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文檔簡(jiǎn)介
1、.控制砼施工質(zhì)量,提高地下室砼自防水能力江蘇江中集團(tuán)有限公司蘇州分公司創(chuàng)優(yōu)QC小組蔡雪松一、工程概況 無錫酒店項(xiàng)目位于無錫新區(qū),東與新區(qū)教堂相依,南與工業(yè)廠房毗鄰,西臨歐陸風(fēng)情街,北臨高浪路主干道,是無錫新區(qū)標(biāo)志性建筑,也是無錫新區(qū)第一個(gè)五星級(jí)酒店。工程總建筑面積9.5萬,其中地下室16723;工程地下室防水等級(jí)為:一級(jí),地下室底板、外墻及頂板分別采用1600mm厚、400mm厚及180mm厚C35S8抗?jié)B砼。二、QC小組概況1、小組概況為實(shí)現(xiàn)合同質(zhì)量目標(biāo)“魯班獎(jiǎng)”,2008年08月20日組建了本QC小組,負(fù)責(zé)對(duì)地下室砼質(zhì)量進(jìn)行攻關(guān)活動(dòng)。小組共9人,全組人員均接受過QC小組專業(yè)知識(shí)的培訓(xùn),每星
2、期活動(dòng)不少于 1次,每次活動(dòng)3小時(shí)左右,共活動(dòng)16次,施工技術(shù)管理能力強(qiáng),人員搭配合理。其組員簡(jiǎn)歷見表一。2、小組成員簡(jiǎn)歷 表一小組名稱江蘇江中集團(tuán)有限公司蘇州分公司創(chuàng)優(yōu)QC小組小組類型現(xiàn)場(chǎng)攻關(guān)型小組注冊(cè)號(hào)JZ-QC-200806成立時(shí)間2008年08月20日活動(dòng)時(shí)間每個(gè)星期活動(dòng)不少于1次課題名稱 控制砼施工質(zhì)量,提高地下室砼自防水能力課題名稱登記號(hào)JSJZJT7-200806小組活動(dòng)次數(shù):16次小組活動(dòng)頻率:4 次/月小組人數(shù):9人姓 名職務(wù)性別學(xué)歷小組分工QC培訓(xùn)學(xué)時(shí)質(zhì)量部經(jīng)理男大專組 長(zhǎng)國(guó)家級(jí)36小時(shí)項(xiàng)目經(jīng)理男大專副組長(zhǎng)省級(jí)36小時(shí)技術(shù)經(jīng)理男大專副組長(zhǎng)省級(jí)36小時(shí)質(zhì) 檢 員男大專組 員省
3、級(jí)36小時(shí)資 料 員男大專組 員省級(jí)36小時(shí)施工員男大專組 員省級(jí)36小時(shí)施工員男大專組 員公司級(jí)48小時(shí)班 組 長(zhǎng)男中專組 員公司級(jí)48小時(shí)瓦工工長(zhǎng)男中專組 員公司級(jí)36小時(shí)制表人: 時(shí)間:2008年08月28日附:小組成員QC培訓(xùn)證書及成果獲獎(jiǎng)證書3、小組活動(dòng)出勤情況統(tǒng)計(jì)表 表二小組活動(dòng) 人員1234567891011121314151608月20日08月30日09月05日09月13日09月20日09月30日10月09日10月15日10月24日10月30日11月06日11月12日11月19日11月25日12月05日12月12日序號(hào)姓名123456789備注:出勤: 缺勤: 請(qǐng)假:制表人:
4、2008年12月26日小組共9人組成,組長(zhǎng):,平均接受QC知識(shí)培訓(xùn)16課時(shí),由管理層及操作層組成。近年來,地下防水質(zhì)量問題比較突出,返修率高,為確保使用功能,降低后期維修成本,急需進(jìn)一步提高地下防水工程的施工質(zhì)量。本工程地下水位高,極易發(fā)生漏水及滲水情況,而且地下車庫面積較大,抗?jié)B砼總量達(dá)20000多立方,確保砼防水質(zhì)量是本工程的心水施工的重點(diǎn)。質(zhì)量目標(biāo)效益目標(biāo)施工難度三、選題理由本工程質(zhì)量目標(biāo):“魯班獎(jiǎng)”。公司為確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),要求嚴(yán)格過程質(zhì)量控制,并將其列為本年度質(zhì)量管理重點(diǎn)監(jiān)控項(xiàng)目。選擇課題控制砼施工質(zhì)量,提高地下室砼自防水能力四、現(xiàn)狀調(diào)查針對(duì)砼質(zhì)量引起的地下室滲漏情況,小組成員對(duì)我
5、公司在建及已竣工交付使用的工程進(jìn)行了調(diào)查。9月5日,全體組員將調(diào)查情況進(jìn)行歸納總結(jié),并制定了相應(yīng)的調(diào)查表。抗?jié)B砼滲漏問題調(diào)查表 表三序號(hào)項(xiàng) 目檢查點(diǎn)數(shù)合格點(diǎn)數(shù)合格率(%)平均合格率(%)1砼裂縫603151.782.72砼振搗不好造成的表面蜂窩及孔洞6051853砼配合比不好引起的滲水605388.34水平施工縫處理不到位605591.75鋼筋移位造成的露筋605896.76合計(jì)300248制表人:王 振 2008年09月05日抗?jié)B砼滲漏問題統(tǒng)計(jì)表 表四序號(hào)項(xiàng) 目不合格點(diǎn)數(shù)頻數(shù)(點(diǎn))累計(jì)頻數(shù)(點(diǎn))頻率(%)累計(jì)頻率(%)1砼裂縫29292955.855.82砼振搗不好造成的表面蜂窩及孔洞993
6、817.373.13砼配合比不好引起的滲漏774513.586.64水平施工縫處理不到位55509.696.25鋼筋移位造成的露筋22523.81006合計(jì)5252100制表人: 2008年09月05日根據(jù)統(tǒng)計(jì)表繪出排列圖圖一 抗?jié)B砼滲漏問題排列圖制圖人: 2008年09月5日總結(jié)分析:由排列圖可以看出,“砼裂縫”問題是影響地下室砼滲漏的主要問題,是需要解決的主要對(duì)象。五、確定目標(biāo)和可行性論證1、目標(biāo)設(shè)定經(jīng)過對(duì)主要問題進(jìn)行數(shù)據(jù)分析:現(xiàn)狀調(diào)查共檢查了300個(gè)點(diǎn),不合格為52個(gè)點(diǎn),合格率為(300-52)÷300×100%=82.7%,假設(shè)抗?jié)B“砼裂縫”問題全部解決,合格率為(
7、300-52+29)÷300×100%=92.3%,考慮到“砼裂縫”問題如果只解決90%,那么合格率為(300-52+29×90%)÷300×100%=91.4%,由此我小組設(shè)定本次活動(dòng)的目標(biāo)為:將抗?jié)B砼的自防水能力由原來的82.7%提高到90%。六、原因分析針對(duì)“砼裂縫”這一主要問題,小組采用頭腦風(fēng)暴法,進(jìn)行了多次討論,廣泛收集現(xiàn)場(chǎng)工人、班組長(zhǎng)、質(zhì)量檢查員、各級(jí)工程技術(shù)專家的意見。集思廣益,相互啟發(fā)、相互補(bǔ)充得出如下因果圖。圖二 抗?jié)B砼裂縫因果圖制圖人: 2008年09月23日七、要因確認(rèn)我小組采取調(diào)查分析、現(xiàn)場(chǎng)論證、開會(huì)討論等方法,對(duì)以上1
8、5個(gè)末端因素進(jìn)行要因確認(rèn)。要因確認(rèn)表 表五編號(hào)末端因素確認(rèn)方法確認(rèn)情況責(zé)任人是否要因1制度不完善現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查通過對(duì)項(xiàng)目部所有人員進(jìn)行調(diào)查,發(fā)現(xiàn)僅有20%人員認(rèn)為制度不完善,造成砼質(zhì)量差;否2砼工操作不熟練現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查經(jīng)調(diào)查,砼操作工人除一人外均是技工,有著豐富的施工經(jīng)驗(yàn);否3自動(dòng)計(jì)量系統(tǒng)未及時(shí)核準(zhǔn)資料檢查經(jīng)測(cè)試,自動(dòng)計(jì)量系統(tǒng)的實(shí)際誤差為±2%在允許范圍內(nèi);否4未按配合比精確投料現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查人工稱量偏差大,極易造成砼配合比不準(zhǔn);是5砂、石含泥量大現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查經(jīng)檢驗(yàn),原材料取樣復(fù)試含泥量在允許范圍內(nèi)。料場(chǎng)底部為自然地面,造成原材料含泥量偏大。經(jīng)場(chǎng)地硬化處理后砂、石含泥量減??;否6墻與底板砼接槎質(zhì)量不好現(xiàn)
9、場(chǎng)調(diào)查車庫底板與剪力墻分段施工,留置施工縫,二次砼施工時(shí)很容易造成槎縫不密實(shí)現(xiàn)象;是7止水鋼板設(shè)置不合理現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查防水鋼板是保證砼板接縫時(shí)不滲水的重要手段,處理不好極易造成裂縫、滲水;是8未合理設(shè)置后澆帶現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查后澆帶是預(yù)防和控制砼出現(xiàn)裂縫的有效手段之一;是9砼澆注順序不合理現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查合理地安排澆注順序,保證砼連續(xù)施工,不留置施工縫和出現(xiàn)冷縫是非常重要的;是10剪力墻砼澆注層厚度太厚現(xiàn)場(chǎng)分析剪力墻砼分層澆注厚度控制在500;否11砼攪拌時(shí)間短現(xiàn)場(chǎng)分析經(jīng)檢查砼攪拌時(shí)間為1.5-2分鐘,滿足要求;否12振點(diǎn)間距大現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查經(jīng)調(diào)查,操作者振點(diǎn)隨意不是均勻布置,由于振搗不均勻,以致部分振點(diǎn)間距大,造成砼密實(shí)
10、性差;否13砼振搗時(shí)間短現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)證經(jīng)調(diào)查,砼表面仍在繼續(xù)下沉,有氣泡出現(xiàn),操作工人即停止振搗,砼氣泡未充分排出,很容易形成振搗不密實(shí);否14砼養(yǎng)護(hù)不到位現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查,墻砼養(yǎng)護(hù)利用養(yǎng)護(hù)液;底板采用黑塑料布加草袋,最后加苯板保溫過冬;否15環(huán)境變化反復(fù)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查溫度低,在實(shí)際施工過程中,由于摻加了外加劑及粉煤灰,砼滿足了施工需要;否制表人: 2008年09月23日八、對(duì)策措施針對(duì)以上5個(gè)主要原因,經(jīng)過討論、比較,最后制定了如下對(duì)策措施表。對(duì)策措施表 表六序號(hào)要因?qū)Σ撸╓hat)目標(biāo)(Why)措施(How)地點(diǎn)(Where)時(shí)間(When)責(zé)任人(Who)1未按配合比精確投料嚴(yán)格按配合比執(zhí)行稱量誤
11、差控制在+1%范圍內(nèi)設(shè)專人負(fù)責(zé)計(jì)量工作。砼公司9月28日2墻與底板砼接槎質(zhì)量不好砼二次澆注時(shí)注意接槎部位的處理接槎緊密不滲水砼表面鑿毛,清理干凈,澆水濕潤(rùn),同強(qiáng)度砂漿鋪墊,認(rèn)真振搗?,F(xiàn)場(chǎng)10月6日3止水鋼板設(shè)置不合理牢固固定止水鋼板止水鋼板不位移,達(dá)到止水標(biāo)準(zhǔn)1、確定位置;2、焊接牢固。現(xiàn)場(chǎng)10月6日4未合理設(shè)置后澆帶征得設(shè)計(jì)部門同意后,把中間兩邊加強(qiáng)帶改為后澆帶施工控制超長(zhǎng)結(jié)構(gòu)砼應(yīng)力變形產(chǎn)生的裂縫出現(xiàn)1、分析后澆帶可行性;2、落實(shí)后澆帶的施工工藝和施工方法?,F(xiàn)場(chǎng)10月9日5砼澆注順序不合理計(jì)算后規(guī)定合理的澆注順序控制冷施工縫的出現(xiàn),減少滲、漏水環(huán)節(jié)1、澆注時(shí)間止的安排;2、機(jī)械設(shè)備上的部署。
12、現(xiàn)場(chǎng)10月15日制表人:蔡雪松 2008年09月23日九、對(duì)策實(shí)施實(shí)施一 未按配合比精確投料1、摻入何種外加劑是砼抗?jié)B的關(guān)鍵,本工程通過反復(fù)試驗(yàn)最終確定采用JM-多功能外加劑,技術(shù)人員針對(duì)JM-外加劑的特性和摻入方法進(jìn)行技術(shù)交底工作,并制定相應(yīng)管理辦法。2、嚴(yán)格執(zhí)行配合比,制做外加劑容器,派專人進(jìn)駐砼公司,并用校驗(yàn)過的磅稱提前準(zhǔn)確稱量外加劑,并在容器上劃上刻度線做為標(biāo)識(shí),以便砼施工使用外加劑時(shí)按刻度線準(zhǔn)確計(jì)量投料,保證稱量誤差控制在±1%以內(nèi)。3、進(jìn)行交底和技術(shù)指導(dǎo),并且技術(shù)人員每個(gè)臺(tái)班不定時(shí)地抽檢投料情況,做好記錄工作,保證按配比精確投料施工。實(shí)施效果:經(jīng)見證取樣檢測(cè),抗?jié)B砼強(qiáng)度及
13、抗?jié)B要求勻符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求。實(shí)施二 墻與底板砼接槎不好1、剪力墻接槎部分的砼,達(dá)到終凝條件后,用錘子和釬子對(duì)砼表面進(jìn)行鑿毛,露出石子,并用刷子清理干凈。2、剪力墻模板支設(shè)完畢后在砼施工前,先澆水濕潤(rùn)接槎部分的砼,然后澆注同強(qiáng)度的砂漿作為結(jié)合層(注意砂漿厚度不能過厚)。最后澆注剪力墻砼,首層分層厚度控制在200,認(rèn)真振搗,使砼接槎緊密。實(shí)施效果:墻及底板接槎處無空鼓、麻面現(xiàn)象,接縫平順。實(shí)施三 止水鋼板設(shè)置不合理1、底板砼與剪力墻砼不能同時(shí)施工,因此留設(shè)施工縫,在施工縫上放置止水鋼板,防止砼接槎處滲水、漏水,所以底板砼施工前,先落實(shí)止水鋼板位置,保證其在剪力墻內(nèi)中間位置,并一半埋設(shè)在底板砼內(nèi),
14、有坡度方向的朝向迎水面。2、止水鋼板連接處滿焊,保證焊縫質(zhì)量,并且通過短鋼筋焊接固定在剪力墻鋼筋和止水鋼板上。3、砼施工時(shí)設(shè)專人檢查止水鋼板位置情況,如有異常,立即修復(fù),防止鋼板傾斜,減小保護(hù)層厚度,造成砼裂縫。 實(shí)施效果:止水鋼板安裝牢固,位置正確。在地下室外儲(chǔ)水檢查,施工縫不滲漏現(xiàn)象。實(shí)施四 未合理設(shè)置后澆帶1、本工程基礎(chǔ)施工圖紙上在縱橫方向各設(shè)置三道加強(qiáng)帶,要求砼施工時(shí)不留施工縫連續(xù)澆注。我們針對(duì)車庫長(zhǎng)度、寬度均較大的情況,分析后一致認(rèn)為設(shè)置后澆帶對(duì)控制砼裂縫效果會(huì)更好,在征得設(shè)計(jì)院有關(guān)人員的意見后我們把中間的縱橫向加強(qiáng)帶改為了后澆帶,寬度不變?nèi)詾?米。2、根據(jù)規(guī)范規(guī)定,基礎(chǔ)底板和墻體均
15、采用留直縫的處理形式,并在兩段砼斷面中間設(shè)鋼板止水帶,因工程后澆帶最大間距達(dá)80余米,故底板鋼筋在后澆帶縫中斷開主筋,搭接長(zhǎng)度為45d。 3、后澆帶采用摻JM-多功能外加劑的補(bǔ)償收縮砼進(jìn)行施工,后澆帶內(nèi)摻占水泥用量2.5%的JM-多功能外加劑。底板砼加強(qiáng)帶內(nèi)摻占水泥用量2%的JM-。其余部分摻占水泥用量1.7%的JM-。4、后澆帶在兩側(cè)砼齡期達(dá)到42天后施工,并養(yǎng)護(hù)不少于28天。 實(shí)施效果:通過參加后澆帶數(shù)量,有效的解決了地下室砼的收縮裂縫。實(shí)施五 砼澆注順序不合理1、根據(jù)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)和后澆帶留置情況,把地下室結(jié)構(gòu)劃分成九個(gè)施工段,每個(gè)施工段可獨(dú)立完成施工任務(wù)。2、根據(jù)底板砼厚度,計(jì)算每一個(gè)施工段
16、內(nèi)的砼澆灌量及砼初凝時(shí)間,確保每一施工段的砼連續(xù)澆注,在每層砼初凝之前將上一層澆注完畢。 實(shí)施效果:合理的安排砼澆筑順序,有效的解決了施工冷縫的產(chǎn)生,地下室底板砼無裂縫。十、效果檢查1、檢查結(jié)果2009年5月地下車庫基礎(chǔ)土方回填完畢,停止降水, 水位逐漸恢復(fù),2009年6月20日,我小組成員對(duì)地下車庫底板和墻體砼進(jìn)行了細(xì)致的檢查,共檢查300個(gè)點(diǎn),缺陷點(diǎn)8個(gè),合格率達(dá)96.8%。事實(shí)證明,通過QC小組的技術(shù)攻關(guān),已成功地解決了砼裂縫造成的濕漬和滲水問題,達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)?;顒?dòng)實(shí)施后抗?jié)B砼滲漏問題調(diào)查表 表七序號(hào)項(xiàng) 目檢查點(diǎn)數(shù)合格點(diǎn)數(shù)合格率(%)平均合格率(%)1砼裂縫606010095.32砼振
17、搗不好造成的表面蜂窩及孔洞6054903砼配合比不好引起的滲水605693.34水平施工縫處理不到位6057955鋼筋移位造成的露筋605998.36合計(jì)300286制表人: 2009年06月20日活動(dòng)實(shí)施后抗?jié)B砼滲漏問題統(tǒng)計(jì)表 表八序號(hào)項(xiàng) 目不合格點(diǎn)數(shù)頻數(shù)(點(diǎn))累計(jì)頻數(shù)(點(diǎn))頻率(%)累計(jì)頻率(%)1砼裂縫000002砼振搗不好造成的表面蜂窩及孔洞66642.942.93砼配合比不好引起的滲漏441028.671.54水平施工縫處理不到位331321.492.95鋼筋移位造成的露筋11147.11006合計(jì)1414100制表人: 2009年06月20日根據(jù)活動(dòng)實(shí)施后統(tǒng)計(jì)表繪出餅分圖圖三 活動(dòng)
18、實(shí)施后抗?jié)B砼滲漏問題餅分圖制圖人: 2009年06月20日2、經(jīng)濟(jì)效益地下室砼經(jīng)甲方、監(jiān)理共同驗(yàn)收,認(rèn)為抗?jié)B砼質(zhì)量全部合格,取消了原設(shè)計(jì)地下室剪力墻內(nèi)側(cè)砼面防水涂膜的施工工藝,縮短了施工工期,僅此項(xiàng)就為建設(shè)單位節(jié)約資金10萬余元。同時(shí)減少了后期的維修成本。十一、制定鞏固措施1、為了鞏固此次地下室砼施工施工質(zhì)量, 總結(jié)QC小組活動(dòng)積累的寶貴經(jīng)驗(yàn),我們認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn),并編制形成了控制砼施工質(zhì)量,提高地下室砼自防水能力施工工法,經(jīng)集團(tuán)批準(zhǔn)為企業(yè)工法(工法編號(hào)JSJZJTGF015-2010)。2、鞏固期效果檢查:2010年7月開始,我們對(duì)“長(zhǎng)江國(guó)際雅園項(xiàng)目”的地下室砼按照控制砼施工質(zhì)量,提高地下室砼自防水能力施工工法組織實(shí)施,經(jīng)過為期2個(gè)月鞏固期跟蹤檢查,地下室砼滲漏合格率穩(wěn)定在97%以上,達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)及效果。75%100%50%25%0%實(shí)施前計(jì)劃實(shí)施后82.7%90%95.3%97.8%鞏固期圖四 地下室抗?jié)B砼施工質(zhì)量效果柱狀對(duì)比圖(含鞏固期)制圖人: 2011年01月20日十二、總結(jié)和下一步打
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