熱控系統(tǒng)故障分析處理與預(yù)控_第1頁
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文檔簡介

1、浙江省電力試驗研究院兼:電力行業(yè)熱工自動化技術(shù)委員會 付秘書長孫長生:電話3 手機郵箱:;網(wǎng)址:Http/兼:電力行業(yè)熱工自動化技術(shù)委員會 付秘書長交流討論1概述1 隨著技術(shù)的發(fā)展,熱工自動化系統(tǒng)已基本覆蓋發(fā)電廠的各個角落,其可靠性決定著機組運行的安全經(jīng)濟(jì)運行。由于各種原因,如熱控系統(tǒng)設(shè)計的科學(xué)性與可靠性、控制邏輯的條件合理性和系統(tǒng)完善性、保護(hù)信號的取信方式和配置、保護(hù)聯(lián)鎖信號定值和延時時間設(shè)置、系統(tǒng)安裝調(diào)試和檢修維護(hù)質(zhì)量、熱控技術(shù)監(jiān)督力度和管理水平,都還存在不盡人意之處(尤其是隨著新建機組容量的不斷增大和機組數(shù)量的不斷增加,為其工作的設(shè)計、安裝調(diào)試、運行維護(hù)和檢修人員的技術(shù)素質(zhì)跟不上需要)

2、,引發(fā)熱控保護(hù)系統(tǒng)可預(yù)防的誤動仍時有發(fā)生。 我們歸類統(tǒng)計分析了電廠多年因熱工原因引起的設(shè)備二類及以上障礙原因,其面上基本比例如圖:1)編寫起因2 a)現(xiàn)場設(shè)備異常引起的占據(jù)首位約36.4%, b)控制系統(tǒng)軟、硬件引起的占據(jù)次位約28%, c)電纜接線、模件松動引起的約占18.2% d)檢修維護(hù)不當(dāng)引起的為13.6% 這些事件除涉及設(shè)備質(zhì)量還與熱工人員檢修運行維護(hù)質(zhì)量有關(guān)。為進(jìn)一步貫徹落實“堅持預(yù)防為主,落實安全措施,確保安全生產(chǎn)”的方針,深化管理,完善系統(tǒng)配置,減少熱控系統(tǒng)故障,提高熱控系統(tǒng)可靠性和機組運行安全穩(wěn)定性,熱工委員會特組織制定、發(fā)布了本技術(shù)措施。2)編寫起因3根據(jù)熱工委員會的安排和

3、組織,浙江省電力試驗研究院、浙江省能源集團(tuán)有限公司等單位成立熱控系統(tǒng)狀態(tài)評估及可靠性控制措施研究項目組,在調(diào)研、收集、分析、總結(jié)全國近年來熱控系統(tǒng)故障發(fā)生的原因及事故教訓(xùn)、熱控設(shè)備運行檢修維護(hù)管理經(jīng)驗與問題的基礎(chǔ)上,進(jìn)行了基建階段的熱控系統(tǒng)可靠性過程控制、分散控制系統(tǒng)可靠性評估方法、分散控制系統(tǒng)故障應(yīng)急處理導(dǎo)則、提高TSI系統(tǒng)運行可靠性的若干技術(shù)措施、提高熱控接地系統(tǒng)可靠性和抗干擾能力的技術(shù)措施、熱工保護(hù)與控制邏輯優(yōu)化、提高汽包水位測量與保護(hù)信號可靠性的技術(shù)措施、熱控設(shè)備可靠性分類與測量儀表合理校驗周期及方法等專題研究。本技術(shù)措施是項目中的一部份。3)專題研究涉及課題4技術(shù)措施內(nèi)容的基本結(jié)構(gòu):

4、3、4 單元機組控制系統(tǒng)和公用與輔助控制系統(tǒng)。5、6二節(jié)分別熱工保護(hù)、控制邏輯與設(shè)備。7 11 節(jié),對熱工測量信號與報警、爐膛火焰、TSI裝置、汽包水位測量與保護(hù)內(nèi)容、硬接線設(shè)計和后備監(jiān)控設(shè)備提出了規(guī)范。12 、13 電源系統(tǒng)、氣源系統(tǒng)。14 、15 節(jié),電纜與接線、取樣裝置和管路。16 18節(jié),主要提出了熱控設(shè)備環(huán)境及防護(hù)、控制系統(tǒng)故障應(yīng)急處理預(yù)案、定期試驗與管理方面的技術(shù)措施。附錄B “熱工保護(hù)邏輯可靠性優(yōu)化”建議附錄A “單點信號保護(hù)聯(lián)鎖系統(tǒng)可靠性優(yōu)化”建議附錄D“分散控制系統(tǒng)故障應(yīng)急處理預(yù)案”編寫導(dǎo)則附錄C“通訊故障防范措施建議”接下來重點交流編寫過程的依據(jù)。5)內(nèi)容結(jié)構(gòu)5本技術(shù)措施專

5、題研究過程中,我們收集、匯類分析了大量因熱工原因引起的事件和所采取的值得借鑒的預(yù)防措施:1??刂葡到y(tǒng)硬軟件故障案例分析處理與預(yù)控措施2。現(xiàn)場設(shè)備故障案例分析處理與預(yù)控措施3。接地與干擾問題分析處理與預(yù)控措施4。檢修維護(hù)不當(dāng)引起的案例分析處理與預(yù)控措施5。汽包水位測量系統(tǒng)問題分析與預(yù)控措施6。最簡單邏輯優(yōu)化問題討論與方法熱控系統(tǒng)故障案例分析處理與預(yù)控措施 26主要有一般模件故障和控制器故障,前者引起設(shè)備誤動作但導(dǎo)致機組跳閘的較少,更換模件都得以解決;后者則出現(xiàn)以下3種情況: (1)控制器誤發(fā)信號直接導(dǎo)致機組跳閘。(2)控制器A、B切換過程異常直接導(dǎo)致機組跳閘。(3)控制器A、B切換過程出現(xiàn)異常,

6、熱工人員處理過程中,操作不當(dāng)導(dǎo)致機組跳閘。硬件故障控制系統(tǒng)硬軟件故障 2.17 控制邏輯存在的缺陷,運行多年相安無事,但在某特定運行環(huán)境和綜合因素影響下,則可能顯露而導(dǎo)致機組運行異常事件的發(fā)生。如: (1)某600MW機組435MW時切換制粉系統(tǒng),過程中 “爐膛壓力高高”導(dǎo)致MFT。事件原因是爐膛壓力調(diào)節(jié)系統(tǒng)在大擾動情況下調(diào)節(jié)品質(zhì)欠佳,一次風(fēng)機動葉控制回路設(shè)計不合理引起。 (2)某600MW機組因“汽包水位高”MFT動作,事件起因是一臺給煤機運行信號瞬間消失,引起給水泵RB后不成功,最終引起MFT。經(jīng)查導(dǎo)致故障擴(kuò)大的原因,與原邏輯設(shè)計中的一個缺陷有著直接關(guān)系,該邏輯在這種情況下,將給水泵調(diào)節(jié)指

7、令置于最大且30min (事件后改為30s)之內(nèi)禁止運行干預(yù),加上運行對事故處理經(jīng)驗不足。軟件、邏輯不完善8 2)當(dāng)DCS與DEH為不同系統(tǒng)時,為防止DEH系統(tǒng)出現(xiàn)異常時,汽輪機失去監(jiān)視和控制,宜在DCS操作站畫面上,實現(xiàn)主重要參數(shù)的監(jiān)視和操作功能。該操作功能在機組正常運行時應(yīng)予以屏蔽,當(dāng)DEH操作員站發(fā)生異常時即時開放。3)對輸入輸出模件(I/O模件)的冗余配置給出了指導(dǎo)意見,如: 冗余信號/多臺同類設(shè)備各自控制回路的I/O信號, 所有的I/O模件的通道間,應(yīng)具有信號隔離功能。 用于機組和主要輔機跳閘的保護(hù)輸入信號,必須直接接人對應(yīng)保護(hù)控制器的輸入模件??刂葡到y(tǒng)軟硬故障預(yù)防 1) 為便于檢修

8、與維護(hù),工程師站宜具備操作員站顯示功能,否則應(yīng)在工程師站中配置僅開放顯示功能的操作員站。 94)為隔離或增加容量等需要在測量和控制系統(tǒng)的I/O回路中加裝隔離器時: 宜采用無源隔離器,否則隔離器電源宜與對應(yīng)測量或控制儀表為同一電源。 應(yīng)采取有效措施,防止積聚電荷而導(dǎo)致信號失真、漏電流導(dǎo)致執(zhí)行器位置漂移、電源異常導(dǎo)致測量與控制失常。 隔離器安裝位置,用于輸入信號時應(yīng)在控制系統(tǒng)側(cè),用于輸出信號時宜在現(xiàn)場側(cè)。 5)在兩臺及以上機組的控制系統(tǒng)均可對公用系統(tǒng)進(jìn)行操作的情況下,必須設(shè)置優(yōu)先級并增加閉鎖功能,確保任何情況下,僅一臺機組的控制系統(tǒng)可對公用系統(tǒng)操作。 6)采用多機一控的電廠,必須保證機組之間的操作

9、隔離和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備上的邏輯隔離,確保機組間不能相互訪問,減少網(wǎng)絡(luò)風(fēng)暴對系統(tǒng)的影響。10熱工邏輯與現(xiàn)場設(shè)備故障案例與預(yù)控措施2.2 當(dāng)用作聯(lián)鎖保護(hù)的測量信號本身不可靠時,系統(tǒng)的誤動概率會大大增加。而熱控保護(hù)聯(lián)鎖系統(tǒng)中的觸發(fā)信號采用了不少單點測量信號,由于這些設(shè)備和系統(tǒng)運行在一個強電磁場環(huán)境,來自系統(tǒng)內(nèi)部的異常和外部環(huán)境產(chǎn)生的干擾(接線松動、電導(dǎo)耦合、電磁輻射等),都可能引發(fā)單點信號保護(hù)回路的誤動。如溫度測量和振動信號受外界因素干擾,變送器故障,位置開關(guān)接觸不良或某個擋板卡澀不到位,一些壓力開關(guān)穩(wěn)定性差等。統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明,熱控單點信號保護(hù)回路的異動,很多情況是外部因素誘導(dǎo)下的瞬間誤發(fā)信號引起,不少故障僅

10、僅是因為某個位置開關(guān)接觸不良或某個擋板卡澀而造成機組跳閘。11 【事件過程】 10年9月12日15:00,某廠1號機負(fù)荷300MW,真空泵B運行,A聯(lián)鎖備用,真空-83.5kPa時,開始真空嚴(yán)密性試驗。解除真空泵A聯(lián)鎖,停運B,入口蝶閥聯(lián)關(guān)正常。15:09:15真空嚴(yán)密性試驗完成,此時真空-81.29kPa,聯(lián)系現(xiàn)場的巡操準(zhǔn)備啟B真空泵,在CRT上點擊啟動后,B真空泵狀態(tài)未由綠色變?yōu)榧t色,也無電流顯示,其入口蝶閥已聯(lián)開,聯(lián)系現(xiàn)場的巡操詢問得知真空泵未啟動,蝶閥已開出,此時真空為-80.69kPa,馬上在CRT上點擊停運后,其入口蝶閥未關(guān)閉,15:09:56時真空降到-78.79kPa,聯(lián)系巡操

11、就地關(guān)閉B真空泵的入口蝶閥,準(zhǔn)備啟A真空泵,到15:10:08,真空很快降至-71.09kPa,汽機跳閘,首出是“低真空保護(hù)”動作。 開關(guān)誤發(fā)信號ETS動作1)熱工邏輯與現(xiàn)場設(shè)備故障案例2.212 【事件原因】 (1)造成這次跳機的原因是在做完真空嚴(yán)密性試驗后,啟動B真空泵時因真空泵開關(guān)本體上發(fā)故障信號,真空泵啟動不起,但其入口門卻聯(lián)開且關(guān)不下,與大氣接通而迅速垮真空跳機。 (2)事后檢查B真空泵無故障電流,無保護(hù)動作,關(guān)閉B真空泵入口手動門后在工作位置和試驗位置試啟停、聯(lián)開關(guān)入口蝶閥均正常,因此判斷開關(guān)是誤發(fā)故障信號。 (3)按設(shè)計真空泵啟動后,應(yīng)在入口蝶閥后前壓差達(dá)到3kPa才允許開蝶閥,

12、現(xiàn)為什么會聯(lián)開? 事后檢查是該差壓開關(guān)因運行中經(jīng)常不可靠被熱工人員短接了,造成泵未啟動無出力就聯(lián)開了入口蝶閥與大氣接通垮真空跳機。 13 【事件教訓(xùn)與防范措施】 (1)因入口蝶閥后前壓差開關(guān)不可靠,更改成真空泵啟動后應(yīng)在入口蝶閥前真空達(dá)到-78 kPa才允許開蝶閥,有效防止泵無出力就聯(lián)開入口蝶閥與大氣接通垮真空事故。 (2)原廠設(shè)計的發(fā)啟動指令后,分別啟動真空泵和開啟入口蝶閥的控制邏輯不合理,入口蝶閥設(shè)計無遠(yuǎn)方操作功能。增加了入口蝶閥遠(yuǎn)方操作功能后,緊急情況可在遠(yuǎn)方操作開關(guān)。 (3)真空泵開關(guān)啟動時誤發(fā)故障信號已發(fā)生多次,經(jīng)聯(lián)系開關(guān)廠家處理后正常。 (4)針對真空泵磁翻板水位計磁柱長期運行后易

13、卡澀,造成水位誤判斷,水位低后出力降低引起真空下降的問題,增加玻管水位計監(jiān)視水位。14 【事件過程】05年2月20日02:52:07某電廠#1機組CRT出現(xiàn)過熱汽B出口溫度低報警,02:53:50光字牌出現(xiàn)過熱汽溫度低報警,02:56:05磨煤機熱風(fēng)調(diào)節(jié)擋板自動跳出,02:56:15CRT出現(xiàn)一次風(fēng)和爐膛差壓報警。當(dāng)時一號機組負(fù)荷350MW,磨煤機A、B、C、F四臺運行。運行人員發(fā)現(xiàn)磨煤機C熱風(fēng)調(diào)節(jié)擋板全開,磨煤機C出口溫度52,機組負(fù)荷下降15MW,判斷磨煤機C進(jìn)水,減給煤機1C煤量,同時鍋爐爐膛壓力大幅晃動,運行人員撤出送風(fēng)機自動,在準(zhǔn)備撤出引風(fēng)機自動時,02:57:02爐膛壓力低低MFT

14、,汽機跳閘。機組跳閘時磨煤機C出口溫度最低到42,機組跳閘后檢查磨煤機C看不出有進(jìn)水現(xiàn)象。機組跳閘前主汽壓力和機組功率大幅度上升,02:56:29主汽壓力11.0MPa,機組功率328.7MW,02:57:08機組MFT前主汽壓力11.66MPa,機組功率355.8MW。反饋信號不可靠+運行操作不當(dāng)2)15 曲線顯示02:50左右 1C磨煤機馬達(dá)電流有一突增并迅速回落至正常值,磨煤機磨碗差壓、密封風(fēng)差壓等均有不同程度波動,給煤機煤量反饋瞬時到零后又恢復(fù)(FSS回路檢查時發(fā)現(xiàn)有給煤機OFF信號觸發(fā));約30秒后磨煤機熱風(fēng)隔離擋板關(guān)閉,但關(guān)到一定位置時該擋板卡澀,磨煤機一次風(fēng)流量急劇下降,同時由于

15、一次風(fēng)出口溫度持續(xù)下降,熱風(fēng)調(diào)節(jié)擋板在自動位置,冷風(fēng)調(diào)節(jié)擋板在手動位置,造成熱風(fēng)調(diào)節(jié)擋板持續(xù)開大,冷風(fēng)調(diào)節(jié)擋板由于前饋回路的作用而持續(xù)關(guān)小,造成一次風(fēng)流量持續(xù)下降。大約6分鐘后磨煤機C的熱風(fēng)隔離擋板卡澀自動消除關(guān)到位,引起一次風(fēng)流量的再度急劇下降,BCS收到熱風(fēng)隔離擋板關(guān)閉信號后邏輯要求自動全開冷風(fēng)隔離擋板,此時一次風(fēng)流量迅速恢復(fù)到磨煤機正常運行值。此后爐膛壓力三個波的在擾動后, 低低MFT。 【事件原因】 一次風(fēng)流量小造成磨煤機中的煤粉積蓄,恢復(fù)后將磨煤機C中大量蓄煤迅速噴向爐膛,造成鍋爐局部爆燃,引風(fēng)機控制系統(tǒng)來不及調(diào)節(jié),導(dǎo)致 爐膛壓力低低MFT。16 根據(jù)上述分析,事件原因是給煤機煤量反

16、饋信號誤發(fā),磨煤機C熱風(fēng)隔離擋板關(guān)閉過程中的卡澀引起。但運行人員事件處理不當(dāng),發(fā)現(xiàn)磨煤機出口溫度低時雖采取一定措施,如減少給煤機C煤量指令,撤出送風(fēng)機自動,但不夠果斷,未能及時作出停給煤機或磨煤機處理,在隨后的爐膛壓力發(fā)生振蕩時也未能作出有效的干預(yù),則導(dǎo)致了MFT。 【事件教訓(xùn)與防范措施】 (1) 更換給煤機C就地控制柜的相關(guān)卡件。 (2)處理磨煤機C熱風(fēng)隔離擋板開位置開關(guān)的缺陷。 (3)將給煤機OFF延時30秒關(guān)熱風(fēng)隔離擋板改為保持30秒;關(guān)熱風(fēng)隔離擋板同時,關(guān)閉熱風(fēng)調(diào)節(jié)擋板。 (4)調(diào)整放慢冷風(fēng)調(diào)節(jié)擋板TRACK全開的速率。 (5)增加#1機組磨煤機溫度低報警和低風(fēng)量報警。報警信號進(jìn)行優(yōu)化

17、,提供不同等級報警信號指導(dǎo)運行操作 (6)進(jìn)一步完善#1機組爐膛壓力的調(diào)節(jié)品質(zhì)。17 【事件過程】某機組運行中突然跳閘,首次故障信號顯示為“軸承溫度高”,經(jīng)檢查4號軸承推力瓦溫度顯示167,3小時后萬用表測量值約為200 的mV數(shù)且有波動,大約10分鐘后再檢查無mV信號。連接線損壞 【事件原因】(1)檢查曲線該溫度信號48s內(nèi)由85升高至167,超過設(shè)計條件(任一軸瓦溫度升高至115延時2秒)觸發(fā)ETS動作跳機,其它點顯示未變化。(2)檢查該回路設(shè)置的溫升速率保護(hù)值為18/s,但曲線變化最快時也未達(dá)8/s。?(3)分析認(rèn)為測溫元件熱電偶的引出尾線(多股軟線)逐步損傷斷線碰地,地電位疊加在測量回

18、路,引起溫度變化。 機組檢修時,開缸檢查發(fā)現(xiàn)引線處于油沖刷位置,與金屬間磨擦導(dǎo)致熱偶引出尾線磨損已斷。3)18 (1)基建安裝時,引線未可靠固定,未考慮油沖刷因素影響。(2)單點溫度信號保護(hù),可靠性差,600MW機組東方汽輪機作為保護(hù),但上海汽輪機不作為保護(hù),該信號是否可以僅作為報報警,或與相鄰報警信號組成與邏輯判斷,建議組織討論。(3)速率保護(hù)定值設(shè)置18/s太大,降低了其保護(hù)功能,建議改為5/s?!臼录逃?xùn)與處理措施】19 【事件過程】某電廠燃機機組運行中跳閘,首次故障信號顯示“排氣溫度分散度高”。檢查CRT上參數(shù)顯示為1170華氏度。 【事件原因】經(jīng)檢查排氣熱電偶元件故障,正常情況下熱電

19、偶元件故障,CRT顯示將被置為-118華氏度并作為環(huán)點信號被自動剔除。但由于同時補償電纜絕緣不好,地電位串入信號回路,使得CRT顯示為1170華氏度,由于速率保護(hù)未設(shè),控制系統(tǒng)不能識別該點為壞信號,造成該機組因跳閘。 【事件教訓(xùn)】?(1)重要保護(hù)電纜絕緣檢查列入機組檢修內(nèi)容 (2)重要保護(hù)信號回路設(shè)置速率保護(hù)。 4)電纜損壞2021 1)保護(hù)回路中不應(yīng)設(shè)置運行人員可投、撤保護(hù)和手動復(fù)歸保護(hù)邏輯的任何操作設(shè)備。200MW及以下機組的工程師站中,已設(shè)計有投切開關(guān)的保護(hù)系統(tǒng)應(yīng)設(shè)置有狀態(tài)顯示和投、撤開關(guān)操作的確認(rèn)功能。 2)MFT、ETS、GTS間的跳閘指令,必須至少有兩路信號,通過各自的輸出模件,并

20、按二選一或三選二邏輯啟動跳閘繼電器 3)單元機組的鍋爐、汽輪機和發(fā)電機之間跳閘保護(hù)間的聯(lián)鎖關(guān)系 (5。8。4)保護(hù)邏輯組態(tài)時,應(yīng)合理配置邏輯頁面和正確的執(zhí)行時序, 5)應(yīng)對熱工保護(hù)聯(lián)鎖信號進(jìn)行全面梳理,從提高動作可靠性的角度出發(fā)進(jìn)行優(yōu)化 。邏輯與現(xiàn)場設(shè)備故障預(yù)防措施22為避免單個部件或設(shè)備故障而造成機組跳閘,在新機組邏輯設(shè)計或運行機組檢修時,應(yīng)采用容錯邏輯設(shè)計方法,對運行中易出現(xiàn)故障的設(shè)備、部件和元件,從控制邏輯上進(jìn)行優(yōu)化和完善,通過預(yù)先設(shè)置的邏輯措施來降低或避免控制邏輯失效:1)通過增加測點的方法,將單點信號保護(hù)邏輯,改為信號三選二選擇邏輯。 2)無法實施1)的,通過對單點信號間的因果關(guān)系研

21、究,加入證實信號改為二取二邏輯。3)無法實施1)和2)的單測點信號,通過專題論證,在信號報警后可通過人員操作處理保證設(shè)備安全的前提下可改為報警。4)實施上述措施的同時,對進(jìn)入保護(hù)聯(lián)鎖系統(tǒng)的模擬量信號,合理設(shè)置變化速率保護(hù)、延時時間和縮小量程(提高壞值信號剔除作用靈敏度)等故障診斷功能,設(shè)置保護(hù)聯(lián)鎖信號壞值切除與報警邏輯,減少或消除因接線松動、干擾信號或設(shè)備故障引起的信號突變而導(dǎo)致的控制對象異常動作。 23熱工測量信號與報警2.3測量信號不可靠,機組軟報警點未分級或分級不完善,描述錯誤,報警值設(shè)置與設(shè)計或運行實際不符,由此導(dǎo)致操作畫面上不斷出現(xiàn)誤報警信號,使運行人員疲倦于報警信號,無法及時發(fā)現(xiàn)設(shè)

22、備異常,或通過軟報警去發(fā)現(xiàn)、分析問題。提高報警信號的可靠性,對軟報警點組織專項核對整理并修改數(shù)據(jù)庫里軟報警量程和上、下限報警值;通過數(shù)據(jù)庫和在裝軟件邏輯的比較,矯正和修改錯誤描述,刪除重復(fù)和沒有必要的軟報警點,對所有軟報警重新進(jìn)行分組、分級,采用不同的顏色并開通操作員站聲音報警。使軟報警在運行人員監(jiān)盤中發(fā)揮作用。必要性1)24 7.2 模擬量信號可靠性預(yù)控措施 ;7.3 熱工報警信號的定值設(shè)置;應(yīng)能正確反映設(shè)備運行狀況。7.4 DCS的報警信號分級,應(yīng)按運行實際要求進(jìn)行一級、二級、三級分級;7.5 隨著機組環(huán)境的運行狀況的變化,機組熱工報警信號須不斷完善(新建機組整套啟動前、新建機組試運行結(jié)束

23、后30天內(nèi)、新建機組試生產(chǎn)結(jié)束后的第一次機組檢修中、運行機組應(yīng)每兩年修訂一次 )7.6 進(jìn)行熱工報警信號的綜合管理和分析研究工作,通過對報警信號功能的不斷完善,提高報警信號對可能發(fā)生事故的預(yù)告能力。熱工測量信號與報警預(yù)控措施25測量與控制電纜、管路2.41)冗余設(shè)備電纜未分開敷設(shè):某機組#1EH油泵跳泵后#2EH油泵不能自啟,油壓低保護(hù)動作跳機。起因是兩臺EH油泵共用一根DCS柜至油泵就地柜的控制電纜短路接地,兩臺EH油泵的控制電源熔絲熔斷引起。事故后兩油泵分電纜控制,從本例事故可看到 “同用途設(shè)備分模件、分電纜、分電源控制”的重要性。2)電纜不符環(huán)境要求,引起過熱、絕緣損壞3)電纜絕緣下降、

24、接線不規(guī)范(松動、毛刺等)、信號線拆除后未及時恢復(fù)等,引起熱工系統(tǒng)異常情況也有發(fā)生,此外隨著機組運行時間的延伸,電纜原先緊固的接頭和接線,可能會因氣候、氧化等因素而引起松動,電纜絕緣可能會因老化而下必要性1)2627 14.1 熱控系統(tǒng)DCS電子室設(shè)計無電纜夾層時,其電纜橋架應(yīng)設(shè)計供檢修維護(hù)用人行通道。14.3 控制和信號電纜的安裝敷設(shè)14.4 電纜的連接14.5 應(yīng)列入基建機組電纜安裝質(zhì)量驗收和運行機組A級檢修電纜檢修質(zhì)量驗收并建檔的內(nèi)容15.2 爐膛壓力取樣點標(biāo)高,取樣管直徑應(yīng)不小于60mm,與爐墻間的夾角小于45。15.3 汽輪機潤滑油壓測點須位置(注油器出口處)。15.4 冗余信號從取

25、樣點到測量儀表的全程,均應(yīng)互相獨立分開設(shè)置。15.5 測量蒸汽或液體介質(zhì)的儀表與測點安裝位置。測量與控制電纜、管路預(yù)控措施28接地與干擾問題案例與預(yù)控2.5 【事件過程】某電廠#1機組DCS,采用OVATION系統(tǒng)進(jìn)行改造,上電不久發(fā)現(xiàn)600個左右的熱電偶信號中,有大約200個信號,白天在大幅跳躍,而到了晚上這些信號的跳躍幅度會小很多。二點接地引起干擾1)29 經(jīng)一段時間的分析檢查,發(fā)現(xiàn)這些信號跳變的熱電偶元件均為搭殼式,其負(fù)端在現(xiàn)場都處于接地狀態(tài)。而根據(jù)OVATION熱電偶模件的結(jié)構(gòu),其負(fù)端在DCS側(cè)也接地。這樣就造成了熱電偶測量回路的二端接地,由于現(xiàn)場的地與DCS的地之間存在著電勢差,且這

26、個電勢差不穩(wěn)定(白天現(xiàn)場施工比較多,電動設(shè)備的啟停比較頻繁,晚上干擾相對較?。?,因此導(dǎo)致了熱電偶信號的跳躍,且白天與晚間信號跳躍幅度上的不同?!臼录颉?0 (1)實際上OVATION系統(tǒng)為解決此問題,在熱電偶的特性模件內(nèi)部專門設(shè)置有2個跨片。如果熱電偶負(fù)端現(xiàn)場不接地,那么屏蔽線必須在OVATION側(cè)單端接地,此時二個跨片須同時保留。如果熱電偶現(xiàn)場接地,那么屏蔽線也必須在現(xiàn)場接地,二個跨片須同時去掉。但由于是改造機組,原來安裝的熱電偶屏蔽線都是DCS側(cè)接地,現(xiàn)場的接地線已經(jīng)被剪掉了,處理起來非常困難,經(jīng)討論后采用了一種折中的方案:凡是參與控制的熱電偶信號,都嚴(yán)格按照西屋公司的標(biāo)準(zhǔn)連接回路,但

27、對于DAS信號,如果熱電偶是搭殼式的,特性模件中只去掉一個跨片,即熱電偶現(xiàn)場接地,而屏蔽線OVATION側(cè)接地。經(jīng)過多年的運行觀測,精度基本符合要求,沒有發(fā)生因接地方式的不同出現(xiàn)問題?!臼录逃?xùn)與處理措施】31 (2)熱電偶可分為搭殼式和非搭殼式兩大類,其中非搭殼式熱電偶的測量電極與外面的保護(hù)管絕緣,而搭殼式熱電偶的測量負(fù)極與外面的保護(hù)管則是導(dǎo)通的。國內(nèi)生產(chǎn)的熱電偶絕大多數(shù)是非搭殼式,而國外生產(chǎn)的熱電偶搭殼式的居多。該電廠的1、2號機組為進(jìn)口機組,搭殼式的熱電偶比較多,上述案例告訴我們,如果在安裝調(diào)試中不熟悉這一點,有時會在無意中造成二點接地而導(dǎo)致測量異常情況發(fā)生。此外由于現(xiàn)場環(huán)境比較惡劣,有

28、時也會出現(xiàn)熱電偶正極或負(fù)極接地的情況,在這種情況下,OVATION系統(tǒng)由于自身一側(cè)熱電偶接地,就會出現(xiàn)信號大幅跳躍的情況。如果這個信號參與控制,就容易引起設(shè)備的誤動。 【事件教訓(xùn)與處理措施】32 【事件過程】 某機組開始沖管,當(dāng)時兩側(cè)送/引風(fēng)機運行,熱井換水,鍋爐水沖洗。16:48分突然發(fā)生送風(fēng)機B跳閘。檢查報警記錄和歷史曲線如圖8所示,發(fā)現(xiàn)送風(fēng)機B軸承三點溫度同時發(fā)生大幅度跳變且超過90 ,檢查該保護(hù)為三取二方式,當(dāng)三點溫度同時超過90后風(fēng)機跳閘。二點接地引起干擾2)33 (1)從曲線分析三點溫度信號同時發(fā)生變化,趨勢基本一致,可以排除接線松動和模件故障的可能。 (2)檢查DCS機柜側(cè)接線情

29、況,端子接線緊固無松動現(xiàn)象。且該三點溫度為四線制熱電阻信號,12根信號線用同一根16芯電纜。該電纜屏蔽線浮空未接至機柜接地排,原因為該電纜屏蔽線已存在接地現(xiàn)象,為避免兩點接地故暫時未在機柜側(cè)接地。當(dāng)晚在機柜側(cè)和就地接線盒處用對講機模擬干擾源,未發(fā)生溫度信號跳變。 (3)次日早晨在做好保護(hù)邏輯強制后,對該電纜進(jìn)行了拆線檢查,發(fā)現(xiàn)在就地接線盒處電纜屏蔽層引出時,有毛刺碰到金屬電纜套管,形成兩點接地產(chǎn)生地環(huán)電流,引起信號誤動。 (4)雖該溫度信號保護(hù),已設(shè)計為三取二邏輯方式,但因未設(shè)置信號變化速率大撤出保護(hù)的邏輯功能,三點溫度同時發(fā)生跳變時,導(dǎo)致了風(fēng)機跳閘?!臼录颉?4 (1)熱工人員對該處屏蔽

30、接線整理,確保DCS側(cè)機柜處單點接地后,信號恢復(fù)正常,投運后至今未再發(fā)生類似現(xiàn)象。(2)三取二的保護(hù)信號同時誤動的情況不多見,但從本事件來看,除了做好系統(tǒng)接地及抗干擾措施外,對涉及的保護(hù)信號,即使已采用了三取二信號判斷邏輯,仍然應(yīng)考慮增加變化速率大撤出保護(hù)的邏輯。(3) 本事件中,“12根信號線用同一根16芯電纜”不符合全程冗余要求。基建機組應(yīng)分電纜進(jìn)行敷設(shè)?!臼录逃?xùn)與處理措施】35 1)除非控制系統(tǒng)制造商有特殊要求,否則控制與測量信號電纜屏蔽層應(yīng)保持良好的單端接地;其中信號端不接地的回路其屏蔽線應(yīng)直接接在機柜地線上;信號端接地的回路其屏蔽線應(yīng)在信號端接地。屏蔽層接至信號源的公共端,避免形成

31、屏蔽層環(huán)路,增加抗干擾能力。 4)具有“一點接地”要求的控制系統(tǒng),機組大修時,應(yīng)在解開總接地母線連接的情況下,進(jìn)行DCS接地、屏蔽電纜屏蔽層接地、電源中性線接地、機柜外殼安全接地等四種接地系統(tǒng)對地的絕緣電阻測試,以及接地電極接地電阻值測試 接地與干擾問題預(yù)防措施 2)控制與測量信號電纜的屏蔽層不應(yīng)作為信號地線,以防止電纜屏蔽層產(chǎn)生磁場感應(yīng)電流形成干擾; 。 3)現(xiàn)場過渡連接時,電纜屏蔽線應(yīng)通過端子可靠連接,保證屏蔽層接地的全程貫通連續(xù)性,不得有斷層存在 。36 5)同軸電纜和模擬信號回路控制電纜宜采用集中一點接地的方式,且一般將接地點選取在控制室。當(dāng)經(jīng)過電磁干擾嚴(yán)重區(qū)域的電纜或露天安裝的控制設(shè)

32、備信號和電源電纜屏蔽,宜采用雙重屏蔽或復(fù)合式總屏蔽,內(nèi)屏蔽層為一點接地,外層蔽層為兩點接地,或在現(xiàn)場側(cè)安裝防雷浪涌保護(hù)器SPD并保證安裝可靠。(非正式) 7)通常繼電保護(hù)裝置通常從抗高頻干擾考慮而要求屏蔽電纜采用兩點接地。而熱工控制系統(tǒng)主要是考慮抗低頻干擾而要求屏蔽電纜一點接地。當(dāng)電氣信號進(jìn)入DCS時,則應(yīng)按熱工要求一點接地,或加裝信號隔離器。 (非正式) 接地干擾預(yù)防措施 6)信號電纜在控制系統(tǒng)側(cè)單點接地解決不了的干擾問題,可以在干擾源側(cè)單點接地試驗,看是否有利于干擾電壓對地放電,減少或防止干擾電壓的串入 。 (非正式) 37熱控系統(tǒng)故障應(yīng)急處理措施2.6需要指出的是熱工保護(hù)系統(tǒng)誤動作的次數(shù)

33、,與有關(guān)部門的配合、運行和熱工人員對事故的處理能力密切相關(guān),類似的故障有的轉(zhuǎn)危為安,有的導(dǎo)致機組停機。一些異常工況出現(xiàn)或輔機保護(hù)動作,若運行操作得當(dāng),本可以避免MFT動作。此外有關(guān)部門與熱工良好的配合,可減少或加速一些誤動隱患的消除;因此要減少機組跳閘次數(shù),除熱工需在提高設(shè)備可靠性和自身因素方面努力外,需要熱工和機務(wù)的協(xié)調(diào)配合和有效工作,達(dá)到對熱工自動化設(shè)備的全方位管理。需要運行和熱工人員做好事故預(yù)想,完善相關(guān)事故操作指導(dǎo),提高監(jiān)盤和事故處理能力。38熱控系統(tǒng)故障應(yīng)急處理措施2.6制定有可操作的熱控系統(tǒng)故障應(yīng)急處理預(yù)案是基礎(chǔ),但目前各電廠編寫的熱控故障應(yīng)急處理預(yù)案(簡稱預(yù)案)內(nèi)容參差不齊,有的

34、內(nèi)容不能滿足故障時的處理需求,起不到指導(dǎo)作用,有的無預(yù)案,多數(shù)是憑著運行和檢修人員的經(jīng)驗處理。結(jié)果發(fā)生了一些本可避免的機組跳閘。有些機組跳閘,向上匯報是熱工系統(tǒng)不好引起,實際上卻是運行操作不當(dāng)引起。有的機組出現(xiàn)異常,運行人員操作手忙腳亂,本可以不停機的停了機,本該停機的未停機。 同樣熱工人員也存在故障處理不當(dāng),導(dǎo)致了機組跳閘。必要性1)39 為確保機組運行過程中發(fā)生控制系統(tǒng)故障時能夠迅速、準(zhǔn)確地組織故障處理,最大限度地降低故障造成的影響,發(fā)電廠必須根據(jù)本廠配置的具體情況,將控制系統(tǒng)危險源進(jìn)行分級列表,制訂切實可操的熱工控制系統(tǒng)應(yīng)急處理預(yù)案,并定期進(jìn)行反事故演習(xí)。根據(jù)故障可能造成的后果,將危險源

35、分為兩級,處理不及時會引起機組跳閘的為級;暫時不會引起機組跳閘,但處理不當(dāng)會使得事故擴(kuò)大并引發(fā)機組跳閘的為級。17.5中提出了制訂DCS或DEH系統(tǒng)故障時的處理措施與安全對策包含內(nèi)容 。目前委員會在組織全國9個電科院或集團(tuán)技術(shù)中心、11個電廠,11家DCS廠家在編制分散控制系統(tǒng)故障應(yīng)急處理預(yù)案規(guī)范編制熱控系統(tǒng)故障應(yīng)急處理措施40電纜接線錯誤 9)電纜插頭接線松動10)檢修維護(hù)不當(dāng) 8)11)維護(hù)人員跳錯間隔報警信號未及時復(fù)歸 7)與檢修維護(hù)不當(dāng)有關(guān)的熱工考核事件分析 2.7電焊作業(yè)不當(dāng)1)控制器故障處理不當(dāng) 2)保護(hù)試驗方法不當(dāng) 3)4)5)通訊軟件配置失誤頁面執(zhí)行時序不當(dāng)DC24V異常6)反

36、饋信號不可靠12)41 【事件1過程】尾部煙道爆炸,壓塌煙道下方的控制室,導(dǎo)致人員死亡 【事件原因】熱工人員修改組態(tài)后下載時,操作及措施不當(dāng),引起增壓風(fēng)機檔板關(guān)閉,導(dǎo)致尾部煙道爆炸,炸塌的煙道壓塌煙道下方的控制室,導(dǎo)致人員死亡。 事件一: 人員死亡組態(tài)下載時,操作及措施不當(dāng) 1)42 【事件過程】2008年1月17日凌晨3時10分當(dāng)時#1機負(fù)荷100MW左右,1時40分運行發(fā)現(xiàn)#1爐CRT畫面上部分鍋爐參數(shù)指示失真,“DCS控制器故障”光字牌亮運行通知檢修部熱工和設(shè)備部。熱工到現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)3B兩個控制器現(xiàn)場都故障報警,經(jīng)值長同意,對3A和3B兩個控制器分別進(jìn)行斷電、斷網(wǎng)絡(luò)、重啟試驗,均無法恢復(fù),在

37、此期間1#爐鍋爐火焰強度信號、過熱器、再熱器汽包壁溫、粉倉溫度、一次風(fēng)風(fēng)速、一次風(fēng)混合溫度、一次風(fēng)噴口溫度、送引風(fēng)液耦溫度、部分油槍油角伐位置信號;旁路煙道、減溫水系統(tǒng)位置及控制信號等等均失去監(jiān)視及無法控制。設(shè)備部專工報經(jīng)設(shè)備部門領(lǐng)導(dǎo)同意,按照DCS廠家技術(shù)人員要求,再次對控制器外部回路進(jìn)行檢查,均無法恢復(fù)。 3A3B兩個控制器工作。此時運行人員已經(jīng)對上述信號失去監(jiān)視達(dá)1個半小時,廠家技術(shù)人事件二: MFT動作43員要求解決此問題唯一途徑是對3A3B控制器進(jìn)行組態(tài)重新下載,設(shè)備部專工再次報經(jīng)設(shè)備部門領(lǐng)導(dǎo)同意,3時10分對控制器組態(tài)進(jìn)行下載,發(fā)生數(shù)據(jù)傳輸混亂,發(fā)生#1爐全爐膛滅火,MFT事故跳閘

38、,經(jīng)控制器組態(tài)進(jìn)行下載后,3B兩個控制器恢復(fù)正常工作。 【事件原因】經(jīng)查事故追憶,#1爐MFT首出原因是全爐膛滅火引起,保護(hù)動作原因是DCS940控制器3A,3B兩個控制器故障,熱工為了消除故障,并經(jīng)設(shè)備部領(lǐng)導(dǎo)和制造廠技術(shù)人員同意下載,下載時DCS940控制器3A,3B所涉及的一次風(fēng)門全部關(guān)閉,導(dǎo)致燃料失去,全爐膛滅火保護(hù)動作。 【事件教訓(xùn)與防范措施】安全措施不完善,控制器組態(tài)進(jìn)行下載前,未將所有該控制器涉及的硬、軟信號采取相應(yīng)措施。如將現(xiàn)場設(shè)備切至手動,本次事件本可以避免44 【事件3過程】07年4月21日某電廠#2機DCSSYS報警。經(jīng)檢查系#3PCU柜M3、M4冗余控制模件組BRC100

39、中的主控制模件狀態(tài)燈綠閃,指示燈7、8亮,從模件狀態(tài)燈綠色,但冗余指示8燈不亮。因該對BRC100控制模件的控制對象包括:機爐協(xié)調(diào)系統(tǒng)、RB、風(fēng)門等控制。 熱工人員采取相關(guān)安全措施:1)撤出#2機組協(xié)調(diào)控制,改為基本級控制:汽機主控切手動方式,鍋爐主控切手動方式,燃料主控切手動控制。給煤機各自手動控制;2)DEH控制系統(tǒng)中,撤出CCS控制,改為投入DEH的功率回路控制機組的負(fù)荷,不再接受CCS來的控制信號。3)撤出送風(fēng)機出口壓力控制系統(tǒng)、引風(fēng)機出口壓力控制系統(tǒng)、一次風(fēng)控制系統(tǒng)、爐前燃油壓力和流量控制系統(tǒng)自動,均改為手動控制;4)降負(fù)荷至200MW。 在制定相關(guān)處理方案并咨詢ABB公司后,于16

40、時06分進(jìn)行手動冗于切換,但不成功,操作員站上對應(yīng)的該對BRC狀態(tài)量顯示紫顏色。對該對BRC模件進(jìn)行離線下載,16時09分回到執(zhí)行狀態(tài)時,送風(fēng)機動葉自關(guān),引起爐膛壓力低MFT。 事件三: MFT動作45 【事件原因】根據(jù)上述故障現(xiàn)象分析,主控制模件狀態(tài)燈綠閃,其錯誤信息為NVRAM內(nèi)存檢查錯誤;主模件指示燈7、8亮、表明主模件繼續(xù)在執(zhí)行狀態(tài)運行,主模件出錯時沒能完成冗余切換;從模件狀態(tài)燈綠色,表明從模件在執(zhí)行狀態(tài),但冗余指示8燈不亮,表明從模件冗余切換不成功。這種情況下不能強制手動冗余切換。由于電廠熱工人員就該問題的判斷與處理,過于相信DCS廠家技術(shù)人員的水平,在未制訂完善安全措施的情況下,進(jìn)

41、行了手動冗于切換,切換不成功后對該對BRC模件進(jìn)行了離線下載,控制模件下載后在回到執(zhí)行狀態(tài)時有初始掃描過程,將賦予初始值使控制輸出至零,從而導(dǎo)致控制對象狀態(tài)失控。46 【事件教訓(xùn)與防范措施】 1)基于以上分析,暴露出故障分析處理過程中,技術(shù)人員考慮問題的全面性有待進(jìn)一步提高。對DCS公司技術(shù)人員提出的問題的判斷和處理方案,應(yīng)經(jīng)過充分論證和確認(rèn)。 2)上述故障需通過離線下載,對故障控制模件初始化來解決。但進(jìn)行問題處理前,應(yīng)制定完善的安全措施并邀請DCS廠家、電試院等技術(shù)人員一起論證,為防止離線下載后,在回到執(zhí)行狀態(tài)時的初始掃描過程中,軟件初始值導(dǎo)致失控狀態(tài)值輸出,引起對象異常動作,下述條件必須滿

42、足: 將控制模件所有控制的設(shè)備能全部切就地手操,(看運行能否滿足) 對該控制模件所有通訊的點進(jìn)行全部隔離,并強制與之對應(yīng)的控制模件的連鎖關(guān)系點。 對不同PCU柜的硬接線點進(jìn)行強制。47 【事件過程】某熱電廠#4機組100MW,某日新華公司工程師應(yīng)電廠要求,在現(xiàn)場進(jìn)行ASDPU實時數(shù)據(jù)通訊。目的是將#3機組中的公用系統(tǒng)的控制,通過通訊功能在4機組中能進(jìn)行監(jiān)視和操作。調(diào)試通訊軟件的工作中,因配置失誤將3機組中的大量實時數(shù)據(jù)廣播到#4機組的實時網(wǎng)中,導(dǎo)致#4機組的通訊紊亂,DPU的負(fù)荷率急劇升高,多個DPU先后復(fù)位,導(dǎo)致機組MFT,運行人員手動打閘停機后,6KV開關(guān)自投成功,但#0高備變高壓側(cè)303

43、開關(guān)自投不成功。兩臺交流潤滑油泵失電,由于該廠潤滑油壓低聯(lián)啟直流油泵的聯(lián)鎖未做電氣硬邏輯聯(lián)鎖,故直流油泵未自動聯(lián)啟,同時沒有及時手動啟動直流油泵,導(dǎo)致汽機#4瓦燒瓦機組MFT調(diào)試通訊軟件的工作中,因配置失誤引起機組通訊紊亂,導(dǎo)致機組MFT 2)48 【事件原因】經(jīng)現(xiàn)場調(diào)查,4機組控制器的負(fù)荷率偏高,有半數(shù)控制器高于75%,因此#4機組的DCS系統(tǒng)在通訊異常的情況下容易導(dǎo)致控制器復(fù)位,但該DCS相同配置在同類型100MW機組的使用中,控制器負(fù)荷率都在“規(guī)范書”允許的范圍內(nèi)。經(jīng)當(dāng)?shù)厥‰娍圃?、熱電廠、DCS生產(chǎn)廠家三方聯(lián)合調(diào)查后,認(rèn)為DCS系統(tǒng)本身軟硬件工作是穩(wěn)定可靠。事件與安全管理不善有關(guān),因人為

44、失誤導(dǎo)致控制器復(fù)位。49 【事件教訓(xùn)與防范措施】 (1)投入商業(yè)運行的控制系統(tǒng),無論是DCS廠家的工程師,還是用戶的維護(hù)人員,原則上不準(zhǔn)在機組運行時對系統(tǒng)再進(jìn)行軟、硬件的改動。尤其不得進(jìn)行與A、B實時網(wǎng)絡(luò)有關(guān)的更改或調(diào)試工作。 (2)如果在機組運行時的確需要進(jìn)行在線修改,DCS廠家的工程師必須與用戶單位的技術(shù)部門共同制定安全措施并得到批準(zhǔn)后方可實施。在線實施時必須要有監(jiān)護(hù)人員。 (3)系統(tǒng)設(shè)計必須堅持規(guī)范書中的安全原則,在電氣保護(hù)邏輯中設(shè)置交、直流潤滑油泵的掉閘直聯(lián)和低油壓聯(lián)動的硬邏輯。其他涉及機組安全停機的聯(lián)鎖功能,也應(yīng)考慮設(shè)計硬邏輯聯(lián)鎖。 (4)對使用DCS硬件從事工程項目的工程公司或代理

45、商,DCS生產(chǎn)廠商應(yīng)加強對項目整體質(zhì)量的監(jiān)督,委派項目經(jīng)理,及時進(jìn)行組態(tài)優(yōu)化的指導(dǎo)和機組投運前的檢查。 (5)DCS生產(chǎn)廠家將會同當(dāng)?shù)厥‰娍圃杭半姀S,在停機時對組態(tài)進(jìn)行檢查和優(yōu)化。50 1)控制系統(tǒng)的邏輯組態(tài)及參數(shù)修改、軟件的更新、升級保護(hù)連鎖信號的臨時強制與解除,均應(yīng)履行審批授權(quán)及責(zé)任人制度,嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的程序,實行監(jiān)護(hù)制,做好記錄備案。 3)控制器故障處理時的安全措施應(yīng)通過論證,并經(jīng)試驗驗證正確后,制成標(biāo)準(zhǔn)處理卡;離線下載時應(yīng)保證所有相關(guān)控制對象處于安全狀態(tài)。 組態(tài)下載出錯預(yù)防措施 4)原則上不對在線運行控制系統(tǒng)進(jìn)行軟、硬件的改動。尤其不得進(jìn)行與A、B實時網(wǎng)絡(luò)有關(guān)的更改或調(diào)試工作。如在機組

46、運行時的確需要進(jìn)行在線修改,DCS廠家工程師必須與用戶單位技術(shù)部門共同制定安全措施并得到批準(zhǔn)后方可實施。 2)保護(hù)邏輯組態(tài)時,應(yīng)合理配置邏輯頁面和正確的執(zhí)行時序,注意相關(guān)保護(hù)邏輯間的時間配合,防止由于取樣延遲和延遲時間設(shè)置不當(dāng)而導(dǎo)致保護(hù)聯(lián)鎖系統(tǒng)動作時序不當(dāng)。 51 【事件過程】某電廠機組檢修啟動后運行不到半個月,機組故障潤滑油壓下跌,低于保護(hù)動作值時ETS保護(hù)未動作,導(dǎo)致大軸燒損。 【事件原因】檢修后啟動前的試驗,未啟動油泵建立油壓通過物理試驗潤滑油壓低保護(hù)系統(tǒng)的可靠性,而是通過短接壓力開關(guān)接點端子進(jìn)行回路試驗,使得壓力開關(guān)接點氧化導(dǎo)致接觸不良問題未能得到及時發(fā)現(xiàn),機組故障潤滑油壓下跌低于保護(hù)

47、動作值時,壓力開關(guān)動作,但觸點接觸電阻大, ETS保護(hù)未動作,從而導(dǎo)致大軸燒損。 大軸燒損保護(hù)試驗不規(guī)范致汽機大軸燒損 3)52 1)熱工保護(hù)聯(lián)鎖試驗中盡量采用物理方法進(jìn)行實際傳動,如條件不具備可在測量設(shè)備校驗準(zhǔn)確的前提下,在現(xiàn)場信號源點處模擬試驗條件進(jìn)行試驗,但禁止在控制柜內(nèi)通過開路或短路輸入端子的方法進(jìn)行試驗。試驗出錯預(yù)防措施 2)規(guī)范熱工保護(hù)聯(lián)鎖系統(tǒng)試驗過程,減少試驗操作的隨意性,確保試驗項目或條件不遺漏,保護(hù)聯(lián)鎖系統(tǒng)試驗,應(yīng)編制規(guī)范的試驗操作卡(操作卡上對既有軟邏輯又有硬邏輯的保護(hù)系統(tǒng)應(yīng)有明確標(biāo)志),檢修、改造或改動后的控制系統(tǒng),均應(yīng)在機組起動前,嚴(yán)格按照修改審核后的試驗操作卡逐步進(jìn)行

48、試驗。 。53 【事件過程】某熱電廠機組容量為300MW, DCS控制系統(tǒng)采用WDPFB型,正常運行時給水泵運行狀態(tài)為:1號泵備用,2號泵A段運行,3號泵B段運行。運行人員發(fā)現(xiàn)3號給水泵有缺陷需停泵檢修,決定做倒泵檢修??紤]到倒泵后,1號和2號給水泵同時運行在6kVA段電源,為保證6kVA、B段電源負(fù)荷的平衡,2號泵也需倒電源。步驟為:啟1號泵、停止2號泵A段、啟2號泵B段、停3號泵并停電。運行人員按照步驟開始正常操作:啟動1號泵,停止2號泵A段。在穩(wěn)定系統(tǒng)操作過程中發(fā)現(xiàn)1號泵潤滑油濕逐漸升高并報警,隨即迅速啟動2號給水泵B段,2號泵啟動后馬上跳閘,立即啟動2號泵A段,啟動成功。但此時汽包水位

49、波動劇烈,汽包水位低保護(hù)動作,觸發(fā)鍋爐主保護(hù)MFT動作,鍋爐滅火。機組MFT控制邏輯及執(zhí)行時序問題,導(dǎo)致MFT保護(hù)動作 4)54 【事件原因】造成此次鍋爐主保護(hù)動作的直接原因為:2號給水泵啟動失敗,汽包水位失控,汽包水位低保護(hù)動作。經(jīng)邏輯查找分析,3臺給水泵的控制邏輯存放在同一個DPU的同一個控制區(qū),回路時間定義為ls。2號給水泵A段控制邏輯放在回路號12201224中,A段控制邏輯放在回路號12401244中。2號泵A、B段啟動指令和運行信號均為過程IO信號。由于2號泵在停運后仍處于備用方式。當(dāng)1號泵因泵潤滑油濕升高導(dǎo)致跳閘并聯(lián)動2號泵A段合閘時,正好運行手動啟動2號泵B段,在這個ls的執(zhí)行

50、周期中,控制回路檢測到的2號泵狀態(tài)為A段停、B段停,因此A段和B段允許合閘,控制指令有效,A段和B段同時合閘,在這個執(zhí)行周期中A段、B段互鎖邏輯失效。在第二個執(zhí)行周期中,過程IO檢測到A段合閘、B段合閘,兩段同時保護(hù)動作,導(dǎo)致2號泵跳閘。 【事件教訓(xùn)與防范措施】針對2號泵控制邏輯存在的問題,以及控制時序在邏輯控制中的作用,對2號泵控制邏輯進(jìn)行了修改。55 【事件過程】某機組負(fù)荷160MW,#3機跳閘,鍋爐首出“汽機跳閘”,發(fā)電機首出“汽機跳閘”,ETS無首出,ETS通道顯示“遙控1”“遙控2”。經(jīng)過SOE確認(rèn),在1時12分42秒764毫秒到1時12分42秒766毫秒2毫秒內(nèi)出現(xiàn)“超速遮斷”、“

51、凝汽器真空低低遮斷”、“軸承油壓低低遮斷”、“EH油壓低低遮斷”,1時12分42秒788毫秒“裝置遮斷報警”(四個AST電磁閥指令信號),這些信號由ETS裝置(PLC)DO輸出, 1時12分42秒789毫秒到1時12分42秒801毫秒2毫秒內(nèi)“超速遮斷”、“凝汽器真空低低遮斷”、“軸承油壓低低遮斷”、“EH油壓低低遮斷”四個信號復(fù)歸,從信號出現(xiàn)到復(fù)歸間隔約25毫秒,在后12秒內(nèi)又反復(fù)出現(xiàn)十幾次信號反復(fù)。ETS動作外部DC24V故障致機組ETS動作5)56 【事件原因】根據(jù)以下分析認(rèn)為,ETS裝置誤動原因為外部DC24V故障所引起。 (1)汽機轉(zhuǎn)速在并網(wǎng)運行時,只要系統(tǒng)周波正常,一般不可能出現(xiàn)“

52、超速遮斷”,根據(jù)轉(zhuǎn)速信號分析也正常,“凝汽器真空”、“軸承油壓”、“EH油壓”根據(jù)DCS信號也正常,無任何其他報警,也沒有連鎖啟動備泵,這四個信號也無同時觸發(fā)的必然聯(lián)系,可以判定是ETS裝置誤動。 (2)ETS裝置動作條件“凝汽器真空低低遮斷”、“軸承油壓低低遮斷”、“EH油壓低低遮斷”信號,均由四個開關(guān)串并連結(jié)構(gòu)組成(可同時有效地防止誤動和拒動);“超速遮斷”信號則由三取二判斷邏輯組成,因此這四個信號構(gòu)成的合理性與可靠性沒有問題,ETS其他信號沒有觸發(fā)。分析這四個信號區(qū)別于其他信號不同處,發(fā)現(xiàn)這四個信號的共同特點是由常閉點57組成,其他信號如“軸向位移”、“振動”、“差漲”等信號由常開點組成

53、。 ETS本次事件能區(qū)分“常開點”與“常閉點”信號,且隨著“常閉點”信號觸發(fā)機組跳閘后,控制系統(tǒng)會發(fā)出“遙控1”、“遙控2”信號。再檢查“裝置遮斷報警”在沒有掛閘前一直保持,說明ETS的PLC掃描運行正常,PLC工作電源是由自己所配的電源模件構(gòu)成,主、叢CPU同時工作,而數(shù)字量輸入驅(qū)動由外部DC24V供DI模件,如果外部DC24V故障時,所有的常閉點由于沒有驅(qū)動電源,PLC的DI模件將會判定常閉點狀態(tài)改變。為了驗證分析的正確性,確認(rèn)事件誤動原因,進(jìn)行了試驗論證,人為拉24V電源,所出現(xiàn)的信號跟跳機時現(xiàn)象吻合,因此判定ETS裝置誤動為外部DC24V故障引起。58 【事件教訓(xùn)與防范措施】 (1)停

54、機時對可能的故障點加以檢查:并且對所有電源接線點加以緊固。 (2)DC24V雖然有冗余設(shè)計,但它是經(jīng)整流橋堆并接,并沒有分卡分端子輸出,負(fù)端共用線連接也未形成環(huán)路,因此在檢修時對電源回路加以優(yōu)化,再加一路冗余DC24V 分卡分端子供DC24V,并形成環(huán)路連接。59 將下列檢查、確認(rèn)工作列入新建機組安裝和運行機組檢修計劃及驗收內(nèi)容并建立專用試驗記錄檔案: 1)熱工電源的專用性,電源故障診斷系統(tǒng)的完備性; 2)熱工交直流柜和DCS電源的切換試驗,切換時間的可靠性; 3)電源熔斷器容量和型號(應(yīng)速斷型)與已核準(zhǔn)發(fā)布的清冊的一致性,DI通道熔斷器的完好性,電源上下級熔比的合理性; 4)電源回路間公用線

55、的連通性、所有接線螺絲的緊固性(包括盤內(nèi)廠家的電源連接電纜的接觸可靠性); 5)電源電纜的絕緣、溫度符合性,各級電源電壓測量值的正確性。電源系統(tǒng)預(yù)防措施60裝置內(nèi)報警信號未及時復(fù)歸 7) 1)某機組因#3軸承X向相對振動信號誤發(fā)跳閘,按保護(hù)邏輯組態(tài)不應(yīng)動作(本軸承的X向相對振動高報警信號和本軸承的Y向絕對振動跳機信號組成與邏輯),但檢查發(fā)現(xiàn)1個月前,#3軸承Y向絕對振動信號曾誤發(fā),由于其繼電器輸出信號觸發(fā)后運行人員未復(fù)位(裝置設(shè)置為“閉鎖”)被保留,使跳機邏輯條件滿足。 2)某新建機組進(jìn)行試驗,連接錄波器監(jiān)視轉(zhuǎn)速過程中,轉(zhuǎn)速信號跳機。檢查發(fā)現(xiàn)DEH測速卡故障報警信號消失后的復(fù)歸設(shè)置為手動,工作

56、人員將錄波器連接第一個轉(zhuǎn)速信號時,錄波器上無顯示(錄波器接地造成),而CRT報警未引起運行人員注意,測速卡該通道報警輸出被保留,當(dāng)工作人員未查明原因又去連接第二個轉(zhuǎn)速信號,轉(zhuǎn)速“三選二”條件滿足,ETS動作。61 為減少單點保護(hù)信號誤動,有的改為三選二,有的增加證實信號改為二選二。但系統(tǒng)或裝置內(nèi)部軟件設(shè)置不當(dāng)和維護(hù)不及時,同樣會導(dǎo)致保護(hù)誤動。建議將裝置內(nèi)部的信號復(fù)歸改為自動方式,信號報警改為手動復(fù)歸,同時將次一級的報警信號在大屏上設(shè)立綜合報警信號牌。預(yù) 防 措 施62 8) 1)某廠#5機組負(fù)荷400MW,運行人員在執(zhí)行閥活動性全行程試驗過程中,再熱器保護(hù)動作,鍋爐MFT。原因是B側(cè)中壓調(diào)門位

57、置信號接線錯誤,當(dāng)運行人員執(zhí)行“中聯(lián)門A全行程活動性試驗”時,再熱器保護(hù)動作條件之一“當(dāng)機組負(fù)荷大于25%,低旁閥門均關(guān)閉且中聯(lián)門AB均關(guān)閉延時10秒”滿足,導(dǎo)致機組跳閘。 2)某廠#6機負(fù)荷250MW,AGC運行方式,進(jìn)行ETS定期試驗。在進(jìn)行真空保護(hù)通道試驗時,因真空開關(guān)2和3安裝位置交叉(開關(guān)為SOR,真空開關(guān)至接線端子的引線與真空開關(guān)一體),當(dāng)對一真空通道進(jìn)行試驗時,真空開關(guān)1和真空開關(guān)2同時動作(原本應(yīng)該為真空開關(guān)1和3動作),使ETS保護(hù)動作,汽機跳閘。 3)某電廠#3機負(fù)荷400MW,高旁不明原因快開,運行人員立即將高旁切至手動后關(guān)閉。后查明原因是將高旁慢開反饋信號串入了DCS高

58、旁快開邏輯中所致。 事件反映了檢修后的聯(lián)鎖試驗內(nèi)容和步驟不規(guī)范。電纜接線錯誤63 9) 1)某電廠#1機組輔機由PLC控制,某日引風(fēng)機控制系統(tǒng)1B因“馬達(dá)軸承溫度高”而跳閘,聯(lián)跳送風(fēng)機1B,RB動作正常。原因是就地接線松動導(dǎo)致接觸電阻增大,溫度跳變超過跳閘定值而引起。事后熱工在熱電阻引出線連接處安裝彈簧墊片。機組改造中將重要輔機控制引入DCS,設(shè)置熱電偶斷線邏輯處理。 2)某300MW機組,負(fù)荷160MW時跳閘,首出“汽機跳閘”,ETS無首出, SOE記錄2毫秒內(nèi)出現(xiàn)“超速遮斷”、“凝汽器真空低低遮斷”等信號、原因是ETS裝置外部DC24V負(fù)端接線松動引起。 3)某電廠#1機組PLC#4/5/

59、6/7B柜A路故障或B路故障多次報警,兩路通訊曾短時同時失去,導(dǎo)致部分設(shè)備顯示異?;騽幼?。事件原因是是PLC通訊電纜接頭松動引起。電纜插頭或接線松動 64 2) 運行中定期檢查與自動保護(hù)相關(guān)的測量信號歷史曲線,若有信號波動現(xiàn)象,應(yīng)引起高度重視,及時檢查處理(檢查系統(tǒng)中設(shè)備各相應(yīng)接頭是否有松動或接觸不良,電纜絕緣層是否有破損或接地,屏蔽層接地是否符合要求等)。任何時候,一旦出現(xiàn)信號異變,熱工人員應(yīng)及時檢查原因并保存異?,F(xiàn)象曲線,注明相關(guān)參數(shù)后歸檔。 1)采用手松拉接線的方式,檢查接線的可靠性;將緊固電纜接線、緊固通訊電纜接頭、公用線環(huán)路連接檢查,作為機組常規(guī)檢修工作列入檢修計劃。電纜插頭或接線松

60、動 65 10) 1)某300MW機組出力230M W正常運行時,除氧器主調(diào)定位器連桿脫落,調(diào)節(jié)閥失去調(diào)節(jié)控制(相當(dāng)于二位式閥門),造成凝結(jié)水流量在1400-0t/h間劇烈波動,最終引起汽包水位LL導(dǎo)致MFT動作。此事件反映二個方面問題:檢修質(zhì)量與驗收不到位(除氧器主調(diào)定位器連桿未插銷)。調(diào)節(jié)閥失控至汽包水位低低MFT近20分鐘時間內(nèi),有多個報警信號且水位曲線逐漸下降過程,運行未能及時發(fā)現(xiàn)。 2)某機組#1爐磨煤機A跳閘,RB動作,負(fù)荷減到220MW。檢查后發(fā)現(xiàn),就地“潤滑油壓力低低”信號開關(guān)進(jìn)水引起。 3)某廠#3燃機100MW負(fù)荷運行。低旁減溫水壓力故障報警,16:40:59秒低旁遮斷邏輯

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