導(dǎo)向磨銑工具在修井中的應(yīng)用_第1頁
導(dǎo)向磨銑工具在修井中的應(yīng)用_第2頁
導(dǎo)向磨銑工具在修井中的應(yīng)用_第3頁
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1、導(dǎo)向磨銑工具在修井中的應(yīng)用摘要:針對目前小通道套損井找通道困難的實(shí)際情況,使用在用原有的磨銑工具,如磨鞋、銑錐的根底上,用現(xiàn)成撈矛桿加工成一定長度的導(dǎo)向桿,或使用鉆桿加工成筆尖后制成。根據(jù)套損實(shí)際情況,導(dǎo)向桿下端部可以加工成橢圓形、平面式或筆尖形狀,可以堆焊合金或不焊合金。進(jìn)展套管修復(fù)作業(yè)時,先用導(dǎo)向桿引入到原井眼套管內(nèi)對破損套管進(jìn)展初期擴(kuò)徑修整,然后下入較大直徑常規(guī)擴(kuò)徑磨銑工具進(jìn)展擴(kuò)徑,最后下入密封加固管修復(fù)。由于導(dǎo)向桿的引導(dǎo)和扶正作用,阻止了磨鞋、銑錐偏磨,解決了磨損套管現(xiàn)象,現(xiàn)場應(yīng)用效果顯著。關(guān)鍵詞:修井;導(dǎo)向;磨銑工具;套管1導(dǎo)向磨銑工具的構(gòu)造及原理1.1導(dǎo)向磨銑工具的類型及構(gòu)造根據(jù)油

2、水井套管的尺寸和套管損壞的程度,進(jìn)展認(rèn)真的分析、討論和現(xiàn)場理論,開發(fā)研制了系列導(dǎo)向磨銑工具。構(gòu)造見圖1。1.2原理導(dǎo)向磨銑工具本質(zhì)上就是在原有的磨銑工具如磨鞋、銑錐的根底上加工一定長度的導(dǎo)向桿,根據(jù)套損詳細(xì)情況導(dǎo)向桿下端部可以加工成圓頭或筆尖狀。進(jìn)展套管修復(fù)作業(yè)時先將導(dǎo)向桿插入到原井眼的套管內(nèi),進(jìn)展扶正,然后利用磨鞋、銑錐上的鎢鋼粉、鎢鋼塊和yd合金塊對破損的套管進(jìn)展初步擴(kuò)徑修整,當(dāng)初步擴(kuò)徑整形成功后,下入大直徑磨銑擴(kuò)徑工具進(jìn)展進(jìn)一步擴(kuò)徑工作,直至將套管縮徑部分?jǐn)U大至適宜下密封加固管柱的要求,然后下入加固管柱進(jìn)展密封加固施工。由于導(dǎo)向桿的引導(dǎo)和扶正作用,阻止了磨鞋、銑錐的偏磨,有效地解決了磨出

3、套管開窗的事故,為下一步修井施工創(chuàng)造了有利條件。2實(shí)例2.1施工簡況2.1.1試驗(yàn)井1施工簡況。試驗(yàn)井1是一口小通道雙側(cè)錯斷井,套管錯斷深度921.28,鉛模打印最小直徑96,并且鉛模側(cè)面劃痕較重,有明顯破裂跡象。第一種方案:直接采用尖銑錐進(jìn)展整形擴(kuò)徑。由于銑錐尖部合金塊的磨削作用,極易將套管磨開,加之套管破裂處導(dǎo)向作用,極有可能將銑錐引至套管外部,最后造成開窗事故;第二種方案:采用平底磨鞋加扶正器初磨后用尖銑錐擴(kuò)徑。由于該井套損段是否存在彎曲還不清楚,假設(shè)采用平底磨鞋加扶正器進(jìn)展初磨,在磨鞋端部受力不均勻的情況下極易形成開窗,最終導(dǎo)致尖銑錐無法導(dǎo)入至套管內(nèi)而無法修復(fù)該井。第三種方案:采用導(dǎo)向

4、桿磨鞋。導(dǎo)向桿端部制作成橢圓形,利用橢圓形端部導(dǎo)向桿首先引入至套管斷口內(nèi),在導(dǎo)向桿扶正作用下沿套管內(nèi)腔一直向下磨銑,直至翻開通道。最后經(jīng)過屢次討論,決定采用第三種方案進(jìn)展施工,主要施工過程如下:首先選用導(dǎo)向桿長度1.5、橢圓形端部無合金導(dǎo)向桿,下至預(yù)定深度后反復(fù)上提下放,判斷導(dǎo)向桿正常引入斷口后緩慢旋轉(zhuǎn)試磨銑,待旋轉(zhuǎn)正常后進(jìn)步轉(zhuǎn)速,嚴(yán)格控制鉆壓不得超過10kn,當(dāng)進(jìn)尺到達(dá)0.7左右時通過錯斷點(diǎn),停頓旋轉(zhuǎn)下探正常,起出管柱,發(fā)現(xiàn)導(dǎo)向桿根部磨損較重,磨鞋側(cè)面有磨損現(xiàn)象。下入井內(nèi)120銑錐+銑錐短節(jié)對錯斷點(diǎn)進(jìn)展進(jìn)一步擴(kuò)徑,銑套擴(kuò)徑進(jìn)尺1.00后通過,擴(kuò)徑成功。測井結(jié)果顯示深度920.5-926.4套

5、損,最小直徑120.91,最大直徑131.69,套損長度5.9,通過查找分層數(shù)據(jù),決定采用7.0加固管進(jìn)展加固。通井,下入?準(zhǔn)1208.00通井規(guī),通井至深度950,在套損段順利通過無卡阻,通井結(jié)果合格。下入1067.00加固管順利將該井套損段成功加固。模擬通井規(guī)通井后按設(shè)計(jì)要求下入完井管柱,順利修復(fù)了該井。2.1.2試驗(yàn)井2施工簡況。試驗(yàn)井2是一口小通道單側(cè)錯斷井,套管錯斷深度947.7,鉛模打印最小直徑74。分析該井套管斷口位置與上部套管中心線偏離間隔 較大,錯斷通徑較小,根據(jù)試驗(yàn)井1施工起出的導(dǎo)向桿情況看,如使用型導(dǎo)向磨銑工具將很難導(dǎo)入斷口,必須加工筆尖式導(dǎo)向桿,并且強(qiáng)度要高,彈性要好,于是決定采用廢鉆桿焊制,取代有上接箍的鉆桿1.5,將下端使用氣焊切割成筆尖狀,在鉆桿接箍下端與鉆桿連接處堆焊yd合金,并且要求施工時鉆壓要低,轉(zhuǎn)速要平穩(wěn)。下入該自制工具至套損點(diǎn)后,經(jīng)過屢次旋轉(zhuǎn)找通道,確定筆尖引入斷口,一次將斷口擴(kuò)徑至105,之后采用常規(guī)方法將該井順利修復(fù)。2.2效果評價自年初以來,使用導(dǎo)向磨銑工具進(jìn)展套管修復(fù)3口小通道井,沒有出現(xiàn)磨劈、磨出套管事故,下加固管均一次成功,獲得了明顯效果。3結(jié)論同常規(guī)的磨銑工具相比,導(dǎo)向磨銑工具實(shí)現(xiàn)先導(dǎo)入、扶正,后磨銑修復(fù)的方式,從

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