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文檔簡介
1、【最新整理,下載后即可編輯】鄭州市馬頭崗污水處理廠UCT工藝的設計1、工程概況鄭州市馬頭崗污水處理廠是鄭州市繼王新莊污水處理廠、五 龍口污水處理廠后的第三座污水處理廠。近期(201()年)設計規(guī)模 3()萬n?/d,污水總變化系數(shù)-1.3,遠期設計規(guī)模6()萬n?/d, 服務面積約92.3km2°本次設計只考慮近期,預留遠期用地。目 前一期工程正在建設中。鄭州市位于淮河流域上游,上游對于淮河的污染影響著整個 淮河流域的水環(huán)境質(zhì)量。馬頭崗污水處理廠的二級出水直接排放 到賈魯河,賈魯河是淮河的二級支流,其水體經(jīng)沙穎河流入淮河。 因此,馬頭崗污水處理廠的建設對改善淮河水質(zhì)有著重要的意 義。
2、2、工程設計2.1 工藝的選擇馬頭崗污水處理廠的出水水質(zhì)在滿足城鎮(zhèn)污水處理廠污染 物排放標準(GB 18918-2002)二級標準的基礎上,結(jié)合國家淮 河流域污染治理的需要適當提高。具體進出水指標及排放標準見 表1。表1設計進出水水質(zhì)及相關標準項目進水出水C® 1S918 -2002二級標準CODcJ ag L48080100BOD5/ mg L2202030SS mg/ L3503030NHa N/唳 L552025(30)TP/ ing/ L733糞大腸菌群,個/L104104C/N、C/P的比值是影響生物除磷脫氮的重要因素。一般來 講,只有C/N=4時反硝化才能正常運行;生物除
3、磷工藝,要求 C/P>20o在普通A2/Q工藝中,回流污泥中的硝態(tài)氮會優(yōu)先奪取污水 中易降解的有機物,對生物除磷造成不利影響。本工程進水 C/P=31.4、C/N=2.75,碳源略顯不足。尤其在設置初沉池的情 況下,進入二級處理的C/P比值將進一步降低。對于污水C/P 比值低的情況,有機物易降解組分本來就不多,這時回流污泥中 的硝態(tài)氮對除磷的干擾就越發(fā)突出,因此降低回流污泥對除磷的 影響成為選擇處理工藝的一個關鍵。而UCT工藝恰恰能很好地 解決這一矛盾。所以經(jīng)過工藝比選最終決定采用UCT處理工藝。UCT工藝是A?/。工藝的變種,更好地解決了硝態(tài)氮對除磷 的不利影響,特別是對于C/N、C/
4、P比值不高的污水,更能顯示 工藝的優(yōu)越性。其工藝流程見圖1。圖1馬頭崗污水處理廠工藝流程2.2 各單元設計參數(shù)2.2.1 粗格柵及進水提升泵房進水提升泵房由進水前池和集 水池組成。進水管為d24()()mm的混凝土管,在提升泵房的總?cè)?口處設置一矩形速閉閘,在廠內(nèi)兩路電源發(fā)生故障時,可以靠重 力自動關閉。在進水前池內(nèi)設置了 6道柵條間隙為20mm、柵寬為1.5m的 鋼絲繩牽引式格柵除污機。在集水池內(nèi)設置進水提升泵,提升泵采用潛水排污泵,共設 7臺潛水泵(5用2備,其中1臺庫房備用,土建設計為6個泵位)。2.2.2 細格柵、沉砂池、進水計量槽細格柵采用轉(zhuǎn)鼓細格柵, 共設置7套,轉(zhuǎn)鼓直徑L8m,柵
5、條間距6mm。沉砂池采用比氏旋流沉砂池,共設置4座,直徑均為6m, 停留時間58s。當其中1座發(fā)生故障時,其余3座可保證承擔全 部負荷,停留時間為43s。提砂采用氣提的方式,羅茨鼓風機和 砂水分離器的配置采用與沉砂池一對一的布置方式。另外在沉砂 池出砂管與砂水分離器之間設置氣液隔離罐,利于砂水分離。進水計量設置4條巴氏計量槽,單座喉口寬1m,設置超聲 波流量計計量。為提高計量精度,選用成品玻璃鋼材質(zhì)作為流槽。2.2.3 初沉池全廠共設4座直徑40m的中心進水、周邊出水的輻流式沉淀 池。表面水力負荷為3.230?/(0? . h),停留時間L24h,池邊有效 水深4.3m,超高0.3m。采用單條
6、集水渠雙側(cè)三角堰出水,在內(nèi)側(cè)設置浮渣擋板和浮 渣斗。刮泥機為半橋式周邊傳動刮泥機,單機功率4kW。2.2.4 UCT反應池考慮馬頭崗污水處理廠收水系統(tǒng)內(nèi)的實際污水量已經(jīng)接近 設計規(guī)模,故反應池按36萬n?/d規(guī)模進行校核設計。全廠設4組UCT反應池,厭氧池總池容3648()n?,缺氧池總 池容39600b?,好氧池總池容1534()()n?(其中機動段為28950m3), 總池容為229480m3o設計產(chǎn)泥系數(shù)().91,缺氧池和好氧池的MLSS為3g/L,厭氧 池MLSS為1.8g/L,校核流量時泥齡12d(不包括厭氧泥齡),其中 缺氧泥齡為2.4d,好氧泥齡為9.6 d。設計水溫12,有效
7、水深 6m o二沉污泥回流比50%100%,缺氧到厭氧的回流比為150%, 好氧到缺氧的回流比為15()%o全廠剩余污泥量為39585kg/d (30 萬n?/d時),校核流量時為47502 kg/d。總供氣量為110800 NmVh,校核流量時氣水比為7.6 : 1。單組反應池設備設置如下:厭氧池和缺氧池為循環(huán)流池型, 厭氧池內(nèi)設直徑2.2m的低速推進器8臺,單機功率3k«"缺氧 池內(nèi)設直徑2.2m的低速推進器8臺,單機功率4kW。好氧池為 推流式池型,其中機動段安裝8套直徑650mm的高速攪拌器, 單機功率5kW"安裝方向與水流方向相反,同時安裝橡膠膜微孔 曝
8、氣器1 757套,直徑300mm,單盤曝氣量3m'/h。好氧段中安裝剛玉微孔曝氣器9618套,直徑3()()mm,單盤 曝氣量3m3/h。曝氣器采用漸減曝氣的布置方式。5個廊道大致 比例為15% : 25% : 25% : 20% : 15%。其中好氧區(qū)每條廊道設置 單獨的空氣管道,便于空氣量的細致調(diào)節(jié),達到節(jié)能的效果。缺氧池到厭氧池的回流采用潛水軸流泵,設置3臺,單臺流 量1875m3/h,揚程1m,電機功率15kW。好氧池到缺氧池的回 流也采用潛水軸流泵,設置3臺,單臺流量1875m$/h,揚程1m, 電機功率15kW1進水點設置了 3處,外回流點設置2處,好氧回流點設置2 處,所
9、有多配水點的輸送均采用渠道的方式配水,設置配水可調(diào) 堰,通過各堰門的不同組合,可調(diào)成不同功效的處理工藝。2.2.5 鼓風機房全廠設1座鼓風機房,內(nèi)設8臺帶有隔音罩的單級高速離心 鼓風機(6用2備),單機風量20000Nm3/h,風壓為 0.72bar(lbar=0.1MPa),電機功率50() kWo鼓風機進氣的取風口設 計為高位取風,距室外地面12m,同時每臺鼓風機又設置了 1套 卷簾過濾器,過濾器的過氣量Q=25()()()n?/h,壓降小于().()2bar, 功率().55kW。鼓風機采用油冷卻。設計在側(cè)墻設置了 8套軸流風機,在屋頂設置了 4套屋頂風 機,通過強制對流通風的方式對室內(nèi)
10、進行換風。2.2.6 污泥泵房全廠設4座回流、剩余污泥泵房,與反應池一一對應。每座 泵房設4臺污泥回流泵,采用潛水軸流泵,單臺流量940m3/h, 揚程6m,電機功率16kW1開啟2臺泵時,回流比為50%; 3臺泵時,回流比為75%; 啟4臺泵時,回流比為10()%。每座泵房設1臺剩余污泥泵,采用潛污泵,單臺流量96m3/h, 揚程14m,電機功率6kW。全廠冷備用1臺剩余污泥泵。在泵房 前池內(nèi)設1臺潛水攪拌器,防止污泥沉淀,攪拌器的功率為3kW, 葉輪直徑400mm。2.2.7 二沉池全廠設8座直徑為45m的二沉池,分為2組。采用周邊進水、周邊出水的輻流式沉淀池。表面水力負荷為1.28m7(
11、m2 - h),池邊水深4.5m,超高0.5mo 單條集水渠單側(cè)三角堰出水,在內(nèi)側(cè)設置浮渣擋板和浮渣斗。吸 泥機為半橋式周邊傳動單管吸泥機,單機功率().55kW。2.2.8 消毒單元采用紫外消毒的方式,紫外線穿透率=65%,有效劑量二 16000 - s/cm2 (燈管達到壽命末期時)。2條渠道,安裝2個模 塊組,每個模塊組含有32個模塊,每個模塊8根燈管,共512 根燈管。采用低壓高強紫外燈管,單根燈管的功率為250%。2.2.9 出水計量采用管道計量的方式,d22()()mm的管道,設置出水計量井1 座,內(nèi)設可測非滿管流的超聲波流量計1套。2.3 污泥流程中各單元設計參數(shù)污泥處理的流程如
12、下:污泥(含水率99.2%)經(jīng)過機械濃縮后 (含水率96%)與初沉污泥(含水率96%)混合,混合后的污泥(含 水率96%)經(jīng)消化池進行厭氧穩(wěn)定,消化后的污泥(含水率96.7%) 經(jīng)機械脫水后(含水率80%)進入污泥儲罐集中裝車外運。全廠干污泥產(chǎn)量為92()85kg/d。其中:泥525()()kg/d,含水率 為96%,體積為1312.5m7d;余污泥39585kg/d,含水率為99.2%, 體積為4948m3/d。2.3.1 初沉污泥泵房初沉池的排泥方式為間歇排泥,單池每天排泥時間68h。 全廠設置2座初沉污泥泵房,每座泵房對應2座初沉池。每座泵 房內(nèi)設兩臺污泥單螺桿泵(1用1備),單臺流量l
13、()8n?/h,出口 壓力2kg/cm2,電機功率15kWo232污泥濃縮脫水機房濃縮系統(tǒng)。污泥濃縮采用5套螺壓式污泥濃縮機(4用1備), 單機處理量100m3/h,每天工作16h,電機功率3.5kW。每套濃 縮機分別配套1臺進料泵和1臺出料泵。進出料泵均選用單螺桿 泵。進料泵單泵流量Q=80100m3/h,出口壓力2kg/cm2,電機 功率15kWo出料泵單泵流量Q=1520m3/h,出口壓力2kg/cm2, 電機功率5.5kWo絮凝劑選用PAM,按4gPAM/kgDS計算,配藥濃度().2%, 藥液經(jīng)二次稀釋至().1%。 脫水系統(tǒng)。消化后的污泥脫水采用4套離心式污泥脫水 機(3用1備),
14、單機處理量70m3/h,每天工作12h,電機功率140kWo 每套脫水機配套1臺進料泵。進料泵選用單螺桿泵,單泵流量 Q=5080m3/h,出 口壓力 4kg/cm2,電機功率 18.5kW。絮凝劑選用PAM,按5gPAM/kgDS計算,配藥濃度0.5%, 藥液經(jīng)二次稀釋至().l%o2.3.3 污泥儲罐本工程共設4座鋼筋混凝土污泥儲罐,每天脫水后污泥(含 水率80%)量約為35()n?,停留時間24h,單座污泥儲罐體積為 HWo污泥儲罐下部泥斗斜壁水平傾角取55° o下設一直徑為 1m的液壓刀閘,出料口距地高度為4m,污泥可直接裝車。2.3.4 污泥消化系統(tǒng)污泥消化采用二級中溫消化
15、,工作溫度為3335,攪拌采 用沼氣攪拌方式。一級消化池加熱、攪拌;級消化池不加熱、攪 拌。全廠共設5座圓柱形消化池,其中4座一級消化池,1座二 級消化池。一級消化池污泥停留時間為24d,二級消化池污泥停 留時間為6d。單座消化池直徑31m,柱體高度18.5m,單池有效 容積 13800m5 o污泥中有機物含量按60%計,有機物分解率按40%計算,每 千克污泥產(chǎn)氣量取085m3(0.751.1),平均產(chǎn)氣量18785m3/d,平 均小時產(chǎn)氣量782.7n?/h;值產(chǎn)氣量264()()n?/d,平均小時產(chǎn)氣量 11 OOmVh o沼氣利用優(yōu)先發(fā)電,發(fā)電余熱回收用于消化池的加熱,同時 設置沼氣鍋爐
16、,作為消化池加熱的備用熱源。當發(fā)電的余熱不足 以加熱消化池時(運行初期或冬季時,冬季產(chǎn)氣低、消化池耗熱 量大),調(diào)整發(fā)電機的運行臺數(shù),啟動沼氣鍋爐,優(yōu)先保證消化 池的加熱。沼氣發(fā)電依據(jù)就近使用原則,主要用于污泥濃縮脫水機房、 污泥控制室內(nèi)的用電設備。全廠設置發(fā)電機4臺,單臺發(fā)電功率5()()kW,根據(jù)季節(jié)和產(chǎn) 氣量調(diào)整發(fā)電機投產(chǎn)臺數(shù)。設置沼氣鍋爐4套(3用1備),單套 鍋爐llOOkW(熱量)。沼氣利用見圖2。消化控制第消化污泥外運I儲池3剩余?5?E一-沼氣管線領懿污泥IB環(huán)里|沼氣柜)T沼氣發(fā)電圖2 污泥消化系統(tǒng)流程3、計特點初沉池和二沉池的浮渣擋板水下部分大于等于3()()mm。 有效防
17、止柵渣從柵渣斗落入水時從水下進入集水槽,影響處理效 果。反應池的優(yōu)化布置。UCT反應池的幾何池型采用完全混 合式和推流式相結(jié)合的流態(tài)布置。對于厭氧區(qū)和缺氧區(qū)采用完全 混合循環(huán)流,對于機動區(qū)和好氧區(qū)采取推流式。此種布局可有效 避免厭氧區(qū)和缺氧區(qū)的沉泥問題,同時保證了混合攪拌的效果??紤]進水SS較高,有必要設計初沉池,但考慮到初沉池 的設置,勢必加劇進入反應池的碳源不足,設計適當縮短了沉淀 時間,同時考慮超越初沉池的管道,必要時污水可超越初沉池直 接進入反應池。(4)同時根據(jù)水質(zhì)水量的變化,季節(jié)的不同可以調(diào)整為四種不 同的處理工藝,從而保證在不同的環(huán)境條件下既有構(gòu)筑物能達到 最佳的運行工況。在夏季水溫較高時,硝化及反硝化速率大大提 高,可調(diào)整曝氣池的機動區(qū)作為缺氧區(qū),使反硝化反應更為徹底, 降低出水總氮,避免二沉池污泥上浮。在冬季水溫低,可調(diào)整曝 氣池的機動段作為好氧區(qū),增加好氧區(qū)容積,使硝化更充分,保 證出水水質(zhì)。運行工況的調(diào)節(jié)見表2。表2 不同工藝下的調(diào)節(jié)堰門的開啟狀態(tài)運行工況進水調(diào)節(jié)堰門二沉污泥 回流插 板閘好輒污泥 回流插 板閘缺氧污泥 回流插 板閘I11mI口IuI改造UCT工藝開閉閉閉開閉閉開常規(guī)UCT工藝開閉閉閉開開閉開普通a2/0工藝開開(調(diào))閉開閉閉開閉倒置A< 0工藝開閉開(醐開閉開開 (調(diào))團污泥厭氧消化產(chǎn)生的沼氣全部利用,設計結(jié)合季節(jié)變化對 沼氣產(chǎn)
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