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1、事故的直接原因是: 渣油加氫裝置分餾爐 F201 是由洛陽(yáng)設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì),對(duì)流、輻射爐管 材質(zhì)均為 Cr5Mo,管徑為 152 X 8。 2003 年 4 月 25 日,對(duì)爐 F201 進(jìn) 行了開(kāi)爐檢查,4 條轉(zhuǎn)油線(xiàn)材質(zhì)均為 Cr5Mo,未發(fā)現(xiàn)錯(cuò)用材質(zhì)。爐 F201 的 A 路進(jìn)料轉(zhuǎn)油線(xiàn)輻射段水平爐管離彎頭焊縫約 15mm 處開(kāi)裂(裂口 為長(zhǎng) 120mm,寬 50 mm 的扇形裂口,裂口處管壁厚僅為 1.82.4 mm, 轉(zhuǎn)油線(xiàn)水平直管及爐管中上部減薄嚴(yán)重。經(jīng)分析,爐管減薄是由于高 渣油加氫處理裝置事故匯編 一、某石化渣油加氫裝置“ 4.19 ”火災(zāi)事故 事故發(fā)生的時(shí)間:2003 年 4 月 19

2、 日 12 時(shí) 00 分 事故發(fā)生的地點(diǎn):某車(chē)間渣油加氫裝置分餾爐 F201 事故發(fā)生的經(jīng)過(guò): 4 月 19 日 12 時(shí),某石化分公司某車(chē)間渣油加氫裝置操作工發(fā)現(xiàn) 分餾爐 F201 煙囪有大量黃煙冒出,判斷為爐管泄漏,隨即進(jìn)行緊急 停工。處理過(guò)程中,爐膛對(duì)流室有大量濃煙冒出,渣油從爐膛流到地 面并著火。經(jīng)車(chē)間干部職工及公司消防人員的共同奮力撲救,12 : 30, 火勢(shì)得到控制,13 : 20 將火撲滅。15 : 17 時(shí),爐 F201 發(fā)生復(fù)燃,16 : 00 將火撲滅,在第二次著火過(guò)程中清掃現(xiàn)場(chǎng)的 2 名臨時(shí)工被燒傷, 其中 1 人重傷,1 人輕傷。 事故原因分析: 經(jīng)調(diào)查事故發(fā)生前分餾爐

3、 F201 爐管內(nèi)的介質(zhì)及相關(guān)操作參數(shù)列表如 下: 介質(zhì) F201 壓力 (MPa) F201 出口溫度C ) F201 爐膛溫度(C ) 工藝指標(biāo) 操作參數(shù) 工藝指標(biāo) 操作參數(shù) 工藝指標(biāo) 操作參數(shù) 渣油 0.07 0.09 0.08 330 385 384.1 850 565 從上表可以看出,在事故發(fā)生前,分餾爐 F201 各個(gè)操作參數(shù)正常 平穩(wěn),符合工藝控制指標(biāo)。事故發(fā)生后,經(jīng)事故調(diào)查組的認(rèn)真調(diào)查、 取證、分析,認(rèn)為事故原因如下: 溫 H2+H2S 腐蝕造成,設(shè)計(jì)時(shí)爐管選材等級(jí)偏低,是造成 F201 首次著 火的直接原因。 事故的管理上的原因是: 1、 設(shè)備管理工作粗放。裝置在 2001

4、年大修期間對(duì)分餾爐 F201 爐 管進(jìn)行常規(guī)檢查測(cè)厚時(shí)沒(méi)有安排對(duì)爐子水平管進(jìn)行測(cè)厚檢查分析,未 能及時(shí)發(fā)現(xiàn)水平管已腐蝕減薄,這是引發(fā)首次事故的重要管理原因。 2、 原煉油廠機(jī)動(dòng)處技術(shù)管理不到位,沒(méi)有安排對(duì)分餾爐 F201 爐 管測(cè)厚方案審查,把關(guān)不嚴(yán),是造成首次事故的一個(gè)管理原因。 3、 設(shè)備檢測(cè)中心業(yè)務(wù)管理不到位,沒(méi)有安排對(duì)分餾爐水平管作測(cè) 厚分析,是造成首次事故的又一個(gè)管理原因。 4、 分餾爐 F201 的 A 路進(jìn)料副線(xiàn)閥內(nèi)漏,是造成第二次復(fù)燃的直 接原因。 5、 現(xiàn)場(chǎng)指揮人員違章指揮。第一次火災(zāi)撲滅后,現(xiàn)場(chǎng)指揮人員安 全意識(shí)淡薄,急于搶修,在爐膛內(nèi)溫度較高,爐管內(nèi)殘余物料未進(jìn)行 處理、

5、分餾爐不具備交付檢修、安全防范措施不落實(shí)的情況下,違章 指揮,組織民工清理現(xiàn)場(chǎng)和搶修,是造成兩名民工燒傷的一個(gè)管理原 因。 應(yīng)吸取的教訓(xùn)和采取的防范措施: 1、 加強(qiáng)管線(xiàn)、設(shè)備的腐蝕管理與檢測(cè)。對(duì)分餾系統(tǒng)需升級(jí)材質(zhì) 的管線(xiàn)增加測(cè)厚點(diǎn)數(shù)并定期檢測(cè),并對(duì)新增設(shè)的 Cr5Mo 跨線(xiàn)進(jìn)行重點(diǎn) 腐蝕檢測(cè),防止此類(lèi)事故的再次發(fā)生。在裝置大修時(shí)增加測(cè)厚點(diǎn)數(shù), 真正了解加熱爐的腐蝕情況,并制訂治理措施。 2、 加強(qiáng) HSE 學(xué)習(xí),認(rèn)真落實(shí)工作危害因素分析,提高職工危險(xiǎn) 識(shí)別和防范能力,提高職工安全意識(shí)。 3、 及時(shí)修訂和完善崗位操作規(guī)程,加強(qiáng)職工操作技能培訓(xùn),并 認(rèn)真組織職工進(jìn)行反事故演練,提高職工應(yīng)對(duì)突發(fā)事

6、故的能力,確保 將事故消滅在初發(fā)狀態(tài)中。 二、某石化渣油加氫裝置高壓空冷傷人事故 事故發(fā)生的時(shí)間:2000 年 2 月 22 日 17:00 時(shí)左右 事故發(fā)生的地點(diǎn):渣油加氫裝置高壓空冷 AC101 平臺(tái) 事故發(fā)生的經(jīng)過(guò): 2000 年 2 月 22 日中班, 渣油三班當(dāng)班。 接班后不久, 反應(yīng)內(nèi)操 發(fā)現(xiàn)第二列冷高分U -V102入口溫度高,于是通知反應(yīng)外操(女)去 調(diào)整在運(yùn)的第二列冷高分U -AC101B 風(fēng)葉角度。由于該空冷風(fēng)葉角度 調(diào)節(jié)器難動(dòng)作,當(dāng)班副班長(zhǎng)主動(dòng)與外操一起去調(diào)整空冷角度。副班長(zhǎng) 用扳手慢慢用扳動(dòng)風(fēng)葉調(diào)節(jié)手輪,該名外操在側(cè)邊觀看調(diào)整角度標(biāo) 尺。17 : 00 時(shí),當(dāng)角度標(biāo)尺指

7、 示在“8”的位置時(shí)(角度標(biāo)尺范圍 為-21 2 ),扳手手柄突然打在副班長(zhǎng)的下額上,下額的三顆門(mén) 牙被打掉。經(jīng)醫(yī)院診斷為下額骨骨折。 事故原因分析: 1、 由于是在運(yùn)空冷,當(dāng)用扳手調(diào)節(jié)其風(fēng)葉調(diào)節(jié)器時(shí),空冷產(chǎn)生 的風(fēng)對(duì)調(diào)整的風(fēng)葉產(chǎn)生強(qiáng)大的反作用力,這種反作用力沿著調(diào)節(jié)螺桿 傳到調(diào)節(jié)手輪,然后作用于扳手上,形成切線(xiàn)離心力,扳手隨著手輪 反向轉(zhuǎn)動(dòng),產(chǎn)生的巨大的反向力使操作人員無(wú)法控制住扳手,就可能 傷到操作人員。因此該類(lèi)空冷風(fēng)葉調(diào)節(jié)器結(jié)構(gòu)存在隱患,是造成這次 事故的直接原因。 2、 車(chē)間專(zhuān)業(yè)管理方面存在漏洞,該類(lèi)空冷調(diào)節(jié)器一直難動(dòng)作, 但專(zhuān)業(yè)管理人員沒(méi)有及時(shí)整改,也沒(méi)有及時(shí)制定相應(yīng)的安全措施和具

8、體的操作方法?,F(xiàn)場(chǎng)的安全監(jiān)督管理不到位。 3、 職工對(duì)操作該類(lèi)空冷可能產(chǎn)生的危害沒(méi)有進(jìn)行識(shí)別分析, 對(duì) 可能產(chǎn)生的危害認(rèn)識(shí)不足,HSE 的意識(shí)不夠。 應(yīng)吸取的教訓(xùn)和采取的防范措施: 1、 事故發(fā)生后,車(chē)間組織全體職工學(xué)習(xí)討論事故發(fā)生的原因、 后果。對(duì)操作該類(lèi)空冷調(diào)節(jié)器可能產(chǎn)生的危害進(jìn)行了全面的分析,提 高職工的安全意識(shí),吸取教訓(xùn),避免類(lèi)似事故的發(fā)生,做到“三不傷 害”。 2、 車(chē)間加強(qiáng)專(zhuān)業(yè)管理。對(duì)特殊設(shè)施、裝備的使用和操作應(yīng)制定 相應(yīng)的安全操作方法。車(chē)間要求在調(diào)節(jié)該類(lèi)空冷風(fēng)葉角度時(shí),要把該 在運(yùn)空冷器停下,風(fēng)葉角度調(diào)節(jié)完畢后再啟動(dòng)該空冷。 3、加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)督管理,在高壓空冷 AC101 旁設(shè)

9、立安全警示 牌:“嚴(yán)禁在動(dòng)態(tài)下調(diào)節(jié)風(fēng)葉角度”避免類(lèi)似事故的發(fā)生。 三、某石化渣油加氫裝置蒸汽傷人事故 事故發(fā)生的時(shí)間:2003 年 10 月 28 日 15:30 時(shí)左右 事故發(fā)生的地點(diǎn):渣油加氫裝置原料油緩沖罐 V103 事故發(fā)生的經(jīng)過(guò): 2003 年 10 月 28 日 15:30 時(shí)左右,某 車(chē)間渣油加氫裝置正處于停 工吹掃階段。裝置主管在現(xiàn)場(chǎng)檢查系統(tǒng)管線(xiàn)吹掃情況時(shí),發(fā)現(xiàn)原料油 緩沖罐 V103 低點(diǎn)放空線(xiàn)不暢通,只有少許水滴出,于是他就采用振 動(dòng)和搖晃的方法進(jìn)行疏通。突然,積聚在該管線(xiàn)內(nèi)及罐底的冷凝水、 蒸汽及管線(xiàn)內(nèi)的殘油等混合物突然噴出,經(jīng)地面反濺到主管身上及臉 上,經(jīng)醫(yī)院鑒定,主管

10、身上被燙傷面積約 16 %,屬淺二度燙傷。 事故原因分析: 原料油緩沖罐 V103 流程簡(jiǎn)圖 1、 裝置停工時(shí),吹掃管線(xiàn)的方法還不夠科學(xué),不夠完善。 2、 車(chē)間在停工吹掃過(guò)程中,工作危害分析不夠全面,沒(méi)有分析 到疏通管線(xiàn)時(shí)可能發(fā)生的危害,工作危害分析不夠全面 3、 公司安全部門(mén)現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)督不到位,沒(méi)有指出吹掃過(guò)程中疏 通管線(xiàn)可能產(chǎn)生的危害,沒(méi)有給車(chē)間配備必要的防護(hù)用品。 4、 當(dāng)時(shí)人的安全意識(shí)不強(qiáng),沒(méi)有意識(shí)當(dāng)管線(xiàn)被疏通后,管線(xiàn)內(nèi) 的油、汽可能會(huì)噴出傷人,沒(méi)有采取必要的防護(hù)手段和方法。 應(yīng)吸取的教訓(xùn)和采取的防范措施: 1、 事故發(fā)生后,車(chē)間組織全體職工分析了事故發(fā)生的原因,對(duì) 吹掃過(guò)程中還存在的

11、其他危害進(jìn)行了較全面的分析。并要求在疏通管 線(xiàn)時(shí)必須佩帶防護(hù)面具及其他防護(hù)用品。 2、 公司安全環(huán)保部給車(chē)間配備了 6 套防護(hù)面罩,并加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)的 安全監(jiān)督管理。 3、 大修結(jié)束后,車(chē)間和公司有關(guān)部門(mén)對(duì)裝置停工吹掃的方法進(jìn)行了探討, 力求能更加科學(xué),更加安全的對(duì)吹掃停工檢修裝置。 4、 車(chē)間組織相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員到帶壓疏通管線(xiàn)技術(shù)較成熟的兄弟單位學(xué)習(xí)帶壓 疏通管線(xiàn)的先進(jìn)方法,避免類(lèi)似事故的發(fā)生。 四、某石化渣油加氫裝置循環(huán)氫壓縮機(jī)封油小透平泵損壞事故 事故發(fā)生的時(shí)間:2002 年 1 月26 日 9:00 時(shí)左右 事故發(fā)生的地點(diǎn):渣油加氫裝置循環(huán)氫壓縮機(jī)封油小透平泵 事故發(fā)生的經(jīng)過(guò): 至P10 200

12、2 年 1 月 26 日 9 時(shí),為了檢驗(yàn)機(jī)組大修質(zhì)量,進(jìn)行機(jī)組試運(yùn), 啟動(dòng)封油電泵約一分鐘,電泵出現(xiàn)很大的刮磨聲,出口壓力波動(dòng)大, 立即停泵。拆檢發(fā)現(xiàn)泵體螺桿磨損,泵出口單向閥密封膠圈損壞, 致 使封油透平泵在開(kāi)泵時(shí)泵出口倒竄, 透平泵反轉(zhuǎn)磨損, 致使透平泵損 壞。 事故原因分析: 1、 C102 密封油站的流程設(shè)計(jì)不合理,泵的可操作性差。 2、 車(chē)間設(shè)備管理人員管理粗放,對(duì)封油透平泵在大修期間沒(méi)有 安排對(duì)該泵單向閥進(jìn)行拆檢。 3、 車(chē)間與檢修單位溝通不夠,沒(méi)有及時(shí)對(duì)故障判斷并進(jìn)行及時(shí) 處理。車(chē)間設(shè)備人員對(duì)機(jī)組及透平出現(xiàn)的現(xiàn)象沒(méi)有作出及時(shí)的反應(yīng), 沒(méi)有及時(shí)準(zhǔn)確判斷,錯(cuò)過(guò)了處理機(jī)會(huì),導(dǎo)致事態(tài)擴(kuò)

13、大。 應(yīng)吸取的教訓(xùn)和采取的防范措施: 1、 C102 密封油站的流程設(shè)計(jì)不合理,泵的可操作性差。車(chē)間請(qǐng) 設(shè)計(jì)委托進(jìn)行改造。 2、 對(duì) C102 密封油泵單泵運(yùn)轉(zhuǎn)的狀況,車(chē)間制訂特護(hù)措施及應(yīng)急 方案,確保機(jī)組及裝置安全運(yùn)轉(zhuǎn)。 3、 加強(qiáng)設(shè)備管理人員責(zé)任心的教育,加強(qiáng)專(zhuān)業(yè)知識(shí)的培訓(xùn)與學(xué) 習(xí)。 4、 對(duì) C102 封油泵的操作法不合理的地方,組織有關(guān)專(zhuān)家與車(chē)間 技術(shù)人員進(jìn)行重新編寫(xiě)修改,并組織職工學(xué)習(xí)。 五、某石化制氫裝置“ 8.20 ”設(shè)備事故 事故發(fā)生的時(shí)間:1999 年 8 月 20 日 2: 00 時(shí) 事故發(fā)生的地點(diǎn):某車(chē)間制氫裝置轉(zhuǎn)化爐蒸汽過(guò)熱段 事故發(fā)生的經(jīng)過(guò): 1999 年 8 月 8

14、 日 17 : 18 時(shí),轉(zhuǎn)化爐開(kāi)始氮?dú)庋h(huán)烘爐點(diǎn)火升溫, 經(jīng)過(guò) 11 天的時(shí)間,先后完成了原料預(yù)熱爐、轉(zhuǎn)化爐烘爐及水汽系統(tǒng) 煮爐、熱氮試運(yùn)等過(guò)程,至 19 日,順利完成烘爐煮爐程序,然后, 中壓汽包按煮爐曲線(xiàn)進(jìn)行要求由 3.0MPa 開(kāi)始降壓,8 月 20 日 2 : 00 時(shí)當(dāng)汽包壓力降至 1.1MPa 時(shí),發(fā)現(xiàn)蒸汽過(guò)熱段有大量蒸汽泄漏并伴 有堿液外流。經(jīng)熄火降溫后檢查,發(fā)現(xiàn)如下現(xiàn)象: 1、 彎頭箱內(nèi)大部分彎頭和連接短管?chē)?yán)重?cái)嗔?,裂縫達(dá) 100 多 處,均為穿透性裂縫。斷口多數(shù)為橫向斷口,外徑無(wú)變化。 2、 裂縫多在焊縫附近,而彎頭多在背彎位置。 3、 彎頭箱內(nèi)大部分直管和彎頭表面粘滿(mǎn)濃縮

15、的煮爐堿液。 4、 中壓汽包內(nèi)旋風(fēng)分離器的氣罩有 6 個(gè)偏離,其中 1 個(gè)與主 體已分離。 5、 爐內(nèi)翅片管未發(fā)現(xiàn)斷裂現(xiàn)象。 事故原因分析: 1、轉(zhuǎn)化爐蒸汽過(guò)熱段爐管材質(zhì)設(shè)計(jì)選用 18-8 型不銹鋼。當(dāng)溫度 高于 300 C時(shí),18-8 型不銹鋼在濃度很低的堿液中,一天即會(huì)發(fā)生應(yīng) 力腐蝕開(kāi)裂。轉(zhuǎn)化爐烘爐、煮爐的記錄顯示,過(guò)熱蒸汽溫度在 200 C 以上的時(shí)間達(dá) 78h ,其中超過(guò) 300 C的時(shí)間達(dá) 60 h ;而焊縫的熱影響 區(qū)、彎頭背彎部位必然存在較高的殘余應(yīng)力,因此,這是一起堿應(yīng)力 腐蝕開(kāi)裂(也稱(chēng)堿脆開(kāi)裂)的設(shè)備事故。 2、制氫裝置中控室 DCS 操作記錄顯示,汽包液位單參數(shù)自動(dòng)調(diào) 節(jié),

16、液位記錄和現(xiàn)場(chǎng)液位指示是平穩(wěn)的。然而,現(xiàn)場(chǎng)檢查中壓汽包內(nèi) 旋風(fēng)分離器罩偏離甚至分離,爐水的堿煮下面沉積大量鐵銹和油脂。 在此情況下,爐水表面的張力很小,極易起泡,DCS 很難判斷泡沫層, 因而儀表出現(xiàn)假液位。泡沫在旋風(fēng)分離器性能下降甚至失效的情況 下,自然隨蒸汽進(jìn)入蒸汽過(guò)熱段,是發(fā)生堿應(yīng)力開(kāi)裂(也稱(chēng)堿脆開(kāi)裂) 的必要條件。 應(yīng)吸取的教訓(xùn)和采取的防范措施: 1、 高溫?zé)煔鈧?cè)(蒸汽出口側(cè))4 排爐管材質(zhì)改為 1Cr5Mo,配相應(yīng) 的急彎彎管。低溫?zé)煔鈧?cè)(蒸汽進(jìn)口側(cè))3 排爐管改為 20#裂化管, 配相應(yīng)的急彎彎管。 2、 與集合管相連的短管取消,改為整根爐管,與集合管進(jìn)行承插 焊。 3、 進(jìn)出口集

17、合管與工藝管線(xiàn)的連接仍為法蘭連接,進(jìn)口集合管材 質(zhì)改為 20#裂化管,配相應(yīng)的法蘭、墊片;出集合管材質(zhì)改為 1Cr5Mo, 配相應(yīng)的法蘭、墊片。 4、 進(jìn)出口集合管封頭底部安裝排凝管及閘閥。 5、 將中壓汽包內(nèi)所有旋風(fēng)分離器汽點(diǎn)焊固定。 六、某石化制氫裝置“10.19 ”設(shè)備事故 事故發(fā)生的時(shí)間:1999 年 10 月 19 日 9: 00 時(shí) 事故發(fā)生的地點(diǎn):某車(chē)間制氫裝置轉(zhuǎn)化爐下集合管外接管 事故發(fā)生的經(jīng)過(guò): 1999 年 10 月 15 日制氫裝置建立脫硫、轉(zhuǎn)化、中變大循環(huán),進(jìn)行 首次開(kāi)汽。10 月 19 日 9: 00 時(shí)轉(zhuǎn)化爐達(dá)到配氫配汽條件,在進(jìn)行配 氫配汽檢查時(shí),發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)化爐下集合

18、管外接管泄漏,裝置被迫停爐檢查。 在 324 根外接管中,先后查出 89 根帶穿透和未穿透裂紋的接管。 事故原因分析: 1、 制氫裝置轉(zhuǎn)化爐下集合管外接管在首次開(kāi)汽過(guò)程中的泄漏,主 要是由于內(nèi)壁焊接接頭附近出現(xiàn)應(yīng)力腐蝕,并形成穿透性的裂紋造成 的。 2、 設(shè)計(jì)選材不當(dāng)。通過(guò)對(duì)裂紋多處斷口的腐蝕產(chǎn)物進(jìn)行分析,發(fā) 現(xiàn) cl -含量很高,而在高溫?zé)岬\(yùn)行時(shí),下集合管處 320170 C,外 接管在 200 C左右,使水蒸汽中含有溶解氧。而由于設(shè)計(jì)選用 18-8 材質(zhì),供應(yīng)材質(zhì)不良(成份、性能多項(xiàng)指標(biāo)不合格,殘余應(yīng)力過(guò)高, 實(shí)際的熱處理狀態(tài)不明),加上焊后熱處理造成 18-8 的敏化,使接管 內(nèi)壁在高

19、溫、高含溶氧、高 cl -濃度試車(chē)的條件下產(chǎn)生 cl -應(yīng)力腐蝕開(kāi) 裂。同時(shí),也使暴露在大氣環(huán)境中數(shù)月的接管外壁出現(xiàn)晶間腐蝕裂紋。 這是產(chǎn)生本次事故的主要原因。 3、 焊接過(guò)程存在存在問(wèn)題。鎳基焊縫金屬中出現(xiàn)熱裂紋,且有夾 渣和氣孔,這是焊接過(guò)程中形成的。 應(yīng)吸取的教訓(xùn)和采取的防范措施: 1、 按“四不放過(guò)”的原則處理事故,對(duì)類(lèi)似的問(wèn)題進(jìn)行檢查, 及時(shí)處理,避免同類(lèi)型事故再次發(fā)生。 2、 通過(guò)失效分析,將 324 根不銹鋼外接管全部更換為 Cr5Mo 鋼 管。 3、 加強(qiáng) HSE 學(xué)習(xí),認(rèn)真落實(shí)工作危害因素分析,提高職工危險(xiǎn) 識(shí)別和防范能力,提高職工安全意識(shí)。 七、某石化制氫裝置“11.20

20、”設(shè)備事故 事故發(fā)生的時(shí)間:1999 年 11 月 20 日 0: 05 時(shí) 事故發(fā)生的地點(diǎn):某車(chē)間制氫裝置轉(zhuǎn)化爐下支尾管 事故發(fā)生的經(jīng)過(guò): 1999 年 11 月 17 日 8 : 00 時(shí)制氫裝置建立脫硫轉(zhuǎn)化大循環(huán),轉(zhuǎn)化 爐、加熱爐重新升溫,裝置重新開(kāi)工,11 月 19 日 11 : 00 時(shí)進(jìn)行配 氫配汽,11 月 20 日 0 : 05 時(shí)檢查發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)化爐下支尾管與加強(qiáng)接頭之 間連接處漏氫并著火,裝置再次停爐檢查。接頭上側(cè)有 3 根開(kāi)裂(1 根裂于母材已穿透,2 根裂于焊縫);接頭下側(cè)有 9 根全部沿焊縫開(kāi) 裂;3 根有25 伽的氣孔。 事故原因分析: 1、 轉(zhuǎn)化爐下支尾管與加強(qiáng)接頭之間

21、連接處的泄漏有兩種:一是在 熔合線(xiàn)以外下尾管母材上的穿透性開(kāi)裂;二是沿角焊縫上的開(kāi)裂。 2、 母材上穿透性能裂紋是由多裂紋源共同作用,從內(nèi)壁啟裂,沿 周向呈鋸狀擴(kuò)展。 3、 金相觀察:母材上的裂紋,無(wú)論是穿透還是未穿透的微裂統(tǒng)計(jì) 均沿晶擴(kuò)展。 4、 裂紋的斷口表面凹凸不平并有臺(tái)階特征,屬脆性斷裂。電鏡還 顯示,在一些晶粒的晶面上,有明顯的疲勞渾紋,局部存在二次裂紋。 5、 由于結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)許用壓力過(guò)高,變形補(bǔ)償不足以及焊接質(zhì)量等原 因?qū)е略囓?chē)過(guò)程中,在應(yīng)力集中和附加彎曲應(yīng)力高的焊接接頭區(qū)域開(kāi) 裂。 應(yīng)吸取的教訓(xùn)和采取的防范措施: 1、 按“四不放過(guò)”的原則處理事故,對(duì)類(lèi)似的問(wèn)題進(jìn)行檢查,及 時(shí)處理

22、,避免同類(lèi)型事故再次發(fā)生。 2、 改變尾管的形狀,增加了三個(gè) 180。轉(zhuǎn)角,使下支尾管長(zhǎng)度由 1602 伽增至 5432 伽,從而大大增加了變形補(bǔ)償能力。 3、 與爐管的焊接由角焊縫改為對(duì)接焊縫,一方面增強(qiáng)了焊接接頭 的強(qiáng)度,另一方面可對(duì)焊縫 100%射線(xiàn)和滲透檢查。同時(shí),加強(qiáng)施焊 過(guò)程中的焊接工藝控制,確保焊接質(zhì)量。 4、 增設(shè)下集合管外壁噴淋裝置,用冷卻水降低集合管外壁溫度, 減小集合管的變形。 八、某石化制氫裝置“ 4.11 ”生產(chǎn)事故 事故發(fā)生的時(shí)間:2000 年 4 月 11 日 2: 50 時(shí) 事故發(fā)生的地點(diǎn):某車(chē)間制氫裝置 PSA 事故發(fā)生的經(jīng)過(guò): 2000 年 4 月 11 日

23、 2 : 50 時(shí) KS7704D 彈出報(bào)警,經(jīng)當(dāng)班人員檢查 為該程控閥卡在全開(kāi)位置,操作人員及時(shí)切出 PSA 的 D 塔,但在切塔 過(guò)程,PSA 程序亂,造成 PSA 中工業(yè)氫回零以及脫附氣全量進(jìn)入轉(zhuǎn)化 爐燃燒,于 2 : 55 時(shí),外操發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)化爐底及爐頂已著火,為了保護(hù)轉(zhuǎn) 化爐及爐管,當(dāng)班人員請(qǐng)示值班及調(diào)度后,對(duì)裝置進(jìn)行緊急停工。 事故原因分析: 1、造成程控閥門(mén) KS7704D 卡在全開(kāi)位置的主要原因是油路堵塞, 造成程控閥門(mén)無(wú)法正常開(kāi)關(guān)。 2、PSA 程序仍有缺陷,當(dāng)系統(tǒng)壓力紊亂,不能及時(shí)選擇切塔時(shí)機(jī) 切塔時(shí),容易造成脫附氣全量進(jìn)爐,從而使得轉(zhuǎn)化爐爐膛正壓,這是 造成轉(zhuǎn)化爐底及爐頂著火

24、的主要原因,也是本次事故的起因。 3、制氫裝置處于開(kāi)工初期,當(dāng)班操作人員對(duì) PSA 的操作仍至整個(gè) 裝置的操作仍不熟悉,沒(méi)有處理 PSA 事故的經(jīng)驗(yàn),是本次生產(chǎn)事故的 主要原因。 應(yīng)吸取的教訓(xùn)和采取的防范措施: 1、按“四不放過(guò)”的原則處理事故,組織操作人員對(duì)此次事故 進(jìn)行學(xué)習(xí)、分析,制訂相應(yīng)的處理預(yù)案。 2、要求成都華西所優(yōu)化 PSA 運(yùn)行程序,并制訂出詳細(xì)的操作規(guī) 程。 3、加強(qiáng)職工操作技能培訓(xùn),并認(rèn)真組織職工進(jìn)行反事故演練, 提高職工應(yīng)對(duì)突發(fā)事故的能力,確保將事故消滅在初發(fā)狀態(tài)中。 4、加強(qiáng) HSE 學(xué)習(xí),認(rèn)真落實(shí)工作危害因素分析,提高職工危險(xiǎn) 識(shí)別和防范能力,提高職工安全意識(shí)。 九、某

25、石化制氫裝置“ 5.28 ”生產(chǎn)事故 事故發(fā)生的時(shí)間:2000 年 5 月 28 日 22:40 時(shí) 事故發(fā)生的地點(diǎn):某車(chē)間制氫裝置中壓給水泵房 事故發(fā)生的經(jīng)過(guò): 2000 年 5 月 28 日 22:40 時(shí),某車(chē)間制氫裝置中壓給水泵 P2003A 突然跳停,由于中壓汽包 V2015 液位急劇下降,汽包液位從 50%下降 到零液位只有 5 分鐘,操作人員在判斷出泵跳停后,立即聯(lián)系電工并 派外操到現(xiàn)場(chǎng)檢查,但是備泵無(wú)法啟動(dòng)。到 22 : 44 時(shí)中壓汽包 V2015 的液位已下降至-6.5%,已呈干鍋狀態(tài),為防止事故的進(jìn)一步擴(kuò)大, 當(dāng)班人員經(jīng)請(qǐng)示調(diào)度同意,啟動(dòng)緊急停爐按鈕,隨后制氫裝置按緊急

26、停工處理。 事故原因分析: 1、 根據(jù)電工檢查結(jié)果,P2003A 突然跳停是因?yàn)?P2003A 現(xiàn)場(chǎng)電機(jī) 開(kāi)關(guān)柱進(jìn)水銹蝕造成線(xiàn)路短路。 2、 而另一臺(tái)中壓給水泵P2003B檢修結(jié)束后, 車(chē)間設(shè)備員安排制 氫四班副班長(zhǎng)將P2003B送電,制氫四班副班長(zhǎng)安排外操去送電,外 操由于工作忙而沒(méi)有及時(shí)送電,并交班說(shuō)明,而制氫四班副班長(zhǎng)沒(méi)有 了解清楚,誤將未送電的 P2003B 當(dāng)作備用泵交班,使得 P2003B 不在 備用狀態(tài),造成 P2003A 突然跳停后,備泵 P2003B 無(wú)法及時(shí)啟動(dòng),導(dǎo) 致中壓汽包 V2015 的液位急降,這是引發(fā)事故發(fā)生的主要原因。 應(yīng)吸取的教訓(xùn)和采取的防范措施: 1、 發(fā)生

27、以上生產(chǎn)事故,更加提醒我們,嚴(yán)格執(zhí)行崗位責(zé)任制和 崗位交接班制度不是一句空話(huà),是需要我們操作人員實(shí)實(shí)在在的執(zhí) 行。 2、 嚴(yán)格執(zhí)行備用機(jī)泵管理制度。 3、 嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)泵維修管理制度。 4、 要加強(qiáng)操作人員的 HSE 工作意識(shí)的培訓(xùn),提高操作人員對(duì)存 在問(wèn)題的跟蹤檢查的能力。 十、某石化制氫裝置“ 7.20 ”設(shè)備事故 事故發(fā)生的時(shí)間:2000 年 7 月 20 日 0: 30 時(shí) 事故發(fā)生的地點(diǎn):某車(chē)間制氫裝置 E2002 殼程 事故發(fā)生的經(jīng)過(guò): 2000 年 7 月 20 日 0: 30 時(shí),由于 E2002 殼程側(cè)墊片泄漏增大, 壓力為 5.5MPa、溫度為 250 C的中壓汽包給水呈汽霧

28、狀噴出,檢修人 員無(wú)法進(jìn)行焊接,為避免引發(fā)更大的安全隱患,裝置停工處理 E2002 漏點(diǎn)。 事故原因分析: 1、由于裝置處于開(kāi)工初期,工藝還不夠成熟,頻繁的開(kāi)停工對(duì) 裝置設(shè)備的影響很大,是造成 E2002 殼程側(cè)墊片泄漏的主要原因。 2、原煉油廠機(jī)動(dòng)處對(duì) E2002 殼程側(cè)墊片泄漏問(wèn)題重視程度不夠,該 漏 點(diǎn)車(chē)間已多次向廠里反映,并已出單包焊處理。 3、原檢修公司預(yù)制鋼套尺寸不符重制,延誤了搶修的大好時(shí)機(jī), 是引發(fā)事故的主要原因。 應(yīng)吸取的教訓(xùn)和采取的防范措施: 1、按“四不放過(guò)”的原則處理事故,對(duì)類(lèi)似的問(wèn)題進(jìn)行檢查, 及時(shí)處理,避免同類(lèi)型事故再次發(fā)生。 2、 將 E2002 殼程側(cè)墊片的兩側(cè)

29、連接管件焊死。 3、對(duì)有同樣情況的E2003殼程側(cè)墊片也采用同樣的方法將E2003 殼程側(cè)墊片的兩側(cè)連接管件焊死。 十一、某石化制氫裝置“10.8 ”爆燃事故 事故發(fā)生的時(shí)間:2000 年 10 月 8 日 11:45 時(shí) 事故發(fā)生的地點(diǎn):某車(chē)間制氫裝置 E2002 管程出口三通 事故發(fā)生的經(jīng)過(guò): 2000 年 10 月 8 日 11:45 時(shí),某車(chē)間制氫裝置 E2002 管程出口管 線(xiàn)三通(500 X 15 )底部突然爆裂,2.5MPa、195.4 C的中變氣從爆 裂處噴出,引起爆燃事故。 經(jīng)過(guò)調(diào)查,事故發(fā)生前,裝置操作平穩(wěn),正常供氫,石腦油進(jìn)料 量為 7.387t/h ,進(jìn)干氣為 2500

30、 m 3/h,轉(zhuǎn)化爐入口溫度為 500.4 C, 配汽量為 70.6 t/h,低變?nèi)肟跍囟葹?195.4 C,氫氣產(chǎn)量為 37261m3/h, 裝置負(fù)荷為 75%。至11 : 45 時(shí) E2002 出口管線(xiàn)三通突然爆裂, 由氫 氣 (45.6% ) 、 甲烷 (3.2% ) 、 水蒸汽 (40.0% ) 、一氧化碳及二氧化碳 組成的混合氣體大量噴出,引起爆燃,并引起附近的輕石腦油泵 P2001B發(fā)生著火燃燒。 爆燃事故發(fā)生后,車(chē)間操作人員立即報(bào)火警,同時(shí)切斷裝置進(jìn)料 進(jìn)行緊急停工處理,此次事故沒(méi)有造成人員傷亡。 事故原因分析: 1、 選材不合理。轉(zhuǎn)化爐出口至中變反應(yīng)器出口管線(xiàn)為鉻鉬鋼材 質(zhì)管線(xiàn)

31、,E2010 管程出口后管線(xiàn)為不銹鋼材質(zhì),E2002 管板為不銹鋼 材質(zhì),已考慮到碳酸腐蝕問(wèn)題,唯有低變反應(yīng)器出入口管線(xiàn)采用碳鋼 材質(zhì), 在正常的操作條件下, 該段管線(xiàn)難很難避免受稀碳酸腐蝕而減 薄。 2、 E2002 殼程除氧水從殼程底部進(jìn)入,與 E2002 管程出口的中變 氣換熱,在管程出口易產(chǎn)生管壁效應(yīng),在 E2002 管程出口三通附近管 壁內(nèi)形成稀碳酸,使三通底部受沖刷腐蝕,導(dǎo)致該部位嚴(yán)重減薄。 應(yīng)吸取的教訓(xùn)和采取的防范措施: 1、 按“四不放過(guò)”的原則處理事故,對(duì)類(lèi)似的管線(xiàn)、三通、彎 頭進(jìn)行測(cè)厚檢查,安裝在線(xiàn)測(cè)厚盒,定期檢查。 2、 機(jī)動(dòng)處負(fù)責(zé)組織修復(fù),盡快恢復(fù)生產(chǎn),對(duì) E2002

32、管程出口三 通和與三通相連到兩端彎頭間 6 米直管段進(jìn)行更換各材質(zhì)升級(jí)為不 銹鋼材質(zhì);對(duì) E2002 管程出口不銹鋼三通底加防沖板,防止沖刷破壞。 3、 由洛陽(yáng)設(shè)計(jì)院與公司、煉油廠某車(chē)間工藝人員根據(jù)裝置現(xiàn)狀 對(duì)工藝操作參數(shù)進(jìn)行調(diào)整,提高 E2002 管程出口溫度,搶修后按調(diào)整 后的工藝參數(shù)進(jìn)行生產(chǎn)。 十二、某石化制氫裝置“10.23 ”設(shè)備事故 事故發(fā)生的時(shí)間:2000 年 10 月 23 日 9: 26 時(shí) 事故發(fā)生的地點(diǎn):某車(chē)間制氫裝置 V2015 頂部安全閥前法蘭 事故發(fā)生的經(jīng)過(guò): 2000 年 10 月 23 日 9: 26 時(shí),轉(zhuǎn)化爐 鼓風(fēng)機(jī) C2003B 突然 跳停, 引發(fā)裝置聯(lián)鎖

33、停車(chē)。在裝置恢復(fù)生產(chǎn)過(guò)程中,中壓汽包頂部?jī)蓚€(gè)安全 閥前法蘭焊接處突然發(fā)生斷裂(斷裂前汽包最高壓力為 4.06MPa,汽 包設(shè)計(jì)壓力為 4.6 MPa,設(shè)計(jì)工作壓力 4.2MPa,安全閥定壓為 4.47 MPa),中壓汽包向天空噴出兩條巨大的汽柱,入爐蒸汽劇減,裝置被 迫緊急停工,切出脫硫系統(tǒng),轉(zhuǎn)化爐引氮?dú)獯祾咧脫Q。經(jīng)過(guò)檢查,中 壓汽包頂部?jī)蓚€(gè)安全閥閥前短管均在與中壓汽包連接焊縫前 12 伽 處短管發(fā)生斷裂。此次停工未對(duì)轉(zhuǎn)化催化劑造成不良影響,恢復(fù)進(jìn)油 后生 產(chǎn)一切正常。 事故原因分析: 1、 設(shè)計(jì)不合理。安全閥后管線(xiàn)就地放空管線(xiàn)只向一側(cè)排汽, 造成后路阻力增大。當(dāng)中壓汽包頂部?jī)蓚€(gè)安全閥超壓起跳

34、時(shí), 由于安 全閥后短管排汽不順暢, 使得汽包壓力不斷增大,最后整個(gè)安全閥前 短管發(fā)生斷裂。 2、 中壓汽包頂部?jī)蓚€(gè)安全閥及其短管相對(duì)較重,由于沒(méi)有支 撐固定, 在裝置長(zhǎng)期的生產(chǎn)過(guò)程中,存在較大的殘余應(yīng)力。 應(yīng)吸取的教訓(xùn)和采取的防范措施: 1、 按“四不放過(guò)”的原則處理事故,對(duì)類(lèi)似的問(wèn)題進(jìn)行檢查, 及時(shí)處理,避免同類(lèi)型事故再次發(fā)生。 2、 加強(qiáng) HSE 學(xué)習(xí),認(rèn)真落實(shí)工作危害因素分析,提高職工危 險(xiǎn)識(shí)別和防范能力,提高職工安全意識(shí)。 3、 中壓汽包頂部?jī)蓚€(gè)安全閥后就地放空管線(xiàn)改為向兩側(cè)排 汽,減少管路后部阻力。 4、 中壓汽包頂部?jī)蓚€(gè)安全閥加支撐固定,消除應(yīng)力。 5、 中壓汽包頂部?jī)蓚€(gè)安全閥閥

35、前增加手閥,當(dāng)中壓汽包超壓 起跳后,若安全閥無(wú)法復(fù)位或在正常生產(chǎn)過(guò)程中安全閥需要校驗(yàn)時(shí), 將手閥關(guān)閉,切出安全閥。 十三、某石化柴油加氫裝置“12.27 ”設(shè)備事故 事故發(fā)生的時(shí)間:2001 年 12 月 27 日 9: 00 時(shí) 事故發(fā)生的地點(diǎn):某車(chē)間柴油加氫裝置 V1102 液控閥副線(xiàn)閥 事故發(fā)生的經(jīng)過(guò): 2001 年 12 月 27 日 9: 00 時(shí),柴油加氫裝置高壓分離器 V1102 液 控閥副線(xiàn)閥盤(pán)根處發(fā)生油噴漏,故而裝置緊急停工,處理該閥。經(jīng)檢 查,V1102 液控閥副線(xiàn)閥只壓了一道盤(pán)根。 事故原因分析: 1、 建設(shè)公司閥門(mén)班工作不認(rèn)真、不負(fù)責(zé)任,在大修時(shí) V1102 液控閥副線(xiàn)

36、閥只壓了一道盤(pán)根,當(dāng)裝置升壓進(jìn)油后,該閥盤(pán)根處便發(fā) 生油噴漏,這時(shí)是造成事故的主要原因。 2、 建設(shè)公司設(shè)備專(zhuān)業(yè)施工管理不到位,管理粗放,對(duì) V1102 液控閥副線(xiàn)閥壓盤(pán)根的工作沒(méi)有專(zhuān)人管理。 3、 某車(chē)間設(shè)備管理人員質(zhì)量監(jiān)督不到位,沒(méi)有到現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督壓 盤(pán)根工作,未能及時(shí)發(fā)現(xiàn) V1102 液控閥副線(xiàn)閥盤(pán)根問(wèn)題。 應(yīng)吸取的教訓(xùn)和采取的防范措施: 1、 按“四不放過(guò)”的原則處理事故,對(duì)類(lèi)似的問(wèn)題進(jìn)行檢查, 及時(shí)處理,避免同類(lèi)型事故再次發(fā)生。 2、 加強(qiáng) HSE 學(xué)習(xí),認(rèn)真落實(shí)工作危害因素分析,提高職工危 險(xiǎn)識(shí)別和防范能力,提高職工安全意識(shí)。 3、 聯(lián)系閥門(mén)班重新壓好 V1102 液控閥副線(xiàn)閥盤(pán)根。

37、十四、某石化公司渣油加氫裝置冷高分安全閥起跳 事故經(jīng)過(guò):崗位發(fā)現(xiàn)循環(huán)氣量大幅減少,防喘振伐全開(kāi),查找原因, 發(fā)現(xiàn)熱高分液位上漲較快,正在分析原因,發(fā)現(xiàn)壓力快速下降,到現(xiàn) 場(chǎng)檢查,確認(rèn)冷高分安全閥起跳。 崗位事故分析:崗位查詢(xún)趨勢(shì)發(fā)現(xiàn),熱高分液位上漲較快,已達(dá)高限。 由此判斷,油氣在此分離不好,造成循環(huán)機(jī)入口流量偏低,導(dǎo)致防喘 振閥快速打開(kāi),大量氣體從壓縮機(jī)出口返回冷高分入口,且冷高分安 全閥定壓不準(zhǔn),一直帶病工作,受此沖擊造成起跳。 事故處理:室外崗位迅速將安全閥切換至備用安全閥,聯(lián)系重新打壓 事宜。室內(nèi)將熱高分液控閥手動(dòng)控穩(wěn)后,將防喘振閥關(guān)閉(關(guān)閥時(shí)要 緩慢進(jìn)行)。 事故教訓(xùn):操作員要提高責(zé)

38、任心,認(rèn)真盯表,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并處理;要建立嚴(yán)格 的安全閥管理制度,禁止安全閥帶病工作。 十五、某石化公司渣油加氫裝置冷低分安全閥起跳 事故經(jīng)過(guò):崗位發(fā)現(xiàn)熱高分液位快速上漲,液控伐已全開(kāi),液位繼續(xù) 上漲,馬上到現(xiàn)場(chǎng),發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)閥處于全關(guān)位置,立即掛手輪開(kāi)閥, 又發(fā)現(xiàn) A 閥掛不上手輪,于是把 B 閥掛手輪開(kāi),將熱高分液位控制至 正常。后又發(fā)現(xiàn),冷低分壓力下降,壓控閥已全關(guān),仍不起作用,到 現(xiàn)場(chǎng)檢查,確認(rèn)安全閥起跳。 崗位事故分析:事后查趨勢(shì)發(fā)現(xiàn),空冷冷后溫度上升了 20 度,冷高分 液位有明顯的上漲,而冷低分的液面有很大波動(dòng),壓力也有一個(gè)先漲 后低的變化,因此分析,熱高分液控閥故障造成液位上漲,在

39、短時(shí)間 內(nèi)反應(yīng)生成油先充滿(mǎn)熱高分,后滿(mǎn)至空冷,又進(jìn)入冷高分,冷高分液 控閥開(kāi)大,進(jìn)入冷低分的進(jìn)料增多,氣相也增多,而冷低分壓控閥反 應(yīng)緩慢或排量不夠,使低分內(nèi)壓力升高,直至安全閥起跳。 事故處理:室內(nèi)崗位將壓控改手動(dòng)操作,室外將安全閥切換至備用閥, 聯(lián)系重新打壓事宜。 事故教訓(xùn):處理事故要正確果斷,杜絕次生事故的發(fā)生。 十六、某石化公司渣油加氫裝置分餾塔側(cè)線(xiàn)出黑油 事故現(xiàn)象:采樣發(fā)現(xiàn)柴油顏色發(fā)黑,干點(diǎn)偏高,加樣顏色發(fā)黑。當(dāng)班判 斷柴油汽提塔底重沸器內(nèi)漏。 事故分析:查詢(xún)歷史趨勢(shì)發(fā)現(xiàn),分餾塔液位在一段時(shí)間內(nèi)指示為 78%, 不升也不降,而出裝置量卻一直上漲并超程,柴油抽出溫度在這段時(shí) 間內(nèi)上漲了

40、 50 度左右,而抽出量有變化,察看交接班日志,得知當(dāng) 班將長(zhǎng)渣循環(huán)切除。綜上觀察所得,柴油顏色發(fā)黑是沖塔所至,而不 是重沸器內(nèi)漏。原因分析為,當(dāng)班將常渣循環(huán)切除后,沒(méi)有將常渣出 裝置開(kāi)大或開(kāi)得太小,結(jié)果常渣排不出去,造成分餾塔液面上漲,而 液位指示也不對(duì),78%即全滿(mǎn),操作員麻痹大意,沒(méi)有意識(shí)到這一點(diǎn), 結(jié)果造成沖塔,柴油出黑。 事故教訓(xùn):操作員要加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)水平的提高,要加強(qiáng)崗位責(zé)任心, 正確分析,處理不正常的情況。 十七、某石化公司渣油加氫裝置高壓進(jìn)料泵入口過(guò)濾網(wǎng)法蘭呲 事故經(jīng)過(guò):高壓進(jìn)料泵預(yù)熱,進(jìn)行至開(kāi)預(yù)熱閥這一步驟時(shí),現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)最 小流量閥付線(xiàn)伐,在開(kāi)預(yù)熱閥時(shí),入口過(guò)濾網(wǎng)法蘭呲開(kāi)。后發(fā)現(xiàn)

41、最小 流量控制閥未開(kāi)。 事故分析:最小流量閥付線(xiàn)伐雖開(kāi),但最小流量閥未開(kāi),預(yù)熱閥開(kāi)得 過(guò)大,進(jìn)入泵體的量大于返罐的量,造成憋壓,使入口過(guò)濾網(wǎng)法蘭呲。 事故教訓(xùn):此次事故也在于室內(nèi)外溝通不好,室外預(yù)熱未通知室內(nèi)操 作員,因此最小流量閥沒(méi)有開(kāi)。在今后的工作中一定要加強(qiáng)室內(nèi)外的 聯(lián)系,并且要準(zhǔn)確的表達(dá)意思。 十八、某石化公司渣油加氫裝置高壓氫氣泄漏 事故經(jīng)過(guò): 裝置進(jìn)行 80kg 氣密時(shí), 循環(huán)機(jī)參考?xì)獠顗阂鼍€(xiàn)與儀表箱 連接法蘭突然呲開(kāi), 80kg氫氣噴出。 事故處理:關(guān)閉差壓引出線(xiàn)手伐,將漏點(diǎn)與系統(tǒng)隔離,聯(lián)系儀表處理。 事故分析:停工時(shí)工藝條件的變化;墊片老化引起其應(yīng)力變化等原因 造成此次事故。

42、 事故教訓(xùn):加強(qiáng)高壓部位的檢查維護(hù),要杜絕有死點(diǎn)存在。 十九、某石化公司渣油加氫裝置循環(huán)機(jī)聯(lián)鎖停機(jī) 事故經(jīng)過(guò):循環(huán)機(jī)提速過(guò)程中,聯(lián)鎖停機(jī)。 事故分析:提速過(guò)快,過(guò)量冷凝水導(dǎo)致復(fù)水器液位升高,達(dá)到聯(lián)鎖值 停機(jī)。備用泵未能聯(lián)鎖自啟也是導(dǎo)致事故發(fā)生的原因。 事故處理:反應(yīng)崗位按方案處理事故,聯(lián)鎖消除后開(kāi)機(jī),系統(tǒng)逐漸恢 復(fù)。 事故教訓(xùn): 操作要循序漸進(jìn),不能急功近利;聯(lián)鎖保護(hù)要投用正常, 并定期檢查投用情況。 二十、某石化公司渣油加氫裝置循環(huán)機(jī)封油高位油罐沉筒壞造成裝置停工 事故經(jīng)過(guò):開(kāi)工以來(lái),多次發(fā)生封油跑損事故,每一次都較為危險(xiǎn), 且基本都是高位油罐液位下降,崗位增加上油量,內(nèi)回油增大,導(dǎo)致 脫氣

43、槽跑油。 事故處理:封油跑損的情況沒(méi)有緩和,且有越來(lái)越頻繁的趨勢(shì),懷疑 是高位油罐液控閥有問(wèn)題,裝置準(zhǔn)備停機(jī)處理。反應(yīng)降溫降量降壓, 停機(jī)。儀表處理高位油罐液控閥,發(fā)現(xiàn)液控閥沒(méi)有問(wèn)題,進(jìn)一步檢 查,確認(rèn)是高位油罐沉筒液位測(cè)量?jī)x的問(wèn)題,儀表處理。處理完畢后, 系統(tǒng)升壓提量升溫,恢復(fù)正常。正常后,未再發(fā)生此類(lèi)問(wèn)題。 二一、某石化公司加氫裂化裝置 P-402B 停泵導(dǎo)致進(jìn)料中斷事故 2003 年 7 月 23 日 2: 09 加氫裂化裝置高壓進(jìn)料泵 P-402B 推力軸 瓦溫度 TI-47111B 突然由 40 C升高到 99 C,導(dǎo)致 P-402B 聯(lián)鎖停泵, 造成加氫裂化進(jìn)料中斷, 2 : 17

44、 開(kāi)備用泵 P-402A ,恢復(fù)進(jìn)料。 從 FSC 記錄情況看,導(dǎo)致 P-402B 停泵主要原因是 TI-47111B 假指 示導(dǎo)致。當(dāng)時(shí) P-402B停泵后,聯(lián)系儀表、信息所查原因,沒(méi)有確定 如何造成 TI-47111B 假指示的原因,懷疑為接線(xiàn)松動(dòng)所致。 7 月 23 日 9; 50 P-402A 換至 P-402B 運(yùn)轉(zhuǎn),截止 7 月 23 日 16 : 00 運(yùn)轉(zhuǎn)正常,說(shuō)明 P-402B 停泵主要原因是 TI-47111B 假指示導(dǎo)致。 當(dāng)時(shí)由于加氫裂化裝置已經(jīng)運(yùn)轉(zhuǎn) 2 年半, 許多重要儀表接線(xiàn)可能 松動(dòng), 影響裝置正常運(yùn)轉(zhuǎn),為避免發(fā)生類(lèi)似事故,車(chē)間打報(bào)告到廠機(jī) 動(dòng)處,聯(lián)系儀表、信息所

45、對(duì)所有重要儀表的接線(xiàn)進(jìn)行緊固。 二十二、某石化公司加氫裂化裝置 P-402/B 停泵導(dǎo)致進(jìn)料中斷事故 2004 年 3 月 15 日 9 :00 連續(xù)重整車(chē)間加氫裂化裝置進(jìn)料泵 P-402B 因前密封泄漏, 切換至P-402A 運(yùn)行。 9: 11 操作室 FSC 系統(tǒng)顯示 P-402A 有停泵聯(lián)鎖信號(hào)(HO-4301)輸 出,P-402A 自停。經(jīng)室內(nèi)外操作人員檢查確認(rèn) P-402A 具備啟動(dòng)條件 后,9: 17 再次啟動(dòng) P-402A 正常。加氫裂化裝置因此中斷進(jìn)料 8 分 鐘,經(jīng)崗位人員及時(shí)、迅速調(diào)整,于兩小時(shí)后加氫裂化反應(yīng)系統(tǒng)趨于 正常;產(chǎn)品經(jīng)改短循環(huán)后,分餾系統(tǒng)也在較短時(shí)間內(nèi)恢復(fù)正常。

46、 事后經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),P-402A 停泵原因?yàn)椋?:11:25.440 秒副推力瓦 溫度 TT-4704 溫度假指示導(dǎo)致 P-402A 聯(lián)鎖自停。但是 TT-4704 溫度 高報(bào)警信號(hào)于 0.24 秒后 9: 11 : 25.680 恢復(fù)正常。由于聯(lián)鎖高報(bào)警 信號(hào)維持時(shí)間太短,DCS 以及 FSC 系統(tǒng)均未采集到具體的報(bào)警數(shù)值。 該 原因已向儀表及信息所反映。 二十三、某石化公司加氫裂化裝置 K-402 停機(jī)事故 事故經(jīng)過(guò): 2004 年 7 月 20 日 8 : 41 ( DCS 時(shí)間, 以下同) , K-402 因汽 輪機(jī)軸承溫度 TI46385假指示(瞬間由正常的 68 C突升至 197 C

47、 )而系統(tǒng)在降低壓力到 4.0 MPa 后,由于背壓低,C-401 的 DEA 量達(dá) 到 197t/hr ,全開(kāi) LIC-4112/AB 的雙閥,液面無(wú)法控制,停 P-403。 P-404 由于背壓低,注水量大,泵振動(dòng)大,停 P-404。系統(tǒng)壓力恢復(fù) 后,開(kāi) P-403、404。 本次停 K-402,在泄壓過(guò)程、K-402 開(kāi)機(jī)恢復(fù)中,D-410 液位兩次 升高。 事故教訓(xùn): 聯(lián)鎖停機(jī)。 停機(jī)后 KV-1 室內(nèi)指示動(dòng)作, 但系統(tǒng)壓力沒(méi)有下降, 現(xiàn)場(chǎng) 確認(rèn) KV-1 沒(méi)有打開(kāi)。 F-401熄火,操作員馬上到現(xiàn)場(chǎng)關(guān) D-920 出口 到 F-401 瓦斯閥門(mén)。由于 KV-1 沒(méi)有打開(kāi),HV-410

48、1 下游閥現(xiàn)場(chǎng)關(guān)閉, 8: 49 現(xiàn)場(chǎng)打開(kāi) HV-4101 下游閥后,反應(yīng)開(kāi)始泄壓。 由于反應(yīng)泄壓時(shí)間晚,導(dǎo)致開(kāi)始泄壓時(shí) R-402 的三、四床出口溫 度上漲到 397 C o在泄壓過(guò)程中,由于溫度向 R-402 四床出口帶,導(dǎo) 致四床出口溫度升高,關(guān)其他 6 路冷氫,開(kāi)TV-4110,將 K-401 全部 新氫進(jìn) R-402 四床入口,但由于反應(yīng)壓力降低,泄壓速度慢,推動(dòng)力 小,雖然四床入口溫度降低,但出口溫度升高。9 : 22 系統(tǒng)壓力降低 到 3.5 MPa 時(shí),R-402四床入口溫度 350 C,出口達(dá)到 430 C o現(xiàn)場(chǎng) 開(kāi)大 HV-4101 下游閥,加快泄壓速度,出口溫度降低。9

49、 : 26 反應(yīng)壓 力降低到 2.9 MPa,R-402 四床出口溫度降低到 360 Co停止泄壓, 系統(tǒng)升壓,等待 K-402 恢復(fù)。 由于 K-402 電液轉(zhuǎn)換器卡,停機(jī)后無(wú)法馬上開(kāi)機(jī),10 : 20 更換新 電液轉(zhuǎn)換器,做靜態(tài)試驗(yàn),11 : 08 開(kāi)機(jī)正常。 11 : 24 系統(tǒng)壓力升高到 7.55 MPa , 由于 R-402 的 3、 4 床出口溫 度降低到 360 C o K-402開(kāi)機(jī)后,由于需要暖機(jī),轉(zhuǎn)速?zèng)]有很快提起 來(lái),同時(shí)防喘振閥全開(kāi),冷氫量提不起來(lái)。導(dǎo)致R-402 的 3、4 床出 口溫度上升。11 : 46 系統(tǒng)壓力升高到 8.16 MPa , R-402 的 3、4

50、床 出口溫度達(dá)到 435 C,打開(kāi) HV-4101 系統(tǒng)泄壓,12 : 02 系統(tǒng)壓力泄壓 到 5.16 MPa ,R-402的 3、4 床出口溫度得到控制。K-402 轉(zhuǎn)速提高 到正常,系統(tǒng)開(kāi)始恢復(fù)。 1、 本次 K-402 停機(jī),R-402 的 3、4 床出口溫度兩次 升高,一方 面是由于沒(méi)有及時(shí)泄壓(主要原因 KV-1 沒(méi)有打開(kāi),HV-4101 現(xiàn)場(chǎng)關(guān) 著閥,打開(kāi)需要時(shí)間),另一方面則是在恢復(fù)過(guò)程中,系統(tǒng)壓力恢復(fù) 太快。 2、 本次停 K-402,在泄壓過(guò)程、K-402 開(kāi)機(jī)恢復(fù)中,D-410 液位 兩次升高。以后在 K-402開(kāi)機(jī)過(guò)程中,加強(qiáng)對(duì) D-410 排凝,同時(shí)在開(kāi) 機(jī)過(guò)程中,為

51、防止 D-410 液位升高,可將 C-401副線(xiàn)開(kāi)大,K-402 正 常后,關(guān)回原位。 防范措施:本次 K-402 停機(jī),KV-1 沒(méi)有打開(kāi),主要原因儀表風(fēng)堵。需 要在以后將 KV-1 聯(lián)鎖調(diào)試作為正常定期工作,每月調(diào)試 1 次,防止 類(lèi)似情況發(fā)生。 二十四、某石化公司加氫裂化裝置 E403 管束發(fā)生泄漏事故 2004 年 9 月 8 日,加氫裂化裝置檢修完畢,開(kāi)工氣密過(guò)程中發(fā)現(xiàn) E403 的管束因腐蝕而出現(xiàn)泄漏,由于沒(méi)有配件,無(wú)法更換管束,遂 堵管 24 根(共 1268 根),裝置繼續(xù)開(kāi)工。 在今后的生產(chǎn)操作當(dāng)中,及時(shí)發(fā)現(xiàn)泄漏并正確處理是保證加氫裂 化裝置安全生產(chǎn)的關(guān)鍵。為保證 E403

52、的安全運(yùn)行, 及時(shí)監(jiān)控泄漏情 況, 在 E403 的蒸汽出口分水罐 D913 頂部增加了 一臺(tái)采樣器,定期采 樣;在采樣器上方加設(shè)了一臺(tái)氫氣報(bào)警儀,并將氫氣報(bào)警儀的報(bào)警信 號(hào)引至 DCS 界面上的 E403 處,便于操作人員及時(shí)監(jiān)控。為安全起見(jiàn), 現(xiàn)場(chǎng)將 E403 汽包安全閥放空管線(xiàn)加高至 A401 上方。在正常生產(chǎn)過(guò)程 中,要求操作人員重點(diǎn)關(guān)注系統(tǒng)壓力、氫氣耗量以及 PV4105 控制閥 開(kāi)度的變化。一旦發(fā)現(xiàn)泄漏,必須及時(shí)匯報(bào)車(chē)間;情況嚴(yán)重時(shí)班長(zhǎng)應(yīng) 該當(dāng)機(jī)立斷,組織加氫裂化裝置緊急停工。 二十五、某石化公司加氫裂化裝置 P801 密封泄漏著火事故 事故經(jīng)過(guò):11 月 10 日凌晨 2: 40

53、,加氫裂化操作員發(fā)現(xiàn) P-801C 突然起 火,且火勢(shì)比較大,無(wú)法判斷是什么部位故障,大家立即利用手提滅 火器進(jìn)行撲救,但火勢(shì)仍舊不減。由于火苗將梯子通道封死,無(wú)法將 泵切除,為避免火情引起二次事故,將 PSA 系統(tǒng)由室內(nèi)手動(dòng)停車(chē),PSA 入口氫氣手動(dòng)泄放至火炬,因著火具體情況不明,火勢(shì)仍大,PSA 付 線(xiàn)暫時(shí)未開(kāi)。裂化反應(yīng)暫由制氫氫氣維持,系統(tǒng)降溫降量,因氫氣排 放火炬,重整適當(dāng)降溫降量。P-801C 處火勢(shì)得不到控制,現(xiàn)場(chǎng)火苗 有三米多高,并在風(fēng)的作用下四處亂竄,崗位人員撥打 119 報(bào)警,因 該處偏北有儀表信號(hào)線(xiàn)經(jīng)過(guò),為避免燒壞信號(hào)線(xiàn)引起大面積停工,大 家利用蒸汽、小推車(chē)輪番撲救,在撲救

54、過(guò)程中 PSA 處照明突然中斷, 懷疑是火燒所致,五分鐘后,消防隊(duì)趕到,火勢(shì)得到了控制。大火撲 滅后,發(fā)現(xiàn)是 P-801C 后軸承密封處起火,給上臨時(shí)蒸汽掩護(hù)以防氫 氣閃爆。設(shè)備人員在平臺(tái)溫度稍微下降后將其切除。因照明系統(tǒng)燒壞, 為避免儀表信號(hào)線(xiàn)燒壞引起某些 閥門(mén)開(kāi)關(guān)狀態(tài)異常,崗位人員到現(xiàn)場(chǎng) 確認(rèn)后將 PSA 付線(xiàn)打開(kāi),此時(shí)裂化反應(yīng)進(jìn)料已經(jīng)降到了 120t/h ,CAT: 345 C,壓力 10MPa (原來(lái)為 155t/h ,380 C,15.5MPa ),k-401 停一 臺(tái)。重 整進(jìn)料 50t/h ,溫度 490 C (原來(lái)為 65t/h ,505 C ) 0將氫氣 放火炬關(guān)閉,兩套裝置

55、開(kāi)始逐步恢復(fù)。PSA 系統(tǒng) PV-801 故障,儀表 排除后重新開(kāi)起。重整 PV-2085 故障,儀表排除后投用。PSA 系統(tǒng)故 障后重整還原氫引進(jìn)二制氫氫氣,正常后重新引 PSA 氫氣。 經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn):本次發(fā)現(xiàn)事故與處理過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)比較及時(shí),處理過(guò)程也比 較果斷、正確,但也有部分不足之處,主要表現(xiàn)在以下方面: (1) 發(fā)現(xiàn)著火后,及時(shí)匯報(bào),以保證班長(zhǎng)能根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)安 排處理問(wèn)題。 (2) 利用現(xiàn)場(chǎng)的消防設(shè)施積極控制現(xiàn)場(chǎng)火勢(shì)不擴(kuò)大,并立即報(bào)火 警,此程序非常正確,也有利于盡快將火撲滅。 (3) 由于火勢(shì)較大, P-801C 無(wú)法切除, 室內(nèi)將 PSA 手動(dòng)停車(chē), 以切斷著火物質(zhì)的來(lái)源,以便控制

56、火勢(shì),防止火勢(shì)擴(kuò)大,造成設(shè)備燒 壞和氫氣大量泄漏爆炸,并可避免為控制火勢(shì)人員強(qiáng)制切除 P-801C 而造成人員傷亡的事故。 (4) 主操人員堅(jiān)守崗位,以保證正常的操作,此安排非常正確。 (5) 為保證還原氫純度,及時(shí)將還原氫改為制氫氫氣,重整操作 員處理的非常正確。 (6) 由于重整氫和乙烯裂解氫純度較高, 可滿(mǎn)足裂化用氫需要, 且氫氣中不含一氧化碳、二氧化碳,不會(huì)發(fā)生甲烷化反應(yīng)而造成裂化 反應(yīng)起飛溫的現(xiàn)象,在滅火的過(guò)程中應(yīng)盡快將氫氣改走 PSA 副線(xiàn),以 保證氫氣管網(wǎng)不發(fā)生較大波動(dòng)。而本班在處理事故過(guò)程中,由于火勢(shì) 較大,未及時(shí)將氫氣改走 PSA 副線(xiàn),致使裂化裝置和重整裝置大幅度 降量,使

57、事態(tài)擴(kuò)大化。 由于前段時(shí)間出現(xiàn)過(guò) PSA 故障而沒(méi)有及時(shí)改走 PSA 副線(xiàn),造成氫 氣管網(wǎng)大幅度波動(dòng),此次又由于 P801 著火再次造成氫氣管網(wǎng)出現(xiàn)大 幅度波動(dòng),說(shuō)明班組人員對(duì) PSA 副線(xiàn)的作用認(rèn)識(shí)還不是非常清楚,因 此要求班組人員在 PSA 出現(xiàn)問(wèn)題需進(jìn)行 PSA 停車(chē)時(shí),要及時(shí)將氫氣改 走 PSA 副線(xiàn),以保證氫氣管網(wǎng)的穩(wěn)定,同時(shí)要及時(shí)將重整還原氫改為 制氫氫氣,以保證重整再生的正常操作。 二十五、某石化加氫裂化裝置七次 CT101 結(jié)鹽,停工處理 事故經(jīng)過(guò): CT101 (循環(huán)氫壓縮機(jī)蒸汽透平)結(jié)鹽是加氫裂化裝置這時(shí)期生產(chǎn) 的主要矛盾之一。出現(xiàn) CT101 結(jié)鹽現(xiàn)象時(shí),CT101 一級(jí)葉輪出口壓力 逐漸升高,最高時(shí)達(dá) 2.0MPa,超設(shè)計(jì)壓力 1.94MPa,此時(shí)一般采取停 裝置進(jìn)料進(jìn)行低速洗鹽處理。 原因分析: 在整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程中,蒸汽質(zhì)量含鈉量(mg/kg )均高于國(guó)家規(guī)定的

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