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文檔簡介

起重機事故案例分析事故過程簡介1、鋼包傾覆過程當鋼水包位于澆注臺車上方,包底距地面5.5m,開始下行作業(yè)時,司機把手柄達到下降6檔,開始下行作業(yè)。由于上升接觸器與下降接觸器連鎖的常閉輔助觸點銹蝕斷開,下降接觸器不能被接通,電動機失電,此時制動器仍通電打開,總重達60t的鋼水包失去控制,快速下墜;當司機發(fā)現(xiàn)異常時,由于鋼包下降慣性較大,導致鋼包失控下墜。

在距地面2m處,包底東南側邊緣撞擊到澆注臺車西側橫梁西北角,撞擊后,澆注臺車往東南方向偏移,鋼水包向西偏北方向傾倒,擦碰臺車行走電動機及臺車地面鋼軌,最后傾覆于地面。2、設備狀況(1)事故起重機是一臺80/20t通用橋式起重機,跨度19.5m,起升高度20m,起升速度7m/min,主鉤由一臺YZR335M-10電機驅動。(2)鋼絲繩實測直徑30.5mm,一端已從卷筒脫落,有明顯折彎痕跡。(3)滾筒螺栓變形,壓板折斷脫落。(4)兩臺制動器均處于閉合狀態(tài),底座無松動,制動彈簧無斷裂,制動臂完好。兩個制動輪表面有磨損,最嚴重8*1.5mm溝痕。事故原因1、直接原因(1)電氣控制系統(tǒng)故障及設計缺陷導致鋼水包失控下墜。(2)制動器制動力矩不足未能有效阻止鋼水包下墜。(3)班前會地點選擇錯誤導致重大人員傷亡。工具間沒有人員緊急撤離的通道出口,北面窗戶又被墻外的多個鐵柜擋住。2、間接原因(1)起重機選型錯誤。(2)檢測檢驗機構未正確履行職責。(3)制造廠家超許可范圍生產。(4)事故單位建設項目設計不規(guī)范。(5)起重機司機缺乏處理突發(fā)事件的能力。(6)設備日常維護不善。(7)機構不健全,管理混亂。3、主要原因煉鋼項目無正規(guī)設計,無法正確進行設備選型;起重機生產廠家無資質,電氣系統(tǒng)設計存在嚴重缺陷;班前會地點離鑄坑0.7m的工具間;司機缺乏處理突發(fā)事件的能力;設備維護制度不完善;檢測機構未正確履行職責。事故預防措施(1)進一步加強和規(guī)范特種設備的設計、制造、安裝、使用和檢測檢驗工作。(2)加強日常維護和保養(yǎng)。(3)建立健全安全生產責任制和安全管理制度。(4)建設項目要委托有資質的設計單位進行正規(guī)設計。開式齒輪脫離鋼水包墜落事故一、事故概況1989年6月,某鋼鐵廠,鋼水包墜落,1人死亡,1人重傷,直接經濟損失12萬元。過程簡介:轉爐分廠指揮工甲指揮額定起重量為75t的橋式起重機起吊盛滿鋼水的鋼水包。當鋼包上升約1m時,鋼包突然墜落,使其傾斜在鋼包車上,正對鋼包車操作室,使鋼水倒出7、8t,引起大火。站在操作室門口的甲乙丙丁見狀立即離開。后發(fā)現(xiàn)操作室內戊被燒傷,搶救無效死亡,司機重傷。1、直接原因

起升機構卷揚機開式齒輪脫離,造成卷筒反轉導致鋼包墜落。2、間接原因開式齒輪未按訂貨要求的重級制設計制造,制造廠將起升機構按中級制配套。起重機安裝后未經檢驗驗收便投入使用,設備有缺陷未發(fā)現(xiàn)。鋼包操作室只有一扇門,沒有安全門。3、主要原因開式齒輪設計制造級別低,加工質量差;軸承

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