2016年#1機(jī)組C級(jí)檢修總結(jié)_第1頁(yè)
2016年#1機(jī)組C級(jí)檢修總結(jié)_第2頁(yè)
2016年#1機(jī)組C級(jí)檢修總結(jié)_第3頁(yè)
已閱讀5頁(yè),還剩13頁(yè)未讀, 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說(shuō)明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡(jiǎn)介

1、2015年#1機(jī)組C級(jí)檢修總結(jié)報(bào)告批準(zhǔn):審核:編制:一、機(jī)組簡(jiǎn)介汽輪機(jī)型號(hào)制造廠家額定容量(MVV進(jìn)汽壓力(MPa進(jìn)汽溫度(C)N150/C135-13.24/535/535/0.981哈爾濱汽輪機(jī)有限責(zé)任公司15013.24535鍋爐型號(hào)制造廠家額定容量(t/h )最大連續(xù)蒸發(fā)量(t/h )WGZ480/13.7-4武漢鍋爐廠456.18480發(fā)電機(jī)型號(hào)制造廠家額定容量(MW額定電壓(KV額定電流(A)WX21Z-085LLT山東濟(jì)南發(fā)電設(shè)備廠15015.756468.9二、C級(jí)檢修概況(一)停用日數(shù)#1機(jī)組本次C級(jí)檢修計(jì)劃于2015年10月09日開(kāi)始,10月22日 結(jié)束,檢修歷時(shí)14天。本

2、次#1機(jī)組C級(jí)檢修共計(jì)項(xiàng)目223項(xiàng)(技改項(xiàng) 目3項(xiàng)、非標(biāo)項(xiàng)目15項(xiàng)、標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目171項(xiàng)、反措項(xiàng)目12項(xiàng)、技術(shù)監(jiān)督 項(xiàng)目22項(xiàng)),其中汽機(jī)專業(yè)33項(xiàng);鍋爐專業(yè)34項(xiàng);電氣專業(yè)35項(xiàng); 熱控專業(yè)63項(xiàng);脫硫?qū)I(yè)24項(xiàng)。本次檢修的重點(diǎn)工作是:檢查鍋爐受熱面,對(duì)鍋爐受熱面包括水冷壁管 排及聯(lián)箱、過(guò)熱器、再熱管排及聯(lián)箱管子磨損、脹粗、變形、高溫腐蝕 情況檢查、測(cè)量磨損部位壁厚,主燃燒區(qū)管子高溫腐蝕情況檢查,更換 磨損超標(biāo)的管段及彎頭,檢查防磨瓦、更換損壞的附件等工作;對(duì)EH油管道及三通進(jìn)行檢測(cè),技改項(xiàng)目主要進(jìn)行#1鍋爐給煤機(jī)控制系統(tǒng)的改造, 通過(guò)改造確保改造后給煤機(jī)的安全可靠運(yùn)行;#1機(jī)組EH油泵換型改造

3、, 通過(guò)EH油泵的換型,解決“ EH”油系統(tǒng)油壓波動(dòng)頻繁和骨架油封處滲油現(xiàn)象,降低設(shè)備維修成本,保證機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行(二)鍋爐檢修前、修后主要技術(shù)指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)名稱單位設(shè)計(jì)值修前修后評(píng)價(jià)1-f-fr* /八,曰 烝發(fā)里t/h4804804802過(guò)熱蒸汽壓力MPa13.713.713.73過(guò)熱蒸汽溫度C540544.7544.34再熱蒸汽壓力MPa3.993.63.615再熱蒸汽溫度C5405445446省煤器進(jìn)口給水溫度C247.8241.8241.77排煙溫度C138.8143.2136.8J 6.410飛灰可燃物%5.284.72J 0.5611灰渣可燃物%5.34.24J 1.0612空

4、預(yù)器出口一次風(fēng)溫C326249248J 113空預(yù)器出口二次風(fēng)溫C335297296J 114電除塵投運(yùn)率%100100(三)汽輪機(jī)修前、修后主要技術(shù)指標(biāo)參數(shù)名稱單位THA設(shè)計(jì)值修前運(yùn)行數(shù)據(jù)修后運(yùn)行數(shù)據(jù)修前修后對(duì)比值功率MW150138.2136.9J 1.3主汽壓力MPa13.2413.313.3主汽溫度C535536.7536.8f 0.1再熱壓力MPa3.763.63.61f 0.01再熱溫度C535536.97537f 0.03高排壓力MPa4.183.893.87J 0.02高排溫度C374.6372371.5J 0.5主給水流量t/h456.18478477J 1主蒸汽流量t/h4

5、56.18476475J 1廠用電率%8.59.39.42f 0.12三、機(jī)組修前存在的主要問(wèn)題一)、汽機(jī)專業(yè):1. #1 機(jī)#3 瓦軸承振動(dòng)大。2. #1 機(jī)前軸承箱下部油管道焊口滲油。3. #1 機(jī) A 、B 電泵電機(jī)軸承滲油。4. #1 機(jī)#4 低加保溫處漏水。5. 凝汽器銅管泄露頻繁。6. 凝結(jié)水、給水硬度超標(biāo)。7. 熱力系統(tǒng)部分閥門內(nèi)漏。8. B 電泵主泵機(jī)封漏水大。(二)、鍋爐專業(yè)1. 鍋爐受熱面系統(tǒng)1.1 由于 #1 鍋爐低氮燃燒器改造后,水冷壁的高溫腐蝕現(xiàn)象。1.2 受熱面各部吹灰器處管排由于長(zhǎng)期吹灰,其吹灰行角度處管排有磨 損,應(yīng)重點(diǎn)檢查。1.3 水冷壁后墻下聯(lián)箱排污管座在運(yùn)

6、行中發(fā)生過(guò)泄漏, 采取帶壓堵漏方式 暫時(shí)消除該缺陷,本次檢修需對(duì)堵漏的管座進(jìn)行更換,并重點(diǎn)檢查其他 管座的磨損情況。1.4 B 層#2 角煤粉燃燒器噴嘴風(fēng)箱有燒損,運(yùn)行過(guò)程中做過(guò)臨時(shí)修補(bǔ), 本此檢修要徹底消除隱患。2. 空氣預(yù)熱器:空預(yù)器目前運(yùn)行中主要存在的問(wèn)題:空預(yù)器中心筒、一次 風(fēng)錐形罩、一二次風(fēng)夾角處漏風(fēng),漏風(fēng)攜帶灰塵,造成空預(yù)器本體處環(huán) 境衛(wèi)生較差,文明生產(chǎn)工作難以保持。3. 除渣、輸灰系統(tǒng):撈渣機(jī)主要存在的問(wèn)題為:鏈條、刮板、鏈輪、導(dǎo)向輪、張緊輪驅(qū)動(dòng)輪磨損較嚴(yán)重,需進(jìn)行更換處理。4. 電除塵:一電場(chǎng)灰斗內(nèi)隔板部分焊口有開(kāi)裂并傾斜現(xiàn)象, 需在本次檢修 中消除。5. 混合風(fēng)道及氣動(dòng)隔絕門

7、: 熱一次風(fēng)風(fēng)道存在漏風(fēng)現(xiàn)象, 修前對(duì)缺陷進(jìn)行 統(tǒng)計(jì),統(tǒng)計(jì)主要泄漏部位是磨煤機(jī)混合風(fēng)道彎頭處,熱一次風(fēng)道與和混 合風(fēng)道結(jié)合處,熱一次風(fēng)道各部連接處,空預(yù)器出口熱一次風(fēng)道膨脹節(jié) 處,檢修中對(duì)熱一次風(fēng)風(fēng)道泄漏部位重點(diǎn)處理,并對(duì)風(fēng)道進(jìn)行全面仔細(xì) 檢查、測(cè)厚,補(bǔ)焊處理,并做好防磨工作。6. 風(fēng)機(jī): A 一次風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子兩端軸有磨損現(xiàn)象,運(yùn)行中振動(dòng)大,存在隱患。7. 脫硝系統(tǒng)根據(jù) #2 爐檢查經(jīng)驗(yàn)可知,脫硝催化劑亦存在磨損現(xiàn)象,需重點(diǎn)檢查 脫硝煙道、催化劑的磨損、噴氨流量計(jì)、氨混合器以及管道結(jié)晶情況以 及優(yōu)化吹灰后催化劑的積灰情況。(三)、電氣專業(yè)1. #1 機(jī)封閉母線存在漏氣現(xiàn)象,此次檢修需要進(jìn)行檢查、處

8、理。2. #1 主變 110kV 電纜屏蔽電流偏大(最大時(shí)近 40A ),需檢查處理。3. 部分高壓電機(jī)運(yùn)行中出現(xiàn)過(guò)電機(jī)軸承過(guò)熱現(xiàn)象, 如循漿泵、 循環(huán)水泵電 機(jī)等。(四)、熱控專業(yè)1. 脫硫吸收劑密度計(jì)故障。2. #1 爐汽包電接點(diǎn)水位計(jì)測(cè)量筒電極安裝套管故障,需更換測(cè)量筒。3. #1 爐脫硝反應(yīng)器調(diào)門前就地壓力測(cè)量不準(zhǔn)確缺陷4. 尿素車間 #1 水解反應(yīng)器出口壓力顯示異常缺陷。5. #1 機(jī)零轉(zhuǎn)速探頭測(cè)量值偏低缺陷。6. DCS 系統(tǒng) DPU 冷卻風(fēng)扇性出現(xiàn)性能老化的現(xiàn)象。(五)、金屬1. #1 鍋爐水冷壁存在局部點(diǎn)狀高溫腐蝕現(xiàn)象。2. #1 鍋爐水冷壁下聯(lián)箱接管座有滲漏情況。3. #1

9、汽輪機(jī)熱工溫度儀表管座有滲漏情況。4. #1 汽輪機(jī) EH 油管三通存在缺陷。5. #1 汽輪機(jī)調(diào)門螺栓部分硬度值低于標(biāo)準(zhǔn)下限。四、簡(jiǎn)要文字總結(jié)(一)、施工組織與安全情況公司召開(kāi)大修動(dòng)員會(huì)前組織進(jìn)行了專項(xiàng)的安全培訓(xùn)和危險(xiǎn)點(diǎn)因素控 制點(diǎn)的學(xué)習(xí)。大修開(kāi)始后,每天利用班前會(huì)對(duì)作業(yè)項(xiàng)目進(jìn)行危險(xiǎn)點(diǎn)分析 及安全和技術(shù)交底,布置安全措施。本次檢修中,各專業(yè)嚴(yán)格按照檢修網(wǎng)絡(luò)圖組織施工,并在檢修中認(rèn) 真執(zhí)行了安全措施票,所有檢修使用的電動(dòng)工具全部通過(guò)了檢驗(yàn); 高空作業(yè)人員均執(zhí)行安規(guī)扎安全帶;檢修現(xiàn)場(chǎng)使用的臨時(shí)腳手架全 部經(jīng)過(guò)驗(yàn)收,并懸掛“驗(yàn)收合格”標(biāo)識(shí)牌;施工現(xiàn)場(chǎng)要求 6S 管理,現(xiàn)場(chǎng) 所用工器具嚴(yán)格按照規(guī)定擺

10、放,排列有序,檢修垃圾堆放到指定地點(diǎn), 沒(méi)有發(fā)生亂扔亂倒現(xiàn)象,做到了文明檢修。截止本次檢修結(jié)束,未發(fā)生 人身傷亡和設(shè)備損壞事故。二)、檢修文件包或作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)用情況本次檢修重大項(xiàng)目都編制了檢修作業(yè)指導(dǎo)書。檢修作業(yè)指導(dǎo)書包含了 檢修作業(yè)程序、安全技術(shù)措施、檢修工序及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢修檢查與評(píng)價(jià) 記錄、設(shè)備試運(yùn)、調(diào)試、試驗(yàn)記錄、不符合項(xiàng)通知單、完工報(bào)告單等內(nèi) 容,對(duì)重大檢修項(xiàng)目編制了單獨(dú)的檢修方案,真正起到了對(duì)檢修工作的 指導(dǎo)監(jiān)督作用,加強(qiáng)了檢修工作的全過(guò)程管理,提高了檢修工作的總體 質(zhì)量。(三)、檢修中消除的設(shè)備重大缺陷及采取的主要措施1. 汽機(jī)專業(yè):1.1 汽輪機(jī)本體本次對(duì)汽機(jī)本體檢修對(duì) 1-5

11、瓦頂部間隙、 瓦蓋緊力、球面緊力、下 瓦兩側(cè)墊鐵間隙值、瓦口間隙進(jìn)行了復(fù)測(cè)及調(diào)整。機(jī)本體盤車檢修,檢 查各齒輪磨損情況及各間隙嚙合情況復(fù)測(cè)必要時(shí)調(diào)整。1.2 調(diào)速系統(tǒng) 本次對(duì)調(diào)速系統(tǒng)檢修對(duì)右側(cè)高壓主汽門、左、右側(cè)中壓主汽門閥蓋 與殼體密封面檢查、門桿外觀檢查打磨及彎曲度測(cè)量、 閥蝶外觀壓蓋檢 查、調(diào)整墊片檢查、閥殼與閥座檢查、閥蝶套筒檢查、門桿漏汽接頭檢 查。對(duì) EH 油油箱、冷卻器清洗、 #3 高調(diào)門更換執(zhí)行機(jī)構(gòu)、左側(cè)中壓調(diào) 門更換執(zhí)行機(jī)構(gòu)、蓄能器氮?dú)鈴?fù)查、油動(dòng)機(jī)活動(dòng)試驗(yàn)、AST、OPC、伺服閥、電磁閥等檢修,同時(shí)按照技改方案更換 #1 機(jī) A、 BEH 油泵及連接管 路。1.3 循環(huán)水系統(tǒng)

12、:本次進(jìn)行凝汽器銅管高壓水清洗后,通過(guò)對(duì)凝汽器汽側(cè)進(jìn)行灌水, 檢測(cè)出63根銅管出現(xiàn)泄露,泄漏點(diǎn)主要集中在真空管吸入口負(fù)壓區(qū),采 用堵頭進(jìn)行圭寸堵。1.4潤(rùn)滑油系統(tǒng)系統(tǒng)高壓?jiǎn)?dòng)油泵至前箱底部管道焊口處滲油缺陷,在本次機(jī)組C級(jí)檢修期間,重點(diǎn)對(duì)漏泄的管道焊縫進(jìn)行切割更換,啟動(dòng)后未發(fā)現(xiàn)滲漏現(xiàn)象, 運(yùn)行正常。2. 鍋爐專業(yè)2.1受熱面檢修受熱面檢修表?yè)Q管加裝護(hù)瓦焊口備注單位根片道過(guò)熱器系統(tǒng)2219044取樣管3根省煤器022取樣管1根水冷壁62126含取樣管4根,其中2根管缺陷較長(zhǎng),增加焊口 2道再熱器系統(tǒng)2804取樣管2根合計(jì)86272176本次檢修對(duì)鍋爐受熱面嚴(yán)格按照檢修方案進(jìn)行了仔細(xì)的檢查和檢修,

13、檢查內(nèi)容:水冷壁下集箱管接頭打磨檢查,檢查共計(jì)562個(gè),做無(wú)損檢測(cè)(要求:做100%磁粉檢測(cè)、5%射線抽檢),更換2個(gè),并作100% 射線探傷;#1爐水冷壁管腐蝕:爐左(B層至上看火孔)左墻水冷壁管 29根氧化腐蝕嚴(yán)重長(zhǎng)度為6米;爐右24根水冷壁管氧化腐蝕嚴(yán)重長(zhǎng)度 為3米;爐前9根水冷壁管氧化腐蝕嚴(yán)重長(zhǎng)度為 6米。2015年10月20 日水壓試驗(yàn),汽包壓力15.15MPa ,再熱器壓力4.19Mpa ,穩(wěn)壓5分鐘, 一次系統(tǒng)壓降 0.22MPa ;二次系統(tǒng)壓降為 0.03MPa ,水壓試驗(yàn)一次合格, 標(biāo)志受熱面檢修工作圓滿完成。2.2 油系統(tǒng)檢修,本此檢修對(duì)鍋爐燃油系統(tǒng)進(jìn)行全面仔細(xì)的檢修處理,

14、消 除爐前油系統(tǒng)滲漏點(diǎn),更換所有油角閥密封墊,并對(duì)點(diǎn)火槍、大油槍、 微油點(diǎn)火油槍及其附件進(jìn)行全面檢查處理,排除燃燒系統(tǒng)所有隱患,徹 底消除了點(diǎn)火槍卡澀缺陷。2.3 制粉系統(tǒng)、煙風(fēng)道漏點(diǎn)消除。對(duì)制粉系統(tǒng)的煤粉管道易磨損部位進(jìn)行 防磨處理,主要部位是分離器上部直管、彎頭,煤閥上部直管、彎頭, 噴燃器處入口彎頭,開(kāi)孔檢查部位 157 處,挖補(bǔ) 40 處,貼瓷防磨面積 301川;煙道主要進(jìn)行了風(fēng)煙道漏點(diǎn)檢查消除,此次 1#爐C級(jí)檢修鍋爐 風(fēng)煙系統(tǒng)總計(jì)龜甲網(wǎng)防磨面積 593.4川,鍋爐啟動(dòng)后未發(fā)現(xiàn)漏點(diǎn)。2.4 刮板撈渣機(jī)檢修。撈渣機(jī)作為本次綜合治理重點(diǎn),更換了驅(qū)動(dòng)輪及、 張緊輪、后導(dǎo)輪、壓鏈輪、拖輪、鏈

15、條、刮板、驅(qū)動(dòng)鏈條以及所有轉(zhuǎn)動(dòng) 部件的軸承,對(duì)撈渣機(jī)箱體及底板進(jìn)行加固焊接處理,消除了撈渣機(jī)運(yùn) 行過(guò)程中存在的隱患;對(duì)溢流槽、澄清池及箱體擋渣板進(jìn)行清理。2.5 靜電除塵器檢修:檢查發(fā)現(xiàn)一電場(chǎng)、三電場(chǎng)、六電場(chǎng)各有一塊極板脫 扣,已校正;陽(yáng)極振打錘架、承擊砧開(kāi)焊的進(jìn)行補(bǔ)焊加固;陽(yáng)極板下部 固定螺栓松動(dòng)的進(jìn)行補(bǔ)焊加固。2.6 鍋爐本體所有閥門檢修。 對(duì)鍋爐本體及所屬系統(tǒng)的 105 臺(tái)閥門進(jìn)行解 體檢修,研磨門頭、門座并處理存在缺陷,經(jīng)過(guò)檢查驗(yàn)收全部合格,鍋 爐水壓試驗(yàn)未發(fā)現(xiàn)漏點(diǎn)。2.7 完成了 #1 爐風(fēng)機(jī)的檢查,更換了 A 引風(fēng)機(jī)更換驅(qū)動(dòng)端軸承; A 一次 風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子,更換后風(fēng)機(jī)運(yùn)行穩(wěn)定,消除了

16、A 一次風(fēng)機(jī)運(yùn)行中振動(dòng)大及 A引風(fēng)機(jī)驅(qū)動(dòng)端軸承的隱患。3. 電氣專業(yè)3.1#1 機(jī) 6kV 凝結(jié)水泵、送風(fēng)機(jī)等開(kāi)關(guān)接觸電阻、低電壓試驗(yàn)不合格, 調(diào)整開(kāi)關(guān)機(jī)構(gòu)、對(duì)部分觸點(diǎn)打磨后試驗(yàn)合格。3.2#1 機(jī) 400V 進(jìn)線開(kāi)關(guān)有偷跳情況, 經(jīng)檢查為開(kāi)關(guān)機(jī)構(gòu)磨損所致, 更換 后連續(xù)多次分合試驗(yàn)正常。3.3 電除塵 400V 進(jìn)線開(kāi)關(guān)機(jī)構(gòu)故障,無(wú)法正常搖進(jìn)搖出,檢查發(fā)現(xiàn)開(kāi)關(guān) 機(jī)構(gòu)螺栓滑絲所致,更換后正常。3.4IA 一次風(fēng)機(jī)電機(jī)非驅(qū)動(dòng)端端蓋磨損,已外委刷鍍處理正常,驅(qū)動(dòng)端軸 承損壞,已更換; IB 送風(fēng)機(jī)電機(jī)驅(qū)動(dòng)端、 IB 磨煤機(jī)軸承磨損,已更換; IA 循漿泵驅(qū)動(dòng)端油脂變色,清洗后檢查軸承正常,試轉(zhuǎn)合格

17、。3.5#1 發(fā)電機(jī)出口 PT 有三只熔斷器阻值偏大,已更換。4. 熱工專業(yè)4.1 利用 #1 機(jī)組停運(yùn)檢修時(shí)機(jī)對(duì)脫硫吸收劑密度計(jì)進(jìn)行了更換,調(diào)試標(biāo) 定測(cè)量準(zhǔn)確。4.2#1 爐側(cè)汽包電接點(diǎn)水位計(jì)運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)個(gè)別測(cè)點(diǎn)絲扣滑絲、 堵死缺 陷,致使汽包電接點(diǎn)水位計(jì)測(cè)量不準(zhǔn)的故障,利用機(jī)組小修期對(duì) #1 爐左 右側(cè)電接點(diǎn)水位計(jì)進(jìn)行測(cè)量筒更換,更換后的電接點(diǎn)水位電極安裝方式 為石墨密封,減少機(jī)組運(yùn)行過(guò)程中電極刺汽的現(xiàn)象,為機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn) 行提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)和保障。4.3#1 爐脫硝反應(yīng)器調(diào)門前就地壓力表顯示不準(zhǔn), 由于該壓力表一次門內(nèi) 漏,運(yùn)行過(guò)程中蒸汽無(wú)法切除,壓力表無(wú)法進(jìn)行檢查,利用機(jī)組檢修期 間對(duì)

18、壓力表進(jìn)行檢查,檢查發(fā)現(xiàn)壓力表隔膜腐蝕,更換一塊新隔膜式壓 力表,消除了此缺陷。4.4 尿素車間 #1 水解反應(yīng)器出口壓力 2 顯示異常,由于該壓力一次門內(nèi) 漏無(wú)法切除,利用機(jī)組停機(jī)期間對(duì)壓力變送器進(jìn)行檢查校驗(yàn),檢查確認(rèn) 由于壓力變送器隔膜故障,導(dǎo)致測(cè)量不準(zhǔn)確,更換一塊新隔膜式壓力變 送器,消除了此缺陷。4.5#1 汽輪機(jī)另轉(zhuǎn)速測(cè)量值顯示異常,利用機(jī)組檢修對(duì)轉(zhuǎn)速探頭進(jìn)行校 驗(yàn),傳感器線性超差,轉(zhuǎn)速探頭校驗(yàn)不合格,更換此轉(zhuǎn)速探頭,同時(shí)對(duì) 轉(zhuǎn)速探頭卡件進(jìn)行模擬試驗(yàn),確??妮斎牒洼敵鐾ǖ勒?。4.6對(duì)#1DCS控制柜內(nèi)損壞的散熱風(fēng)扇進(jìn)行了更換, 根據(jù)技術(shù)監(jiān)督要求,對(duì) DCS 控制柜散熱風(fēng)扇做了電

19、源隔離措施,單獨(dú)加裝了隔離保險(xiǎn),保證 風(fēng)扇電源和控制系統(tǒng)電源單獨(dú)控制,對(duì) DPU 控制做了干擾試驗(yàn),控制柜 抗干擾符合要求。4.7 完成了 #1 機(jī)各段抽汽逆止門限位開(kāi)關(guān)及電磁閥的檢查工作,并對(duì)舊 抽汽逆止門限位開(kāi)關(guān)進(jìn)行了優(yōu)化改造,更換為感應(yīng)式限位開(kāi)關(guān),保證了 逆止門狀態(tài)指示的可靠性。4.8 對(duì)#1 機(jī)組汽水在線儀表及儀表盤進(jìn)行檢查。 對(duì)儀表分別進(jìn)行了標(biāo)定, 對(duì)銹蝕的浮子流量計(jì)和失效的過(guò)濾器濾芯進(jìn)行了更換,考慮到儀表盤部 分出現(xiàn)銹蝕,對(duì)整個(gè)盤面進(jìn)行除銹刷防腐漆,儀表盤基礎(chǔ)敷設(shè)瓷磚,防 止基礎(chǔ)銹蝕。4.9 利用機(jī)組臨停檢修機(jī)會(huì),對(duì)重點(diǎn)設(shè)備進(jìn)行了消缺檢查,并對(duì)脫硝、濕 除、脫硫技改遺留缺陷進(jìn)行了消

20、除,配合完成了脫硝蒸汽吹灰壓力調(diào)節(jié) 閥的安裝、調(diào)試, DCS 邏輯組態(tài)制作工作,確保了機(jī)組設(shè)備的安全、可 靠運(yùn)行。( 四 ) 、設(shè)備主要改進(jìn) / 改造的內(nèi)容和效果1. 汽機(jī)專業(yè)EH油泵改造:#1機(jī)EH油泵已使用8年,不定期出現(xiàn)油壓波動(dòng)現(xiàn)象, 骨架油封處滲油現(xiàn)象頻發(fā)。而且現(xiàn)運(yùn)行柱塞泵(美國(guó)丹尼遜 PV29-2R5D-CD )已停產(chǎn),維修備件采購(gòu)不到,外委維修成本高昂且時(shí) 間很長(zhǎng), 已嚴(yán)重影響機(jī)組安全運(yùn)行。 按照 2015 年技改實(shí)施項(xiàng)目,本次對(duì) #1機(jī)A、B兩臺(tái)EH油泵進(jìn)行換型改造,淘汰已停產(chǎn)的 PV29-2R5D-CD 型柱塞式恒壓變量泵安裝新型的 A10VSO140DRS/32R-VPB22

21、U99 力 士樂(lè)柱塞式恒壓變量泵。實(shí)施效果: 提高機(jī)組 EH 油系統(tǒng)運(yùn)行可靠性, 避免因油壓下降造成的 系統(tǒng)停運(yùn),消除機(jī)組安全隱患。2. 鍋爐專業(yè)磨煤機(jī)石子煤排放系統(tǒng)改造:利用機(jī)組檢修機(jī)會(huì)對(duì) #1 爐 4 臺(tái)磨煤機(jī) 排渣門進(jìn)行了改造,改造后解決了原排渣過(guò)程中的二次污染問(wèn)題,改善 了鍋爐廠房工作環(huán)境,達(dá)到了一定預(yù)期效果。3. 電氣專業(yè)無(wú)4. 熱控專業(yè)4.1#1 爐給煤機(jī)控制系統(tǒng)升級(jí)改造我廠給煤機(jī)為重要輔機(jī),現(xiàn)存在設(shè)備運(yùn)行周期較長(zhǎng),電源板、主控 板電子元器件老化現(xiàn)象,給機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行帶來(lái)較大的安全隱患,為 保證機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行將給煤機(jī)控制系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)改造,采用新型微 機(jī)數(shù)字化一體控制柜,提高可

22、靠性,更換電機(jī)測(cè)速裝置的形式和位置, 使其更穩(wěn)定和減少外部因素的干擾,杜絕給煤機(jī)因電子元器件老化出現(xiàn) 給煤機(jī)跳閘事故的發(fā)生,技術(shù)升級(jí)改造后給煤機(jī)投入運(yùn)行穩(wěn)定,無(wú)故障。 4.2DCS 控制系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化檢修對(duì)#1 機(jī)組、脫硫 DCS 柜進(jìn)行了檢查清灰, DPU 、卡件、 Bcnet 卡、 電源做了切換試驗(yàn)。對(duì)損壞的散熱風(fēng)扇進(jìn)行了更換,根據(jù)技術(shù)監(jiān)督要求, 對(duì) DCS 控制柜散熱風(fēng)扇做了電源隔離措施,單獨(dú)加裝了隔離保險(xiǎn),保證 風(fēng)扇電源和控制系統(tǒng)電源單獨(dú)控制,對(duì) DPU 控制做了干擾試驗(yàn),控制柜 抗干擾符合要求。4.3#1 爐汽包電接點(diǎn)水位計(jì)測(cè)量筒更換#1 爐側(cè)汽包電接點(diǎn)水位計(jì)運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)個(gè)別測(cè)點(diǎn)絲扣滑

23、絲、堵死 缺陷,致使汽包電接點(diǎn)水位計(jì)測(cè)量不準(zhǔn)的故障,利用機(jī)組小修期對(duì) #1 爐 左右側(cè)電接點(diǎn)水位計(jì)進(jìn)行測(cè)量筒更換,更換后的電接點(diǎn)水位電極安裝方 式為石墨密封,減少機(jī)組運(yùn)行過(guò)程中電極刺汽的現(xiàn)象,為機(jī)組安全穩(wěn)定 運(yùn)行提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)和保障。4.4 抽汽逆止門開(kāi)關(guān)限位信號(hào)回路優(yōu)化改造#1 機(jī)側(cè)抽汽逆止門系統(tǒng)開(kāi)關(guān)限位由于長(zhǎng)期高溫環(huán)境運(yùn)行,存在部分 開(kāi)關(guān)限位老化損壞,為進(jìn)一步提高設(shè)備的安全穩(wěn)定運(yùn)行,利用本次檢修對(duì)抽汽逆止門系統(tǒng)開(kāi)關(guān)限位進(jìn)行徹底改造檢修,更換更為可靠的限位開(kāi) 關(guān),對(duì)部分高溫老化的電纜進(jìn)行更換,杜絕因設(shè)備老化出現(xiàn)的故障。4.5 利用本次機(jī)組檢修時(shí)機(jī),結(jié)合二十五項(xiàng)反措要求進(jìn)行自查整改,在自 查中

24、檢查出 #1 鍋爐二次風(fēng)量風(fēng)量 #1、#2 爐空預(yù)器 A、B 出口二次風(fēng)量 在同一塊 AI 端子板,不符合非同一板件冗余配置的相關(guān)要求,對(duì)其進(jìn)行 了整改,確保風(fēng)量保住的可靠動(dòng)作。檢查發(fā)現(xiàn) #1 鍋爐火檢控制對(duì)電源不 滿足要求,對(duì)火檢控制柜電源進(jìn)行了優(yōu)化,增加一路 UPS 電源,確保了 火檢控制柜的安全可靠運(yùn)行。4.6#1 除灰系統(tǒng)就地設(shè)備進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化治理#1 除灰系統(tǒng)在投入運(yùn)行來(lái),多次進(jìn)行檢修,熱工部分氣源管路敷設(shè) 凌亂,就地一次元件接線不符合標(biāo)準(zhǔn),因此利用本次機(jī)組檢修對(duì)就地設(shè) 備進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化的治理,全面治理除灰系統(tǒng)熱控設(shè)備的安全文明生產(chǎn)工作。(五)、人工和費(fèi)用情況介紹#1 機(jī) C 級(jí)檢修耗費(fèi) 2

25、91.84 萬(wàn)元,其中:#1 機(jī)寧夏銀儀檢修公司檢 修合同價(jià)為144.24萬(wàn)元,#1機(jī)C級(jí)檢修保溫及腳手架搭拆74.7萬(wàn)元, #1 爐磨煤機(jī)熱一次風(fēng)道龜甲網(wǎng)防磨 28.88 萬(wàn)元,凝汽器、空預(yù)器清洗、 防腐 17.3 萬(wàn)元,脫硫吸收塔、煙道及濕除煙道防腐、 腳手架 17.49 萬(wàn)元, 冷卻塔清理 22.23 萬(wàn)元。(六)、檢修后尚存在的主要問(wèn)題及準(zhǔn)備采取的措施1.#1 機(jī)#3 瓦軸承振動(dòng)大缺陷的主要原因是 #3、4 軸承座支承剛度不足引 起的 #3 軸瓦振動(dòng)大問(wèn)題,與哈汽廠及周邊電廠技術(shù)專家探討,徹底消除 #1 機(jī)#3 瓦軸承振動(dòng)大缺陷, 需提出低發(fā)轉(zhuǎn)子、 軸承座, 工程量大, 本次 C 級(jí)檢

26、修不具備該項(xiàng)缺陷的消除時(shí)間和能力,計(jì)劃在 2017 年 #1 機(jī)組 A 級(jí)檢修期間進(jìn)行。2.爐頂聯(lián)箱、空氣管、連通管長(zhǎng)期運(yùn)行,存在隱患。因該部位存在隱患排 查難度及檢修工作量大,存在安全隱患( 2015 年 10 月 20 日, #1 鍋爐 檢修后打水壓時(shí)發(fā)現(xiàn)再熱器備用減溫器有一定位螺栓焊口有裂紋發(fā)生泄 漏;2015 年 10 月 22 日,#1 爐右側(cè)低再出口至高再入口連通管彎頭出 現(xiàn) 100mm 左右裂紋刺汽),在每次檢修時(shí),需對(duì)爐頂聯(lián)箱、空氣管、連 通管等擴(kuò)大檢查范圍,消除隱患點(diǎn)。4. 金屬:4.1#1 鍋爐 C 級(jí)檢修水冷壁檢查發(fā)現(xiàn)前、左、右側(cè)有局部點(diǎn)狀高溫腐蝕 現(xiàn)象,檢查屬于輕度高溫

27、腐蝕,根據(jù)檢查結(jié)果及水冷壁強(qiáng)度要求,確定 將壁厚檢測(cè)厚度低于 5mm 的管排進(jìn)行更換, #1 鍋爐水冷壁高溫腐蝕更 換管道 62 根、焊口 129 個(gè),一次合格 125 個(gè),一次合格率 96.8% ,不 合格焊口 4 個(gè),二次返修射線探傷合格。4.2#1 鍋爐水冷壁下聯(lián)箱 220 個(gè)接管座磁粉探傷、 5% 射線探傷合格、泄 漏的 2 個(gè)接管座位已更換完成,焊口射線探傷合格。4.3#1 機(jī)組 69個(gè)溫度元件母管、管座、焊縫材質(zhì)檢驗(yàn)合格,滲透、打磨檢 查不合格更換 8 個(gè)、加強(qiáng)面補(bǔ)焊 6個(gè)滲透探傷合格4.4根據(jù)國(guó)電公司要求我公司對(duì)EH油系統(tǒng)管路三通現(xiàn)場(chǎng)檢查為加強(qiáng)型焊 接三通根部有園滑過(guò)渡坡對(duì) #1

28、 機(jī)組三通、管道焊口處進(jìn)行射線探傷檢查 總數(shù)230 個(gè),對(duì)不合格的 1處焊口進(jìn)行了重新焊接處理,射線探傷合格。 4.5#1 汽輪機(jī)主汽門、調(diào)門螺栓 54個(gè)光譜、硬度檢驗(yàn)合格,其中 15個(gè)硬 度值超標(biāo),更換備品螺栓硬度、材質(zhì)檢驗(yàn)合格。5. 設(shè)備檢修作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化執(zhí)行力度不夠。 檢修期間對(duì)檢修項(xiàng)目過(guò)程、 質(zhì)量控制上還存在不足之處,機(jī)組檢修啟動(dòng)后“零”缺陷目標(biāo)仍有差距。 雖然檢修項(xiàng)目上都使用了檢修項(xiàng)目作業(yè)指導(dǎo)書,但在實(shí)際運(yùn)用中還存在 很多不足之處,如檢修作業(yè)指導(dǎo)書的編寫達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)化檢修作業(yè)的要求, 內(nèi)容不夠完善,有的關(guān)鍵點(diǎn)還未列進(jìn)。在填寫檢修作業(yè)指導(dǎo)書時(shí)部分項(xiàng) 目還存在不規(guī)范現(xiàn)象,個(gè)別人員在檢修

29、過(guò)程中不能嚴(yán)格按照作業(yè)指導(dǎo)書 的要求進(jìn)行檢修工作。6. 檢修前設(shè)備狀況的摸底工作不夠扎實(shí), 班組在檢修前期對(duì)個(gè)別設(shè)備的缺 陷排查不到位,不能全面的了解設(shè)備運(yùn)行中存在的缺陷和隱患,檢修期 間部分員工對(duì)設(shè)備的了解不夠全面,出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)不能獨(dú)立想辦法進(jìn)行解 決,缺乏自主解決問(wèn)題的能力。7. 安全文明生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的實(shí)施不到位。 現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備的定制管理、 文明檢修不 到位,仍出現(xiàn)拆下的設(shè)備放置位置存在混亂現(xiàn)象,未能定置擺放,檢修 間的定制管理和衛(wèi)生上比較差,拆下的儀器儀表、備品備件、廢舊物資 的堆放較亂。8. 檢修前物資材料計(jì)劃申報(bào)不夠全面, 在檢修期間存在多次補(bǔ)報(bào)物資計(jì)劃 的現(xiàn)象。(七)、檢修過(guò)程、修后運(yùn)行狀況評(píng)價(jià)1.檢修過(guò)程評(píng)價(jià)本次 #1 機(jī)組檢修各專業(yè)基本都能夠按照國(guó)電集團(tuán)和國(guó)電電力下發(fā)的 設(shè)備檢修標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范和設(shè)備檢修標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)實(shí)施細(xì)則進(jìn)行設(shè)備檢修工作,加強(qiáng)了檢修現(xiàn)場(chǎng)管理和質(zhì)量管理,在檢修中定期召開(kāi)檢修協(xié)調(diào)

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒(méi)有圖紙預(yù)覽就沒(méi)有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫(kù)網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

最新文檔

評(píng)論

0/150

提交評(píng)論