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文檔簡(jiǎn)介

1、重大安全事故案例分析主要內(nèi)容:案例一、博帕爾化學(xué)品泄漏事故案例二、BP德克薩斯煉油廠爆炸事故案例三、吉化“11.13”特大爆炸事故案例四、重慶市開(kāi)縣氣礦井噴事故案例五、美國(guó)羥胺蒸餾裝置爆炸事故案例六、長(zhǎng)灘天然氣工廠爆炸事故案例七、休斯頓化工區(qū)爆炸事故案例八、Piper舢曲既海上平臺(tái)沉沒(méi)事故案例九、英國(guó)邦斯菲爾德油庫(kù)爆炸火災(zāi)事故案例十、重慶天原化工“4.16” 氯氣泄漏爆炸事故案例一、博帕爾化學(xué)品泄漏事故1984年12月3日發(fā)生在印度博帕爾的甲基異氰酸酯(methyl isocyanate,簡(jiǎn)稱MIC)泄漏事故,是迄今為止最嚴(yán)重的工業(yè)安全事故。有報(bào)道指出,當(dāng)?shù)?0萬(wàn)人口中有約20萬(wàn)人暴露于有毒氣

2、體中,并且在事故發(fā)生后的兩天內(nèi),約有5000人死亡,最終總的死亡人數(shù)可能有2萬(wàn)人,另外有6萬(wàn)余人需要接受長(zhǎng)期治療。事故現(xiàn)場(chǎng)圖片一、事故經(jīng)過(guò)如圖1所示,在事故發(fā)生的當(dāng)天下午,維修人員在清洗工藝管道上的過(guò)濾器。在用水反向沖洗過(guò)濾器之前,沒(méi)有按照作業(yè)程序要求“關(guān)閉工藝管道上的閥門,并在“隔離法蘭”處安裝盲板”,且在開(kāi)始這些工作之前,維修人員沒(méi)有按需要申請(qǐng)并獲得作業(yè)許可證。圖1 博帕爾(Bhopal)MIC儲(chǔ)存系統(tǒng)的工藝流程簡(jiǎn)圖12月3日凌晨00時(shí)15分,儲(chǔ)罐內(nèi)壓力迅速升高,有人在工藝區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)了泄漏出的MIC。于是,一名操作人員前往現(xiàn)場(chǎng)查看,他聽(tīng)到儲(chǔ)罐內(nèi)發(fā)出隆隆聲,并感受到來(lái)自儲(chǔ)罐的輻射熱,他立即嘗試

3、啟動(dòng)洗滌器,但沒(méi)有成功。凌晨00時(shí)45分,儲(chǔ)罐超壓、安全閥起跳,隨即大量MIC泄漏到周圍環(huán)境中。在2h內(nèi),約25tMIC進(jìn)入大氣中,工廠下風(fēng)向8km內(nèi)的區(qū)域都暴露在泄漏的化學(xué)品中,短時(shí)間內(nèi)造成周圍居民大量傷亡。事故發(fā)生后,應(yīng)急反應(yīng)系統(tǒng)沒(méi)有有效運(yùn)轉(zhuǎn),當(dāng)?shù)蒯t(yī)院不知道泄漏的是什么氣體,對(duì)泄漏氣體可能造成的后果及急救措施也毫不了解。二、事故原因1、管理原因(1)工廠位置不合適。工廠建造在城市近郊,離火車站只有1km,距工廠3km范圍內(nèi)有兩家醫(yī)院。(2)工廠的管理層為了節(jié)約成本,不惜以犧牲安全為代價(jià),這是導(dǎo)致一系列不安全條件和不安全行為的重要原因。在滿足工藝基本要求的前提下,應(yīng)盡量減少工藝系統(tǒng)按照操作要

4、求,事故儲(chǔ)罐中MIC液位不得超過(guò)60%,在公司停掉工藝要求對(duì)儲(chǔ)罐內(nèi)的MIC進(jìn)行冷凍儲(chǔ)存系統(tǒng)(3)未按本質(zhì)安全的原則進(jìn)行工廠操作。r內(nèi)危險(xiǎn)化學(xué)品的存儲(chǔ)量。事故工廠MIC的儲(chǔ)存量約為171m3,有專家質(zhì)疑儲(chǔ)存如此大量危險(xiǎn)物料的必要性。r事故發(fā)生時(shí),實(shí)際液位是87%。r后,報(bào)警溫度被設(shè)定在20(按規(guī)定,當(dāng)溫度超過(guò)11時(shí),就應(yīng)該報(bào)警),實(shí)際的操作溫度基本上在15左右。(4)應(yīng)急反應(yīng)效率低。在該工廠,少量的泄漏早已司空見(jiàn)慣,而且儲(chǔ)罐上的壓力計(jì)早先已經(jīng)出現(xiàn)故障,操作人員不再相信它們的結(jié)果。在發(fā)現(xiàn)泄漏2h后才拉響警報(bào)。MIC的泄漏持續(xù)了約4560min,在這期間,居住在工廠周圍的許多人,因?yàn)檠劬秃韲凳艿酱?/p>

5、激從睡夢(mèng)中驚醒,并很快喪失了生命。2、設(shè)備原因(1)洗滌器能夠處理溫度為35、流量為90kg/h的MIC蒸氣,在事故發(fā)生時(shí),MIC的排放量大約是設(shè)計(jì)處理流量的200倍,導(dǎo)致洗滌器無(wú)法吸收。(2)當(dāng)時(shí)火炬正處于維修狀況,與工藝系統(tǒng)分開(kāi)了,導(dǎo)致泄漏的氣體未經(jīng)過(guò)火炬焚燒,直接進(jìn)入大氣。(3)噴淋水系統(tǒng)最高只能噴到離地面15m處,而泄漏的MIC蒸氣達(dá)到了離地面50m的高度。3、人員原因(1)沒(méi)有按照作業(yè)程序要求“關(guān)閉工藝管道上的閥門,并在“隔離法蘭”處安裝盲板”。(2)維修人員在開(kāi)始這些工作之前,沒(méi)有按需要申請(qǐng)并獲得作業(yè)許可證。(3)事故發(fā)生之初,工廠操作人員忽視了所發(fā)生的泄漏,在發(fā)現(xiàn)泄漏2h后才拉響

6、警報(bào)。三、事故教訓(xùn)1、管理層對(duì)于安全的認(rèn)可是實(shí)現(xiàn)工廠安全的根本前提。管理層的認(rèn)可不僅利于落實(shí)日常的安全管理,也是建設(shè)企業(yè)安全文化的重要推動(dòng)力。就實(shí)現(xiàn)安全無(wú)事故的目標(biāo)而言,如果沒(méi)有管理層的承諾,再好的管理系統(tǒng)和技術(shù)能力都沒(méi)有現(xiàn)實(shí)的意義。2、管理層對(duì)于安全的認(rèn)可解決了“應(yīng)該去做”的問(wèn)題,緊接著的問(wèn)題是“如何去做”。為了防止災(zāi)難性的事故,工廠需要做好管理與技術(shù)兩個(gè)方面的工作:一是需要建立科學(xué)的安全管理系統(tǒng);二是管理人員、工程師及操作和維修人員需要具備必要的技術(shù)能力。3、需要對(duì)危害較大的工藝系統(tǒng)進(jìn)行系統(tǒng)的工藝危害分析。辨別工藝系統(tǒng)可能出現(xiàn)的偏離正常工況的情形,找出相關(guān)的原因與后果,并提出消除或控制危害

7、的改進(jìn)措施,從而提高系統(tǒng)的安全性能。4、建立和切實(shí)執(zhí)行工藝系統(tǒng)的變更管理制度,嚴(yán)肅對(duì)待工藝系統(tǒng)和操作維修程序的變更。工藝系統(tǒng)的重要安全設(shè)施(如本案例中的冷凍系統(tǒng)和火炬)之所以存在,都是為了實(shí)現(xiàn)一定的工藝意圖,不能隨意取消或繞過(guò)它們;如果確實(shí)需要這樣做,應(yīng)事先按照變更管理程序的要求,對(duì)新的做法進(jìn)行必要的危害分析,并依據(jù)分析結(jié)果落實(shí)必要的安全措施。5、加強(qiáng)對(duì)操作人員和維修人員(包括承包商)的培訓(xùn)和管理。幫助員工和承包商一了解工藝系統(tǒng)中存在的危害、相關(guān)的控制措施以及工廠的各項(xiàng)安全管理制度(如作業(yè)許可證制度)。6、加強(qiáng)對(duì)事故和未遂事故的根源分析。在本次災(zāi)難性事故發(fā)生之前,博帕爾工廠就發(fā)生過(guò)多次小規(guī)模的

8、MIC泄漏事故,工人們都有過(guò)眼睛不適的經(jīng)歷(MIC損傷眼睛、肺部和神經(jīng)系統(tǒng)等)。但是,這些前兆并沒(méi)有引起工廠管理層的足夠重視。經(jīng)驗(yàn)表明,后果輕微的事故和未遂事故是重大事故的前兆,需要重視工廠所發(fā)生的哪怕是不起眼的小事故,仔細(xì)分析和消除它們的根源。7、重視職業(yè)安全的同時(shí),更需要高度重視工藝安全。職業(yè)安全和工藝安全都是工廠總體安全的重要組成部分,但兩者又有區(qū)別:職業(yè)安全事故往往是傷害一個(gè)人或幾個(gè)人;而工藝安全事故的后果通常會(huì)嚴(yán)重得多,它不僅僅是傷害幾個(gè)人而已,有可能嚴(yán)重?fù)p壞工藝系統(tǒng)本身、造成大量人員傷亡、使整個(gè)公司倒閉、甚至給周圍公眾或環(huán)境帶來(lái)災(zāi)難性的后果,博帕爾事故就是一個(gè)典型的例子。案例二、B

9、P德克薩斯煉油廠爆炸事故2005年3月23日13時(shí)20分左右,BP在美國(guó)德克薩斯州(Texas)煉油廠的異構(gòu)化裝置發(fā)生爆炸事故,15名工人被當(dāng)場(chǎng)炸死,180人受傷,直接經(jīng)濟(jì)損失超過(guò)15億美元。這是近20年來(lái),美國(guó)發(fā)生的最嚴(yán)重的工業(yè)事故。事故現(xiàn)場(chǎng)圖片(一片廢墟)一、事故經(jīng)過(guò)2005年3月23日上午,BP美國(guó)德克薩斯州煉油廠的一套異構(gòu)化裝置的抽余油塔在經(jīng)過(guò)2周的短暫維修后,重新開(kāi)車。開(kāi)車過(guò)程中,操作人員將可燃的液態(tài)烴原料不斷抽入余油塔。抽余油塔是一個(gè)垂直的蒸餾塔,內(nèi)徑3.8 m,高51.8 m,塔內(nèi)有70塊塔板,用于將抽余油分離成輕組分和重組分。在3個(gè)多小時(shí)的進(jìn)料過(guò)程中,因塔頂餾出物管線上的液位控

10、制閥未開(kāi),而報(bào)警器和控制系統(tǒng)又發(fā)出了錯(cuò)誤的指令,使操作者對(duì)塔內(nèi)液位過(guò)高毫不知情。液體原料裝滿抽余油塔后,進(jìn)入塔頂餾出管線。塔頂?shù)墓芫€連通距塔頂以下45.1 m的安全閥。(下續(xù))管線中充滿液體后,壓力迅速?gòu)?44.8 kPa上升到441.3 kPa,迫使3個(gè)安全閥打開(kāi)了6分鐘,將大量可燃液體泄放到放空罐里。液體很快充滿了34.4m高的放空罐,并沿著罐頂?shù)姆趴展埽駠娙粯訛⒙涞降孛嫔?。泄漏出?lái)的可燃液體蒸發(fā)后,形成可燃?xì)怏w蒸氣云。在距離放空罐7.6 m的地方,停著一輛沒(méi)有熄火的小型敞蓬載貨車,發(fā)動(dòng)機(jī)引擎的火花點(diǎn)燃了可燃蒸氣云,引發(fā)了大爆炸,導(dǎo)致正在離放空罐7.7 m遠(yuǎn)處工作的15名承包商雇員死亡

11、。二、事故原因1、管理原因(1)盡管煉油廠的許多基礎(chǔ)設(shè)施和工藝設(shè)備已經(jīng)年久失修,但BP公司繼續(xù)削減成本,造成安全投入不足。盡管早先已報(bào)告該塔的液位計(jì)、液位觀察孔和壓力控制閥出現(xiàn)故障,但裝置仍按原計(jì)劃開(kāi)車。(2)BP公司和德州煉廠的管理人員沒(méi)有履行有效的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督責(zé)任。對(duì)集團(tuán)公司的安全文化和重大事故預(yù)防體系沒(méi)有給予足夠的關(guān)注,BP公司管理層安全監(jiān)督不力,沒(méi)有提供足夠的人力和財(cái)力,也沒(méi)有建立一套安全管理模式對(duì)安全法規(guī)和操作規(guī)程執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督與考核。(3)對(duì)德州煉廠存在的事故隱患,BP公司管理層沒(méi)有引起注意,不支持員工報(bào)告隱患。(4)BP公司沒(méi)有嚴(yán)格的交接班信息傳達(dá)制度,也不強(qiáng)制進(jìn)行明晰的工作記錄

12、,以確保操作人員之間的信息溝通明確。德州煉廠的管理人員和監(jiān)督人員沒(méi)有告訴操作者,應(yīng)該將抽余油產(chǎn)品導(dǎo)入儲(chǔ)罐;夜班工作人員在交接班時(shí),沒(méi)有將裝置工況,特別是塔里的液位高度告訴日班工作人員。(5)不注重更新安全操作規(guī)程,為操作者違反操作規(guī)程提供了條件。沒(méi)有制定有效的安全操作限值。(6)人手不足,對(duì)操作人員的培訓(xùn)不到位,沒(méi)有特別強(qiáng)調(diào)開(kāi)車期間的危險(xiǎn)性。(7)BP公司沒(méi)有建立良好的事故調(diào)查管理系統(tǒng)。19942004年,BP公司這套加氫裝置的放空罐已經(jīng)發(fā)生了8次嚴(yán)重的事故,但只對(duì)3起事故進(jìn)行了調(diào)查。(8)未熄火的汽車距離有燃爆危險(xiǎn)性的裝置太近。BP公司德州煉廠的管理人員沒(méi)有遵從安全要求,未將無(wú)關(guān)人員從附近區(qū)

13、域撤出。2、設(shè)備原因:(1)故障報(bào)警儀器失靈,沒(méi)有將實(shí)際工況反映給操作者。發(fā)生事故前,抽余油塔中的液位不斷升高,但液位計(jì)顯示的卻是液位不斷下降。另外,由于觀察液位的玻璃視鏡很臟,操作者無(wú)法觀察到實(shí)際液位。(2)計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)存在設(shè)計(jì)缺陷,沒(méi)能提供正確的信息,使操作者沒(méi)有及時(shí)發(fā)現(xiàn)塔內(nèi)已裝滿液體原料。(3)放空罐設(shè)計(jì)不合理,排放氣沒(méi)有連接到火炬系統(tǒng)。3、人員原因:(1)抽余油塔上的液位控制閥能夠?qū)⒁后w從塔內(nèi)轉(zhuǎn)移到儲(chǔ)罐中。但是,裝置開(kāi)車時(shí),液位控制閥被1名工人關(guān)閉。(2)工作人員疲勞工作,且對(duì)開(kāi)車期間的危險(xiǎn)性不了解。(3)日班工作人員交接班時(shí)沒(méi)有了解及確認(rèn)塔里的液位高度三、事故教訓(xùn)1、BP公司管理層

14、必須注重對(duì)過(guò)程安全性的管理。要確保工廠的領(lǐng)導(dǎo)層有時(shí)間關(guān)注生產(chǎn)裝置的日常運(yùn)轉(zhuǎn),而不是被過(guò)多的競(jìng)爭(zhēng)需求分心。應(yīng)該加強(qiáng)所有員工,包括集團(tuán)、煉油廠管理層以及班組、作業(yè)人員對(duì)保證過(guò)程安全的責(zé)任心及能力。2、有必要尋求能夠正確反映過(guò)程安全的衡量標(biāo)準(zhǔn)。不要被人身傷害事故率這一指標(biāo)誤導(dǎo),這項(xiàng)指標(biāo)對(duì)重特大事故的發(fā)生起不到任何警示作用。3、應(yīng)該建立并實(shí)施一套完整的過(guò)程安全管理系統(tǒng),用于辨識(shí)、監(jiān)控、減少煉油廠中存在的過(guò)程安全風(fēng)險(xiǎn)。4、完善操作規(guī)程并及時(shí)更新。加強(qiáng)作業(yè)人員之間以及作業(yè)人員與管理層之間的溝通,及時(shí)消除事故隱患。5、對(duì)事故進(jìn)行全面深入的調(diào)查,遏制同類事故重復(fù)發(fā)生;完善事故調(diào)查制度。6、禁止非工作人員停留在

15、危險(xiǎn)區(qū)域,危險(xiǎn)區(qū)域附近必需的臨時(shí)設(shè)施應(yīng)有一定的抗爆能力。案例三、吉化"11.13"特大爆炸事故2005年11月13日下午中石油吉林石化公司雙苯廠一車間發(fā)生爆炸事故,數(shù)萬(wàn)人疏散,事故造成8人死亡,60人受傷,直接經(jīng)濟(jì)損失6908萬(wàn)元 ;爆炸造成約100噸左右的苯類污染物進(jìn)入松花江水體,造成松花江嚴(yán)重污染,致使哈爾濱飲用水停水四天并波及影響到俄羅斯邊境城市的供水,造成了惡劣影響。事故現(xiàn)場(chǎng)圖片一、事故經(jīng)過(guò)2005年11月13日,因苯胺二車間硝基苯精餾塔塔釜蒸發(fā)量不足、循環(huán)不暢,替休假內(nèi)操頂崗操作的二班班長(zhǎng)徐某組織停硝基苯初餾塔和硝基苯精餾塔進(jìn)料,排放硝基苯精餾塔塔釜?dú)堃?,降低塔?/p>

16、液位。10時(shí)10分,徐某組織人員進(jìn)行排殘液操作。在進(jìn)行該項(xiàng)操作前,錯(cuò)誤地停止了硝基苯初餾塔T101進(jìn)料,沒(méi)有按照規(guī)程要求關(guān)閉硝基苯進(jìn)料預(yù)熱器E102加熱蒸汽閥,導(dǎo)致進(jìn)料溫度升高,在15分鐘時(shí)間內(nèi)溫度超過(guò)150量程上限。11時(shí)35分左右,徐某回到控制室發(fā)現(xiàn)超溫,關(guān)閉了硝基苯進(jìn)料預(yù)熱器蒸汽閥,硝基苯初餾塔進(jìn)料溫度開(kāi)始下降至正常值。13時(shí)21分,在組織T101進(jìn)料時(shí),再一次錯(cuò)誤操作,沒(méi)有按照“先冷后熱”的原則進(jìn)行操作,而是先開(kāi)啟進(jìn)料預(yù)熱器的加熱蒸汽閥,7分鐘后,進(jìn)料預(yù)熱器溫度再次超過(guò)150量程上限。13時(shí)34分啟動(dòng)了硝基苯初餾塔進(jìn)料泵向進(jìn)料預(yù)熱器輸送粗硝基苯,當(dāng)溫度較低的26粗硝基苯進(jìn)入超溫的進(jìn)料預(yù)

17、熱器后,由于溫差較大,加之物料急劇氣化,造成預(yù)熱器及進(jìn)料管線法蘭松動(dòng),導(dǎo)致系統(tǒng)密封不嚴(yán),空氣被吸入到系統(tǒng)內(nèi),與T101塔內(nèi)可燃?xì)怏w形成爆炸性氣體混合物,引發(fā)硝基苯初餾塔和硝基苯精餾塔相繼發(fā)生爆炸。二、事故原因1、管理原因:(1)中國(guó)石油天然氣股份有限公司吉林石化分公司及雙苯廠對(duì)安全生產(chǎn)管理重視不夠、對(duì)存在的安全隱患整改不力,安全生產(chǎn)管理制度存在漏洞,勞動(dòng)組織管理存在缺陷。(2)雙苯廠沒(méi)有事故狀態(tài)下防止受污染的“清凈下水”流入松花江的措施,爆炸事故發(fā)生后,未能及時(shí)采取有效措施,防止泄漏出來(lái)的部分物料和循環(huán)水及搶救事故現(xiàn)場(chǎng)消防水與殘余物料的混合物流入松花江。2、人員原因:硝基苯精制崗位外操人員違反

18、操作規(guī)程,在停止粗硝基苯進(jìn)料后,未關(guān)閉預(yù)熱器蒸氣閥門,導(dǎo)致預(yù)熱器內(nèi)物料氣化;恢復(fù)硝基苯精制單元生產(chǎn)時(shí),再次違反操作規(guī)程,先打開(kāi)了預(yù)熱器蒸汽閥門加熱,后啟動(dòng)粗硝基苯進(jìn)料泵進(jìn)料,引起進(jìn)入預(yù)熱器的物料突沸并發(fā)生劇烈振動(dòng),使預(yù)熱器及管線的法蘭松動(dòng)、密封失效,空氣吸入系統(tǒng),由于摩擦、靜電等原因,導(dǎo)致硝基苯精餾塔發(fā)生爆炸,并引發(fā)其它裝置、設(shè)施連續(xù)爆炸。三、事故教訓(xùn)1、編制重大事故應(yīng)急預(yù)案應(yīng)考慮對(duì)環(huán)境影響的時(shí)空范圍。由地域概念,擴(kuò)充到可預(yù)測(cè)的時(shí)間概念。包括可能產(chǎn)生的地下水污染,也應(yīng)當(dāng)充分考慮。2、必須淘汰落后的工藝技術(shù),確保安全生產(chǎn)。由于工人忘記關(guān)閥門形成物料阻塞超溫爆炸。人的失誤是不可避免的,對(duì)于現(xiàn)在的技

19、術(shù)完全可以解決的隱患,可以通過(guò)設(shè)備的本質(zhì)安全,聯(lián)動(dòng)、閉鎖控制系統(tǒng)、防爆裝置,避免由于個(gè)體操作人員的疏忽而發(fā)生的非正常狀態(tài),保證正常平穩(wěn)生產(chǎn)。案例四、重慶市開(kāi)縣氣礦井噴事故2003年12月23日21時(shí)57分,重慶市開(kāi)縣發(fā)生一起井噴特大事故,造成243人死亡(職工2人,當(dāng)?shù)厝罕?41人),直接經(jīng)濟(jì)損失9262.71萬(wàn)元。事發(fā)現(xiàn)場(chǎng)當(dāng)時(shí)空氣中彌漫著像臭雞蛋一樣的硫化氫氣味,事發(fā)地方圓5公里內(nèi)的10萬(wàn)群眾被疏散到安全地帶。事故現(xiàn)場(chǎng)圖片羅家16H井于2003年5月23日開(kāi)鉆,至12月23日鉆進(jìn)至12月23日2時(shí)52分,在僅進(jìn)行了35分鐘泥漿循環(huán) (應(yīng)該一、事故經(jīng)過(guò)r井深4049.48米,因需要更換鉆具決定

20、起鉆r循環(huán)90分鐘)的情況下,就開(kāi)始起鉆作業(yè)。在起鉆作業(yè)中總共提起鉆桿120柱,灌注泥漿38次,但是在操作中沒(méi)有遵守每3柱鉆桿灌滿泥漿1次的規(guī)定及時(shí)灌注泥漿,其中有9次是超過(guò)3柱才進(jìn)行灌漿操作的,最長(zhǎng)達(dá)提升9柱才進(jìn)行灌漿。23日12時(shí),因機(jī)械故障停止起鉆操作,用了4個(gè)多小時(shí)21時(shí)55分,錄井員發(fā)現(xiàn)泥漿溢流,向司鉆報(bào)告發(fā)生井27日11時(shí),羅家16H井壓井成功,持續(xù)約85小時(shí)的井噴r進(jìn)行檢修。在16時(shí)20分檢修結(jié)束后,沒(méi)有下鉆進(jìn)行泥漿充分循環(huán)即繼續(xù)起鉆作業(yè)。r涌,司鉆發(fā)出井噴警報(bào),井隊(duì)采取多種措施未能控制局面。至22時(shí)4分左右,井噴完全失控,高含硫化氫天然氣大量逸出。r失控得到控制。二、事故原因1

21、、管理原因(1)安全生產(chǎn)責(zé)任制不落實(shí)。該井場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)管理不嚴(yán),存在嚴(yán)重的違章指揮,違章作業(yè)問(wèn)題。(2)工程設(shè)計(jì)有缺陷,審查把關(guān)不嚴(yán)。未按照有關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)明井場(chǎng)周圍規(guī)定區(qū)域內(nèi)居民點(diǎn)等重點(diǎn)項(xiàng)目,沒(méi)有進(jìn)行安全評(píng)價(jià)、審查,對(duì)危險(xiǎn)因素缺乏分析論證。(3)未及時(shí)采取放噴管點(diǎn)火,將高濃度硫化氫天然氣焚燒的措施。造成大量硫化氫噴出擴(kuò)散,導(dǎo)致人員中毒傷亡。(4)事故應(yīng)急預(yù)案不完善。井隊(duì)沒(méi)有制訂針對(duì)社會(huì)的“事故應(yīng)急預(yù)案”,沒(méi)有和所在地政府建立“事故應(yīng)急聯(lián)動(dòng)體系”和緊急狀態(tài)聯(lián)系方法,沒(méi)有及時(shí)向所在地政府報(bào)告事故、告知組織群眾疏散的方向、距離和避險(xiǎn)措施,致使地方政府事故應(yīng)急處置工作陷于被動(dòng)。(5)高危作業(yè)企業(yè)沒(méi)有對(duì)社會(huì)進(jìn)

22、行安全告知。2、設(shè)備原因:違章卸下鉆具中防止內(nèi)噴的回壓閥。有關(guān)負(fù)責(zé)人員違反相關(guān)作業(yè)規(guī)定,違章指揮卸掉回壓閥,致使發(fā)生井噴時(shí)鉆桿無(wú)法控制,導(dǎo)致井噴失控3、人員原因(1)起鉆前泥漿循環(huán)時(shí)間嚴(yán)重不足。沒(méi)有按照規(guī)定在起鉆前要進(jìn)行90分鐘泥漿循環(huán),僅35分鐘就起鉆,沒(méi)有將井下氣體和巖石鉆屑全部排出,影響泥漿液柱的密度和密封效果。(2)長(zhǎng)時(shí)間停機(jī)檢修后沒(méi)有下鉆充分循環(huán)泥漿即行起鉆。沒(méi)有排出氣侵泥漿,影響泥漿液柱的密度和密封效果。(3)起鉆過(guò)程中沒(méi)有按規(guī)定灌注泥漿。沒(méi)有遵守每提升3柱鉆桿灌滿泥漿1次的規(guī)定,其中有9次是超過(guò)3柱,最長(zhǎng)達(dá)9柱才進(jìn)行灌漿,造成井下沒(méi)有足夠的泥漿及時(shí)填補(bǔ)鉆具提升后的空間,減小了泥漿

23、柱的密封作用,不足以克服提升鉆具產(chǎn)生的“拉活塞”作用。(4)當(dāng)班人員沒(méi)有認(rèn)真觀察錄井儀,及時(shí)發(fā)現(xiàn)溢流征兆。三、事故教訓(xùn)1、對(duì)于“起鉆前泥漿循環(huán)時(shí)間”及“長(zhǎng)時(shí)間停機(jī)檢修后沒(méi)有下鉆充分循環(huán)泥漿即行起鉆”等操作規(guī)范的需確保有效的落實(shí)。2、建立健全的事故應(yīng)急救援體制。企業(yè)要制訂科學(xué)、完善、切實(shí)可行的事故應(yīng)急預(yù)案,配備防護(hù)急救裝備器材,并認(rèn)真組織演練,不斷檢驗(yàn)完善應(yīng)急預(yù)案。3、修訂完善并嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)安全生產(chǎn)的國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。4、可能造成社會(huì)災(zāi)害的企業(yè)及其下屬單位要開(kāi)展社會(huì)性的宣傳教育,把生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程具有的潛在危險(xiǎn)、可能發(fā)生的事故及危害、應(yīng)急防護(hù)常識(shí)和避險(xiǎn)措施告知社會(huì)大眾,使當(dāng)?shù)厝嗣袢罕娏私饪赡馨l(fā)生的事故

24、的危害后果,掌握應(yīng)急防護(hù)常識(shí)和避險(xiǎn)措施。案例五、美國(guó)羥胺蒸餾裝置爆炸事故1999年2月19日,C公司位于美國(guó)賓夕法尼亞州的一套羥胺( Hydroxylamine)裝置發(fā)生爆炸,造成5人死亡,包括4名C公司的員工及1名臨近工廠的管理人員,并有多人受傷。生產(chǎn)裝置遭受嚴(yán)重破壞(下圖),爆炸還損壞了臨近工業(yè)園區(qū)中的建筑物。(來(lái)源:CSB事故調(diào)查報(bào)告)羥胺爆炸導(dǎo)致建筑物坍塌圖片一、事故經(jīng)過(guò)1999年2月19日,操作人員更換了蒸餾塔的進(jìn)料罐后,在當(dāng)天早上啟動(dòng)蒸餾系統(tǒng),當(dāng)時(shí)進(jìn)料罐內(nèi)液相中的羥胺濃度為57%(質(zhì)量分?jǐn)?shù))。此后罐內(nèi)濃度持續(xù)增加,19時(shí)15分前后,進(jìn)料罐內(nèi)羥胺的濃度達(dá)到了86%(質(zhì)量分?jǐn)?shù))。操作人

25、員憑肉眼觀察來(lái)控制結(jié)晶,于19時(shí)45分停用加料罐,然后用30%(質(zhì)量分?jǐn)?shù))羥胺溶液沖洗進(jìn)料罐內(nèi)形成的羥胺晶體;在20時(shí)14分,發(fā)生了爆炸。二、事故原因1、管理原因:(1)在濃度較高時(shí),羥胺晶體及溶液可能發(fā)生爆炸性的分解,熱源或污染雜質(zhì)促進(jìn)分解,以致爆炸。從蒸餾塔回到進(jìn)料罐內(nèi)的物料中,羥胺濃度較高;而且,在工藝過(guò)程中存在某些促進(jìn)分解的因素,如蒸餾時(shí)的過(guò)度加熱、入工藝系統(tǒng)的雜質(zhì)、循環(huán)泵輸送時(shí)的摩擦等等。當(dāng)羥胺濃度較高時(shí),這些因素可以導(dǎo)致進(jìn)料罐和進(jìn)料管道內(nèi)的羥胺分解,乃至發(fā)生爆炸。(2)本次事故是多個(gè)工藝安全管理要素缺失的結(jié)果。例如,未進(jìn)行工藝危害分析、未編制適當(dāng)?shù)牟僮鞒绦蛞约皢T工缺乏必要的培訓(xùn)等等

26、。此外,沒(méi)有合理應(yīng)用工藝安全信息是導(dǎo)致本次事故的一個(gè)重要因素。(3)工廠只有草圖,沒(méi)有正規(guī)的工藝流程圖和其他圖紙;操作程序也只包含初步的信息,缺乏安全操作相關(guān)的信息和指南。(4)工藝設(shè)計(jì)和操作程序當(dāng)中沒(méi)有充分反映相關(guān)介質(zhì)的物性參數(shù)?!肮に囘^(guò)程中的羥胺濃度超過(guò)80%(質(zhì)量分?jǐn)?shù))時(shí),會(huì)析出羥胺晶體,羥胺晶體不穩(wěn)定并有潛在的爆炸性?!焙筒牧习踩夹g(shù)說(shuō)明書( MSDS)中 “當(dāng)水被蒸發(fā),羥胺濃度超過(guò)70%(質(zhì)量分?jǐn)?shù))時(shí),可能發(fā)生著火和爆炸?!钡戎匾畔⒉](méi)有充分反映到工藝設(shè)計(jì)和操作程序當(dāng)中。以致在實(shí)際工藝生產(chǎn)過(guò)程中,羥胺濃度達(dá)到85 % (質(zhì)量分?jǐn)?shù))超出了70 % (質(zhì)量分?jǐn)?shù)),發(fā)生爆炸。2、人員原因

27、:操作人員憑肉眼觀察來(lái)控制結(jié)晶,采取相應(yīng)操作,用30%(質(zhì)量分?jǐn)?shù))羥胺溶液沖洗進(jìn)料罐內(nèi)形成的羥胺晶體,進(jìn)而發(fā)生了爆炸。三、事故教訓(xùn)如果缺乏必要的、準(zhǔn)確的工藝安全信息(如工藝系統(tǒng)中介質(zhì)的物性參數(shù)、工藝介質(zhì)的化學(xué)反應(yīng)特性、設(shè)備規(guī)格、物料衡算和操作程序等等),就難以進(jìn)行工藝系統(tǒng)的安全設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)安全的生產(chǎn)操作。案例六、長(zhǎng)灘天然氣工廠爆炸事故這是澳大利亞歷史上最嚴(yán)重的工業(yè)事故之一,事故所導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)損失約合人民幣50多億元,特別是事故造成了重大的社會(huì)影響,為此澳大利亞皇家委員會(huì)(Royal Commission)組成專門的事故調(diào)查組對(duì)事故進(jìn)行了徹底調(diào)查。一、事故經(jīng)過(guò)在發(fā)生事故的前一個(gè)晚上,從巴斯海峽往長(zhǎng)灘

28、天然氣加工廠GP1的原料氣進(jìn)料速率加大,原料氣中富含液態(tài)重質(zhì)烴,加上原料氣中的可凝氣成分增加,吸收塔B中的凝液增多,液位過(guò)高。造成吸收塔B凝液液位增高的另一個(gè)原因,是用于控制液位的調(diào)節(jié)閥TRC3B在10多天前已經(jīng)損壞,該調(diào)節(jié)閥用來(lái)提高塔底的溫度,從而降低塔底液位。夜班操作人員打開(kāi)了TRC3B的旁通閥,以控制塔底的液位,但是效果不很理想。由于缺乏必要的溝通,接班班組的操作人員關(guān)閉了該旁通閥,導(dǎo)致情況進(jìn)一步惡化。9月25日8時(shí)19分,脫乙烷塔與飽和油蒸餾塔出現(xiàn)故障,吸收油泵GP1201和GP1202停止運(yùn)轉(zhuǎn),沒(méi)有熱的吸收油再流經(jīng)換熱器GP922和GP905,8時(shí)29分,操作人員嘗試重新啟動(dòng)吸收油泵

29、,但未成功。在此期間,冷的物料仍然繼續(xù)流經(jīng)換熱器GP922和GP905(先是冷的飽和油,后是來(lái)自吸收塔的經(jīng)過(guò)閃蒸的凝液),使得GP922和GP905的溫度降低至零下48,低溫導(dǎo)致?lián)Q熱器GP922的殼體法蘭泄漏。為了診斷工藝故障和便于維修人員緊固換熱器GP922的螺栓以阻漏,10時(shí)30分,操作人員停止了GP1工廠的進(jìn)料,但是沒(méi)有釋放系統(tǒng)的壓力。上午12時(shí)左右,操作人員在現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)換熱器GP905和GP922及與之相連的管道表面結(jié)霜,于是決定重新啟動(dòng)吸收油泵來(lái)暖換熱器(此時(shí),管程零下48的低溫已導(dǎo)致了換熱器 GP905的焊縫脆裂)。在12時(shí)17分,當(dāng)?shù)谝慌_(tái)吸收油泵啟動(dòng)后,溫度為230的熱吸收油進(jìn)入了

30、GP205的殼程,此時(shí)該換熱器的管程溫度為零下48qC。12時(shí)25分,溫度突然驟升形成的熱沖擊使換熱器GP905解體,數(shù)分鐘內(nèi)泄漏了約10t工藝物料,形成了易燃的蒸氣云。幾分鐘后,快速擴(kuò)散的蒸氣云被170m外的加熱爐點(diǎn)燃,燃回到GP905所在的位置,并引起一系列后續(xù)爆炸。工廠內(nèi)一處包含12t儲(chǔ)存物的儲(chǔ)存處著火,使火勢(shì)增強(qiáng),大火蔓延到一個(gè)主要的管道橋架,約10min后,橋架上的許多管道被燒裂,管道內(nèi)的物料又使火勢(shì)加強(qiáng)。在隨后的1.5h內(nèi),隨著管道陸續(xù)被燒裂,出現(xiàn)了三起大的泄漏,有一處管道破裂后形成了火焰高達(dá)100m的大火球。更糟糕的是,很難在事故現(xiàn)場(chǎng)隔離其他可燃物,大火燃燒了兩天后才被撲滅。事故

31、導(dǎo)致2人死亡和8人受傷。受本次事故的影響,其他兩個(gè)天然氣工廠(GP2、 GP3)以及原油穩(wěn)定廠停產(chǎn)了兩周,巴斯海峽(Bass Strait)相關(guān)的氣井也被迫停產(chǎn)。事故發(fā)生后,中斷了維多利亞煉油廠的原油供應(yīng),也切斷了墨爾本地區(qū)和維多利亞大部分地區(qū)的家庭、醫(yī)院、酒店和其他工業(yè)用戶的天然氣供應(yīng),直到10月14日才開(kāi)始恢復(fù)供氣(此期間澳大利亞正處于天然氣需求旺盛的冬季)。工藝設(shè)備的材質(zhì)選擇和加工制造沒(méi)有考慮低溫工況的吸收塔的液位控制設(shè)計(jì)不恰當(dāng)。緊急停車系統(tǒng)的設(shè)計(jì)不合理。工藝系統(tǒng)缺乏足夠的隔離措施,發(fā)生爆炸和著火時(shí),二、事故原因1、管理原因:(1)工廠的工藝系統(tǒng)設(shè)計(jì)存在缺點(diǎn):r要求,也沒(méi)有考慮溫度驟升的

32、影響。rrr沒(méi)有自動(dòng)切斷裝置可以隔離其他可燃物料;盡管可以進(jìn)行手動(dòng)隔離,但是沒(méi)有相關(guān)的操作程序指導(dǎo)操作人員該如何在緊急情況下執(zhí)行隔離操作。(2)過(guò)多的報(bào)警。為了完成生產(chǎn)任務(wù),GP1工廠在“報(bào)警模式”下堅(jiān)持生產(chǎn)。操作人員每天平均需要處理約400起報(bào)警,使得他們對(duì)報(bào)警變得不再敏感,只是有選擇性地對(duì)待那些他們認(rèn)為重要的報(bào)警,對(duì)其他報(bào)警通常不做任何響應(yīng)就確認(rèn)取消。(3)沒(méi)有為工藝裝置進(jìn)行工藝危害分析。一直未落實(shí)對(duì)GP1廠的HAZOP(危險(xiǎn)性與可操作性研究) 工作。所以對(duì)GP1廠的工藝裝置中斷吸收油時(shí)會(huì)導(dǎo)致設(shè)備低溫的冷脆危害以及緊急切斷系統(tǒng)的問(wèn)題就沒(méi)有發(fā)現(xiàn),否則操作人員和生產(chǎn)主管就可以通過(guò)參與危害分析加

33、深對(duì)這些危害的認(rèn)知,并在操作中留意它,來(lái)避免本次事故(4)安全審計(jì)質(zhì)量不高。盡管在事故發(fā)生前的一年內(nèi)對(duì)工廠進(jìn)行過(guò)一次全面的安全審計(jì),但沒(méi)有發(fā)現(xiàn)任何可能導(dǎo)致本次事故的危害,特別是,居然沒(méi)有發(fā)現(xiàn)該工廠從未應(yīng)用 HAZOP方法對(duì)工藝裝置進(jìn)行過(guò)危害分析。(5)匯報(bào)程序?qū)е玛P(guān)鍵信息遺漏。操作人員將操作記錄報(bào)告給主管,主管再報(bào)告給工廠管理層。操作記錄中原本應(yīng)該包括工藝故障等情況,而實(shí)際上它們并不寫在報(bào)告中。在1998年的8月28日,曾發(fā)生過(guò)類似本次事故的情況,沒(méi)有導(dǎo)致嚴(yán)重后果,操作人員未報(bào)告該事件,因此工廠未能從中吸取教訓(xùn)。(6)強(qiáng)調(diào)職業(yè)安全但忽視工藝安全。在化工廠,事故可以分成兩類,一類是高發(fā)生率但后果

34、較輕的事故,如跌落、滑倒摔傷等事故,通常稱之為職業(yè)安全事故(衡量它的主要指標(biāo)一般是誤工傷害的天數(shù)),另一類是發(fā)生率較低但后果非常嚴(yán)重的事故,即工藝安全事故,包括爆炸和火災(zāi)等災(zāi)難性的事故。在事故工廠中,管理層高度強(qiáng)調(diào)減少職業(yè)安全事故,工廠的事故報(bào)告主要是針對(duì)作業(yè)傷害,不包括工藝故障事件和未遂事故的報(bào)告,也不對(duì)它們進(jìn)行調(diào)查;盡管工廠實(shí)現(xiàn)了300萬(wàn)人工時(shí)的無(wú)誤工傷害記錄,但對(duì)于職業(yè)安全的過(guò)度強(qiáng)調(diào),雖然明顯減少了作業(yè)傷害事故,但卻忽視了對(duì)工藝故障可能導(dǎo)致的重大工藝安全事故的預(yù)防。(7)操作人員缺乏必要的培訓(xùn)。工藝裝置的操作人員沒(méi)有接受足夠的培訓(xùn),也缺乏有效的操作程序來(lái)指導(dǎo)他們應(yīng)對(duì)緊急的情況。(8)工廠

35、現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有工藝工程師提供技術(shù)支持。工程師都在墨爾本市內(nèi)辦公,當(dāng)操作人員發(fā)現(xiàn)再沸器GP905及相連管道結(jié)霜這一異常情況時(shí),沒(méi)有人意識(shí)到問(wèn)題的嚴(yán)重性,也沒(méi)有人告誡他們要避免造成低溫設(shè)備的溫度驟升。2、設(shè)備原因:(1)用來(lái)提高塔底的溫度,從而降低塔底液位的調(diào)節(jié)閥TRC3B在10多天前已經(jīng)損壞,沒(méi)有起到提問(wèn)降壓的作用。(2)零下48的低溫導(dǎo)致?lián)Q熱器 GP905的焊縫脆裂,導(dǎo)致工藝物料泄漏產(chǎn)生爆炸。3、人員原因:交接班時(shí)溝通不充分。在班組接班時(shí),前一班組沒(méi)有向接班的班組提供裝置運(yùn)行狀況的詳細(xì)情況,幫助他們掌握裝置當(dāng)前的運(yùn)行狀態(tài)。三、事故教訓(xùn)本次事故的原因是多方面的,多個(gè)工藝安全管理要素的執(zhí)行都存在缺失,例

36、如培訓(xùn)、事故調(diào)查、符合性審計(jì)等等,特別是沒(méi)有采用HAZOP方法對(duì)工藝裝置進(jìn)行危害分析,使得工廠錯(cuò)過(guò)了預(yù)防本次事故的機(jī)會(huì)。針對(duì)本次事故,安德魯對(duì)事故的原因進(jìn)行了非常細(xì)致的分析,下圖為他對(duì)本次事故中各種錯(cuò)綜復(fù)雜的原因的分析匯總。案例七、休斯頓化工區(qū)爆炸事故1989年10月23日,在美國(guó)休斯頓化工區(qū)發(fā)生了一起嚴(yán)重的爆炸和著火事故。事故導(dǎo)致23人死亡(包括2名承包商員工和21名本廠員工)和l30多人受傷?;^(qū)內(nèi)兩套占地面積約65000的聚乙烯裝置被徹底破壞,財(cái)產(chǎn)損失達(dá)到7.5億美元。工廠的生產(chǎn)人員需要將反應(yīng)器和下料管隔離,然后將在10月22日(星期天),一名工廠生產(chǎn)人員完成管。清除了第一條下料管后,

37、并沒(méi)有發(fā)生事故。一、事故經(jīng)過(guò)在發(fā)生事故之前,工廠需要清除堵塞在下料管中的固體聚乙烯顆粒。清除堵塞的作業(yè)任務(wù)由承包商承擔(dān)。根據(jù)工廠的書面程序,在承包商開(kāi)展作業(yè)之前,系統(tǒng)移交給承包商。了三條下料管的維修準(zhǔn)備工作,包括將Demco®球閥置于關(guān)閉位置并斷開(kāi)儀表空氣(通過(guò)儀表空氣可以開(kāi)啟此球閥)。一組承包商的員工開(kāi)始清除反應(yīng)器的下料早上8時(shí),開(kāi)始清除第二條下料管,承包商員工部分拆除了下料管,并努力將堵塞的固體物料從下料管中弄出來(lái),但是固體物料仍然堵塞在離Demco®球閥約300450mm處。在此期間,承包商員工曾離開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)去吃中午飯。吃完中午飯回來(lái)后,繼續(xù)清除下料管中堵塞的固體物料,過(guò)

38、了一會(huì)兒就出現(xiàn)了工藝介質(zhì)泄漏。由于反應(yīng)器內(nèi)的壓力較高,在不足一分鐘的時(shí)間內(nèi),其中的工藝物料幾乎都泄漏了出來(lái),并形成蒸氣云。約在2min后,蒸氣云接觸到著火源并被引燃,發(fā)生首次爆炸。約1015min后,一個(gè)75m3的異丁烷儲(chǔ)罐發(fā)生爆炸,隨后更多的反應(yīng)器發(fā)生了爆炸。二、事故原因1、管理原因:(1)按照工業(yè)的實(shí)踐準(zhǔn)則,在發(fā)生事故的反應(yīng)器下料管處,需要安裝雙閥或有盲板實(shí)現(xiàn)隔離,但是工廠沒(méi)有采用這種設(shè)計(jì),而是依賴特殊的作業(yè)程序來(lái)開(kāi)展維修工作。(2) Demco®球閥的執(zhí)行機(jī)構(gòu)沒(méi)有可以上鎖的裝置,因此無(wú)法實(shí)現(xiàn)“鎖關(guān)”;(3)盡管工廠的操作程序規(guī)定,在維修時(shí)不能將儀表空氣軟管接到閥門上,但是在現(xiàn)場(chǎng)

39、沒(méi)有任何物理限制可以阻止這么做,任何人隨時(shí)都可以將儀表空氣軟管連接起來(lái);(4)儀表空氣氣源管道上的閥門都處于開(kāi)啟位置,只要儀表空氣的軟管連接上球閥,就可以通過(guò)Demco®球閥的執(zhí)行機(jī)構(gòu)開(kāi)啟該球閥。2、設(shè)備原因:儀表空氣軟管對(duì)應(yīng)的兩個(gè)“開(kāi)”和“關(guān)”接頭是一模一樣的,導(dǎo)致Demco®球閥提供儀表空氣的軟管接反了,軟管的連接位置使得Demco®球閥處于“開(kāi)啟”的位置;盡管現(xiàn)場(chǎng)閥門處于“開(kāi)啟”狀態(tài),而在中央控制室,顯示的閥門狀態(tài)卻是“關(guān)閉”,導(dǎo)致泄漏。三、事故教訓(xùn)1、發(fā)生事故的工廠沒(méi)有對(duì)工藝裝置進(jìn)行工藝危害分析,因此沒(méi)有辨別出潛在的工藝危害和可能發(fā)生的設(shè)備故障及人員錯(cuò)誤,

40、也沒(méi)有采取措施來(lái)消除或減少危害。在下料管和反應(yīng)器之間只有一個(gè)Demco ®球閥,沒(méi)有設(shè)置雙閥;閥門執(zhí)行機(jī)構(gòu)與儀表空氣軟管的連接設(shè)計(jì)也不合理。2、在聚乙烯裝置的維修作業(yè)過(guò)程中,沒(méi)有貫徹執(zhí)行管路斷開(kāi)作業(yè)程序,也沒(méi)有落實(shí)上鎖(掛牌)程序;在清除反應(yīng)器下料管時(shí),沒(méi)有嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)許可證制度。3、在反應(yīng)器或周圍關(guān)鍵的地方,沒(méi)有安裝固定式的可燃?xì)怏w監(jiān)測(cè)和報(bào)警系統(tǒng)來(lái)監(jiān)測(cè)烴類的泄漏情況。4、在大量?jī)?chǔ)存烴類物料的下風(fēng)向存在著火源,把存在著火源的設(shè)備帶入危害較大的區(qū)域時(shí),沒(méi)有進(jìn)行可燃?xì)怏w檢測(cè)。5、建筑物與工藝單元之間的距離不符合設(shè)計(jì)規(guī)范,而且設(shè)計(jì)時(shí)沒(méi)有考慮建筑物必要的防火和防爆要求。6、處于工藝裝置下風(fēng)向

41、的建筑物的通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)計(jì)不合理,工藝物料泄漏出來(lái)后,沒(méi)有適當(dāng)?shù)拇胧┓乐顾鼈兺ㄟ^(guò)吸風(fēng)口進(jìn)入建筑物中。7、消防系統(tǒng)缺乏必要的維護(hù),未具備充足的滅火能力:現(xiàn)場(chǎng)有三臺(tái)備用柴油消防水泵,其中一臺(tái)泵已經(jīng)不能正常運(yùn)轉(zhuǎn),另一臺(tái)泵的柴油沒(méi)有加足,在運(yùn)行了一段時(shí)間后不得不停下來(lái)。案例八、PIPER舢曲既海上平臺(tái)沉沒(méi)事故1998年7月6日晚上10時(shí),在英國(guó)蘇格蘭東北部城市阿伯丁( Aberdeen)東北約180km處,海上石油平臺(tái)Piper Alpha發(fā)生了災(zāi)難性的爆炸事故,整個(gè)平臺(tái)沉沒(méi)入北海(North Sea),造成167人死亡。這是海上石油開(kāi)發(fā)領(lǐng)域迄今為止最嚴(yán)重的安全事故。一、事故經(jīng)過(guò)1998年7月6日,Pip

42、er Alpha平臺(tái)上正在進(jìn)行一系列安裝和維修作業(yè)。凝液泵B在運(yùn)行中,泵A處于停機(jī)狀態(tài)并準(zhǔn)備接受維修。有三項(xiàng)針對(duì)泵A的維修任務(wù):(1)該泵已經(jīng)運(yùn)行滿24個(gè)月,需要執(zhí)行定期的預(yù)防性維修;(2)維修泵的連軸器;(3)校驗(yàn)泵出口的安全閥PSV504。為了校驗(yàn)泵A上的安全閥PSV504,兩名承包商員工關(guān)閉了泵的入口閥和出口閥(沒(méi)有安裝盲板),然后將安全閥拆了下來(lái)。6時(shí)50分左右,操作人員完成了交接班,維修主管取消了對(duì)泵A的預(yù)防性維修任務(wù)。到傍晚時(shí)分,承包商員工沒(méi)有完成安全閥PSV504的校驗(yàn),也沒(méi)有將它裝回去,而是在安全閥拆除位置安裝了一塊盲板。約在18時(shí),承包商的作業(yè)主管到控制室注銷作業(yè)許可證,承包

43、商人員暫時(shí)離開(kāi)了現(xiàn)場(chǎng)并準(zhǔn)備第二天將安全閥PSV504復(fù)原。約在21時(shí)50分,運(yùn)行中的B泵突然出現(xiàn)故障并停止運(yùn)轉(zhuǎn),生產(chǎn)主管和操作員曾嘗試重新啟動(dòng)該泵,但沒(méi)有成功。如果凝液泵停止運(yùn)轉(zhuǎn),凝液就會(huì)在閃蒸罐內(nèi)聚集,氣體裝置可能被迫在0.5h內(nèi)停產(chǎn),甚至有可能進(jìn)一步導(dǎo)致油井停產(chǎn)。生產(chǎn)主管和維修主管互相商量后,決定啟動(dòng)備用凝液泵A。生產(chǎn)主管簽發(fā)了一張作業(yè)許可證,在維修主管組織電氣操作員完成了一些準(zhǔn)備工作后,生產(chǎn)主管與操作人員便嘗試啟動(dòng)備用泵A。約21時(shí)55分,控制室內(nèi)的信號(hào)顯示兩臺(tái)離心壓縮機(jī)出現(xiàn)停車,隨即收到離心壓縮機(jī)氣體低流量報(bào)警、第三臺(tái)離心壓縮機(jī)停車的信號(hào)和其他一系列報(bào)警,操作人員還沒(méi)有來(lái)得及處理這些報(bào)

44、警,爆炸就發(fā)生了。事故導(dǎo)致整個(gè)平臺(tái)沉沒(méi)入北海(North Sea),造成167人死亡。二、事故原因1、管理原因:(1)任務(wù)及許可證取消工作隨意,沒(méi)有確認(rèn)制度。(2)管道打開(kāi)作業(yè)的隔離措施的落實(shí)情況沒(méi)有確認(rèn)。(3)沒(méi)有完善的交接班流程及內(nèi)容,交接班信息傳達(dá)不充分。(4)由于缺乏應(yīng)急反應(yīng)培訓(xùn),在事故發(fā)生后,現(xiàn)場(chǎng)人員不知道該怎么做,沒(méi)有進(jìn)行有組織的人員疏散,許多人因?yàn)槲藷煻滤?。?)缺乏有組織的人員疏散,救援工作沒(méi)有湊效,造成大量人員死亡。2、設(shè)備原因:在啟動(dòng)凝液泵A時(shí),凝液從泵A出口管上的安壘閥拆除處泄漏了出來(lái),并引起爆炸。3、人員原因:備用泵A處于維修狀態(tài)且安全閥PSV504未復(fù)原安裝等信息

45、,在沒(méi)有現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)的情況下就取消作業(yè)票,同時(shí)在交接班時(shí)沒(méi)有得到有效的交接。三、事故教訓(xùn)1、作業(yè)許可證方面:建立完善的作業(yè)許可證流程制度,避免經(jīng)過(guò)培訓(xùn)直接操作,未至現(xiàn)場(chǎng)檢查直接開(kāi)票、注銷等業(yè)務(wù)操作。2、交接班工作交接方面:建立完善的交接班流程及內(nèi)容,避免應(yīng)交接班信息傳達(dá)不充分導(dǎo)致類似事故發(fā)生。3、工藝危害分析方面:平臺(tái)上氣體提升管過(guò)分靠近生活區(qū)域,生活區(qū)域可能暴露于火災(zāi)事故中。根據(jù)事故調(diào)查報(bào)告,如果在危害分析時(shí)考慮到因此帶來(lái)的危害,并合理設(shè)計(jì)消防系統(tǒng)。假如消防系統(tǒng)和噴淋系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn),可能將氣體提升管的破裂時(shí)間推遲13h,為救援和人員撤離贏得寶貴的時(shí)間。4、機(jī)械完整性方面:存在兩個(gè)問(wèn)題,一是消防水系

46、統(tǒng)存在腐蝕卻未及時(shí)修復(fù);一是將柴油消防水泵設(shè)置在于蒯空制狀態(tài)。當(dāng)時(shí),在平臺(tái)附近有潛水作業(yè)時(shí)就將柴油消防水泵置于手動(dòng)控制狀態(tài),在夏季,該泵約有50%的時(shí)間處于手動(dòng)控制狀態(tài)。這種做法使得在事故發(fā)生時(shí)不能啟動(dòng)柴油消防水泵,否則可以減輕事故的后果并贏得應(yīng)急反應(yīng)的時(shí)間。5、應(yīng)急反應(yīng)方面:在首次爆炸發(fā)生后,沒(méi)有進(jìn)行有組織的人員疏散。調(diào)查發(fā)現(xiàn),平臺(tái)上的工作人員沒(méi)有接受必要的應(yīng)急反應(yīng)培訓(xùn),管理人員也沒(méi)有接受應(yīng)對(duì)危機(jī)的相關(guān)培訓(xùn)。本來(lái)要求每周進(jìn)行一次疏散演習(xí),但沒(méi)有執(zhí)行。而且在事故發(fā)生之前的三年中,都沒(méi)有舉行過(guò)整體應(yīng)急反應(yīng)演練此外,當(dāng)Piper Alpha發(fā)生爆炸后,其他平臺(tái)認(rèn)為Piper Alpha平臺(tái)沒(méi)有太大

47、的問(wèn)題,仍然繼箋向它輸送產(chǎn)品達(dá)一個(gè)多小時(shí),相當(dāng)于為Piper Alpha平臺(tái)的著火燃燒補(bǔ)充了燃料,惡化了事故的后果。如果當(dāng)時(shí)的應(yīng)急反應(yīng)得當(dāng),應(yīng)該可以挽救更多人的生命。案例九、英國(guó)邦斯菲爾德油庫(kù)爆炸火災(zāi)事故2005年12月11日英國(guó)邦斯菲爾德油庫(kù)發(fā)生的爆炸火災(zāi)事故,為歐洲迄今為止最大的爆炸火災(zāi)事故,共燒毀大型儲(chǔ)油罐20余座, 受傷43人,無(wú)人員死亡,直接經(jīng)濟(jì)損失2.5億英鎊。一、事故經(jīng)過(guò)2005年12月10日19時(shí),英國(guó)邦斯菲爾德油庫(kù)HOSL西部區(qū)域A罐區(qū)的912號(hào)儲(chǔ)罐開(kāi)始接收來(lái)自T/K管線的無(wú)鉛汽油,油料的輸送流量為550 m3/h(該流量在允許范圍以內(nèi))。12月11日凌晨(零時(shí)),912號(hào)儲(chǔ)

48、罐停止收油,工作人員對(duì)該儲(chǔ)罐進(jìn)行了檢查,檢查過(guò)程大約在11日凌晨1時(shí)30分結(jié)束,此時(shí)尚未發(fā)現(xiàn)異?,F(xiàn)象。從12月11日凌晨3時(shí)開(kāi)始,912號(hào)儲(chǔ)罐的液位計(jì)停止變化,此時(shí)該儲(chǔ)罐繼續(xù)接收流量為550 m3/h的無(wú)鉛汽油。912號(hào)儲(chǔ)罐在12月11日5時(shí)20分已經(jīng)完全裝滿。由于該儲(chǔ)罐的保護(hù)系統(tǒng)在儲(chǔ)罐液位達(dá)到所設(shè)置的最高液位時(shí),未能自動(dòng)啟動(dòng)以切斷進(jìn)油閥門,因此T/K管線繼續(xù)向儲(chǔ)罐輸送油料,導(dǎo)致油料從罐頂不斷溢出,儲(chǔ)罐周圍迅速形成油料蒸氣云。一輛運(yùn)送油品的油罐車經(jīng)過(guò)邦斯菲爾德油庫(kù)時(shí),汽車排氣管噴出的火花引燃了外溢油品形成的蒸氣云引起爆炸、燃燒。6時(shí)01分,發(fā)生了第一次爆炸,緊接著更多爆炸發(fā)生。爆炸引起大火,超

49、過(guò)20 個(gè)儲(chǔ)油罐陷入火海。爆炸造成40 多人受傷,但無(wú)人死亡,現(xiàn)場(chǎng)附近的商業(yè)和民用財(cái)產(chǎn)遭到很大破壞。6時(shí)10分,消防人員到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)。大火持續(xù)燃燒了3天,破壞了絕大部分現(xiàn)場(chǎng)設(shè)施,并向空中釋放出大團(tuán)的黑色煙霧(圖1)。12 月13 日晚上,除2個(gè)儲(chǔ)油罐外,其余的大火全部被撲滅。受損油罐見(jiàn)圖2。二、事故原因1、管理原因:(1)對(duì)于某些處于非正常工作狀態(tài)設(shè)備的檢查不及時(shí),響應(yīng)遲鈍,諸如儲(chǔ)罐入口的自動(dòng)切斷閥和管線入口的控制閥等。(2)儲(chǔ)罐的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)(如罐頂?shù)脑O(shè)計(jì))不盡合理,這在一定程度上加劇了油料蒸氣云形成的可能性。(3)罐區(qū)應(yīng)急設(shè)施(如消防泵房等)的選址和保護(hù)措施不合理。2、設(shè)備原因:(1)912號(hào)儲(chǔ)罐

50、的自動(dòng)測(cè)量系統(tǒng)(ATG)失靈,儲(chǔ)罐裝滿時(shí),液位計(jì)停止在儲(chǔ)罐的2/3液位處, ATG報(bào)警系統(tǒng)沒(méi)能啟動(dòng),儲(chǔ)罐獨(dú)立的高高液位開(kāi)關(guān)也未能自動(dòng)開(kāi)啟切斷儲(chǔ)罐的進(jìn)油閥門,致使油料從罐頂溢出,從罐頂泄漏的油料外溢,油料揮發(fā),形成蒸氣云,遇明火發(fā)生爆炸、起火。(2)邦斯菲爾德油庫(kù)的三級(jí)設(shè)防沒(méi)發(fā)生作用。由于一級(jí)設(shè)防的缺陷使外溢的油料瀑布狀傾瀉,加速了蒸氣云的形成,二級(jí)和三級(jí)設(shè)防主要是用于保護(hù)環(huán)境的,但由于泄漏的油料形成大面積池火,高溫破壞了防火堤,致使防火堤圍墻倒塌和斷裂,同時(shí)殃及了第三級(jí)設(shè)防,大量的油料和消防泡沫流出庫(kù)區(qū)。(3)部分儲(chǔ)罐和管道系統(tǒng)的電子監(jiān)控器以及相關(guān)的報(bào)警設(shè)備處在非正常工作狀態(tài)。(4)儲(chǔ)罐和管道

51、系統(tǒng)附近的可燃?xì)怏w檢測(cè)儀器不靈敏。三、事故教訓(xùn)1、加強(qiáng)巡檢,嚴(yán)格控制火源,提高設(shè)備、儀表的安全可靠性。2、此次邦斯菲爾德油庫(kù)事故除設(shè)計(jì)和操作的原因外,油庫(kù)選址存在安全隱患也是教訓(xùn)之一。邦斯菲爾德油庫(kù)周圍有大量的商業(yè)活動(dòng)和居民生活,這使油庫(kù)的安全生產(chǎn)存在巨大風(fēng)險(xiǎn)。如何對(duì)待油庫(kù)周圍地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展是各方需要考慮的基本問(wèn)題。3、英國(guó)健康安全署(HSE)在過(guò)去審批過(guò)程中,對(duì)油庫(kù)選址與周圍發(fā)展問(wèn)題考慮不夠,只考慮儲(chǔ)罐油料泄漏在防火堤內(nèi)形成池火,未充分考慮油料蒸氣云爆炸的潛在危害性;只對(duì)汽車罐車裝卸站臺(tái)可能發(fā)生油料蒸氣云爆炸的風(fēng)險(xiǎn)在應(yīng)急預(yù)案中作了相應(yīng)的準(zhǔn)備。邦斯菲爾德油庫(kù)事故提示我們應(yīng)對(duì)油庫(kù)罐區(qū)和選址的安全評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行新的修改。4、另外邦斯菲爾德油庫(kù)事故之前,英國(guó)健康安全署(HSE)將大多數(shù)土地規(guī)劃的重點(diǎn)放在符合規(guī)劃要求的某項(xiàng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展上(如邦斯菲爾德油庫(kù)),而未對(duì)其它事項(xiàng)作充分考慮。因此,將來(lái)在做油庫(kù)土地使用規(guī)劃時(shí),應(yīng)對(duì)可能受油庫(kù)重大事故影響因素都考慮進(jìn)去(包括人口因素)。案例十、重慶天原化工“4.16”氯氣泄漏爆炸事故位于重慶市江北區(qū)的重慶天原化工總廠2004年4月15日晚發(fā)生氯氣泄漏,并引發(fā)爆炸。事故造成人員傷亡,更有十五萬(wàn)人被

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