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1、寧波市軌道交通1號線一期工程TJ-標(biāo)東環(huán)南路站E2幅地下連續(xù)墻鎖口管引拔的處理措施及其啟示廣州軌道交通建設(shè)監(jiān)理有限公司寧波地鐵監(jiān)理部二0一0年九月六日目 錄E2幅地下連續(xù)墻鎖口管引拔的處理措施及其啟示2一、導(dǎo)言2二、東環(huán)南路站地下連續(xù)墻及E2幅鎖口管概況2三、E2幅鎖口管起拔經(jīng)過3四、E2鎖口管引拔失敗的原因分析4五、事發(fā)后應(yīng)急處理措施5五、后續(xù)處理方法6六、幾點(diǎn)啟示(值得總結(jié)的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn))10寧波市軌道交通1號線一期工程TJ-標(biāo)東環(huán)南路站E2幅地下連續(xù)墻鎖口管引拔的處理措施及其啟示一、導(dǎo)言 李學(xué)遜 王扶民在地鐵明挖車站圍護(hù)結(jié)構(gòu)地下連續(xù)墻施工過程中,其接頭多采用鎖口管。鎖口管的安放與起拔是地連
2、墻施工控制的重點(diǎn)內(nèi)容之一。由于施工中多種復(fù)雜因素的綜合影響,使得鎖口管被埋事件時(shí)有發(fā)生,其處理方式不外乎兩種,一個(gè)是拔,一個(gè)是埋,其中能成功拔出的事例并不多見。東環(huán)南路站E2幅地連墻鎖口管起拔時(shí)由于人為操作上的失誤,自7月2日起拔失敗之后,通過采取多種處理措施,包括:附加千斤頂輔助起拔、打樁機(jī)錘擊、鉆孔減摩、全回轉(zhuǎn)鉆機(jī)切割以及搖管機(jī)輔助起拔等方法,歷盡艱辛,幾經(jīng)周折,終于在二個(gè)月后成功引拔,為最后一幅地連墻施工創(chuàng)造了條件。本文對該鎖口管的整個(gè)處理過程和方法作了詳細(xì)回顧,相信對同類事件的處理會有一定的借鑒意義。二、東環(huán)南路站地下連續(xù)墻及E2幅鎖口管概況寧波市軌道交通1號線一期工程東環(huán)南路站位于寧
3、穿路浦港路口,沿寧穿路由西北向東南走向布置,基坑北側(cè)改道以后的寧穿路(即329國道)車流量大。該站為地下二層島式站臺,起止里程為K20+585.500K21+017.000,采用明挖順作法施工?;尤L301.3m,標(biāo)準(zhǔn)段寬度為18.3m,底板埋深16.9m,;東端喇叭口寬43.2m,底版埋深約19.8m。主體圍護(hù)結(jié)構(gòu)采用地下連續(xù)墻,共124幅,其中東端頭井墻厚1000mm,墻深45 m左右,共20幅;其余墻厚為800mm,墻深42 m左右 ,共104幅。(見圖1)E2鎖口管位置圖1 東環(huán)南路站平面布置圖及鎖口管位置圖E2幅連續(xù)墻實(shí)際成槽深度為46m,厚1000mm,幅寬6.0m(設(shè)計(jì)槽深45
4、.85m,厚1000mm,幅寬6.0m)。E2幅連續(xù)墻鎖口管直徑980mm,壁厚30 mm,總長50m共六節(jié)(3m+9m×3+10m×2),其中地下埋深47m,重量約46噸。三、E2幅鎖口管起拔經(jīng)過E2幅地連墻從2010年7月1日晚21:30分開始成槽,到7月2日早上6:30成槽結(jié)束。清孔刷壁后,于當(dāng)天上午8:30-9:30進(jìn)行鋼筋籠和鎖口管吊裝,吊裝過程中鋼筋籠和鎖口管均順利入槽。該幅地連墻砼灌注從15:15開始,到22:00結(jié)束,砼理論方量為269m3,實(shí)灌方量270 m3。引拔機(jī)(上海產(chǎn)600T)(見圖2)從20:15開始起拔,每次起拔高度為5cm至8cm,壓力為13
5、-15MPa,連續(xù)起拔約10分鐘,當(dāng)起拔高度達(dá)到60cm后,發(fā)現(xiàn)鎖口管上部冒漿,停止起拔約一小時(shí),在這段時(shí)間內(nèi),引拔機(jī)完全停止操作,至21:28時(shí)再次起拔時(shí),引拔機(jī)油缸壓力上升到27MPa,發(fā)現(xiàn)引拔機(jī)打滑抱不住鎖口管(見圖3),之后引拔機(jī)再也未能抱緊鎖口管,無法繼續(xù)起拔。 600T引拔機(jī)抱箍打滑圖2 600T引拔機(jī)圖3 抱箍打滑四、E2鎖口管引拔失敗的原因分析據(jù)現(xiàn)場查看及檢查發(fā)現(xiàn)該處導(dǎo)墻并沒有明顯變形,引拔機(jī)也沒有故障。通過檢查砼澆注及引拔記錄,分析原因如下:(1)起拔時(shí)間過晚且未連續(xù)起拔。該槽段砼澆注開始時(shí)間為中午15:15,而鎖口管開始引拔的時(shí)間為20:15,其間間隔了整整5個(gè)小時(shí),明顯遲
6、于地下鐵道工程施工及驗(yàn)收規(guī)范規(guī)定的2-3小時(shí)的起拔要求。當(dāng)起拔高度達(dá)到60cm后,千斤頂油泵壓力已達(dá)到13Mpa-15MPa(見圖4),對此并未引起重視,加之又停止起拔約一個(gè)小時(shí)。起拔時(shí)間過晚和未連續(xù)起拔是造成本次鎖口管引拔失敗的主要原因。 壓力達(dá)到15MPa砼繞流圖4 起拔壓力達(dá)到15MPa圖5 砼繞流(2)砼繞流。該幅墻砼澆注過程中,砼順著鎖口管繞流里住鎖口管,曾發(fā)現(xiàn)鎖口管發(fā)生過冒漿現(xiàn)象,事后的處理過程也證實(shí),該幅墻砼澆灌時(shí)存在砼繞流現(xiàn)象(尤其是倒數(shù)第二節(jié)鎖口管)(見圖5),從而加大了鎖口管的握裹力和摩擦力。(3)鎖口管上部向東北側(cè)傾斜。從后續(xù)處理過程來看,當(dāng)全回轉(zhuǎn)鉆機(jī)采用1.5m套管往下
7、切割砼至9m位置時(shí),發(fā)現(xiàn)鉆頭已碰到鎖口管上,說明該鎖口管上部已嚴(yán)重傾斜(約0.5m),不利于回轉(zhuǎn)鉆機(jī)鉆進(jìn)和后續(xù)引拔機(jī)起拔,不得已將該套管取出,重新定位后再次鉆進(jìn)。(4)砼供應(yīng)不及時(shí)。檢查砼澆注記錄發(fā)現(xiàn),第13車至第14車以及第22車至第23車混凝土發(fā)車間隔時(shí)間分別為1小時(shí)左右。砼發(fā)車間隔時(shí)間長導(dǎo)致了引拔工對始拔時(shí)間和起拔高度的錯(cuò)誤判斷。(5)鎖口管變形。通過對之前施工槽段超聲波檢測圖象的分析發(fā)現(xiàn),一般槽段砼面與鎖口管的接觸面均呈現(xiàn)不同程度的曲線狀,說明鎖口管并不成一條直線,該槽段也應(yīng)當(dāng)存在類似情況,從而加大了鎖口管的摩擦力和起拔難度。(6)當(dāng)日氣溫高。測得當(dāng)日氣溫高達(dá)37攝氏度,分析認(rèn)為混凝土
8、的初凝時(shí)間提前也是鎖口管起拔困難的原因之一。五、事發(fā)后應(yīng)急處理措施當(dāng)發(fā)現(xiàn)油缸壓力上升至27MPa引拔機(jī)打滑無法抱住鎖口管后,施工方立即采取以下應(yīng)急處理措施來試圖將該鎖口管拔出:a) 鋼扁擔(dān)(圓鋼)輔助法當(dāng)晚采用一根直徑10cm的圓鋼從扁擔(dān)孔橫穿鎖口管,再用引拔機(jī)(600T)抱住鎖口管頂?shù)皆搱A鋼后再起拔,在200T吊車的配合下,引拔機(jī)壓力達(dá)到30Mpa時(shí),該圓鋼嚴(yán)重變形(見圖6),插管口被頂裂(見圖7),而鎖口管仍無法拔動。圓鋼變形插管口變形圖6 圓鋼變形 圖7 扁擔(dān)孔變形b)附加千斤頂輔助引拔法鑒于單靠600T引拔機(jī)無法拔動鎖口管,為了增加起拔力,當(dāng)天晚上從鄰近工點(diǎn)急調(diào)2臺附加千斤頂(各200
9、T)(見圖8),2小時(shí)后到達(dá)現(xiàn)場來輔助引拔機(jī)起拔。附加千斤頂加上引拔機(jī)千斤頂中間,頂住引拔機(jī)后再同步起拔,在200T吊車的配合下,引拔機(jī)油缸壓力達(dá)到30 Mpa(極限壓力),鎖口管依舊無法起拔。至此,應(yīng)急引拔宣告失?。ㄒ妶D9)。附加千斤頂打滑痕跡圖8 附加千斤頂 圖9 引拔機(jī)抱箍打滑 五、后續(xù)處理方法 需要指出的是,E2幅地連墻鎖口管所處的位置十分特殊,該幅墻恰好位于該站東端頭北側(cè)(見圖10),離北側(cè)改道后的329國道僅3.5m左右,按該站連續(xù)墻的施工順序,該幅墻為倒數(shù)第二幅,剩下的最后一幅墻(E1)為轉(zhuǎn)角閉口幅。根據(jù)總體設(shè)計(jì)籌劃,東環(huán)南路站東端頭設(shè)計(jì)有四個(gè)盾構(gòu)進(jìn)出洞門,其中中間兩個(gè)洞門供1號
10、線一期出段線和入段線的盾構(gòu)機(jī)到達(dá),外側(cè)兩個(gè)洞門則分別供二期左線和右線盾構(gòu)機(jī)始發(fā)或接收,E2幅地連墻鎖口管恰好侵入該站二期左線盾構(gòu)洞門位置35 cm,(見圖11)如不將其拔出,將直接影響二期左線盾構(gòu)的始發(fā)或接收。為了減少二期盾構(gòu)破除鎖口管的風(fēng)險(xiǎn),也為了保證東環(huán)南路站地下連續(xù)墻的整體性,寧波市軌道交通指揮部明確要求必須將該鎖口管拔出,不可填埋。有鑒于此,承包商先后采取了以下措施來拔除該鎖口管。E2鎖口管鎖口管進(jìn)入洞門35cm圖10 E2鎖口管平面位置 圖11 E2鎖口管與二期左線洞門的關(guān)系(1)打樁機(jī)錘擊法借鑒以往其它工點(diǎn)被埋鎖口管的處理經(jīng)驗(yàn),經(jīng)研究決定采用柴油打樁機(jī)將該鎖口管往下錘擊,以使鎖口管
11、與周邊砼分離,從而減少摩阻力,爾后再用引拔機(jī)起拔。該打樁機(jī)于7月4日晚開始進(jìn)場,型號為DH558-110M,錘重8T。錘擊前,在鎖口管上部加蓋兩塊厚3 cm鋼板(見圖12),側(cè)壁上焊接4塊鋼肋板,以防止錘擊時(shí)損壞鎖口管頂部。(見圖13)整個(gè)錘擊先后進(jìn)行過二次,其中,第一次于7月5日下午開始,共打了42錘,鎖口管下沉了60cm。然后,改用從上海調(diào)來的一臺600T引拔機(jī)起拔,該引拔機(jī)兩側(cè)各帶一個(gè)200t輔助千斤頂,故總引拔力可達(dá)1000T(600T+2*200T),并在鎖口管側(cè)壁焊接8塊鋼肋板(牛腿),以防引拔機(jī)在起拔過程中抱扣打滑。此時(shí)引拔機(jī)油缸壓力從22 Mpa上升到30 Mpa,已達(dá)其極限,
12、而鎖口管的起拔量仍為60cm,仍無法繼續(xù)起拔。頂部加蓋錘擊鎖口管圖12 鎖口管頂部焊接鋼蓋板 圖13 打樁機(jī)錘擊鎖口管(2)鉆孔減摩+打樁機(jī)錘擊法由于單純的錘擊法起拔效果并不理想,為了減少鎖口管周邊的摩擦力,決定在鎖口管背砼一側(cè)(北側(cè))緊鄰該鎖口管采用鉆孔樁機(jī)鉆孔(見圖14),鉆孔直徑800mm,深46m,以形成一個(gè)臨空面,減小該側(cè)土體的摩阻力;此后,用80T履帶吊橫向(由南向北)撞擊該鎖口管,鎖口管頂部向北側(cè)位移約20 cm;再用打樁機(jī)對該鎖口管進(jìn)行第二次錘擊,此次共打了26錘,鎖口管下沉量仍為60cm。然后,再用前述引拔機(jī)起拔。為增加引拔機(jī)的握裹力,防止抱扣在起拔過程中打滑,在鎖口管側(cè)壁上
13、焊接4塊20mm厚的鋼肋板,并在兩側(cè)各加一個(gè)200t千斤頂頂住引拔機(jī)后再起拔。引拔過程中,發(fā)現(xiàn)引拔機(jī)油缸壓力從28Mpa瞬間變?yōu)?,鎖口管上升量仍為60 cm。經(jīng)過分析,判斷是鎖口管的第一節(jié)與第二節(jié)接頭處的插銷端部被剪斷(見圖15),故只能將第一節(jié)鎖口管取出,未能繼續(xù)起拔。此法未能獲得成功。鎖口管旁邊鉆孔插銷被剪斷圖14 鉆孔減少摩擦力圖15 鎖口管插銷被剪斷(3) 全回轉(zhuǎn)鉆機(jī)切割法上述措施失效之后,經(jīng)各方研究,決定引進(jìn)上海海騰地下工程有限公司日產(chǎn)ME-150型全回轉(zhuǎn)鉆機(jī)來起拔該鎖口管(見圖16)。此法起拔鎖口管的基本思路是:首先,用1.5m鋼套管套住鎖口管,然后利用全回轉(zhuǎn)鉆機(jī)驅(qū)動鋼套管作36
14、0度旋轉(zhuǎn),利用鋼套筒底端鑲嵌的鋸齒狀鈦合金刀頭切割墻體砼,鉆進(jìn)深度初步定為12m;然后,改用1.3 m鋼套管(見圖17)(其摩阻力要小于1.5 m的鋼套管,有利于提高鉆進(jìn)速度和深度)套住鎖口管,繼續(xù)往下鉆進(jìn),其鉆進(jìn)深度以鎖口管能夠起拔為標(biāo)準(zhǔn);最后,使用吊機(jī)配合搖管機(jī)引拔該鎖口管。其處理過程如下:(1)7月24日ME-150型全回轉(zhuǎn)鉆機(jī)進(jìn)場,7月26日開始鉆進(jìn),(2)第一次采用1.5m鋼套管(每節(jié)9米),定位后往下鉆進(jìn)約9m,用時(shí)8天。由于定位不準(zhǔn),鋼套管未能準(zhǔn)確套住第二節(jié)鎖口管(與鎖口管上部傾斜亦有關(guān)系),致使鉆頭在9m處觸碰到第二節(jié)鎖口管頂部,故停止鉆進(jìn)。鉆機(jī)鉆進(jìn)1.3m鉆頭圖16 全回轉(zhuǎn)鉆
15、機(jī)鉆進(jìn) 圖17 1.3m鉆頭 (3)第二次先將9 m鉆筒取出,仍采用1.5m套管并更換鉆頭,經(jīng)重新定位后往下鉆進(jìn),累計(jì)鉆進(jìn)至13m后停鉆,用時(shí)3天,將上部第一節(jié)長9m的鎖口管放入,與第二節(jié)鎖口管對位并人工初步對接。(4)第三次將1.5m鋼套管換成1.3m套管(每節(jié)4米或6米),繼續(xù)往下鉆進(jìn),鉆進(jìn)至地下28m時(shí),由于全回轉(zhuǎn)鉆機(jī)發(fā)動機(jī)故障,加之鉆頭磨損嚴(yán)重,鉆進(jìn)速度過慢(一天只有10 cm左右),故停止鉆進(jìn),準(zhǔn)備試拔。若鎖口管能夠拔動,則大功告成;若拔不動,則更換鉆頭,繼續(xù)鉆進(jìn)。此次共享時(shí)13天,其間更換過二次刀頭(共19把),還更換過一次帶刀頭的套管(長2.5 m)。(5)焊工從鎖口管內(nèi)部下到地
16、下9m處,對第一節(jié)與第二節(jié)鎖口管接頭部位再次實(shí)施焊接,本次采用八塊3 cm厚鋼板(12*24)立面焊接,共進(jìn)行三次,其中第一、第二次采用手工弧焊,考慮到手工焊質(zhì)量不一定能滿足鎖口管起拔的強(qiáng)度要求且焊接速度過慢,第三次采用二氧化碳?xì)怏w保護(hù)焊(高強(qiáng)度焊條且能自動均勻焊接),且將鎖口管接頭部位全部滿焊,共耗時(shí)7天。由于時(shí)值盛夏,氣溫高達(dá)38度,加之作業(yè)空間狹小,只能容納一人作業(yè),勞動強(qiáng)度非常大,采用空壓機(jī)通風(fēng),小面包車送空調(diào)冷氣,三名電焊工輪流作業(yè),每人作業(yè)時(shí)間不超過40分鐘。全部焊接完成之后,采用日本三菱貝洛特鉆機(jī)(俗稱搖管機(jī))正反來回旋轉(zhuǎn)1.3m的套管,使該套管周邊渣土松動,并將第一節(jié)長6米的1
17、.3m的套管取出,以更大程度地減小摩擦阻力。(6)焊接完畢后,從8月23日晚開始試拔,此次采用日本神鋼800T引拔機(jī),其抱扣直徑可達(dá)2米,最大起拔高度40公分,最高油壓25 Mpa;另加2臺200T油壓千斤頂輔助起拔,其油缸壓力達(dá)到75Mpa(極限壓力),鎖口管起拔高度達(dá)到18cm后,因底部導(dǎo)墻支撐力不夠及地面下沉,故停止起拔,進(jìn)行導(dǎo)墻及地面鋼筋砼加固(平均厚70cm)。(7)9月1日晚開始再次試拔,由于日本神鋼引拔機(jī)抱扣損壞(見圖18),無法繼續(xù)起拔,故另外采用上海長宇600T引拔機(jī),其抱扣直徑最大為1.2米,最大引拔高度80公分,最高油壓28Mpa,另加2臺200T附加千斤頂(見圖19),
18、附加千斤頂油壓達(dá)到62Mpa,每次起拔高度20cm,共進(jìn)行三次,鎖口管累計(jì)起拔高度達(dá)到60cm。抱扣損壞附加千斤頂圖18 引拔機(jī)抱扣損壞 圖19 附加千斤頂(8)9月2日中午,引拔正常進(jìn)行,此時(shí)去掉輔助油缸,每次引拔高度仍為20cm。直到9月2日晚,每次起拔高度增加到80cm,引拔力下降至500T,對應(yīng)的油缸壓力為1820MPa。第一、第二節(jié)鎖口管一次拔出,其它各節(jié)是拆除連接銷后逐節(jié)拔出。(見圖20)(9)到9月3日,引拔力進(jìn)一步減小至200250T,對應(yīng)的油壓減至1113MPa,直至下午4:50,將最后一節(jié)鎖口管全部拔出(見圖21)。連續(xù)拔除最后一節(jié)圖20連續(xù)拔除后的鎖口管圖21 最后一節(jié)鎖口管六、幾點(diǎn)啟示(值得總結(jié)的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn))盡管此次東環(huán)南路站E2幅鎖口管最終被成功起拔,但畢竟屬于一起不大不小的工程事故,其處理過程過于漫長,時(shí)間上拖得太久,歷時(shí)整整二個(gè)月;經(jīng)濟(jì)上耗資太大,花費(fèi)了近百萬元,動用了多種型號的引拔機(jī)、打樁機(jī)、鉆孔樁機(jī)、全回轉(zhuǎn)鉆機(jī)(見圖22)、搖管機(jī)(見圖23)等大型設(shè)備,既影響了地下連續(xù)墻的施工進(jìn)度,又耗費(fèi)了大量的時(shí)間、財(cái)力和精力,個(gè)中的教訓(xùn)值得總結(jié)和記取。其教訓(xùn)和啟示至少有以下幾點(diǎn):全回轉(zhuǎn)鉆機(jī)搖管機(jī)圖22 ME-150型全回轉(zhuǎn)鉆機(jī)圖23 貝洛特?fù)u管機(jī)(1) 鎖口管初次起拔及連續(xù)起拔間隔時(shí)間的把握是鎖口管能否順利起拔的
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