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1、韶鋼中板新精整線液壓系統(tǒng)的改造黃滿紅張堅(jiān)陳燁摘要:對(duì)韶鋼中板新精整線液壓系統(tǒng)在調(diào)試和生產(chǎn)中出現(xiàn)的主要問題進(jìn)行了分析,并提出了技改措施。關(guān)鍵詞:精整線;液壓系統(tǒng);故障;技術(shù)改造分類號(hào):TG335.21The reformation of hydraulic system of finishing lineHUANG Man-hongZHANG JianCHE Ye(Shaoguan Iron & Steel (Group) Co.,Shaoguan 512123,China)Abstract:The main problems of hydraulic system of finishi

2、ng line of Plate Plant of Shaoguan Iron and Steel Co.are analyzed,and the measures of reformation are put forward.Key words:finishing line;hydraulic system;malfunction;technology reformation1前言韶鋼中板新精整線的滾切式雙邊剪和定尺剪是國(guó)內(nèi)最新的中板剪切設(shè)備。滾切式雙邊剪是引進(jìn)國(guó)外技術(shù)、由國(guó)內(nèi)制造,其最大剪切速度為24刀min,剪切鋼板厚度為4.540mm,剪后寬度為14002200mm。滾切式定尺剪剪切鋼

3、板厚度為440mm,定尺長(zhǎng)度412mm。這兩臺(tái)剪機(jī)除主傳動(dòng)外均采用液壓傳動(dòng),液壓系統(tǒng)有102個(gè)執(zhí)行元件,一旦液壓系統(tǒng)出現(xiàn)故障停機(jī),兩剪只能處于癱瘓狀態(tài)。由于“兩剪”是國(guó)內(nèi)最新設(shè)備,其設(shè)計(jì)缺乏成熟經(jīng)驗(yàn),液壓系統(tǒng)的執(zhí)行元件和控制回路眾多,管路錯(cuò)綜復(fù)雜,再加上安裝錯(cuò)誤、元件質(zhì)量不過關(guān)、元件老化等因素存在,在調(diào)試和試產(chǎn)過程中,液壓系統(tǒng)出現(xiàn)了大量故障。為此,本廠對(duì)這套液壓系統(tǒng)進(jìn)行了一系列技術(shù)改造,并取得了良好效果。2新精整線液壓系統(tǒng)簡(jiǎn)介2.1雙邊剪液壓系統(tǒng)簡(jiǎn)介系統(tǒng)由泵站、控制系統(tǒng)、車間管路和執(zhí)行元件3部分組成。(1)泵站采用蓄能器和油泵組合供油,油泵的自動(dòng)加載卸荷由系統(tǒng)壓力控制,站內(nèi)采用回油過濾冷卻。(

4、2)控制系統(tǒng)包括9個(gè)閥臺(tái)共39個(gè)子系統(tǒng),控制元件為疊加閥。(3)執(zhí)行元件共72個(gè),完成雙邊剪機(jī)的磁力對(duì)中、夾送輥夾緊,主刀平衡和側(cè)平衡,鋼板壓緊,主刀和碎邊刀后退、碎邊支架翻轉(zhuǎn),移動(dòng)側(cè)機(jī)架夾緊以及與液壓換刀有關(guān)的各種動(dòng)作。2.2定尺剪液壓系統(tǒng)系統(tǒng)由泵站、控制系統(tǒng)、車間管路和執(zhí)行元件3部分組成。(1)泵站采用油泵與皮囊式蓄能器組合供油,油泵的自動(dòng)加載卸荷由無觸點(diǎn)位控壓力表發(fā)訊控制,站內(nèi)采用循環(huán)過濾冷卻。(2)控制系統(tǒng)包括2個(gè)閥臺(tái)共8個(gè)子系統(tǒng),采用油路塊豎直疊加、控制閥水平疊加連接方式。(3)執(zhí)行元件共30個(gè),完成定尺剪的夾送輥夾緊、鋼板夾緊、碎邊推出、前后測(cè)長(zhǎng)輥壓下、擺動(dòng)輥升降及與液壓換刀有關(guān)的

5、各種動(dòng)作。3新精整線液壓系統(tǒng)的主要問題及技改措施(1)定尺剪泵站噪聲過大問題定尺剪泵站噪聲過大曾出現(xiàn)過2次: 第1次是在主油泵試運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),油泵啟動(dòng)后,噪聲極大。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),由于吸油管路上蝶閥閥瓣的中間軸太粗,即使蝶閥處于全開狀態(tài),通徑仍很小,因而導(dǎo)致泵吸油困難。采用球閥代替原蝶閥后,從根本上解決了問題。 第2次是由于系統(tǒng)的三級(jí)調(diào)壓回路采用Z2DB6VC23C315型式的疊加閥(先導(dǎo)式溢流閥),當(dāng)系統(tǒng)使用14MPa或17MPa壓力級(jí)時(shí),起遠(yuǎn)程調(diào)壓閥的作用,其主閥芯一旦開啟,會(huì)使通往先導(dǎo)閥的流量不足,從而引起控制油路壓力瞬時(shí)下降,導(dǎo)致先導(dǎo)閥關(guān)閉,這時(shí)該閥的主閥芯與回路主閥的主閥芯隨之關(guān)閉,這個(gè)過程反

6、復(fù)不止,導(dǎo)致系統(tǒng)出現(xiàn)壓力劇烈振蕩,發(fā)出巨大噪聲。對(duì)此,加工一個(gè)油路塊,將疊加閥改為2個(gè)小流量的直動(dòng)式溢流閥,從根本上解決了問題。(2)定尺剪鋼板壓緊缸三級(jí)壓力安全保護(hù)回路的改造定尺剪鋼板壓緊缸三級(jí)壓力安全保護(hù)回路見圖1,由閥14以及4個(gè)閥5(2個(gè)未畫出)組成。閥5由于內(nèi)泄口被堵,因此其先導(dǎo)閥不起作用,三級(jí)安全壓力分別由閥2、3、4控制為16、19、22MPa。圖1改造前定尺剪鋼板壓緊控制回路及其三級(jí)安全回路圖1中,由于4個(gè)閥5的遙控口直接連通,當(dāng)缸1下壓而其他3個(gè)缸不動(dòng)時(shí),壓力油可經(jīng)閥51,52,53進(jìn)入其他3個(gè)缸的控制回路,這樣泄漏點(diǎn)大量增加,當(dāng)總泄漏量足夠時(shí),閥51的主閥芯開啟,導(dǎo)致缸1壓

7、下時(shí)無壓力。但調(diào)試過程中反復(fù)研究,最后決定取消閥14,將閥5內(nèi)泄口疏通,調(diào)定其壓力值為22MPa用為安全閥。改造后,鋼板壓緊缸控制回路能正常工作,對(duì)定尺剪的正常剪切無不利影響。(3)雙邊剪液壓站噪聲過大雙邊剪主油泵試運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),也出現(xiàn)噪聲過大問題,主要原因是軸向柱塞泵本身吸油能力差,而吸油管較長(zhǎng),又有4個(gè)彎管部分,并且油箱位置較低。對(duì)此,將油箱升高500mm,并將吸油管改短,取消2處彎管。改造后主油泵運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)噪聲明顯降低。(4)雙邊剪泵站油泵自動(dòng)加載卸荷控制系統(tǒng)的改造雙邊剪泵站原設(shè)計(jì)采用壓力繼電器發(fā)訊來控制油泵的加載卸荷,但由于壓力繼電器的重復(fù)精度差,誤差有時(shí)高達(dá)4MPa,并有6個(gè)壓力繼電器,使用時(shí)

8、各壓力繼電器發(fā)出的訊號(hào)相互干涉、制約。為此,拆除了壓力繼電器,改用3個(gè)電接點(diǎn)壓力表,并對(duì)電控系統(tǒng)作相應(yīng)修改,使油泵自動(dòng)加載卸荷控制系統(tǒng)達(dá)到設(shè)計(jì)要求。并且,采用電接點(diǎn)壓力表后,可更直接觀察系統(tǒng)壓力的變化。(5)雙邊剪鋼板壓緊缸控制回路的改造鋼板壓緊缸有2個(gè)作用:一是剪刀剪切時(shí),防止鋼板受剪切力作用而上翹,影響剪切質(zhì)量;二是剪機(jī)上提時(shí),防止出現(xiàn)粘刀時(shí)剪刀帶動(dòng)鋼板走位。該雙邊剪鋼板壓緊缸的動(dòng)作跟不上剪板節(jié)奏。原因是設(shè)計(jì)的鋼板壓緊缸速度太慢,且油缸響應(yīng)速度太慢。對(duì)此,重新設(shè)計(jì)了回路,使回路的通流能力擴(kuò)大,并采用2個(gè)控制回路分別控制2個(gè)油缸,新回路原理如圖2所示。并將新回路安裝在靠近油缸的地面上,使控制

9、閥臺(tái)到油缸的管路縮至不足10m,使油缸的響應(yīng)速度大大提高。改造后,鋼板壓緊缸的動(dòng)作可跟上雙邊剪的剪板節(jié)奏。在試生產(chǎn)階段,該回路還出現(xiàn)換向閥SOL4354得電后閥芯不動(dòng)作現(xiàn)象,導(dǎo)致快抬無法實(shí)現(xiàn)。為此,對(duì)控制回路進(jìn)行了修改,見圖2,將閥1拆除,安裝液控單向閥2,以防止壓力經(jīng)SOL4354倒流回油箱,從根本上解決了閥SOL4354換向不靈的問題。(6)雙邊剪夾送輥缸和主刀后退缸響應(yīng)速度太慢的問題雙邊剪的主刀后退缸和夾送輥缸也存在響應(yīng)速度太慢的問題。對(duì)于夾送輥缸,將其控制閥臺(tái)從地下液壓站搬至靠近油缸的地面上,縮短了控制閥臺(tái)到油缸的距離,從而使其響應(yīng)速度達(dá)到了剪機(jī)的工藝要求。對(duì)于主刀后退缸,除響應(yīng)慢外,

10、還存在油缸因速度要求很快,本身又缺乏緩沖裝置而引起大振動(dòng)的問題。由于改造較困難,因此在剪切過程中,保持主刀后退缸處于下壓狀態(tài)不動(dòng),并不影響雙邊剪的正常工作。圖2改造后雙邊剪鋼板壓緊缸控制回路(7)為方便調(diào)試,維護(hù)和點(diǎn)檢,增加大量截止閥和測(cè)壓點(diǎn)在所有出控制閥去往油缸的油管上均增加了截止閥,共80余個(gè)。雙邊剪液壓控制系統(tǒng)全部采用疊加閥,許多回路的壓力只能從壓力閥本身的測(cè)壓口測(cè)出。為此,制作了大量過渡接頭,并在相關(guān)地方安裝了測(cè)壓接頭和壓力表,這不僅為調(diào)試創(chuàng)造了必要條件,也為日后的點(diǎn)檢工作提供了方便。4結(jié)束語(yǔ)韶鋼中板新精整線液壓系統(tǒng)從1997年10月開始調(diào)試,至1998年3月,經(jīng)過一系列的技術(shù)改造,解決了液壓系統(tǒng)存在的上述7個(gè)主要問題,使該液壓系統(tǒng)完全可滿足新精整線

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