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文檔簡介

1、高效淺層氣浮技術(shù)在造紙廢水處理中的應(yīng)用江蘇某造紙廠地處太湖流域,采用廢紙為原料,年產(chǎn)5萬t牛皮箱紙和高強度瓦楞原紙。日排廢水1.2萬t。原廢水pH為5.57,CODCr為10002000mgL,SS為10001700 mgL。原廢水處理工藝為初沉法,廢水經(jīng)一套格柵斜篩平流式沉淀池處理后外排至京杭運河。由于該工藝只是去除了大量的SS和部分CODCr,達(dá)不到GB354492造紙工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)中二級標(biāo)準(zhǔn)。對此,采用高效淺層氣浮工藝,較好地解決了這一問題。1 處理工藝1.1 原處理工藝存在的問題該廠以廢紙為原料,廢水中雜質(zhì)多,組分較復(fù)雜。據(jù)監(jiān)測,該廠廢水中可溶性CODCr值為350450mgL,

2、用單一初沉池難以去除。針對上述問題,新工藝采用淺層氣浮系統(tǒng),不僅使處理后的廢水達(dá)到排放要求,pH為69,CODCr200mg/L,SS250 mg/L,BOD580mgL,而且每天回收56 t紙漿,處理后的廢水能回用90,同時降低了運行費。1.2 改造后的廢水處理流程改造后的廢水處理流程見圖1。1.3 高效淺層氣浮原理高效淺層氣浮系統(tǒng)是一個先進(jìn)的快速氣浮系統(tǒng),改傳統(tǒng)氣浮的靜態(tài)進(jìn)水、動態(tài)出水為動態(tài)進(jìn)水、靜態(tài)出水,即把含有附有微氣泡懸浮顆粒的混合污水進(jìn)入氣浮池內(nèi)的時候,使出流裝置移動,混合廢水的水平流速相對出流裝置為零,從而抑制了槽內(nèi)的紊流,因而能進(jìn)行平穩(wěn)的氣浮分離(即所謂的“零速度原理”),浮選

3、體上升速度達(dá)到或接近理論升速,極大地提高了處理效率,使廢水在淺層氣浮槽中的停留時間由傳統(tǒng)的3060 min減至3 min,并且集凝聚、撇渣、排水、排泥為一體,是一種高效的廢水處理裝置。圖2表示了該原理。原水從圖中的整流區(qū)被放入浮選區(qū)的氣浮槽時,整流區(qū)自身以原水的出流速度并與其相反的方向周轉(zhuǎn),此時,就創(chuàng)造了水流速為零的零流速狀態(tài)。1.4 高效淺層氣浮工藝的特點(1)待處理水停留時間較短,僅為3min。(2)處理效率高,尤其是處理高濁度水。(3)單位面積的處理量為250 m3(m2d),處理能力大。(4)可以設(shè)置為多層,并可以直接設(shè)置在地面上或架空設(shè)置,占地面積小。(5)有效水深約0.4m,且與處

4、理能力基本無關(guān),構(gòu)筑物總高度降低。2 處理效果2.1 監(jiān)測結(jié)果1998年12月8日江蘇省環(huán)境監(jiān)測中心站對該污水處理工程進(jìn)行了24h連續(xù)監(jiān)測(監(jiān)測頻率為每1.5h一次,共測16次),監(jiān)測結(jié)果如表1所示(噸紙排水量為64m3)。表1 污水處理工程達(dá)標(biāo)排放驗收監(jiān)測數(shù)據(jù)匯總 mgL1項目設(shè)施進(jìn)口設(shè)施出口平均處理效率/%標(biāo)準(zhǔn)值超標(biāo)率/%結(jié)果范圍均值結(jié)果范圍均值pH7.307.58690CODCr11802070164816220118089.120017BOD5058.081.0698020SS95517501220220899.32500由表l可知,處理后的排放廢水中pH、SS符合GB354492造紙

5、工業(yè)水污染排放標(biāo)準(zhǔn)二級標(biāo)準(zhǔn),CODCr、BOD5各有一次略為超標(biāo),但均值不超標(biāo)。2.2 溶解性CODCr、BOD5去除率分析該廠曾委托某大學(xué)進(jìn)行了溶解性CODCr、BOD5去除率監(jiān)測分析(每小時取一次樣,共取四次,再混合)結(jié)果如下:進(jìn)水混合樣:CODCr1270mgL;BOD5 376mgL;SS1300 mg/L;溶解性CODCr244mgL;溶解性BOD5120 mgL。處理后出水:CODCr167mgL;BOD568m8L;SS 14mgL。若將處理出水CODCr、BOD5看成全為溶解性CODCr、BOD5,則溶解性CODCr、BOD5去除率分別為31.6%、43.3。2.3 不加絮凝劑

6、和助凝劑的淺層氣浮處理效果該廠技術(shù)人員曾進(jìn)行了不加藥劑的淺層氣浮處理廢水試驗(每隔1h采一次樣,共16次),試驗結(jié)果如表2。表2 不加藥劑的處理效果 mgL1項目設(shè)施進(jìn)口設(shè)施出口平均處理效率/%結(jié)果范圍均值結(jié)果范圍均值SS126021001589.712022016389.95CODCr117521191595.2316644473.070.5從表2中可看出,采用高效淺辰氣浮裝置不加藥劑處理造紙廢水時,SS去除率在89以上,CODCr去除率達(dá)70。2.4 工藝流程特點(1)采用格柵、斜網(wǎng)過濾加淺層氣浮處理造紙廢水,流程連續(xù)性強、操作管理簡單。(2)經(jīng)斜網(wǎng)過濾可回收大量紙漿,每天約56t。(3)

7、選用高效氣浮設(shè)備作為主體設(shè)備,一般情況下氣浮達(dá)標(biāo)排放。對溶解性CODCr、BOD5有一定的去除效率;在不加藥劑的情況下對SS、CODCr也有較高的去除率。(4)淺層氣浮裝置操作彈性大抗沖擊力強,出水穩(wěn)定并且能達(dá)到90回用率。3 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及效益分析(1)本工程占地面積為400 m2,每天處理1m3廢水占地僅為0.03m2。(2)污水處理工程總投資350萬元,其中高效淺層氣浮裝置262萬元,土建70萬元,配套安裝費用18萬元。(3)本工程噸廢水處理成本為0.60元。其中、藥劑費0.365元m3水,電費0.130元m3水。(4)本工程運行后,每天處理廢水l2萬t可削減SS 1014td、削減CODCr 1015td,處理出水可回用90,節(jié)約了寶貴的水資源。以每噸清水0.50元計,每天可收益5400元,另外、每天回收紙漿6t,以每噸紙漿700元計,收益4200元,共計每天收益9600元,即每處理1t廢水可創(chuàng)效益0.80元,扣除單位廢水處理成本0.60元,實際上每處理1t廢水可獲效益0.20元,即每天2400元。經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境效益明顯。4 結(jié) 論(1)經(jīng)格柵斜網(wǎng)過濾淺層氣浮工藝處理后的廢水回用率達(dá)90,每天還能回收56t紙漿,每天

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