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文檔簡介

建筑工程事故案例分析案例一:一個11000M22左右的單層層廠房施工。在在施工至車間間頂板澆注混混凝土?xí)r,在在澆注過程中中由于模板整整體下沉150MM左右,該頂頂板全部報廢廢,重新支模模二次澆注。原因:模板豎向向支撐下部雖雖然通鋪了木木架板,可是是木架板下的的是失陷性相相當(dāng)嚴(yán)重的回回填土,雖然然回填時也考考慮了模板豎豎向支撐受力力,嚴(yán)格控制制了回填質(zhì)量量??墒菦]有有考慮砼施工工前模板澆水水,及砼自身身泌水,所有有水把木架板板下的回填土土完全侵泡,回回填土已經(jīng)不不能承受施工工荷載,及砼砼本身荷載。當(dāng)當(dāng)時快澆注完完畢才發(fā)現(xiàn)問問題,處理辦法:二次次澆注時,把把所有支撐都都受力在地梁梁上,不能直直接受力于地地梁上的支撐撐滿綁掃地竿竿,傳力到地地梁上,施工工時注意模板板澆水濕潤的的控制,注意意砼的塌落度度控制,防止止砼泌水過多多。這樣以后后施工時才沒沒有發(fā)生模板板下沉現(xiàn)象。案例二:一個車間地梁發(fā)生向上折斷事故。車間竣工后半年左右地梁上部的砌體產(chǎn)生垂直裂縫,派人挖開地梁后發(fā)現(xiàn)地梁已經(jīng)完全折段,裂縫達(dá)30MM的通縫,地梁中間凸起,把地梁下部掏開后發(fā)現(xiàn)地梁下部有一塊150直徑的石灰塊,看來它是禍?zhǔn)?。分析后結(jié)論是地梁下部回填土?xí)r監(jiān)督不利,以至于生石灰塊混在回填土內(nèi),由于雨水侵透,使生石灰塊熟化,產(chǎn)生膨脹硬生生的把截面350*700的地梁頂斷。這么小的石灰塊能產(chǎn)生這么大的力量,確實沒想到啊。(石灰塊是車間地基換灰土回填時留下來的)案例三:我在施工剪力墻時,當(dāng)時材料采購的3形扣件質(zhì)量及其差,猶如鋁制品,在剪力墻模板支設(shè)時采用3到4個3形扣件疊放使用,但在澆注混凝土?xí)r,剪力墻模板暴模,而且是在剪力墻澆注快到頂部時(想一想和墻體混凝土澆注受力真是吻合),結(jié)果,第二天把這一道墻體全部砸掉,重新施工,直接損失不說,工期可是耽擱了3天,而且對后續(xù)工序造成了很大影響,所以在剪力墻模板支設(shè)時一定要注意加固不能馬虎,在材料上更不能以次充好。案例四:紹興市一住宅工程,多層混合結(jié)構(gòu),基礎(chǔ)為單排φ377沉管灌注樁和寬60cm承臺梁,1995年開工建設(shè),施工至承臺完工,因客觀原因停工,直至1999年有新的業(yè)主接手后,另擇施工單位重新開工。該施工單位進(jìn)場后發(fā)現(xiàn)承臺混凝土質(zhì)量很差,遂委托有關(guān)單位進(jìn)行取樣檢測,結(jié)果證明,混凝土質(zhì)量確實低劣,經(jīng)與設(shè)計單位聯(lián)系,作承臺鑿除重澆處理。不料承臺鑿除后,暴露出來的樁基質(zhì)量問題更為嚴(yán)重。有關(guān)部門十分重視,對此質(zhì)量問題展開了認(rèn)真的分析并仔細(xì)研究了相應(yīng)的處理辦法。1質(zhì)量問題的存在形式及其特征根據(jù)工程現(xiàn)場觀察和有關(guān)部門的多方面嚴(yán)格檢測,樁基嚴(yán)重質(zhì)量問題有:①樁基偏位:共204根樁中143根偏位超過規(guī)范7cm的允許偏差,占總樁數(shù)的70%,而偏離軸線在一個樁徑以上的樁占到總樁數(shù)的38%,計78根;②混凝土強(qiáng)度不足:設(shè)計的混凝土強(qiáng)度等級為C20,檢測部門依據(jù)事前商定的抽檢數(shù)量和樁位,對9根樁作混凝土強(qiáng)度取芯試驗,結(jié)果有4根因無法固定取芯儀器而不能取得混凝土芯體,顯然這4根樁的混凝土強(qiáng)度達(dá)不到C20的設(shè)計強(qiáng)度等級,其余5根樁的取芯試驗結(jié)果表明只有2根樁的混凝土強(qiáng)度滿足設(shè)計要求;③樁身質(zhì)量差:表現(xiàn)在現(xiàn)場觀察發(fā)現(xiàn)部分樁樁頂標(biāo)高低于設(shè)計標(biāo)高,個別樁樁身斷裂,相當(dāng)部分的樁鋼筋存在偏位現(xiàn)象;50根樁的小應(yīng)變動測,有11根樁為Ⅱ類樁,5根樁為Ⅲ類樁,這些樁存在程度不同的縮頸乃至斷裂現(xiàn)象??梢娫摌痘こ痰馁|(zhì)量具有普遍性、嚴(yán)重性、離散性的特征。所謂普遍性即不是個別樁而是大部分樁的施工質(zhì)量達(dá)不到設(shè)計要求,不是在一個方面而是在有關(guān)工程施工質(zhì)量的幾乎各個方面存在問題;質(zhì)量問題的普遍存在本身就意味著問題的嚴(yán)重性,質(zhì)量問題的嚴(yán)重性還表現(xiàn)為實際施工質(zhì)量與設(shè)計質(zhì)量相差很大,如取芯的混凝土最低強(qiáng)度僅13kPa,只有設(shè)計強(qiáng)度65%,又如樁的最大偏位達(dá)32cm,樁的中心線已在設(shè)計承臺的外側(cè);樁的偏位呈現(xiàn)各向隨意性,混凝土強(qiáng)度也或高或低,樁的完整性或好或差,分布沒有規(guī)律可循,嚴(yán)重離散。2常規(guī)處理辦法的否定該工程曾于1995年對兩根樁作過靜荷載試驗,結(jié)論為承載力能滿足設(shè)計要求。有專家對此結(jié)論持懷疑態(tài)度,因為鄰近同樣狀況的樁基工程,1995年靜荷載是合格的,而1999年兩根樁靜荷載試驗卻不合格。1995年靜荷載試驗的正確性固然值得懷疑,但如注意到樁基質(zhì)量離散性的特征,也許該工程的樁基承載力,會有部分滿足設(shè)計要求,因此基于工程質(zhì)量正態(tài)分布的取樣方法并不適用,樣本的樁基承載力根本不能表征該樁基工程的整體質(zhì)量。理論上要反映該樁基工程的質(zhì)量全貌,只能對其逐一進(jìn)行靜荷載試驗,這是不可能的也是沒有必要的。對該工程樁基質(zhì)量問題的處理,應(yīng)立足于前述三個質(zhì)量特征進(jìn)行考慮。常規(guī)處理如沉臺加寬、補(bǔ)樁及樁板合一等方法,都是不可靠不合適的。由于樁基偏位數(shù)量過多、過大,且由于存在比樁基偏位更嚴(yán)重質(zhì)量問題,采用加大承臺寬度不足以滿足設(shè)計要求,亦于事無補(bǔ)。要補(bǔ)樁又難于確定補(bǔ)樁位置,或使補(bǔ)樁數(shù)量過多而實際成為重新打樁。原樁基不予考慮,重新進(jìn)行打樁,這在技術(shù)上是可行的,但實際工程中卻由于工期緊迫,建設(shè)單位表示不能接受。于是,考慮到將樁頂承臺梁改為板式基礎(chǔ),讓樁土共同作用,使樁與板作為一個整體來承擔(dān)上部荷載的加固措施被提了出來。盡管這一處理辦法尚未有規(guī)范,但工程實踐中,樁、板共同作用的處理辦法確有不少成功的先例,然而這一方案也不為有關(guān)設(shè)計人員所認(rèn)可。為避免處理方案留有隱患,也激發(fā)了尋求一個更完善更合理解決問題的途徑。3板、樁分別作用的處理方案采取取消承臺梁改做鋼筋混凝土板基,但樁頂不深入基礎(chǔ)板,讓樁、板兩相分離,中間回填以塘渣,這便是所謂樁與板分別起作用的處理方案。紹興城區(qū)的地質(zhì)情況普遍是在表面雜填土以下,有一層厚度不大的硬土層,其下則為厚度十?dāng)?shù)米的軟弱粘土層,其塑性指數(shù)一般大于5,土層為亞粘土、粘土、淤泥質(zhì)土,液性指數(shù)在0.6~1.5之間,呈可塑、軟塑甚至流塑狀態(tài),地基土的性能很差,屬高壓縮性。在這樣的地基上采用淺基礎(chǔ)建造五六層的住宅在承載力方面是沒有問題的。紹興地區(qū)一直來也是這么做的,盡管建筑物的沉降量在20~30cm之間,甚至更大,并伴有不均勻沉降。但近年來,社會各界對住宅質(zhì)量的關(guān)注程度迅速提高,促使設(shè)計人員去認(rèn)真對待沉降問題,因此軟土地基的住宅工程開始普遍采用了樁基礎(chǔ)。筆者處理該樁基質(zhì)量事故的思路源自于此,基礎(chǔ)板傳遞上部建筑荷載,工程樁控制沉降并調(diào)節(jié)不均勻沉降。這一方案較好地避免了樁板共同作用所面對的問題。板將荷載傳給回填土,樁不直接承受板的荷載,基礎(chǔ)板在承載力計算時不必考慮樁的存在;樁在建筑物產(chǎn)生沉降時才受力,而這個力由于存在50cm的回填土對基礎(chǔ)板的作用已不是一個集中力,這樣樁偏位對基礎(chǔ)板的影響幾乎可以不計,同時樁承受的荷載比原設(shè)計的荷載大為減少,樁破壞的可能性也不存在了;樁的受力隨著建筑沉降的增加而加大,反之,建筑物的沉降速度隨著樁受力的增加而減少,也就是說樁不但能抵抗沉降,而且可能調(diào)節(jié)不均勻沉降。這樣一個方案,技術(shù)上可行、經(jīng)濟(jì)上合理,工期上受影響最小,是一個比較圓滿的能為各方接受的處理辦法。具體施工方法是將樁頂?shù)乃缮⒉糠智宄A(chǔ)分層回填塘渣,用10~12t的壓路機(jī)壓實,然后按常規(guī)方法,澆筑填層,進(jìn)行鋼筋混凝土基礎(chǔ)板施工。工程現(xiàn)已完工,并投入使用,沉降和不均勻沉降均在規(guī)定的控制范圍內(nèi),說明上述設(shè)計方案的思路是正確的,實踐結(jié)果取得了預(yù)期的成效。事故五:某工廠新建一生活區(qū),共14幢七層磚混結(jié)構(gòu)住宅(其中10幢為條形建筑,4幢為點(diǎn)式建筑)。在工程建設(shè)前,廠方委托一家工程地質(zhì)勘察單位按要求對建筑地基進(jìn)行了詳細(xì)的勘察。工程于一九九三年至一九九四年相繼開工,一九九五年至一九九六年相繼建成完工。一年后在未曾使用之前,相繼發(fā)現(xiàn)10幢條形建筑中的6幢建筑的部分墻體開裂,裂縫多為斜向裂縫,從一樓到七樓均有出現(xiàn),且部分有呈外傾之勢;3幢點(diǎn)式住宅發(fā)生整體傾斜。后來經(jīng)仔細(xì)觀察分析,出現(xiàn)問題的9幢建筑均產(chǎn)生嚴(yán)重的地基不均勻沉降,最大沉降差達(dá)160mm以上。事故發(fā)生后,有關(guān)部門對該工程質(zhì)量事故進(jìn)行了鑒定,審查了工程的有關(guān)勘察、設(shè)計、施工資料,對工程地質(zhì)又進(jìn)行了詳細(xì)的補(bǔ)勘。經(jīng)查明,在該廠修建生活區(qū)的地下有一古河道通過,古河道溝谷內(nèi)沉積了淤泥層,該淤泥層系新近沉積物,土質(zhì)特別柔軟,屬于高壓縮性、低承載力土層,且厚度較大,在建筑基底附加壓力作用下,產(chǎn)生較大的沉降。凡古河道通過的9棟建筑物均產(chǎn)生了嚴(yán)重的地基不均勻沉降,均需要對地基進(jìn)行加固處理,生活區(qū)內(nèi)其它建筑物(古河道未通過)均未出現(xiàn)類似情況。該工程地質(zhì)勘察單位在對工程地質(zhì)進(jìn)行詳勘時,對所勘察的數(shù)據(jù)(如淤泥質(zhì)土的標(biāo)準(zhǔn)貫入度僅為3,而其它地方為7~12)未能引起足夠的重視,對地下土層出現(xiàn)了較低承載力的現(xiàn)象未引起重視,輕易的對地基土進(jìn)行分類判定,將淤泥定為淤泥質(zhì)粉土,提出其承載力為100kN,Es為4Mpa。設(shè)計單位根據(jù)地質(zhì)勘察報告,設(shè)計基礎(chǔ)為淺基礎(chǔ),寬度為2800mm,每延米設(shè)計荷載為270kN,其埋深為-1.4m~2m左右。該工程后經(jīng)地基加固處理后投入正常使用,但造成了較大的經(jīng)濟(jì)損失,經(jīng)法院審理判決,工程地質(zhì)勘察單位向廠方賠償經(jīng)濟(jì)損失329萬元。案例五:某市一商品房開發(fā)商擬建10棟商品房,根據(jù)工程地質(zhì)勘察資料和設(shè)計要求,采用振動沉管灌注樁,樁尖深入沙夾卵石層500以上,按地勘報告樁長應(yīng)在9~10米以上。該工程振動沉管灌注樁施工完后,由某工程質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)采用低應(yīng)變動測方式對該批樁進(jìn)行樁身完整性檢測,并出具了相應(yīng)的檢測報告。施工單位按規(guī)定進(jìn)行主體施工,個別棟號在施工進(jìn)行到3層左右時,由于當(dāng)?shù)刭|(zhì)量監(jiān)督人員對檢測報告有爭議,故經(jīng)研究決定又從外地請了兩家檢測機(jī)構(gòu)對部分樁進(jìn)行了抽檢。這兩家檢測機(jī)構(gòu)由于未按規(guī)范要求進(jìn)行檢測,未及時發(fā)現(xiàn)問題。后經(jīng)省建筑科學(xué)研究院對其檢測報告進(jìn)行了審核,在現(xiàn)場對部分樁進(jìn)行了高、低應(yīng)變檢測,發(fā)現(xiàn)該工程振動沉管灌注樁存在非常嚴(yán)重的質(zhì)量問題,有的樁身未能進(jìn)入持力層,有的樁身嚴(yán)重縮頸,有的樁甚至是斷樁。后經(jīng)查證該工程地質(zhì)報告顯示,在自然地坪以下4~6m深處,有淤泥層,在此施工振動沉管灌注樁由于工藝方面的問題,容易發(fā)生縮頸和斷樁。該市檢測機(jī)構(gòu)個別檢測人員思想素質(zhì)差,一味地迎合施工單位的施工記錄樁長(施工單位由于單方造價報的低,經(jīng)常利用多報樁長的方法來彌補(bǔ)造價),將砼測試波速由3600米/秒左右調(diào)整到4700~4800米/秒,個別樁身經(jīng)實測波速推定樁身測試長度為5.8m,而當(dāng)時測試樁長為9.4m,兩者相差達(dá)3.6m。這樣一來,原本未進(jìn)入持力層的樁,嚴(yán)重縮頸樁和斷樁就成為了與施工單位記錄樁長一樣的完整樁。該工程后經(jīng)加固處理達(dá)到了要求,但造成了很大的經(jīng)濟(jì)損失。案例六:某市一開發(fā)商修建一商品房,為了追求較多的利潤,要求設(shè)計、施工等單位按其要求進(jìn)行設(shè)計施工。設(shè)計上采用底層框架(局部為二層框架)上面砌筑九層磚混結(jié)構(gòu),總高度最高達(dá)33.3m,嚴(yán)重違反國家現(xiàn)行規(guī)范〈建筑抗設(shè)計規(guī)范〉GBJ11-89和地方標(biāo)準(zhǔn)〈四川省建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計統(tǒng)一規(guī)定〉DB51/5001-92的要求,框架頂層未采用現(xiàn)澆結(jié)構(gòu),平面布置不規(guī)則、對稱,質(zhì)量和剛度不均勻,在較大洞口兩側(cè)未設(shè)置構(gòu)造柱。在施工過程中六至十一層采用灰砂磚墻體。住戶在使用過程中,發(fā)現(xiàn)房屋內(nèi)墻體產(chǎn)生較多的裂縫,經(jīng)檢查有正八字、倒八字裂縫;豎向裂縫;局部墻面出現(xiàn)水平裂縫,以及大量的界面裂縫,引起住戶強(qiáng)烈不滿,多次向各級政府有關(guān)部門投訴,產(chǎn)生了極壞的影響。案例七:某縣一機(jī)關(guān)修建職工住宅樓,共六棟,設(shè)計均為七層磚混結(jié)構(gòu),建筑面積10001平方米,主體完工后進(jìn)行墻面抹灰,采用某水泥廠生產(chǎn)的325水泥。抹灰后在兩個月內(nèi)相繼發(fā)現(xiàn)該工程墻面抹灰出現(xiàn)開裂,并迅速發(fā)展。開始由墻面一點(diǎn)產(chǎn)生膨脹變形,形成不規(guī)則的放射狀裂縫,多點(diǎn)裂縫相繼貫通,成為典型的龜狀裂縫,并且空鼓,實際上此時抹灰與墻體已產(chǎn)生剝離。后經(jīng)查證,該工程所用水泥中氧化鎂含量嚴(yán)重超高,致使水泥安定性不合格,施工單位未對水泥進(jìn)行進(jìn)場檢驗就直接使用,因此產(chǎn)生大面積的空鼓開裂。最后該工程墻面抹灰全面返工,造成嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)損失。案例八:某縣級市一鄉(xiāng)村修建小學(xué)教學(xué)樓和教師辦公住宿綜合樓,鄉(xiāng)上個別領(lǐng)導(dǎo)不按照有關(guān)基本建設(shè)程序辦事,自行決定由一農(nóng)村工匠承攬該工程建設(shè)。工程無地質(zhì)勘察報告,無設(shè)計圖紙(抄襲其它學(xué)校的圖紙),原材未經(jīng)檢驗,施工無任何質(zhì)量保證措施,無水無電,砼和砂漿全部人工拌和,鋼筋砼大梁、柱子人工澆注振搗,密實度和強(qiáng)度無法得到保證。工程投入使用后,綜合樓和教學(xué)由于多處大梁和墻面發(fā)生較嚴(yán)重的裂縫,致使學(xué)校被迫停課。經(jīng)檢查,該綜合樓基礎(chǔ)一半置于風(fēng)化頁巖上,一半置于回填土上(未按規(guī)定進(jìn)行夯實),地基已發(fā)生嚴(yán)重不均勻沉降,導(dǎo)致墻體出現(xiàn)嚴(yán)重裂縫;教學(xué)樓大梁砼存在嚴(yán)重的空洞受力鋼筋已嚴(yán)重銹蝕,兩棟樓的砌體砂漿強(qiáng)度幾乎為零(更有甚者個別地方砂漿中還夾著黃泥),樓梯橫梁擱置長度僅50mm,梁下砌體已出現(xiàn)壓碎現(xiàn)象。經(jīng)鑒定該工程主體結(jié)構(gòu)存在嚴(yán)重的安全隱患,已失去了加固補(bǔ)強(qiáng)的意義,被有關(guān)部門強(qiáng)行拆除,有關(guān)責(zé)任人受到了法律的懲辦。案例九:某縣有關(guān)部門為教師建一廣廈工程,位于河邊,其上游數(shù)百米為電站大壩。該工程于1995年11于月開工建設(shè),1997年元月竣工。具有關(guān)資料表明,該工程所在地20年一遇洪水水位313.50(絕對標(biāo)高),但建設(shè)、施工單位擅自將該工程±0.00標(biāo)高由314.40m降到308.16m。致使該工程自1997年投入使用以來,遭遇洪水淹沒五次,洪水水位高出二樓地面約70cm(相當(dāng)于絕對標(biāo)高312m),底樓地面受洪水沖刷已多處出現(xiàn)直徑約1m~2m、深約0.5m~1m的管涌坑,直接危及地基基礎(chǔ)的長期穩(wěn)定和上部結(jié)構(gòu)的安全。受電站卸洪浪涌沖擊壓力影響,二樓樓面板向上反拱(據(jù)住戶反應(yīng)由二樓板縫冒出的水柱高達(dá)70cm),室內(nèi)瓜米石地坪多處破損并與空心板剝離,二樓部分樓面板已不滿足建筑構(gòu)件安全使用要求。工程設(shè)計二個單元九層,實際建造四個單元十層,頂層部分住戶擅自加建到十一層,不滿足現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)《砌體結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》GBJ3—88》和《建筑抗震設(shè)計規(guī)范》GBJ11—89要求。該工程經(jīng)有關(guān)部門鑒定為不合格工程。案例十:四川省某市玻璃廠1999年4月為增加生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)建廠房,在原來天然坡度約22°的巖石地表平整場地,即在原地表向下開挖近5m,并距水廠原蓄水池3m左右,該蓄水池長12m、寬9m、深8.2m,容水約900m3。玻璃廠及水廠廠方為安全起見,通過熟人介紹,請了一高級工程師對玻璃廠擴(kuò)建開挖坡角是否會影響水廠蓄水池安全作一技術(shù)鑒定。該高工在其出具的書面技術(shù)鑒定中認(rèn)定:"該水池地基基礎(chǔ)穩(wěn)定,不可能產(chǎn)生滑移形成滑坡影響安全;可以從距水池3m處按5%開挖放坡,開挖時沿水池邊先打槽隔開,用小藥量淺孔爆破,只要施工得當(dāng),不會影響水池安全;平整場地后,沿陡坡砌筑條石護(hù)坡;本人負(fù)該鑒定的技術(shù)法律責(zé)任"。最后還蓋了縣勘察設(shè)計室的"圖紙專用章"予以認(rèn)可。工程于7月初按此方案平基結(jié)束后,就開始廠房工程施工,至9月6日建成完工。然而,就在9月7日下午5時許,邊坡巖體突然崩塌,巖體及水流砸毀新建廠房兩榀屋架,其中的工人3死5傷,釀成了一起重大傷亡事故。該工程邊坡巖體屬于裂隙發(fā)育、遇水可以軟化的軟質(zhì)巖石,雖然屬于中小型工程,但環(huán)境條件復(fù)雜,施工爆破、水池滲漏、坡體卸荷變形等不確定的不利影響因素甚多,在沒有基本的勘察設(shè)計資料的前提下采用直立邊坡,破壞了原邊坡的穩(wěn)定坡角,而且未采用任何有效的支擋結(jié)構(gòu)措施,該邊坡失穩(wěn)是必然會發(fā)生的。若有正確的工程鑒定,并嚴(yán)格按基建程序辦事,采用經(jīng)過勘察設(shè)計的巖石錨樁(或錨桿)擋墻和做好水池防滲處理措施則是能夠有效保證工程邊坡安全的。該高工的"技術(shù)鑒定"內(nèi)容過于簡略,分析評價膚淺、武斷,未明確指出及貫徹執(zhí)行現(xiàn)行勘察設(shè)計技術(shù)規(guī)范規(guī)定的技術(shù)原則及技術(shù)方法,主要結(jié)論建議缺乏技術(shù)依據(jù),盡管其中有關(guān)地基施工中關(guān)于松動爆破和開槽減震的建議是正確的,也是有針對性的,但未經(jīng)設(shè)計計算的有關(guān)邊坡穩(wěn)定的結(jié)論是不恰當(dāng)?shù)?。有關(guān)用條石擋墻護(hù)坡的建議也不是該工程邊坡條件下能確保邊坡安全的有效支擋結(jié)構(gòu)技術(shù)措施,而有關(guān)采用坡度為1:0.05的放坡建議,則更是沒有貫徹現(xiàn)行規(guī)范的基本規(guī)定,缺少相應(yīng)的論證分析,它的誤導(dǎo)為該工程事故埋下了安全隱患。該"技術(shù)鑒定"雖然蓋有縣勘察設(shè)計室的"圖紙專用章",但卻無一般勘察、設(shè)計單位通常執(zhí)行的"審核"、"批準(zhǔn)"等技術(shù)管理和質(zhì)量保證體系,從技術(shù)鑒定的內(nèi)容到形式都缺乏嚴(yán)肅性;而且這種技術(shù)鑒定缺乏委托方與承擔(dān)方之間的有關(guān)目的、任務(wù)、質(zhì)量要求等基本的書面約定,這就從根本上影響了技術(shù)鑒定工作的深度和技術(shù)質(zhì)量。平基施工過程中及完工前后所發(fā)現(xiàn)的漏水等邊坡巖體不穩(wěn)定因素的征兆,雖然有關(guān)各方曾予以一定程度的重視與研究,但由于缺乏巖土工程及支擋結(jié)構(gòu)方面的專業(yè)技術(shù)知識與經(jīng)驗,對隱患認(rèn)識不足,未能采取相應(yīng)措施,而繼續(xù)盲目施工至全部工程(人工邊坡及廠房擴(kuò)建)結(jié)束和水池繼續(xù)運(yùn)行,并在7月3日決定將水池蓄水至7m水深,使整個工程的安危事實上依賴于個人狹隘的專業(yè)技術(shù)知識與經(jīng)驗上。綜上所述,此次事故造成人員傷亡,經(jīng)濟(jì)損失巨大,以及負(fù)面社會影響,主要是由于違章進(jìn)行工程鑒定、處理方案錯誤所至。從事工程鑒定的技術(shù)人員以及管理者應(yīng)從此次事故中汲取經(jīng)驗教訓(xùn),嚴(yán)格按照國家的統(tǒng)一鑒定方法與標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行工程鑒定,即按照:客戶委托,確定鑒定目的、范圍和內(nèi)容;初步調(diào)查;詳細(xì)調(diào)查及檢測驗算;安全性、使用性鑒定評級;可靠性評級;出具鑒定報告及處理意見的基本鑒定程序規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)地進(jìn)行工程鑒定。案例十一:紹興市一住宅工程,多層混合結(jié)構(gòu),基礎(chǔ)為單排φ377沉管灌注樁和寬60cm承臺梁,1995年開工建設(shè),施工至承臺完工,因客觀原因停工,直至1999年有新的業(yè)主接手后,另擇施工單位重新開工。該施工單位進(jìn)場后發(fā)現(xiàn)承臺混凝土質(zhì)量很差,遂委托有關(guān)單位進(jìn)行取樣檢測,結(jié)果證明,混凝土質(zhì)量確實低劣,經(jīng)與設(shè)計單位聯(lián)系,作承臺鑿除重澆處理。不料承臺鑿除后,暴露出來的樁基質(zhì)量問題更為嚴(yán)重。有關(guān)部門十分重視,對此質(zhì)量問題展開了認(rèn)真的分析并仔細(xì)研究了相應(yīng)的處理辦法。1質(zhì)量問題的存在形式及其特征根據(jù)工程現(xiàn)場觀察和有關(guān)部門的多方面嚴(yán)格檢測,樁基嚴(yán)重質(zhì)量問題有:①樁基偏位:共204根樁中143根偏位超過規(guī)范7cm的允許偏差,占總樁數(shù)的70%,而偏離軸線在一個樁徑以上的樁占到總樁數(shù)的38%,計78根;②混凝土強(qiáng)度不足:設(shè)計的混凝土強(qiáng)度等級為C20,檢測部門依據(jù)事前商定的抽檢數(shù)量和樁位,對9根樁作混凝土強(qiáng)度取芯試驗,結(jié)果有4根因無法固定取芯儀器而不能取得混凝土芯體,顯然這4根樁的混凝土強(qiáng)度達(dá)不到C20的設(shè)計強(qiáng)度等級,其余5根樁的取芯試驗結(jié)果表明只有2根樁的混凝土強(qiáng)度滿足設(shè)計要求;③樁身質(zhì)量差:表現(xiàn)在現(xiàn)場觀察發(fā)現(xiàn)部分樁樁頂標(biāo)高低于設(shè)計標(biāo)高,個別樁樁身斷裂,相當(dāng)部分的樁鋼筋存在偏位現(xiàn)象;50根樁的小應(yīng)變動測,有11根樁為Ⅱ類樁,5根樁為Ⅲ類樁,這些樁存在程度不同的縮頸乃至斷裂現(xiàn)象。可見該樁基工程的質(zhì)量具有普遍性、嚴(yán)重性、離散性的特征。所謂普遍性即不是個別樁而是大部分樁的施工質(zhì)量達(dá)不到設(shè)計要求,不是在一個方面而是在有關(guān)工程施工質(zhì)量的幾乎各個方面存在問題;質(zhì)量問題的普遍存在本身就意味著問題的嚴(yán)重性,質(zhì)量問題的嚴(yán)重性還表現(xiàn)為實際施工質(zhì)量與設(shè)計質(zhì)量相差很大,如取芯的混凝土最低強(qiáng)度僅13kPa,只有設(shè)計強(qiáng)度65%,又如樁的最大偏位達(dá)32cm,樁的中心線已在設(shè)計承臺的外側(cè);樁的偏位呈現(xiàn)各向隨意性,混凝土強(qiáng)度也或高或低,樁的完整性或好或差,分布沒有規(guī)律可循,嚴(yán)重離散。2常規(guī)處理辦法的否定該工程曾于1995年對兩根樁作過靜荷載試驗,結(jié)論為承載力能滿足設(shè)計要求。有專家對此結(jié)論持懷疑態(tài)度,因為鄰近同樣狀況的樁基工程,1995年靜荷載是合格的,而1999年兩根樁靜荷載試驗卻不合格。1995年靜荷載試驗的正確性固然值得懷疑,但如注意到樁基質(zhì)量離散性的特征,也許該工程的樁基承載力,會有部分滿足設(shè)計要求,因此基于工程質(zhì)量正態(tài)分布的取樣方法并不適用,樣本的樁基承載力根本不能表征該樁基工程的整體質(zhì)量。理論上要反映該樁基工程的質(zhì)量全貌,只能對其逐一進(jìn)行靜荷載試驗,這是不可能的也是沒有必要的。對該工程樁基質(zhì)量問題的處理,應(yīng)立足于前述三個質(zhì)量特征進(jìn)行考慮。常規(guī)處理如沉臺加寬、補(bǔ)樁及樁板合一等方法,都是不可靠不合適的。由于樁基偏位數(shù)量過多、過大,且由于存在比樁基偏位更嚴(yán)重質(zhì)量問題,采用加大承臺寬度不足以滿足設(shè)計要求,亦于事無補(bǔ)。要補(bǔ)樁又難于確定補(bǔ)樁位置,或使補(bǔ)樁數(shù)量過多而實際成為重新打樁。原樁基不予考慮,重新進(jìn)行打樁,這在技術(shù)上是可行的,但實際工程中卻由于工期緊迫,建設(shè)單位表示不能接受。于是,考慮到將樁頂承臺梁改為板式基礎(chǔ),讓樁土共同作用,使樁與板作為一個整體來承擔(dān)上部荷載的加固措施被提了出來。盡管這一處理辦法尚未有規(guī)范,但工程實踐中,樁、板共同作用的處理辦法確有不少成功的先例,然而這一方案也不為有關(guān)設(shè)計人員所認(rèn)可。為避免處理方案留有隱患,也激發(fā)了尋求一個更完善更合理解決問題的途徑。3板、樁分別作用的處理方案采取取消承臺梁改做鋼筋混凝土板基,但樁頂不深入基礎(chǔ)板,讓樁、板兩相分離,中間回填以塘渣,這便是所謂樁與板分別起作用的處理方案。紹興城區(qū)的地質(zhì)情況普遍是在表面雜填土以下,有一層厚度不大的硬土層,其下則為厚度十?dāng)?shù)米的軟弱粘土層,其塑性指數(shù)一般大于5,土層為亞粘土、粘土、淤泥質(zhì)土,液性指數(shù)在0.6~1.5之間,呈可塑、軟塑甚至流塑狀態(tài),地基土的性能很差,屬高壓縮性。在這樣的地基上采用淺基礎(chǔ)建造五六層的住宅在承載力方面是沒有問題的。紹興地區(qū)一直來也是這么做的,盡管建筑物的沉降量在20~30cm之間,甚至更大,并伴有不均勻沉降。但近年來,社會各界對住宅質(zhì)量的關(guān)注程度迅速提高,促使設(shè)計人員去認(rèn)真對待沉降問題,因此軟土地基的住宅工程開始普遍采用了樁基礎(chǔ)。筆者處理該樁基質(zhì)量事故的思路源自于此,基礎(chǔ)板傳遞上部建筑荷載,工程樁控制沉降并調(diào)節(jié)不均勻沉降。這一方案較好地避免了樁板共同作用所面對的問題。板將荷載傳給回填土,樁不直接承受板的荷載,基礎(chǔ)板在承載力計算時不必考慮樁的存在;樁在建筑物產(chǎn)生沉降時才受力,而這個力由于存在50cm的回填土對基礎(chǔ)板的作用已不是一個集中力,這樣樁偏位對基礎(chǔ)板的影響幾乎可以不計,同時樁承受的荷載比原設(shè)計的荷載大為減少,樁破壞的可能性也不存在了;樁的受力隨著建筑沉降的增加而加大,反之,建筑物的沉降速度隨著樁受力的增加而減少,也就是說樁不但能抵抗沉降,而且可能調(diào)節(jié)不均勻沉降。這樣一個方案,技術(shù)上可行、經(jīng)濟(jì)上合理,工期上受影響最小,是一個比較圓滿的能為各方接受的處理辦法。具體施工方法是將樁頂?shù)乃缮⒉糠智宄?,基礎(chǔ)分層回填塘渣,用10~12t的壓路機(jī)壓實,然后按常規(guī)方法,澆筑填層,進(jìn)行鋼筋混凝土基礎(chǔ)板施工。工程現(xiàn)已完工,并投入使用,沉降和不均勻沉降均在規(guī)定的控制范圍內(nèi),說明上述設(shè)計方案的思路是正確的,實踐結(jié)果取得了預(yù)期的成效。案例十二:某工廠新建一生活區(qū),共14幢七層磚混結(jié)構(gòu)住宅(其中10幢為條形建筑,4幢為點(diǎn)式建筑)。在工程建設(shè)前,廠方委托一家工程地質(zhì)勘察單位按要求對建筑地基進(jìn)行了詳細(xì)的勘察。工程于一九九三年至一九九四年相繼開工,一九九五年至一九九六年相繼建成完工。一年后在未曾使用之前,相繼發(fā)現(xiàn)10幢條形建筑中的6幢建筑的部分墻體開裂,裂縫多為斜向裂縫,從一樓到七樓均有出現(xiàn),且部分有呈外傾之勢;3幢點(diǎn)式住宅發(fā)生整體傾斜。后來經(jīng)仔細(xì)觀察分析,出現(xiàn)問題的9幢建筑均產(chǎn)生嚴(yán)重的地基不均勻沉降,最大沉降差達(dá)160mm以上。事故發(fā)生后,有關(guān)部門對該工程質(zhì)量事故進(jìn)行了鑒定,審查了工程的有關(guān)勘察、設(shè)計、施工資料,對工程地質(zhì)又進(jìn)行了詳細(xì)的補(bǔ)勘。經(jīng)查明,在該廠修建生活區(qū)的地下有一古河道通過,古河道溝谷內(nèi)沉積了淤泥層,該淤泥層系新近沉積物,土質(zhì)特別柔軟,屬于高壓縮性、低承載力土層,且厚度較大,在建筑基底附加壓力作用下,產(chǎn)生較大的沉降。凡古河道通過的9棟建筑物均產(chǎn)生了嚴(yán)重的地基不均勻沉降,均需要對地基進(jìn)行加固處理,生活區(qū)內(nèi)其它建筑物(古河道未通過)均未出現(xiàn)類似情況。該工程地質(zhì)勘察單位在對工程地質(zhì)進(jìn)行詳勘時,對所勘察的數(shù)據(jù)(如淤泥質(zhì)土的標(biāo)準(zhǔn)貫入度僅為3,而其它地方為7~12)未能引起足夠的重視,對地下土層出現(xiàn)了較低承載力的現(xiàn)象未引起重視,輕易的對地基土進(jìn)行分類判定,將淤泥定為淤泥質(zhì)粉土,提出其承載力為100kN,

Es為4Mpa。設(shè)計單位根據(jù)地質(zhì)勘察報告,設(shè)計基礎(chǔ)為淺基礎(chǔ),寬度為2800mm,每延米設(shè)計荷載為270kN,其埋深為-1.4m~2m左右。該工程后經(jīng)地基加固處理后投入正常使用,但造成了較大的經(jīng)濟(jì)損失,經(jīng)法院審理判決,工程地質(zhì)勘察單位向廠方賠償經(jīng)濟(jì)損失329萬元。

案例十三:某市一商品房開發(fā)商擬建10棟商品房,根據(jù)工程地質(zhì)勘察資料和設(shè)計要求,采用振動沉管灌注樁,樁尖深入沙夾卵石層500以上,按地勘報告樁長應(yīng)在9~10米以上。該工程振動沉管灌注樁施工完后,由某工程質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)采用低應(yīng)變動測方式對該批樁進(jìn)行樁身完整性檢測,并出具了相應(yīng)的檢測報告。施工單位按規(guī)定進(jìn)行主體施工,個別棟號在施工進(jìn)行到3層左右時,由于當(dāng)?shù)刭|(zhì)量監(jiān)督人員對檢測報告有爭議,故經(jīng)研究決定又從外地請了兩家檢測機(jī)構(gòu)對部分樁進(jìn)行了抽檢。這兩家檢測機(jī)構(gòu)由于未按規(guī)范要求進(jìn)行檢測,未及時發(fā)現(xiàn)問題。后經(jīng)省建筑科學(xué)研究院對其檢測報告進(jìn)行了審核,在現(xiàn)場對部分樁進(jìn)行了高、低應(yīng)變檢測,發(fā)現(xiàn)該工程振動沉管灌注樁存在非常嚴(yán)重的質(zhì)量問題,有的樁身未能進(jìn)入持力層,有的樁身嚴(yán)重縮頸,有的樁甚至是斷樁。后經(jīng)查證該工程地質(zhì)報告顯示,在自然地坪以下4~6m深處,有淤泥層,在此施工振動沉管灌注樁由于工藝方面的問題,容易發(fā)生縮頸和斷樁。該市檢測機(jī)構(gòu)個別檢測人員思想素質(zhì)差,一味地迎合施工單位的施工記錄樁長(施工單位由于單方造價報的低,經(jīng)常利用多報樁長的方法來彌補(bǔ)造價),將砼測試波速由3600米/秒左右調(diào)整到4700~4800米/秒,個別樁身經(jīng)實測波速推定樁身測試長度為5.8m,而當(dāng)時測試樁長為9.4m,兩者相差達(dá)3.6m。這樣一來,原本未進(jìn)入持力層的樁,嚴(yán)重縮頸樁和斷樁就成為了與施工單位記錄樁長一樣的完整樁。該工程后經(jīng)加固處理達(dá)到了要求,但造成了很大的經(jīng)濟(jì)損失。

案例十四:某市一開發(fā)商修建一商品房,為了追求較多的利潤,要求設(shè)計、施工等單位按其要求進(jìn)行設(shè)計施工。設(shè)計上采用底層框架(局部為二層框架)上面砌筑九層磚混結(jié)構(gòu),總高度最高達(dá)33.3m,嚴(yán)重違反國家現(xiàn)行規(guī)范〈建筑抗

設(shè)計規(guī)范〉GBJ11-89和地方標(biāo)準(zhǔn)〈四川省建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計統(tǒng)一規(guī)定〉DB51/5001-92的要求,框架頂層未采用現(xiàn)澆結(jié)構(gòu),平面布置不規(guī)則、對稱,質(zhì)量和剛度不均勻,在較大洞口兩側(cè)未設(shè)置構(gòu)造柱。在施工過程中六至十一層采用灰砂磚墻體。住戶在使用過程中,發(fā)現(xiàn)房屋內(nèi)墻體產(chǎn)生較多的裂縫,經(jīng)檢查有正八字、倒八字裂縫;豎向裂縫;局部墻面出現(xiàn)水平裂縫,以及大量的界面裂縫,引起住戶強(qiáng)烈不滿,多次向各級政府有關(guān)部門投訴,產(chǎn)生了極壞的影響。

案例十五:

某縣一機(jī)關(guān)修建職工住宅樓,共六棟,設(shè)計均為七層磚混結(jié)構(gòu),建筑面積10001平方米,主體完工后進(jìn)行墻面抹灰,采用某水泥廠生產(chǎn)的325水泥。抹灰后在兩個月內(nèi)相繼發(fā)現(xiàn)該工程墻面抹灰出現(xiàn)開裂,并迅速發(fā)展。開始由墻面一點(diǎn)產(chǎn)生膨脹變形,形成不規(guī)則的放射狀裂縫,多點(diǎn)裂縫相繼貫通,成為典型的龜狀裂縫,并且空鼓,實際上此時抹灰與墻體已產(chǎn)生剝離。后經(jīng)查證,該工程所用水泥中氧化鎂含量嚴(yán)重超高,致使水泥安定性不合格,施工單位未對水泥進(jìn)行進(jìn)場檢驗就直接使用,因此產(chǎn)生大面積的空鼓開裂。最后該工程墻面抹灰全面返工,造成嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)損失。

案例十六:某縣級市一鄉(xiāng)村修建小學(xué)教學(xué)樓和教師辦公住宿綜合樓,鄉(xiāng)上個別領(lǐng)導(dǎo)不按照有關(guān)基本建設(shè)程序辦事,自行決定由一農(nóng)村工匠承攬該工程建設(shè)。工程無地質(zhì)勘察報告,無設(shè)計圖紙(抄襲其它學(xué)校的圖紙),原材未經(jīng)檢驗,施工無任何質(zhì)量保證措施,無水無電,砼和砂漿全部人工拌和,鋼筋砼大梁、柱子人工澆注振搗,密實度和強(qiáng)度無法得到保證。工程投入使用后,綜合樓和教學(xué)由于多處大梁和墻面發(fā)生較嚴(yán)重的裂縫,致使學(xué)校被迫停課。經(jīng)檢查,該綜合樓基礎(chǔ)一半置于風(fēng)化頁巖上,一半置于回填土上(未按規(guī)定進(jìn)行夯實),地基已發(fā)生嚴(yán)重不均勻沉降,導(dǎo)致墻體出現(xiàn)嚴(yán)重裂縫;教學(xué)樓大梁砼存在嚴(yán)重的空洞受力鋼筋已嚴(yán)重銹蝕,兩棟樓的砌體砂漿強(qiáng)度幾乎為零(更有甚者個別地方砂漿中還夾著黃泥),樓梯橫梁擱置長度僅50mm,梁下砌體已出現(xiàn)壓碎現(xiàn)象。經(jīng)鑒定該工程主體結(jié)構(gòu)存在嚴(yán)重的安全隱患,已失去了加固補(bǔ)強(qiáng)的意義,被有關(guān)部門強(qiáng)行拆除,有關(guān)責(zé)任人受到了法律的懲辦。

案例十七:某縣有關(guān)部門為教師建一廣廈工程,位于河邊,其上游數(shù)百米為電站大壩。該工程于1995年11于月開工建設(shè),1997年元月竣工。具有關(guān)資料表明,該工程所在地20年一遇洪水水位313.50(絕對標(biāo)高),但建設(shè)、施工單位擅自將該工程±0.00標(biāo)高由314.40m降到308.16m。致使該工程自1997年投入使用以來,遭遇洪水淹沒五次,洪水水位高出二樓地面約70cm(相當(dāng)于絕對標(biāo)高312m),底樓地面受洪水沖刷已多處出現(xiàn)直徑約1m~2m、深約0.5m~1m的管涌坑,直接危及地基基礎(chǔ)的長期穩(wěn)定和上部結(jié)構(gòu)的安全。受電站卸洪浪涌沖擊壓力影響,二樓樓面板向上反拱(據(jù)住戶反應(yīng)由二樓板縫冒出的水柱高達(dá)70cm),室內(nèi)瓜米石地坪多處破損并與空心板剝離,二樓部分樓面板已不滿足建筑構(gòu)件安全使用要求。工程設(shè)計二個單元九層,實際建造四個單元十層,頂層部分住戶擅自加建到十一層,不滿足現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)《砌體結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》GBJ3—88》和《建筑抗震設(shè)計規(guī)范》GBJ11—89~要求。該工程經(jīng)有關(guān)部門鑒定為不合格工程。

案例十八:四川省某市玻璃廠1999年4月為增加生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)建廠房,在原來天然坡度約22°的巖石地表平整場地,即在原地表向下開挖近5m,并距水

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