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1、 PAGE 24 一起發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子繞組動態(tài)匝間短路故障的分析和處理 2015. 72015. 7 大 電 機(jī) 技 術(shù) PAGE 25一起發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子繞組動態(tài)匝間短路故障的分析和處理李明,孫福春,王安東,曹志偉(國網(wǎng)山東省電力公司電力科學(xué)研究院,山東 濟(jì)南,250002)摘 要 轉(zhuǎn)子繞組匝間短路是汽輪發(fā)電機(jī)最常見的故障之一,本文詳細(xì)介紹了一臺330MW汽輪發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子繞組動態(tài)匝間短路故障的診斷、定位和處理經(jīng)過,并在最后進(jìn)行了總結(jié)。關(guān)鍵詞 動態(tài)匝間短路;轉(zhuǎn)子繞組; RSO試驗; 分析和處理中圖分類號 TM311 文獻(xiàn)標(biāo)識碼 B 文章編號 1000-3983(2015)07-0022-03The Anal

2、ysis and Treatment of the Dynamic Turn-to-turn Short Circuit Fault in a Generator Rotor Winding LI Ming, Sun Fuchun, Wang Andong, Cao Zhiwei(State Grid Shandong Electric Power Research Institute, Jinan 250002, China)Abstract: The turn-to-turn short circuit in rotor winding is the most common fault f

3、or generator. The paper presents the details of diagnosing, locating, processing the rotor winding fault in a 330MW turbo generator caused by dynamic turn-to-turn short circuit. In the end, it is summarized and some advice is given.Key words: dynamic turn-to-turn short circuit;rotor winding;RSO test

4、;analysis and treatment1 引言近年來,大型汽輪發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子繞組匝間短路故障頻繁發(fā)生,這主要是由于制造過程中加工工藝的不良以及運行中轉(zhuǎn)子高速旋轉(zhuǎn)下承受巨大的離心力使之匝間絕緣損傷。發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子匝間短路故障常常導(dǎo)致發(fā)電機(jī)的無功功率下降,軸承振動增加,甚至導(dǎo)致接地故障發(fā)生,使轉(zhuǎn)子磁化,嚴(yán)重者還將燒傷軸頸和軸瓦,對機(jī)組本身的安全穩(wěn)定運行構(gòu)成很大威脅。山東某發(fā)電廠#5發(fā)電機(jī)系某發(fā)電設(shè)備廠生產(chǎn)的330MW水氫氫冷卻方式汽輪發(fā)電機(jī),2006年4月投產(chǎn)。2014年7月,#5發(fā)電機(jī)小修完畢,該廠電氣試驗人員按照電力設(shè)備預(yù)防性試驗規(guī)程的要求,對#5發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子進(jìn)行靜態(tài)交流阻抗和功率損耗試驗,未發(fā)

5、現(xiàn)明顯變化。零起升壓時,發(fā)現(xiàn)#6軸瓦振動很大,且與勵磁電流成正相關(guān)性,額定電壓下的軸電壓高達(dá)14V。后經(jīng)多種方法驗證并仔細(xì)分析查找,發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)子繞組存在動態(tài)匝間短路故障并及時成功處理,避免了一起重大事故的發(fā)生。2 故障確認(rèn)開展了多種試驗方法確認(rèn)轉(zhuǎn)子繞組存在匝間短路故障。2.1 轉(zhuǎn)子動態(tài)交流阻抗和功率損耗試驗對轉(zhuǎn)子進(jìn)行零起升速和額定降速下的動態(tài)交流阻抗和功率損耗試驗,發(fā)現(xiàn)當(dāng)升速至2330r/min時,交流阻抗值突降9.7%,當(dāng)降至1800r/min時,交流阻抗也發(fā)生了明顯的突變。100V電壓下,額定轉(zhuǎn)速下的轉(zhuǎn)子交流阻抗較歷史值下降了14.7%,而功率損耗增加了15.3%。額定轉(zhuǎn)速下的試驗數(shù)據(jù)如表1所

6、示。表1 額定轉(zhuǎn)速下的交流阻抗 和功率損耗試驗數(shù)據(jù)試驗時間U/VI/A交流阻抗功率損耗2014200.119.835.0412342012200.017.005.891060變化率(%)-14.715.32.2 轉(zhuǎn)子動態(tài)RSO試驗轉(zhuǎn)速升高到2500r/min附近時,檢測到轉(zhuǎn)子繞組存在匝間短路異常,其后轉(zhuǎn)速升高到額定轉(zhuǎn)速,匝間短路一直存在,試驗波形如圖1所示,兩條脈沖曲線存在明顯異同點。隨后,轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速逐漸降低,匝間短路一直存在,直到降至1550r/min附近時,匝間短路消失。2.3 空載特性試驗開機(jī)后的空載特性曲線如圖2所示。與歷史值相比,空載曲線有明顯下移,相同電壓下,空載電流增加了12.6%

7、。由此可以確定,轉(zhuǎn)子繞組存在動態(tài)匝間短路故障。圖1 3000r/min時的RSO波形圖圖2 空載特性曲線2.4 抽轉(zhuǎn)子后的檢查情況使用可伸縮的萬向檢測鏡,檢查護(hù)環(huán)下的繞組情況,發(fā)現(xiàn)汽勵兩側(cè)轉(zhuǎn)子繞組6-8號線圈頂匝R彎處均有明顯位移,汽側(cè)比勵側(cè)嚴(yán)重。另外,檢查發(fā)現(xiàn)大軸有磁化現(xiàn)象,轉(zhuǎn)子軸頸處的磁場強(qiáng)度20-30Gs不等,轉(zhuǎn)子靠背輪磁場強(qiáng)度最高處超過100Gs,轉(zhuǎn)子需退磁處理。之后,分別進(jìn)行了極間電壓試驗、交流阻抗和功率損耗試驗、轉(zhuǎn)子RSO試驗,無明顯異常。對轉(zhuǎn)子進(jìn)行單開口變壓器試驗,發(fā)現(xiàn)極2的6、7號線圈和極1的8號線圈相位變化超過90,因此存在靜態(tài)匝間短路現(xiàn)象。3 匝間短路位置的確定3.1 動態(tài)

8、匝間短路點的初步定位轉(zhuǎn)子抽出后,動態(tài)匝間短路位置尚不明確,因此決定對轉(zhuǎn)子拔護(hù)環(huán)。轉(zhuǎn)子拔護(hù)環(huán)后,通過模擬各匝線圈的短路狀態(tài)并與故障波形進(jìn)行對比,可以對故障點進(jìn)行初步定位。圖3為拔護(hù)環(huán)后模擬勵側(cè)極1的#5線圈兩匝短路的RSO波形,圖4為模擬轉(zhuǎn)子勵側(cè)極1的#5、#6線圈頂匝間短路的波形。圖3 轉(zhuǎn)子勵側(cè)極1的#5線圈兩匝短路的RSO波形圖4 轉(zhuǎn)子勵側(cè)極1的#5、#6線圈頂匝間短路RSO波形動態(tài)匝間短路波形在時間及幅值上與圖34較為接近,與圖4尤其接近,初步判斷#5、#6線圈附近存在匝間短路,#5、#6線圈間匝間短路的可能性較大。3.2 拔開護(hù)環(huán)后的檢查情況 轉(zhuǎn)子拔護(hù)環(huán)后,發(fā)現(xiàn)汽側(cè)和勵側(cè)多個線圈端部拐角

9、處出現(xiàn)嚴(yán)重變形,匝間錯位明顯(見圖5)。汽勵兩側(cè)端部線圈外觀檢查未發(fā)現(xiàn)明顯短路灼傷點,撬開各線圈匝間做進(jìn)一步檢查時,發(fā)現(xiàn)汽側(cè)極2的#6線圈的1、2匝有匝間短路,#6線圈的2匝與#5線圈1匝間有放電燒傷痕跡,如圖6所示。該處短路相當(dāng)于將#5、#6線圈完全短路,與空載特性曲線試驗結(jié)果和動態(tài)RSO波形比較吻合,因此可以確定該處是轉(zhuǎn)子繞組的動態(tài)匝間短路點。圖5 汽側(cè)極2線圈發(fā)生了嚴(yán)重變形圖6 汽側(cè)極2的#5、#6線圈短路灼傷點A、B4 處理4.1 轉(zhuǎn)子線圈整形處理現(xiàn)場對轉(zhuǎn)子端部變形嚴(yán)重的線圈局部整形處理。轉(zhuǎn)子線圈整形完畢后,對頂匝線圈的端部匝間絕緣全部進(jìn)行更換,并進(jìn)行風(fēng)試試驗和電氣試驗:絕緣電阻、直流

10、電阻、極間電壓試驗、轉(zhuǎn)子RSO試驗。試驗合格后,套汽勵兩側(cè)護(hù)環(huán),再次進(jìn)行以上電氣試驗,試驗合格。4.2 轉(zhuǎn)子大軸退磁處理使用最大輸出電流為200A的直流焊機(jī),首先對勵側(cè)退磁。將輸出絕緣電纜沿轉(zhuǎn)子勵側(cè)軸頸密集均勻地纏繞,首次開啟焊機(jī),確保其輸出電流產(chǎn)生的磁通方向與剩磁方向相反,逐漸調(diào)大焊機(jī)輸出電流,使其達(dá)到190A,停留15s,記錄此時相關(guān)部位的剩磁強(qiáng)度及方向。然后,改變焊機(jī)輸出電流方向,調(diào)大焊機(jī)輸出電流至100A,記錄此時相關(guān)部位的剩磁強(qiáng)度及方向。重復(fù)以上電流調(diào)節(jié)步驟并記錄相關(guān)數(shù)值,直至大軸各相關(guān)部位的剩磁降至2Gs以下,認(rèn)為退磁結(jié)果合格,終止試驗。汽側(cè)大軸退磁方法同勵側(cè)。4.3 轉(zhuǎn)子動態(tài)匝間

11、絕緣試驗將轉(zhuǎn)子穿入定子膛內(nèi),再次進(jìn)行不同轉(zhuǎn)速下的動態(tài)交流阻抗和功率損耗試驗,交流阻抗和功率損耗沒有突變。進(jìn)行動態(tài)RSO試驗,試驗合格,圖7為3000r/min時轉(zhuǎn)子RSO波形。轉(zhuǎn)子處理完畢后,各項試驗數(shù)據(jù)均為正常。5 故障原因分析從拔護(hù)環(huán)后的外觀檢查來看,轉(zhuǎn)子繞組端部塑性變形,上下匝線圈錯位,將匝間絕緣硌破,是導(dǎo)致轉(zhuǎn)子匝間短路的直接原因。導(dǎo)致轉(zhuǎn)子繞組端部產(chǎn)生塑性變形的原因有以下幾種:端部繞組溫升高、繞組銅線的硬度或抗蠕變能力差、轉(zhuǎn)子繞組端部整體滑移性差等,均與設(shè)備生產(chǎn)廠家的設(shè)計和制造工藝不良有關(guān)。圖7 3000r/min時轉(zhuǎn)子RSO波形(修后)6 結(jié)論(1)適時將隨機(jī)所帶的轉(zhuǎn)子動態(tài)匝間短路裝置恢復(fù)。當(dāng)懷疑轉(zhuǎn)子出現(xiàn)匝間短路時,可用該裝置進(jìn)行監(jiān)測。(2)對同一型號機(jī)組,在大修停機(jī)前進(jìn)行轉(zhuǎn)子動態(tài)交流阻抗和功率損耗或RSO的測量,以便及時發(fā)現(xiàn)問題。(3)受時間所限,此次端部繞組的整形效果與在制造廠內(nèi)處理尚有一定差距,建議電廠在下次小修停機(jī)前,進(jìn)行動態(tài)交流阻抗及RSO試驗檢查。參 考 文 獻(xiàn)1 李偉清.汽輪發(fā)電機(jī)故障檢查分析及預(yù)防(第二版)M.北京:中國電力出版社2010.2 吳宇輝,席斌,余學(xué)文,等.一起汽輪發(fā)電

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