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文檔簡介

1、300MW 機(jī)組汽泵小機(jī)跳閘原因分析及處理摘要:汽動給水泵在火力發(fā)電熱力系統(tǒng)中具有舉足輕重的地位,它的正常與 否,直接決定了火力發(fā)電機(jī)組整體的健康運(yùn)行水平。本文就汽泵小機(jī)一些不常見 的跳閘原因如轉(zhuǎn)速偏差值大、噴油飛錘誤動、溫度測點(diǎn)接線接反等進(jìn)行分析、討 論,由表及里,攤出現(xiàn)象,捋出本質(zhì),給出處理對策及防范措施。可借鑒于同類 機(jī)組,用作參考預(yù)見,以維護(hù)運(yùn)行。關(guān)鍵詞:汽泵小機(jī);跳閘;轉(zhuǎn)速偏差值;飛錘誤動;測點(diǎn)接線;對策前沿重慶中機(jī)龍橋熱電有限公司300MW供熱式抽凝機(jī)組,給水系統(tǒng)配置兩臺 50%BMCR容量的汽動給水泵及一臺30%BMCR容量的電動調(diào)速給水泵,汽動給水泵 型號:FK5F32M;小汽

2、機(jī)型號:G6.6-0.8-2,單缸、單流、沖動式、純凝汽汽輪 機(jī),東汽出品。運(yùn)行中當(dāng)一些常規(guī)參數(shù)超限條件滿足時,保護(hù)動作跳閘,如超速、 潤滑油壓低、排汽真空低、軸瓦溫度高、軸振、軸位移大等。本文就常規(guī)跳閘條件里所不具有的,轉(zhuǎn)速偏差值大、噴油飛錘誤動、溫度測 點(diǎn)接線接反,三項(xiàng)現(xiàn)實(shí)事例原因進(jìn)行分析,按照時間線索,務(wù)求明晣條理,分呈 脈絡(luò),清醒意識,防患未然,未雨綢繆,舉重若輕而具參考意義。1.汽泵小機(jī)轉(zhuǎn)速偏差值大跳閘1.事件經(jīng)過2014年09月03日中班,18: 21: 37負(fù)荷212MW,鍋爐MFT,床溫低于650C 且未投油首出;主機(jī)以20MW/min速率降負(fù)荷,18: 22: 13 A汽泵3

3、762.25r/min,開始降轉(zhuǎn)速,18: 23: 58 至 2847.68r/min,關(guān)閉出口門,旋轉(zhuǎn) 備用。此時B汽泵單獨(dú)運(yùn)行,電動給水泵檢修無備用。18: 27: 36負(fù)荷120MW, B小機(jī)入口壓力低跳閘,MEHB排汽溫度高首出、排汽溫度高停機(jī),而此時排汽溫 度53.8C,系誤發(fā)。立即開啟A汽泵出口門,并升速帶負(fù)荷,但已來不及,18: 27: 42給水泵均停主汽流量大于30%首出,鍋爐BT。18: 31: 52汽包水位高BT, 機(jī)組跳閘。在此后恢復(fù)過程中,B小機(jī)沖轉(zhuǎn)后旋轉(zhuǎn)備用,出口門關(guān)閉。A小機(jī)單 獨(dú)運(yùn)行。21: 04: 24大機(jī)沖轉(zhuǎn),21: 21: 19大機(jī)并列,21: 21: 22

4、A小機(jī)轉(zhuǎn) 速4712.69r/min,輔汽壓力0.66MPa, 21: 22: 15輔汽壓力0.34MPa,并網(wǎng)后瞬 降,A小機(jī)轉(zhuǎn)速降至3669.51r/min,跳閘。此時B小機(jī)轉(zhuǎn)速2216.36r/min,急忙 開出口門,并升速帶負(fù)荷,已來不及,至2916.98r/min時,21: 24: 03汽包 水位低BT,跳機(jī)。1.1.原因分析1.B小機(jī)跳,是MEHB瞬間增大轉(zhuǎn)速,流量躍升300多噸,拉垮汽泵入口壓力至 1.2MPa,而此時除氧器壓力0.42MPa,保護(hù)動作跳泵。跳機(jī)同時,排汽溫度高停 機(jī)首出,排汽溫度高動作值是150C,而此時實(shí)際溫度53.8C,屬誤發(fā)。跳泵后 CCS 切除,調(diào)速框處

5、于跟蹤狀態(tài),不能人為操作。2.A 小機(jī)跳,是并網(wǎng)后,中調(diào)瞬間全開,再熱壓力下降,輔汽壓力拉垮,轉(zhuǎn)速 下降,實(shí)際與設(shè)定偏差達(dá)1000r/min時跳閘。3.根據(jù)汽泵小機(jī)跳閘條件,轉(zhuǎn)速偏差值大并不在其保護(hù)動作范圍內(nèi),但熱控默 認(rèn)此硬邏輯,偏差值 200,自動切除;偏差值 1000,跳泵。無法更改,以保設(shè)備。防范措施1.小機(jī)調(diào)速進(jìn)程慢,動作遲緩,可考慮改變速率,提高靈敏度,不待偏差增大 再跟進(jìn),大幅波動而不利穩(wěn)定。調(diào)整時盡量不讓偏差超過 200,事故情況比較緊 急時也別超過 500,其一旦跟上,則偏差越大,波動幅度亦越大,操作回調(diào)亦可 能晚了。對于跳閘同時排汽溫度高首出,由熱控進(jìn)行保護(hù)回路檢查,啟動前

6、試驗(yàn) ETS 各通道,確保動作值正確,防止誤動。2.在事故情況下,小機(jī)手動調(diào)速,如參數(shù)變化幅度過大,調(diào)速框雙鍵以點(diǎn)一次 (改變 50 轉(zhuǎn))為宜,如多次點(diǎn)會引致變化幅度更大,不宜調(diào)回;如參數(shù)在變化 初期,最好使用單鍵(改變 10 轉(zhuǎn)),以求穩(wěn)調(diào)整;3.運(yùn)行泵在退出作旋轉(zhuǎn)備用時,可不關(guān)出口電動門,以備特殊情況時可即刻升 速帶負(fù)荷,到時再開出口電動門,會耽擱一定時間,引發(fā)跳機(jī)事故。4.一般并網(wǎng)前只運(yùn)行一臺小機(jī),并網(wǎng)時可先調(diào)高再熱壓力,中調(diào)全開后,及時 收小并關(guān)閉低旁,調(diào)整高旁開度,維持正常輔汽壓力,并網(wǎng)后,待高排逆止門打 開,與高旁進(jìn)行汽路切換,50MW負(fù)荷左右,輔汽壓力充足,可沖轉(zhuǎn)第二臺小機(jī)。1.

7、汽泵小機(jī)噴油飛錘誤動跳閘1.事件經(jīng)過B 汽泵小機(jī)異常跳閘,于 2018 年度前后出現(xiàn)了兩回,一次是在機(jī)組正常運(yùn)行 時,一次在機(jī)組事故停機(jī)后,啟動恢復(fù)過程中。經(jīng)過反復(fù)查找、試驗(yàn),并開箱檢 查,確定是飛錘誤動引起,如下:1.1.1.B小機(jī)異常跳閘,METSB無首出。2018年06月29日10: 51、B小機(jī)不明原因跳閘,電泵聯(lián)動投入運(yùn)行正常。 經(jīng)查曲線,B小機(jī)、汽泵所有參數(shù)均在正常范圍,METSB無保護(hù)動作首出,轉(zhuǎn)速 偏差最大也才10轉(zhuǎn),盤上、現(xiàn)場多次排查無果。13: 30沖轉(zhuǎn)觀察,至3987rpm 時跳閘,報低壓安全油壓過低停機(jī);14:21 再次掛閘沖轉(zhuǎn),就地守候觀察復(fù)位油 壓、一次安全油壓變化

8、,從1000rpm到4300rpm再降到3900rpm,復(fù)位油壓 0.61Mpa, 次安全油壓0.62Mpa,二次安全油壓14Mpa,均正常無擺動無變化。 此次試驗(yàn)來回變化轉(zhuǎn)速,沒有跳閘,于15: 00并入系統(tǒng)運(yùn)行,停運(yùn)電泵備用。 第二日06月30日16: 34、B小機(jī)又跳閘,電泵聯(lián)動投運(yùn);經(jīng)降缸溫后,揭前箱 檢查。發(fā)現(xiàn)是推力瓦有間隙漏油至飛錘注油環(huán)銅環(huán)噴油口,封堵6個噴油口,并 在銅環(huán)正下方開孔泄油,于07月03日10:18啟動B小機(jī),投運(yùn)正常。1.1.1.機(jī)組啟動恢復(fù)過程中,B小機(jī)沖轉(zhuǎn)升速后三次異常跳閘。2018年09月04日機(jī)組跳閘后,在啟動恢復(fù)過程中。12: 48、沖動B小機(jī)、 12:

9、 59、至3003rpm、13: 12、跳閘,盤上無首出信號;13: 17、重新掛閘沖轉(zhuǎn)、 13: 28、至 2997rpm、13: 45、升至 3389rpm 時,跳閘,無首出信號;13: 49、 掛閘沖轉(zhuǎn)、14: 02、至3095rpm、14: 23、升至3231rpm時,跳閘,無首出信號。 經(jīng)生技、檢修兩部門會同檢查,將危急遮斷滑閥撐鉤與轉(zhuǎn)子間隙增大1mm,于16: 30 再次啟動投運(yùn)正常。1.1.原因分析通過小機(jī)調(diào)節(jié)保安系統(tǒng)我們可以看出,前箱部分危急遮斷器、推力瓦等都是 非常緊湊精密的部件,運(yùn)轉(zhuǎn)中應(yīng)有合理的間隙。正常情況下,噴油試驗(yàn)是小機(jī)掛 閘沖轉(zhuǎn)定速后,由Y14隔離電磁閥帶電動作,隔

10、離安全油泄油通道;再由Y15噴 油電磁閥帶電,引導(dǎo)壓力潤滑油,注入飛錘油囊,活動飛錘。然后Y13電磁閥重 新掛閘復(fù)位。按理說,噴油電磁閥沒開的話,噴油管路及油囊注油環(huán)都不應(yīng)有油 但軸間的竄油卻使人猝不及防,不嚴(yán)密的地方滲透,日積月累,運(yùn)行時長,油量 增多,導(dǎo)致了此次事故;2.飛錘的行程由限位襯套的凸肩限制,正常情況下,全行程為6mm。飛錘飛出 后打擊撐鉤脫扣,使危急遮斷油門動作,但揭開前箱我們發(fā)現(xiàn),危急遮斷滑閥撐 鉤與轉(zhuǎn)子之間間隙太小,塞尺塞不進(jìn),幾乎是緊貼在一起,當(dāng)轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)時,特別 是高轉(zhuǎn)速離心力增大時,撐鉤易動作,使危急遮斷滑閥動作,泄掉安全油壓。這 就是造成屢次沖轉(zhuǎn)后跳閘的原因。1.1.

11、防范措施通過以上兩條原因的分析,我們可以在事后采取相應(yīng)的對策,一是泄掉油囊 中的積油,開孔后就保證運(yùn)行中噴油管路建立不起油壓,但這樣做的后果,就是 以后噴油試驗(yàn),飛錘不能正?;顒?。長此以往卡澀的話,會造成遮斷困難,不能 保障機(jī)組安全;二是增大危急遮斷滑閥撐鉤與轉(zhuǎn)子間隙,但這樣做的話,勢必增 加飛錘行程,一旦超過其極限值,飛錘動作而無效遮斷,也是影響機(jī)組安全的一 大隱患。所以兩者皆是治標(biāo)不治本,還是應(yīng)利用檢修機(jī)會,合理調(diào)整部件間隙, 符合廠家設(shè)備規(guī)范,對齊標(biāo)準(zhǔn),每個部件都能于整體中配合,充分發(fā)揮作用,達(dá) 到最佳運(yùn)行狀態(tài),而不是顧此失彼,增加不可控因素。在事前防范來說,運(yùn)行方 面應(yīng)做到加強(qiáng)監(jiān)控,仔

12、細(xì)分析相關(guān)參數(shù)變化,作好小機(jī)跳閘事故預(yù)想。胸中有預(yù) 案,才能從容應(yīng)對,及時搶救,保障機(jī)組運(yùn)行正常。汽泵小機(jī)溫度測點(diǎn)接線接反跳閘事件經(jīng)過2019年04月07日17: 26負(fù)荷270MW,汽泵B推力軸承外側(cè)溫度逐漸漲至95C保護(hù)動作值,MEHB動作跳閘,后經(jīng)熱工查實(shí)推力瓦內(nèi)側(cè)和外側(cè)溫度接線弄反, 實(shí)際上是內(nèi)側(cè)工作瓦溫度升高,而內(nèi)側(cè)保護(hù)定值經(jīng)生技部敲定單獨(dú)設(shè)為105C, 顯示接在外側(cè)上后,保護(hù)定值仍為95C。經(jīng)改接線后,19: 00沖B小機(jī)、20: 00 并泵,系統(tǒng)恢復(fù)正常。1.1.原因分析1.2019年03月 28日機(jī)組因鍋爐故障停運(yùn),進(jìn)行了一次臨時搶修,04月 05日 啟動并網(wǎng)帶負(fù)荷。在這次臨修

13、中,檢修拆線取出推力瓦檢查,復(fù)裝時接線裝反, 以致動作值降低,負(fù)荷一高,溫度起來即跳閘。2.解決問題的重心偏移。因小機(jī)平時運(yùn)行中推力瓦內(nèi)側(cè)溫度偏高,為防動作跳閘,將其保護(hù)定值由95C改為105C。不想跳閘,卻因測點(diǎn)接線接反,偏又跳閘。這倒給我們提了個醒,改變定值,不是解決問題之根本所在,反而留下一大可能 疏忽毀瓦的隱患。根本應(yīng)致力于推力瓦恢復(fù)正常運(yùn)行水平上。3.此次檢修拆線、取瓦、檢查、裝瓦、接線,似乎未有啥更改,從投入后運(yùn)行 情況來看,瓦溫依然上漲,反證實(shí)際并未得到有效解決。跳閘后改變接線,重新 投入,但只能是靠保護(hù)動作定值的改變來維持長時運(yùn)行,長此以往,而成為固疾。防范措施利用檢修機(jī)會,嚴(yán)格按檢修文件包作業(yè),規(guī)范完善檢修工藝,落實(shí)質(zhì)量驗(yàn)收 監(jiān)督,技術(shù)數(shù)據(jù)記錄,項(xiàng)目完工報告,及設(shè)備再鑒定。掌握主要矛盾,解決根本 問題。這次檢修沒徹底解決推力瓦溫運(yùn)行中偏高的問題,反而出現(xiàn)溫度接線接反 這種人為失誤,應(yīng)予以反思,堅決杜絕再出現(xiàn)。運(yùn)行方面,加強(qiáng)監(jiān)視運(yùn)行,發(fā)現(xiàn) 參數(shù)有異常變化,分析變化原因,及時處理,防微杜漸;如溫度上升不能控制, 應(yīng)暫停升負(fù)荷,采取降負(fù)荷、調(diào)油溫等方式控制溫度在動作值以內(nèi)。1.結(jié)束語通過以上事例的分析,汽泵小機(jī)這些不常見的跳閘原因:轉(zhuǎn)速偏差值大、噴 油飛錘誤動、溫度測點(diǎn)接線接反。無論是人為因素,還是設(shè)備原因造成的事故, 我們都應(yīng)本著解決根本

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