軟可塑狀地層淺埋大跨斷面地鐵車站綜合施工技術(shù)_第1頁
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文檔簡介

1、軟-可塑地層淺埋大跨斷面地鐵車站綜合施工技術(shù) 李克金隧道分公司摘要:本文介紹了在軟可塑狀地層采用中洞法施工大跨淺埋車站的技術(shù)重難點(diǎn),主要就超前支護(hù)及水處理、斷面轉(zhuǎn)換、施工通道與中洞開口部位的施工方案及控制地表下沉的技術(shù)措施、頂縱梁及拱部施工、施工過程中圍巖和支護(hù)結(jié)構(gòu)應(yīng)力、變形信息的實(shí)時(shí)監(jiān)控等進(jìn)行了重點(diǎn)敘述。1、車站平、縱、橫斷面圖和地質(zhì)條件、周圍環(huán)境簡介天壇東門站位于天壇東路與體育館路丁字路口南側(cè),車站主體與天壇東路走向一致,站址周圍主要有天壇公園、天壇體育賓館、國家體委招待所、崇文區(qū)少年宮、109中學(xué)、天壇東里住宅區(qū)等建筑物。圖1 天壇東門站平面及橫斷面圖天壇東門站全長191m, 為地下雙層

2、島式車站,主體為三拱兩柱雙層結(jié)構(gòu),開挖寬度23.776m,開挖高度15.066m,主體結(jié)構(gòu)采用中洞暗挖CRD法施工,采用降水和超前支護(hù)等輔助工法,以保證車站在無水的條件下進(jìn)行施工。車站區(qū)域地下管線較多,影響范圍內(nèi)的有以下幾種地下管線:雨污水管、自來水管、電力管道、電信管道、煤氣管道、熱力管道、人防通道。車站段管線埋深多集中在地下1.05.5米范圍,走向與線路縱向近似平行。天壇東門站位于永定河沖積扇南部地帶,地層由上至下以雜填土、粉土層、粉細(xì)砂2層、中粗砂3層、粉質(zhì)粘土、細(xì)中砂2層為主,局部夾透鏡體。車站平面及橫斷面圖如圖1所示。在開挖天壇東門站主體中洞前,施工管棚進(jìn)行超前地質(zhì)勘探、車站掌子面開

3、挖時(shí)涌泥及初支噴砼表面滲漏水的情況來看,車站開挖掌子面所處地層含水量豐富,圍巖類型為類圍巖,該地層明顯具有“高壓縮性、高靈敏度、強(qiáng)度低”的特點(diǎn),極易產(chǎn)生蠕動(dòng)現(xiàn)象,開挖后自穩(wěn)能力極差,易坍塌,地面沉降難以控制,施工困難。原因分析如下: 從地表管線分析,在車站開挖輪廓上方存在污水管、雨水管、廢棄的人防管道、電力管溝及各種不明管線,且沿線降水井水均排至污雨水管中,如上述管線已破壞極可能導(dǎo)致管內(nèi)流水或降雨水滲透至地層中,長期浸泡,致使地層中的粉細(xì)砂土層呈飽和狀態(tài),為軟流塑狀地層。 從地質(zhì)條件看,車站開挖拱頂上方地層自下而上依次為粉土、粉細(xì)砂、粉土、雜填土,由于較為致密的粉土層可認(rèn)為是隔水層,上層滯水及

4、降水很容易通過粉細(xì)砂層至粉土層,由于管棚鉆設(shè)過程中存在仰角,長期浸泡致使管棚鉆機(jī)鉆進(jìn)的上層地層呈飽和狀態(tài),為軟流塑狀地層。由于雨污水管滲漏,上層滯水短期內(nèi)無法疏干,大部分地層處于飽水狀態(tài),屬于軟-可塑狀地層。2、總體施工方案簡介車站主體結(jié)構(gòu)采用暗挖法中洞中隔壁法施工,主體隧道的開挖步序主要為兩大塊,即把車站斷面分為一個(gè)大中洞(里面包含車站主體中跨的拱部、中層板、底板,兩根鋼管柱、兩根底縱梁及中縱梁、兩根頂縱梁的大部分)和兩個(gè)小側(cè)洞(里面包含車站主體兩側(cè)跨的二次襯砌、中層板以及頂縱梁的小部分),先施工大中洞(開挖、支護(hù),施作梁、板、柱以及二次襯砌),然后施工兩側(cè)洞(對(duì)稱開挖、支護(hù),施作板、二次襯

5、砌,鑿掉中洞臨時(shí)支護(hù),封閉二次襯砌)。如圖2所示。車站施工重點(diǎn)控制地表沉降、管線保護(hù),采取不同的施工方法,以小導(dǎo)管或大管棚超前支護(hù)、注漿加固地層為主要手段,及時(shí)施作支護(hù)體系。3、關(guān)鍵技術(shù)重難點(diǎn)31軟可塑狀地層加固,地下水處理方案311拱部管棚+密排小導(dǎo)管施工方案:拱部采用超前大管棚加小導(dǎo)管劈裂注漿進(jìn)行超前支護(hù),注漿工藝采用計(jì)算機(jī)自動(dòng)控制土層分段注漿工藝,該工藝以從法國地基建筑公司(Soletanche Bachy)引進(jìn)注漿自動(dòng)控制監(jiān)測(cè)系統(tǒng)為核心,通過計(jì)算機(jī)實(shí)時(shí)、動(dòng)態(tài)控制和調(diào)整注漿過程中的壓力與流量,能有效地完成注漿加固施工,實(shí)現(xiàn)注漿的高質(zhì)量、高效率和高可靠性。(2)工藝施工流程注漿施工過程如圖

6、3所示,主要包括以下步驟:成孔:根據(jù)設(shè)計(jì)要求成孔,要求定位準(zhǔn)確,避免由于鉆孔誤差造成末端兩孔相通(圖3a)。圖3 注漿施工流程圖插入注漿管:成孔插入PVC成品套管或者用鋼管加工的注漿套管(圖3b),一般采用鉆機(jī)鉆孔套管跟進(jìn)的方法,中空注漿芯管緊隨注漿管以及安裝好的止?jié){塞(規(guī)則節(jié)長),一同置于注漿孔內(nèi)密封;施做止?jié){墻:在工作面掛網(wǎng)噴砼,形成不小于3050cm的止?jié){墻;注入封閉泥漿:當(dāng)鉆孔達(dá)到設(shè)計(jì)要求后,利用管口或者后退式注漿法在孔內(nèi)注入封閉泥漿(圖3c);注漿:待封閉泥漿初凝后,插入注漿芯管,啟動(dòng)SPICE系統(tǒng),按設(shè)計(jì)要求設(shè)置最大壓力、注漿總量等參數(shù),進(jìn)行分段注漿(圖3d);根據(jù)SPIEC記錄數(shù)

7、據(jù)分析注漿效果,對(duì)不滿足設(shè)計(jì)要求的進(jìn)行補(bǔ)注漿;結(jié)束注漿。(3)施工機(jī)具(見表1) 施工機(jī)具表 表1名稱注漿機(jī)漿液攪拌機(jī)傳感器流量計(jì)注漿活塞注漿芯管筆記本計(jì)算機(jī)型號(hào)PH-15UBJ-4數(shù)量2211211(4)工藝特點(diǎn)計(jì)算機(jī)實(shí)時(shí)、精確控制配備先進(jìn)的注漿自動(dòng)控制系統(tǒng)SINNUS,可以利用計(jì)算機(jī)對(duì)注漿過程進(jìn)行實(shí)時(shí)控制,即時(shí)掌控過程中的任何細(xì)小變化,實(shí)時(shí)加以調(diào)整,使注漿過程更加安全可靠。注漿過程數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)記錄與反映SPICE可以實(shí)時(shí)記錄施工過程中采集的注心壓力和流量等數(shù)據(jù),以圖形直觀反映注漿過程與效果;同時(shí)方便工程回顧,積累工程經(jīng)驗(yàn),提高注漿技術(shù)水平,也使注漿工程的隱蔽性透明化,為有效監(jiān)理提供了可能性。設(shè)

8、備先進(jìn),性能優(yōu)越配備從法國地基建筑公司(Soletanche Bachy)引進(jìn)的高性能的PH-15注漿泵以及相配套的性能良好的栓塞,可以實(shí)現(xiàn)分步、多次注漿,能有效提高注漿工程的質(zhì)量、效率和可靠性。適用范圍廣適用于砂土層和粘土層的注漿加固,對(duì)于砂土層,一般選區(qū)用小壓力、大流量的滲透注漿方法,對(duì)于粘土層,選區(qū)用高壓力、低流量的劈裂注漿方法。當(dāng)活塞內(nèi)的壓強(qiáng)將管壁上所套的橡皮圈壓開時(shí),漿液才從已經(jīng)開好的小孔內(nèi)以極高的壓強(qiáng)噴出,從而對(duì)土體產(chǎn)生巨大壓力差達(dá)到劈裂效果,即使是極小滲透性的土體也可被漿液劈裂形成網(wǎng)狀漿脈和透鏡體從而得到加固。加固效果如圖4所示。圖4 天壇東門站中洞超前支護(hù)加固效果圖312 加強(qiáng)

9、降水,查明漏水管線及地下水補(bǔ)給來源進(jìn)行堵漏:根據(jù)目前的降水方案,降水井均設(shè)置在天壇東路的輔道上,車站結(jié)構(gòu)兩側(cè)降水井間距達(dá)到38m,尤其是天壇東路東側(cè)降水井,據(jù)結(jié)構(gòu)東側(cè)外緣開挖線距離達(dá)11m,且兩側(cè)降水井均設(shè)計(jì)為兩滲一抽,直接影響了對(duì)車站中洞的降水效果,因此為疏干車站開挖拱頂?shù)纳蠈訙?,?yīng)采取以下措施: 加強(qiáng)降水力度,由原來的兩滲一抽全部改為降水井,加大抽水量。 由于目前施工的結(jié)構(gòu)兩側(cè)的降水井間距較大,可在中洞開挖拱頂上方,即雙向車道隔離帶附近重新打設(shè)降水井,縮短兩側(cè)降水井的橫向間距,進(jìn)一步疏干拱頂?shù)纳蠈訙?可在開挖前沿車站開挖中洞兩側(cè)打設(shè)滲水井,以使管線滲漏水或地表降水能順滲水井經(jīng)過粉質(zhì)粘

10、土層(隔水層)甚至下面砂層中,保證開挖面拱頂?shù)陌踩?請(qǐng)物探及管線產(chǎn)權(quán)單位等部門共同對(duì)該段地表的各類管線進(jìn)行檢查,是否存在積水或滲漏水現(xiàn)象,并對(duì)已廢棄的管線進(jìn)行回填密實(shí),破壞的管線進(jìn)行修補(bǔ),確保該段管線沒有大量滲漏水。32 由風(fēng)道交叉口采用明環(huán)暗梁方案開口進(jìn)車站施工天壇東門站交叉口(16.166m(高)*9.352m(跨度)開口進(jìn)入車站(15.166m(高)*23.8m(跨度)及折返線主體交接段是一個(gè)受力極為復(fù)雜的特殊結(jié)構(gòu)。原設(shè)計(jì)交叉口方案為:在東南風(fēng)道交叉口段施工至堵頭墻后,分段拆除格柵豎撐 ,澆筑交叉口段車站主體底板及底縱梁,然后分部拆除橫撐、豎撐,施作鋼管柱、中層板、中縱梁、頂縱梁及邊墻

11、、拱部等,待交叉口段車站主體結(jié)構(gòu)施工完成后,破除格柵鋼架進(jìn)行車站中洞及折返線正洞施工東南風(fēng)道交叉口進(jìn)車站及折返線正洞施工本著確保安全、快速施工、經(jīng)濟(jì)合理的指導(dǎo)思想,在車站及折返線正洞開挖破除交叉口段格柵之前,首先在交叉口段施作車站開洞橫向(垂直于車站主體方向,東西向,以下同)加強(qiáng)環(huán)框、折返線開洞加強(qiáng)環(huán)框及四道交叉口段縱向(平行于車站主體方向,南北向,以下同)加強(qiáng)環(huán)框,各加強(qiáng)環(huán)框與交叉口段格柵、橫隔壁相連接,在車站及折返線段正洞開挖及交叉口襯砌破除橫、豎撐之后仍然形成縱向及環(huán)向封閉整體,保證交叉口段的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定。如圖5,圖6、圖7所示。變更方案有以下特點(diǎn): 安全系數(shù)高,穩(wěn)固。橫向加強(qiáng)環(huán)及縱向加強(qiáng)環(huán)

12、不僅能夠保證車站、折返線開挖時(shí)的安全,另外在施作交叉口主體結(jié)構(gòu)時(shí)仍有縱向加強(qiáng)環(huán)形成封閉整體,安全系數(shù)較高,比較穩(wěn)固。 施工方便、施作速度快,對(duì)加快工期有利。交叉口段的加強(qiáng)環(huán)部分采用車站及折返線的格柵鋼架,便于提前加工,架立速度快,可有效縮短加強(qiáng)環(huán)施作時(shí)間,另外在鋼筋施作完成后,可直接掛模,噴射砼,形成加強(qiáng)環(huán)。因此加強(qiáng)環(huán)施作時(shí)間約為20天即可完成。 加強(qiáng)環(huán)框的環(huán)向格柵與交叉口橫撐焊聯(lián)在一起,基本相平,出碴進(jìn)料運(yùn)輸方便,且運(yùn)輸通道比施作交叉口段主體結(jié)構(gòu)方案多,有利于組織快速施工。 與施工交叉口段主體二襯方案相比較,施工加強(qiáng)環(huán)框方案可利用原開挖風(fēng)道時(shí)的人員、機(jī)械、設(shè)備,節(jié)省資源調(diào)配費(fèi)用。采用該加強(qiáng)環(huán)

13、方案后,在經(jīng)過破口進(jìn)入車站及折返線時(shí),地表沉降僅為28.5mm,結(jié)構(gòu)未出現(xiàn)變形或裂縫現(xiàn)象,保證了施工、交通及地面管線構(gòu)筑物的安全。3.3 車站東南風(fēng)道下穿電力管溝、污水管道段斷面過渡至交叉口斷面施工圖8 東南風(fēng)道挑高段開挖斷面對(duì)照?qǐng)D東南風(fēng)道挑高段(過污水管道、電力管溝)結(jié)構(gòu)斷面11.33m(高)*6.3m(跨度)變換為與主體結(jié)構(gòu)交叉口斷面16.166m(高)*9.352m(跨度),經(jīng)過拱部抬高、兩側(cè)外擴(kuò)、底部下挖由原電力管溝段的3個(gè)斷面漸變成10個(gè)斷面(如圖8所示 東南風(fēng)道挑高段開挖斷面對(duì)照?qǐng)D),該挑高段上方垂直距離1.57m有1000污水管道橫穿,污水管流量較大。圖9 2.1-3電力管溝段斷

14、面挑高段施工完畢后斷面施工中采用“小分塊、短臺(tái)階、多循環(huán)、快封閉”的原則,由于本段既要挑高又要外擴(kuò),且挑高與外擴(kuò)的尺寸不成比例,由原過電力管溝段的3個(gè)斷面變成10個(gè)斷面(如圖9所示):其中原部漸變?yōu)?、2、3、4部,原部漸變?yōu)?、7部,原部漸變?yōu)?、8、9、10部??紤]到施工實(shí)際,該段施工挑高按45度角左右一次挑高,采用密排管棚+密排導(dǎo)管+密排格柵+40cm網(wǎng)噴砼的施工方案,管棚施工由于打設(shè)角度較大(45°60°),間距較密(20cm),施工難度較大,必須嚴(yán)格控制每根管棚的仰角及外插角,嚴(yán)防管棚侵入開挖凈空,并且必須保證超前支護(hù)的注漿效果。34 天壇東門站中洞結(jié)構(gòu)頂縱梁施工

15、圖10 中洞頂縱梁結(jié)構(gòu)圖 中洞頂縱梁結(jié)構(gòu)如圖11所示,接;機(jī)械連接接頭具有操作簡單、可施做需求空間小頭等多種優(yōu)點(diǎn),另外該種A型接頭允許在同一截面內(nèi); 頂縱梁為型鋼混凝土組合梁,采用木板+PVC板組合板,自制鋼拱架的模板支撐體系。端頭模板使用如圖12所示。圖12 中洞頂縱梁模板支撐結(jié)構(gòu)圖35 CRD法暗挖車站拱部分離式臺(tái)車襯砌工藝13所示 天壇東門站中洞主體結(jié)構(gòu)橫斷面)間隔4m拆除7m,第一循環(huán)的拱部施作長度4m豎隔壁,臺(tái)車需要分為左、右兩圖14 天壇東門站中洞拱部分離式臺(tái)車安裝圖部分,當(dāng)臺(tái)車推行至澆筑砼位置后,左、右兩部分臺(tái)車拼裝成為一個(gè)整體;如圖14所示;采用跳槽施工分離式臺(tái)車的襯砌方法施工

16、完成的拱部襯砌質(zhì)量與相鄰標(biāo)段(采用組合鋼模板(長度1.5m*0.3m)+工字形支架)進(jìn)行比較,施工表面質(zhì)量明顯提高,無常見砼質(zhì)量缺陷,錯(cuò)臺(tái)小,且整體觀感明顯較好;采用跳槽施工分離式臺(tái)車的襯砌方法施工完成的拱部襯砌質(zhì)量與相鄰標(biāo)段(采用組合鋼模板(長度1.5m*0.3m)+工字形支架)進(jìn)行比較,由于采用軌行式臺(tái)車形式,比起小模板襯砌(每次模注完成后,須重新拆除模板,架立支架模板)施工速度較快,直接節(jié)約工期25天,對(duì)于我標(biāo)段本身工期較為緊張的事實(shí)起到了緩解作用;節(jié)約工費(fèi)145834元。3.6 各監(jiān)控量測(cè)項(xiàng)目數(shù)據(jù)及分析361典型沉降曲線及分析(包括各工序的分解)天壇東門站地表監(jiān)測(cè)點(diǎn)示意圖如圖15所示,

17、累計(jì)沉降中洞上方平均122.66mm,最大194.77mm,中洞開挖平均引起沉降79.37mm,占64.7%,中洞襯砌期間沉降7.53mm,占6.1%,側(cè)洞開挖引起沉降35.76mm,占29.2%;側(cè)洞上方平均97.43mm,最大150.95mm,中洞開挖平均引起沉降40.67mm,占41.7%,中洞襯砌期間沉降6.32mm,占6.5%,側(cè)洞開挖引起沉降50.44mm,占51.8% 。地表沉降曲線如圖16所示。地表沉降數(shù)據(jù)分析:截至2005年4月10日天壇東門站地表K4+862.63點(diǎn)CJ3-6累計(jì)沉降值達(dá)到-145.14mm根據(jù)如圖所示,其中天壇東門站中洞(起始點(diǎn)里程為K4+800),開挖至

18、該里程為2004年1月20日,初測(cè)日期為2004年1月11日, 截止至2004年5月15日天壇東門站中洞開挖完畢,該觀測(cè)點(diǎn)的累積沉降量為-78.24mm,占總沉降量的53.9%;截止至2004年11月20日天壇東門站主體結(jié)構(gòu)施工完畢,該觀測(cè)點(diǎn)的累積沉降量為-85.78mm,在2004年5月15日至2004年11月20日期間沉降量為-7.54 mm,占總沉降量的5.2%;截止至2005年3月25日天壇東門站側(cè)洞開挖完畢,該觀測(cè)點(diǎn)的累積沉降量為-144.73mm,在2004年11月20日至2005年3月25日期間沉降量為-58.6mm,占總沉降量的40.4%;從 2005年3月25日至2004年4

19、月10日累計(jì)沉降量為-145.14mm;由以上數(shù)據(jù)可以看出,中洞及側(cè)洞開挖對(duì)地表沉降起關(guān)鍵性的影響作用。圖15 天壇東門站地表監(jiān)測(cè)點(diǎn)示意圖圖16 天壇東門站地表沉降時(shí)態(tài)曲線圖拱頂沉降:截至2005年4月10日天壇東門站里中洞拱頂K4+862點(diǎn)ZCJ08累計(jì)沉降值達(dá)到-53mm,根據(jù)如圖所示,其中天壇東門站中洞(起始點(diǎn)里程為K4+800),開挖至該里程為2004年1月20日,初測(cè)日期為2004年1月25日, 截止至2004年5月15日天壇東門站中洞開挖完畢沉降量為-46mm,占總沉降量的86.8%;后續(xù)施工對(duì)拱頂沉降影響較小,沉降量為-7mm,占總沉降量的13.2%;拱頂沉降曲線如圖17所示。圖

20、17 天壇東門站拱頂沉降時(shí)態(tài)曲線圖從監(jiān)測(cè)結(jié)果來看,除地表及拱頂沉降值較大以外,其它各項(xiàng)監(jiān)測(cè)點(diǎn)測(cè)讀數(shù)值都在允許范圍內(nèi),基本正常,且數(shù)據(jù)都趨于穩(wěn)定。各個(gè)分部開挖過程中,及時(shí)的施作臨時(shí)仰拱能有效地抑制隧道的整體沉降和不均勻沉降,減小隧道變形。362應(yīng)力監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)及分析格柵應(yīng)力:在中洞三個(gè)斷面共埋設(shè)了36只鋼筋計(jì),在永久噴層上位移計(jì)埋置的對(duì)應(yīng)位置內(nèi)外層布置一對(duì)鋼筋計(jì),共5對(duì)。其余臨時(shí)支護(hù),酌情布置每點(diǎn)一個(gè),共10個(gè)。見圖18。B12B34B14B11B12B56B78B17B910B16B20B18B15B19B13圖18 鋼筋計(jì)布置圖各測(cè)讀數(shù)據(jù)都已趨于平穩(wěn)。鋼筋計(jì)埋設(shè)初期應(yīng)力值增加較快,一般能在2-5

21、天后基本穩(wěn)定。同時(shí)應(yīng)力值受相關(guān)各部開挖面位置影響較大,當(dāng)相關(guān)分部開挖到元件埋設(shè)位置時(shí),應(yīng)力值會(huì)出現(xiàn)波動(dòng)或突變。測(cè)讀的最大拉應(yīng)力在東南井?dāng)嗝?部邊墻部位,最大拉應(yīng)力值為71.04MPa,當(dāng)時(shí)第4部通過埋設(shè)斷面,隨后逐漸降至10MPa左右后穩(wěn)定;測(cè)讀的最大壓應(yīng)力60MPa左右,在2部豎撐和5部邊墻位置,遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于鋼筋容許強(qiáng)度值。天壇東門站格柵應(yīng)力時(shí)態(tài)曲線如圖19所示。圖19 天壇東門站格柵應(yīng)力時(shí)態(tài)曲線圖另外,7、8部臨時(shí)底板處破洞(預(yù)留鋼管柱孔位)對(duì)邊墻格柵應(yīng)力有一定影響,使應(yīng)力值起伏較大,但應(yīng)力值均在允許范圍之內(nèi)?,F(xiàn)數(shù)據(jù)均已經(jīng)基本穩(wěn)定,并且應(yīng)力值較小。土壓力:壓力盒布置在位移計(jì)的對(duì)應(yīng)位置,中洞開挖

22、拱頂布置1個(gè),邊墻對(duì)稱布置1對(duì)。兩邊側(cè)洞開挖后在邊墻對(duì)稱布置1對(duì),拱頂對(duì)稱布置1對(duì)。每斷面7個(gè)。如圖20所示。 圖20 壓力盒布置圖C1C2C5C4C7C3C6壓力值曲線基本趨于平緩。壓力盒埋設(shè)初期數(shù)值增長較快,一般在7天左右達(dá)到最大值并穩(wěn)定。土壓力最大值出現(xiàn)在西北井?dāng)嗝?部拱頂,達(dá)到260KPa。從數(shù)據(jù)曲線分析,有兩次達(dá)到峰值,第一次為埋設(shè)后第三天(達(dá)到257.44KPa),初步分析原因是壓力盒埋設(shè)時(shí),預(yù)頂應(yīng)力過大,產(chǎn)生應(yīng)力集中,達(dá)到最大值后,隨著1部的開挖前進(jìn),壓力值逐步減小,此時(shí)2部開挖到此位置,壓力值開始逐步增長到260KPa。此后,1、2部繼續(xù)前進(jìn),壓力值逐步減小并趨于平穩(wěn),目前為1

23、9.7KPa。另外,針對(duì)以上情況,于K4945里程1部拱頂增設(shè)壓力盒一只,測(cè)讀壓力值為18KPa左右,并且比較穩(wěn)定。天壇東門站土壓力時(shí)態(tài)曲線如圖21所示。圖21 天壇東門站土壓力時(shí)態(tài)曲線圖橫撐應(yīng)力:在橫撐工字鋼上下翼緣各布置鋼筋計(jì)一只,(1、2部之間和2、3部之間除外),如圖22所示。 圖22 橫撐鋼筋計(jì)布置圖從數(shù)據(jù)分析,橫撐鋼筋計(jì)埋設(shè)后便開始受力,并且一般呈線性增長,應(yīng)力值累計(jì)增長到下部開挖面通過時(shí),應(yīng)力釋放并且發(fā)生突變,隨后應(yīng)力值基本上趨于穩(wěn)定。橫撐應(yīng)力值最大值出現(xiàn)在K4916斷面5部位置(增設(shè)),工字鋼上側(cè)拉應(yīng)力達(dá)到242MPa,下側(cè)壓應(yīng)力達(dá)到151MPa。在7部通過該位置后,應(yīng)力值發(fā)生突變,上側(cè)拉應(yīng)力為75MPa,下側(cè)壓應(yīng)力為69MPa,之后應(yīng)力值逐漸趨于穩(wěn)定,現(xiàn)在為21MPa和38MPa。天壇東門站格柵橫撐應(yīng)力時(shí)態(tài)曲線如圖23所示。原因分析為:1、隧道開挖后的整體沉降和地表沉降引起,隧道沉降引起荷載作用在橫撐上,橫撐下側(cè)土體通過橫撐阻止沉降,加之5部和7部之間的開挖臺(tái)階偏長,應(yīng)力不斷累計(jì)造成。2、另外,5部開挖后,初支邊墻和中隔壁有擴(kuò)張趨勢(shì)和不均勻沉降,使橫撐產(chǎn)

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