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文檔簡介

1、印度博帕爾農(nóng)藥廠異氰酸甲酯毒氣泄漏事故分析一、事故概況及經(jīng)過1984年12月4日美國聯(lián)合碳化物公司在印度博帕爾(Bhopal,Indian)的農(nóng)藥廠發(fā)生異氰酸甲酯(CH3NCO,簡稱MIC)毒氣泄漏事故,造成12.5萬人中毒,6495人死亡、20萬人受傷,5萬多人終身受害的讓世界震驚的重大事故。MIC是生產(chǎn)氨基甲酸酯類殺蟲劑的中間體。甲氨基甲酸萘酯是一種殺蟲劑。MIC極不穩(wěn)定,需要在低溫下貯存。博帕爾的MIC貯存在兩個地下冷凍貯槽中,第三個貯槽貯存不合格的MIC。博帕爾的聯(lián)合碳化物印度有限公司(UCIL)建設(shè)過程正處于城市的快速發(fā)展時期,80年代因為對殺蟲劑的需求減少,UCIL裝置關(guān)閉。三個M

2、IC貯槽的進料是用帶氮氣夾套的不銹鋼管從精制塔送來,并用普通管道將其送到甲氨基甲酸萘酯反應(yīng)器,在反應(yīng)器上裝有安全閥。不合格的MIC循環(huán)至貯槽,含MIC的廢物送至放空氣體洗滌器(VGS)被中和。每個MIC貯槽都有溫度和壓力顯示儀表,以及液位指示和報警,如圖7-1。MIC貯槽上裝有固定的水監(jiān)視器和致冷單元。當VGS中有大量釋放時可使用燃燒系統(tǒng),VGS和燃燒系統(tǒng)的排放高度為1520m。1984年6月不再使用貯槽的致冷系統(tǒng),而且把致冷劑放出。1984年12月停止生產(chǎn)MIC,而且裁員50 95。 1984年12月2日,第二班負責(zé)人命令MIC裝置的操作工用水清洗管道。在操作前應(yīng)該進行隔離,但被忽略了;而且

3、幾天前剛進行了檢修,加上其他可能性,沖洗水進入了其中一個貯槽。23時貯槽的壓力在正常范圍,23時30分操作工發(fā)現(xiàn)MIc和污水從MIc貯槽的下游管道流出,O時15分貯槽的壓力升至20684kP孫(30 psi),幾分鐘后達到37921kPa(55 psi),即最高極限;當操作工走近貯槽時,他聽到了隆隆聲并且感受到貯槽的熱輻射;在控制室操作工試圖啟動vGS系統(tǒng),并通知總指揮;當總指揮到來時命令將裝置關(guān)閉;水噴淋系統(tǒng)已打開但只能達到15m的高度,MIC的排放高度為33m。他們還試圖啟動致冷系統(tǒng),但是因為沒有致冷劑而告失敗。至此,開始向社區(qū)發(fā)出了毒氣報警,但幾分鐘后報警聲停止,只能用汽笛向UCIL的工

4、人發(fā)出警報。據(jù)稱開始時汽笛引起誤會,人們以為是裝置發(fā)生了火災(zāi)而且準備參加滅火;而UCIL的工人則錯誤地順著毒氣云的方向逃生。 安全閥一直開了兩個小時,氣、液、固三相以超過200攝氏度的溫度、1241.06kPa(180 psi)的壓力釋放到空氣中。因為博帕爾城市發(fā)展很快,人口多,短時間內(nèi)無法完全疏散;加上貧民區(qū)已建到UCIL的圍墻下面,簡陋的屋子一點也起不到保護作用;城市的基礎(chǔ)設(shè)施(如醫(yī)院等)已無法應(yīng)付這么巨大的災(zāi)難,僅有的兩所醫(yī)院其設(shè)施只能容納千余人,而中毒人數(shù)是其10倍。二、事故原因(三方報告)第一方:美國聯(lián)碳公司發(fā)表了印度博帕爾農(nóng)藥廠毒氣泄漏(MIC)事故原因的調(diào)查報告。調(diào)查表明,該事故

5、是由于120240加侖水進入異氰酸甲脂(MIC)貯罐引起放熱反應(yīng),致使壓力升高,防爆膜破裂而造成的。另外還查明,由于貯罐內(nèi)含有大量氯仿(氯仿是MIC制造初期作為反應(yīng)抑制劑加入的),氯仿分解產(chǎn)生氯離子,使貯罐(材質(zhì)為304不銹鋼)發(fā)生腐蝕,而產(chǎn)生游離鐵離子,在鐵離子催化作用下又加速了反應(yīng)的進行。由于放熱反應(yīng)持續(xù)進行,貯罐內(nèi)溫度急劇升高,致使壓力很快達40磅平方英寸以上,防爆膜破裂,安全閥打開,漏出大量MIC。漏出的MIC噴向氫氧化鈉洗滌器,因該洗滌器能力太小,不可能將MIC全部中和。最后的安全防線是燃燒塔,但結(jié)果燃燒塔也未發(fā)揮作用。還有一點也是非常重要的,該MIC貯罐現(xiàn)有一套冷卻系統(tǒng),以便貯罐內(nèi)

6、MIC始終保持在O5左右,但調(diào)查表明,該冷卻系統(tǒng)從1984年6月起就已停止運轉(zhuǎn)。這樣,沒有有效的冷卻系統(tǒng),不可能控制急劇產(chǎn)生的大量MIC氣體。關(guān)于水的進入問題還未徹底查清,可能是由于操作人員為了用氮氣使貯罐壓力保持正常,而在開啟氮氣時誤開了水管而造成的。第二方:印度對博帕爾事故進行了調(diào)查調(diào)查結(jié)果認為聯(lián)碳公司在預(yù)防有害氣體泄漏的措施上存在嚴重問題:(1)1984年12月2日,為進行維修,關(guān)閉了設(shè)在排氣管出口處的火炬裝置。(2)排氣洗滌器和通水軟管沒有及時投入運行。(3)缺乏預(yù)防事故的計劃,對應(yīng)付緊急事態(tài)毫無訓(xùn)練。(4)未向居民發(fā)出警報。(5)警報與操作采用手動方式,而不是通過計算機進行控制。(6

7、)安全裝置的能力與緊急狀態(tài)所預(yù)計的氣體流量不相適應(yīng),在設(shè)計上存在著缺點和矛盾。(7)冷凍系統(tǒng)呈閉止狀態(tài),不能滿足低溫貯存條件,使MIC氣化后不能液化。(8)對貯罐內(nèi)貯存的具有潛在危險物質(zhì)的相關(guān)特性不十分了解,而且所得到的信息不可靠。(9)未裝備在任何場合都能正確工作的氣體泄漏早期預(yù)防系統(tǒng)等。第三方:災(zāi)后,紐約時報社組成了調(diào)查小組(較為中立)對事故原因進行了長達7個星期的調(diào)查,調(diào)查結(jié)果認為:這次災(zāi)難是由于操作失誤、設(shè)計欠缺、維修失靈和忽視培訓(xùn)而導(dǎo)致的。調(diào)查指出至少有10處違反了總公司和印度公司的生產(chǎn)操作規(guī)程。(1)存在嚴重的事故隱患。調(diào)查認為,公司對這次事故既沒有技術(shù)上也沒有思想上的準備。198

8、2年,美國總公司對博帕爾工廠的安全問題曾進行一次檢查,并提交了一份批評報告。指出“此工廠具有發(fā)生嚴重事故的隱患,如一旦發(fā)生問題,后果將不堪設(shè)想”,并勸告廠方為防止泄漏應(yīng)安裝1臺強力噴水裝置以代替現(xiàn)在的裝置,可這一建議未被采納。另一安全裝置氣體洗滌塔(中和塔),其最大設(shè)計處理能力僅為這次泄漏量的四分之一,根本不足以處理這次事故。第三個安全裝置點火塔(用以燃燒泄漏的氣體),即使沒有壓力存在,也只能處理這次泄漏氣體量的四分之一。點火塔在事故發(fā)生時,根本沒有起作用。(2)違反操作埋下導(dǎo)火線。據(jù)調(diào)查,存在下列違章操作:12月2日23點30分,一工人發(fā)現(xiàn)異氰酸甲酯開始泄漏,一位工頭認為是水漏,過了幾分鐘才

9、決定處理它,幾小時后貯罐內(nèi)發(fā)生強烈反應(yīng)。事故前幾個月,由于工廠電源緊張,為了解決這一矛盾,總管和美國聯(lián)碳總部商議后(但總部發(fā)言人指出沒有和他們商議)關(guān)閉了設(shè)計用來冷卻異氰酸甲酯以防止化學(xué)反應(yīng)的冷卻裝置,其中冷卻劑氟里昂被抽出,用到工廠其它地方。規(guī)章規(guī)定:“為保持貯罐正常循環(huán),冷卻裝置不斷處于運轉(zhuǎn)狀態(tài)。”事故前2小時;一位受過訓(xùn)練,但不了解工廠操作規(guī)程的工人,奉一新工頭命令,沖洗一根和貯罐連接、但沒有完全和罐內(nèi)密封的管道,這是規(guī)章所禁止的。三臺主要安全裝置(噴水裝置、點火裝置、洗滌塔),其中1臺在幾天前失靈,另2臺已幾周沒有維修。異氰酸甲酯工段值班工頭Qureshi說,工廠中的儀器是靠不住的,由

10、于這一原因,他疏忽了開始的警告。在3只貯罐中,其中有一只在1小時內(nèi)壓力上升了五倍。博帕爾工廠沒有先進的計算機系統(tǒng)來監(jiān)測貯罐,并迅速警告泄漏發(fā)生。廠里主要依賴于工人的眼睛是否流淚來覺察是否泄漏。另外這幾乎沒有自動化設(shè)備的工廠,異氰酸甲酯已從1983年縮減了12名操作工,只剩下6人。沒有火災(zāi)警告裝置。事故發(fā)生那天晚上的警報,類似平時訓(xùn)練時的警笛聲,這類噪聲每周有20次。(3)掉以輕心釀成大禍。12月2日晚上,工人沒有去了解系統(tǒng)中壓力變化情況.23時,一值班者操作工Suman Dey在操作房看到罐內(nèi)壓力是10磅平方英寸,為正常的5倍,但沒有引起他的重視。23:30分,異氰酸甲酯工段的工人,在離控制室

11、的100英尺(305米)處,感受到泄漏,眼睛開始流淚。一操作工發(fā)現(xiàn)50英尺處有液滴,并有淡黃色氣體;23:45他去控制室告訴工頭Qureshi異氰酸甲酯泄漏之事,過了一會兒,Qureshi才發(fā)現(xiàn)泄漏。但至O:40分也沒有人調(diào)查泄漏原因或采取措施。嚴重的失職釀成了一場大禍。工廠平時采用的異氰酸甲酯分析方法落后,沒有測量異氰酸甲酯中氯離子存在時的影響,而少量含有氯離子的水存在時,會導(dǎo)致毒品有很高的活性。對罐中MIC是應(yīng)有限制,泄漏的貯罐中MIC的量為13000加侖,占貯罐容量的87,超過了正常工作最大允許容量(11000加侖,占貯罐總量73),即使是11000加侖也超過了工廠規(guī)定的極限量(60)。

12、這一限制主要是在罐中有強烈反應(yīng)時,壓力上升緩慢。(4)引起災(zāi)難的原因推測罐中有13000加侖化學(xué)品,如要和水反應(yīng)需18噸(420加侖),罐中不可能進入這么多水。因此調(diào)查人員認為可能存在其它反應(yīng):水和光氣反應(yīng)。水和光氣反應(yīng)生成強腐蝕性氯離子,此氯離子和不銹鋼罐反應(yīng)釋放出鐵離子和大量熱,導(dǎo)致氯離子和異氰酸甲酯作用,放出更多熱,加上金屬反應(yīng)釋放出氯化物離子,導(dǎo)致罐中劇烈反應(yīng)開始。劇烈反應(yīng)使異氰酸甲酯聚合,形成一種塑性物質(zhì),并放出大量熱,使罐內(nèi)液體溫度升高,異氰酸甲酯氣化,最后使罐壁破裂。當時由于冷卻裝置關(guān)閉,無法使貯罐冷卻。調(diào)查組認為少量的水就可導(dǎo)致鏈鎖反應(yīng)的發(fā)生(據(jù)報道可能進入500g水)。災(zāi)難的

13、原因存在其它可能性:不但水和罐中液態(tài)MIC反應(yīng),而且洗滌塔中的堿也能和封閉體系中的毒物反應(yīng)。除水和堿外,揮發(fā)性的MIC能和雜質(zhì)如酸、鐵反應(yīng)。(5)污染的來源。聯(lián)碳總公司和印度公司用核磁共振光譜分析表明,泄漏貯罐中至少有5種雜質(zhì),其中有水、鐵金屬離子和堿液。事故發(fā)生前兩小時,一工人沖洗過一根和貯罐相連,但未和罐內(nèi)完全密封的管道,水可能在此時流入罐中;為防止失水,用氮氣代替罐中空氣,也有可能氮氣中含有水份。同一時間,工人加堿液到洗滌塔中,洗滌塔和貯罐是由一根復(fù)雜的管道和閥門相連的,正常狀態(tài)下閥門是封閉的,但有時會打開或造成泄漏。金屬離子是MIC貯罐的腐蝕產(chǎn)物。(6)忽視工人培訓(xùn)。由于工廠資金缺乏,

14、管理人員認為賺錢比安全重要,對工人的培訓(xùn)逐漸減少,1982年發(fā)生銷售赤字以來,失去了許多熟練工人。事故發(fā)生時,僅有20名操作工熟悉整個MIC工廠。工人素質(zhì)太低,MIC操作工應(yīng)具有大學(xué)文憑,而這里都是高中畢業(yè)生。三、事故根本原因分析過程表7-1和表7-2是這次事故發(fā)生的詳細過程和根本原因。表7-1 事故發(fā)生的詳細過程和后果過程后果過程后果后果2000余人死亡。200000人受傷;停產(chǎn);司將賠償幾百萬美元;股票暴跌;財政危機;聯(lián)合碳化物公司從世界排名第37位降至200位緊急控制系統(tǒng)失效泄放閥放空高度33m;MIC貯槽上無在線監(jiān)視系統(tǒng)或高溫報警裝量外保護設(shè)施失效無應(yīng)急計劃;報警系統(tǒng)關(guān)閉;當?shù)鼐用駞^(qū)無

15、保護設(shè)施;醫(yī)療設(shè)施有限危險偏差因MIC催化聚合引起溫度和壓力升高釋放升級MIC蒸氣云逸出裝置外控制系統(tǒng)失效(報警)無報警裝置內(nèi)的保護設(shè)施失效消防水只能達到15m的高度;因無致冷劑所以致冷單元無法工作;因為維修燃燒系統(tǒng)無法工作;近兩個小時未察覺問題工藝偏差溫度和壓力升高大量有毒物質(zhì)放出36tMIC放出(氣、固、液態(tài))正??刂撇划斣撓到y(tǒng)實際上無控制;溫度和壓力指示器有缺陷恢復(fù)系統(tǒng)失效放空系統(tǒng)洗滌器能力不足事故的直接原因沖洗時未授規(guī)程進行隔離;水可能在管道沖洗過程中或其他地方進入MIC貯槽裝置出現(xiàn)危險故障貯槽溫度和壓力升高 注:從表尾至表頭為事故的發(fā)生、發(fā)展及結(jié)果。 表7-2事故的根本原因子系統(tǒng) 可

16、能發(fā)生事故的條件子系統(tǒng) 可能發(fā)生事故的條件外部系統(tǒng)裝置附近人口激增而基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)嚴重滯后;當發(fā)生緊急情況時與外界的聯(lián)系不當;可能存在人為破壞工程完整性安全系統(tǒng)不足而且無法工作;修改不當而且修改后未進行分析;管道、閥門及儀表缺乏維修系統(tǒng)環(huán)境檢查結(jié)果未得到落實;可能有更為安全的工藝路線;市政府的決定被地區(qū)政府否決;因需求不足生產(chǎn)不正常;擴大生產(chǎn)工藝過程而進入相對不太安全的領(lǐng)域管理控制目標、責(zé)任、制度不明確;對修改的管理不當而且未選擇安全的工藝流程;安全責(zé)任不明確;缺乏安全訓(xùn)練和技術(shù)經(jīng)驗;無應(yīng)急計劃組織和管理未承擔(dān)足夠的安全義務(wù);應(yīng)對緊急情況的準備不足;印度政府安全檢查不力;對公眾面臨的危險失察;與

17、設(shè)在美國的總公司聯(lián)系有限;員工水平不高通訊和資料無MIC的毒性資料;總公司發(fā)來的警告未得到落實規(guī)程和實踐對操作規(guī)程的認證不充分;未按照規(guī)程對裝置進行沖洗;缺乏緊急情況處置規(guī)程位置和裝置設(shè)備無區(qū)域規(guī)劃政策;對工藝過程的預(yù)分析不當;在不當條件下長時間大量貯存工藝物料;貯槽未隔離,而且未安裝閥門位置指示器;過量水進入MIC貯槽工作環(huán)境操作工裁員50 9,6;缺乏有經(jīng)驗的人員操作工的操作操作工無足夠的技術(shù)知識;員工因?qū)ρb置的前途不定而心理緊張。 四、事故后果異氰酸甲脂是制造農(nóng)藥“西維圖”和“涕滅威”的原料,以液化氣形態(tài)儲于罐內(nèi),外泄時化為氣體,侵害人體呼吸道、消化器官、眼部,引起心血管病變,重者斃命,

18、輕者失明或精神失常。事故發(fā)生后,地下儲氣罐中的劇毒氣體異氰酸甲脂由于壓力過大泄漏,陣陣毒氣向市區(qū)擴散。熟睡中的市民被難忍的刺激氣味嗆醒,紛紛下床奪門奔逃。當天早晨,已有269人中毒身亡,3000頭牲畜倒斃,幾千人失去知覺送往醫(yī)院搶救。農(nóng)藥廠在漏氣后幾分鐘關(guān)閉設(shè)備,但30噸毒氣已經(jīng)彌漫于城市上空,全市80萬人口中至少有60萬人受到影響,其中125萬人中毒,今后將有更多的人死亡,5萬多人可能終生失明。嚴重中毒者都是農(nóng)藥廠周圍貧民窟的居民,他們四處逃亡,有的一直跑到30千米外的市郊。一些人跑到半路撲地而死,行動遲緩的全家死于屋內(nèi)。離廠1千米的火車站,從站長以下50名站員全部身亡。全城一片混亂,逃難的人群塞滿通往郊外的公路,軍隊不得不在

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