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文檔簡介

1、運(yùn)用PDCA原理確保脫硫工程煙氣換熱器安裝質(zhì)量編 制 人: 石文井 蘇培忠發(fā) 布 人: 蘇培忠發(fā)布日期: 2009/12/131目 錄一、課題概況二、選題理由三、小組概況(一)小組概況表(二)組員承承擔(dān)工作表(三)QC小組活動統(tǒng)計表四、確定目標(biāo)值及可行性分析(一)活動目標(biāo)值(二)可行性分析五、第一次PDCA循環(huán)(一)PDCA-P1階段(計劃階段) (二)PDCA-D1階段(實(shí)施階段)(三)PDCA-C1階段(檢查階段)(四)PDCA-A1階段(活動效果)六、第二次PDCA循環(huán)(一)PDCA-P2階段(計劃階段)(二)PDCA-D2階段(實(shí)施階段)(三)PDCA-C2階段(檢查階段)(四)PDC

2、A-A2階段(活動效果)七、實(shí)施總效果八、標(biāo)準(zhǔn)化工作九、體會及今后打算2一、課題概況 回轉(zhuǎn)式煙氣換熱器(簡稱GGH)是電廠濕法脫硫裝置中常用的關(guān)鍵設(shè)備,尤其在景觀要求和環(huán)境質(zhì)量等要求高的地區(qū),火電廠脫硫吸收塔進(jìn)出口前后的煙道上均須加裝煙氣換熱器,實(shí)現(xiàn)煙氣降溫升溫,進(jìn)一步改善煙氣擴(kuò)散排放的條件,我們在蘭州鋁業(yè)股份有限公司3300MW自備電廠煙氣濕法脫硫工程中,3臺機(jī)組共配備3臺回轉(zhuǎn)式煙氣換熱器。 GGH的制作、安裝一般都引用國外專利商成熟的、可靠的技術(shù),設(shè)備體積、重量較大,濕法脫硫裝置及系統(tǒng)運(yùn)行對回轉(zhuǎn)式煙氣換熱器的安裝質(zhì)量要求比較高。 回轉(zhuǎn)式煙氣換熱器的工作原理是通過作為載熱體的格柵金屬換熱元件

3、在回轉(zhuǎn)過程中將高溫?zé)煔獾臒崃總鬟f給凈化的冷煙氣。 回轉(zhuǎn)式煙氣換熱器主要由換熱面的轉(zhuǎn)子和固定的外殼組成,換熱面由多塊金屬板(亦稱為元件)所組成。換熱器外殼頂部和底部把轉(zhuǎn)子的通流部分分隔為兩部分,使轉(zhuǎn)子的一邊通過未處理熱煙氣,另一側(cè)以逆流通過脫硫后的凈煙氣。隨著換熱器轉(zhuǎn)子以大約 1-2rpm 的速度緩慢旋轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)過一圈就完成一個熱交換循環(huán)。在每一循環(huán)中,當(dāng)換熱元件在未處理熱煙氣側(cè)時,從煙氣流中吸取熱量,當(dāng)轉(zhuǎn)到脫硫后凈煙氣側(cè)時,再把熱量放出傳給處理后的冷煙氣。3 回轉(zhuǎn)式煙氣換熱器采用的是典型的大殼體、內(nèi)置回轉(zhuǎn)換熱倉格現(xiàn)場組合、安裝的工藝,現(xiàn)場質(zhì)量可控環(huán)節(jié)多,安裝持續(xù)時間長,針對中心轉(zhuǎn)子的組裝焊接、

4、控制變形、車削、本體密封等技術(shù)點(diǎn)尚處在應(yīng)用、探索、趨于成熟的過程中,為了更好的完成回轉(zhuǎn)式煙氣換熱器的施工工作,保證安裝質(zhì)量,我項(xiàng)目部決定成立QC小組,進(jìn)行施工方案的制定及施工質(zhì)量的控制。4脫硫機(jī)組工程現(xiàn)場(攝于2008年2月),本圖為GGH安裝現(xiàn)場5二、選題理由課題名稱 選題理由 濕法脫硫裝置回轉(zhuǎn)式煙氣換熱器安裝 設(shè)備工藝技術(shù)新 GGH回轉(zhuǎn)式煙氣換熱器設(shè)備引進(jìn)了法國技術(shù),其轉(zhuǎn)子的周長41.5米,轉(zhuǎn)子高度為910mm,體量大,換熱效率高。其中的關(guān)鍵部件涂搪瓷換熱元件采用了先進(jìn)的波形高傳熱系數(shù)產(chǎn)品,減小了GGH總重量。在確保安裝質(zhì)量的情況下,將節(jié)約業(yè)主方檢修換熱元件的費(fèi)用。 現(xiàn)場質(zhì)量可控環(huán)節(jié)多,針

5、對中心轉(zhuǎn)子的組裝焊接、控制變形、車削、本體密封等技術(shù)點(diǎn)尚處在應(yīng)用、探索、趨于成熟的過程中。 施工難度大 GGH安裝采用典型的大殼體、內(nèi)置回轉(zhuǎn)換熱倉格現(xiàn)場組合、安裝的工藝,轉(zhuǎn)子材質(zhì)為耐腐蝕考登鋼,轉(zhuǎn)子分體組裝使用專用焊條焊接,焊接量大,質(zhì)量要求高,如何控制好焊接變形,將直接影響GGH轉(zhuǎn)子車削,最終影響GGH的功效。 后加工車削要求高 GGH轉(zhuǎn)子的車削是安裝重要后加工工作,采取硬質(zhì)合金切削刀片及車削加工裝置進(jìn)行,熟練掌握車削技術(shù)、保證車削質(zhì)量、加快進(jìn)度是是車削過程中急需解決的問題。 密封質(zhì)量要求高 由于GGH的轉(zhuǎn)動部分與固定部分之間總是存在著一定的間隙,分別安裝徑向、軸向及旁路密封裝置,保證密封質(zhì)

6、量,也是本課題攻關(guān)的項(xiàng)目。 6二、小組概況(一)小組概況表78(二)組員承擔(dān)工作表9(三)QC小組活動統(tǒng)計表序號活動形式次數(shù)應(yīng)出勤人數(shù)出勤人數(shù)出勤率1課題研究589100%2現(xiàn)狀調(diào)查7222196%3原因分析6141393%4制定對策71313100%5組織實(shí)施8252492%6現(xiàn)場檢查1199100%7效果評價5151489%8標(biāo)準(zhǔn)化與打算31414100%合計52120117975%10、確定目標(biāo)值及可行性分析(一)活動目標(biāo)值四、確定目標(biāo)值及可行性分析(一)活動目標(biāo)值1)提高焊接質(zhì)量和生產(chǎn)效率,焊接一次合格率達(dá)到96%以上;2)提高安裝精度,取得安裝調(diào)試一次合格;3)三臺GGH機(jī)組安裝取得

7、技術(shù)進(jìn)步經(jīng)濟(jì)效益;4)形成一套較為完善的GGH施工工藝;(二)可行性分析1)我QC小組成員在以往的GGH施工中,積累了一定的安裝施工經(jīng)驗(yàn);2)本次參加施工的人員,有技術(shù)全面、善于總結(jié)經(jīng)驗(yàn)的技師和革新能手,有具有鉆 研精神的工程技術(shù)人員,這些人員是實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)的保證;3)本設(shè)備安裝每一操作步驟均由施工班組自檢、技術(shù)員指導(dǎo)檢查、項(xiàng)目部質(zhì)量監(jiān)督,設(shè)備廠家技術(shù)指導(dǎo)、檢查,監(jiān)理、甲方檢查這一流程來控制安裝質(zhì)量,并填寫原始安裝紀(jì)錄,以此保證目標(biāo)的實(shí)現(xiàn); 4)建立健全的質(zhì)量管理體系,以制度來保證目標(biāo)的實(shí)現(xiàn);11 五、第一次PDCA循環(huán)(一)PDCA-P1階段(計劃階段) 現(xiàn)狀調(diào)查 QC小組于2008年1月0

8、1日5月31日分期對蘭州鋁業(yè)股份有限公司3300MW自備電廠煙氣脫硫工程進(jìn)行了多次現(xiàn)狀調(diào)查,發(fā)現(xiàn)煙氣換熱器在安裝過程中,安裝工藝存在諸多不完善之處,歸納為六個因素如下表所示:12煙氣換熱器安裝工藝不完善問題統(tǒng)計表 13 要因確認(rèn) 通過統(tǒng)計分析,作出煙氣換熱器安裝工藝不完善問題的圖表: 煙氣換熱器安裝工藝不完善問題圖表注釋:圖表中:1代表焊接效率低統(tǒng)計 2代表轉(zhuǎn)子加工車削量大統(tǒng)計 3代表轉(zhuǎn)子焊接點(diǎn)多,易產(chǎn)生焊接變形統(tǒng)計 4代表轉(zhuǎn)子圍帶的定位不準(zhǔn)統(tǒng)計 5代表中心轉(zhuǎn)子、開形倉與閉形倉定位統(tǒng)計 6代表廠家預(yù)制件精度不高統(tǒng)計14 從上圖表中得出結(jié)論:焊接效率低、轉(zhuǎn)子加工車削量大和轉(zhuǎn)子焊接點(diǎn)多,易產(chǎn)生焊接

9、變形是煙氣換熱器安裝工藝不完善的主要問題,占總數(shù)的76%。 小組經(jīng)討論認(rèn)為:提高焊接效率,降低轉(zhuǎn)子加工車削量和嚴(yán)格控制轉(zhuǎn)子的焊接變形是這次活動的主要課題。15 因果圖 我們根據(jù)煙氣換熱器安裝工藝不完善問題圖表找出的三個問題,運(yùn)用因果圖,進(jìn)行因素分析,找出主要原因。 煙氣換熱器安裝工藝不完善因果圖16根據(jù)以上圖表,找出主要原因: 1)缺少焊接專業(yè)技術(shù)人員; 2)設(shè)備陳舊,而且數(shù)量少; 3)焊條沒有烘焙; 4)風(fēng)、溫度等氣候因素影響; 5)焊接工藝需要改進(jìn); 6)轉(zhuǎn)子車削方法需要改進(jìn) 。17 對策措施 針對造成煙氣換熱器安裝工藝不完善問題的主要因素,制定對策措施,見以下圖表: 煙氣換熱器安裝工藝不

10、完善問題對策措施表 序號要 因?qū)Σ叽胧┩瓿蓵r間負(fù)責(zé)人1缺少焊接專業(yè)技術(shù)人員抽調(diào)1名焊接工程師08.1.28張紅衛(wèi)2設(shè)備陳舊,而且數(shù)量少添置足夠的電焊機(jī)和焊把線08.2.02周元友3焊條沒有烘焙按規(guī)定所有的焊條必須烘焙,做好烘焙紀(jì)錄,項(xiàng)目部每天檢查08.2.20張曉麗4風(fēng)、溫度等氣候因素影響采取防風(fēng)、防雨等防護(hù)措施,保證焊接質(zhì)量08.2.25尹希元5焊接工藝需改進(jìn)采取雙人對稱焊接,嚴(yán)格控制焊接變形08.3.05石文井6轉(zhuǎn)子車削方法需要改進(jìn)采取四塊刀片車削,并且安排專人記錄每小時、每天車削量08.2.15李衛(wèi)18(二)PDCA-D1階段(實(shí)施階段) 抽調(diào)焊接工程師 抽調(diào)1名專業(yè)技術(shù)水平好焊接工程師

11、補(bǔ)充到項(xiàng)目上,制定焊接方案和焊接工藝卡,并對焊工進(jìn)行技術(shù)交底和培訓(xùn)。 添置足夠的焊接工具 根據(jù)施工方案對焊接需用工機(jī)具的要求,在原有工具的基礎(chǔ)上,再添置5部直流電焊機(jī)和采購足量的焊把線,并派人隨時對電焊機(jī)進(jìn)行維修保養(yǎng),以滿足焊接施工之需。 所有的焊條必須烘焙 GGH的焊接均由廠家提供的專用焊條(TAC-16J506CrNiCu)考登鋼進(jìn)行焊接,按規(guī)定所有的焊條必須烘焙至120 0C ,烘焙人員做好每天的烘焙紀(jì)錄,項(xiàng)目部每天按排專人檢查烘焙情況和紀(jì)錄,并要求所有的焊接人員必須配備保溫筒,確保焊接質(zhì)量。19 采取防風(fēng)、防雨等措施 由于本脫硫工程地處西北甘肅,施工又正值沙塵暴,風(fēng)、溫度、對工程進(jìn)度和

12、工程質(zhì)量的影響很大,為此QC小組采取了一系列的措施,將氣候因素對工程的影響降至最低:1)制作18個擋風(fēng)沙雨棚,刮風(fēng)下雨時,焊工可在擋雨棚內(nèi)進(jìn)行焊接施工;2)建一個與GGH轉(zhuǎn)子一樣大的塑料棚帳,預(yù)防沙塵天氣,防止沙塵進(jìn)入GGH轉(zhuǎn)子的軸承里,影響GGH的運(yùn)行;3)制定合理的作業(yè)時間,如延長白天作業(yè)時間或在天氣好時多加班等。 采用雙人對稱焊工藝 GGH轉(zhuǎn)子的周長為41.5米,轉(zhuǎn)子高度為910mm,整個轉(zhuǎn)子由開形倉(即沿轉(zhuǎn)子的周長方向布置成開形的鋼板帶)與閉形倉(即沿轉(zhuǎn)子的半徑方向布置成封閉的鋼板帶)組成,轉(zhuǎn)子設(shè)計為6個開形倉,6個閉形倉, 開形倉與閉形倉均為分片整體,各相當(dāng)于圓周的1/12片。GGH

13、轉(zhuǎn)子的焊接位置見如下的GGH轉(zhuǎn)子平面分布示意圖: 20GGH轉(zhuǎn)子安裝現(xiàn)場(攝于2008年2月) GGH轉(zhuǎn)子平面分布示意圖注:在GGH轉(zhuǎn)子平面分布示意圖中,黑色部分為閉形倉,其余均為開形倉, ABCDEFG表示為焊接位置,此GGH設(shè)計為6個開形倉,6個閉形倉。21 在安裝過程中,閉形倉先安裝固定于中心轉(zhuǎn)子(注意安裝時應(yīng)對稱就位,即對稱安裝,防止轉(zhuǎn)子安裝完后水平度偏差較大),然后在安裝開形倉,開形倉與閉形倉的連接為焊接,連接鋼板的厚度為30mm,由于焊縫數(shù)量多,根據(jù)焊縫焊接道數(shù)多的特點(diǎn), QC小組成員經(jīng)過工期、進(jìn)度、質(zhì)量安全和效益多方面考慮,決定開形倉與閉形倉板采用雙人對稱手工電弧焊工藝,即:在G

14、GH轉(zhuǎn)子平面分布示意圖中,以D點(diǎn)為中心,向兩邊C和E點(diǎn)同時焊接,一個格倉焊接好后,再焊接對稱的格倉,嚴(yán)格控制焊接變形,下圖中中間豎向焊縫為D點(diǎn),前面豎向焊縫為C點(diǎn),后面豎向焊縫為E點(diǎn)。 GGH轉(zhuǎn)子安裝現(xiàn)場圖(攝于2008年1月) 22 用車削裝置進(jìn)行轉(zhuǎn)子車削 GGH轉(zhuǎn)子加工前的高度為910mm,該高度屬于轉(zhuǎn)子出廠時的高度,考慮到轉(zhuǎn)子制作和安裝的精度,必須經(jīng)過專用加工裝置對轉(zhuǎn)子進(jìn)行車削(即利用電動機(jī)帶動驅(qū)動裝置內(nèi)的小齒輪,由小齒輪帶動轉(zhuǎn)子上的圍帶,圍帶相當(dāng)于轉(zhuǎn)子齒輪,可見GGH轉(zhuǎn)子車削現(xiàn)場圖,使轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動,用固定的切割裝置削割外周長鋼板的上、下表面板,使之達(dá)到設(shè)計要求),使轉(zhuǎn)子加工后的高度為900

15、mm,即削割轉(zhuǎn)子外周長鋼板的上、下表面板(轉(zhuǎn)子法蘭板寬25 mm厚30 mm)各5 mm,目的使轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動時處于同一表面。 轉(zhuǎn)子車削時,應(yīng)做如下工作:1)安裝固定專用加工裝置的支架,該支架距轉(zhuǎn)子約20mm;2)安裝好車削設(shè)備,設(shè)備伸入轉(zhuǎn)子外周長鋼板的表面;3)安裝車削刀片,注意一定要檢查刀片有沒有安裝固定好;4)先車削轉(zhuǎn)子外周長鋼板的上表面板,工作人員根據(jù)刀片切割鋼板的均勻度進(jìn)行調(diào)節(jié)車削設(shè)備,使之往前進(jìn),逐漸切割鋼板,控制車削的進(jìn)刀量,直到鋼板切割5 mm為止。5)轉(zhuǎn)子外周長鋼板的上表面板車削完后,轉(zhuǎn)入下表面板車削,控制車削的進(jìn)刀量,直到鋼板切割5 mm為止。23轉(zhuǎn)子車削加工裝置示意圖外殼下部部

16、件轉(zhuǎn)子法蘭下部 轉(zhuǎn)子加工裝置 外殼上部部件轉(zhuǎn)子法蘭上部轉(zhuǎn)子支架轉(zhuǎn)子法蘭外殼轉(zhuǎn)子加工裝置 圍帶24刀片裝置示意圖25轉(zhuǎn)子法蘭現(xiàn)場車削圖 26 利用四塊刀片進(jìn)行轉(zhuǎn)子車削,各刀片相距10mm,嚴(yán)格控制車削的進(jìn)刀量,控制進(jìn)刀量的標(biāo)準(zhǔn):1、車削出來的鐵皮厚度為0.1mm左右,利用游標(biāo)卡尺測量厚度,以次來控制調(diào)整刀片與轉(zhuǎn)子法蘭表面的接觸高度;2、觀察轉(zhuǎn)子法蘭表面的車削磨光度,表面有新的生鐵痕跡,則表明次部位已經(jīng)車削,可以利用加工裝置手柄調(diào)整刀片往里深入車削;項(xiàng)目部安排專人記錄每小時、每天上、下表面板車削鋼板厚度量,并且制定了“24小時”車削制,1#機(jī)組轉(zhuǎn)子車削工作用了24天時間,主要是車削速度的原因,制約

17、了施工進(jìn)度,GGH轉(zhuǎn)子車削見下圖: GGH轉(zhuǎn)子車削現(xiàn)場(攝于2008年3月),本圖為車削下表面板27(三)PDCA-C1階段(檢查階段) 從2008年1月01日開始實(shí)施各項(xiàng)對策,經(jīng)過2個多月的不斷實(shí)施,到2008年3月21日為止,1#GGH已順利焊接完成,對稱焊、轉(zhuǎn)子車削“24制”等各項(xiàng)對策已得到順利實(shí)施,施工進(jìn)度加快,GGH組裝質(zhì)量和外觀成形均符合國家規(guī)范和設(shè)計要求,焊接質(zhì)量基本符合要求。(四)PDCA-A1階段(活動效果) 通過第一階段QC小組活動的展開,GGH的組裝和焊接工作已順利進(jìn)行,驗(yàn)證了GGH安裝工藝的各項(xiàng)措施是切實(shí)可行的。但手工電弧焊拍片合格率僅為85%,沒有達(dá)到預(yù)期的96%的目

18、標(biāo),而且焊接速度慢,另外,轉(zhuǎn)子車削的速度很大程度上制約了施工進(jìn)度,滿足不了現(xiàn)場安裝進(jìn)度要求,這個問題將在下一次PDCA循環(huán)中解決。28六、第二次PDCA循環(huán)(一)PDCA-P2階段(計劃階段) 現(xiàn)狀調(diào)查 Q C小組通過對第一次循環(huán)活動效果的檢查,發(fā)現(xiàn)手工電弧焊焊縫質(zhì)量不盡如意,一次拍片合格率僅為85%,未達(dá)到預(yù)期的96%的目標(biāo)。通過對X射線探傷報告的檢查分析,發(fā)現(xiàn)多處焊接缺陷,另外,轉(zhuǎn)子車削的速度,很大程度上制約了施工進(jìn)度,歸納為四條如表八所示: PDCA第一次循環(huán)缺陷總結(jié)表29 要因確認(rèn) 通過統(tǒng)計分析,作出手工電弧焊質(zhì)量缺陷問題的圖表如下: PDCA第一次循環(huán)缺陷問題圖表注釋:圖表中: 1代

19、表斷續(xù)未熔合統(tǒng)計 2代表夾渣統(tǒng)計 3代表氣孔統(tǒng)計 4代表轉(zhuǎn)子車削加工統(tǒng)計30 從上圖表中得出結(jié)論: 從圖中看出,斷續(xù)未熔合和夾渣是手工電弧焊質(zhì)量的主要質(zhì)量問題,占質(zhì)量缺陷總數(shù)的84%,而轉(zhuǎn)子車削加工是影響施工速度的核心問題,再此次循環(huán)中必須解決此問題。31 因果圖 我們根據(jù)手工電弧焊質(zhì)量缺陷問題圖表,找出的兩個問題,運(yùn)用因果圖進(jìn)行因素分析,找出主要原因。 手工電弧焊質(zhì)量缺陷及車削問題因果圖32根據(jù)以上圖表,找出主要原因: 1)工人操作技能差; 2)無專用清渣工具,清理打底焊縫不干凈; 3)坡口角度不一; 4)電流、焊速等焊接工藝參數(shù)選擇不當(dāng)。 5)車削速度慢。33 對策措施 針對造成手工電弧焊

20、質(zhì)量缺陷和轉(zhuǎn)子車削加工速度問題的主要因素,制定對策措施,見下圖表: PDCA第一次循環(huán)缺陷問題對策措施表序號要 因?qū)Σ叽胧┩瓿蓵r間負(fù)責(zé)人1工人操作技能差加強(qiáng)手工焊操作工的技能培訓(xùn)08.2.28石文井2無專用清渣工具,清理打底焊縫不干凈添置風(fēng)鏟等專用清渣工具08.3.03李衛(wèi)3坡口角度不一加強(qiáng)坡口加工工序的質(zhì)量檢查08.3.11張曉麗4轉(zhuǎn)子車削加工速度慢增加一套加工設(shè)備,并且安排專人記錄每小時、每天車削量03.3.16楊婭琴34(二)PDCA-D2階段(實(shí)施階段) 手工電弧焊焊工培訓(xùn) 集中所有手工電弧焊操作工進(jìn)行技術(shù)交底,重點(diǎn)交代埋弧手工焊的主要質(zhì)量缺陷及其產(chǎn)生原因,讓焊工對焊接關(guān)鍵點(diǎn)做到心中有

21、數(shù)。 加強(qiáng)手工焊操作工的技能培訓(xùn),加工40塊302502000mm的試板,讓焊工進(jìn)行練習(xí);請焊機(jī)廠家技術(shù)人員到現(xiàn)場示范、技術(shù)指導(dǎo); 對手工焊操作工進(jìn)行現(xiàn)場模擬焊接考試,擇優(yōu)上崗。 添置風(fēng)鏟等專用清渣工具 坡口焊渣清理不干凈是造成夾渣的主要原因。手工焊的焊渣清理困難,尤其是第一層焊縫(即打底焊道)的焊渣,由于GGH轉(zhuǎn)子格倉的間距非常狹窄,清理非常費(fèi)勁,只有用風(fēng)鏟清理才比較理想。 根據(jù)現(xiàn)場的需要量,由項(xiàng)目經(jīng)理張紅衛(wèi)負(fù)責(zé)添置4套風(fēng)鏟及配套的氣帶、氣泵。 加強(qiáng)坡口加工質(zhì)量 采用半自動切割機(jī)和坡口機(jī)對鋼板進(jìn)行切割和坡口,以提高坡口質(zhì)量;加強(qiáng)坡口加工工序的質(zhì)量管理和檢查,對不合格的坡口必須進(jìn)行返工。35

22、調(diào)整焊接工藝參數(shù) 依據(jù)焊機(jī)說明書提供的焊接參數(shù),由石文井負(fù)責(zé)安排幾名技術(shù)好的焊工焊接4塊工藝評定試板,用廠家提供的專用焊條(TAC-16J506CrNiCu)考登鋼焊條進(jìn)行焊接試板,試板由計檢中心評定。 根據(jù)合格的焊接工藝評定,確定焊接工藝參數(shù)為:焊接電流350550A、電弧電壓2632V、焊接速度02000mm/min、焊條桿伸長255mm、焊劑顆粒大小80120目、焊條直徑3.2mm。 增加一套車削專用設(shè)備 為了加快轉(zhuǎn)子車削速度,經(jīng)項(xiàng)目部研究決定與GGH廠家聯(lián)系,增加一套轉(zhuǎn)子加工設(shè)備,采用“雙人雙機(jī)24小時不間段”制,對轉(zhuǎn)子進(jìn)行車削;經(jīng)過16天的努力,2#機(jī)組GGH轉(zhuǎn)子車削工作全部完成,比

23、1#機(jī)組車削提前8天完成,在速度上有了很大的提高,說明本次循環(huán)的目的已經(jīng)達(dá)到預(yù)期效果,GGH轉(zhuǎn)子車削雙人雙機(jī)現(xiàn)場圖如下:36GGH轉(zhuǎn)子車削“雙人雙機(jī)”現(xiàn)場(攝于2008年3月)左圖為車削工作一側(cè) 右圖為車削工作另外一側(cè)37(三)PDCA-C2階段(檢查階段) 從2008年3月22日開始實(shí)施各項(xiàng)對策,經(jīng)過1個多月的不斷實(shí)施,到2008年5月5日為止,2#GGH已順利焊接完成,手工電弧焊焊工培訓(xùn)、調(diào)整焊接工藝參數(shù)等各項(xiàng)對策已得到順利實(shí)施,轉(zhuǎn)子車削加工增加一套設(shè)備后,施工進(jìn)度進(jìn)一步加快,GGH組裝質(zhì)量和外觀成形均符合國家規(guī)范和設(shè)計要求,焊接質(zhì)量有很大的改觀。(四)PDCA-A2階段(活動效果) 通過

24、第二階段QC小組活動的展開,2#、3#GGH的組裝和焊接工作已順利完成,驗(yàn)證了GGH安裝工藝的各項(xiàng)措施是切實(shí)可行的。但手工電弧焊勞動強(qiáng)度大、工作效率低、焊縫質(zhì)量差、施工進(jìn)度慢,由于本工程工期要求非常的緊,依然滿足不了現(xiàn)場進(jìn)度要求,這個問題將在下一次PDCA計劃中解決。38七、實(shí)施總效果 通過本次QC小組的活動,不僅控制了施工質(zhì)量,加快了施工進(jìn)度,節(jié)約了成本,同時創(chuàng)造了良好的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益,達(dá)到了預(yù)期的各項(xiàng)目標(biāo),主要體現(xiàn)在:(1)轉(zhuǎn)子焊接點(diǎn)多,采用雙人對稱焊接的工藝,從本質(zhì)上減小了焊接變形。(2)由于轉(zhuǎn)子的焊接變形得到了有效的控制,也保證了轉(zhuǎn)子的水平度,大大減少了轉(zhuǎn)子加工的車削量。(3)加快了施工進(jìn)度,本

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