水電站機組檢修報告_第1頁
水電站機組檢修報告_第2頁
水電站機組檢修報告_第3頁
水電站機組檢修報告_第4頁
水電站機組檢修報告_第5頁
已閱讀5頁,還剩79頁未讀, 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領(lǐng)

文檔簡介

1、水輪發(fā)電機組檢修報告 * 水電建筑安裝工程公司 2014 年 3 月* 水電站設(shè)備所屬單位:2# 發(fā)電機組 C 級檢修報告* 水電開發(fā)有限責任公司設(shè)備檢修單位:* 水電建筑安裝工程公司檢修負責人:魏君檢 修 人員 :姚愛 東 張 偉 王 偉王志偉陳敏胡 麗麗 諶 江華 梁 建勛于學(xué)貴王金枝陽 乾海 陳 文金 張 壽銀魏晗劉建偉2014年 3 月2# 發(fā)電機組 C級檢修總結(jié)報告、工程概述一)設(shè)備參數(shù)葉塘水電站 2# 發(fā)電機 制造公司:廣東韶關(guān)眾力發(fā)電設(shè)備有限公司, 型號 :SF12-18/3300 ,額定勵磁電壓: 231V,額定勵磁電流 422A 額定容量 15000KVA,額定電壓 1050

2、0V,額定電流 824.8A 冷卻方式 : 循環(huán)風冷葉塘水電站 2# 水輪機 制造廠:廣東韶關(guān)眾力發(fā)電設(shè)備有限公司 型 號: HLSGD267-LJ-186, 額定功率: 12500KW,額定水頭: 55m,最大水頭 60.5m 額定流量: 24.37m3,, 額定轉(zhuǎn)速 333.3r/min 。葉塘 2#調(diào)速器: 制造廠:武漢恒銳電氣有限公司 型 號: BWT-80-4.0-HR勵磁系統(tǒng):制造廠:武漢聯(lián)華電氣有限責任公司型 號: LH-WLT02(二)檢修概況1、停用日數(shù):計劃: 2013 年 11 月 15 日到 1013 年 11 月 25 日,共計 11 d 。實際: 2013 年 11

3、 月 14 日到 2013 年 11 月 24 日,共計 11 d 。二、簡要文字總結(jié)(一)施工組織及安全管理(修前準備及檢修過程、設(shè)備定置管理情況說明)本次機組 C 級檢修所列項目參照檢修導(dǎo)則所規(guī)定的機組C 級檢修標準項目, 結(jié)合電站設(shè)備實際運行情況制定。 本次檢修分 7個分部工程, 25個單元工程, 共計 117 項;施工過程中按照計劃工期進行控制,實行檢修現(xiàn)場質(zhì)量、安全分級負責,在施 工過程中嚴格按照“個人無差錯,班組無異常,電站無障礙”目標進行控制,檢修 工作中嚴格執(zhí)行電業(yè)安全操作規(guī)程、檢修規(guī)程、工作票、操作票制度和其它相關(guān)規(guī) 程和制度,檢修過程中未發(fā)生不安全事件。(二)檢修質(zhì)量管理本

4、次檢修成立由電站組成的檢修組織機構(gòu), 對施工管理、質(zhì)量控制和監(jiān)督、安 全實行全面跟蹤管理。機組檢修質(zhì)量管理實行班組、電站二級驗收和質(zhì)量評定管理,重大項目及改造項目按照三級驗收要求進行,對機組檢修質(zhì)量進行評定,依據(jù)GB/T8564-2003水輪發(fā)電機組安裝技術(shù)規(guī)范、水輪發(fā)電機組啟動試驗規(guī)程和生產(chǎn)廠家技術(shù)說明 書要求及相關(guān)技術(shù)標準;此次檢修項目質(zhì)量驗收評定全部為合格。(三)主要檢修項目及缺陷處理1、本次檢修主要進行了水輪機部分、發(fā)電機部分、調(diào)速器部分、電氣一次部分 及電氣二次部分進行了清掃、檢查及消缺處理。按照計劃項目全面完成,其間共完 成計劃檢修項目 86 項。2、檢修項目及缺陷處理。1)機組上

5、導(dǎo)、下導(dǎo)、水導(dǎo)軸承導(dǎo)軸瓦進行了間隙檢查和調(diào)整、軸瓦刮削。2)空氣冷卻器、軸承冷卻器進行了檢查。3)水輪機轉(zhuǎn)輪檢查中發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)輪葉片中卡二段木頭,已取出,消除了隱患;4)尾水進人門更換了部分非不銹鋼螺栓,消除了隱患。5)導(dǎo)水機構(gòu)嚴密性調(diào)整、更換加長的導(dǎo)葉連扳連接套二處,補焊二處導(dǎo)葉限位 塊,消除了安全隱患。6)更換主軸端面密封抗磨環(huán)。7)上導(dǎo)、下導(dǎo)、水導(dǎo)油池全部更換新油,調(diào)速器系統(tǒng)用油過濾處理8)更換集電環(huán)碳刷 3只、刷握 2 只,轉(zhuǎn)子接地碳刷二只9)調(diào)速器濾網(wǎng)清洗,更換 O型密封圈。10)機組及調(diào)速器系統(tǒng)所有壓力表、安全閥進行了校驗。(四)遺留問題及整改措施無三、檢修項目(一)水輪機部分主要對導(dǎo)水

6、機構(gòu)檢查,對導(dǎo)葉端立面間隙調(diào)整(立面間隙調(diào)整采用捆綁法)、 上下止漏環(huán)間隙測量,經(jīng)檢查上、下止漏環(huán)總間隙均大于去年初始安裝值(系由于 機組運行中泥沙磨損而導(dǎo)致間隙增大),導(dǎo)葉軸頸在圓周上扭轉(zhuǎn)角度最大達13,導(dǎo)葉端立面間隙符合規(guī)范要求;對導(dǎo)葉汽蝕、轉(zhuǎn)輪葉片汽蝕進行了檢查,未見汽蝕 情況、有輕微磨損。(二)發(fā)電機部分主要對定轉(zhuǎn)子空氣間隙測量檢查, 上部間隙最小值 12.50mm,最大間隙 13.0mm, 平均間隙 12.73mm;對發(fā)電機定、轉(zhuǎn)子進行清掃并進行絕緣檢查,測量轉(zhuǎn)子絕緣電 阻 1G,定子整體吸收比為 3.04 ,試驗數(shù)據(jù)均符合規(guī)范要求。三)調(diào)速器部分調(diào)速器部分主要對調(diào)速器濾油器、 緊急

7、停機電磁閥進行解體清洗, 各部件動作靈活,實驗正確; 油壓裝置主要對組合閥進行檢查, 對組合閥充壓后進行參數(shù)校核、 符合定值要求;對集油槽管路及閥門進行整體檢查,對滲漏點進行了處理;(四)電氣一次部分電氣一次部分主要對 2#機組出口斷路器及開關(guān)柜、 PT柜、出口母線進行清掃 檢查,并進行電氣預(yù)防性試驗,均符合規(guī)定。對 2#機組勵磁變進行清掃檢查,螺絲端子緊固,并進行電氣預(yù)防性試驗,均 符合規(guī)定。(五)電氣二次部分1、主要對發(fā)電機主保護及后備保護動作邏輯校驗及保護定值進行核對,定值 正確無誤;并對繼電器進行校驗,均動作正確。2、對機組 LCU 進行清掃檢查,檢查各插件正常,各裝置均動作正常。3、

8、對測溫制動屏進行清掃檢查,測溫表計均顯示可靠。4、對勵磁調(diào)節(jié)屏、滅磁功率屏、進行清掃檢查,對調(diào)節(jié)器參數(shù)進行核對檢查, 中間繼電器進行校驗。5、對同期裝置進行清掃檢查, 電源插件檢查正常, 同期裝置精度參數(shù)符合要求。6、自動化元件檢查中,對剪斷銷信號器、冷卻水示流信號器、電接點壓力表。技術(shù)供水系統(tǒng)電蝶閥等裝置進行檢查校驗,均滿足規(guī)范要求。六)、電氣傳動模擬試驗1、機組正??辙D(zhuǎn)下模擬機械過速信號能夠正常動作蝶閥、調(diào)速器。2、在機組空載狀態(tài)下模擬差動事故信號能夠正常跳斷路器、滅磁開關(guān)、并正常 停機。四、檢修工作評價本次檢修全面推行項目管理,嚴格按“質(zhì)量、安全、進度、投資”控制檢修工 程,計劃檢修項目

9、全部完成,未發(fā)生安全、質(zhì)量等事故,分部質(zhì)量驗收合格,整體 項目評定為良好,機組可以正常投入運行。第一部分 電氣部分一、電氣一次部分一)勵磁變壓器檢修項目序號檢修(試驗)項目檢修(試驗)結(jié)果發(fā)現(xiàn)和處理的問題1變壓器進行了清掃、擦拭合格無2變壓器本體進行檢查合格無3變壓器高壓側(cè)電流互感器進行檢查。二次接線進行緊固合格無4變壓器低壓側(cè)電流互感器進行檢查。 二次接線進行檢查緊固;合格無5變壓器溫度巡測儀進行清灰檢查,緊固二次接線合格無6電氣試驗合格無6.1高壓側(cè)對地合格無6.2低壓側(cè)對地合格無6.3高壓側(cè)對低壓側(cè)合格無6.4鐵芯對地合格無6.5高壓側(cè)電纜合格無二)發(fā)電機檢修項目及檢修情況1、#1 發(fā)電

10、機出口母線檢查序號檢修(試驗)項目檢修(試驗)結(jié)果發(fā)現(xiàn)和處理的問題1母線進行清掃,擦拭;合格無2所有母線絕緣子進行清灰檢查合格無3對所有母線連接部分及絕緣子螺栓進行檢查緊固合格無4母線上電流互感器進行檢查清掃,二次接線進行緊固合格無5對電流互感器進行清掃, 絕緣檢查良好并緊固二次接線合格無2、發(fā)電機消弧消諧柜、勵磁 PT柜、勵磁變壓器柜檢查序號檢修(試驗)項目檢修結(jié)果發(fā)現(xiàn)和處理的問1 分別進行清掃衛(wèi)生正常檢查核對三組電壓互感器的二次接線,并緊固二次接線及 正常柜內(nèi)端子排接線對三組電壓互感器進行了檢 正常 查對柜內(nèi)過電壓保護裝置進行 正常檢查(三)檢修結(jié)論1、檢修結(jié)果:對所有檢修、試驗設(shè)備均進行

11、了檢修檢查及衛(wèi)生清掃。所檢修設(shè) 備符合檢修工藝、規(guī)程要求,電氣預(yù)防性試驗達到相關(guān)規(guī)范標準,具備正常投運條 件。詳細試驗數(shù)據(jù)見報告附件。2、遺留問題和防范措施:無遺留問題。3、結(jié)論意見:具備正常投運條件,可以正常投運。、電氣二次部分一)水輪發(fā)電機組自動化元件序號檢修(試驗)項目檢修(試驗)結(jié)果發(fā)現(xiàn)和處理的問題1?機組測溫1.1儀表 LCU到測溫端子盒檢查測溫線絕緣良好(阻值 500M),線路通斷良好,儀表顯示正常。無1.2端子盒帶測溫電阻檢查測溫線絕緣良好(阻值 500M),線路通斷良好,測溫電阻阻值在正常范圍內(nèi)無1.3測溫制動屏溫度儀儀表顯示正確無2碳刷及刷握、集電環(huán),勵磁引線檢查2.1碳刷檢

12、查均正常對 3 個磨損嚴 重碳刷進行了更換2.2刷握檢查均正常無2.3集電環(huán)檢查均正常無2.4勵磁引線檢查均正常無3機組制動3.1風閘信號回路的檢查并測絕緣回路信號正常,絕緣良好無3.2風閘行程開關(guān)的檢查正常無3.3風閘制動自動化系統(tǒng)風閘現(xiàn)地、遠方操作正常無4自動化及二次部分接線的校對4.1測溫探頭至 LCUA及測溫制動屏信正確無號點4.2信號電源的檢查裝置電源正常, 無誤接現(xiàn)象。無5機組冷卻水5.1冷卻水電動蝶閥正常無5.2示流信號計完好,正常無5.3冷卻電接點壓力表試驗正常無6端子盒和旁柜檢查6.1測溫制動屏全面清掃干凈無7油位檢測元件7.1上導(dǎo),下導(dǎo),水導(dǎo)油位計檢查定位,接線及信號正確無

13、8接力器鎖定自動化系統(tǒng)8.1接力器位置信號檢查正確過速限制器試驗正常8.2接力器鎖定自動化檢查遠方,現(xiàn)地操作正確無9機組自動化系統(tǒng)動態(tài)試驗9.1機組自動化元件開停機試驗開停機工作正常無9.2機組自動化開停機流程試驗開停機流程正確無9.3機組測溫元件及儀表顯示正確無1、檢修結(jié)果:對所有檢修自動化設(shè)備均進行了衛(wèi)生清掃,試驗合格,達到相關(guān) 規(guī)范標準,具備正常投運條件。2、遺留問題和防范措施:無3、結(jié)論意見:具備正常投運條件,可以正常投運二)勵磁系統(tǒng)序號檢修(試驗)項目檢修(試驗)結(jié)果發(fā)現(xiàn)和處理的問題1勵磁調(diào)節(jié)柜1.1勵磁調(diào)節(jié)柜清掃清掃柜體頂部及柜門空氣過濾器的灰塵,清除裝置內(nèi)各元器件無1.2檢查勵磁

14、調(diào)節(jié)柜接線各接線端子接線正確,牢固無1.3檢查各插拔元件各元器件無松動,變色,緊固完好無1.4檢查柜內(nèi)各元器件元件本體無變色,接線無松動,緊固完好無2勵磁功率柜2.1勵磁功率柜清掃清掃柜體頂部風機及柜門通風口的灰塵,擦拭柜內(nèi)設(shè)備灰塵無2.2勵磁功率柜接線接線無松動,對端子接線緊固檢查,接線正確端子緊固2.3檢查柜內(nèi)各元器件元件本體無變色,接線無松動,緊固良好無2.4檢查功率柜交直流刀閘動靜觸頭接觸良好無2.5滅磁開關(guān)柜清掃清掃柜頂柜體及柜門通風口,擦拭柜內(nèi)設(shè)備灰塵無2.6檢查滅磁開關(guān)滅磁開關(guān)動作可靠正確 .無2.7檢查分合閘接觸器正常無2.8檢查直流接觸器檢查動合動斷接點,手動分無合操作,觸點

15、接觸良好2.9檢查柜內(nèi)其它各元器件元件本體無變色,接線無松動,緊固良好無3.10檢查滅磁柜接線各接線端子接線正確,牢固端子緊固,1、檢修結(jié)果:對柜體及柜內(nèi)各元器件均進行清掃檢查及端子緊固,具備正常投 運條件。2、遺留問題和防范措施:無3、結(jié)論意見:具備正常投運條件,可以正常投運。三)調(diào)速器及油壓裝置序號檢修(試驗)項目檢修(試驗)結(jié)果發(fā)現(xiàn)和處理的問題1調(diào)速器1.1調(diào)速器電氣柜的清掃調(diào)速器內(nèi)的電源模塊及其 它各元器件和位移傳感器 的清掃,已清潔。無1.2檢查繼電器無松動,能可靠動作無1.3檢查驅(qū)動器無松動,接線正確完好對驅(qū)動器接線進行1.4檢查步進電轉(zhuǎn)反饋接線正確,電壓正常對小反饋接線進行檢查和

16、緊固1.5導(dǎo)葉反饋檢查調(diào)整反饋電壓正常無1.6檢查鎖定接線正確,能可靠動作對鎖定接線進行檢查和緊固1.7檢查調(diào)速器接線無松動,對端子排接線進行二次回路檢查,接線正確對端子緊固處理,2油壓裝置2.1油壓裝置柜的清掃油壓裝置柜體及柜內(nèi)各元器件已清掃干凈無2.2檢查油壓裝置接線無松動,對端子排接線進行對端子緊固處理二次回路檢查,接線正確2.3油壓裝置二次回路檢查控制正常,接線無松動無24各壓力開關(guān)及油壓表定值校核正確,停泵 4.0MPa,啟主泵為 3.6MPa, 由停泵返回值控制, 啟備泵 3.5MPa, 事故低油壓 3.0 MPa,各壓力表計校驗合格, 安全閥校驗合格無2.5檢查 PLC無松動,

17、PLC電源及各 I/O模塊接線正確無2.6檢查繼電器無松動,接觸良好無2.7檢查各信號燈顯示正確無1、檢修結(jié)果:所有設(shè)備均進行衛(wèi)生清掃,靜態(tài)試驗合格,達到相關(guān)規(guī)范標準, 具備正常投運條件。2、遺留問題和防范措施:無3、結(jié)論意見:具備正常投運條件,可以正常投運四)監(jiān)控系統(tǒng)序號檢修(試驗)項目檢修(試驗)結(jié)果發(fā)現(xiàn)的問題1LCUA柜檢修報告1.1柜內(nèi)端子排的清掃,檢查清掃干凈,端子緊固無1.2柜外部接線與柜內(nèi)配線檢查清掃清掃干凈無1.3檢查柜內(nèi)線號套,對照圖紙正確無1.4主控及 I/O 模件的清掃和檢查清掃干凈,裝置良好無1.5微機自動準同期裝置清掃和檢查清掃干凈,裝置良好無1.6觸摸屏的清掃和檢查

18、清掃干凈,裝置良無好1.7電源插箱清掃和檢查清掃干凈,裝置良好無1.8通訊管理裝置清掃檢查清掃干凈,裝置良好無1.9開出繼電器檢查清掃干凈,裝置良好無2LCUB柜檢修報告2.1柜內(nèi)端子排的清掃,檢查清掃干凈,端子緊固無2.2柜外部接線與柜內(nèi)配線檢查清掃清掃干凈無2.3檢查柜內(nèi)線號套,對照圖紙正確無2.4溫度巡檢裝置清掃和檢查電源模件工作可靠無1、檢修結(jié)果:所有設(shè)備均進行衛(wèi)生清掃,電氣試驗合格,達到相關(guān)規(guī)范標準, 具備正常投運條件。2、遺留問題和防范措施:無。3、結(jié)論意見:具備正常投運條件,可以正常投運。第二部分 機械部分一、水輪機部分一)水導(dǎo)軸承檢查序號檢修(試驗)項目檢修(試驗)結(jié)果發(fā)現(xiàn)和處

19、理的問題1間隙測量單邊間隙為 0.05 0.30mm無2水導(dǎo)軸承更換油油質(zhì)符合 GB11120-1989無3測溫電阻檢查正常無4測溫回路檢查接線正確無二)導(dǎo)水機構(gòu)檢查序號檢修(試驗)項目檢修(試驗)結(jié)果發(fā)現(xiàn)和處理的問題1頂蓋清掃無積水、泥污無調(diào)速環(huán)壓板無磨損,連接緊2調(diào)速環(huán)清掃固;無清潔;3拐臂檢查拐臂無裂紋、變形,導(dǎo)葉擋塊齊全;無4接力器檢查無滲漏無三)轉(zhuǎn)輪室檢查序號檢修(試驗)項目檢修(試驗)結(jié)果發(fā)現(xiàn)和處理的問題1蝸殼清掃清潔無2轉(zhuǎn)輪汽蝕檢查無明顯汽蝕無3轉(zhuǎn)輪上、下止漏環(huán)間隙測量上止漏環(huán)單邊間隙在1.051.70mm之間,下止漏環(huán)間隙在 0.751.95mm無4導(dǎo)葉間隙測量端面間隙為總間隙

20、的 80%,立 面間隙用 0.05 塞尺檢查不 能通過,間隙的長度不超過 導(dǎo)葉總長的 25%;無5導(dǎo)葉汽蝕檢查無明顯汽蝕無四)檢修結(jié)論1、檢修結(jié)果:對所有檢修、試驗設(shè)備均進行了檢修檢查及衛(wèi)生清掃。所檢修設(shè)備符合檢修工藝、規(guī)程要求,具備正常投運條件。2、遺留問題和防范措施:無遺留問題。3、結(jié)論意見:具備正常投運條件,可以正常投運。、發(fā)電機部分一)定轉(zhuǎn)子檢查序號檢修(試驗)項目檢修(試驗)結(jié)果發(fā)現(xiàn)和處理的問題1定轉(zhuǎn)子風洞檢查清潔無2定轉(zhuǎn)子、機架及螺栓焊縫檢查結(jié)構(gòu)焊接與螺母點焊無開縫無3定子線棒端部綁線檢查綁線牢固無松動無4轉(zhuǎn)子引線絕緣檢查無過熱膨脹、無破損無5阻尼環(huán)連接片檢查接頭接觸面用 0.05

21、mm塞尺檢查,塞入深度不超過 5mm無6空氣隙測量上部間隙最小值 12.5mm,最大間隙 13.0mm,平均間隙12.73mm;無二)制動系統(tǒng)序號檢修(試驗)項目檢修(試驗)結(jié)果發(fā)現(xiàn)和處理的問題1制動系統(tǒng)管路檢查無漏氣、漏油無2制動器清掃制動環(huán)表面無毛刺, 螺桿頭與磁軛鍵均未突出制動環(huán)表面;制動器無油污、粉塵無3制動閘間隙測量間隙偏差在設(shè)計值的 20 范圍內(nèi); 閘板磨損厚度小 于 1mm無4制動器行程開關(guān)檢查行程開關(guān)動作靈活、可靠無5制動器動作試驗制動器動作靈活,無三)冷卻系統(tǒng)序號檢修(試驗) 項目檢修(試驗)結(jié)果發(fā)現(xiàn)和處理的問題1空冷器檢查無滲漏無2空冷器管路、 閥門檢查閥門操作靈活,無滲漏

22、,無3冷卻水管路、 閥門檢查閥門操作靈活,無滲漏,無4空冷器通水試驗無滲漏無四)上、下導(dǎo)軸承序號檢修(試驗)項目檢修(試驗)結(jié)果發(fā)現(xiàn)和處理的問題1上導(dǎo)軸承1.1更換新油油質(zhì)符合 GB11120-1989無1.2瓦面檢查無氣孔、裂紋、瓦面合乎要求無1.3絕緣測量大于 500M無1.4間隙測量單側(cè) 0.10-0.14mm無1.5測溫回路檢查接線正確無1.6測溫電阻檢查正常無1.7上導(dǎo)注油符合要求無2下導(dǎo)軸承2.1更換新油油質(zhì)符合 GB11120-1989無2.2測溫回路檢查接線正確無2.3測溫電阻檢查接線正確無2.4下導(dǎo)軸承油盆底板滲油處理無漏油無2.5瓦面檢查無氣孔、裂紋、瓦面合乎要求無2.6絕

23、緣測量大于 500M無2.7間隙測量單側(cè) 0.10-0.14mm無2.8下導(dǎo)注油符合要求無(五)檢修結(jié)論1、檢修結(jié)果:對所有檢修、試驗設(shè)備均進行了檢修檢查及衛(wèi)生清掃。所檢修設(shè) 備符合檢修工藝、規(guī)程要求,具備正常投運條件。2、遺留問題和防范措施:無遺留問題。3、結(jié)論意見:具備正常投運條件,可以正常投運。六、附件備注:附機組檢修現(xiàn)場測試、調(diào)整數(shù)據(jù)(主機機械部分)。2014 年 1 月 6 日葉塘 2#發(fā)電機空氣間隙測量記錄磁極編號123456實測間隙12.512.512.812.712.712.9磁極編號789101112實測間隙12.812.812.712.812.812.7磁極編號131415

24、161718實測間隙12.712.91312.712.612.7單位:結(jié)論:合格人:記錄人:測量測量時間:葉塘 2#機導(dǎo)葉開度測量記錄單位:導(dǎo)葉開度25%50%75%100%導(dǎo)葉編號122479136.2193232478.2135192.8342479.3136.8192.1452476135194.15 624.578.5135.6194672478.8135.8195.77824.579.8136.7190892475.6133.11969102479.5135.919210112478.8133.2192.611122478.2135.1193.8121324.579.4137192.

25、8131424.578.2135.5196.5141524.579.2131.1194.615162479.4136.21951612479.6136.1195.4結(jié) 論:合格測量人: 記錄人:測量時間: 2013-11-18葉塘 2#機導(dǎo)葉端面間隙測量記錄單位:端面間隙上端面下端面導(dǎo)葉編號10.250.4520.300.5030.300.5040.350.4550.250.5560.250.5570.300.4580.300.4590.300.50100.350.40110.250.50120.250.55130.300.45140.350.50150.250.55160.350.50結(jié) 論

26、:合格測量人: 記錄人:測量時間: 2013-11-19葉塘 2#機導(dǎo)葉立面間隙測量記錄單位:導(dǎo)葉編號立面間隙1020304050.10607080.0590100110120130測量人:記錄人:140.05150160結(jié) 論:合格測量人: 記錄人:測量時間: 2013-11-19葉塘電站 2#機導(dǎo)水機構(gòu)壓緊行程測量記錄單位:額定油壓接力器行程741.6油壓消失接力器行程739.1壓緊行程2.5結(jié) 論:合 格測量時間: 2013-11-18葉塘電站 2#機組中心+Y1.15單位: mm轉(zhuǎn)輪止漏環(huán)間隙+Y1.451.35 +X1.401.30轉(zhuǎn)輪下環(huán)與導(dǎo)葉底環(huán)間隙+Y6.586.60 +X6.

27、666.53水導(dǎo)軸承座中心結(jié) 論:合格測量人:記錄人:調(diào)整時間:2013.12.6葉塘電站 2#機組軸承間隙調(diào)整單位: mm0.120.120.12上導(dǎo)軸瓦調(diào)整間隙值0.130.120.10下導(dǎo)軸瓦調(diào)整間隙值0.15結(jié) 論:合 格水導(dǎo)軸瓦調(diào)整間隙值測量人:記錄人:調(diào)整時間:可以正常投本項目 C 級檢修結(jié)論:各項檢修均符合 GB/T8564-2003,C級檢修規(guī)范各項檢修指標均已合格,建設(shè)單位意見:施工單位意見:技術(shù)部門意見:負責人:負責人:負責人:年月年月年月日日日* 水電站1# 發(fā)電機組 B 級檢修報告設(shè)備所屬單位:平武縣葉塘水電開發(fā)有限責任公司設(shè)備檢修單位:三臺縣水電建筑安裝工程公司檢修負

28、責人:魏君檢 修 人員 :姚愛東張偉王偉王志偉陳敏胡麗麗諶江華梁建勛于學(xué)貴王金枝陽乾海陳文金張壽銀魏晗劉建偉2013 年 12 月 20 日1# 發(fā)電機組 B 級檢修總結(jié)報告一、工程概述(一)設(shè)備參數(shù) 葉塘水電站 1# 發(fā)電機制造公司:廣東韶關(guān)眾力發(fā)電設(shè)備有限公司,型號 SF12-18/3300 ,額定勵磁電壓: 231V,額定勵磁電流 422A額定容量 15000KVA,額定電壓 10500V,額定電流 824.8A 冷卻方式 : 循環(huán)風冷葉塘水電站 1# 水輪機 制造廠:廣東韶關(guān)眾力發(fā)電設(shè)備有限公司 型號: HLSGD267-LJ-186,額定功率: 12500KW,額定水頭: 55m,最

29、大水頭 60.5m額定流量: 24.37m3,, 額定轉(zhuǎn)速 333.3r/min 。葉塘水電站 1#調(diào)速器: 制造廠:武漢恒銳電氣有限公司 型 號: BWT-80-4.0-HR葉塘水電站 1#勵磁系統(tǒng): 制造廠:武漢聯(lián)華電氣有限責任公司型 號: LH-WLT02二)檢修概況1、停用日數(shù):計劃: 2013 年 11 月 27 日到 2013 年 12 月 25 日,共計 29 d 。實際: 2013 年 11 月 27 日到 2013 年 12 月 10 日,共計 14 d 。二、簡要文字總結(jié)(一)施工組織及安全管理(修前準備及檢修過程、設(shè)備定置管理情況說明)本次機組 C 級檢修所列項目參照檢修

30、導(dǎo)則所規(guī)定的機組 C 級檢修標準項目, 結(jié) 合電站設(shè)備實際運行情況制定。 本次檢修分 7個分部工程, 26個單元工程, 共計 132 項;施工過程中按照計劃工期進行控制,實行檢修現(xiàn)場質(zhì)量、安全分級負責,在施 工過程中嚴格按照“個人無差錯,班組無異常,電站無障礙”目標進行控制,檢修 工作中嚴格執(zhí)行電業(yè)安全操作規(guī)程、檢修規(guī)程、工作票、操作票制度和其它相關(guān)規(guī) 程和制度,檢修過程中未發(fā)生不安全事件。(二)檢修質(zhì)量管理本次檢修成立由電站組成的檢修組織機構(gòu), 對施工管理、質(zhì)量控制和監(jiān)督、安 全實行全面跟蹤管理。機組檢修質(zhì)量管理實行班組、電站二級驗收和質(zhì)量評定管理,重大項目及改造 項目按照三級驗收要求進行,

31、對機組檢修質(zhì)量進行評定,依據(jù)GB/T8564-2003水輪發(fā)電機組安裝技術(shù)規(guī)范、水輪發(fā)電機組啟動試驗規(guī)程和生產(chǎn)廠家技術(shù)說明 書要求及相關(guān)技術(shù)標準;此次檢修項目質(zhì)量驗收評定全部為合格。(三)主要檢修項目及缺陷處理1、本次檢修主要進行了水輪機部分、發(fā)電機部分、調(diào)速器部分、電氣一次部分 及電氣二次部分進行了清掃、檢查及消缺處理。按照計劃項目全面完成。2、主要檢修項目及缺陷處理。1)更換了推力頭卡環(huán)、測量推力頭孔與主軸配合尺寸。機組開機正常運行后、卡環(huán)及推力頭部位運行正常。2)機組盤車檢查和調(diào)整機組軸線、轉(zhuǎn)動部分中心。3)機組上導(dǎo)、下導(dǎo)、水導(dǎo)軸承導(dǎo)軸瓦進行了間隙檢查和調(diào)整、軸瓦刮削。4)空氣冷卻器、軸

32、承冷卻器進行了檢查、清洗試壓。5)水輪機轉(zhuǎn)輪檢查中發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)輪葉片中卡一段木頭,已取出,消除了隱患;6)尾水進人門更換了部分非不銹鋼螺栓,消除了隱患。7)導(dǎo)水機構(gòu)嚴密性調(diào)整、更換加長的導(dǎo)葉連扳連接套二處,補焊三處導(dǎo)葉限位塊,消除了安全隱患。8)更換主軸端面密封抗磨環(huán)及 U 形端面密封。7)上導(dǎo)、下導(dǎo)、水導(dǎo)油池全部更換新油,調(diào)速器系統(tǒng)用油過濾處理8)更換集電環(huán)碳刷 5 只、刷握 3 只,轉(zhuǎn)子接地碳刷二只9)調(diào)速器濾網(wǎng)清洗,更換 O型密封圈。10)機組及調(diào)速器系統(tǒng)所有壓力表、安全閥進行了校驗。(四)遺留問題及整改措施無三、檢修項目(一)水輪機部分主要對導(dǎo)水機構(gòu)檢查,對導(dǎo)葉端立面間隙調(diào)整(立面間隙調(diào)整采

33、用捆綁法)、 上下止漏環(huán)間隙測量,經(jīng)檢查上、下止漏環(huán)總間隙均大于去年初始安裝值(系由于 機組運行中泥沙磨損而導(dǎo)致間隙增大),導(dǎo)葉軸頸在圓周上扭轉(zhuǎn)角度最大達11,導(dǎo)葉端立面間隙符合規(guī)范要求;對導(dǎo)葉汽蝕、轉(zhuǎn)輪葉片汽蝕進行了檢查,未見汽蝕 情況、有輕微磨損。(二)發(fā)電機部分主要對定轉(zhuǎn)子空氣間隙測量檢查, 上部間隙最小值 12.70mm,最大間隙 13.0mm, 平均間隙 12.83mm;對發(fā)電機定、轉(zhuǎn)子進行清掃并進行絕緣檢查,定子整體吸收比 為 3.24 ,試驗數(shù)據(jù)均符合規(guī)范要求。三)調(diào)速器部分調(diào)速器部分主要對調(diào)速器濾油器、 緊急停機電磁閥進行解體清洗, 各部件動作靈活,實驗正確; 油壓裝置主要對組

34、合閥進行檢查, 對組合閥充壓后進行參數(shù)校核、 符合定值要求;對集油槽管路及閥門進行整體檢查,對滲漏點進行了處理;(四)電氣一次部分電氣一次部分主要對 1#機組出口斷路器及開關(guān)柜、 PT柜、出口母線進行清掃 檢查,并進行電氣預(yù)防性試驗,均符合規(guī)定。對1#機組勵磁變進行清掃檢查,螺絲端子緊固,并進行電氣預(yù)防性試驗,均符合規(guī)定。(五)電氣二次部分1、主要對發(fā)電機主保護及后備保護動作邏輯校驗及保護定值進行核對,定值 正確無誤;并對繼電器進行校驗,均動作正確。2、對機組 LCU 進行清掃檢查,檢查各插件正常,各裝置均動作正常。、對測溫制動屏進行清掃檢查,測溫表計均顯示可靠。、對勵磁調(diào)節(jié)屏、 滅磁功率屏、

35、 進行清掃檢查, 對調(diào)節(jié)器參數(shù)進行核對檢查, 中間繼電器進行校驗。、對同期裝置進行清掃檢查,電源插件檢查正常,同期裝置精度參數(shù)符合要求。、自動化元件檢查中, 對剪斷銷信號器、 冷卻水示流信號器、 電接點壓力表。技術(shù)供水系統(tǒng)電蝶閥等裝置進行檢查校驗,均滿足規(guī)范要求。六)、電氣傳動模擬試驗1、機組正??辙D(zhuǎn)下模擬機械過速信號能夠正常動作蝶閥、調(diào)速器。2、在機組空載狀態(tài)下模擬差動事故信號能夠正常跳斷路器、滅磁開關(guān)、并正常 停機。四、檢修工作評價本次檢修全面推行項目管理,嚴格按“質(zhì)量、安全、進度、投資”控制檢修工 程,計劃檢修項目全部完成,未發(fā)生安全、質(zhì)量等事故,分部質(zhì)量驗收合格,整體 項目評定為良好,

36、機組可以正常投入運行。第一部分 電氣部分一、電氣一次部分一)勵磁變壓器檢修項目序號檢修(試驗)項目檢修(試驗)結(jié)果發(fā)現(xiàn)和處理的問題1變壓器進行了清掃、擦拭合格無2變壓器本體進行檢查合格無3變壓器高壓側(cè)電流互感器進行檢查。二次接線進行緊固合格無4變壓器低壓側(cè)電流互感器進行檢查。二次接線進行檢查緊固;合格無5變壓器溫度巡測儀進行清灰檢查,緊固二次接線合格無6電氣試驗合格無6.1高壓側(cè)對地合格無6.2低壓側(cè)對地合格無6.3高壓側(cè)對低壓側(cè)合格無6.4鐵芯對地合格無6.5高壓側(cè)電纜合格無二)發(fā)電機檢修項目及檢修情況1、發(fā)電機出口母線檢查序號檢修(試驗)項目檢修(試驗)結(jié)果發(fā)現(xiàn)和處理的問題1母線進行清掃,

37、擦拭;合格無2所有母線絕緣子進行清灰檢查合格無3對所有母線連接部分及絕緣子螺栓進行檢查緊固合格無4母線上電流互感器進行檢查清掃,二次接線進行緊固合格無5對電流互感器進行清掃, 絕緣檢查良好并緊固二次接線合格無2、發(fā)電機消弧消諧柜、勵磁 PT柜、勵磁變壓器柜檢查序號檢修(試驗)項目檢修結(jié)果發(fā)現(xiàn)和處理的問1 分別進行清掃衛(wèi)生正常檢查核對三組電壓互感器的二次接線,并緊固二次接線及 正常柜內(nèi)端子排接線對三組電壓互感器進行了檢 正常 查對柜內(nèi)過電壓保護裝置進行 正常檢查(三)檢修結(jié)論1、檢修結(jié)果:對所有檢修、試驗設(shè)備均進行了檢修檢查及衛(wèi)生清掃。所檢修設(shè) 備符合檢修工藝、規(guī)程要求,電氣預(yù)防性試驗達到相關(guān)規(guī)

38、范標準,具備正常投運條 件。詳細試驗數(shù)據(jù)見報告附件。2、遺留問題和防范措施:無遺留問題。3、結(jié)論意見:具備正常投運條件,可以正常投運。、電氣二次部分一)水輪發(fā)電機組自動化元件序號檢修(試驗)項目檢修(試驗)結(jié)果發(fā)現(xiàn)和處理的問題1?機組測溫1.1儀表 LCU到測溫端子盒檢查測溫線絕緣良好(阻值 500M),線路通斷良好,儀表顯示正常。無1.2端子盒帶測溫電阻檢查測溫線絕緣良好(阻值 500M),線路通斷良好,測溫電阻阻值在正常范圍內(nèi)無1.3測溫制動屏溫度儀儀表顯示正確無2碳刷及刷握、集電環(huán),勵磁引線檢查2.1碳刷檢查均正常對 3 個磨損嚴 重碳刷進行了更換2.2刷握檢查均正常無2.3集電環(huán)檢查均

39、正常無2.4勵磁引線檢查均正常無3機組制動3.1風閘信號回路的檢查并測絕緣回路信號正常,絕緣良好無3.2風閘行程開關(guān)的檢查正常無3.3風閘制動自動化系統(tǒng)風閘現(xiàn)地、遠方操作正常無4自動化及二次部分接線的校對4.1測溫探頭至 LCUA及測溫制動屏信正確無號點4.2信號電源的檢查裝置電源正常, 無誤接現(xiàn)象。無5機組冷卻水5.1冷卻水電動蝶閥正常無5.2示流信號計完好,正常無5.3冷卻電接點壓力表試驗正常無6端子盒和旁柜檢查6.1測溫制動屏全面清掃干凈無7油位檢測元件7.1上導(dǎo),下導(dǎo),水導(dǎo)油位計檢查定位,接線及信號正確無8接力器鎖定自動化系統(tǒng)8.1接力器位置信號檢查正確過速限制器試驗正常8.2接力器鎖

40、定自動化檢查遠方,現(xiàn)地操作正確無9機組自動化系統(tǒng)動態(tài)試驗9.1機組自動化元件開停機試驗開停機工作正常無9.2機組自動化開停機流程試驗開停機流程正確無9.3機組測溫元件及儀表顯示正確無1、檢修結(jié)果:對所有檢修自動化設(shè)備均進行了衛(wèi)生清掃,試驗合格,達到相關(guān) 規(guī)范標準,具備正常投運條件。2、遺留問題和防范措施:無3、結(jié)論意見:具備正常投運條件,可以正常投運二)勵磁系統(tǒng)序號檢修(試驗)項目檢修(試驗)結(jié)果發(fā)現(xiàn)和處理的問題1勵磁調(diào)節(jié)柜1.1勵磁調(diào)節(jié)柜清掃清掃柜體頂部及柜門空氣過濾器的灰塵,清除裝置內(nèi)各元器件無1.2檢查勵磁調(diào)節(jié)柜接線各接線端子接線正確,牢固無1.3檢查各插拔元件各元器件無松動,變色,緊固

41、完好無1.4檢查柜內(nèi)各元器件元件本體無變色,接線無松動,緊固完好無2勵磁功率柜2.1勵磁功率柜清掃清掃柜體頂部風機及柜門通風口的灰塵,擦拭柜內(nèi)設(shè)備灰塵無2.2勵磁功率柜接線接線無松動,對端子接線緊固檢查,接線正確端子緊固2.3檢查柜內(nèi)各元器件元件本體無變色,接線無松動,緊固良好無2.4檢查功率柜交直流刀閘動靜觸頭接觸良好無2.5滅磁開關(guān)柜清掃清掃柜頂柜體及柜門通風口,擦拭柜內(nèi)設(shè)備灰塵無2.6檢查滅磁開關(guān)滅磁開關(guān)動作可靠正確 .無2.7檢查分合閘接觸器正常無2.8檢查直流接觸器檢查動合動斷接點,手動分無合操作,觸點接觸良好2.9檢查柜內(nèi)其它各元器件元件本體無變色,接線無松動,緊固良好無3.10檢

42、查滅磁柜接線各接線端子接線正確,牢固端子緊固,1、檢修結(jié)果:對柜體及柜內(nèi)各元器件均進行清掃檢查及端子緊固,具備正常投 運條件。2、遺留問題和防范措施:無3、結(jié)論意見:具備正常投運條件,可以正常投運。三)調(diào)速器及油壓裝置序號檢修(試驗)項目檢修(試驗)結(jié)果發(fā)現(xiàn)和處理的問題1調(diào)速器1.1調(diào)速器電氣柜的清掃調(diào)速器內(nèi)的電源模塊及其 它各元器件和位移傳感器 的清掃,已清潔。無1.2檢查繼電器無松動,能可靠動作無1.3檢查驅(qū)動器無松動,接線正確完好對驅(qū)動器接線進行1.4檢查步進電轉(zhuǎn)反饋接線正確,電壓正常對小反饋接線進行檢查和緊固1.5導(dǎo)葉反饋檢查調(diào)整反饋電壓正常無1.6檢查鎖定接線正確,能可靠動作對鎖定接

43、線進行檢查和緊固1.7檢查調(diào)速器接線無松動,對端子排接線進行二次回路檢查,接線正確對端子緊固處理,2油壓裝置2.1油壓裝置柜的清掃油壓裝置柜體及柜內(nèi)各元器件已清掃干凈無2.2檢查油壓裝置接線無松動,對端子排接線進行對端子緊固處理二次回路檢查,接線正確2.3油壓裝置二次回路檢查控制正常,接線無松動無24各壓力開關(guān)及油壓表定值校核正確,停泵 4.0MPa,啟主泵為 3.6MPa, 由停泵返回值控制, 啟備泵 3.5MPa, 事故低油壓 3.0 MPa,各壓力表計校驗合格, 安全閥校驗合格無2.5檢查 PLC無松動, PLC電源及各 I/O模塊接線正確無2.6檢查繼電器無松動,接觸良好無2.7檢查各

44、信號燈顯示正確無1、檢修結(jié)果:所有設(shè)備均進行衛(wèi)生清掃,靜態(tài)試驗合格,達到相關(guān)規(guī)范標準, 具備正常投運條件。2、遺留問題和防范措施:無3、結(jié)論意見:具備正常投運條件,可以正常投運四)監(jiān)控系統(tǒng)序號檢修(試驗)項目檢修(試驗)結(jié)果發(fā)現(xiàn)的問題1LCUA柜檢修報告1.1柜內(nèi)端子排的清掃,檢查清掃干凈,端子緊固無1.2柜外部接線與柜內(nèi)配線檢查清掃清掃干凈無1.3檢查柜內(nèi)線號套,對照圖紙正確無1.4主控及 I/O 模件的清掃和檢查清掃干凈,裝置良好無1.5微機自動準同期裝置清掃和檢查清掃干凈,裝置良好無1.6觸摸屏的清掃和檢查清掃干凈,裝置良無好1.7電源插箱清掃和檢查清掃干凈,裝置良好無1.8通訊管理裝置

45、清掃檢查清掃干凈,裝置良好無1.9開出繼電器檢查清掃干凈,裝置良好無2LCUB柜檢修報告2.1柜內(nèi)端子排的清掃,檢查清掃干凈,端子緊固無2.2柜外部接線與柜內(nèi)配線檢查清掃清掃干凈無2.3檢查柜內(nèi)線號套,對照圖紙正確無2.4溫度巡檢裝置清掃和檢查電源模件工作可靠無1、檢修結(jié)果:所有設(shè)備均進行衛(wèi)生清掃,電氣試驗合格,達到相關(guān)規(guī)范標準, 具備正常投運條件。2、遺留問題和防范措施:無。3、結(jié)論意見:具備正常投運條件,可以正常投運。第二部分 機械部分一、水輪機部分一)水導(dǎo)軸承檢查序號檢修(試驗)項目檢修(試驗)結(jié)果發(fā)現(xiàn)和處理的問題1間隙測量單邊間隙為 0.05 0.33mm無2水導(dǎo)軸承更換油油質(zhì)符合 G

46、B11120-1989無3測溫電阻檢查正常無4測溫回路檢查接線正確無二)導(dǎo)水機構(gòu)檢查序號檢修(試驗)項目檢修(試驗)結(jié)果發(fā)現(xiàn)和處理的問題1頂蓋清掃無積水、泥污無調(diào)速環(huán)壓板無磨損,連接緊2調(diào)速環(huán)清掃固;無清潔;3拐臂檢查拐臂無裂紋、變形,導(dǎo)葉擋塊齊全;無4接力器檢查無滲漏無三)轉(zhuǎn)輪室檢查序號檢修(試驗)項目檢修(試驗)結(jié)果發(fā)現(xiàn)和處理的問題1蝸殼清掃清潔無2轉(zhuǎn)輪汽蝕檢查無明顯汽蝕無3轉(zhuǎn)輪上、下止漏環(huán)間隙測量上止漏環(huán)單邊間隙在1.051.70mm 之間,下止漏環(huán)間隙在 0.751.95mm無4導(dǎo)葉間隙測量端面間隙為總間隙的 80%,立 面間隙用 0.05 塞尺檢查 不能通過,間隙的長度不超 過導(dǎo)葉總

47、長的 25%;無5導(dǎo)葉汽蝕檢查無明顯汽蝕無四)檢修結(jié)論1、檢修結(jié)果:對所有檢修、試驗設(shè)備均進行了檢修檢查及衛(wèi)生清掃。所檢修設(shè)備符合檢修工藝、規(guī)程要求,具備正常投運條件。2、遺留問題和防范措施:無遺留問題。3、結(jié)論意見:具備正常投運條件,可以正常投運。、發(fā)電機部分一)定轉(zhuǎn)子檢查序號檢修(試驗)項目檢修(試驗)結(jié)果發(fā)現(xiàn)和處理的問題1定轉(zhuǎn)子風洞檢查清潔無2定轉(zhuǎn)子、機架及螺栓焊縫檢查結(jié)構(gòu)焊接與螺母點焊無開縫無3定子線棒端部綁線檢查綁線牢固無松動無4轉(zhuǎn)子引線絕緣檢查無過熱膨脹、無破損無5阻尼環(huán)連接片檢查接頭接觸面用 0.05mm塞尺檢查,塞入深度不超過 5mm無6空氣隙測量上部間隙最小值 11.8mm,

48、最大間隙 12.3mm,平均間隙12.05mm;無二)制動系統(tǒng)序號檢修(試驗)項目檢修(試驗)結(jié)果發(fā)現(xiàn)和處理的問題1制動系統(tǒng)管路檢查無漏氣、漏油無2制動器清掃制動環(huán)表面無毛刺, 螺桿頭與磁軛鍵均未突出制動環(huán)表面; 制動器無油污、 粉塵無3制動閘間隙測量間隙偏差在設(shè)計值的 20 范圍內(nèi);閘板磨損厚度小 于 1mm無4制動器行程開關(guān)檢查行程開關(guān)動作靈活、可靠無5制動器動作試驗制動器動作靈活,無三)冷卻系統(tǒng)序號檢修(試驗) 項目檢修(試驗)結(jié)果發(fā)現(xiàn)和處理的問題1空冷器檢查無滲漏無2空冷器管路、 閥門檢查閥門操作靈活,無滲漏,無3冷卻水管路、 閥門檢查閥門操作靈活,無滲漏,無4空冷器通水試驗無滲漏無四

49、)上、下導(dǎo)軸承序號檢修(試驗)項目檢修(試驗)結(jié)果發(fā)現(xiàn)和處理的問題1上導(dǎo)軸承1.1更換新油油質(zhì)符合 GB11120-1989無1.2瓦面檢查無氣孔、裂紋、瓦面合乎要求無1.3絕緣測量大于 500M無1.4間隙測量單側(cè) 0.10-0.14mm無1.5測溫回路檢查接線正確無1.6測溫電阻檢查正常無1.7上導(dǎo)注油符合要求無2下導(dǎo)軸承2.1更換新油油質(zhì)符合 GB11120-1989無2.2測溫回路檢查接線正確無2.3測溫電阻檢查接線正確無2.4下導(dǎo)軸承油盆底板滲油處理無漏油無2.5瓦面檢查無氣孔、裂紋、瓦面合乎要求無2.6絕緣測量大于 500M無2.7間隙測量單側(cè) 0.10-0.14mm無2.8下導(dǎo)注油符合要求無(五)檢修結(jié)論1、檢修結(jié)果:對所有檢修、試驗設(shè)備均進行了檢修檢查及衛(wèi)生清掃。所檢修設(shè) 備符合檢修工藝、規(guī)程要求,具備正常投運條件。2、遺留問題和防范措施:無遺留問題。3、結(jié)論

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論