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單塔濕法高效脫硫技術(shù)的新標(biāo)桿——大唐馬頭電廠脫硫增效改造設(shè)計與研究福建龍凈環(huán)保股份有限公司上海龍凈環(huán)??萍脊こ逃邢薰竞斡绖賳嗡穹ǜ咝摿蚣夹g(shù)的新標(biāo)桿福建龍凈環(huán)保股份有限公司一、前言單塔雙區(qū)高效脫硫技術(shù)課件一、前言2014年9月12日,國家發(fā)改委、環(huán)保部和能源局聯(lián)合印發(fā)了《煤電節(jié)能減排升級與改造行動計劃(2014~2020年)》,明確要求東部十一省市煤電在役機組脫硫?qū)?zhí)行35mg/Nm3標(biāo)準(zhǔn),脫硫效率高于99%甚至99.5%。面對高效率的要求,目前業(yè)內(nèi)通常認(rèn)為必須采用串聯(lián)塔或者“塔+罐”的準(zhǔn)串聯(lián)塔等技術(shù)路線,但該路線較復(fù)雜、占地大、投資高,增加運行費用和能耗。

一、前言2014年9月12日,國家發(fā)改委、環(huán)保部和能源局聯(lián)合一、前言近一年多來,龍凈環(huán)保推出了以“單塔雙區(qū)”為核心技術(shù)的高效脫硫除塵系統(tǒng)技術(shù)路線,即僅采用一個吸收塔實現(xiàn)大于99.3%,甚至高于99.5%的脫硫效率。該技術(shù)路線具有系統(tǒng)簡單、投資低、占地少、能耗低等明顯技術(shù)優(yōu)勢,實現(xiàn)了“節(jié)能減排”而非“耗能減排”的環(huán)保理念。以“單塔雙區(qū)”為核心技術(shù)的高效脫硫除塵系統(tǒng),已經(jīng)過大量工程實踐驗證?,F(xiàn)以大唐河北馬頭熱電9#300MW脫硫增效改造項目為案例,闡述設(shè)計技術(shù)方案。一、前言近一年多來,龍凈環(huán)保推出了以“單塔雙區(qū)”為核心技術(shù)的二、馬頭電廠項目情況與存在的問題分析單塔雙區(qū)高效脫硫技術(shù)課件二、項目情況與存在的問題分析2.1項目概況

大唐馬頭熱電公司9#300MW亞臨界供熱機組于2010年建設(shè)石灰石-石膏濕法煙氣脫硫系統(tǒng),采用典型空塔噴淋技術(shù)。原脫硫煙氣系統(tǒng)采用增引合一方式,無GGH。

SO2吸收系統(tǒng)采用變徑噴淋空塔,D11.5/13.5m×H32.8m,漿池容積1611m3,設(shè)置4臺側(cè)進(jìn)式攪拌器、2臺羅茨式氧化風(fēng)機(流量9815Nm3/h,壓力90kPa)、設(shè)置4層噴淋層及4臺循環(huán)泵(流量5520m3/h)、兩級屋脊式除霧器(菱形布置)。此外與10#機組脫硫裝置共用制漿、脫水及工藝水等系統(tǒng)。由于原設(shè)計的出口SO2濃度為不超過200mg/Nm3,無法滿足現(xiàn)有環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的要求,因此馬頭電廠決定對原有的脫硫系統(tǒng)進(jìn)行增容提效改造。

設(shè)計保證值:采用石灰石-石膏濕法煙氣脫硫工藝,設(shè)計燃煤硫分按2.0%考慮,對應(yīng)脫硫入口SO2濃度4925mg/Nm3(標(biāo)干,6%O2),要求脫硫效率≮99%。二、項目情況與存在的問題分析2.1項目概況二、項目情況與存在的問題分析2.2原系統(tǒng)存在的主要問題(1)原系統(tǒng)塔內(nèi)漿液無分區(qū)效果;(2)漿液循環(huán)總量不足,不滿足高效脫硫要求;(3)噴淋層與噴嘴選型配置不當(dāng);(4)無措施防止煙氣“短路”;(5)塔內(nèi)流場不佳。二、項目情況與存在的問題分析2.2原系統(tǒng)存在的主要問題三、項目增效改造技術(shù)方案三、項目增效改造技術(shù)方案三、項目增效改造技術(shù)方案按照新標(biāo)準(zhǔn)、新目標(biāo)要求,在充分分析、計算與研究本項目存在問題基礎(chǔ)上,業(yè)主方?jīng)Q定采用龍凈環(huán)保專有的以“單塔雙區(qū)”為核心技術(shù)的高效脫硫除塵系統(tǒng)對本工程進(jìn)行脫硫增效改造,以保證高脫硫效率。主要改造方案如下:3.1系統(tǒng)主要設(shè)計參數(shù)(1)脫硫入口煙氣量1134640Nm3/h(標(biāo)況,濕基,實際氧量);(2)脫硫入口煙氣溫度133℃;(3)脫硫入口SO2濃度4925mg/Nm3(標(biāo)干,6%O2);(4)脫硫效率≥99%;(5)吸收區(qū)直徑11.5m,空塔流速為3.86m/s;(6)吸收塔漿池容積為2389m3,漿池直徑為13.5m,漿池正常液位高度為16.7m;三、項目增效改造技術(shù)方案按照新標(biāo)準(zhǔn)、新三、項目增效改造技術(shù)方案(7)每塔設(shè)置5層噴淋層,共5臺循環(huán)泵,每臺循環(huán)泵流量為6850m3/h;(8)每塔設(shè)置2臺氧化風(fēng)機,一運一備,每臺氧化風(fēng)機流量為11550m3/h,壓頭87kPa;(9)機械除霧器采用兩級屋脊式除霧器+管式除霧器,保證出口液滴含量不大于50mg/Nm3(干基)。

3.2漿池設(shè)置分區(qū)調(diào)節(jié)器,實現(xiàn)單塔雙區(qū)結(jié)構(gòu)吸收強酸性,氧化結(jié)晶弱酸性,吸收輸送三、項目增效改造技術(shù)方案(7)每塔設(shè)置5層噴淋層,共5臺循環(huán)高效塔雙區(qū)工作原理吸收劑消耗+SO2溶解pH:7-8→4.9-5.5低值區(qū)pH=4.9-5.5石膏排放射流漿液抽取高值區(qū)pH=5.1-6.3氧化空氣射流漿液注入吸收劑(pH=7-8)循環(huán)漿液抽取分區(qū)關(guān)鍵防止下部漿液向上返混三、項目增效改造技術(shù)方案高效塔雙區(qū)工作原理吸收劑消耗+SO2溶解低值區(qū)pH=4.9-pH差值漿液酸堿性相差倍數(shù)pH差值漿液酸堿性相差倍數(shù)0.320.640.42.50.750.53.20.86.3根據(jù)pH值計算原理可知,較小的差值也代表漿液的酸堿性有明顯差別,如下表所示:三、項目增效改造技術(shù)方案pH差值漿液酸堿性pH差值漿液酸堿性0.320.640.42龍凈“單塔雙區(qū)”高效脫硫技術(shù)特點適合高含硫或高效率場合,效率可達(dá)99.3%以上漿池pH值分區(qū),實現(xiàn)“單塔雙區(qū)”氧化區(qū)4.9~5.5-生成高純石膏吸收區(qū)5.1~6.3高效脫除SO2漿池小,停留時間可為3min無任何塔外循環(huán)吸收裝置配套專有射流攪拌系統(tǒng),塔內(nèi)無轉(zhuǎn)動攪拌設(shè)施吸收劑的利用率高、石膏純度最高脫硫系統(tǒng)運行阻力低,比塔+罐或串聯(lián)塔低150Pa~600Pa三、項目增效改造技術(shù)方案龍凈“單塔雙區(qū)”高效脫硫技術(shù)特點適合高含硫或高效率場合,效率龍凈“單塔雙區(qū)”高效脫硫技術(shù)特點優(yōu)于單塔串聯(lián)塔或“塔+罐”系統(tǒng)

①全煙氣均采用高pH值漿液進(jìn)行脫硫吸收

②所有石膏結(jié)晶均在同一塔低pH值區(qū)進(jìn)行

③無需設(shè)置塔外罐(塔)及其配套設(shè)施,可節(jié)省電耗約230KW·h/h(1x300MW機組);

④無需設(shè)置塔外罐(塔),節(jié)約占地面積

1x300MW機組,可節(jié)約占地面積500m2以上;

⑤系統(tǒng)簡單,檢修方便,運行維護(hù)費用低三、項目增效改造技術(shù)方案龍凈“單塔雙區(qū)”高效脫硫技術(shù)特點優(yōu)于單塔串聯(lián)塔或“塔+罐”系四、高效脫硫其他六大保證措施單塔雙區(qū)高效脫硫技術(shù)課件四、高效脫硫其他六大保證措施1.漿液循環(huán)總量吸收塔內(nèi)SO2的去除率主要是由吸收塔內(nèi)循環(huán)漿液量(L)同煙氣流量(G)的比值、漿液的pH值和原煙氣中SO2的濃度決定的。hSO2=(1-r-K).100(%)K=V*f1*.Lf2*Gact-f3.*pHf4.*CSO2-f5式中可以看出,由于正常運行中V、G、pH和CSO2均為常量,因此漿液循環(huán)量是影響脫硫效率的最重要參數(shù),是實現(xiàn)高脫硫效率的基礎(chǔ)。

本工程需達(dá)到99%的高效脫硫,經(jīng)循環(huán)量計算后,共需設(shè)置5層噴淋層,循環(huán)總量達(dá)到34250m3/h,系統(tǒng)安全余量在60%左右,明顯高于常規(guī)40%的水平,這是高脫硫效率的直接保證與前提。四、高效脫硫其他六大保證措施1.漿液循環(huán)總量2.漿液噴淋層區(qū)強化措施(1)噴淋層層數(shù)采用5層,每層噴淋覆蓋率>250%,通過多層覆蓋效果,保證煙氣在塔內(nèi)橫截面上得到充分的洗滌。四、高效脫硫其他六大保證措施2.漿液噴淋層區(qū)強化措施四、高效脫硫其他六大保證措施(2)降低噴嘴流量,增加噴嘴密度,提高覆蓋率(3)提高噴嘴背壓,降低漿液噴淋粒徑(4)噴嘴布置疏密有致(5)噴嘴型式的選取流量:75m3/h降至67.15m3/h覆蓋率提升11.7%空心錐實心錐四、高效脫硫其他六大保證措施(2)降低噴嘴流量,增加噴嘴密度,提高覆蓋率流量:75m3/3.提效環(huán)為防止煙氣在塔壁處“短路”而降低脫硫效率,噴淋層之間設(shè)置提效環(huán),在塔壁處阻擋短路煙氣,使其向中心區(qū)域流動??捎行Х乐姑摿蛐薀o謂降低。提效環(huán)四、高效脫硫其他六大保證措施提效環(huán)立面布置噴淋層上方提效環(huán)噴淋層下方提效環(huán)3.提效環(huán)提效環(huán)四、高效脫硫其他六大保證措施提效環(huán)立面布置噴四、高效脫硫其他六大保證措施4.煙氣空塔流速

在吸收塔的設(shè)計中,吸收塔直徑是一個較為重要的參數(shù),將直接影響煙氣在吸收塔內(nèi)的流速,即空塔流速。在其他條件如煙氣量、煙氣溫度、和煙氣成分和吸收塔內(nèi)噴淋層布置均不變的條件下,煙氣中的SO2吸收時間與空塔流速成反比,即吸收塔直徑越大,空塔流速越低,SO2吸收時間越長,脫硫效果越好,但吸收塔直徑的增加會直接導(dǎo)致造價升高、占地加大,此外機械除霧器廠家要求的空塔流速也有一定范圍,不宜過低。

本工程是在原有吸收塔的基礎(chǔ)上,進(jìn)行利舊改造,經(jīng)計算空塔流速為3.86m/s,基本滿足高效脫硫的流速要求。四、高效脫硫其他六大保證措施4.煙氣空塔流速四、高效脫硫其他六大保證措施5.塔內(nèi)流場分布

塔內(nèi)流場均勻性指標(biāo)由速度離散偏差Cv值來表示,常規(guī)Cv值達(dá)到0.3即可接受,但高效脫硫時,應(yīng)使得塔內(nèi)流場Cv值為≯0.2。本工程流場均布采取如下措施:5.1調(diào)整噴淋層數(shù)量,新增一層噴淋層,利用多層噴淋層覆蓋,保證流場均布;5.2優(yōu)化噴淋層噴嘴布置,根據(jù)流場分析情況,采用非像性均布來布置噴嘴;5.3增加吸收區(qū)高度2m,提高漿液煙氣接觸時間;5.4除霧器前增加1.5m直段長度,提高除霧器前流場均布性;5.5設(shè)置防止煙氣短路的提效環(huán)。四、高效脫硫其他六大保證措施5.塔內(nèi)流場分布四、高效脫硫其他六大保證措施6除霧器與氧化風(fēng)機的改造6.1原有兩級屋脊式除霧器拆除;6.2吸收塔抬高1.5m,重新安裝兩級屋脊式+一級管式除霧器,保證脫硫塔出口煙氣液滴含量不大于50mg/Nm3。6.3原有氧化風(fēng)機無法滿足脫硫增效改造的需要,為提升能力并節(jié)能降噪,龍凈環(huán)保改用2臺大流量離心式氧化風(fēng)機。四、高效脫硫其他六大保證措施6除霧器與氧化風(fēng)機的改造五、項目運行后情況簡述單塔雙區(qū)高效脫硫技術(shù)課件五、項目運行后情況簡述

本項目是采用龍凈環(huán)保專有的以“單塔雙區(qū)”為核心技術(shù)的高效脫硫除塵系統(tǒng)的最新投運的項目之一,改造前后吸收塔外形圖如圖所示。改造后的馬頭電廠脫硫裝置表現(xiàn)出優(yōu)異的脫硫性能,該項目投運以來僅需投運3臺循環(huán)泵,在接近設(shè)計值的條件下,脫硫效率就可穩(wěn)定達(dá)到99.3%以上至99.83%,在同類濕法脫硫項目中處于明顯的領(lǐng)先水平,成為單塔濕法高效脫硫的新標(biāo)桿和重大突破。

由于循環(huán)泵投運數(shù)量的降低,因此馬頭項目不僅滿足排放要求,還明顯降低設(shè)計能耗,實現(xiàn)了真正意義的“節(jié)能環(huán)?!保●R頭項目環(huán)保測試期間的實際運行參數(shù)截屏如下,由西安熱工研究院有限公司負(fù)責(zé)的系統(tǒng)性能測試及報告將在十二月中旬最終完成并提交。五、項目運行后情況簡述本項目是采用龍凈環(huán)保專有的大唐河北馬頭電廠9#機組脫硫改造項目業(yè)主:大唐馬頭熱電分公司機組:1×300MW煙氣量:1134640Nm3/h(標(biāo)濕實際氧)入口SO2濃度:4925mg/Nm3(標(biāo)干6%O2)設(shè)計脫硫效率:99%出口SO2濃度:≤50mg/Nm3(標(biāo)干6%O2)五、項目運行后情況簡述SO2入口4556.4mg/Nm3

,出口10.46mg/Nm3,脫硫效率99.78%(三臺循環(huán)泵)單塔雙區(qū)技術(shù)最新應(yīng)用案例同類濕法脫硫項目中處于明顯的領(lǐng)先水平大唐河北馬頭電廠9#機組脫硫改造項目業(yè)主:大唐馬頭熱電分公司大唐河北馬頭電廠9#機組脫硫改造項目五、項目運行后情況簡述SO2入口5020mg/Nm3

,出口12.1mg/Nm3,脫硫效率99.76%(BMCR工況)大唐河北馬頭電廠9#機組脫硫改造項目五、項目運行后情況簡述S六、其他單塔雙區(qū)高效脫硫項目單塔雙區(qū)高效脫硫技術(shù)課件六、其他單塔雙區(qū)高效脫硫項目

序號項目名稱設(shè)計入口SO2濃度mg/Nm3設(shè)計脫硫效率%實際入口SO2濃度mg/Nm3實際出口SO2濃度mg/Nm3實際脫硫效率%備注1張家港沙洲電廠(2x630MW)285098.324531699.3循環(huán)泵設(shè)計5臺,運行4臺;2大唐清苑電廠(2x300MW)632698.4246282799.4循環(huán)泵設(shè)計5臺,運行4臺;3河北沙河電廠(2x600MW)5306953697.450.598.6循環(huán)泵設(shè)計5臺,運行3臺4華電可門電廠一期(1x600MW)241598.627003298.82目前,該“單塔雙區(qū)”高效脫硫技術(shù)已在沙洲、清苑、可門等20多個項目上得到成功應(yīng)用。六、其他單塔雙區(qū)高效脫硫項目序號項目名稱七、結(jié)論單塔雙區(qū)高效脫硫技術(shù)課件七、結(jié)論通過馬頭電廠脫硫改造等高效脫硫?qū)嵺`證明:采用龍凈環(huán)保專有的以“單塔雙區(qū)”為核心技術(shù)的高效脫硫除塵系統(tǒng),運行穩(wěn)定,技術(shù)成熟可靠,經(jīng)濟性能好,完全可以實現(xiàn)99.3%以上的高脫硫效率。

根據(jù)實際項目的驗證,即使在入口SO2濃度為5000mg/Nm3的情況下,采用“單塔雙區(qū)”技術(shù),出口SO2濃度可穩(wěn)定在35mg/Nm3以下。七、結(jié)論通過馬頭電廠脫硫改造等高效脫硫?qū)嵺`證明:最后,祝各位:

身體健康,萬事如意!謝謝!謝謝!單塔濕法高效脫硫技術(shù)的新標(biāo)桿——大唐馬頭電廠脫硫增效改造設(shè)計與研究福建龍凈環(huán)保股份有限公司上海龍凈環(huán)保科技工程有限公司何永勝單塔濕法高效脫硫技術(shù)的新標(biāo)桿福建龍凈環(huán)保股份有限公司一、前言單塔雙區(qū)高效脫硫技術(shù)課件一、前言2014年9月12日,國家發(fā)改委、環(huán)保部和能源局聯(lián)合印發(fā)了《煤電節(jié)能減排升級與改造行動計劃(2014~2020年)》,明確要求東部十一省市煤電在役機組脫硫?qū)?zhí)行35mg/Nm3標(biāo)準(zhǔn),脫硫效率高于99%甚至99.5%。面對高效率的要求,目前業(yè)內(nèi)通常認(rèn)為必須采用串聯(lián)塔或者“塔+罐”的準(zhǔn)串聯(lián)塔等技術(shù)路線,但該路線較復(fù)雜、占地大、投資高,增加運行費用和能耗。

一、前言2014年9月12日,國家發(fā)改委、環(huán)保部和能源局聯(lián)合一、前言近一年多來,龍凈環(huán)保推出了以“單塔雙區(qū)”為核心技術(shù)的高效脫硫除塵系統(tǒng)技術(shù)路線,即僅采用一個吸收塔實現(xiàn)大于99.3%,甚至高于99.5%的脫硫效率。該技術(shù)路線具有系統(tǒng)簡單、投資低、占地少、能耗低等明顯技術(shù)優(yōu)勢,實現(xiàn)了“節(jié)能減排”而非“耗能減排”的環(huán)保理念。以“單塔雙區(qū)”為核心技術(shù)的高效脫硫除塵系統(tǒng),已經(jīng)過大量工程實踐驗證?,F(xiàn)以大唐河北馬頭熱電9#300MW脫硫增效改造項目為案例,闡述設(shè)計技術(shù)方案。一、前言近一年多來,龍凈環(huán)保推出了以“單塔雙區(qū)”為核心技術(shù)的二、馬頭電廠項目情況與存在的問題分析單塔雙區(qū)高效脫硫技術(shù)課件二、項目情況與存在的問題分析2.1項目概況

大唐馬頭熱電公司9#300MW亞臨界供熱機組于2010年建設(shè)石灰石-石膏濕法煙氣脫硫系統(tǒng),采用典型空塔噴淋技術(shù)。原脫硫煙氣系統(tǒng)采用增引合一方式,無GGH。

SO2吸收系統(tǒng)采用變徑噴淋空塔,D11.5/13.5m×H32.8m,漿池容積1611m3,設(shè)置4臺側(cè)進(jìn)式攪拌器、2臺羅茨式氧化風(fēng)機(流量9815Nm3/h,壓力90kPa)、設(shè)置4層噴淋層及4臺循環(huán)泵(流量5520m3/h)、兩級屋脊式除霧器(菱形布置)。此外與10#機組脫硫裝置共用制漿、脫水及工藝水等系統(tǒng)。由于原設(shè)計的出口SO2濃度為不超過200mg/Nm3,無法滿足現(xiàn)有環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的要求,因此馬頭電廠決定對原有的脫硫系統(tǒng)進(jìn)行增容提效改造。

設(shè)計保證值:采用石灰石-石膏濕法煙氣脫硫工藝,設(shè)計燃煤硫分按2.0%考慮,對應(yīng)脫硫入口SO2濃度4925mg/Nm3(標(biāo)干,6%O2),要求脫硫效率≮99%。二、項目情況與存在的問題分析2.1項目概況二、項目情況與存在的問題分析2.2原系統(tǒng)存在的主要問題(1)原系統(tǒng)塔內(nèi)漿液無分區(qū)效果;(2)漿液循環(huán)總量不足,不滿足高效脫硫要求;(3)噴淋層與噴嘴選型配置不當(dāng);(4)無措施防止煙氣“短路”;(5)塔內(nèi)流場不佳。二、項目情況與存在的問題分析2.2原系統(tǒng)存在的主要問題三、項目增效改造技術(shù)方案三、項目增效改造技術(shù)方案三、項目增效改造技術(shù)方案按照新標(biāo)準(zhǔn)、新目標(biāo)要求,在充分分析、計算與研究本項目存在問題基礎(chǔ)上,業(yè)主方?jīng)Q定采用龍凈環(huán)保專有的以“單塔雙區(qū)”為核心技術(shù)的高效脫硫除塵系統(tǒng)對本工程進(jìn)行脫硫增效改造,以保證高脫硫效率。主要改造方案如下:3.1系統(tǒng)主要設(shè)計參數(shù)(1)脫硫入口煙氣量1134640Nm3/h(標(biāo)況,濕基,實際氧量);(2)脫硫入口煙氣溫度133℃;(3)脫硫入口SO2濃度4925mg/Nm3(標(biāo)干,6%O2);(4)脫硫效率≥99%;(5)吸收區(qū)直徑11.5m,空塔流速為3.86m/s;(6)吸收塔漿池容積為2389m3,漿池直徑為13.5m,漿池正常液位高度為16.7m;三、項目增效改造技術(shù)方案按照新標(biāo)準(zhǔn)、新三、項目增效改造技術(shù)方案(7)每塔設(shè)置5層噴淋層,共5臺循環(huán)泵,每臺循環(huán)泵流量為6850m3/h;(8)每塔設(shè)置2臺氧化風(fēng)機,一運一備,每臺氧化風(fēng)機流量為11550m3/h,壓頭87kPa;(9)機械除霧器采用兩級屋脊式除霧器+管式除霧器,保證出口液滴含量不大于50mg/Nm3(干基)。

3.2漿池設(shè)置分區(qū)調(diào)節(jié)器,實現(xiàn)單塔雙區(qū)結(jié)構(gòu)吸收強酸性,氧化結(jié)晶弱酸性,吸收輸送三、項目增效改造技術(shù)方案(7)每塔設(shè)置5層噴淋層,共5臺循環(huán)高效塔雙區(qū)工作原理吸收劑消耗+SO2溶解pH:7-8→4.9-5.5低值區(qū)pH=4.9-5.5石膏排放射流漿液抽取高值區(qū)pH=5.1-6.3氧化空氣射流漿液注入吸收劑(pH=7-8)循環(huán)漿液抽取分區(qū)關(guān)鍵防止下部漿液向上返混三、項目增效改造技術(shù)方案高效塔雙區(qū)工作原理吸收劑消耗+SO2溶解低值區(qū)pH=4.9-pH差值漿液酸堿性相差倍數(shù)pH差值漿液酸堿性相差倍數(shù)0.320.640.42.50.750.53.20.86.3根據(jù)pH值計算原理可知,較小的差值也代表漿液的酸堿性有明顯差別,如下表所示:三、項目增效改造技術(shù)方案pH差值漿液酸堿性pH差值漿液酸堿性0.320.640.42龍凈“單塔雙區(qū)”高效脫硫技術(shù)特點適合高含硫或高效率場合,效率可達(dá)99.3%以上漿池pH值分區(qū),實現(xiàn)“單塔雙區(qū)”氧化區(qū)4.9~5.5-生成高純石膏吸收區(qū)5.1~6.3高效脫除SO2漿池小,停留時間可為3min無任何塔外循環(huán)吸收裝置配套專有射流攪拌系統(tǒng),塔內(nèi)無轉(zhuǎn)動攪拌設(shè)施吸收劑的利用率高、石膏純度最高脫硫系統(tǒng)運行阻力低,比塔+罐或串聯(lián)塔低150Pa~600Pa三、項目增效改造技術(shù)方案龍凈“單塔雙區(qū)”高效脫硫技術(shù)特點適合高含硫或高效率場合,效率龍凈“單塔雙區(qū)”高效脫硫技術(shù)特點優(yōu)于單塔串聯(lián)塔或“塔+罐”系統(tǒng)

①全煙氣均采用高pH值漿液進(jìn)行脫硫吸收

②所有石膏結(jié)晶均在同一塔低pH值區(qū)進(jìn)行

③無需設(shè)置塔外罐(塔)及其配套設(shè)施,可節(jié)省電耗約230KW·h/h(1x300MW機組);

④無需設(shè)置塔外罐(塔),節(jié)約占地面積

1x300MW機組,可節(jié)約占地面積500m2以上;

⑤系統(tǒng)簡單,檢修方便,運行維護(hù)費用低三、項目增效改造技術(shù)方案龍凈“單塔雙區(qū)”高效脫硫技術(shù)特點優(yōu)于單塔串聯(lián)塔或“塔+罐”系四、高效脫硫其他六大保證措施單塔雙區(qū)高效脫硫技術(shù)課件四、高效脫硫其他六大保證措施1.漿液循環(huán)總量吸收塔內(nèi)SO2的去除率主要是由吸收塔內(nèi)循環(huán)漿液量(L)同煙氣流量(G)的比值、漿液的pH值和原煙氣中SO2的濃度決定的。hSO2=(1-r-K).100(%)K=V*f1*.Lf2*Gact-f3.*pHf4.*CSO2-f5式中可以看出,由于正常運行中V、G、pH和CSO2均為常量,因此漿液循環(huán)量是影響脫硫效率的最重要參數(shù),是實現(xiàn)高脫硫效率的基礎(chǔ)。

本工程需達(dá)到99%的高效脫硫,經(jīng)循環(huán)量計算后,共需設(shè)置5層噴淋層,循環(huán)總量達(dá)到34250m3/h,系統(tǒng)安全余量在60%左右,明顯高于常規(guī)40%的水平,這是高脫硫效率的直接保證與前提。四、高效脫硫其他六大保證措施1.漿液循環(huán)總量2.漿液噴淋層區(qū)強化措施(1)噴淋層層數(shù)采用5層,每層噴淋覆蓋率>250%,通過多層覆蓋效果,保證煙氣在塔內(nèi)橫截面上得到充分的洗滌。四、高效脫硫其他六大保證措施2.漿液噴淋層區(qū)強化措施四、高效脫硫其他六大保證措施(2)降低噴嘴流量,增加噴嘴密度,提高覆蓋率(3)提高噴嘴背壓,降低漿液噴淋粒徑(4)噴嘴布置疏密有致(5)噴嘴型式的選取流量:75m3/h降至67.15m3/h覆蓋率提升11.7%空心錐實心錐四、高效脫硫其他六大保證措施(2)降低噴嘴流量,增加噴嘴密度,提高覆蓋率流量:75m3/3.提效環(huán)為防止煙氣在塔壁處“短路”而降低脫硫效率,噴淋層之間設(shè)置提效環(huán),在塔壁處阻擋短路煙氣,使其向中心區(qū)域流動??捎行Х乐姑摿蛐薀o謂降低。提效環(huán)四、高效脫硫其他六大保證措施提效環(huán)立面布置噴淋層上方提效環(huán)噴淋層下方提效環(huán)3.提效環(huán)提效環(huán)四、高效脫硫其他六大保證措施提效環(huán)立面布置噴四、高效脫硫其他六大保證措施4.煙氣空塔流速

在吸收塔的設(shè)計中,吸收塔直徑是一個較為重要的參數(shù),將直接影響煙氣在吸收塔內(nèi)的流速,即空塔流速。在其他條件如煙氣量、煙氣溫度、和煙氣成分和吸收塔內(nèi)噴淋層布置均不變的條件下,煙氣中的SO2吸收時間與空塔流速成反比,即吸收塔直徑越大,空塔流速越低,SO2吸收時間越長,脫硫效果越好,但吸收塔直徑的增加會直接導(dǎo)致造價升高、占地加大,此外機械除霧器廠家要求的空塔流速也有一定范圍,不宜過低。

本工程是在原有吸收塔的基礎(chǔ)上,進(jìn)行利舊改造,經(jīng)計算空塔流速為3.86m/s,基本滿足高效脫硫的流速要求。四、高效脫硫其他六大保證措施4.煙氣空塔流速四、高效脫硫其他六大保證措施5.塔內(nèi)流場分布

塔內(nèi)流場均勻性指標(biāo)由速度離散偏差Cv值來表示,常規(guī)Cv值達(dá)到0.3即可接受,但高效脫硫時,應(yīng)使得塔內(nèi)流場Cv值為≯0.2。本工程流場均布采取如下措施:5.1調(diào)整噴淋層數(shù)量,新增一層噴淋層,利用多層噴淋層覆蓋,保證流場均布;5.2優(yōu)化噴淋層噴嘴布置,根據(jù)流場分析情況,采用非像性均布來布置噴嘴;5.3增加吸收區(qū)高度2m,提高漿液煙氣接觸時間;5.4除霧器前增加1.5m直段長度,提高除霧器前流場均布性;5.5設(shè)置防止煙氣短路的提效環(huán)。四、高效脫硫其他六大保證措施5.塔內(nèi)流場分布四、高效脫硫其他六大保證措施6除霧器與氧化風(fēng)機的改造6.1原有兩級屋脊式除霧器拆除;6.2吸收塔抬高1.5m,重新安裝兩級屋脊式+一級管式除霧器,保證脫硫塔出口煙氣液滴含量不大于50mg/Nm3。6.3原有氧化風(fēng)機無法滿足脫硫增效改造的需要,為提升能力并節(jié)能降噪,龍凈環(huán)保改用2臺大流量離心式氧化風(fēng)機。四、高效脫硫其他六大保證措施6除霧器與氧化風(fēng)機的改造五、項目運行后情況簡述單塔雙區(qū)高效脫硫技術(shù)課件五、項目運行后情況簡述

本項目是采用龍凈環(huán)保專有的以“單塔雙區(qū)”為核心技術(shù)的高效脫硫除塵系統(tǒng)的最新投運的項目之一,改造前后吸收塔外形圖如圖所示。改造后的馬頭電廠脫硫裝置表現(xiàn)出優(yōu)異的脫硫性能,該項目投運以來僅需投運3臺循環(huán)泵,在接近設(shè)計值的條件下,脫硫效率就可穩(wěn)定達(dá)到99.3%以上至99.83%,在同類濕法脫硫項目中處于明顯的領(lǐng)先水平,成為單塔濕法高效脫硫的新標(biāo)桿和重大突破。

由于循環(huán)泵投運數(shù)量的降低,因此馬頭項目不僅滿足排放要求,還明顯降低設(shè)計能耗,實現(xiàn)了真正意義的“節(jié)能環(huán)保”!馬頭項目環(huán)保測試期間的實際運行參數(shù)截屏如下,由西安熱工研

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