蒸發(fā)冷卻技術(shù)在李家峽水電站水輪發(fā)電機組的應(yīng)用_工程管理_第1頁
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文檔簡介

1、蒸發(fā)冷卻技術(shù)在李家峽水電站水輪發(fā)電機組的應(yīng)用主要從設(shè)計、制造、安裝、試驗等一系列重要環(huán)節(jié)進行分析,論證了李家峽水電站大型水輪發(fā)電機組在保留原有空冷基礎(chǔ),保持機組基本結(jié)構(gòu)尺寸不變的狀況下,初次在400MW水輪發(fā)電機組中進行蒸發(fā)冷卻技術(shù)的可行性,并結(jié)合李家峽4#機組近兩年的運行狀況,對蒸發(fā)冷卻技術(shù)在水電站大型機組的設(shè)計與應(yīng)用方面提出了一些設(shè)想。1、水輪發(fā)電機冷卻技術(shù)的進展水輪發(fā)電機的冷卻方式有全空冷、定子水內(nèi)冷、轉(zhuǎn)子空冷、以及定轉(zhuǎn)子水冷等方式。全空冷的水輪發(fā)電機具有結(jié)構(gòu)和系統(tǒng)簡潔、運行維護簡便等優(yōu)點,向大型化進展時,電負荷大造成溫上升而影響絕緣壽命,限制了制造容量的提高??諝饫鋮s的特點是定子繞組絕

2、緣內(nèi)導(dǎo)體的發(fā)熱量必需經(jīng)過絕緣外表向空氣散熱,或者再經(jīng)過鐵芯傳導(dǎo)后向空氣散熱的冷卻方式它必定導(dǎo)致導(dǎo)體溫上升。當(dāng)機組立體性尺寸增大,繞組的高溫升還會引起定子鐵芯的熱變形,以及過大的熱應(yīng)力。電機起停過程時的冷熱循環(huán)造成繞組伸縮而使絕緣疲憊脫殼,以及與定子槽的相對滑動等,這已經(jīng)成為大型發(fā)電機的重要問題而影響電機的牢靠性。此外,轉(zhuǎn)子重量大,機械應(yīng)力、以及軸承載負大等均增加了制造的難度。水內(nèi)冷技術(shù)雖然突破了上述的限制,但又帶來了下列問題,水的泵循環(huán)及水的去離子凈化系統(tǒng);水的凈化不夠時的結(jié)垢以及氧化物的堵塞問題;水一旦泄漏會引發(fā)絕原因障。蒸發(fā)冷卻技術(shù)正是為了繼承冷的優(yōu)點而克服它的缺點,不斷在穩(wěn)步進展。在10

3、MW和50MW水輪發(fā)電機工業(yè)機組研制勝利和長期牢靠運行的基礎(chǔ)上,將李家峽4#機組定子繞組由空冷改為蒸發(fā)冷卻,一方面可以改善原來機組的性能,另一方面可以通過試驗為更大型的機組取得研制與運行的閱歷。2、4#水輪發(fā)電機組蒸發(fā)冷卻的設(shè)計2.1設(shè)計原則李家峽4#機組是在3臺空冷機組已經(jīng)投產(chǎn),且本機組肘管部分安裝已經(jīng)完成的狀況下才改用蒸發(fā)冷卻的。由于李家峽水電站為雙排機布置,轉(zhuǎn)變冷卻形式對結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變的工程量較大,所以在改用蒸發(fā)冷卻時要求4#機的發(fā)電機總體結(jié)構(gòu)布置、掌握尺寸和定、轉(zhuǎn)子高程不變,且盡可能與已投運的三臺空冷機組保持全都。即實行優(yōu)化發(fā)電機定子槽數(shù)定子空燉實心導(dǎo)線的線規(guī)及空燉實比選擇,兼顧考慮蒸發(fā)冷卻

4、系統(tǒng)正常工作和萬一系統(tǒng)消失故障退出電機處在全空冷狀態(tài)運行下可能的最大出力、定子線棒截面電流密度的優(yōu)選,從結(jié)構(gòu)設(shè)計、制造工藝、安裝維護等多方面對氣、電接頭的結(jié)構(gòu)做深化的討論。蒸發(fā)冷卻系統(tǒng)設(shè)計與討論是蒸發(fā)冷卻技術(shù)詳細實施的結(jié)構(gòu)化,它主要包括發(fā)電機電磁方案的優(yōu)化和定子線棒、密封接頭、氟塑料引管、集氣管、集液管、冷凝器、連接管、均壓管、排氣閥和排液閥等結(jié)構(gòu)部件的優(yōu)化設(shè)計。蒸發(fā)冷卻系統(tǒng)的牢靠性是蒸發(fā)冷卻發(fā)電機研制勝利的關(guān)鍵。因此,在設(shè)計時盡可能考慮簡便牢靠的結(jié)構(gòu)和優(yōu)化系統(tǒng)設(shè)計;盡可能削減可能的事故點;盡可能削減蒸發(fā)冷卻系統(tǒng)工地的現(xiàn)場焊接。2.2發(fā)電機電磁方案的優(yōu)化發(fā)電機電磁設(shè)計直接影響蒸發(fā)冷卻系統(tǒng)的實施

5、,影響該系統(tǒng)的工藝性、制造難度等。發(fā)電機原設(shè)計每層576槽,分上、下兩層,由于槽數(shù)太多,線棒間空間太小,改為空心線棒后,無法滿意施工要求,因此,提出396槽(上、下兩層)方案,該方案是保持轉(zhuǎn)子基本不變;上、下機架完全與原空冷方案相同的定子蒸發(fā)冷卻方案。這樣,既保留了原發(fā)電機結(jié)構(gòu)相同性,電站標(biāo)高的全都性。又有效地削減了發(fā)電機定子槽數(shù),使之完全能適應(yīng)內(nèi)冷發(fā)電機生產(chǎn)制造要求。2.3定子繞組密封接頭的設(shè)計對于蒸發(fā)冷卻系統(tǒng),密封接頭是關(guān)鍵部件之一,李家峽采納空心導(dǎo)線抽出與密封接頭焊接的結(jié)構(gòu)。考慮密封的牢靠性,密封接頭與氟塑料管的連接采納卡套結(jié)構(gòu),該卡套在制造前,進行了嚴(yán)格的模擬泄漏試驗,以保證其密封性能

6、良好。2.4排氣管的布置為使蒸發(fā)冷卻系統(tǒng)的平安運行,排氣管必需暢通牢靠,選取兩個對稱布置的排氣管,并在布置上使排氣管內(nèi)高外低,以免冷卻介質(zhì)在管內(nèi)冷凝堵塞排氣管。2.5通風(fēng)系統(tǒng)的優(yōu)化由于蒸發(fā)冷卻介質(zhì)帶走了定子繞組損耗,需要空冷帶走的損耗大副降低,經(jīng)分析計算,所需的風(fēng)量為137m3/s,又因高原空氣淡薄的因素,所需風(fēng)量為170m3/s,而原空冷風(fēng)量均為270m3/s,在保持原結(jié)構(gòu)不變的狀況下將風(fēng)量削減到適量的數(shù)量。2.6冷卻介質(zhì)蒸發(fā)冷卻系統(tǒng)的冷卻介質(zhì)為氟里昂R/113.它有良好的絕緣性能和防火滅弧性能,不含水時無腐蝕性,在大氣壓時的沸點為47.3,當(dāng)電機冷卻系統(tǒng) 運行在70以下時,壓力在00.02

7、MPa表壓力,實際上一種無壓密封系統(tǒng)運行狀況,便于制造安裝且具有較高牢靠性。該電機共有792(原設(shè)計為1152根)根線棒,每根線棒一條氣支路,分為上、下兩個接口,下接口為進液口,通過絕緣引管與集液管相連;上接口為出氣口,通過絕緣引管與集氣管相連。集氣管與集液管間通過冷凝器相連接,形成一個閉合的循環(huán)管路。定子線棒分為上、下兩層,集氣管與集液管也分為內(nèi)外兩圈,分別與上下層線棒相連。 3蒸發(fā)冷卻機組的定子下線 3.1線棒下線前的預(yù)備工作李家峽4#機定子下線屬國家公關(guān)項目,安裝人員必需嚴(yán)格根據(jù)有關(guān)圖紙、規(guī)程、規(guī)范去完成。在蒸發(fā)冷卻發(fā)電機中,疊片工藝和空冷發(fā)電機是一樣的,在下線前,除對線棒要進行表面檢查

8、、測冷態(tài)時絕緣電阻值、溝通耐壓試驗及起暈電壓試驗外,還要進行氣密試驗,氣源為壓縮氮氣,壓力為1MPa,保壓時間為3min,不得泄露,從另一端放氣,以驗證單根線棒的流通性。3.2下線工藝及耐壓試驗下線工藝及耐壓試驗和一般線棒是一樣的。3.3氣管路的安裝裝上集氣管及下集液管、連聚四氟乙烯管,先用臨時支撐裝兩節(jié)1/12上層集氣管(外環(huán))將一節(jié)集氣管出口臨時用法蘭封堵,另一節(jié)集氣管出口用帶有檢漏嘴的法蘭封堵。裝1/6下層集液管(外環(huán))及回液口,用臨時支撐固定,并將兩頭臨時焊接封堵。裝以上兩節(jié)管時,在圓周方向上應(yīng)錯開9根線棒,以便于連上聚四氟乙烯管后通過對應(yīng)的下層線棒成一個比較密閉的系統(tǒng),從而削減封堵,

9、便于檢漏。拆掉線棒接頭處的堵頭,將一端塑料管加熱至150左右,加熱時間為1min,使管子軟化后快速套在接頭上。套上卡套,至此一根管子的組裝結(jié)束,采納壓縮空氣進行檢漏,氣壓為0.4MPa,120min無泄漏(使用洗滌劑檢查,并用超聲波檢漏儀協(xié)作)。還充入氮氣和適量的SF6,壓力為0.3MPa,壓4h無泄漏(使用激光檢漏裝置定向巡回檢測和鹵素檢漏儀定點檢測)。如接頭泄漏,應(yīng)重新安裝。這樣的方法安裝全部管路。用CO2氣體愛護罩進行不銹鋼焊接,整個蒸發(fā)冷卻系統(tǒng)安裝完后,系統(tǒng)氣密試驗,充入干燥氮氣和適量的SF6,壓力為0.25MPa,進行最終一次巡檢,(使用激光檢漏裝置定向巡回檢測和鹵素檢漏儀定點檢測)

10、,確認(rèn)無泄漏后,在起始壓力為0.25MPa下保壓72h表計壓降不得大于3%,完全達到要求。3.4氟里昂灌注打開冷凝器放氣閥,用潔凈的耐壓輸液管將定子下環(huán)管放液閥與氟里昂桶連接,打開氟里昂瓶閥,調(diào)整減壓閥使進入儲液筒的氮氣壓力為0.020.05MPa,此時,氟里昂氣體流入冷卻系統(tǒng)。監(jiān)視液位,當(dāng)灌至從下環(huán)管算起約4.4m時,關(guān)閉放液閥。4蒸發(fā)冷卻機組的運行試驗李家峽400MW蒸發(fā)冷卻水輪發(fā)電機組于1999年12月10日正式投入了商業(yè)運行。截止2000年11月底,4#機已累計運行5643.2h,發(fā)電量132241.89萬kW·h,最大輸出負荷為380MW(液位:2.32m,壓力:0.05MPa,定子線圈最高溫度:58),一般所帶負荷為100330MW,所測繞組溫度在5058范圍內(nèi),壓力變化范圍為0.020.06MPa,均符合設(shè)計值。李家峽4#機組在發(fā)電初期曾消失一次系統(tǒng)泄漏,在1999年12月23日運行人員發(fā)覺液位明顯下降,邊運行邊推斷,

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