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黃河鉆井四公司安全機(jī)動(dòng)辦QC小組鉆井水龍頭強(qiáng)制潤滑裝置黃河鉆井四公司安全機(jī)動(dòng)辦QC小組鉆井水龍頭強(qiáng)制潤滑裝置目錄課題介紹小組簡介選擇課題設(shè)定目標(biāo)提出并確定方案三四五二一制定對(duì)策對(duì)策實(shí)施確認(rèn)效果鞏固措施總結(jié)和下步打算八九十七六目錄課題介紹小組簡介選擇課題設(shè)定目標(biāo)提出并確定方案三四五一、課題介紹鉆井水龍頭現(xiàn)場經(jīng)常出現(xiàn)運(yùn)轉(zhuǎn)中卡死現(xiàn)象。出現(xiàn)這種現(xiàn)象的原因90%以上是潤滑不良造成的。主要是因?yàn)樗堫^在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)上存在缺陷,潤滑系統(tǒng)沒有油壓表、沒有清潔手段,雜質(zhì)不能及時(shí)清除出來,造成設(shè)備潤滑的惡性循環(huán),加速了潤滑油的變質(zhì),造成軸承損壞,易引發(fā)水龍頭卡死故障,造成人身傷害、設(shè)備損壞、停產(chǎn)誤工、井下事故等嚴(yán)重后果。針對(duì)上述問題和所引發(fā)的嚴(yán)重故障,特設(shè)計(jì)本裝置,以便有效去除水龍頭潤滑系統(tǒng)內(nèi)的雜質(zhì),減少水龍頭的維修和更換頻率,降低使用成本,盡可能提高設(shè)備使用安全性,間接提高鉆井工作時(shí)效,降低井下施工風(fēng)險(xiǎn)。一、課題介紹鉆井水龍頭現(xiàn)場經(jīng)常出現(xiàn)運(yùn)轉(zhuǎn)中卡死現(xiàn)象。出現(xiàn)這種現(xiàn)小組名稱鉆井四公司機(jī)動(dòng)辦QC小組注冊(cè)編號(hào)hhzj036-2015課題類型創(chuàng)新型活動(dòng)時(shí)間2015年1月-10月姓名性別年齡學(xué)歷職務(wù)組內(nèi)工作分工于佰秋男43本科高級(jí)工程師組
長李克寧男44本科高級(jí)工程師質(zhì)量分析張福軍男43本科工程師現(xiàn)場實(shí)施單保民男51技校高級(jí)技師現(xiàn)場實(shí)施趙子良男31本科工程師現(xiàn)場實(shí)施劉文俠女35研究生工程師統(tǒng)計(jì)分析我們的團(tuán)隊(duì)二、小組簡介表1:小組成員簡介表小組鉆井四公司機(jī)動(dòng)辦QC小組注冊(cè)編號(hào)hhzj036-2015本QC小組由具有較強(qiáng)專業(yè)特長和業(yè)務(wù)能力的成員組成,自成立以來,緊緊圍繞鉆井生產(chǎn),先后完成了多項(xiàng)成果,其中《鉆井柴油機(jī)余熱回收利用裝置》、《鉆井泵空氣包氣動(dòng)裝置》均獲得中石化勝利石油工程有限公司優(yōu)秀QC成果二等獎(jiǎng)。2013年小組獲《中國石油工業(yè)優(yōu)秀質(zhì)量管理小組》稱號(hào)。本QC小組由具有較強(qiáng)專業(yè)特長和業(yè)務(wù)能力的成員組成,自成立以來三、選擇課題本QC小組分組對(duì)井隊(duì)在用的水龍頭使用情況及近幾年的故障維修情況進(jìn)行調(diào)查,目前在鉆井現(xiàn)場多采用SL-225、SL-450型水龍頭。圖2:在用水龍頭實(shí)物圖圖1:現(xiàn)場調(diào)查三、選擇課題本QC小組分組對(duì)井隊(duì)在用的水龍頭使用情況及近幾年圖3:在用水龍頭結(jié)構(gòu)圖水龍頭主體內(nèi)部是一個(gè)封閉的油池,安裝有承轉(zhuǎn)部分的主軸承、防跳軸承、扶正軸承和旋扣部分的氣馬達(dá)、齒輪、離合器,這些部件的潤滑方式為飛濺潤滑,潤滑效果較差。選題理由1:潤滑方式單一潤滑效果較差圖3:在用水龍頭結(jié)構(gòu)圖水龍頭主體內(nèi)部是一個(gè)封閉的油池,安裝有圖3:在用水龍頭結(jié)構(gòu)圖水龍頭的潤滑系統(tǒng)沒有油壓表、沒有清潔手段,現(xiàn)場使用時(shí)多為人工排污,雜質(zhì)不能及時(shí)有效地清除干凈,造成設(shè)備潤滑的惡性循環(huán),加速了潤滑油的變質(zhì),易引發(fā)水龍頭卡死故障。選題理由2:存在結(jié)構(gòu)缺陷不能清除雜質(zhì)圖3:在用水龍頭結(jié)構(gòu)圖水龍頭的潤滑系統(tǒng)沒有油壓表、沒有清潔手三、選擇課題對(duì)近五年水龍頭的修理情況進(jìn)行調(diào)查分析,可以看出其故障多數(shù)為軸承問題,而90%以上是潤滑不良造成的?,F(xiàn)場使用中,水龍頭卡死故障,不僅會(huì)產(chǎn)生設(shè)備維修費(fèi)用,還可能造成人身傷害、停產(chǎn)誤工、井下事故等嚴(yán)重后果。選題理由3:軸承故障頻發(fā)、經(jīng)濟(jì)損失較大年份修理臺(tái)次密封問題軸承問題潤滑不良引起修理費(fèi)用(萬元)20105144142011615517.52012404310.520135054142014716517.5表2:水龍頭修理情況調(diào)查表三、選擇課題對(duì)近五年水龍頭的修理情況進(jìn)行調(diào)查分析,可以看出其三、選擇課題選題理由1:潤滑方式單一、潤滑效果較差怎么辦?主要原因:存在雜質(zhì)、潤滑不良選題理由3:軸承故障頻發(fā)、經(jīng)濟(jì)損失巨大選題理由2:存在結(jié)構(gòu)缺陷、不能清除雜質(zhì)三、選擇課題選題理由1:潤滑方式單一、潤滑效果較差怎么辦?主四、設(shè)定目標(biāo)根據(jù)小組人員鉆井施工現(xiàn)場收集的第一手資料,結(jié)合水龍頭使用現(xiàn)狀,以及井隊(duì)設(shè)備實(shí)際情況綜合分析,確定了活動(dòng)目標(biāo):依靠現(xiàn)有科技手段,不對(duì)水龍頭進(jìn)行較大結(jié)構(gòu)改變,利用現(xiàn)有潤滑系統(tǒng),研發(fā)強(qiáng)制潤滑裝置。圖4:小組活動(dòng)目標(biāo)柱狀示意圖四、設(shè)定目標(biāo)根據(jù)小組人員鉆井施工現(xiàn)場收集的第一手資料,結(jié)合水表3:小組活動(dòng)計(jì)劃表凡事預(yù)則立不預(yù)則廢表3:小組活動(dòng)計(jì)劃表凡事預(yù)則立五、提出并確定方案表4:設(shè)計(jì)方案匯總表1、提出方案設(shè)計(jì)方案方案一方案二方案三方案四項(xiàng)目內(nèi)部加裝油泵外加油泵+電機(jī)(1)外加油泵+電機(jī)(2)外加油泵+皮帶結(jié)構(gòu)原理水龍頭內(nèi)部進(jìn)行結(jié)構(gòu)改造,加裝潤滑油泵電機(jī)帶動(dòng)油泵,整個(gè)裝置安裝于水龍頭上電機(jī)帶動(dòng)油泵,整個(gè)裝置安裝于地面上中心管通過皮帶帶動(dòng)油泵,整個(gè)裝置安裝于水龍頭上優(yōu)點(diǎn)簡單直接,無需附加動(dòng)力壓力恒定,工作穩(wěn)定壓力恒定,工作穩(wěn)定無需附加動(dòng)力,節(jié)能低耗,工作穩(wěn)定缺點(diǎn)需對(duì)水龍頭結(jié)構(gòu)進(jìn)行改造,成本較高需外加動(dòng)力設(shè)備,電機(jī)電纜隨水龍頭上下運(yùn)動(dòng),風(fēng)險(xiǎn)大需外加動(dòng)力設(shè)備,進(jìn)出油管線隨水龍頭上下運(yùn)動(dòng),風(fēng)險(xiǎn)大壓力不恒定圖5:設(shè)計(jì)方案討論五、提出并確定方案表4:設(shè)計(jì)方案匯總表1、提出方案設(shè)計(jì)方案方五、提出并確定方案表5:解決問題方案綜合評(píng)價(jià)表2、解決方案綜合評(píng)價(jià)序號(hào)項(xiàng)目方案一方案二方案三方案四1動(dòng)力來源中心管外加電機(jī)外加電機(jī)中心管2傳動(dòng)方式齒輪傳動(dòng)電傳動(dòng)電傳動(dòng)皮帶傳動(dòng)3水龍頭結(jié)構(gòu)改變內(nèi)部結(jié)構(gòu),加裝傳動(dòng)齒輪不改變內(nèi)部結(jié)構(gòu)不改變內(nèi)部結(jié)構(gòu)不改變內(nèi)部結(jié)構(gòu)4安全指數(shù)安全危險(xiǎn)危險(xiǎn)安全5安裝指數(shù)空間限制受空間限制受空間限制不受空間限制6經(jīng)濟(jì)指數(shù)改造費(fèi)用高運(yùn)行成本高運(yùn)行成本高運(yùn)行成本低7適用指數(shù)低低低高8預(yù)計(jì)有效性需要對(duì)水龍頭內(nèi)部結(jié)構(gòu)進(jìn)行改造,成本過高電纜上下運(yùn)動(dòng)易漏電傷人,不安全因素較高油管線上下運(yùn)動(dòng)易破損傷人,不安全因素較高滿足鉆井生產(chǎn)使用需要9可推廣指數(shù)不適合推廣不適合推廣不適合推廣適合推廣五、提出并確定方案表5:解決問題方案綜合評(píng)價(jià)表2、解決方案綜五、提出并確定方案表5:解決問題方案綜合評(píng)價(jià)表2、解決方案綜合評(píng)價(jià)序號(hào)項(xiàng)目方案一方案二方案三方案四1動(dòng)力來源中心管外加電機(jī)外加電機(jī)中心管2傳動(dòng)方式齒輪傳動(dòng)電傳動(dòng)電傳動(dòng)皮帶傳動(dòng)3水龍頭結(jié)構(gòu)改變內(nèi)部結(jié)構(gòu),加裝傳動(dòng)齒輪不改變內(nèi)部結(jié)構(gòu)不改變內(nèi)部結(jié)構(gòu)不改變內(nèi)部結(jié)構(gòu)4安全指數(shù)安全危險(xiǎn)危險(xiǎn)安全5安裝指數(shù)空間限制受空間限制受空間限制不受空間限制6經(jīng)濟(jì)指數(shù)改造費(fèi)用高運(yùn)行成本高運(yùn)行成本高運(yùn)行成本低7適用指數(shù)低低低高8預(yù)計(jì)有效性需要對(duì)水龍頭內(nèi)部結(jié)構(gòu)進(jìn)行改造,成本過高電纜上下運(yùn)動(dòng)易漏電傷人,不安全因素較高油管線上下運(yùn)動(dòng)易破損傷人,不安全因素較高滿足鉆井生產(chǎn)使用需要9可推廣指數(shù)不適合推廣不適合推廣不適合推廣適合推廣通過綜合分析對(duì)比,方案四具有安全可靠,操作簡單,無需外加動(dòng)力,不改變水龍頭結(jié)構(gòu),成本低,可推廣性強(qiáng)等特點(diǎn),因此決定采用方案四作為實(shí)施方案。選用五、提出并確定方案表5:解決問題方案綜合評(píng)價(jià)表2、解決方案綜六、制定對(duì)策1、設(shè)計(jì)思路圖6:設(shè)計(jì)思路分析圖六、制定對(duì)策1、設(shè)計(jì)思路圖6:設(shè)計(jì)思路分析圖六、制定對(duì)策表6:計(jì)劃實(shí)施表2、實(shí)施計(jì)劃表序號(hào)步驟內(nèi)容負(fù)責(zé)人完成日期1工作原理設(shè)計(jì)是否合理直接關(guān)系到研制結(jié)果成敗,保證科學(xué)性、實(shí)用性、準(zhǔn)確性于佰秋李克寧張福軍2015年5月底之前2裝置結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)安裝方便,不受空間限制,滿足鉆井隊(duì)生產(chǎn)需要于佰秋李克寧單保民2015年5月底之前3技術(shù)參數(shù)設(shè)計(jì)依據(jù)相關(guān)鉆井設(shè)備的技術(shù)參數(shù),設(shè)計(jì)裝置參數(shù),滿足工作要求。于佰秋李克寧趙子良2015年5月底之前4主要部件選擇能夠滿足工作需要,保證經(jīng)濟(jì)性、實(shí)用性。李克寧張福軍單保民2015年5月底之前六、制定對(duì)策表6:計(jì)劃實(shí)施表2、實(shí)施計(jì)劃表序號(hào)步驟內(nèi)容負(fù)責(zé)人七、對(duì)策實(shí)施圖7:工作原理圖實(shí)施步驟一:工作原理設(shè)計(jì)水龍頭轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),中心管通過皮帶輪帶動(dòng)機(jī)油泵運(yùn)轉(zhuǎn),潤滑油從水龍頭放油孔經(jīng)粗濾器過濾后吸入機(jī)油泵,再經(jīng)精濾器、調(diào)壓閥后,由呼吸器口進(jìn)入水龍頭內(nèi)進(jìn)行潤滑.調(diào)壓閥上接有回油管線,將多余潤滑油回流水龍頭內(nèi)。七、對(duì)策實(shí)施圖7:工作原理圖實(shí)施步驟一:工作原理設(shè)計(jì)水龍頭轉(zhuǎn)七、對(duì)策實(shí)施圖8:裝置結(jié)構(gòu)示意圖實(shí)施步驟二:裝置結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)本裝置主要由油泵皮帶輪、齒輪油泵、油過濾器、油壓表、中心管皮帶輪、球閥以及管線等組成。水龍頭的排污口和加油口,這作為強(qiáng)制潤滑系統(tǒng)的進(jìn)油和回油之用。油泵安裝在一個(gè)底板上,底板利用水龍頭原有的下部固定螺栓固定在水龍頭的底部。七、對(duì)策實(shí)施圖8:裝置結(jié)構(gòu)示意圖實(shí)施步驟二:裝置結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)本裝七、對(duì)策實(shí)施表7:裝置技術(shù)參數(shù)表實(shí)施步驟三:技術(shù)參數(shù)設(shè)計(jì)依據(jù)勝利油田鉆井隊(duì)在用的水龍頭技術(shù)參數(shù)及工作狀況,設(shè)計(jì)裝置技術(shù)參數(shù),見下表。序號(hào)中心管轉(zhuǎn)速r/min潤滑油壓力MPa潤滑油排量L/min1600.0852700.106.53800.1274900.148.551000.161061100.1811.571200.2013七、對(duì)策實(shí)施表7:裝置技術(shù)參數(shù)表實(shí)施步驟三:技術(shù)參數(shù)設(shè)計(jì)依據(jù)七、對(duì)策實(shí)施圖10:齒輪油泵實(shí)物圖實(shí)施步驟四:主要部件選擇1、齒輪泵的選擇:正常鉆進(jìn)時(shí),水龍頭中心管的最低轉(zhuǎn)速為60r/min,最高轉(zhuǎn)速120r/min,即中心管皮帶輪轉(zhuǎn)速為60-120r/min。根據(jù)中心管轉(zhuǎn)速,選擇型號(hào)CB10齒輪泵,額定轉(zhuǎn)速800r/min,額定壓力0.2Mpa。圖9:部件檢驗(yàn)選擇七、對(duì)策實(shí)施圖10:齒輪油泵實(shí)物圖實(shí)施步驟四:主要部件選擇1七、對(duì)策實(shí)施圖11:中心管皮帶輪實(shí)物圖實(shí)施步驟四:主要部件選擇2、皮帶輪的設(shè)計(jì):中心管皮帶輪內(nèi)孔直徑為196mm,與中心管連接為過盈配合,外徑為224mm;油泵皮帶輪內(nèi)孔直徑為10mm,與油泵采用鍵連接,外徑為32mm,皮帶傳動(dòng)比為7。圖12:油泵皮帶輪實(shí)物圖七、對(duì)策實(shí)施圖11:中心管皮帶輪實(shí)物圖實(shí)施步驟四:主要部件選七、對(duì)策實(shí)施圖13:傳動(dòng)皮帶實(shí)物圖實(shí)施步驟四:主要部件選擇3、皮帶的選擇:皮帶采用萬能A型皮帶,油泵的安裝位置可以調(diào)整以便調(diào)節(jié)皮帶張緊度。皮帶張緊度調(diào)節(jié)七、對(duì)策實(shí)施圖13:傳動(dòng)皮帶實(shí)物圖實(shí)施步驟四:主要部件選擇3八、確認(rèn)效果(一)現(xiàn)場實(shí)驗(yàn)效果2015年6月,水龍頭強(qiáng)制潤滑裝置在廠內(nèi)進(jìn)行組裝調(diào)試.圖14:廠內(nèi)試驗(yàn)這個(gè)裝置可以滿足需要!八、確認(rèn)效果(一)現(xiàn)場實(shí)驗(yàn)效果2015年6月,水龍頭強(qiáng)制潤滑八、確認(rèn)效果2015年7月,在32563隊(duì)安裝水龍頭強(qiáng)制潤滑裝置,進(jìn)行首次現(xiàn)場試驗(yàn),水龍頭型號(hào)為SL-225,使用潤滑油為長城L-CKC220工業(yè)閉式齒輪油,強(qiáng)制潤滑裝置安裝完成后,進(jìn)行現(xiàn)場使用效果檢驗(yàn),采用的方法是分別在水龍頭使用一定時(shí)間后,檢查油濾器中雜質(zhì)含量,并對(duì)齒輪油進(jìn)行斑點(diǎn)測試。圖15:現(xiàn)場安裝圖(一)圖16:現(xiàn)場安裝圖(二)八、確認(rèn)效果2015年7月,在32563隊(duì)安裝水龍頭強(qiáng)制潤滑圖19:500小時(shí)后油品檢測圖20:500小時(shí)后油濾器圖21:700小時(shí)后油品檢測圖22:700小時(shí)后油濾器圖17:250小時(shí)后油品檢測圖18:250小時(shí)后油濾器圖19:500小時(shí)后油品檢測圖20:500小時(shí)后油濾器圖21八、確認(rèn)效果強(qiáng)制潤滑裝置使用800h后再次清洗檢查,發(fā)現(xiàn)過濾器中更多雜質(zhì)顆粒,潤滑油斑點(diǎn)測試為四級(jí)立即換油,如圖所示。圖23:800小時(shí)后油品檢測圖24:800小時(shí)后油濾器八、確認(rèn)效果強(qiáng)制潤滑裝置使用800h后再次清洗檢查,發(fā)現(xiàn)過濾試驗(yàn)結(jié)論:1、使用強(qiáng)制潤滑裝置后,可以明顯地去除潤滑系統(tǒng)中的雜質(zhì);2、為確保水龍頭潤滑良好,確定油濾器清洗時(shí)間為250小時(shí);3、為保證潤滑油性能,潤滑油更換時(shí)間為700小時(shí)。八、確認(rèn)效果試驗(yàn)結(jié)論:八、確認(rèn)效果八、確認(rèn)效果(二)存在不足及改進(jìn)措施1、水龍頭強(qiáng)制潤滑裝置進(jìn)行試驗(yàn)后,QC小組在現(xiàn)場進(jìn)行調(diào)研,使用隊(duì)伍職工提出,裝置試驗(yàn)效果較好,但整體尺寸偏大、不夠緊湊。圖25:QC小組現(xiàn)場活動(dòng)有什么要改進(jìn)的?八、確認(rèn)效果(二)存在不足及改進(jìn)措施1、水龍頭強(qiáng)制潤滑裝置進(jìn)2、針對(duì)裝置在現(xiàn)場使用中出現(xiàn)的不足,QC小組商討制定了改進(jìn)措施,使裝置更加輕巧緊湊。圖26:改進(jìn)后的效果圖八、確認(rèn)效果2、針對(duì)裝置在現(xiàn)場使用中出現(xiàn)的不足,QC小組商討制定了改進(jìn)措(三)效果論證1、去除雜質(zhì)依靠粗濾器和精濾器的兩級(jí)濾清作用,能夠有效地清除潤滑系統(tǒng)中的油泥、金屬屑等雜質(zhì),起到凈化潤滑系統(tǒng)的作用。圖27:粗濾器實(shí)物圖圖28:精濾器實(shí)物圖八、確認(rèn)效果(三)效果論證1、去除雜質(zhì)圖27:粗濾器實(shí)物圖圖28:精濾器2、強(qiáng)化潤滑油泵的使用、進(jìn)出油口的設(shè)計(jì)、油管線的選擇等,實(shí)現(xiàn)了壓力潤滑與飛濺潤滑相結(jié)合,極大地提高了系統(tǒng)的潤滑效果。圖29:系統(tǒng)進(jìn)油口圖30:系統(tǒng)出油口圖31:5/16″油管線八、確認(rèn)效果2、強(qiáng)化潤滑圖29:系統(tǒng)進(jìn)油口圖30:系統(tǒng)出油口圖31:5/3、減少故障、降低風(fēng)險(xiǎn)減少水龍頭發(fā)生故障的機(jī)率,提高了水龍頭的安全運(yùn)轉(zhuǎn)性能,延長設(shè)備的使用年限;降低了水龍頭出現(xiàn)負(fù)荷軸承卡死,造成的損壞設(shè)備、停產(chǎn)誤工,扭斷大繩鉆具落井、人身傷害、井下事故等發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)。八、確認(rèn)效果3、減少故障、降低風(fēng)險(xiǎn)八、確認(rèn)效果4、降本增效使用本裝置以后,水龍頭的大修周期可延長2-3倍,按延長大修周期2倍,大修費(fèi)用3.5萬元計(jì)算,5年內(nèi)可減少一次大修,年度節(jié)約維修費(fèi):3.5/5=0.7萬元。按照黃河鉆井總公司在用水龍頭40臺(tái)計(jì)算,則年度可節(jié)約水龍頭維修費(fèi)0.7×40=28萬元。八、確認(rèn)效果4、降本增效八、確認(rèn)效果5、推廣性強(qiáng)本裝置針對(duì)鉆井作業(yè)現(xiàn)場應(yīng)用的水龍頭進(jìn)行設(shè)計(jì),對(duì)水龍頭結(jié)構(gòu)不進(jìn)行任何變動(dòng),可與各種型號(hào)的水龍頭進(jìn)行匹配和安裝;除傳動(dòng)皮帶輪和護(hù)罩需加工外,其它配件均為標(biāo)準(zhǔn)件。圖32:零部件實(shí)物圖八、確認(rèn)效果5、推廣性強(qiáng)圖32:零部件實(shí)物圖八、確認(rèn)效果結(jié)論:利用鉆井水龍頭強(qiáng)制潤滑裝置,起到了去除雜質(zhì)、強(qiáng)化潤滑、減少故障的作用,能夠發(fā)揮安全增效的優(yōu)勢,并有較強(qiáng)的推廣性,在鉆井隊(duì)推廣使用意義深遠(yuǎn)。八、確認(rèn)效果結(jié)論:八、確認(rèn)效果圖33:目標(biāo)實(shí)施圖我們的目標(biāo)實(shí)現(xiàn)了!八、確認(rèn)效果圖33:目標(biāo)實(shí)施圖我們的目標(biāo)實(shí)現(xiàn)了!八、確認(rèn)效果九、鞏固措施1、編制《鉆井水龍頭強(qiáng)制潤滑裝置安裝、使用說明書》、《安全管理制度》,規(guī)范該裝置的安裝、使用和維護(hù)保養(yǎng)。規(guī)范和指導(dǎo)日后的設(shè)備管理使用圖34:管理措施九、鞏固措施1、編制《鉆井水龍頭強(qiáng)制潤滑裝置安裝、使用說明書九、鞏固措施2、開設(shè)技術(shù)培訓(xùn)課堂,推廣新裝置并對(duì)井隊(duì)職工進(jìn)行培訓(xùn)。圖36:培訓(xùn)課堂學(xué)習(xí)本無底前進(jìn)莫徬徨九、鞏固措施2、開設(shè)技術(shù)培訓(xùn)課堂,推廣新裝置并對(duì)井隊(duì)職工進(jìn)行九、鞏固措施3、本裝置在公司各隊(duì)推廣后,QC小組進(jìn)行跟蹤檢查,本裝置得到了現(xiàn)場職工的認(rèn)可。圖35:跟蹤檢查九、鞏固措施3、本裝置在公司各隊(duì)推廣后,QC小組進(jìn)行跟蹤檢查十、總結(jié)及下步打算通過開展本次QC活動(dòng),增強(qiáng)了團(tuán)隊(duì)凝聚力,提高了小組成員的個(gè)人能力和創(chuàng)新意識(shí)。圖37:成果獲獎(jiǎng)證書為企業(yè)贏得了效益,同時(shí)該成果還獲得2015度山東省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)設(shè)備管理成果二等獎(jiǎng)。十、總結(jié)及下步打算通過開展本次QC活動(dòng),增強(qiáng)了團(tuán)隊(duì)凝聚力,提2015年,我們的目標(biāo)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)。今后我們將繼續(xù)開展QC小組活動(dòng),緊密團(tuán)結(jié),創(chuàng)新思維,不斷提高技術(shù)水平和解決問題的能力,及時(shí)解決新問題。通過團(tuán)隊(duì)的力量,把成熟經(jīng)驗(yàn)和先進(jìn)技術(shù)應(yīng)用到設(shè)備管理上,使設(shè)備管理水平上升到一個(gè)更高的臺(tái)階。十、總結(jié)及下步打算2015年,我們的目標(biāo)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)。今后我們將繼續(xù)開展QC小組活謝謝大家謝謝大家演講完畢,謝謝觀看!演講完畢,謝謝觀看!黃河鉆井四公司安全機(jī)動(dòng)辦QC小組鉆井水龍頭強(qiáng)制潤滑裝置黃河鉆井四公司安全機(jī)動(dòng)辦QC小組鉆井水龍頭強(qiáng)制潤滑裝置目錄課題介紹小組簡介選擇課題設(shè)定目標(biāo)提出并確定方案三四五二一制定對(duì)策對(duì)策實(shí)施確認(rèn)效果鞏固措施總結(jié)和下步打算八九十七六目錄課題介紹小組簡介選擇課題設(shè)定目標(biāo)提出并確定方案三四五一、課題介紹鉆井水龍頭現(xiàn)場經(jīng)常出現(xiàn)運(yùn)轉(zhuǎn)中卡死現(xiàn)象。出現(xiàn)這種現(xiàn)象的原因90%以上是潤滑不良造成的。主要是因?yàn)樗堫^在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)上存在缺陷,潤滑系統(tǒng)沒有油壓表、沒有清潔手段,雜質(zhì)不能及時(shí)清除出來,造成設(shè)備潤滑的惡性循環(huán),加速了潤滑油的變質(zhì),造成軸承損壞,易引發(fā)水龍頭卡死故障,造成人身傷害、設(shè)備損壞、停產(chǎn)誤工、井下事故等嚴(yán)重后果。針對(duì)上述問題和所引發(fā)的嚴(yán)重故障,特設(shè)計(jì)本裝置,以便有效去除水龍頭潤滑系統(tǒng)內(nèi)的雜質(zhì),減少水龍頭的維修和更換頻率,降低使用成本,盡可能提高設(shè)備使用安全性,間接提高鉆井工作時(shí)效,降低井下施工風(fēng)險(xiǎn)。一、課題介紹鉆井水龍頭現(xiàn)場經(jīng)常出現(xiàn)運(yùn)轉(zhuǎn)中卡死現(xiàn)象。出現(xiàn)這種現(xiàn)小組名稱鉆井四公司機(jī)動(dòng)辦QC小組注冊(cè)編號(hào)hhzj036-2015課題類型創(chuàng)新型活動(dòng)時(shí)間2015年1月-10月姓名性別年齡學(xué)歷職務(wù)組內(nèi)工作分工于佰秋男43本科高級(jí)工程師組
長李克寧男44本科高級(jí)工程師質(zhì)量分析張福軍男43本科工程師現(xiàn)場實(shí)施單保民男51技校高級(jí)技師現(xiàn)場實(shí)施趙子良男31本科工程師現(xiàn)場實(shí)施劉文俠女35研究生工程師統(tǒng)計(jì)分析我們的團(tuán)隊(duì)二、小組簡介表1:小組成員簡介表小組鉆井四公司機(jī)動(dòng)辦QC小組注冊(cè)編號(hào)hhzj036-2015本QC小組由具有較強(qiáng)專業(yè)特長和業(yè)務(wù)能力的成員組成,自成立以來,緊緊圍繞鉆井生產(chǎn),先后完成了多項(xiàng)成果,其中《鉆井柴油機(jī)余熱回收利用裝置》、《鉆井泵空氣包氣動(dòng)裝置》均獲得中石化勝利石油工程有限公司優(yōu)秀QC成果二等獎(jiǎng)。2013年小組獲《中國石油工業(yè)優(yōu)秀質(zhì)量管理小組》稱號(hào)。本QC小組由具有較強(qiáng)專業(yè)特長和業(yè)務(wù)能力的成員組成,自成立以來三、選擇課題本QC小組分組對(duì)井隊(duì)在用的水龍頭使用情況及近幾年的故障維修情況進(jìn)行調(diào)查,目前在鉆井現(xiàn)場多采用SL-225、SL-450型水龍頭。圖2:在用水龍頭實(shí)物圖圖1:現(xiàn)場調(diào)查三、選擇課題本QC小組分組對(duì)井隊(duì)在用的水龍頭使用情況及近幾年圖3:在用水龍頭結(jié)構(gòu)圖水龍頭主體內(nèi)部是一個(gè)封閉的油池,安裝有承轉(zhuǎn)部分的主軸承、防跳軸承、扶正軸承和旋扣部分的氣馬達(dá)、齒輪、離合器,這些部件的潤滑方式為飛濺潤滑,潤滑效果較差。選題理由1:潤滑方式單一潤滑效果較差圖3:在用水龍頭結(jié)構(gòu)圖水龍頭主體內(nèi)部是一個(gè)封閉的油池,安裝有圖3:在用水龍頭結(jié)構(gòu)圖水龍頭的潤滑系統(tǒng)沒有油壓表、沒有清潔手段,現(xiàn)場使用時(shí)多為人工排污,雜質(zhì)不能及時(shí)有效地清除干凈,造成設(shè)備潤滑的惡性循環(huán),加速了潤滑油的變質(zhì),易引發(fā)水龍頭卡死故障。選題理由2:存在結(jié)構(gòu)缺陷不能清除雜質(zhì)圖3:在用水龍頭結(jié)構(gòu)圖水龍頭的潤滑系統(tǒng)沒有油壓表、沒有清潔手三、選擇課題對(duì)近五年水龍頭的修理情況進(jìn)行調(diào)查分析,可以看出其故障多數(shù)為軸承問題,而90%以上是潤滑不良造成的?,F(xiàn)場使用中,水龍頭卡死故障,不僅會(huì)產(chǎn)生設(shè)備維修費(fèi)用,還可能造成人身傷害、停產(chǎn)誤工、井下事故等嚴(yán)重后果。選題理由3:軸承故障頻發(fā)、經(jīng)濟(jì)損失較大年份修理臺(tái)次密封問題軸承問題潤滑不良引起修理費(fèi)用(萬元)20105144142011615517.52012404310.520135054142014716517.5表2:水龍頭修理情況調(diào)查表三、選擇課題對(duì)近五年水龍頭的修理情況進(jìn)行調(diào)查分析,可以看出其三、選擇課題選題理由1:潤滑方式單一、潤滑效果較差怎么辦?主要原因:存在雜質(zhì)、潤滑不良選題理由3:軸承故障頻發(fā)、經(jīng)濟(jì)損失巨大選題理由2:存在結(jié)構(gòu)缺陷、不能清除雜質(zhì)三、選擇課題選題理由1:潤滑方式單一、潤滑效果較差怎么辦?主四、設(shè)定目標(biāo)根據(jù)小組人員鉆井施工現(xiàn)場收集的第一手資料,結(jié)合水龍頭使用現(xiàn)狀,以及井隊(duì)設(shè)備實(shí)際情況綜合分析,確定了活動(dòng)目標(biāo):依靠現(xiàn)有科技手段,不對(duì)水龍頭進(jìn)行較大結(jié)構(gòu)改變,利用現(xiàn)有潤滑系統(tǒng),研發(fā)強(qiáng)制潤滑裝置。圖4:小組活動(dòng)目標(biāo)柱狀示意圖四、設(shè)定目標(biāo)根據(jù)小組人員鉆井施工現(xiàn)場收集的第一手資料,結(jié)合水表3:小組活動(dòng)計(jì)劃表凡事預(yù)則立不預(yù)則廢表3:小組活動(dòng)計(jì)劃表凡事預(yù)則立五、提出并確定方案表4:設(shè)計(jì)方案匯總表1、提出方案設(shè)計(jì)方案方案一方案二方案三方案四項(xiàng)目內(nèi)部加裝油泵外加油泵+電機(jī)(1)外加油泵+電機(jī)(2)外加油泵+皮帶結(jié)構(gòu)原理水龍頭內(nèi)部進(jìn)行結(jié)構(gòu)改造,加裝潤滑油泵電機(jī)帶動(dòng)油泵,整個(gè)裝置安裝于水龍頭上電機(jī)帶動(dòng)油泵,整個(gè)裝置安裝于地面上中心管通過皮帶帶動(dòng)油泵,整個(gè)裝置安裝于水龍頭上優(yōu)點(diǎn)簡單直接,無需附加動(dòng)力壓力恒定,工作穩(wěn)定壓力恒定,工作穩(wěn)定無需附加動(dòng)力,節(jié)能低耗,工作穩(wěn)定缺點(diǎn)需對(duì)水龍頭結(jié)構(gòu)進(jìn)行改造,成本較高需外加動(dòng)力設(shè)備,電機(jī)電纜隨水龍頭上下運(yùn)動(dòng),風(fēng)險(xiǎn)大需外加動(dòng)力設(shè)備,進(jìn)出油管線隨水龍頭上下運(yùn)動(dòng),風(fēng)險(xiǎn)大壓力不恒定圖5:設(shè)計(jì)方案討論五、提出并確定方案表4:設(shè)計(jì)方案匯總表1、提出方案設(shè)計(jì)方案方五、提出并確定方案表5:解決問題方案綜合評(píng)價(jià)表2、解決方案綜合評(píng)價(jià)序號(hào)項(xiàng)目方案一方案二方案三方案四1動(dòng)力來源中心管外加電機(jī)外加電機(jī)中心管2傳動(dòng)方式齒輪傳動(dòng)電傳動(dòng)電傳動(dòng)皮帶傳動(dòng)3水龍頭結(jié)構(gòu)改變內(nèi)部結(jié)構(gòu),加裝傳動(dòng)齒輪不改變內(nèi)部結(jié)構(gòu)不改變內(nèi)部結(jié)構(gòu)不改變內(nèi)部結(jié)構(gòu)4安全指數(shù)安全危險(xiǎn)危險(xiǎn)安全5安裝指數(shù)空間限制受空間限制受空間限制不受空間限制6經(jīng)濟(jì)指數(shù)改造費(fèi)用高運(yùn)行成本高運(yùn)行成本高運(yùn)行成本低7適用指數(shù)低低低高8預(yù)計(jì)有效性需要對(duì)水龍頭內(nèi)部結(jié)構(gòu)進(jìn)行改造,成本過高電纜上下運(yùn)動(dòng)易漏電傷人,不安全因素較高油管線上下運(yùn)動(dòng)易破損傷人,不安全因素較高滿足鉆井生產(chǎn)使用需要9可推廣指數(shù)不適合推廣不適合推廣不適合推廣適合推廣五、提出并確定方案表5:解決問題方案綜合評(píng)價(jià)表2、解決方案綜五、提出并確定方案表5:解決問題方案綜合評(píng)價(jià)表2、解決方案綜合評(píng)價(jià)序號(hào)項(xiàng)目方案一方案二方案三方案四1動(dòng)力來源中心管外加電機(jī)外加電機(jī)中心管2傳動(dòng)方式齒輪傳動(dòng)電傳動(dòng)電傳動(dòng)皮帶傳動(dòng)3水龍頭結(jié)構(gòu)改變內(nèi)部結(jié)構(gòu),加裝傳動(dòng)齒輪不改變內(nèi)部結(jié)構(gòu)不改變內(nèi)部結(jié)構(gòu)不改變內(nèi)部結(jié)構(gòu)4安全指數(shù)安全危險(xiǎn)危險(xiǎn)安全5安裝指數(shù)空間限制受空間限制受空間限制不受空間限制6經(jīng)濟(jì)指數(shù)改造費(fèi)用高運(yùn)行成本高運(yùn)行成本高運(yùn)行成本低7適用指數(shù)低低低高8預(yù)計(jì)有效性需要對(duì)水龍頭內(nèi)部結(jié)構(gòu)進(jìn)行改造,成本過高電纜上下運(yùn)動(dòng)易漏電傷人,不安全因素較高油管線上下運(yùn)動(dòng)易破損傷人,不安全因素較高滿足鉆井生產(chǎn)使用需要9可推廣指數(shù)不適合推廣不適合推廣不適合推廣適合推廣通過綜合分析對(duì)比,方案四具有安全可靠,操作簡單,無需外加動(dòng)力,不改變水龍頭結(jié)構(gòu),成本低,可推廣性強(qiáng)等特點(diǎn),因此決定采用方案四作為實(shí)施方案。選用五、提出并確定方案表5:解決問題方案綜合評(píng)價(jià)表2、解決方案綜六、制定對(duì)策1、設(shè)計(jì)思路圖6:設(shè)計(jì)思路分析圖六、制定對(duì)策1、設(shè)計(jì)思路圖6:設(shè)計(jì)思路分析圖六、制定對(duì)策表6:計(jì)劃實(shí)施表2、實(shí)施計(jì)劃表序號(hào)步驟內(nèi)容負(fù)責(zé)人完成日期1工作原理設(shè)計(jì)是否合理直接關(guān)系到研制結(jié)果成敗,保證科學(xué)性、實(shí)用性、準(zhǔn)確性于佰秋李克寧張福軍2015年5月底之前2裝置結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)安裝方便,不受空間限制,滿足鉆井隊(duì)生產(chǎn)需要于佰秋李克寧單保民2015年5月底之前3技術(shù)參數(shù)設(shè)計(jì)依據(jù)相關(guān)鉆井設(shè)備的技術(shù)參數(shù),設(shè)計(jì)裝置參數(shù),滿足工作要求。于佰秋李克寧趙子良2015年5月底之前4主要部件選擇能夠滿足工作需要,保證經(jīng)濟(jì)性、實(shí)用性。李克寧張福軍單保民2015年5月底之前六、制定對(duì)策表6:計(jì)劃實(shí)施表2、實(shí)施計(jì)劃表序號(hào)步驟內(nèi)容負(fù)責(zé)人七、對(duì)策實(shí)施圖7:工作原理圖實(shí)施步驟一:工作原理設(shè)計(jì)水龍頭轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),中心管通過皮帶輪帶動(dòng)機(jī)油泵運(yùn)轉(zhuǎn),潤滑油從水龍頭放油孔經(jīng)粗濾器過濾后吸入機(jī)油泵,再經(jīng)精濾器、調(diào)壓閥后,由呼吸器口進(jìn)入水龍頭內(nèi)進(jìn)行潤滑.調(diào)壓閥上接有回油管線,將多余潤滑油回流水龍頭內(nèi)。七、對(duì)策實(shí)施圖7:工作原理圖實(shí)施步驟一:工作原理設(shè)計(jì)水龍頭轉(zhuǎn)七、對(duì)策實(shí)施圖8:裝置結(jié)構(gòu)示意圖實(shí)施步驟二:裝置結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)本裝置主要由油泵皮帶輪、齒輪油泵、油過濾器、油壓表、中心管皮帶輪、球閥以及管線等組成。水龍頭的排污口和加油口,這作為強(qiáng)制潤滑系統(tǒng)的進(jìn)油和回油之用。油泵安裝在一個(gè)底板上,底板利用水龍頭原有的下部固定螺栓固定在水龍頭的底部。七、對(duì)策實(shí)施圖8:裝置結(jié)構(gòu)示意圖實(shí)施步驟二:裝置結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)本裝七、對(duì)策實(shí)施表7:裝置技術(shù)參數(shù)表實(shí)施步驟三:技術(shù)參數(shù)設(shè)計(jì)依據(jù)勝利油田鉆井隊(duì)在用的水龍頭技術(shù)參數(shù)及工作狀況,設(shè)計(jì)裝置技術(shù)參數(shù),見下表。序號(hào)中心管轉(zhuǎn)速r/min潤滑油壓力MPa潤滑油排量L/min1600.0852700.106.53800.1274900.148.551000.161061100.1811.571200.2013七、對(duì)策實(shí)施表7:裝置技術(shù)參數(shù)表實(shí)施步驟三:技術(shù)參數(shù)設(shè)計(jì)依據(jù)七、對(duì)策實(shí)施圖10:齒輪油泵實(shí)物圖實(shí)施步驟四:主要部件選擇1、齒輪泵的選擇:正常鉆進(jìn)時(shí),水龍頭中心管的最低轉(zhuǎn)速為60r/min,最高轉(zhuǎn)速120r/min,即中心管皮帶輪轉(zhuǎn)速為60-120r/min。根據(jù)中心管轉(zhuǎn)速,選擇型號(hào)CB10齒輪泵,額定轉(zhuǎn)速800r/min,額定壓力0.2Mpa。圖9:部件檢驗(yàn)選擇七、對(duì)策實(shí)施圖10:齒輪油泵實(shí)物圖實(shí)施步驟四:主要部件選擇1七、對(duì)策實(shí)施圖11:中心管皮帶輪實(shí)物圖實(shí)施步驟四:主要部件選擇2、皮帶輪的設(shè)計(jì):中心管皮帶輪內(nèi)孔直徑為196mm,與中心管連接為過盈配合,外徑為224mm;油泵皮帶輪內(nèi)孔直徑為10mm,與油泵采用鍵連接,外徑為32mm,皮帶傳動(dòng)比為7。圖12:油泵皮帶輪實(shí)物圖七、對(duì)策實(shí)施圖11:中心管皮帶輪實(shí)物圖實(shí)施步驟四:主要部件選七、對(duì)策實(shí)施圖13:傳動(dòng)皮帶實(shí)物圖實(shí)施步驟四:主要部件選擇3、皮帶的選擇:皮帶采用萬能A型皮帶,油泵的安裝位置可以調(diào)整以便調(diào)節(jié)皮帶張緊度。皮帶張緊度調(diào)節(jié)七、對(duì)策實(shí)施圖13:傳動(dòng)皮帶實(shí)物圖實(shí)施步驟四:主要部件選擇3八、確認(rèn)效果(一)現(xiàn)場實(shí)驗(yàn)效果2015年6月,水龍頭強(qiáng)制潤滑裝置在廠內(nèi)進(jìn)行組裝調(diào)試.圖14:廠內(nèi)試驗(yàn)這個(gè)裝置可以滿足需要!八、確認(rèn)效果(一)現(xiàn)場實(shí)驗(yàn)效果2015年6月,水龍頭強(qiáng)制潤滑八、確認(rèn)效果2015年7月,在32563隊(duì)安裝水龍頭強(qiáng)制潤滑裝置,進(jìn)行首次現(xiàn)場試驗(yàn),水龍頭型號(hào)為SL-225,使用潤滑油為長城L-CKC220工業(yè)閉式齒輪油,強(qiáng)制潤滑裝置安裝完成后,進(jìn)行現(xiàn)場使用效果檢驗(yàn),采用的方法是分別在水龍頭使用一定時(shí)間后,檢查油濾器中雜質(zhì)含量,并對(duì)齒輪油進(jìn)行斑點(diǎn)測試。圖15:現(xiàn)場安裝圖(一)圖16:現(xiàn)場安裝圖(二)八、確認(rèn)效果2015年7月,在32563隊(duì)安裝水龍頭強(qiáng)制潤滑圖19:500小時(shí)后油品檢測圖20:500小時(shí)后油濾器圖21:700小時(shí)后油品檢測圖22:700小時(shí)后油濾器圖17:250小時(shí)后油品檢測圖18:250小時(shí)后油濾器圖19:500小時(shí)后油品檢測圖20:500小時(shí)后油濾器圖21八、確認(rèn)效果強(qiáng)制潤滑裝置使用800h后再次清洗檢查,發(fā)現(xiàn)過濾器中更多雜質(zhì)顆粒,潤滑油斑點(diǎn)測試為四級(jí)立即換油,如圖所示。圖23:800小時(shí)后油品檢測圖24:800小時(shí)后油濾器八、確認(rèn)效果強(qiáng)制潤滑裝置使用800h后再次清洗檢查,發(fā)現(xiàn)過濾試驗(yàn)結(jié)論:1、使用強(qiáng)制潤滑裝置后,可以明顯地去除潤滑系統(tǒng)中的雜質(zhì);2、為確保水龍頭潤滑良好,確定油濾器清洗時(shí)間為250小時(shí);3、為保證潤滑油性能,潤滑油更換時(shí)間為700小時(shí)。八、確認(rèn)效果試驗(yàn)結(jié)論:八、確認(rèn)效果八、確認(rèn)效果(二)存在不足及改進(jìn)措施1、水龍頭強(qiáng)制潤滑裝置進(jìn)行試驗(yàn)后,QC小組在現(xiàn)場進(jìn)行調(diào)研,使用隊(duì)伍職工提出,裝置試驗(yàn)效果較好,但整體尺寸偏大、不夠緊湊。圖25:QC小組現(xiàn)場活動(dòng)有什么要改進(jìn)的?八、確認(rèn)效果(二)存在不足及改進(jìn)措施1、水龍頭強(qiáng)制潤滑裝置進(jìn)2、針對(duì)裝置在現(xiàn)場使用中出現(xiàn)的不足,QC小組商討制定了改進(jìn)措施,使裝置更加輕巧緊湊。圖26:改進(jìn)后的效果圖八、確認(rèn)效果2、針對(duì)裝置在現(xiàn)場使用中出現(xiàn)的不足,QC小組商討制定了改進(jìn)措(三)效果論證1、去除雜質(zhì)依靠粗濾器和精濾器的兩級(jí)濾清作用,能夠有效地清除潤滑系統(tǒng)中的油泥、金屬屑等雜質(zhì),起到凈化潤滑系統(tǒng)的作用。圖27
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