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文檔簡(jiǎn)介

1、文豐一鐵廠節(jié)能新技術(shù)的應(yīng)用【摘要】 介紹我公司一鐵廠在高爐生產(chǎn)中采用的新核技術(shù)如:TRT、出鐵場(chǎng)除塵出風(fēng)機(jī)變頻器應(yīng)用的系統(tǒng)。這些技術(shù)的成功應(yīng)用將有助于新技術(shù)的推廣使用,推動(dòng)煉鐵技術(shù)的不斷發(fā)展和創(chuàng)新,促進(jìn)了節(jié)能減排工作的深入開展?!娟P(guān)鍵詞 】煉鐵高爐節(jié)能舉措新技術(shù)應(yīng)用1. 概述文豐鋼鐵一鐵廠現(xiàn)有33高爐。長(zhǎng)期以來在新建和大修高爐上采用新工藝新2 座 460 m高爐和 1 座 550m技術(shù)的同時(shí),通過加強(qiáng)內(nèi)部管理,增加對(duì)煉鐵系統(tǒng)技改項(xiàng)目的投入,優(yōu)化高爐操作,積極開展節(jié)能減排,做到合理利用資源,促進(jìn)煉鐵節(jié)能減排工作進(jìn)一步發(fā)展,實(shí)現(xiàn)了節(jié)能和資源的循環(huán)利用。煉鐵系統(tǒng)在節(jié)能方面采取的措施,取得了較好的經(jīng)濟(jì)

2、效益。2. 采用輪法爐渣?;b置2005 年 1 月一鐵廠在新建的 550m3 高爐時(shí)由于考慮占地原因,采用了輪法爐渣?;b置,取代了沉淀池法處理工藝,這種渣處理工藝特點(diǎn)是占地面積小,節(jié)水節(jié)電、操作安全,成品渣含水率低運(yùn)作維護(hù)費(fèi)用低,環(huán)境保護(hù)好等。成品渣靠汽車運(yùn)輸。這種新工藝處理的爐渣含水率低于 10%,既降低了噸渣水耗,也減少了汽車轉(zhuǎn)動(dòng)過程中漏水對(duì)環(huán)境的影響。3. 采用煤氣發(fā)電( TRT)技術(shù)高爐煤氣必須加以合理利用,這時(shí)企業(yè)的節(jié)能工作意義重大,通過采用高爐煤氣發(fā)電,緩解了供電不足和降低了電費(fèi)支出。 TRT 是透平膨脹機(jī)將損耗在調(diào)壓閥組上高爐煤氣的壓力能和潛熱能轉(zhuǎn)換成機(jī)械能,再通過發(fā)電機(jī)將機(jī)

3、械能變成電能輸送給電網(wǎng),同時(shí)改善了頂壓調(diào)節(jié)品質(zhì),有利于高爐操作并減少了噪音污染。3.1TRT工藝流程高爐荒煤氣得力除塵器布袋除塵器凈煤氣支管TRT裝置插信用極閥凈煤總管。3.2TRT裝置工藝流程:凈煤氣支管電動(dòng)力三偏心金屬硬密封蝶閥電動(dòng)插極閥緊急快速切斷閥煤氣透平發(fā)電機(jī)電動(dòng)插極閥電動(dòng)三偏心金屬硬密封蝶閥凈煤氣管3.3運(yùn)行效果高爐 TRT自并網(wǎng)發(fā)電,取得了良好的運(yùn)行結(jié)果,正常生產(chǎn)時(shí)每天可發(fā)電10 萬 kw/h ,為企業(yè)帶來了很大的經(jīng)濟(jì)效益,4. 采用節(jié)能新工藝、新技術(shù)4.1提高噴煤比節(jié)焦降耗針對(duì)高爐強(qiáng)化冶煉條件的變化,煉鐵廠積極探索強(qiáng)化冶煉與爐況穩(wěn)定順行的有效途徑,較地的解決高爐強(qiáng)化與穩(wěn)定的矛盾

4、,進(jìn)一步改善煤氣利用,改善富氧條件挖掘風(fēng)溫潛力,提高低硅冶煉水平。焦比降到目前的 370 公斤左右。煤比目前達(dá)到160 公斤左右。4.2采用合理的上、下部調(diào)劑,提高煤氣利用率維持高爐穩(wěn)定順行,運(yùn)用上、下部調(diào)劑手段改善煤氣分布在高強(qiáng)度,冶煉條件下,不同容積的高爐都探索出合適順行和改善煤氣利用,結(jié)合高風(fēng)溫,富氧大噴吹操作手段強(qiáng)化冶煉,實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗,促進(jìn)高爐順行高產(chǎn)。4.3進(jìn)行低硅鐵冶煉在設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)好,原燃料成份穩(wěn)定,保證渣鐵熱量充沛流動(dòng)性好的前提下,適當(dāng)降低生鐵含硅量在0.45%以下進(jìn)行低硅鐵冶煉,產(chǎn)生良好的節(jié)能效果。4.4高壓操作取得成效高爐高壓操作可以實(shí)現(xiàn)強(qiáng)化高爐冶煉,提高產(chǎn)量,降低焦比的效

5、果。一般高爐頂壓提高0.01Mpa,可增加風(fēng)量 3%,提高冶煉強(qiáng)度 3%,在焦比不變條件下增產(chǎn) 2%-3%,高壓操作還有利于冶煉低硅鐵, 目前 460m3 高爐和 550m3 高爐的頂壓都不低于 140 Mpa,穩(wěn)定了煤氣流,滿足余壓發(fā)電( TRT)技術(shù)要求。5. 增設(shè)環(huán)保設(shè)備,提高環(huán)保完好率239先后增加了出鐵場(chǎng)除塵,槽上、槽下除塵,原料中轉(zhuǎn)站除塵。使煉鐵廠從原料上料到高爐出鐵生產(chǎn)流程中的揚(yáng)塵點(diǎn)得到全面控制。減少生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的污染物,原料粉塵及出鐵場(chǎng)的黃煙排放。同時(shí)加強(qiáng)除塵器缷灰的管理,使用加濕機(jī)及密封,減少了二次揚(yáng)塵,實(shí)現(xiàn)節(jié)能資源節(jié)約利用和清潔生產(chǎn)。5.1三座高爐出鐵場(chǎng)除塵風(fēng)機(jī)使用變頻器

6、。5.2高壓變頻器應(yīng)用的意義5.2.1節(jié)能。5.2.1.1由設(shè)備設(shè)計(jì)余量而導(dǎo)致“大馬拉小車”現(xiàn)象,因電動(dòng)機(jī)定速旋轉(zhuǎn)不可調(diào)節(jié),這樣運(yùn)行自然浪費(fèi)很大,而變頻調(diào)速徹底解決了這一問題。5.2.1.2由負(fù)載擋板或閥門調(diào)節(jié)導(dǎo)致的大量節(jié)流損失,變頻后不再存在。5.2.1.3某些工況負(fù)載需頻繁調(diào)節(jié),而擋板調(diào)節(jié)線性太差,跟不上工況變化速度,故能耗很高,而變調(diào)節(jié)響應(yīng)極快,基本與工況變化同步。5.2.1.4功率因數(shù)由變頻前0.85 左右提高到0.95 以上,減少了線損。5.2.2 由于高壓變頻器卓越的軟啟動(dòng)、停止功能,大大降低了啟動(dòng)中沖擊電流對(duì)電動(dòng)機(jī)和電網(wǎng)的沖擊,有效減少了電機(jī)故障,從而大大延長(zhǎng)了電機(jī)的檢修周期和使

7、用壽命,同時(shí)還有效避免了沖擊負(fù)荷對(duì)電網(wǎng)的不利影響。5.2.3 由于高壓變頻器輸入功率因數(shù)在 95%以上,不僅無需功率補(bǔ)償,還可提高電網(wǎng)的功率因數(shù),減少了超無功損失。5.2.4 變頻調(diào)節(jié)后,不需要不需要再手動(dòng)調(diào)節(jié),可延長(zhǎng)負(fù)載以及進(jìn)出口閥門的使用壽命,減少檢修維護(hù)費(fèi)用。5.2.5由于高壓變頻器特有的平滑調(diào)節(jié)電機(jī)負(fù)載的轉(zhuǎn)速,從而減少了負(fù)載及電機(jī)的機(jī)械磨損,同時(shí)降低了軸承、軸瓦的溫度。5.3高壓變頻器工作原理5.3.1主電路SH-HVF高壓變頻器通過將多個(gè)低壓功率單元的輸出疊加起來得到中、高電壓。 低壓功率單元是改進(jìn)后的標(biāo)準(zhǔn)低壓 PWM電機(jī)變頻器。電機(jī)的每相三個(gè)功率單元串聯(lián)進(jìn)行驅(qū)動(dòng),串聯(lián)方式采用星型接

8、法,中性線浮空。每個(gè)單元由一個(gè)隔離變壓器的隔離次級(jí)繞組供電。為功率單元提供電源的變壓器次級(jí)繞組在繞制時(shí)相互之間有一定的相位差,這樣消除了大部分由獨(dú)立功率引起的諧波電流,所以初級(jí)電流近似為正弦波,因而功率因數(shù)能保持較高滿載時(shí)典型為90%以上。5.3.2單元控制方式由 630VAC次級(jí)供電的三相二極管整流器將直流電容器組充電至約900VDC,該直流電壓提供給由IGBT組成的單相H 形橋式逆變電路。在任意時(shí)刻,每個(gè)單元僅有三種可能的輸出電壓,一種是+900V,一種是 900V,另一種是OV。每相 3 個(gè)功率單元,可提供七種不同的相電壓。每相5 個(gè)功率單元可提供11 種不同的電壓等級(jí),可提供許多不同電

9、壓等級(jí)的能力使得變頻器能產(chǎn)生非常接近正弦波的輸出波形。5.4應(yīng)用效果5.4.1我廠具體在三座高爐出鐵場(chǎng)除塵風(fēng)機(jī)上應(yīng)用變頻器數(shù)據(jù)。5.4.2 1#高爐出鐵場(chǎng)除塵風(fēng)機(jī)電動(dòng)機(jī): YKK5004-6, 560KW于 2009 年 2 月改造投用變頻器,改造前、后的耗電量對(duì)比,日平均節(jié)約電量5000KW/h。5.4.3 2#高爐出鐵場(chǎng)除塵風(fēng)機(jī)電動(dòng)機(jī) YKK-6303-5 , 1000KW于 2009 年 10 月份改造投用變頻器,改造前、后的耗電量對(duì)比,日平均節(jié)約電量2000 KW/h 。注:因此除塵抽風(fēng)機(jī)未改造前是利用液力調(diào)節(jié)偶合器調(diào)速,所以節(jié)電量不是太多。5.4.4 3#高爐出鐵場(chǎng)除塵風(fēng)機(jī)電動(dòng)機(jī) YKK-5604-8 , 710KW于 2009 年 5 月份改造投用變頻器,經(jīng)改造前、后的耗電量對(duì)比,日平均節(jié)約電量7000KW/h。6. 結(jié)語多年來,我公司改進(jìn)并完善了部分落后工藝,在正常條件下,高爐生產(chǎn)運(yùn)行狀況良好,利用系數(shù)最高達(dá)到 4.1t/(m3.d)以上。煤比180 公斤以上,焦比降到490 公斤以下。通過實(shí)踐表明,新技術(shù)的應(yīng)用是安240

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