220th循環(huán)流化床鍋爐運(yùn)行分析_第1頁
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文檔簡介

1、220t/h循環(huán)流化床鍋爐運(yùn)行分析文章摘要:重點(diǎn)分析了220t/h循環(huán)流化床運(yùn)行中存在的問題,并提出理解決方法。關(guān)鍵詞:循環(huán)流化床運(yùn)行1前言循環(huán)流化床鍋爐具有高效、低污染、低本錢等特點(diǎn)。循環(huán)流化床的燃燒是介于層燃和室燃之間的一種燃燒技術(shù),是采用流態(tài)化的燃燒,具有很多優(yōu)點(diǎn):燃料適用性廣;燃燒效率高;燃燒強(qiáng)度大,溫度分布均勻;由于采用低溫分級燃燒,高效脫硫、煙氣S2和NX的排放量少;負(fù)荷調(diào)節(jié)比例大;灰渣綜合利用性能好。正是由于這些優(yōu)點(diǎn),近10年來我國的循環(huán)流化床鍋爐得到了迅速的開展。但是縱觀我國循環(huán)流化床鍋爐的運(yùn)行情況,故障率高、運(yùn)行周期短的問題已成為普遍現(xiàn)象。主要表如今給煤系統(tǒng)故障、排渣故障、風(fēng)

2、室漏料等。下面結(jié)合霍煤鴻駿鋁電公司電廠兩臺武漢鍋爐廠消費(fèi)的220t/h循環(huán)流化床鍋爐的運(yùn)行情況,分析一下循環(huán)流化床鍋爐運(yùn)行中常見的問題,并找出解決方法。2設(shè)備概況霍煤鴻駿鋁電公司電廠1、2號爐是武漢鍋爐廠消費(fèi)的循環(huán)流化床鍋爐。系高壓、單爐膛、平衡通風(fēng)、自然循環(huán)汽包爐、膜式水冷壁、采用汽冷式旋風(fēng)別離器進(jìn)展氣固別離室內(nèi)布置。鍋爐主要由四部分組成:燃燒室、高溫旋風(fēng)別離器、返料密封裝置和尾部對流煙道。燃燒室位于鍋爐前部,底部為后墻水冷壁彎制的水冷布風(fēng)板和風(fēng)室。燃燒室后有兩個(gè)平行布置內(nèi)徑5米的高溫旋風(fēng)別離器。密封返料裝置位于旋風(fēng)別離器下,與燃燒室和旋風(fēng)別離器相連接。燃燒室、旋風(fēng)別離器、和密封返料裝置構(gòu)成

3、了粒子循環(huán)回路。尾部對流煙道再鍋爐后部,煙道上部的四周及頂棚由包墻組成,其內(nèi)煙氣流程依次布置有三級過熱器和一級過熱器,下部煙道內(nèi)依次布置有省煤器和臥式空氣預(yù)熱器,一二次風(fēng)分開布置。鍋內(nèi)采用單段蒸發(fā)系統(tǒng),下降管采用集中與分散結(jié)合的供水方式。過熱蒸汽溫度采用兩級噴水減溫調(diào)節(jié)。鍋爐采用床下點(diǎn)火,水冷風(fēng)室下布置兩臺啟動(dòng)燃燒器。每個(gè)燃燒室裝有一只簡單機(jī)械霧化油槍。點(diǎn)火風(fēng)引自一次風(fēng)出口。點(diǎn)火時(shí)將一次風(fēng)加熱到900左右,耐火保溫層厚度為200。爐排渣采用滾筒冷渣器,由鏈斗式輸送機(jī)送入渣倉。冷渣器布置在啟動(dòng)燃燒器下面,并列布置三臺。為保證尾部受熱面良好的傳熱效果在過熱器省煤器空氣預(yù)熱器處布置蒸汽吹灰器。鍋爐配

4、有一次風(fēng)機(jī)一臺、二次風(fēng)機(jī)一臺、引風(fēng)機(jī)兩臺、高壓流化風(fēng)機(jī)兩臺。2號爐于2022年2月17日經(jīng)過72小時(shí)試運(yùn)行投入消費(fèi),1號爐于2022年8月13日經(jīng)過72小時(shí)試運(yùn)行消費(fèi)。3.存在的問題及分析3.1燃燒器設(shè)計(jì)不合理、啟動(dòng)時(shí)間長。鍋爐采用床下點(diǎn)火方式,共布置2只油槍。每只出力900kg/h,可帶12BR負(fù)荷。燃燒器混合風(fēng)按圓周方向分兩級送入,每級16個(gè)風(fēng)口,與煙氣發(fā)生器軸線夾角60送入。由于16個(gè)風(fēng)口風(fēng)量不均勻,造成火焰偏斜。將燃燒器配風(fēng)器燒損。為防止燒壞配風(fēng)器,被迫將油槍出力降低為500kg/h。但啟動(dòng)時(shí)間長達(dá)11小時(shí)。浪費(fèi)了大量燃油。采取的措施:1采用薄料層啟動(dòng)。鍋爐正常運(yùn)行料層厚度保持在600

5、800。鍋爐啟動(dòng)時(shí)料層加到500。2采用微流化啟動(dòng)方式。冷態(tài)試驗(yàn)最低臨界流化風(fēng)量為1000003/h,顯然較同容量等級循環(huán)流化床鍋爐臨界流化風(fēng)量偏大。為減少熱量損失,啟動(dòng)時(shí)采用800003/h的流化風(fēng)量,隨著床溫的升高逐漸加大風(fēng)量直至大于臨界流化風(fēng)量。3提早投煤燃燒。霍煤鴻駿鋁電公司電廠燃用的是霍林河露天礦褐煤。由于褐煤燃點(diǎn)在250450之間,所以不必等到床溫到達(dá)600時(shí)投煤。理論證明平均床溫到達(dá)280就可以投煤燃燒。床溫到達(dá)600時(shí)就可以斷油穩(wěn)定燃燒。這樣極大的減少了燃油量。對于燃用高著火溫度燃料的電廠,在鍋爐啟動(dòng)階段可以用褐煤做為引子煤,進(jìn)步床溫。床溫到達(dá)設(shè)計(jì)煤種投煤溫度,再燃用設(shè)計(jì)煤種。

6、采用褐煤做為引子煤是循環(huán)流化床鍋爐節(jié)油技術(shù)措施方面非常有前途的方式。通過采用減小油槍出力、薄料層、微流化、提早投煤等手段到達(dá)機(jī)組快速、穩(wěn)定啟動(dòng),并減少了啟動(dòng)燃油消耗量。轉(zhuǎn)貼于論文聯(lián)盟.ll.3.2煤倉棚煤問題。1原因分析。煤倉棚煤、搭橋是循環(huán)流化床鍋爐最為常見的故障。從兩臺220t/hFB爐運(yùn)行來看煤倉棚煤的事故率很高,最高時(shí)每班多達(dá)20余次。嚴(yán)重威脅到機(jī)組的穩(wěn)定運(yùn)行。按照電力部門目前的設(shè)計(jì)要求,成品煤倉的容積應(yīng)能滿足鍋爐滿出力8小時(shí)以上的儲煤量需求.成品煤堆積在錐形煤倉內(nèi)受到煤的擠壓,使煤粒之間、煤粒與煤倉壁之間產(chǎn)生摩擦力.越接近下煤口其摩擦力和擠壓力越大.所以在下煤口約1處的煤越容易搭橋.

7、另外在一定范圍內(nèi)水份越大,煤粒間的粘著力也越大.使煤的流動(dòng)性惡化.霍林河煤礦褐煤收到基水分30,加劇煤倉棚煤故障。下煤口越小越容易堵煤,德國要求下煤口寬度在燃用煙煤時(shí)大于等于1000,燃用褐煤時(shí)大于等于1200,下煤口長度那么小于1200,煤倉與給煤機(jī)相連接的部分的金屬斗加工成雙曲線形.國產(chǎn)循環(huán)流化床鍋爐煤倉多為方體錐形,下煤口截面較小武鍋220t/hFB爐煤倉下煤口為510510。2采取的措施。1在煤倉壁加裝壁式電振機(jī),定期振打。2煤倉加裝的液壓松動(dòng)裝置。3定期降低煤位。采取上述措施極大緩解了棚煤故障的發(fā)生。但未從根本上解決問題。設(shè)計(jì)院應(yīng)充分考慮煤倉棚煤問題,將下煤口設(shè)計(jì)成雙曲線型。并考慮煤

8、倉內(nèi)壁加裝聚乙烯塑料板等方法防止粘煤。3.3給煤系統(tǒng)1給煤機(jī)燒損?;裘壶欜E鋁電公司電220t/hFB鍋爐給煤機(jī)為耐壓稱重式密封皮帶給煤機(jī)。這種給煤機(jī)較螺旋給煤機(jī)和埋刮板給煤機(jī)的可靠性高.但應(yīng)注意給煤口不宜正壓,否那么高溫?zé)煔夥锤Z可能燒壞皮帶.機(jī)組投產(chǎn)以來有兩臺給煤機(jī)因水冷屏爆破和煤斗漏眼燒損。應(yīng)對措施:1落煤管加裝快關(guān)閥。給煤機(jī)出口雖已設(shè)計(jì)了電動(dòng)閥,但為了增加給煤機(jī)平安性可在落煤管加裝氣動(dòng)快速啟閉閥,此閥與給煤機(jī)溫度聯(lián)鎖.當(dāng)給煤機(jī)超溫時(shí)此閥快速關(guān)閉,并聯(lián)跳給煤機(jī).2設(shè)置播煤增壓風(fēng)機(jī)。2給煤機(jī)超溫。在機(jī)組調(diào)試期間出現(xiàn)了給煤機(jī)超溫現(xiàn)象.空氣預(yù)熱器進(jìn)風(fēng)加熱方式采用的是熱風(fēng)再循環(huán).再循環(huán)門不嚴(yán)勢必造成

9、一次風(fēng)機(jī)出口溫度過高.給煤機(jī)密封風(fēng)接于一次風(fēng)機(jī)出口造成給煤機(jī)超溫.被迫將熱風(fēng)再循環(huán)管路堵死.對于采用稱重密封皮帶式給煤機(jī)的鍋爐,空氣預(yù)熱器進(jìn)風(fēng)加熱方式不應(yīng)采用熱風(fēng)再循環(huán)加熱。3給煤機(jī)與進(jìn)、出口電動(dòng)閘板門DS系統(tǒng)只是聯(lián)鎖啟動(dòng),沒有分部啟動(dòng)功能。停頓給煤機(jī)時(shí)為防止煤在給煤皮帶自燃必須將給煤皮帶上的煤拉空.這時(shí)操作就必須到就地分步操作,非常不便。3.4風(fēng)室漏床料。28008800矩形水冷布風(fēng)板布置有855個(gè)大直徑鐘罩式風(fēng)帽,間距S1=S2=160,每個(gè)風(fēng)帽由連接收和風(fēng)帽頭兩部分組成,風(fēng)帽采用四周側(cè)向開孔,孔徑15.5。風(fēng)帽直接放在底座上,未采用任何連接。在運(yùn)行中因風(fēng)帽被風(fēng)吹翻,風(fēng)室漏入大量床料被迫停

10、爐屢次。后采取風(fēng)帽與底座點(diǎn)焊,運(yùn)行情況大為好轉(zhuǎn)。制造廠如采用風(fēng)帽與底座羅紋連接不會(huì)發(fā)生風(fēng)帽被一次風(fēng)吹翻的現(xiàn)象。3.5布風(fēng)板布風(fēng)嚴(yán)重不均。布風(fēng)板阻力過小數(shù)據(jù)見下表,減弱了風(fēng)室均壓穩(wěn)流的作用。流化風(fēng)量在50000N3/h時(shí),中部已完全流化,但前后墻根本處于靜止?fàn)顟B(tài)。這樣就必須用較大流化風(fēng)量1000003/h保證床料的正常流化。較高的流化風(fēng)量帶來的后果有如下:一.低負(fù)荷運(yùn)行比較困難只能帶到30%B-ER.此時(shí)床溫已降至650.二.鍋爐啟動(dòng)時(shí)風(fēng)量大熱量損失較多,啟動(dòng)速度慢.三.受熱面磨損加劇。四.風(fēng)機(jī)電耗增加。除了改造風(fēng)帽還沒有更好的方法。3.6測點(diǎn)問題由于熱電偶溫度計(jì)價(jià)格昂貴,在密相區(qū)測點(diǎn)往往插入深度不夠。這就造成了溫度讀數(shù)偏離真實(shí)值。給運(yùn)行人員操作判斷帶來一定影響。這就要求測點(diǎn)必須插入爐膛100150長度,考慮到磨損??稍跍囟壬霞友b防磨套管,既不影響傳熱又解決了溫度計(jì)磨損問題。正壓區(qū)壓力測點(diǎn)經(jīng)常堵死,除采用防堵吹氣裝置外還必須定期吹掃。3.7大型循環(huán)流化床鍋爐一般都設(shè)有加料系統(tǒng).一是

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