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文檔簡介

歷年鉆井工程事故分析參考眾所周之,鉆井難免會出現(xiàn)各種事故,其中深井鉆井在這一問題上尤為突出。近幾年,玉門青西地區(qū)及周邊區(qū)塊隨著勘探開發(fā)的不斷深入,深井、重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)探井?dāng)?shù)量也不斷增加,隨之而來的就是事故頻發(fā)。在過去的幾年,吐哈鉆井玉門分公司的事故時效一直較高,嚴(yán)重影響分公司的經(jīng)濟(jì)效益。事故的預(yù)防與處理一直以來都作為分公司的重點(diǎn)工作來抓,2006年,在承鉆青深1、窿12、長5等高難度深井的環(huán)境下,分公司在事故的預(yù)防與處理上狠下工夫,加大管理力度,嚴(yán)格推行標(biāo)準(zhǔn)化鉆井;隨著《深井鉆井管理辦法》、《鉆井施工現(xiàn)場技術(shù)規(guī)定》、《深井鉆具管理辦法》在鉆井施工中的有效運(yùn)行,在事故的預(yù)防與處理上收到了一定的效果,但總體事故時效還是比較高。2006年,分公司各類鉆井工程事故總共為17起,事故總時間為3993:35;其中大型事故為5起,事故時間為3140:05,占事故總時間的78.62%。二、事故統(tǒng)計(jì)及對比近三年事故對比表年份事故次數(shù)事故時間事故時效%20041421.43.0920052112.53.982006173993.66.97

2006年分公司工程事故統(tǒng)計(jì)表井號事故名稱損失時間報(bào)廢進(jìn)尺Q2-37斷鉆具46:30Q2-37粘卡27:30柳10掉牙輪48:00柳10泥包卡鉆103:50青深1井坍塌卡鉆986:25青深1井?dāng)嚆@具53:00青深1井鉆具脫扣432:10窿12井坍塌卡鉆94:00窿12井坍塌卡鉆164:00窿12井?dāng)嚆@具817:30100.51長5井卡鉆577:20長5井卡鉆326:40YN114井?dāng)嚆@具17:00YN114井?dāng)嚆@具12:00YN114井測井事故215:40鴨西111粘卡38:00Q2-43掉牙輪34:00從以上統(tǒng)計(jì)分析,總共有8口井發(fā)生事故17起,其中鉆具事故6起,卡鉆事故8起,鉆頭事故2起,測井事故1起,從總體上看,鉆具事故和卡鉆事故依然是玉門區(qū)塊最為頻發(fā)的。三、典型事故分析今年發(fā)生的事故中,有5起較大的事故,分別是青深1井坍塌卡鉆、青深1井鉆具脫扣、窿12井?dāng)嚆@具、長5井兩次卡鉆事故。下面將這幾起事故逐一進(jìn)行分析。1、 青深1井坍塌卡鉆事故經(jīng)過2006年1月16日“單3”扶正器通井鉆具下至3676m遇阻,開泵循環(huán)下鉆至3708m卸方鉆桿后下鉆,下至3736m再次遇阻,開泵循環(huán)下鉆,17日循環(huán)下鉆至4545m,遇阻,艱難地劃過遇阻點(diǎn),繼續(xù)循環(huán)下鉆至井深4564m泵壓由21.4MPa升至24.5MPa,轉(zhuǎn)盤扭矩由180增至250KN.m,停轉(zhuǎn)盤后上提鉆具遇阻,最大上提噸位2000KN提不出(懸重1850KN),鉆具卡死。鉆具結(jié)構(gòu):311mmHJ617G+203mmDC*3根+307mmFZQ+203mmDC*3根+139.7mmDP。劃眼參數(shù):20KN,40rpm,52L/S,21.4MPa;泥漿性能:1.36g/cm3,82s,3.8ml/0.5mm,15-30Pa,0.2%,PH=9.5。處理過程1、 循環(huán)活動鉆具、打清掃液循環(huán)的同時在2700-1700KN范圍內(nèi)活動鉆具,在25圈內(nèi)轉(zhuǎn)動轉(zhuǎn)盤,無效,打入清掃液20m3(1.36g/cm3,滴流),活動無效。2、 解卡劑浸泡打解卡劑16.9m3,浸泡40:30,期間每隔3-4小時活動一次鉆具,無效。3、 爆炸松扣在扶正器上面一根鉆鋌處爆炸松扣后起鉆,24日起出時發(fā)現(xiàn)從41#與40#鉆桿處爆開,落魚魚長:440.16m,魚頂4123.87m。落魚結(jié)構(gòu):311mm鉆頭*0.3m+630*630*0.59m+203mmDC*3根*26.79m+631*730*0.47m+307mm穩(wěn)定器*1.73m+730*630*0.47m+203mmDC*3根*26.43m+631*520*0.46m+139.7mm鉆桿*40根*382.92m.4、 對扣、震擊下對扣鉆具:521*630接頭+197mm超震+203mmDC*3根+197mm加速器+631*520接頭+139.7mm鉆桿,對扣成功后,下壓至懸重1500KN,然后上提至懸重2800KN,震擊器工作解卡。5、 起鉆遇卡(二次卡鉆)第一次解卡后充分循環(huán),起鉆至井深3858.06m時遇卡,1650-1900KN間活動鉆具解卡,循環(huán)活動30min后倒劃眼,倒劃眼至3857.66m再次卡鉆,泵壓未變(22MPa),懸重1750KN,在800-2200KN上下活動鉆具、在20圈內(nèi)轉(zhuǎn)動轉(zhuǎn)盤,不能解卡。6、 測卡、爆炸松扣循環(huán)活動無效后,測得卡點(diǎn)在3400m,下爆炸桿至3395.11m,爆炸松扣兩次均未開;再次測得卡點(diǎn)3381.49m,下爆炸桿至3371.94m爆炸三次未開。7、 打解卡劑浸泡打解卡劑37m3浸泡,期間每隔2小時在400-2500KN間活動鉆具一次,靜置期間給12圈扭矩,無效。8、 測卡、爆炸松扣測得卡點(diǎn)為3250m,循環(huán)時泵壓下降,測遲到時間,判斷1995m處鉆桿刺壞,在2873.77m爆炸松扣后起鉆,2433.39m處鉆桿母扣接箍處剌壞,魚長983.89m。9、 對扣、打解卡劑浸泡對扣成功后,打入解卡劑38.8m3,在3041-3606.70m井段浸泡,每2小時活動一次鉆具,無效。10、 測卡點(diǎn)、爆炸松扣測得卡點(diǎn)3381.95m,在3362.38m爆炸松扣成功,起出上部鉆具,魚長495.58m,理論魚頂3362.38m,分析魚頂進(jìn)入鍵槽。11、 測磁定位、對扣震擊測磁定位顯示魚頭位置在3369.24m,下入:139.7mm彎鉆桿(接箍外徑:190mm)+521*630+203mm隨鉆震擊器+631*410+178mmDC*3根+411*520+139.7mmDP對扣成功,上擊3次,下?lián)?次,未震開。12、 倒扣提至1530KN,倒扣5圈無倒車,懸重1460KN,起鉆。起鉆完發(fā)現(xiàn)從隨鉆與柔性桿處倒開,魚長508.32m。13、 對扣、浸泡、震擊下630*520+光鉆桿鉆具對扣成功后,打入解卡劑41.5m3浸泡,每4小時在懸重500-1500KN間活動1次,無效。14、爆炸松扣在井深3362.38m爆炸松扣成功。魚長:495.28m,15、對扣震擊下震擊鉆具:521*410+178mmDC(短)*1根+178mmDC*1根+411*410(2°彎接頭)+178mm開式下?lián)羝?178mmDC*9根+411*520+139.7mmDP,一次對扣成功,震擊152次解卡。事故損失卡鉆事故損失時間:986:25,合計(jì):41.10天。(其中等測卡車23.6天)原因分析1、 卡鉆井段4526-4543米巖性為砂礫巖,地層膠結(jié)疏松,大的掉塊剝落造成硬卡。2、 從技術(shù)部門到井隊(duì)思想麻痹,存在管理不精細(xì),考慮不周全,二開在井深4559.67m卡鉆事故解除后就甩掉扶正器,采用光鉆鋌鉆具組合鉆至中完井深4836m,為帶扶正器通井劃眼埋下了事故隱患,是導(dǎo)致此次卡鉆的原因之二。3、 井隊(duì)在明知扶正器外徑不能超過300mm的情況下仍然下入了307mm的扶正器,并且未請示主管領(lǐng)導(dǎo)和技術(shù)負(fù)責(zé)人,增加了井下風(fēng)險(xiǎn)。是導(dǎo)致此次卡鉆的原因之三。4、 通井鉆具結(jié)構(gòu)中未按規(guī)定加入隨鉆震擊器,導(dǎo)致卡鉆后沒有手段進(jìn)行處理,使事故進(jìn)一步惡化,是導(dǎo)致此次卡鉆的原因之四。5二次卡鉆原因,技術(shù)部門未考慮到3400-3100m井段存在有硬臺階

式鍵槽,由于打撈后復(fù)雜的鉆具結(jié)構(gòu),起鉆遇阻倒劃眼過程進(jìn)入鍵槽,在進(jìn)行坐卡瓦時存在多提等不當(dāng)?shù)牟僮鳛槎慰ㄣ@埋下了事故隱患。2、 青深1井鉆具脫扣3、3、窿12井?dāng)嚆@具事故經(jīng)過窿12井于2006年5月31日用216mm鉆頭三開,6月13日鉆至井深4211.51m,泵壓由20MPa下降至17.5MPa,起鉆完,扶正器公扣根部斷,魚長19.28m,魚頂4192.23m,,落魚結(jié)構(gòu):216mmHJ537G*0.25m+430*410*0.60m+165mmDC*18.43m。鉆進(jìn)參數(shù):180KN,50rpm,30L/s,20MPa.鉆井液性能:1.33g/cm3,70s,4ml,0.5mm,0.2%,13T7Pa,10.處理過程1、 先后2次下入206mm卡瓦打撈筒,經(jīng)過反復(fù)打撈未成功,分析魚頭靠向井壁。2、 下入公錐+彎鉆桿(3.25°),造扣成功后單凡爾開泵泵壓23MPa,不能建立循環(huán),確定環(huán)空被沉砂堵死,落魚被卡,多次蹩壓未成功。3、 爆炸松扣:在公錐連接螺紋處松扣成功。4、通井、套銑:通井后,下入套銑鉆具:200mm套銑頭+200mm套銑管*3根+異型接頭+411*NC460+159mmDC*3根+NC461*410+159mm超震+127mmDP,套銑井段4191.63-4206.50m,套銑進(jìn)尺14.87m,套銑進(jìn)尺變慢起鉆,起出后套銑筒斷,1.05m套銑頭及1.14m套銑筒落井,起出的套銑筒斷處磨損卷曲嚴(yán)重。5、 磨銑:下入200mm磨鞋+411*460+159mmDC*3根+461*410+165mm隨鉆+127mmDP,磨銑至4211.26m即鉆頭臺階面位置,出口返出掉塊明顯減少,鐵屑減少。分析套銑筒已基本磨完,循環(huán)至出口無巖屑和鐵屑返出,起鉆。6、 對扣:先后2次下入對扣接頭+不同偏軸距的彎鉆桿對扣未成功。7、 下入壁鉤+卡瓦打撈筒打撈下入206mm壁鉤+206mm加長卡瓦打撈筒+127mm彎鉆桿(偏軸距200mm)+159mm超震+127mm鉆桿,下鉆至預(yù)定井深開始循環(huán)打撈,沒有明顯的探到落魚跡象,起鉆。8、 下入壁鉤+卡瓦打撈筒打撈6月28日接加長打撈筒、更換彎鉆桿下鉆。彎鉆桿彎曲點(diǎn)在近母接箍段2m處,偏軸距110mm。下鉆到底打撈,始終沒有探到魚頭,起鉆。9、 填井側(cè)鉆打水泥后從4122米側(cè)鉆。事故損失總計(jì)損失時間817:30,報(bào)廢進(jìn)尺100.51m。原因分析分析此次斷鉆具事故系鉆具疲勞損壞造成。4、 長5井兩次卡鉆A、 第一次卡鉆事故經(jīng)過2006年8月9日鉆至井深3859.45m,由于扭矩由正常的40%增大到80%,三牙輪鉆頭已入井使用81h35min,決定起鉆。起至3274米發(fā)現(xiàn)有遇阻,因立柱上單根距離轉(zhuǎn)盤只有2.00m,上下活動鉆具幅度較小,接場地單根上提、下放活動鉆具無法起出。卸單根接方鉆桿,上下活動鉆具,活動幾次后下壓壓開,不能上提可下放,隨后開泵活動鉆具時,在上提下單根出轉(zhuǎn)盤面7.6m處遇卡,泵壓逐漸升高,造成憋泵、卡鉆。鉆具結(jié)構(gòu):①311mmHj5173A+630X630+203mmDCX2根+310mm扶正器+203mmDCX17根+203mm隨鉆+203mmDCX2根+631X520+139.7mmDP處理經(jīng)過1、 震擊上提下放無效后,采用單凡爾開泵3次,蹩壓22MPa,無法建立循環(huán),接地面震擊器震擊27次(最大噸位為1100kN)仍無效。上提2100kN隨鉆上擊,而下?lián)羝鞑还ぷ鳎瑹o效。2、 后經(jīng)三次爆炸松扣,對扣震擊、倒扣、通井,六次套銑、四次倒扣,對扣、震擊,于2006年9月3日卡鉆事故解除。事故損失事故損失時間為577:20原因分析1、司鉆思想麻痹大意,僥幸心理嚴(yán)重,起鉆速度過快,當(dāng)起鉆至19#立柱有輕微遇阻或21#立柱嚴(yán)重遇阻時,崗位操作人員嚴(yán)重違反《長5井鉆井工程技術(shù)作業(yè)指導(dǎo)書》8.2.3.3和ZJG/GZ8B-034《起下鉆作業(yè)規(guī)程》3.2.12“起下鉆(包括短起下)下鉆遇阻不得硬壓,起鉆遇阻不得硬拔。起鉆遇阻上提拉力不超過原懸重150kN,下鉆不超過原懸重150kN”和3.2.12(2)“起鉆遇阻絕不能硬拔??梢圆扇u進(jìn)法進(jìn)行試驗(yàn),但每次上提增加力量小于50kN,仍然遇阻時采取倒劃眼的辦法起出”之規(guī)定,是造成事故的直接原因。2、井隊(duì)執(zhí)行玉門油氣田分(子)公司《長5井鉆井工程設(shè)計(jì)》和玉門分公司工程辦制定的《長5井鉆井工程技術(shù)作業(yè)指導(dǎo)書》不力,當(dāng)①311mm14#Hj517G江漢生產(chǎn)的鉆頭于2006年8月6日9:00-11:00入井3718m磨合鉆頭起,鉆至井深3859.45m,鉆進(jìn)進(jìn)尺141.45m,累計(jì)純鉆時間81:35,未嚴(yán)格執(zhí)行《長5井鉆井工程技術(shù)作業(yè)指導(dǎo)書》8.2.3.3(3)“單只牙輪鉆頭進(jìn)尺超過300m或純鉆時間超過48h要短拉,PDC鉆頭每鉆進(jìn)150-200m或純鉆時間超過40h,鉆過柳溝莊鹽膏層必須進(jìn)行短拉起下鉆”之規(guī)定,也未嚴(yán)格執(zhí)行ZJG/GZ8B-034《起下鉆作業(yè)技術(shù)規(guī)程》3.1.3“其他區(qū)塊一般規(guī)定每鉆進(jìn)200-250m獲純鉆近40h進(jìn)行一次短起下,存在鹽膏層的井段,每鉆進(jìn)150m獲純鉆24h進(jìn)行一次短起下”;3.1.5“探井每鉆進(jìn)200m或純鉆進(jìn)40h進(jìn)行一次短起下鉆”之規(guī)定,也是造成此次卡鉆事故的直接原因。3井隊(duì)管理粗放,干部二十四小時值班制度不落實(shí)。在僅有一名值班干部的情況下,擅自委派大班司鉆(機(jī)械工長)進(jìn)行值班作業(yè),且在井下出現(xiàn)遇阻情況下,嚴(yán)重違反操作規(guī)程,未能及時開泵建立循環(huán),是造成事故的主要原因。4、在井深3500-4200m該井《工程設(shè)計(jì)》規(guī)定的鉆井參數(shù)為160-220kN,36-45L/S泥漿密度為1.18-1.45g/cm3,粘度45-60s,API失水W5,泥餅W1.0,PH值9-10,含砂0.2-0.4;而《長5井鉆井工程技術(shù)作業(yè)指導(dǎo)書》2.4二開3400-4600m井段中2.4.2性能要求“泥漿密度1.18-1.98g/cm3,粘度45-55,,失水4ml,泥餅0.5mm”;2006年8月6日第14#HJ517G3A入井鉆進(jìn)時實(shí)際參數(shù)為:鉆壓280kN,轉(zhuǎn)速60r/min排量45l/s,泵壓20MPa,密度1.53g/cm3,粘度55s,失水5.0ml;2006年8月9日實(shí)際參數(shù)鉆壓280kN,轉(zhuǎn)速60r/min排量46l/s,泵壓20MPa,密度1.51g/cm3,粘度51s,失水5.0ml;作業(yè)指導(dǎo)書與工程設(shè)計(jì)泥漿密度超過設(shè)計(jì)范圍,致使鉆井隊(duì)地層壓力、巖性情況不明,為預(yù)防高壓鹽水層頻繁加重,泥漿密度波動大,井壁虛泥餅厚,導(dǎo)致井底壓差過大,也是造成此次事故的主要原因。5、 作業(yè)現(xiàn)場技術(shù)監(jiān)管不力,監(jiān)管人員頻繁變更,致使井下情況不清,在鉆井參數(shù)變更的情況下僅用口頭技術(shù)指令,在甲方提出嚴(yán)厲質(zhì)疑時,缺乏對該井執(zhí)行工程設(shè)計(jì)的現(xiàn)場監(jiān)督,技術(shù)管理不到位,是造成此次事故的主要原因。6、 個別員工質(zhì)量安全意識薄弱,尤其是在發(fā)生卡鉆處理復(fù)雜事故時,鉆井二班短期聘用井架工文高勝,擅自挪動自動記錄儀卡片,給調(diào)查分析事故造成了一定困難。B、 第二次卡鉆事故經(jīng)過第一次卡鉆解除后,通井2次,處理好泥漿,轉(zhuǎn)入正常鉆進(jìn),9月17日鉆至井深3977.32m,停泵接單根過程中,發(fā)現(xiàn)溢流,先后組織了2次壓井,壓井成功后,循環(huán)調(diào)整鉆井液密度出口達(dá)到1.85?1.87g/cm3,循環(huán)結(jié)束準(zhǔn)備短起鉆至3000m驗(yàn)證井眼和水層壓穩(wěn)情況,起至3879.88m遇阻嚴(yán)重,隨即下鉆至井底(3977.32m)開泵循環(huán)處理泥漿,循環(huán)時間為4:40。后短起鉆,起至3869.37m發(fā)現(xiàn)有遇阻,開泵開始倒劃眼起鉆,倒劃初期相對比較困難,劃至3821.55m可上提,轉(zhuǎn)入正常短起鉆作業(yè),起至井深3256.59m卸第25#立柱后掛第26#立柱遇阻,轉(zhuǎn)動、接方鉆桿活動無效鉆具卡死??ㄣ@井深:3256.59m。鉆具結(jié)構(gòu):311mm3AHJ717GX0.3m+630*630X0.60m+203mm鉆鋌X2根+310mm扶正器+203mmDC*17根+203mm隨鉆震擊器+631X20+139.7mmDP。處理過程1、 循環(huán)活動開泵循環(huán),在1300kN-200kN之間不斷活動,采取上提下沖的方法無效,試圖采用隨鉆震擊器震擊,上提1800kN,下壓至200kN,隨鉆上擊器震擊,而下?lián)羝鞑还ぷ?,無效。2、 打解卡劑浸泡、震擊解卡劑配方:柴油X23m3+解卡粉X7t+快TX1t+重品石乂30t解卡劑性能:1.83g/cm3,86s,12ml,7/13Pa.,注入解卡劑31.84m3,施工結(jié)束后,觀察出口無溢流。注完解卡劑2小時后活動鉆具,每小時活動一次活動鉆具以快速下沖為主,要求每0.5-1小時大幅度快速活動鉆具5-10次,上提最大拉力1300kN,下沖最小至300kN(原懸重1300kN),轉(zhuǎn)動不超過15圈,利用地面下?lián)羝髟?00-750kN下?lián)?5次,1000-1250kN下?lián)?次無效。3、 打解卡劑浸泡、震擊解卡劑配方:5TSR301+4m3水+200KgCaO+400KgKXT+18m3柴油+18T重品石+1.6m3柴油(調(diào)性能)+1t快T解卡劑性能:1.75g/cm3,72s,11.2ml,9/17Pa。注入解卡劑30.88m3,施工結(jié)束后,觀察出口有小量溢流,決定關(guān)井觀察。觀察立套壓均為0MPa,決定開井活動鉆具,上提1600kN,下壓300kN范圍內(nèi)活動鉆具時,發(fā)現(xiàn)出口仍有小量溢流,立即關(guān)井觀察,立套壓均為0MPa。之后決定每1小時關(guān)井活動小范圍鉆具,每2小時開井大幅度、活動、轉(zhuǎn)動鉆具。上提2400kN,下壓至300kN,每次上提至1800-1900kN范圍內(nèi),隨鉆上擊器工作,判斷隨鉆以上鉆具未卡,關(guān)井繼續(xù)浸泡。后觀察套壓升至0.5MPa,立壓為0MPa,在關(guān)井狀態(tài)下,出口仍有少量溢流,判斷上半封閘板膠芯磨損嚴(yán)重,難以密封鉆桿,更換下半封閘板關(guān)井。為防止開井溢流量增多,造成泥漿受污染過快,之后一直關(guān)井、浸泡。鉆具下壓300-600kN靜止浸泡。浸泡53:55無效果,加之,井口有小量溢流,決定替出井內(nèi)解卡劑,替出井內(nèi)所有解卡劑后,提泥漿密度至1.88g/cm3,循環(huán)均勻,停泵觀察出口,仍有微量溢流,循環(huán)池液面無明顯變化,繼續(xù)循環(huán)、活動鉆具、加重,中途每4小時啟動隨鉆上擊器,均在1800-1900kN范圍內(nèi)工作。將泥漿密度提至1.96-1.97g/cm3,停泵觀察出口,仍有微量溢流,決定邊混原油,邊加重提高泥漿密度,為下步測卡點(diǎn)、松扣做好準(zhǔn)備。共計(jì)混入原油15m3,循環(huán)加重提密度至2.00g/cm3,停泵觀察出口,無溢流返出,判斷壓穩(wěn)地層。4、 爆炸松扣、倒扣先后兩次爆炸松扣后,卸方鉆桿稱重,懸重為95kN,接方鉆桿緊扣,下壓至1020kN,共計(jì)倒扣3圈,上提鉆具懸重為1060kN,反復(fù)計(jì)算、校核鉆具懸重,判斷在柔性桿以下2根鉆鋌處(井深:3120.24m)倒扣成功,起鉆。5、 對扣震擊起出鉆具后發(fā)現(xiàn)倒扣位置:3111.46m,接震擊鉆具,下鉆對扣成功后開始震擊,上提2300-2400kN,下壓500kN范圍內(nèi),震擊器累計(jì)震擊12次。無法解卡。6、 注解卡劑、浸泡活動鉆具、震擊解卡劑配方:9.0m3清水+6TNaCL+4TKCL+20TKCOOH+600Kg快T+15t重品石粉解卡劑性能:2.0g/cm3,68s,60ml,9/17Pa.注入解卡劑18.40m3,浸泡井段2979.57-3256.59m,浸泡段長277.02m,每30min在300-1500kN范圍內(nèi)活動鉆具,浸泡活動4h后,啟動超級震擊器震擊一次,之后,每浸泡活動1h后,啟動超級震擊器一次,下壓懸重由300kN突然升至1280kN,立即轉(zhuǎn)動轉(zhuǎn)盤,扭矩平穩(wěn)后,單凡爾開泵循環(huán),解卡。事故損失事故損失時間為326:40o原因分析1、 崗位操作人員經(jīng)驗(yàn)不足,違章操作,采用倒劃眼時上提噸位超過20kN,是造成事故的直接原因。2、 值班干部對當(dāng)班循環(huán)短起鉆作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)雖已識別,且在倒劃眼作業(yè)過程中監(jiān)管不力,未嚴(yán)格執(zhí)行ZJG/GZ8B-034《起下鉆作業(yè)技術(shù)規(guī)程》“3.3劃眼和倒劃眼要求”之規(guī)定,也是造成事故的直接原因。3、 工程辦現(xiàn)場工程技術(shù)人員在短起鉆倒劃眼作業(yè)過程中起鉆正常時離開鉆臺,未盯在作業(yè)現(xiàn)場,技術(shù)監(jiān)管不力,未嚴(yán)格監(jiān)督執(zhí)行ZJG/GZ8B-034《起下鉆作業(yè)技術(shù)規(guī)程》。4、 HSE監(jiān)督員在井下處理復(fù)雜倒劃眼時監(jiān)控不力,未盯在作業(yè)現(xiàn)場。5、 井隊(duì)未認(rèn)真汲取第一次卡鉆事故經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),對該井井下復(fù)雜重視程度不夠,且在井下出現(xiàn)遇阻情況下,違反操作規(guī)程,未能充分循環(huán)處理泥漿,是造成事故的主要原因。6、 鉆遇高壓鹽水層提高鉆井液密度導(dǎo)致壓差卡鉆。7、 鹽水侵嚴(yán)重破壞了泥漿性能,導(dǎo)致泥餅虛、厚,造成粘附卡鉆。8、 地質(zhì)設(shè)計(jì)預(yù)告與實(shí)際有出入,預(yù)告密度為1.55g/cm3,而實(shí)際鹽水層壓力為73MPa,泥漿密度達(dá)到1.88g/cm3才將之壓穩(wěn),造成井下復(fù)雜。9、 作業(yè)現(xiàn)場技術(shù)規(guī)程、操作規(guī)程缺乏執(zhí)行力,造成崗位人員有章不循,有令不行,有禁不止。分析總結(jié)1、 從事故的類型來看,玉門地區(qū)主要是鉆具事故和卡鉆事故,就鉆具事故而言,主要是鉆具疲勞損壞所致,導(dǎo)致疲勞損壞的原因有多方面,但通過今年幾口井的鉆具事故我們不難發(fā)現(xiàn),我們工作中還是存在諸多不足,也可以說是今年鉆具事故較頻發(fā)的原因之一。首先,窿12井扶正器斷裂,從扶正器使用、管理上,存在缺陷,玉門分公司各井隊(duì)使用后的扶正器,上交時,都未提供使用的任何情況給管具公司,這樣就造成所有扶正器沒有準(zhǔn)確的基本資料,在以后的使用中存在極大的安全隱患。2、從YN114井及青深1井的鉆具事故不難看出,井身質(zhì)量也是導(dǎo)致鉆具事故的主要原因,尤其像YN114井,由于井斜、曲率過大,導(dǎo)致多次斷鉆具;青深1井由于曲率變化大,導(dǎo)致摩阻大,鉆具多次脫扣。因此,在預(yù)防鉆具事故方面,我們不僅要從鉆具本身的使用、管理上下功夫,而且要從其使用環(huán)境多作考慮。3、崗位違章現(xiàn)象依然普遍存在,青深1井、長5井的卡鉆事故就存在諸多違章現(xiàn)象,而且,這些違章都是導(dǎo)致

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