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1、大同分公司脫硫石膏脫水困難的原因分析及解決方案1石膏脫水困難的現(xiàn)象極其原因分析現(xiàn)象1)濾布成型的石膏餅中出現(xiàn)分層現(xiàn)象,上層較濕,下層較干,或上層干下層濕;2)石膏餅表面有一層濕黏,發(fā)亮的物質(zhì);3)石膏病斷層有氣泡破裂后留下的小孔。4)下料口不結(jié)塊、不滑落,成稀泥狀,甚至出現(xiàn)下部粘稠、上部成流水狀。原因分析影響石膏脫水的因素比較多,歸納起來(lái),不外乎吸收塔物理化學(xué)反應(yīng)過(guò)程的 參數(shù)控制和脫水設(shè)備的運(yùn)行狀況。1.2.1 參數(shù)控制參數(shù)控制因素對(duì)于吸收塔,除了粉塵,上游煙氣因素已不可控,因而在運(yùn) 行過(guò)程中,主要要控制吸收塔本身的漿液PH值、漿液密度。吸收塔液位,粉塵含量和 氧化風(fēng)量,這些參數(shù),影響石膏的結(jié)
2、晶和水分的脫出,因?yàn)樵谑嗟纳蛇^(guò)程中,如果 參數(shù)控制不好,往往會(huì)生成層狀、針狀晶體,進(jìn)一步向片狀、簇狀或花瓣形發(fā)展,其粘 性大難以脫水,如亞硫酸鈣晶體。而石膏晶體應(yīng)是短柱狀,比前者顆粒大,易脫水。另 外,顆粒較小的物質(zhì)如石灰石和粉塵等雜質(zhì),游離于石膏晶體之間,堵塞水分脫出通道, 是水分難以脫出。121.1 漿液PH值。漿液PH是控制脫硫反應(yīng)過(guò)程的一個(gè)重要參數(shù)??刂芇HS就是控制過(guò)程的一個(gè) 重要參數(shù)??刂艶H值就是控制進(jìn)入吸收塔的石灰石漿液量。為SO溶解過(guò)程中,離解 出大量的H,高PH的控制有助于SO的溶解,而石灰石的溶解過(guò)程中,離解出大量的 0H,低PH值的控制有助于石灰石的溶解,所以PH值
3、得過(guò)高過(guò)低都不利于石膏的形成, 必須確定一個(gè)合理的PH值,否則過(guò)高的PH值使大量的石灰石混入石膏,無(wú)論是石灰石 還是亞硫酸鹽,由于其粒徑比硫酸鈣晶體小,不但降低石膏純度,而且造成石膏脫水困 難。121.2漿液密度。石膏的漿液密度反映了吸收塔中漿液的飽和情況,密度過(guò)低,則表明吸收塔石膏含量低,碳酸鈣含量相對(duì)較大,此時(shí)如果將石膏漿液排除吸收塔, 將導(dǎo)致石 膏中的碳酸鈣增加,浪費(fèi)石灰石,由于其粒徑小,既降低石膏品質(zhì)又使石膏脫水困難;密度 過(guò)高,貝f表明石膏漿中石膏和碳酸鈣都過(guò)量,過(guò)量的硫酸鈣抑制 SO的吸收,不利于 碳酸鈣溶解,此時(shí)若排除石膏,由于碳酸鈣粒徑小,造成石膏脫水困難。利舊旋流器出 力有限
4、,不能滿(mǎn)足石膏脫水需求。121.3吸收塔液位吸收塔液位影響亞硫酸鹽的充分氧化和石膏在塔內(nèi)的停留時(shí)間。液位高,氧化區(qū)延長(zhǎng),石膏純度高,石灰石漿液循環(huán)反應(yīng)充分。液位低,使收塔中的氧化區(qū) 縮短,亞硫酸鹽得不到重復(fù)氧化,同時(shí)是儲(chǔ)存在吸收塔中的石膏漿液相對(duì)減少, 容易使?jié){液密度超限,使補(bǔ)入的石灰石漿液得不到充分的循環(huán)反映就排出吸收 塔,密度一旦超限,由于石膏排出量受限,會(huì)發(fā)生密度過(guò)高使石膏難于脫水的問(wèn)題。 121.4粉塵含量原煙氣中的飛灰進(jìn)入吸收塔漿液中在一定程度上阻礙了SO2與脫硫劑的接觸,降低了石灰石中Ca2+的溶解速率,同時(shí)飛灰中不斷溶出的一些重金屬如 Hg Mg Cd Zn等離子會(huì)抑制Ca2+與
5、HSO0的反應(yīng),“封閉”了吸收劑的活性。 一般要求吸收塔入口的煙塵含量不能超過(guò) 200mg/m3如果超過(guò)300 mg/m3以上 就容易出現(xiàn)這種現(xiàn)象。如果煙塵含量測(cè)量?jī)x表不準(zhǔn),最直接的方法可以取樣沉淀, 如果沉淀的固體物質(zhì)中上部的黑色灰狀物質(zhì)超過(guò)總量的1/3 (正常的應(yīng)在1/4以下),就說(shuō)明入口的煙塵含量太大了。氧化風(fēng)量氧化風(fēng)量影響亞硫酸鹽的氧化,風(fēng)量足則氧化充分,生成粗壯的石膏晶體, 極易脫水,貝U,生成粘度較大的、顏色發(fā)黑,晶格不規(guī)則的小粒徑亞硫酸鹽的晶 體,不利于石膏脫水。同時(shí),可溶性亞硫酸鹽能提供可溶性堿量,當(dāng)亞硫酸鹽相 對(duì)飽和度較高時(shí),亞硫酸鹽形成的堿性環(huán)境控制碳酸鈣的溶解,從而導(dǎo)致漿
6、液中的碳酸鈣含量增大,使石膏純度降低并難以脫水。燃煤含硫量突然增大,而鼓入 吸收塔的氧化空氣量并未隨之增加, 特別當(dāng)SO2濃度超過(guò)設(shè)計(jì)值,氧化風(fēng)量也是 無(wú)法改變,由于嚴(yán)重氧化不足,會(huì)造成石膏結(jié)晶困難,增加脫水的難度。氧化率 下降時(shí),漿液中的可溶性亞硫酸鹽濃度增大,將擬制CaCO的 溶解,石膏純度 也將下降,其中的CaCO將增大,由于CaC03勺粒徑較小,容易吸附到真空皮帶 機(jī)的濾布上,從而造成脫水困難。這時(shí)若從吸收塔取樣可以發(fā)現(xiàn),漿液成灰白色, 沉淀速度較慢,正常石膏漿液完全沉淀時(shí)間越 20分鐘,此時(shí)需要1小時(shí)左右。121.6 石灰石CaCO含量石灰石中碳酸鈣的重量百分含量應(yīng)高于 90%,含量
7、太低時(shí)會(huì)由于雜質(zhì)較多而 給運(yùn)行帶來(lái)一些問(wèn)題,造成吸收劑耗量和運(yùn)輸費(fèi)用增加,石膏純度下降。我。石灰石中的其它雜質(zhì)對(duì)濕法FGD系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行也會(huì)帶來(lái)較大影響,從而降 低FGD系統(tǒng)的性能。FGD系統(tǒng)運(yùn)行時(shí),會(huì)出現(xiàn)盡管加入過(guò)量石灰石漿液,pH值依 然呈下降趨勢(shì),使pH值失去控制的現(xiàn)象,脫硫效率也會(huì)隨之下降,即進(jìn)入石灰 石漿液“盲區(qū)”,或稱(chēng)“壞漿”。由石灰石中的雜質(zhì)帶入系統(tǒng)中的可溶性鋁和漿液中的F-可以形成AIFX絡(luò)合物,AIFX絡(luò)合物達(dá)到一定濃度時(shí)會(huì)降低石灰石的反應(yīng)活性,即所謂“封閉”石 灰石,這是進(jìn)入石灰石漿液“盲區(qū)”的主要原因。而且,在較高pH值運(yùn)行時(shí),AIFX絡(luò)合物包裹在石灰石顆粒表面,使之暫時(shí)
8、失去活性的現(xiàn)象更加明顯。121.7 灰分等雜質(zhì)含量一方面,由于氯根離子較碳酸根離子強(qiáng),氯根極易與鈣離子結(jié)合,并以氯 化鈣的形式存在于漿液中,從而使?jié){液中的鈣離子濃度增大,由于氯離子效應(yīng), 將抑制碳酸鈣的離解,同時(shí)由于氯根較亞硫酸氫根離子強(qiáng),因而抑制SO溶解生成亞硫 酸氫根,不利于石膏晶體的形成。另一方面,雜質(zhì)夾雜在石膏結(jié)晶之間,堵塞了游離水 在結(jié)晶之間的通道,是石膏脫水變得困難,吸收塔內(nèi)雜質(zhì)含量的高低,可從皮帶機(jī)上的 石膏濾餅表面顏色間接了解,吸收塔內(nèi)雜質(zhì)的含量高時(shí),石膏餅表面被一層呈深褐色物 質(zhì)覆蓋,這層物質(zhì)手感很黏,且很快會(huì)析出水分,這是因?yàn)殡s質(zhì)大多為煙氣中的飛灰, 質(zhì)量相對(duì)較輕,當(dāng)石膏漿
9、液流入皮帶機(jī)濾布上時(shí),輕輕的雜質(zhì)漂浮的將也得上部,而雜 質(zhì)顆粒較石膏顆粒細(xì)且粘性的,水分不易脫除。設(shè)備原因122.1石膏旋流器出現(xiàn)異常判斷旋流器工作是否正常,可以采取檢查及測(cè)量的方法。測(cè)量的方法十分簡(jiǎn)單,分 別取進(jìn)石膏旋流器底流、溢流的漿液,沉注0分鐘,對(duì)比一下含固量的差別,如果底流 的含固量為50-60%說(shuō)明旋流子運(yùn)行正常,如果低于50%以上就要檢查更換旋流子了???想而知,如果進(jìn)入真空皮帶機(jī)的石膏漿液過(guò)稀,負(fù)壓析出的水量過(guò)大。脫水過(guò)程中形成 不了真空,從而脫水效果也就變差。真空皮帶機(jī)異常 真空皮帶機(jī)是石膏二次脫水的重要設(shè)備,脫水效果與漿液的性質(zhì)、濾布的 清潔程度有較大的關(guān)系。 汽液分離器的
10、表計(jì)直觀(guān)地反映了皮帶機(jī)的真空, 真空皮 帶機(jī)的真空與石膏含水率呈有規(guī)律的變化, 皮帶機(jī)真空升高, 反映出濾水通過(guò)濾 布時(shí)的壓降增加, 反應(yīng)出石膏含水率增大。 其增加的原因, 一是脫水設(shè)備運(yùn)行不 正常,如濾布沖洗不干凈或?yàn)V布使用周期過(guò)長(zhǎng)都會(huì)使皮帶機(jī)脫水效果變差, 脫水 不暢;二是石膏漿液本身性質(zhì)的變化, 如漿液中小顆粒石膏晶體增多或漿液中的 雜質(zhì)含量增加等引起濾布過(guò)濾通道的堵塞, 使?jié){液中的水不容易從濾布孔隙分離 出來(lái)。若要達(dá)到一定的固液分離效果,必須使真空升高。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)取樣化驗(yàn)以及運(yùn)行調(diào)整、設(shè)備等方面的情況分析,石膏脫水困難 的原因有以下幾個(gè)原因:1、大同分公司石灰石 CaCO3 含量長(zhǎng)期在
11、88%及以下,甚至低于 85%,相對(duì)石灰石 中雜物含量增加, 雜物中所含的金屬離子會(huì)影響石灰石溶解以及反應(yīng), 導(dǎo)致石膏 漿液中CaCO含量增加,由于CaCO勺粒徑較小,容易吸附到真空皮帶機(jī)的濾布上, 從而造成脫水困難。由于對(duì)脫水系統(tǒng)的調(diào)整,影響連續(xù)石膏脫水,造成吸收塔石膏 漿液長(zhǎng)時(shí)間高濃度,影響石灰石漿液分解,使?jié){液中CaCO含量增加,既浪費(fèi)石灰石,又不能很好地脫除 SO2。2、吸收塔漿液密度計(jì)采用差壓式密度計(jì),這種密度計(jì)適合靜態(tài)液體密度測(cè)量, 而吸收塔漿液在攪拌器以及氧化風(fēng)的作用下為動(dòng)態(tài)漿液,導(dǎo)致密度測(cè)量不準(zhǔn)確, 手工測(cè)量又存在延遲, 導(dǎo)致監(jiān)盤(pán)人員不能實(shí)時(shí)觀(guān)察吸收塔漿液密度, 吸收塔漿液 密
12、度的影響也對(duì)脫水效果。3、吸收塔PH采用自流式PH測(cè)量,由于取樣位置高度的問(wèn)題,導(dǎo)致現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè) PH 值與石膏漿液排出泵取樣手測(cè)PH®相差以上,吸收塔PH維持在以上時(shí)底流CaCO 含量3%維持低PH值時(shí)又不符合運(yùn)行規(guī)定。通過(guò)手工測(cè)量對(duì)比,實(shí)測(cè)PH值在(手測(cè))區(qū)間時(shí)吸收塔漿液底流 CaCO含量較低,基本在范圍內(nèi),對(duì)脫水效果影 響較小。2 解決問(wèn)題的對(duì)應(yīng)方法通過(guò)數(shù)據(jù)分析對(duì)比, 消除了煙氣含塵量對(duì)石膏漿液脫水的影響因素, 那么影 響因素為石灰石CaCO含量、漿液密度、氯根三方面。提高石灰石品質(zhì)我公司是采用外購(gòu)石灰石,當(dāng)?shù)厥沂M(fèi)用相對(duì)便宜,但CaCO含量普遍偏 低,對(duì)脫硫長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行存在不利
13、因素,而且大同分公司 2 臺(tái)濕磨額定出力為 17t/h,石灰石CaCO3含量低導(dǎo)致磨機(jī)出力增加,直接影響石灰石漿液過(guò)篩率且 電耗增加,而磨機(jī)出力在額定出力的 80%-85%fe最佳運(yùn)行工況,但由于 CaCO含 量較低,磨機(jī)長(zhǎng)期在額定出力下運(yùn)行方能滿(mǎn)足脫硫吸收劑需求, 導(dǎo)致石灰石漿液 過(guò)篩率下降,粒徑增加,石灰石不能充分反應(yīng),導(dǎo)致吸收塔漿液CaCO含量增加, 從而影響石膏脫水效果,浪費(fèi)石灰石。建議采購(gòu)CaCO3量90%且品質(zhì)穩(wěn)定的石灰石。優(yōu)化吸收塔漿液密度計(jì) 通過(guò)運(yùn)行觀(guān)察,目前吸收塔漿液密度計(jì)數(shù)據(jù)無(wú)參考性,而手工測(cè)量存在延遲 性且存在精度差。而吸收塔漿液密度作為運(yùn)行監(jiān)視參數(shù)需要連續(xù)、穩(wěn)定、可靠,
14、 目前質(zhì)量式密度計(jì)較為可靠穩(wěn)定,建議更換或?qū)⒉顗菏矫芏扔?jì)優(yōu)化。加強(qiáng)對(duì)旋流站的監(jiān)控及維修對(duì)于石膏旋流站的操作并不多, 除了調(diào)整壓力以外并沒(méi)有太多手段。 日常要 加強(qiáng)檢查底流口液體流出的狀態(tài), 根據(jù)經(jīng)驗(yàn)判斷, 當(dāng)沉砂嘴噴出的為霧狀時(shí)效果 為最佳,接近直流時(shí)效果已經(jīng)變差(見(jiàn)下圖) ,此時(shí)可以考慮更換沉砂嘴。也可 以測(cè)量一下,旋流后達(dá)不到 50-60%的脫水效果就要考慮更換旋流器沉砂嘴了。 再者就是停運(yùn)后增加沖洗時(shí)間,防止?jié){液在旋流子中沉淀結(jié)垢。圖片:左側(cè)為正常狀態(tài),右側(cè)為沉砂嘴更換前的狀態(tài) 保持真空皮帶機(jī)的最佳工作狀態(tài)皮帶機(jī)的問(wèn)題也就是關(guān)注濾布的狀況, 當(dāng)被油污染后也會(huì)影響脫水效果, 保 持穩(wěn)定的濾
15、布沖洗水壓力, 調(diào)整合理的皮帶轉(zhuǎn)速, 發(fā)現(xiàn)真空異常時(shí)及時(shí)清理真空 罐中的雜物等等。提高漿液氧化程度若發(fā)現(xiàn)氧化風(fēng)機(jī)電流降低, 估計(jì)氧化風(fēng)管結(jié)垢已經(jīng)結(jié)垢嚴(yán)重, 在吸收塔檢修 的過(guò)程中要對(duì)氧化風(fēng)管進(jìn)行清垢處理。減少石灰石供漿量及石膏漿液的排出量,延長(zhǎng)漿液在吸收塔內(nèi)的停留時(shí)間。其他措施控制石膏脫水程度也是一個(gè)方面, 保持儀表準(zhǔn)確程度是脫硫運(yùn)行的關(guān)鍵, 運(yùn) 行人員要加強(qiáng)對(duì)運(yùn)行參數(shù)的監(jiān)測(cè)分析, 發(fā)現(xiàn)不正常時(shí)應(yīng)查找原因, 及時(shí)調(diào)整, 防 止多參數(shù)發(fā)生變化,給問(wèn)題的處理造成困難。保持PH值在一之間,防止過(guò)高或過(guò)低。過(guò)低可能造成脫硫效率的降低、腐 蝕性加強(qiáng),過(guò)高漿液中未反應(yīng)的石灰石量增多,兩種情況都不利于運(yùn)行穩(wěn)
16、定。另外,加強(qiáng)廢水排放,控制吸收塔內(nèi) CL -含量在15000ppm以下不超標(biāo)。3 快速恢復(fù)正常的技巧如果吸收塔石膏漿液脫水出現(xiàn)異常情況,如何盡快改善脫水效果問(wèn)題,保證 合格的石膏品質(zhì)是運(yùn)行的關(guān)鍵。 通過(guò)咨詢(xún)相, 大多都是全部置換漿液, 但這種方 法時(shí)間長(zhǎng)影響大, 達(dá)不到立竿見(jiàn)影的效果。 往往脫硫系統(tǒng)又不能長(zhǎng)期停運(yùn), 加之 脫硫相關(guān)檢查較多, 不可能長(zhǎng)時(shí)間去糾正。 通過(guò)摸索我們?cè)趯?shí)際運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)一個(gè) 解決問(wèn)題的簡(jiǎn)單辦法,不需停運(yùn)就能解決的辦法,以供參考; 首先,將脫水困難的塔停止脫水, 降低吸收塔液位至最低, 對(duì)氧化風(fēng)管進(jìn)行 一次徹底沖洗,時(shí)間大約 1 5分鐘,同時(shí)申請(qǐng)減小煙氣量,減少供漿量,保
17、持合 理的燃煤硫分。然后利用地坑泵加入以前脫水效果好時(shí)的石膏,加入量大概在10-15 噸左右, 密度可以提高到 1150-1200kg/m3 左右。 6-8 小時(shí)后重新脫水, 效 果得到改善,狀況得到糾正。想想其中的原理: 也就是不管什么原因?qū)⑺?nèi)的平衡破壞了, 重新補(bǔ)充一次 晶種恢復(fù)原來(lái)的環(huán)境, 建立起塔內(nèi)的平衡, 問(wèn)題也就解決了。 具體的化學(xué)原理分 析就不再敘述了。這只是暫時(shí)的辦法,要防患于未然,還要加強(qiáng)運(yùn)行過(guò)程中的各個(gè)問(wèn)題的控制。 此種方法僅供參考,具體情況還有具體分析。脫硫工藝系統(tǒng)復(fù)雜, 影響石膏含水率的因素比較多, 各因素之間又存相互影 響。通過(guò)對(duì)脫硫系統(tǒng)石膏含水量大的原因分析, 在運(yùn)行實(shí)際過(guò)程總結(jié)
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