii. 加強(qiáng)金屬專責(zé)對(duì)鑄鐵件的驗(yàn)收;
62、160; iv. 采購部分導(dǎo)流殼備件備用;
63、60; v. 導(dǎo)流殼表面噴涂耐沖蝕涂層,保護(hù)導(dǎo)流殼。 14. 1、2號(hào)機(jī)高壓加熱器支座變形1.設(shè)備簡(jiǎn)介臺(tái)山電廠1、2號(hào)機(jī)高壓加熱器為上海動(dòng)力設(shè)備有限公司產(chǎn)品,各參數(shù)如下:名稱加熱器編號(hào)單位66723Y-0-066724Y-0-066725Y-0-0 用戶參考編號(hào)HP-1HP-2HP-1 管子SA556 CrC-2 總長(zhǎng)(近似尺寸)107701
64、209810970mm拆卸殼體所需間距650073006000mm殼側(cè)設(shè)計(jì)壓力7.474.732.07MPa殼側(cè)設(shè)計(jì)溫度(短接殼體)420/290360/265460/245管側(cè)設(shè)計(jì)壓力27.5MPa管側(cè)設(shè)計(jì)溫度290215加熱器總面積206322311745m2凝結(jié)段面積1594.715491237.2m2疏水冷卻段面積224474349.6m2過熱蒸汽冷卻段面積244.3208158.3m2U型管總數(shù)263424772336根管子外徑×壁厚16×2.11mm給水流程數(shù)2 管子管板連接方式焊接后爆炸脹管 給水流量1954t/h給水出口溫度279.3246.3202.8給水進(jìn)口溫度246.6202.8171.8蒸汽壓力6.1983.7541.647MPa飽和蒸汽溫度275.2247
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