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文檔簡介

1、精品文檔四、液壓基本回路故障分析液壓基本回路的故障很多, 有由元件本身故障引起的, 也有由于回路設計不當造 成的,這里就幾個典型的故障實例進行分析,希望能起到舉一反三的作用。例 1 :有一回油節(jié)流調(diào)速回路,該回路中液壓泵異常發(fā)熱。該系統(tǒng)采用定量柱塞 泵,工作壓力為 26。系統(tǒng)工作時,回路中各元件工作均正常。 MPa 檢查:發(fā)現(xiàn)油箱內(nèi)油溫為45C左右,液壓泵外殼溫度為 60C。 另發(fā)現(xiàn)液壓泵的外泄油管接在泵的吸油管中,且用手摸發(fā)燙。原因:液壓泵的溫度較油溫高15C左右,這是由于高壓泵運轉(zhuǎn)時內(nèi)部泄漏造成的。當 泵的外泄油管接入泵的吸油管時, 熱油進入液壓泵的吸油腔, 使油的粘度大大降 低,從而造成

2、更為嚴重的泄漏,發(fā)熱量更大,以致造成惡性循環(huán),使泵的殼體異 常發(fā)熱。措施:排除液壓泵異常發(fā)熱的措施是將液壓泵的外泄油管單獨接回油箱。 另外,還可以 擴大冷卻器的容量。例 2:某雙泵回路中液壓泵產(chǎn)生較大的噪聲。檢查:cm。 發(fā)現(xiàn)雙泵合流處距離泵的出口太近,只有 10 原因:在泵的排油口附近產(chǎn)生渦流。 渦流本身產(chǎn)生沖擊和振動, 尤其是在兩股渦流匯合 處,渦流方向急劇變化,產(chǎn)生氣穴現(xiàn)象,使振動和噪聲加劇。措施: 排除故障的方法是將兩泵的合流處安裝在遠離泵排油口的地方。例 3:有一雙泵系統(tǒng),如圖 所示。該系統(tǒng)有兩個溢流閥,它們的調(diào)定壓力 均是 14,當兩個溢流閥均動作時,溢流閥產(chǎn)生笛鳴般的叫聲。 MP

3、a溢流閥回路圖檢查:溢流閥產(chǎn)生笛鳴般嘯叫聲的原因是兩個溢流閥產(chǎn)生共振 原因:因為兩個閥調(diào)定壓力一樣、結(jié)構(gòu)一樣,所以固有頻率相同,從而產(chǎn)生共振 措施:排除故障的方法有三個。第一個處理方法是將兩個溢流閥的調(diào)定壓力錯開, 一個為14, 一個為13oMPaMPa 一般來說,調(diào)定壓力錯開1就可以避免共振。但液壓缸工作在 13以下時,液 MPaMPa壓缸速度由兩個泵供油量決定。若缸的工作壓力在1314之間時,缸的速度MPaMPa由一個泵的供油量決定;第二個處理方法是用一個大流量的溢流閥代替原來的兩個溢流閥,其調(diào)定壓力仍為14,見圖所示;MPa圖改進后的溢流閥回路第三個處理方法是增加一個遠程控制閥 3 ,將

4、遠程控制閥與溢流閥遠控口相連通 圖中閥3的調(diào)定壓力比閥1、2的調(diào)定壓力低1以上,并在兩上溢流閥的遠控口 處MPa安裝節(jié)流元件4、5,用以增加溢流閥的調(diào)壓穩(wěn)定性,見圖 所示O令I(lǐng)Lj改進后的溢流閥回路圖例4:現(xiàn)有如圖所示減壓回路。圖中缸4為工作缸,缸5為夾緊缸。缸5 將工件夾緊后,由缸4帶動刀具進行切削加工,加工完畢,發(fā)現(xiàn)零件尺寸超差。圖減壓回路檢查:現(xiàn)場了解的情況是:溢流閥1調(diào)定壓力為10,減壓閥3調(diào)定壓力為3, MPaMPa 缸4的動作循環(huán)是快進-切削加工-快退。從壓力表6上所見,快進時,只有0.5。MPa原因:減壓閥3的入口壓力太低,所以閥的出口壓力更低,造成工件竄位。措施:排除故障的方法

5、有二個。第一個處理方法是在缸4的進油路上,安裝一個順序閥2,其調(diào)節(jié)壓力為3.5, MPa這樣不管液壓缸4是什么工況,均能保證減壓閥工作所需要的進油壓力, 見圖所示;5改進后的減壓回路圖第二個處理方法是在減壓閥3前安裝一個單向閥8,而不安裝順序閥。當缸4壓 力小于減壓回路的壓力時,單向閥封死,從而保證夾緊缸5所需的壓力,見圖所示。圖改進后的減壓回路這兩個措施對比而言,后者的經(jīng)濟效益更好些。例5:圖為液壓平衡回路。該回路要求液壓缸工進到位,立刻停止。但操 作才發(fā)現(xiàn),當工進到位,換向閥處于中位時,液壓缸并不停止,仍向下偏離指定 位置一小段距離。碰傷刀具與工件。液壓平衡回路圖檢查:該系統(tǒng)中采用0型機能

6、的換向閥。原因:當液壓缸加工到位,換向閥處于中位時,因為是0型機能,所以將液壓缸無桿腔的壓力油封住,在此壓力油作用下,液控單向閥被打開,使活塞下降一小段距離, 偏離接觸開關(guān),這樣下次發(fā)訊時,就不能正確動作,并將刀具、工件碰傷、造成 事故。措施:為排除此故障,可將0型機能換向閥換成丫型即可叫山例6:圖所示為進油節(jié)流調(diào)速回路。該回路要求完成快進 -加工-快退。希 望動作轉(zhuǎn)換時平穩(wěn)、無沖擊、轉(zhuǎn)換時停位準確。但液壓缸由加工轉(zhuǎn)為快退時,停 位不準確,有瞬時前沖,然后才快退,影響了加工精度,有時還損壞工件與刀具。圖進油節(jié)流調(diào)速回路檢查:該系統(tǒng)出現(xiàn)這個故障是由于油路設計不合理造成的。原因:當液壓缸進行慢速加

7、工時,二位四通閥1與二位二通閥2均處于右位。當轉(zhuǎn)為快 退時,由于二通閥與四通閥的動作不同步, 如二位二通閥先動作,已換為左位工 作。二位四通閥尚未動作,仍在右位,這樣就造成了液壓缸瞬時前沖,造成事故。措施:排除故障的方法有二個。第一個處理方法是增加一個單向閥, 改進后的油路見圖7.5.9所示。當工進轉(zhuǎn)快圖改進后的進油節(jié)流調(diào)速回路第二個處理方法是當工進轉(zhuǎn)快退時, 二通閥再動作。通過延時電路保證二位四通閥動作后, 二位例7:圖所示為順序動作回路。圖中A、B兩缸動作順序為A缸動作到位,B缸執(zhí)行相應的動作。但工作中發(fā)現(xiàn)A缸作低速運動時,A B缸同時動作順序動作回路圖檢查:現(xiàn)場調(diào)查發(fā)現(xiàn),A缸負載為B缸負

8、載的一半,溢流閥的調(diào)定壓力比順序閥高1。MPa原因:故障產(chǎn)生的原因是A缸作低速運動時,節(jié)流閥起節(jié)流作用,即開口較小,泵出口 壓力升高,打開溢流閥實現(xiàn)溢流。同時泵出口壓力超過了順序閥的調(diào)定壓力, 所 以缸A動作的同時,缸B也動作。措施:故障排除的方法是采用外控順序閥來代替圖中的內(nèi)控順序閥,外控順序閥的控制口與圖中b點相連。外控順序閥直接由缸A的負載壓力來控制。因為缸A的負載 只有月的一半,所以外控順序閥的調(diào)定壓力比缸 A的負載壓力高0.5以上。這樣, 缸A運動MPa時,缸B絕對不會運動,只有缸 A運動到位,壓力升高,才能打 開順序閥,使缸B運動,從而保證了缸A先動缸B后動的順序,見圖所圖改進后的順序動作回路思考題7. 1現(xiàn)有進油節(jié)流調(diào)速回路如圖所示。 該回路中液壓缸完成快速進給、 慢速加工、快速退回工作循環(huán),液壓缸的負載大,負載變化也很大。工作中發(fā)現(xiàn)液 壓缸在慢速加工時速度變化太大,需要對原回路進行改進,如何改進該回路,才 能保證液壓缸在工作進給時速度不發(fā)生變化,說明原因。圖7.1題答案:把換節(jié)流閥為調(diào)速閥,如下圖所示FJTTb ¥ d1 “7. 2減壓回路如圖所示。缸1和缸2分別進

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