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文檔簡介
1、石灰石一一石膏濕法脫硫的技術(shù)問答目錄刖舌為了維持濕法脫硫系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定運(yùn)行,確保較高的脫硫效率,必須外排一定量的脫硫廢水。脫硫廢水水質(zhì)較差含鹽量極高,對環(huán)境有很強(qiáng)的污染性,如果不加處理直接外排,勢必對周圍水環(huán)境造成嚴(yán)重污染。常規(guī)的脫硫廢水處理技術(shù)系統(tǒng)復(fù)雜,設(shè)備數(shù)量多,工作環(huán)境差,投資和運(yùn)行費(fèi)用高,并且無法去除廢水中的C1。廢水煙道處理技術(shù)將脫硫廢水霧化后噴入空預(yù)器(APH)和電除塵器(ESP)間的煙道,利用煙氣余熱使廢水完全蒸發(fā),廢水中的污染物轉(zhuǎn)化為結(jié)晶物或鹽類等固,隨煙氣中的飛灰一起被電除塵器收集下來,從而除去污染物。在低投入的情況下,實(shí)現(xiàn)濕法煙氣脫硫廢水的零排放,為濕法煙氣脫硫廢水的處理
2、提供了新的有效的途徑。1. 石灰石一石膏系統(tǒng)中吸收塔的結(jié)垢問題1.1. 結(jié)垢機(jī)理1)石膏終產(chǎn)物超過了懸浮液的吸收極限,石膏就會(huì)以晶體的形式開始沉積,當(dāng)相對飽和濃度達(dá)到一定值時(shí),石膏晶體將在懸浮液中已有的石膏晶體表面進(jìn)行生長,當(dāng)飽和度達(dá)到更高值時(shí),就會(huì)形成晶核,同時(shí),晶體也會(huì)在其它各種物體表面上生長,導(dǎo)致吸收塔內(nèi)壁結(jié)垢。2)吸收液pH值的劇烈變化,低pH值時(shí),亞硫酸鹽溶解度急劇上升,硫酸鹽溶解度略有下降,會(huì)有石膏在很短時(shí)間內(nèi)大量產(chǎn)生并析出,產(chǎn)生硬垢。而高pH值亞硫酸鹽溶解度降低,會(huì)引起亞硫酸鹽析出,產(chǎn)生軟垢。在堿性pH值運(yùn)行會(huì)產(chǎn)生碳酸鈣硬垢。1. 2.解決辦法1)運(yùn)行控制溶液中石膏過飽和度最大不
3、超過130%o2)選擇合理的pH值運(yùn)行,尤其避免運(yùn)行中pH值的急劇變化。3)向吸收液中加入二水硫酸鈣或亞硫酸鈣晶種,以提供足夠的沉積表面,3)煙氣中的HC1和HF幾乎在冷卻循環(huán)中被完全去除,可以將具有腐蝕的氯化物限制在洗滌器下部很小的范圍內(nèi)??梢栽谖账煌恢檬褂貌煌牟牧?,而不必為防腐蝕在全塔使用較貴的合金。4)漿液內(nèi)的pH值幾乎不隨煙氣中的二氧化硫的濃度波動(dòng)而變化。5)吸收循環(huán)中的氯化物很低,大約只有冷卻池循環(huán)的十分之一,保證了二氧化硫的吸收率,大大降低了吸收段材料的防腐要求。6)上循環(huán)中含有過量的石灰石(大約過量20%)及形成的碳酸氫鈣在反應(yīng)過程中具有良好的緩沖效果,即使煙氣入口濃度及
4、流量發(fā)生較大變化也能保證高的脫硫效率及穩(wěn)定操作。7)由于系統(tǒng)能自動(dòng)控制在最佳的pH值范圍內(nèi),不隨氣流及二氧化硫負(fù)荷變化的影響,故控制系統(tǒng)能比較簡單。8)由于冷卻循環(huán)pH較低,在一定去除水平下對石灰石的粒徑要求可以放寬,大約可以節(jié)約40%左右的用于研磨石灰石的能量。9)在同一個(gè)塔中將兩個(gè)區(qū)域分開,使各個(gè)過程都保持最佳的化學(xué)條件,這種設(shè)計(jì)具有很大的經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢,也是雙循環(huán)脫硫工藝可同時(shí)獲得較高脫硫效率和優(yōu)質(zhì)商品石膏。10)集液斗有導(dǎo)流板,導(dǎo)流板的設(shè)計(jì)使得塔內(nèi)氣流分布均勻,氣液接觸度好,減少了死角和渦流現(xiàn)象,提高了塔的空間利用率,使塔高降低。11)由于上部回路pH高,在事故性霧沫夾帶時(shí),氣流中含有的霧滴
5、pH高,且有過量的石灰石,故對塔以后的設(shè)備(包括脫硫風(fēng)機(jī))及管道腐蝕很小。12)由于上下回路分開,液體分流使系統(tǒng)所需的事故漿池體積大為減少降低了造價(jià)。13)系統(tǒng)電耗明顯降低,原因如下:(1)上回路在高pH值運(yùn)行,所需液氣比低,漿液量少,泵可以選小。(2)塔高相對低,循環(huán)泵所需壓頭低。(3)系統(tǒng)對石灰石粒度要求降低,使磨機(jī)功率大大降低,大約40%左右。(4)氧化條件很好,氧化池液面低,氧化空氣的量和壓頭均可以降低。5.主要問題及處理5.1. 循環(huán)漿液中含固量高通常情況下,吸收塔內(nèi)漿液的含固量是10%15%,最低不應(yīng)低于5%o在一定范圍內(nèi)維持較高的漿液濃度,有利于提高脫硫效率和石膏純度。但是,高含
6、固量漿液對循環(huán)泵、攪拌器、管道和閥門的磨損明顯加劇。由于調(diào)試期間密度計(jì)故障,不能很好地控制漿液密度,我公司4#吸收塔循環(huán)管線在試運(yùn)行1個(gè)多月就發(fā)生了漏漿事件。檢查后發(fā)現(xiàn),彎頭處磨損嚴(yán)重。另外,當(dāng)含固量過高時(shí),會(huì)影響亞硫酸鹽的氧化。一般來講,當(dāng)吸收塔漿液的密度大于1128kg/m3時(shí),就會(huì)影響氧化反應(yīng);當(dāng)吸收塔漿液的密度大于1200kg/m3時(shí),明顯不利于氧化反應(yīng)的進(jìn)行。這在直接增加了石膏脫水的困難,同時(shí),SO2出口濃度控制難度加大,脫硫效率明顯下降。經(jīng)過現(xiàn)場測試,石灰石漿液密度與脫硫效率的關(guān)系如圖1所示。脫疏效率1.2紫i岫段,'(如號)1.0798.5$T.S9T9(*牧禪出圖1石灰
7、石漿液密度與脫硫效率的關(guān)系為了更好地控制吸收塔的漿液濃度,特采取了以下措施: 改進(jìn)密度監(jiān)測。在設(shè)備運(yùn)行過程中,要定期沖洗密度計(jì),以提高其準(zhǔn)確性,同時(shí),還要定期取樣,人工化驗(yàn)分析。 調(diào)節(jié)供漿濃度。將工藝控制參數(shù)供漿濃度從11601200kg/m3調(diào)整到11201160kg/m3后,在吸收塔液位允許的情況下,不僅能很好地控制吸收塔漿液濃度,還能減少供漿系統(tǒng)的磨損和堵塞現(xiàn)象的發(fā)生。 綜合監(jiān)測數(shù)據(jù),避免表計(jì)不準(zhǔn)的問題發(fā)生,調(diào)整石膏排放頻率。工藝控制要求吸收塔濃度達(dá)到1150kg/m3后就要啟動(dòng)石膏脫水系統(tǒng)排出石膏。為了避免發(fā)生密度計(jì)不準(zhǔn)的問題,綜合考慮其他參數(shù),比如循環(huán)泵電機(jī)電流、側(cè)攪拌器電流等,含固
8、量升高,循環(huán)泵和攪拌器的負(fù)荷增大,電流值升高,所以,循環(huán)泵的電流值在230240A、側(cè)攪拌器電流值在13.514.5A時(shí),啟動(dòng)石膏脫水系統(tǒng)排放石膏。5.2.石膏氧化不足在煙氣脫硫的化學(xué)過程中,。2將HSOf氧化為SO廠,隨著煙氣中。2含量的增加,CaS04-2H20的形成加快,脫硫效率也逐漸提高??紤]到經(jīng)濟(jì)性,一般控制脫硫系統(tǒng)氧化空氣倍率(O2/SO2)為23。在運(yùn)行中,如果實(shí)際參與的氧化空氣量不足,則漿液中大量的亞硫酸鈣不能轉(zhuǎn)化成硫酸鈣,導(dǎo)致石膏脫水困難,石膏品質(zhì)下降,并且S02向液相的溶解擴(kuò)散速度減緩,導(dǎo)致脫硫效率下降。在漿液pH值為4.5,煙氣溫度為50C,煙氣速度為lm/s,入口SO2
9、的質(zhì)量濃度為1pg/mL的條件下,有無強(qiáng)制氧化對脫硫效率的影響如圖2所示。從液氣比對脫硫效率的影響圖中可以看出,有強(qiáng)制氧化時(shí)的脫硫效率比無強(qiáng)制氧化時(shí)的要高12個(gè)百分點(diǎn)左右。自我公司的脫硫系統(tǒng)投運(yùn)以來,相繼出現(xiàn)過脫硫塔運(yùn)行參數(shù)不穩(wěn)和石膏脫水困難等情況。綜合分析,脫硫塔內(nèi)氧化空氣量不足可能是引發(fā)這一情況的重要因素之一。發(fā)現(xiàn)氧化不足現(xiàn)象后,檢查氧化風(fēng)機(jī)及其附屬設(shè)施后發(fā)現(xiàn),主要問題有以下2點(diǎn):風(fēng)機(jī)入口濾網(wǎng)堵塞,氧化風(fēng)機(jī)出口卸荷閥故障率高,導(dǎo)致風(fēng)機(jī)出力不足;氧化風(fēng)機(jī)容量不足。針對這些問題,特提出相應(yīng)的解決辦法:定期清理濾網(wǎng),對氧化風(fēng)機(jī)出口卸荷閥進(jìn)行技術(shù)改進(jìn),拆除原來的自動(dòng)卸荷閥,更換為蝶閥加消音器手動(dòng)控
10、制,從而解決氧化風(fēng)機(jī)出力不足的問題;針對容量不足的問題,提出了以下整改方案,即在現(xiàn)有一塔2臺(tái)氧化風(fēng)機(jī)一用一備的情況下,在氧化風(fēng)機(jī)出口增設(shè)一條管線,接入脫硫塔,氧化不足時(shí),啟動(dòng)備用氧化風(fēng)機(jī)(即2臺(tái)氧化風(fēng)機(jī)同時(shí)運(yùn)行),以提高氧化倍率,實(shí)現(xiàn)氧化系統(tǒng)增容,進(jìn)而改善脫硫系統(tǒng)的運(yùn)行狀況。5.3.液位計(jì)指示不準(zhǔn)吸收塔必須保證一定的液位高度,才能使進(jìn)入吸收塔的so?充分反應(yīng)。本脫硫系統(tǒng)的吸收塔液位是根據(jù)差壓變送器測得的差壓與吸收塔內(nèi)漿液密度計(jì)算得來的。在計(jì)算過程中,沒有采用實(shí)時(shí)的漿液密度值,而是采用了一個(gè)固定值。當(dāng)實(shí)際漿液密度低于該固定值時(shí),DCS顯示的液位會(huì)比實(shí)際液位偏低;反之,情況相反。因此,在該脫硫系統(tǒng)
11、調(diào)試和運(yùn)行過程中,吸收塔經(jīng)常發(fā)生漿液溢流或煙氣從塔體溢流口冒出的情況。為了更好地控制吸收塔漿液液位,根據(jù)現(xiàn)場的運(yùn)行條件,確定合理的運(yùn)行液位,具體包括以下2點(diǎn):人為降低運(yùn)行控制液位計(jì)顯示液位,使塔內(nèi)實(shí)際液位僅高于塔體溢流口高度,防止煙氣泄漏;修正吸收塔漿液密度來提高液位計(jì)顯示液位,將液位控制在塔體溢流口至溢流排水口標(biāo)高之間。5.4.閥門內(nèi)漏閥門內(nèi)漏會(huì)引起吸收塔或地坑液位異常升高。在調(diào)試和運(yùn)行期間,出現(xiàn)過幾次除霧器、循環(huán)泵等設(shè)備設(shè)施沖洗水閥內(nèi)漏的現(xiàn)象。檢查后發(fā)現(xiàn),主要是閥門本體質(zhì)量問題損壞,或者閥門電動(dòng)頭控制失靈造成的。因此,相關(guān)部門變更了閥門生產(chǎn)廠家,更換質(zhì)量過關(guān)閥門。同時(shí),還要加強(qiáng)實(shí)時(shí)監(jiān)控和設(shè)
12、備巡檢,發(fā)現(xiàn)液位異常及時(shí)處理,從而很好地解決了這個(gè)問題。5.5.吸收塔內(nèi)漿液起泡塔底漿液泡沫的產(chǎn)生是因?yàn)闅怏w分散于液體中,形成了氣-液的分散體。在泡沫形成的過程中,氣液界面會(huì)急劇增加,因而體系的能量增加,其增加值為液體表面張力與體系增加后的氣液界面的面積的乘積,應(yīng)等于外界對體系所做的功。如果液體的表面張力越低,則氣液界面的面積就越大,泡沫的體積也就越大。這說明,此液體很容易起泡。泡沫的產(chǎn)生必須具備3個(gè)條件: 只有氣體與液體連續(xù)、充分地接觸時(shí),才能產(chǎn)生泡沫; 當(dāng)氣體與液體的密度相差很大時(shí),才能使液體中的泡沫很快上升到液面,久而久之就形成泡沫; 表面張力越小的液體越容易起泡。根據(jù)現(xiàn)場的運(yùn)行調(diào)整情況
13、,引起起泡溢流的原因有以下幾點(diǎn): 在鍋爐運(yùn)行過程中,投油、燃燒不充分,未燃盡成分隨著鍋爐尾部煙氣進(jìn)入吸收塔,導(dǎo)致吸收塔漿液的有機(jī)雜質(zhì)增加。 鍋爐后部除塵器運(yùn)行情況不佳,煙氣粉塵濃度超標(biāo)。含有大量惰性物質(zhì)的雜質(zhì)進(jìn)入吸收塔后,致使吸收塔漿液重金屬含量增高。重金屬離子增多導(dǎo)致漿液表面張力增加,從而使?jié){液表面起泡。 脫硫用石灰石中含過量的MgO(起泡劑),與硫酸根離子反應(yīng)產(chǎn)生大量泡沫。 脫硫裝置脫水系統(tǒng)或廢水處理系統(tǒng)不能正常投入,致使吸收塔漿液品質(zhì)逐漸惡化。 液位計(jì)顯示錯(cuò)誤(不準(zhǔn)確)。影響吸收塔溢流的因素很多,但是,吸收塔漿液一旦出現(xiàn)起泡溢流情況后,必須及時(shí)妥善處理,以免引發(fā)嚴(yán)重的事故。對此,特采取以
14、下措施: 在吸收塔排水坑中定期加入脫硫?qū)S孟輨?。盡管確定液位僅高于塔體溢流口高度,但是,難免有吸收塔漿液泡沫從呼吸孔冒出。從實(shí)際運(yùn)行情況來看,吸收塔內(nèi)泡沫會(huì)高于實(shí)際液位表面12m。而防止吸收塔溢流和噴沫現(xiàn)象的有效手段是加入適量的消泡劑。 核算氧化空氣用量,避免漿液中有太多過??諝?。富余的空氣都以氣泡的形式從氧化區(qū)底部溢至漿液表面的,從而造成漿液動(dòng)態(tài)液位虛假。這也導(dǎo)致吸收塔漿液泡沫增加的原因之一。 在保證氧化效果的前提下,適當(dāng)降低吸收塔工作液位,減小漿液溢流量,防止?jié){液進(jìn)入吸收塔入口煙道。 吸收塔補(bǔ)水控制。在設(shè)備正常運(yùn)行的情況下,吸收塔補(bǔ)水主要是通過除霧器沖洗實(shí)現(xiàn)的,還有就是利用攪拌器、漿液泵
15、、循環(huán)泵等的機(jī)封冷卻水和-些漿液管路的沖洗水。在此過程中,要盡量控制進(jìn)入吸收塔的水量。水噴淋可以減少泡沫的積累,所以,除霧器沖洗要在保證液位前提下多次少量進(jìn)行,或者在呼吸孔加裝噴水打散泡沫,防止泡沫溢出。 廢水量控制。增加脫硫廢水的排放量,降低吸收塔漿液重金屬離子、C1-、有機(jī)物、懸浮物和各種雜質(zhì)的含量,保證吸收塔內(nèi)漿液的品質(zhì),避免形成大量泡沫。 降低排出石膏時(shí)吸收塔漿液密度,加大石膏排出量,保證新鮮漿液的不斷補(bǔ)入。 加強(qiáng)對吸收塔漿液、廢水、石灰石漿液、石灰石粉和石膏的化學(xué)分析工作,有效監(jiān)控脫硫系統(tǒng)的運(yùn)行狀況,發(fā)現(xiàn)漿液品質(zhì)有惡化的趨勢,要及時(shí)采取有效的處理手段。5.6.石膏脫水困難在脫硫系統(tǒng)運(yùn)
16、行的過程中,石膏脫水效果差,導(dǎo)致石膏含水率過大,石膏下料斗側(cè)壁石膏堆積,甚至堵塞。沉積在下料斗側(cè)壁上的石膏不規(guī)則地落到石膏皮帶上還可能造成石膏皮帶跑偏。導(dǎo)致石膏脫水困難的原因有以下幾點(diǎn): 石膏漿液氧化不足。 石灰石品質(zhì)太差。 受漿液中飛灰含量的影響。粉煤灰的粒徑要比結(jié)晶石膏的粒徑小得多,在真空皮帶機(jī)上脫水時(shí),細(xì)顆粒的粉煤灰很快通過石膏顆粒之間的間隙到達(dá)濾布表面,把濾布的細(xì)孔堵死,所以,皮帶上的真空度就不能提高。 脫硫系統(tǒng)廢水排放過少。由于旋流器頂流排出的廢水中所含的細(xì)顆粒比例高,因此,加大廢水排量可以減少漿液中細(xì)顆粒的比例。 真空度不夠。真空度低的原因有很多,比如漿液分配器分配不均,導(dǎo)致真空度
17、低,真空泵水密封不好、水量不足,真空泵管線泵體結(jié)垢,真空罐下降管水封效果不好等。5.7.處理方法鑒于上述原因,特采取以下應(yīng)對措施: 加強(qiáng)巡檢,在保證現(xiàn)有氧化系統(tǒng)運(yùn)行正常的基礎(chǔ)上,對氧化系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)改進(jìn)。 加強(qiáng)對布袋除塵器的工藝控制,保證除塵效率。 延長濾布沖洗時(shí)間,及時(shí)更換破損濾布。 加大廢水排放量,盡量減少漿液中細(xì)顆粒的比例。 嚴(yán)格石膏脫水系統(tǒng)的運(yùn)行管理,增加巡檢頻率,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)調(diào)整。另外,將真空泵密封水由原來的工業(yè)水改為除鹽水,盡量避免結(jié)垢現(xiàn)象的發(fā)生。使溶解鹽優(yōu)先沉積在表面,而減少向設(shè)備表面的沉積和增氏。4)向吸收液中加入添加劑如:鎂離子、乙二酸。乙二酸可以起到緩沖pH值的作用,抑制二氧
18、化硫溶解,加速液相傳質(zhì),提高石灰石的利用率。鎂離子的加入生成了溶解度大的MgCO3,增加了亞硫酸根離子的活度,降低了鈣離子濃度,使系統(tǒng)在未飽和狀態(tài)下運(yùn)行,以防止結(jié)垢。另外,氫氧化鎂或碳酸鎂的溶解度遠(yuǎn)較石灰石大,所以設(shè)計(jì)中為了降低液氣比,采用石灰石中添加氫氧化鎂或碳酸鎂,稱加強(qiáng)鎂石灰石一石膏法。在當(dāng)?shù)劓V鹽產(chǎn)量豐富的情況下,是有很大優(yōu)勢的,其效果高于傳統(tǒng)石灰石一石膏法。2.脫硫系統(tǒng)的腐蝕與防腐2. 1.腐蝕機(jī)理1)煙氣中的SO2、HCl、HF等酸性氣體在與液體接觸時(shí),生成相應(yīng)的酸液,其SO廠、ci-、SO廠對金屬有很強(qiáng)的腐蝕性,對防腐內(nèi)襯亦有很強(qiáng)的擴(kuò)散滲透破壞作用。2)金屬表面與水及電解質(zhì)形成電化
19、學(xué)腐蝕,在焊縫處比較明顯。3)結(jié)品腐蝕,溶液中的硫酸鹽和亞硫酸鹽隨溶液滲入防腐內(nèi)襯及其毛細(xì)孔內(nèi),當(dāng)系統(tǒng)停運(yùn)后,吸收塔內(nèi)逐漸變干,溶液中的硫酸鹽和亞硫酸鹽析出并結(jié)晶,隨后體積發(fā)生膨脹,使防腐內(nèi)襯產(chǎn)生應(yīng)力,尤其是帶結(jié)晶水的鹽在干濕交替作用下,體積膨脹高達(dá)兒十倍,應(yīng)力更大,導(dǎo)致嚴(yán)重的剝離損壞。4)環(huán)境溫度的影響。由于GGH故障或循環(huán)液系統(tǒng)故障,導(dǎo)致塔內(nèi)煙溫升高,其防腐材料的許用應(yīng)力隨溫度升高而急劇降低。溫度急劇變化,由于防腐內(nèi)襯與基體的膨脹系數(shù)不同,導(dǎo)致不同步的膨脹,因應(yīng)力使內(nèi)襯粘接強(qiáng)度下降。由于溫度的上升,降低了內(nèi)襯材料的耐腐蝕性和抗?jié)B透性,加速了內(nèi)襯老化,由于防腐內(nèi)襯施工中存在如氣泡、裂紋等缺陷
20、,受熱應(yīng)力作用迅速發(fā)展,介質(zhì)滲透進(jìn)去后又起到了加速作用。5)漿液中由于含有固態(tài)物,落下時(shí)對塔內(nèi)物質(zhì)有一定的沖刷作用,特別是對于塔內(nèi)的凸出物區(qū)。2. 2.防腐技術(shù)1)合理控制pH值。2)選擇合理的FGD煙氣入口溫度,并選擇與之相配套的防腐內(nèi)襯,選擇與入口煙溫,塔內(nèi)設(shè)計(jì)溫度不相匹配的內(nèi)襯材料是致命的錯(cuò)誤。3)嚴(yán)格把握防腐內(nèi)襯的施工質(zhì)量。4)由于吸收塔一般現(xiàn)場制作,必須在吸收塔制作過程中保證焊口滿焊,焊縫光滑平整無缺陷,內(nèi)支撐件及框架不能用角鋼、槽鋼、工字鋼,應(yīng)用圓鋼、方鋼為主,外接管不能用焊接,要用法蘭連接。5)選擇合理的防腐材料。對于靜態(tài)設(shè)備的防腐,主要有兩種,第一種,在炭鋼本體襯防腐材料,第二
21、種,利用耐腐蝕的合金材料。采用防腐內(nèi)襯,主要材料為玻璃鱗片樹脂和橡膠內(nèi)襯及玻璃鋼。玻璃鱗片抗?jié)B透性非常優(yōu)秀,施工方便,易修復(fù),耐磨性稍有欠缺,耐溫性從珞璜電廠使用效果來看,也不是很理想。橡膠內(nèi)襯耐磨性好,有良好的彈性和松弛應(yīng)力,但橡膠對熱老化敏感,容易老化,施工難度大,從重慶電廠來看,橡膠內(nèi)襯最后的一道閉和縫很不容易處理好,失效一般從那道縫開始,修補(bǔ)困難,粘接強(qiáng)度也不理想。玻璃鋼當(dāng)溫度低于80C時(shí),能安全的運(yùn)行,超過80°C,玻璃鋼材質(zhì)就不適合,所以采用玻璃鋼必須有可靠措施控制入口煙溫和塔內(nèi)溫度。近來,國際上開發(fā)出一些高性能的防腐涂料,成本低,效果據(jù)說也很優(yōu)良,但國內(nèi)沒有業(yè)績。采用耐
22、腐蝕合金材料造價(jià)昂貴,國外尤其是美國應(yīng)用較多,不太適合中國國情,其主要材料有高硅鑄鐵,超低炭鋼如316L和317L,或者是竦基合金。但效果反映不是很好。近來,又出現(xiàn)一些非金屬材料如花崗巖及陶瓷,其防腐耐蝕性能優(yōu)良,但制作困難。對于動(dòng)態(tài)設(shè)備防腐耐磨,主要采用鑄鐵+橡膠襯里,或炭鋼+橡膠襯里,或直接用不銹鋼制作,對于GGH和BUF等大型設(shè)備,除了選用合適的材料外,其合理的工藝流程和布置位置,布置方式顯得更加重要。3. 系統(tǒng)設(shè)計(jì)運(yùn)行中的幾個(gè)重要參數(shù)3. 1.吸收液的pH值從二氧化硫的吸收來講,高的pH值有利于二氧化硫的吸收,pH值=6時(shí),二氧化硫吸收效果最佳,但此時(shí),亞硫酸鈣的氧化和石灰石的溶解受到
23、嚴(yán)重抑制,產(chǎn)品中出現(xiàn)大量難以脫水的亞硫酸鈣,石灰石顆粒,石灰石的利用率下降,運(yùn)行成本提高,石膏綜合利用難以實(shí)現(xiàn),并且易發(fā)生結(jié)垢,堵塞現(xiàn)象。而低的pH值有利于亞硫酸鈣的氧化,石灰石溶解度增加,按一定比例鼓入空氣,亞硫酸鈣幾乎可以全部得到就地氧化,石灰石的利用率也有提高,原料成本降低,石膏的品質(zhì)得到保證。但低的pH值使二氧化硫的吸收受到抑制,脫硫效率大大降低,當(dāng)pH=4時(shí),二氧化硫的吸收幾乎無法進(jìn)行,且吸收液呈酸性,對設(shè)備也有腐蝕。3.2.液氣比液氣比也是設(shè)計(jì)中的-個(gè)重要參數(shù),它在數(shù)字上就是石灰石一石膏法脫硫系統(tǒng)操作線的斜率。它決定了石灰石的耗量,由于石灰石一石膏法中二氧化硫的吸收過程是氣膜控制過
24、程,相應(yīng)的,液氣比的增大,代表了氣液接觸的機(jī)率增加,脫硫率相應(yīng)增大。但二氧化硫與吸收液有一個(gè)氣液平衡,液氣比超過一定值后,脫硫率將不在增加。此時(shí),由于液氣比的提高而帶來的問題卻顯得突出,出口煙氣的霧沫夾帶增加,給后續(xù)設(shè)備和煙道帶來玷污和腐蝕;循環(huán)液量的增大帶來的系統(tǒng)設(shè)計(jì)功率及運(yùn)行電耗的增加,運(yùn)行成本提高較快,所以,在保證一定的脫硫率的前提下,可以盡量采用較小的液氣比。3.3.系統(tǒng)傳質(zhì)性能系統(tǒng)傳質(zhì)性能越好,系統(tǒng)的脫硫率就越高。系統(tǒng)傳質(zhì)系數(shù)與物系、填料、操作溫度、壓力、溶質(zhì)濃度、氣、液、固三者的接觸程度有關(guān)。選擇合理的吸收塔,提高煙氣流速,有利于提高系統(tǒng)傳質(zhì)速率,減少傳質(zhì)阻力,在優(yōu)化脫硫效率的同時(shí)
25、,還能降低投資成本,降低運(yùn)行成本。3. 4.石灰石粒度參與反應(yīng)的石灰石顆粒越細(xì),在一定的質(zhì)量下,其表面積越大,反應(yīng)越充分,吸收速率越快,石灰石的利用率越高,但在使用同樣的研磨系統(tǒng)前提下,石灰石出料粒度越細(xì),研磨系統(tǒng)消耗的功率及電耗越大。所以在選擇石灰石粒度時(shí),應(yīng)找到反應(yīng)效果與電耗的最佳結(jié)合點(diǎn)。3.5.CI一含量氯離子含量雖然很小,但對脫硫系統(tǒng)有著重大的影響。首先,由于S02、H2SO3>H2SO4、HC1在吸收塔中很快與堿性物發(fā)生反應(yīng),生成硫酸鈣和氯化鈣,由于硫酸鈣兒乎不溶于水,SOQ濃度非常小,可以忽略不計(jì),相比之下,氯化鈣極易溶于水所以C1-的濃度相對較大,其腐蝕影響就比so廠大得多
26、,如果C1-沒有被及時(shí)排除,降低濃度,將造成很大的腐蝕破壞。Q-在脫硫系統(tǒng)中是引起金屬腐蝕和應(yīng)力腐蝕的重要原因,當(dāng)C1含量超過20000X10-6時(shí),不銹鋼己不能正常使用,需要用氯丁橡膠,玻璃鱗片做內(nèi)襯。當(dāng)Q-濃度超過60000X10-6時(shí),則需更換昂貴的防腐材料。其次,氯離子還能抑制吸收塔內(nèi)的化學(xué)反應(yīng),改變pH值,降低SO廠去除率;消耗石灰石等吸收劑;氯化物又抑制吸收劑的溶解;由于抑制了石灰石的溶解,使石膏中的石灰石含量增加,而工業(yè)要求較高品質(zhì)的石膏中石灰石含量不超過2%0C含量增加引起石膏脫水困難,使其含水量大于10%。C1含量增加嚴(yán)重降低石膏品質(zhì),因?yàn)楣I(yè)上對石膏中的Q-含量有嚴(yán)格的要求
27、,C1一超標(biāo)使石膏板不能成型,綜合利用困難。氯化物的增加,使吸收液中不參加反應(yīng)的惰性物質(zhì)增加,漿液的利用率下降,要達(dá)到預(yù)想的脫硫率,就得增加溶液和溶質(zhì),這就使得循環(huán)系統(tǒng)電耗增加。綜合而言,氯在系統(tǒng)中主要以氯化鈣形式存在,去除困難,影響脫硫效率,后續(xù)處理工藝復(fù)雜,設(shè)計(jì)工藝中必須充分考慮其影響。4. 幾項(xiàng)新技術(shù)下面介紹兒個(gè)在傳統(tǒng)石灰石一石膏法基礎(chǔ)上發(fā)展起來的兒項(xiàng)新技術(shù),其在國外都有成功的應(yīng)用,但在國內(nèi)尚未有業(yè)績。4. 1.加裝托盤美國在空塔的基礎(chǔ)上,為提高空塔脫硫率,在空塔上部加裝了托盤,托盤上開孔,開孔率30%50%,噴嘴噴出的漿液噴到托盤上,而煙氣由下向上從托盤孔中均勻地通過,通過試驗(yàn)數(shù)據(jù)表明
28、,使用托盤可以使煙氣分布均勻,最重要的是,它可以增大氣液接觸面積,進(jìn)而降低了液氣比,節(jié)約了功率及電耗。500MW容量,其配套的FGD入口二氧化硫濃度1800mg/m3,脫硫率90%,吸收劑為石灰石的條件下,采用托盤與不采用托盤的系統(tǒng)做了一個(gè)比較,前者液氣比降低了27%,總功率降低了710kWo試驗(yàn)中其噴嘴為碳化硅,托盤采用合金多孔托盤。4.2.LS-2系統(tǒng)由ABB公司在傳統(tǒng)的空塔技術(shù)上發(fā)展起來的,其核心技術(shù)就是采用了較高的煙氣流速,同時(shí),為了消除高煙氣流速帶來的問題,保持和提高脫硫率,又采用了獨(dú)特的噴嘴布置,新型的除霧器;超細(xì)的石灰石粒度。煙氣流速傳統(tǒng)設(shè)計(jì)為3.048m/s左右(液柱塔要設(shè)計(jì)得
29、高一些),LS-2系統(tǒng)設(shè)計(jì)的煙氣流速提高到4.572m/s,最高可以在5.489m/s的流速下運(yùn)行。ABB公司這樣設(shè)計(jì)的技術(shù)依據(jù)是石灰石一石膏法中,二氧化硫的吸收屬于氣膜控制過程,而對于氣膜控制過程,煙氣流速的提高,可以減少氣膜阻力,使得氣體與液體都分散得更為均勻,氣液兩相接觸面積增大,脫硫系統(tǒng)的總的傳質(zhì)速率將迅速提高,在保證脫硫率的前提下,可以大大降低液氣比,總電耗得到顯著的降低。為了適應(yīng)高的煙氣速率,ABB公司對噴嘴的布置采取了特殊的方案,具體的布置方式由于無實(shí)物和資料介紹,無法了解,但總的來說,與傳統(tǒng)的噴嘴布置相比,其布置更為緊湊,密度更大,相互交叉重疊較多,相信是為了在更短的時(shí)間內(nèi)漿液
30、能和煙氣中的二氧化硫充分的反應(yīng)。估計(jì)因?yàn)閲娮斓闹丿B度很大,所以ABB公司設(shè)計(jì)的噴嘴層數(shù)減少了,相應(yīng)的,吸收塔的高度可以降低。高的煙氣流速帶來的兒個(gè)問題之一就是出口煙氣霧沫夾帶增多,這樣會(huì)給吸收塔后的一系列設(shè)備及管道帶來嚴(yán)重的玷污和腐蝕,且由于含水量增大,相同的溫度下,煙囪出口產(chǎn)生白煙幾率增加。傳統(tǒng)的除霧器在如此高的煙氣流速下無法達(dá)到額定的除霧率,國外資料表明,傳統(tǒng)的除霧器設(shè)計(jì)煙速為3m/s左右,超過3.66m/s,即使二級除霧器也會(huì)產(chǎn)生明顯的霧沫攜帶。ABB公司采用了新型的除霧器來解決這個(gè)問題。傳統(tǒng)的除霧器都是垂直布置在吸收塔的上部,而ABB的試驗(yàn)數(shù)據(jù)表明,除霧器水平布置對煙氣流速的容忍極限大
31、大提高,水平布置的臥式除霧器能在高達(dá)6.1m/s的煙氣流速下可靠除去霧沫?;谶@一實(shí)驗(yàn)結(jié)果,這種新型除霧器被設(shè)計(jì)成二級,第一級為斜度300的大霧滴除霧器,它的任務(wù)是除去煙氣中的大霧滴,為第二級除霧器提供分布均勻的煙氣流,第二級為水平布置的臥式除霧器,這種設(shè)計(jì)能可靠的除去高速煙氣中夾帶的大量霧沫,且由于第一級有300的傾斜度,不會(huì)產(chǎn)生積水堵塞。前面提到由于噴嘴布置更為緊湊,液氣比顯著降低,都使吸收塔的直徑和高度減小,投資成本降低,運(yùn)行電耗降低,但由于吸收塔相對減小,而石灰石的溶解度一定,故液體中的石灰石減少,pH值將降低,低的pH值不利于二氧化硫的吸收,當(dāng)pH值低至4時(shí),二氧化硫的吸收兒乎停止,
32、為了保持液體合適的pH值,必須在二氧化硫與石灰石反應(yīng)時(shí),保證有充足的石灰石迅速溶進(jìn)液體,要保證這個(gè)速率,就要求石灰石與液體有非常大的表面接觸面積,傳統(tǒng)的石灰石粒度(250目,90%通過)已不能滿足這個(gè)要求,需要尋求更細(xì)的石灰石粒度,如果采用傳統(tǒng)的球磨機(jī),就需要消耗更多的電能,運(yùn)行成本將得到提高,經(jīng)濟(jì)性下降。ABB公司采用了一種主設(shè)備叫輾輪磨粉機(jī)的全干式研磨系統(tǒng),這套系統(tǒng)沒有找到具體的設(shè)備結(jié)構(gòu)資料,甚至連圖片介紹也沒有,僅僅了解到系統(tǒng)的入口粒徑不超過40mm,未經(jīng)處理的煙氣被用來驅(qū)動(dòng)磨粉機(jī)和烘干石灰石,從磨制系統(tǒng)排除來的煙氣返回到吸收塔進(jìn)行處理,石灰石制備和處理是一個(gè)全干的系統(tǒng),并包含一個(gè)巧妙的
33、干式注入系統(tǒng)以防止粉塵返回系統(tǒng)。其具體的工作過程及原理尚未了解到。這一石灰石磨制系統(tǒng)在美國國內(nèi)與傳統(tǒng)的濕式球磨機(jī)相比,據(jù)說工程造價(jià)和運(yùn)行費(fèi)用大大降低,節(jié)約電耗十分明顯,最關(guān)鍵的一點(diǎn):石灰石出口粒度為32S目(95%通過),滿足LS-2系統(tǒng)要求。ABB的輻輪磨機(jī)與傳統(tǒng)濕式磨機(jī)相比,ABB公司稱其電耗,工程投資,運(yùn)行成本,安裝周期都遠(yuǎn)低于后者,這種比較估計(jì)是在石灰石入口粒徑相同,出口粒徑也相同的前提下,但不知325目(95%通過)的輾輪磨機(jī)與250目(90%通過)的濕式球磨機(jī)相比,其電耗、投資、運(yùn)行成本,安裝周期有無優(yōu)勢。只有這樣比較才有實(shí)際的意義。另一方面,瑞士斯維達(dá)拉公司介紹,濕式磨機(jī)與干式磨
34、機(jī)相比,前者電耗、投資、噪音都遠(yuǎn)低于后者,其濕式磨機(jī)的優(yōu)勢更為明顯。這和ABB公司的結(jié)論有些矛盾,故兩者的結(jié)論均有待進(jìn)一步調(diào)研。超細(xì)的石灰石顆粒確實(shí)對降低液氣比起到了很好的效果,它是為適應(yīng)吸收塔尺寸減少而設(shè)計(jì)的,但反過來有使吸收塔尺寸的進(jìn)一步減少提供了可能,塔內(nèi)反應(yīng)更充分,石灰石利用率進(jìn)一步提高。電耗方面:全干的粗輪磨機(jī)節(jié)約了電耗;液氣比的減少使持液量減少,循環(huán)液量減少,循環(huán)泵等設(shè)備的'節(jié)電效果顯著。同時(shí),取得了這些優(yōu)勢后,它并沒有犧牲系統(tǒng)的脫硫率,并且提高了脫硫率。LS-2系統(tǒng)代表了先進(jìn)的緊湊的高效的濕法脫硫工藝,ABB公司稱,總體上,LS-2系統(tǒng)與目前其它最先進(jìn)的相同容量的濕法脫硫
35、工藝相比,可節(jié)約大約15%30%的總投資,降低10%20%的電耗,工期也得到縮短(在美國俄亥俄州的一個(gè)電廠中,LS-2系統(tǒng)示范工程,處理500MW容量的鍋爐煙氣,從設(shè)計(jì)開始到投產(chǎn)時(shí)間為22個(gè)月)??梢钥偨Y(jié)LS-2系統(tǒng)成本的下降主要得益于以下幾點(diǎn):吸收塔尺寸的減少;傳質(zhì)阻力的減少;吸收液總量的減少;石灰石的利用率提高;取得更細(xì)的石灰石顆粒的同時(shí),卻大大降低了系統(tǒng)總電耗。4.3.CT-121系統(tǒng)由日木千代田公司開發(fā)的第二代煙氣脫硫系統(tǒng),又稱千代田工藝。其核心技術(shù)是噴泡塔(噴射式鼓泡反應(yīng)塔,GBR),其工作過程如下:煙氣從引風(fēng)機(jī)進(jìn)入反應(yīng)塔,經(jīng)過垂直的煙氣分配器以一定的壓力進(jìn)入漿液,形成一定高度的噴射氣泡層,在漿液上層進(jìn)行氣液傳質(zhì),吸收二氧化硫與粉塵。二氧化硫與碳酸鈣生成亞硫酸鈣,同時(shí),按一定比例向塔內(nèi)注入空氣,亞硫酸鈣被氧化成硫酸鈣,潔凈煙氣經(jīng)除霧器
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