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文檔簡(jiǎn)介

雙氧水裝置事故分析案例Ppt演示文稿當(dāng)前1頁(yè),總共103頁(yè)。雙氧水裝置事故分析案例210、上海遠(yuǎn)大過(guò)氧化物有限公司“7.28”爆炸事故及分析11、柳化“12.16”循環(huán)工作液貯槽爆炸事故報(bào)告12、浙江:龍?chǎng)位るp氧水生產(chǎn)車(chē)間發(fā)生爆炸事故13、太陽(yáng)紙業(yè)濟(jì)寧福利達(dá)化工有限公司事故分析當(dāng)前2頁(yè),總共103頁(yè)。博匯“8.25”雙氧水爆炸事故1.博匯“8.25”雙氧水爆炸事故簡(jiǎn)介(續(xù))----事故發(fā)生經(jīng)過(guò):

山東國(guó)金化工廠4萬(wàn)噸/年雙氧水裝置2012年8月13日至14日重新調(diào)劑人員組織開(kāi)車(chē),8月16日零時(shí)復(fù)產(chǎn)投料。裝置運(yùn)行至8月25日15時(shí)10分左右循環(huán)工作液泵跳停,在開(kāi)啟備用泵運(yùn)行5分鐘后氧化液泵又發(fā)生跳停,裝置于15時(shí)18分緊急停車(chē)(注:距18時(shí)46分發(fā)生爆炸接近3.5小時(shí),應(yīng)該有足夠的時(shí)間處理異常),車(chē)間通知電工檢修線(xiàn)路、未發(fā)現(xiàn)異常。15時(shí)50分乙班人員接班后,因氮?dú)庵醒鹾恳恢辈缓细駸o(wú)法再次開(kāi)車(chē)。3當(dāng)前3頁(yè),總共103頁(yè)。博匯“8.25”雙氧水爆炸事故1.博匯“8.25”雙氧水爆炸事故簡(jiǎn)介----事故發(fā)生經(jīng)過(guò)(續(xù)):

在裝置停車(chē)時(shí)段內(nèi),DCS主操發(fā)現(xiàn)氧化塔壓力由17時(shí)25分的0.08MPa升至18時(shí)24分的

0.2MPa,通過(guò)遠(yuǎn)程控制打開(kāi)氧化塔尾氣調(diào)節(jié)閥泄壓,由于閥的開(kāi)度過(guò)小,塔內(nèi)壓力升高速度短暫減緩后仍繼續(xù)升高;18時(shí)39分塔內(nèi)壓力急劇升高,通過(guò)遠(yuǎn)控閥泄壓已不起作用,18時(shí)46分壓力升至測(cè)量傳感器滿(mǎn)量程(0.6MPa)并繼續(xù)升壓;18時(shí)46分22秒發(fā)生了氧化塔爆炸,并相繼引燃了氧化塔周邊氫化塔、萃取塔等設(shè)備中的物料。21時(shí)41分,工作液配置釜發(fā)生二次爆炸。26日6時(shí)許,大火被撲滅。4當(dāng)前4頁(yè),總共103頁(yè)。博匯“8.25”雙氧水爆炸事故1.博匯雙氧水爆炸事故簡(jiǎn)介↓現(xiàn)場(chǎng)照片5當(dāng)前5頁(yè),總共103頁(yè)。博匯“8.25”雙氧水爆炸事故1.博匯雙氧水爆炸事故簡(jiǎn)介↓現(xiàn)場(chǎng)照片6當(dāng)前6頁(yè),總共103頁(yè)。博匯“8.25”雙氧水爆炸事故1.博匯雙氧水爆炸事故簡(jiǎn)介↓現(xiàn)場(chǎng)照片7當(dāng)前7頁(yè),總共103頁(yè)。博匯“8.25”雙氧水爆炸事故1.博匯雙氧水爆炸事故簡(jiǎn)介↓現(xiàn)場(chǎng)照片8當(dāng)前8頁(yè),總共103頁(yè)。魯西雙氧水“7.27”火災(zāi)事故2.魯西雙氧水“7.27”火災(zāi)事故簡(jiǎn)介2013年7月27日16時(shí)45分左右,魯西化工集團(tuán)股份有限公司18萬(wàn)噸/年雙氧水生產(chǎn)裝置的萃取塔發(fā)生火災(zāi)事故,直接經(jīng)濟(jì)損失約200萬(wàn)元。這起事故雖未造成人員傷亡,但產(chǎn)生了較大社會(huì)影響(網(wǎng)上傳播、東方時(shí)空)。

魯西化工集團(tuán)股份有限公司是由原魯西化肥廠(1976年建廠)逐步發(fā)展起來(lái)的國(guó)有大型化工企業(yè),總部位于聊城高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)魯西化工園區(qū),總資產(chǎn)159億元,職工11000余人。

發(fā)生事故的18萬(wàn)噸/年雙氧水生產(chǎn)裝置由聊城市魯西化工工程設(shè)計(jì)有限公司設(shè)計(jì),魯西工業(yè)裝備有限公司安裝,2013年6月5日取得試生產(chǎn)方案?jìng)浒父嬷獣?shū),7月25日開(kāi)始投料試生產(chǎn)。9當(dāng)前9頁(yè),總共103頁(yè)。魯西雙氧水“7.27”火災(zāi)事故

2.魯西雙氧水“7.27”火災(zāi)事故簡(jiǎn)介(續(xù))

----事故發(fā)生經(jīng)過(guò):

該雙氧水裝置于7月23日工作液進(jìn)系統(tǒng)循環(huán),7月25日引氫氣進(jìn)系統(tǒng),正式投料試生產(chǎn);27日12時(shí)05分,萃取塔開(kāi)始分出雙氧水,濃度為27%。27日16時(shí)45分左右,中控室操作人員通過(guò)遠(yuǎn)程視頻監(jiān)控發(fā)現(xiàn)萃取塔、萃余分離器位置有濃煙冒出。隨后操作人員離開(kāi)中控室前往現(xiàn)場(chǎng),發(fā)現(xiàn)萃余分離器部位起火,火勢(shì)隨萃余液(油質(zhì)可燃物)的泄露增大,并伴有爆鳴聲;立即通知中控室其他操作人員進(jìn)行一鍵安全停車(chē),同時(shí)啟動(dòng)裝置切斷氫氣并充氮保護(hù)。

企業(yè)和當(dāng)?shù)卣杆賳?dòng)應(yīng)急預(yù)案撲救火災(zāi),27日20時(shí)左右火勢(shì)得到有效控制,28日3時(shí)36分火災(zāi)被全部撲滅?!扒鍍粝滤比糠舛略趶S區(qū)內(nèi)并導(dǎo)入環(huán)境安全應(yīng)急池,經(jīng)環(huán)保部門(mén)對(duì)大氣和周邊水體檢測(cè),未發(fā)現(xiàn)有毒有害物質(zhì)和水體污染。

10當(dāng)前10頁(yè),總共103頁(yè)。魯西雙氧水“7.27”火災(zāi)事故2.魯西雙氧水火災(zāi)事故簡(jiǎn)介↓現(xiàn)場(chǎng)照片11當(dāng)前11頁(yè),總共103頁(yè)。魯西雙氧水“7.27”火災(zāi)事故2.魯西雙氧水火災(zāi)事故簡(jiǎn)介↓現(xiàn)場(chǎng)照片12當(dāng)前12頁(yè),總共103頁(yè)。魯西雙氧水“7.27”火災(zāi)事故2.魯西雙氧水火災(zāi)事故簡(jiǎn)介↓現(xiàn)場(chǎng)照片13當(dāng)前13頁(yè),總共103頁(yè)。魯西雙氧水“7.27”火災(zāi)事故2.魯西雙氧火災(zāi)產(chǎn)事故簡(jiǎn)介↓現(xiàn)場(chǎng)照片14當(dāng)前14頁(yè),總共103頁(yè)。博匯及魯西雙氧水裝置事故原因評(píng)析

一、兩起雙氧水事故的原因分析

相同點(diǎn):(1)都是雙氧水分解造成的。博匯事故是雙氧水急劇分解造成的氧化塔物理爆炸事故,魯西事故是由于雙氧水分解較快造成管道內(nèi)介質(zhì)流速過(guò)快產(chǎn)生靜電引起的設(shè)備內(nèi)化學(xué)爆炸和燃燒事故。

(2)都發(fā)生在裝置的試運(yùn)行階段。一個(gè)是長(zhǎng)期停車(chē)恢復(fù)運(yùn)行,一個(gè)是新建裝置開(kāi)始試運(yùn)行。

不同點(diǎn):(1)一個(gè)造成了人員傷亡,一個(gè)沒(méi)造成人員傷亡。(2)一個(gè)是物理爆炸事故,一個(gè)是化學(xué)爆炸和燃燒事故。(3)一個(gè)是在事故(或異常)發(fā)生時(shí)沒(méi)有采取有效的防范(或控制)措施,一個(gè)是在事故(或異常)發(fā)生時(shí)采取了有效的防范(或控制)措施。15當(dāng)前15頁(yè),總共103頁(yè)。博匯及魯西雙氧水裝置事故原因評(píng)析1.技術(shù)層面的事故原因分析

(1)系統(tǒng)內(nèi)雜質(zhì)的存在是造成雙氧水分解加速的原因。1)博匯未對(duì)生產(chǎn)系統(tǒng)中可能產(chǎn)生鈀催化劑和氧化鋁粉末雜質(zhì)的因素進(jìn)行徹底排除,造成開(kāi)車(chē)以后系統(tǒng)內(nèi)雜質(zhì)較多。

2)魯西通過(guò)查找原始記錄、詢(xún)問(wèn)操作人員,發(fā)現(xiàn)開(kāi)車(chē)過(guò)程中氫化液過(guò)濾器、工作液過(guò)濾器因阻力大頻繁清洗,說(shuō)明系統(tǒng)清潔度較差,酸洗鈍化不徹底或系統(tǒng)內(nèi)有積留雜質(zhì)的死角。

(2)三個(gè)基本條件的具備導(dǎo)致火災(zāi)爆炸事故的發(fā)生。1)爆炸物。工作液的閃點(diǎn)為42℃左右,其蒸汽屬于火災(zāi)爆炸性物質(zhì),且爆炸下限較低(0.8%-7%)容易形成爆炸性混合物。2)助燃物。(見(jiàn)下頁(yè))

3)點(diǎn)火源。(見(jiàn)下頁(yè))16當(dāng)前16頁(yè),總共103頁(yè)。博匯及魯西雙氧水裝置事故原因評(píng)析(2)三個(gè)基本條件的具備導(dǎo)致火災(zāi)爆炸事故的發(fā)生(續(xù))。2)助燃物。雙氧水的大量分解可提供足夠的氧氣。另外,放空管設(shè)置不合理產(chǎn)生的“煙囪效應(yīng)”,萃取塔溢流管設(shè)計(jì)不合理造成的“虹吸現(xiàn)象”,都存在負(fù)壓抽吸進(jìn)入空氣的可能。

3)點(diǎn)火源。

萃取塔與萃余液分離罐高達(dá)6.8米的位差,造成工作液的流速在岀液管道內(nèi)大大加快,易產(chǎn)生靜電;萃取塔溢流管設(shè)計(jì)不合理造成萃取塔塔頂液位不穩(wěn)定,特別是在雙氧水分解較活躍的狀況下,萃取塔萃余液出口管內(nèi)介質(zhì)為氣液非均相混合物,管內(nèi)介質(zhì)流速快而紊亂,易產(chǎn)生靜電;萃取塔、萃余分離器、高位集液槽、工作液計(jì)量槽的氣液相管路法蘭(4個(gè)螺栓以上

)未進(jìn)行靜電跨接等原因,造成靜電積聚。17當(dāng)前17頁(yè),總共103頁(yè)。博匯及魯西雙氧水裝置事故原因評(píng)析

2.操作層面的事故原因分析(1)對(duì)雙氧水裝置的危險(xiǎn)特性認(rèn)識(shí)不足。

1)對(duì)雙氧水裝置的工藝技術(shù)了解不深,對(duì)開(kāi)車(chē)過(guò)程中可能出現(xiàn)的危險(xiǎn)性情況分析不透。2)對(duì)行業(yè)發(fā)生的事故案例了解不全面、學(xué)習(xí)不透徹、分析不深入,沒(méi)有認(rèn)真汲取各類(lèi)事故教訓(xùn)、研究制定相關(guān)完備的預(yù)防措施。(2)沒(méi)有抓住項(xiàng)目開(kāi)車(chē)的關(guān)鍵點(diǎn)和重點(diǎn)注意事項(xiàng)。

1)對(duì)影響裝置試生產(chǎn)安全的酸洗鈍化關(guān)鍵環(huán)節(jié)管控不到位,對(duì)雙氧水原始開(kāi)車(chē)過(guò)程設(shè)備、管路雜質(zhì)積聚和雙氧水分解活躍的認(rèn)識(shí)不足,酸洗不徹底,預(yù)防措施落實(shí)不到位。2)沒(méi)有針對(duì)可能出現(xiàn)的系統(tǒng)雜質(zhì)含量高情況,制訂和采取針對(duì)性的應(yīng)對(duì)措施。如:及早加大萃取塔內(nèi)雙氧水的放出量,降低金屬等雜質(zhì)的含量,控制雙氧水分解的速率等。

18當(dāng)前18頁(yè),總共103頁(yè)。博匯及魯西雙氧水裝置事故原因評(píng)析

2.操作層面的事故原因分析(續(xù))(3)對(duì)雙氧水裝置靜電危害的重視程度不夠。1)防靜電設(shè)施和措施不夠全面。萃取塔至萃余液分離器、高位集液槽、工作液計(jì)量槽的氣液相管路法蘭既未做靜電跨接,也沒(méi)有測(cè)量接觸電阻,存在靜電積聚的安全隱患。2)系統(tǒng)設(shè)計(jì)缺陷導(dǎo)致多個(gè)易產(chǎn)生靜電的環(huán)節(jié)。萃取塔與萃余液分離罐高達(dá)6.8米的位差,造成工作液的流速在岀液管道內(nèi)大大加快,易產(chǎn)生靜電;萃取塔溢流管設(shè)計(jì)不合理造成萃取塔塔頂液位不穩(wěn)定,特別是在雙氧水分解較活躍的狀況下,萃取塔萃余液出口管內(nèi)介質(zhì)為氣液非均相混合物,管內(nèi)介質(zhì)流速快而紊亂,易產(chǎn)生靜電。19當(dāng)前19頁(yè),總共103頁(yè)。博匯及魯西雙氧水裝置事故原因評(píng)析

(4)開(kāi)車(chē)(試運(yùn)行)運(yùn)行準(zhǔn)備工作不到位。

1)裝置開(kāi)車(chē)的管理組織設(shè)置不合理,技術(shù)、管理人員配置不夠、力量薄弱。2)開(kāi)、停車(chē)方案不完善,未對(duì)生產(chǎn)系統(tǒng)中可能產(chǎn)生雜質(zhì)、粉末的因素進(jìn)行徹底排除。3)氮?dú)庵醒鹾砍瑯?biāo)、氮?dú)鈮毫χ挡缓细瘢瑢?dǎo)致裝置緊急停車(chē)后不能及時(shí)開(kāi)車(chē),造成雙氧水分解放出的熱量積聚,局部溫度升高導(dǎo)致雙氧水分解地更劇烈。同時(shí)給事故應(yīng)急帶來(lái)隱患。4)上崗前教育培訓(xùn)不到位,人員綜合素質(zhì)較差。

開(kāi)車(chē)前未對(duì)操作人員進(jìn)行轉(zhuǎn)崗前的二、三級(jí)安全教育,車(chē)間技術(shù)員、操作工等對(duì)工藝過(guò)程、操作參數(shù)、控制指標(biāo)、常見(jiàn)異?,F(xiàn)象、緊急處理措施等知之甚少,人員安全意識(shí)、應(yīng)急處置能力差。20當(dāng)前20頁(yè),總共103頁(yè)。博匯及魯西雙氧水裝置事故原因評(píng)析

二、雙氧水生產(chǎn)的技術(shù)復(fù)雜性

從雙氧水的反應(yīng)機(jī)理、生產(chǎn)工藝過(guò)程、所涉及物質(zhì)的危險(xiǎn)特性三個(gè)方面剖析一下雙氧水生產(chǎn)的技術(shù)復(fù)雜性。

1.雙氧水生產(chǎn)的反應(yīng)機(jī)理分析目前我國(guó)雙氧水生產(chǎn)裝置已全部為蒽醌法生產(chǎn)裝置。該法以重芳烴和磷酸三辛酯為溶劑,以2-乙基蒽醌(簡(jiǎn)稱(chēng)蒽醌)為溶質(zhì),配成工作液;工作液中的蒽醌與氫氣在鈀催化劑的作用下發(fā)生氫化反應(yīng),得到氫蒽醌溶液(氫化液);氫化液經(jīng)空氣氧化,得到雙氧水和蒽醌的混合液(氧化液);氧化液經(jīng)萃取分離出雙氧水,再經(jīng)凈化、濃縮處理為合格的雙氧水(濃度一般為27.5%)?;瘜W(xué)反應(yīng)方程式:蒽醌+H2=氫蒽醌(鈀催化劑)氫蒽醌+O2=蒽醌+H2O2

總反應(yīng)式:H2+O2=H2O2(蒽醌、鈀催化)21當(dāng)前21頁(yè),總共103頁(yè)。博匯及魯西雙氧水裝置事故原因評(píng)析

1.雙氧水生產(chǎn)的反應(yīng)機(jī)理分析(續(xù))

1)加氫工藝。雙氧水生產(chǎn)工藝的第一步反應(yīng),即通常所講的“氫化反應(yīng)”,為“加氫工藝”,屬于重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝。

工藝危險(xiǎn)特點(diǎn):(a)反應(yīng)物料具有燃爆危險(xiǎn)性,氫氣的爆炸極限為4%—75%,具有高燃爆危險(xiǎn)特性;(b)加氫為強(qiáng)烈的放熱反應(yīng),氫氣在高溫高壓下與鋼材接觸,鋼材內(nèi)的碳分子易與氫氣發(fā)生反應(yīng)生成碳?xì)浠衔铮逛撝圃O(shè)備強(qiáng)度降低,發(fā)生氫脆;(c)催化劑再生和活化過(guò)程中易引發(fā)爆炸;(d)加氫反應(yīng)尾氣中有未完全反應(yīng)的氫氣和其他雜質(zhì)在排放時(shí)易引發(fā)著火或爆炸。22當(dāng)前22頁(yè),總共103頁(yè)。博匯及魯西雙氧水裝置事故原因評(píng)析

1.雙氧水生產(chǎn)的反應(yīng)機(jī)理分析(續(xù))總局規(guī)定的“加氫工藝”的安全控制基本要求:溫度和壓力的報(bào)警和聯(lián)鎖;反應(yīng)物料的比例控制和聯(lián)鎖系統(tǒng);緊急冷卻系統(tǒng);攪拌的穩(wěn)定控制系統(tǒng);氫氣緊急切斷系統(tǒng);加裝安全閥、爆破片等安全設(shè)施;循環(huán)氫壓縮機(jī)停機(jī)報(bào)警和聯(lián)鎖;氫氣檢測(cè)報(bào)警裝置等。

鑒于蒽醌法雙氧水生產(chǎn)工藝屬于連續(xù)生產(chǎn),其氫化工段(核心設(shè)備氫化塔)僅屬于整套生產(chǎn)工藝的一個(gè)組成部分,因而,應(yīng)著眼于整套裝置落實(shí)“加氫工藝”的安全控制措施。(下頁(yè)“過(guò)氧化工藝”的安全控制措施落實(shí),同此項(xiàng))23當(dāng)前23頁(yè),總共103頁(yè)。博匯及魯西雙氧水裝置事故原因評(píng)析

1.雙氧水生產(chǎn)的反應(yīng)機(jī)理分析(續(xù))

2)過(guò)氧化工藝。雙氧水生產(chǎn)工藝的第二步反應(yīng),即通常所講的“氧化反應(yīng)”,為“過(guò)氧化工藝”,也屬于重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝。工藝危險(xiǎn)特點(diǎn):“過(guò)氧化工藝”過(guò)程,因?yàn)檫^(guò)氧基(-O-O-)的存在,具有很強(qiáng)的分解爆炸危險(xiǎn)。

安全控制基本要求:反應(yīng)釜溫度和壓力的報(bào)警和聯(lián)鎖;反應(yīng)物料的比例控制和聯(lián)鎖及緊急切斷動(dòng)力系統(tǒng);緊急斷料系統(tǒng);緊急冷卻系統(tǒng);緊急送入惰性氣體的系統(tǒng);氣相氧含量監(jiān)測(cè)、報(bào)警和聯(lián)鎖;緊急停車(chē)系統(tǒng);安全泄放系統(tǒng);可燃和有毒氣體檢測(cè)報(bào)警裝置等。24當(dāng)前24頁(yè),總共103頁(yè)。博匯及魯西雙氧水裝置事故原因評(píng)析

2.雙氧水生產(chǎn)的工藝過(guò)程分析蒽醌法雙氧水生產(chǎn)工藝一般分為氫化、氧化、萃取及凈化、后處理、配制五個(gè)工段。雙氧水生產(chǎn)工藝涉及的危險(xiǎn)物品主要有:工作液(蒽醌、重芳烴和磷酸三辛酯)、氫氣、催化劑、氧氣、雙氧水等。

有人這樣描述蒽醌法雙氧水的生產(chǎn):用危險(xiǎn)的原料,通過(guò)危險(xiǎn)的過(guò)程,生產(chǎn)危險(xiǎn)的產(chǎn)品。這確實(shí)是蒽醌法雙氧水生產(chǎn)的寫(xiě)照。整個(gè)工藝過(guò)程中,蒽醌、重芳烴和磷酸三辛酯組成的工作液循環(huán)使用,僅有少量工藝損耗,主要物耗為氫氣,電耗全部為動(dòng)力電耗,因而具有原料簡(jiǎn)便、能耗較低的優(yōu)點(diǎn)。同時(shí),由于具有易燃易爆性的工作液大量地在系統(tǒng)內(nèi)循環(huán)留存,也形成安全隱患。雙氧水生產(chǎn)工藝屬有機(jī)工藝生產(chǎn)無(wú)機(jī)產(chǎn)品,生產(chǎn)過(guò)程中伴隨著工作液的酸、堿轉(zhuǎn)換,氫化工藝屬典型的氣液固三相反應(yīng),生產(chǎn)過(guò)程中雙氧水易分解的特點(diǎn)也給安全管理帶來(lái)難度。25當(dāng)前25頁(yè),總共103頁(yè)。博匯及魯西雙氧水裝置事故原因評(píng)析3.生產(chǎn)原輔材料的危險(xiǎn)性分析

(1)過(guò)氧化氫純凈的過(guò)氧化氫在任何濃度下都很穩(wěn)定,但與重金屬及其鹽類(lèi)、灰塵、堿性物質(zhì)及粗糙的容器表面接觸,或受光、熱作用時(shí)可加速分解,并放出大量的氧氣和熱量。過(guò)氧化氫分解反應(yīng)速度隨溫度、pH及雜質(zhì)含量的增加而增加。溫度每升高10℃,分解速度約增加1.3倍,分解時(shí)進(jìn)一步促使溫度升高和分解速度加快,對(duì)生產(chǎn)安全構(gòu)成極大的威脅。pH為7的過(guò)氧化氫中性溶液最穩(wěn)定,當(dāng)pH低(呈酸性)時(shí),對(duì)穩(wěn)定性影響不大,但當(dāng)pH高(呈堿性)時(shí),穩(wěn)定性急劇惡化,分解速度明顯加快。在常壓下,氣相中過(guò)氧化氫爆炸極限質(zhì)量分?jǐn)?shù)為40%,與之對(duì)應(yīng)的溶液中的質(zhì)量分?jǐn)?shù)為74%。過(guò)氧化氫是強(qiáng)氧化劑,可氧化許多有機(jī)物和無(wú)機(jī)物,容易引起易燃物質(zhì)如棉花、木屑、羊毛、紙片等燃燒。26當(dāng)前26頁(yè),總共103頁(yè)。博匯及魯西雙氧水裝置事故原因評(píng)析3.生產(chǎn)原輔材料的危險(xiǎn)性分析(續(xù))

(2)重芳烴重芳烴成份主要為C9或C10餾分,即三甲苯、四甲苯異構(gòu)體混合物,另外還含有少量二甲苯、萘及膠質(zhì)物。重芳烴為可燃性液體,當(dāng)周?chē)h(huán)境達(dá)到燃燒條件(如火源、助燃劑等)時(shí)即可燃燒。其蒸氣與氧或空氣混合后,可形成爆炸性混合物,達(dá)到爆炸極限后,在明火、靜電等作用下可發(fā)生爆炸、燃燒。

(3)氫氣氫氣是易燃易爆氣體,當(dāng)和空氣、氧氣等混合時(shí),易形成爆炸性混合氣體。氫氣在空氣中的爆炸極限為4%~74%(體積分?jǐn)?shù));在氧氣中的爆炸極限為4.7%~94%(體積分?jǐn)?shù))。

(4)催化劑過(guò)氧化氫生產(chǎn)所用的催化劑主要是鈀觸媒。鈀催化劑本身無(wú)危險(xiǎn),但如漏入氧化系統(tǒng)或萃取系統(tǒng)中,或過(guò)氧化氫進(jìn)入氫化塔中,也將導(dǎo)致過(guò)氧化氫劇烈分解發(fā)生爆炸。27當(dāng)前27頁(yè),總共103頁(yè)。博匯及魯西雙氧水裝置事故原因評(píng)析三、雙氧水生產(chǎn)安全事故的防范措施1.常規(guī)性安全技術(shù)防范措施

(1)加強(qiáng)工藝安全管理。對(duì)化工生產(chǎn)過(guò)程的工藝、設(shè)備、儀表、控制、應(yīng)急響應(yīng)等方面進(jìn)行系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)分析,針對(duì)各類(lèi)安全風(fēng)險(xiǎn)制定嚴(yán)密的安全措施及應(yīng)急處置措施;強(qiáng)化對(duì)生產(chǎn)裝置緊急情況的報(bào)告、處置和緊急停車(chē)以及泄壓系統(tǒng)或排空系統(tǒng)有效運(yùn)行的管理。(2)強(qiáng)化裝置開(kāi)停車(chē)安全管理。新建、改建和擴(kuò)建化工裝置的試生產(chǎn),以及長(zhǎng)周期停車(chē)、安全條件發(fā)生變化的在役化工裝置的開(kāi)車(chē)工作,都要認(rèn)真落實(shí)《山東省化工裝置安全試車(chē)工作規(guī)范(試行)》和《山東省化工裝置安全試車(chē)十個(gè)嚴(yán)禁(試行)》的規(guī)定,結(jié)合本企業(yè)的實(shí)際對(duì)試生產(chǎn)或開(kāi)、停車(chē)的有關(guān)要求進(jìn)行細(xì)化,深入分析開(kāi)車(chē)過(guò)程中的危險(xiǎn)性,完善開(kāi)、停車(chē)和試生產(chǎn)的各項(xiàng)安全生產(chǎn)條件和措施,確?;ぱb置順利開(kāi)車(chē)和安全、穩(wěn)定、連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)。28當(dāng)前28頁(yè),總共103頁(yè)。博匯及魯西雙氧水裝置事故原因評(píng)析1.常規(guī)性安全技術(shù)防范措施(續(xù))(3)盡量減少系統(tǒng)內(nèi)毛刺、雜質(zhì)的存在。高度重視建設(shè)安裝過(guò)程以及試生產(chǎn)前的設(shè)備、管道清洗和酸洗鈍化處理,確保清潔效果。(4)確保氮?dú)獗Wo(hù)系統(tǒng)的完好。保證氧含量、氮?dú)鈮毫细瘛?/p>

(5)嚴(yán)把原材料進(jìn)廠質(zhì)量關(guān)。從源頭上控制重芳烴低沸物的含量,減少催化劑、白土床粉末的產(chǎn)生。(6)高度重視靜電危害,減少靜電產(chǎn)生的條件,完善靜電導(dǎo)除的措施。對(duì)所有有可能產(chǎn)生火災(zāi)爆炸的管道法蘭進(jìn)行靜電跨接,所有設(shè)備及長(zhǎng)輸管道要進(jìn)行可靠接地。如萃取塔出液管線(xiàn)較長(zhǎng),也應(yīng)單獨(dú)進(jìn)行靜電接地。29當(dāng)前29頁(yè),總共103頁(yè)。博匯及魯西雙氧水裝置事故原因評(píng)析1.常規(guī)性安全技術(shù)防范措施(續(xù))(7)提高裝置自動(dòng)化程度。完善自控及安全聯(lián)鎖措施,關(guān)鍵部位增加在線(xiàn)分析。如萃取塔頂可增設(shè)可燃?xì)怏w濃度在線(xiàn)分析、氧含量在線(xiàn)分析等。

(8)性質(zhì)相抵觸的物質(zhì)不能有任何接觸的機(jī)會(huì)。如,后處理的工作液和氧化液不能接觸;配堿釜和工作液配置釜不能合用,也不能相通。(9)防止爆炸性氣體(蒸汽)混合物的形成??扇?xì)怏w(特別是氫氣)和可燃液體嚴(yán)格地與不使用這些原料的設(shè)備、管道隔絕,任何時(shí)候都不能依靠閥門(mén)來(lái)達(dá)到隔絕物料的目的。(10)加強(qiáng)動(dòng)火和用火管理。動(dòng)火作業(yè)要進(jìn)行作業(yè)前危險(xiǎn)因素分析,并辦理作業(yè)證。注意動(dòng)火前后的氣體置換要合格。30當(dāng)前30頁(yè),總共103頁(yè)。博匯及魯西雙氧水裝置事故原因評(píng)析2.生產(chǎn)過(guò)程的安全操作要點(diǎn)(1)嚴(yán)格控制三個(gè)液面。即,氫化氣液分離器、氧化氣液分離器、工作液計(jì)量槽。(2)嚴(yán)格控制三個(gè)界面。即萃取塔相界面、凈化塔相界面、干燥塔相界面。(3)嚴(yán)格控制三個(gè)參數(shù)。即,工作液堿度、氧化液酸度、萃余液中雙氧水含量。(4)嚴(yán)格控制氫化液儲(chǔ)槽的氮封壓力,控制好氫化液儲(chǔ)槽通向工作液應(yīng)急儲(chǔ)槽的溢流管上的液封。(5)加強(qiáng)巡檢,定期排放氧化塔、萃余分離器、堿分離器、堿沉降器、白土床的殘液;發(fā)現(xiàn)異常要及時(shí)報(bào)告,并增加排放次數(shù)。31當(dāng)前31頁(yè),總共103頁(yè)。博匯及魯西雙氧水裝置事故原因評(píng)析2.生產(chǎn)過(guò)程的安全操作要點(diǎn)(續(xù))(6)養(yǎng)成良好習(xí)慣,一開(kāi)車(chē)就加磷酸。(7)初次開(kāi)車(chē)時(shí),要控制好萃取塔內(nèi)雙氧水濃度梯度,不宜過(guò)大。以便讓系統(tǒng)內(nèi)毛刺和雜質(zhì)在較低雙氧水濃度環(huán)境下,有足夠的緩慢鈍化、吸收過(guò)程;為防止萃取塔內(nèi)雜質(zhì)的積聚,可考慮低濃度雙氧水的盡早排出。(8)開(kāi)車(chē)時(shí)應(yīng)將氧化塔尾氣放空閥常開(kāi)或置于自動(dòng)位置。(9)24小時(shí)以?xún)?nèi)的臨時(shí)停車(chē)要全開(kāi)氧化塔尾氣放空閥。密切監(jiān)控各點(diǎn)溫度、壓力、液位的變化,及時(shí)排放氧化塔等設(shè)備殘液;如發(fā)現(xiàn)溫度、壓力、液位異常升高,應(yīng)立即排放氧化塔內(nèi)氧化液,并注水稀釋。(10)24小時(shí)以上的停車(chē)要注意稀釋。要將氫化、氧化效率稀釋到0.5g/L以下,萃取濃度降至250g/L以下。32當(dāng)前32頁(yè),總共103頁(yè)。山東雙氧水生產(chǎn)裝置發(fā)生爆炸

2012年8月25日18時(shí)46分許,山東某雙氧水生產(chǎn)裝置氧化塔超壓突然發(fā)生爆炸,大量重芳烴噴出,整套裝置起火燃燒。同時(shí),爆炸造成附近裝置的氯氣管道受損,少量氯氣泄漏。至26日6時(shí)許,火災(zāi)被撲滅。事故造成3人當(dāng)場(chǎng)死亡,7人因爆炸或吸入氯氣受傷。此次事故的直接原因是:雙氧水裝置內(nèi)氧化液含鈀催化劑和氧化鋁等雜質(zhì)較多,導(dǎo)致雙氧水逐漸分解,在系統(tǒng)因故緊急停車(chē)后,未采取可靠的防范措施,雙氧水分解產(chǎn)生的壓力和熱量無(wú)法釋放和移走、分解加劇,造成氧化塔發(fā)生爆炸。33當(dāng)前33頁(yè),總共103頁(yè)。浙江善高化學(xué)有限公司雙氧水車(chē)間爆炸火災(zāi)事故

1、事故經(jīng)過(guò)

2004年4月6日至16日,該公司根據(jù)計(jì)劃安排,對(duì)所有生產(chǎn)裝置實(shí)施年度停產(chǎn)大檢修。4月13日氯堿系統(tǒng)大修結(jié)束,恢復(fù)生產(chǎn);4月16日雙氧水車(chē)間大修結(jié)束,并于當(dāng)日23時(shí)50分開(kāi)始開(kāi)車(chē)。2004年4月21日10時(shí)56分,因外電網(wǎng)波動(dòng),引起全廠連鎖停車(chē),同日13時(shí)25分氯堿系統(tǒng)恢復(fù)開(kāi)車(chē),16時(shí)雙氧水車(chē)間恢復(fù)開(kāi)車(chē)。根據(jù)分析和DCS記錄的曲線(xiàn),雙氧水裝置運(yùn)行狀況正常。2004年4月22日8時(shí)左右,該廠雙氧水崗位的操作員張車(chē)祥和許義一起到雙氧水崗位的操作室,與21日20時(shí)到22日8時(shí)上班的操作員朱清善交接班后,換上工作服,準(zhǔn)備去巡檢,走到門(mén)邊,正伸手去推門(mén)時(shí),就聽(tīng)到“嘶嘶”的聲音,接著聽(tīng)到一聲巨大的爆炸聲,這時(shí)車(chē)間內(nèi)馬上濃煙滾滾,張車(chē)祥怕第二次爆炸,趕緊到操作室放工具箱的墻角里躲起來(lái),與此同時(shí)

34當(dāng)前34頁(yè),總共103頁(yè)。浙江善高化學(xué)有限公司雙氧水車(chē)間爆炸火災(zāi)事故

張車(chē)祥看到許義打開(kāi)了窗門(mén),就與許義從窗口跳下去,經(jīng)過(guò)雨棚落到地上,然后迅速逃離現(xiàn)場(chǎng)。當(dāng)時(shí)正在雙氧水車(chē)間4樓拆除管道保溫腳手架的潘光明、紀(jì)成儉(浙江二建工藝設(shè)備安裝公司職工),聽(tīng)到爆炸聲后,在迅速逃離現(xiàn)場(chǎng)過(guò)程中,潘光明從二樓樓梯拐角處逃生不及被大火燒死,紀(jì)成儉從二樓樓梯平臺(tái)跳到地面,臉部輕度燒傷,被送往寧波市第二醫(yī)院治療。

2、事故原因

發(fā)生爆炸火災(zāi)事故車(chē)間是2003年12月投產(chǎn)的雙氧水裝置,年產(chǎn)雙氧水4萬(wàn)噸。通過(guò)對(duì)事故現(xiàn)場(chǎng)的勘查和對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查取證、筆錄,并進(jìn)行了詳細(xì)的綜合分析,調(diào)查組認(rèn)定這是一起“違規(guī)操作引起的爆炸火災(zāi)事故”。

(1)直接原因

35當(dāng)前35頁(yè),總共103頁(yè)。浙江善高化學(xué)有限公司雙氧水車(chē)間爆炸火災(zāi)事故

雙氧水車(chē)間內(nèi)氧化殘液分離器排液后,操作工未按規(guī)定打開(kāi)罐頂?shù)姆趴臻y(事故現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的放空閥是關(guān)閉的),造成氧化殘液分離器內(nèi)殘液中的雙氧水分解產(chǎn)生的壓力得不到及時(shí)有效的泄壓,使之極度超壓,導(dǎo)致氧化殘液分離器發(fā)生爆炸;爆炸碎片同時(shí)擊中氫化液氣分離器、氧化塔下面的工作液進(jìn)料管和白土床至循環(huán)工作儲(chǔ)槽的管線(xiàn),致使氫化氣液分離器內(nèi)的氫氣和氫化液噴出,發(fā)生爆炸和燃燒,氧化塔內(nèi)的氧化液噴出并燃燒,白土床出口管內(nèi)的工作液流出并燃燒,繼而形成了雙氧水車(chē)間的大面積火災(zāi),造成了1人燒死,1人燒傷。

(2)間接原因

這起事故的發(fā)生,暴露出浙江善高化學(xué)有限公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)安全生產(chǎn)重視不夠,管理不力,安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)不健全,配備的專(zhuān)職安全干

36當(dāng)前36頁(yè),總共103頁(yè)。浙江善高化學(xué)有限公司雙氧水車(chē)間爆炸火災(zāi)事故

部沒(méi)有經(jīng)過(guò)專(zhuān)門(mén)培訓(xùn),未做到持證上崗等問(wèn)題。公司建立10年來(lái),設(shè)備、技術(shù)較先進(jìn),管理有一定基礎(chǔ),也沒(méi)有發(fā)生過(guò)重大事故,因此,在安全生產(chǎn)上產(chǎn)生了麻痹思想,安全生產(chǎn)意識(shí)淡化。

①公司安全生產(chǎn)目標(biāo)管理不夠明確,安全責(zé)任制沒(méi)有層層分解,安全責(zé)任制沒(méi)有簽訂落實(shí)到班組和職工;部門(mén)之間配合不協(xié)調(diào),工作出現(xiàn)推諉現(xiàn)象;對(duì)員工的安全教育和培訓(xùn)不到位,對(duì)員工中出現(xiàn)的“三違”現(xiàn)象監(jiān)督不力,處理不嚴(yán),導(dǎo)致職工違規(guī)操作,釀成事故。

②公司為提高雙氧水質(zhì)量和生產(chǎn)能力的技措改造,未按《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》的要求,報(bào)有關(guān)部門(mén)審批,也沒(méi)有經(jīng)原設(shè)計(jì)單位確認(rèn)。

③雙氧水生產(chǎn)線(xiàn)改造后,未對(duì)設(shè)備設(shè)施運(yùn)行情況及時(shí)進(jìn)行有效監(jiān)控。在生產(chǎn)報(bào)表中反映的整個(gè)雙氧水工藝控制指標(biāo)中,事故發(fā)生前連續(xù)37當(dāng)前37頁(yè),總共103頁(yè)。當(dāng)前38頁(yè),總共103頁(yè)。當(dāng)前39頁(yè),總共103頁(yè)。當(dāng)前40頁(yè),總共103頁(yè)。當(dāng)前41頁(yè),總共103頁(yè)。當(dāng)前42頁(yè),總共103頁(yè)。當(dāng)前43頁(yè),總共103頁(yè)。當(dāng)前44頁(yè),總共103頁(yè)。當(dāng)前45頁(yè),總共103頁(yè)。當(dāng)前46頁(yè),總共103頁(yè)。當(dāng)前47頁(yè),總共103頁(yè)。當(dāng)前48頁(yè),總共103頁(yè)。當(dāng)前49頁(yè),總共103頁(yè)。當(dāng)前50頁(yè),總共103頁(yè)。當(dāng)前51頁(yè),總共103頁(yè)。當(dāng)前52頁(yè),總共103頁(yè)。當(dāng)前53頁(yè),總共103頁(yè)。當(dāng)前54頁(yè),總共103頁(yè)。當(dāng)前55頁(yè),總共103頁(yè)。山東雙氧水廠火災(zāi)事故

大萃取塔內(nèi)雙氧水的放出量、降低金屬等雜質(zhì)的含量、控制雙氧水分解的速率、防止事故發(fā)生的可靠措施。二是雙氧水裝置的防靜電設(shè)施和措施不全面,萃取塔至萃余液分離器、高位集液槽、工作液計(jì)量槽的氣液相管路法蘭既未做靜電跨接,也沒(méi)有測(cè)量接觸電阻,存在靜電積聚的安全隱患。三是企業(yè)對(duì)雙氧水行業(yè)發(fā)生的事故案例了解不全面、學(xué)習(xí)不透徹、分析不深入,沒(méi)有深入汲取各類(lèi)事故教訓(xùn)、研究制定完備的預(yù)防措施。56當(dāng)前56頁(yè),總共103頁(yè)。山東恒通化工工作液貯槽爆炸著火事故及分析

2005年1月7日山東恒通化工有限公司所屬化工二廠過(guò)氧化氫車(chē)間發(fā)生事故,致中間罐區(qū)的工作液貯槽及芳烴貯槽損毀,少量工作液及重芳烴燒毀,造成一定的經(jīng)濟(jì)損失。所幸中間罐區(qū)為臨時(shí)存貯工作液和重芳烴之用,正常生產(chǎn)中大部分時(shí)間閑置,故孤立于生產(chǎn)系統(tǒng)之外,加之事故發(fā)生后,各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及消防人員指揮撲救及時(shí),未波及生產(chǎn)系統(tǒng)。事故經(jīng)過(guò):2005年1月7日23:50′,雙氧水裝置配制崗位工作液貯槽B發(fā)生爆炸,緊接著在貯槽上方冒出火焰,貯槽內(nèi)盛放的工作液發(fā)生著火,幾分鐘后,工作液貯槽南側(cè)粗芳烴貯槽發(fā)生爆炸著火。雙氧水裝置崗位當(dāng)班人員按緊急停車(chē)處理,并立即撥打了119,逐級(jí)上報(bào),同時(shí)組織人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)撲救,20分鐘左右消防車(chē)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng),經(jīng)過(guò)近4小時(shí)的撲救,于8日30分左右大火被撲滅,事故得到控制.57當(dāng)前57頁(yè),總共103頁(yè)。山東恒通化工工作液貯槽爆炸著火事故及分析

事故原因分析現(xiàn)場(chǎng)勘查、詢(xún)問(wèn)操作人員,查原始數(shù)據(jù),微機(jī)記錄,從現(xiàn)場(chǎng)到數(shù)據(jù)經(jīng)認(rèn)真分析,這次事故發(fā)生是化學(xué)品爆炸燃燒所致。中間罐區(qū)存在的化學(xué)品主要為C9重芳烴,工作液(主要由C9組成).為了減少生產(chǎn)過(guò)程中可能發(fā)生的冒料損失,生產(chǎn)系統(tǒng)中部分設(shè)備的溢流亦匯集于工作液貯槽,加上這可能發(fā)生的情況,中間罐區(qū)存在的化學(xué)品除重芳烴外,還會(huì)有少量的夾帶的過(guò)氧化氫和氧氣?,F(xiàn)將事故發(fā)生的三要素分析如下:(一)可燃物1、重芳烴重芳烴系一主要由C9芳烴組成的石化產(chǎn)品,閃點(diǎn)約為540C,可燃?xì)怏w,爆炸范圍(體積百分?jǐn)?shù))為1.1~7.0%,沸程為165~1900C,58當(dāng)前58頁(yè),總共103頁(yè)。山東恒通化工工作液貯槽爆炸著火事故及分析

蒸氣壓較低。100C時(shí)的蒸氣壓,亦不超過(guò)5mmHg,故在當(dāng)今寒冬天氣,其蒸氣不存在爆炸的危險(xiǎn)。且首先發(fā)生事故的工作液中重芳烴占68~70%,2-乙基蒽醌和不燃的磷酸三辛酯占30%左右,按蒸汽壓降低的原理,工作液的蒸氣壓應(yīng)低于純重芳烴的蒸氣壓,故發(fā)生事故的可能性更小。從接著發(fā)生的芳烴貯槽內(nèi)燃燒而引起的爆炸程度遠(yuǎn)輕于Vl503B的狀況看,工作液貯槽Vl503B發(fā)生爆炸非為芳烴蒸氣之故。2、過(guò)氧化氫進(jìn)入中間罐區(qū)的過(guò)氧化氫量應(yīng)極少。過(guò)氧化氫可因PH值呈堿性,雜質(zhì)的存在而分解,亦可因溫度的增加而致分解速度增加,分解時(shí)放出大量的熱,生成水和氧氣,若濃度高可使生成的水汽化,使容器內(nèi)壓力逐步增加而發(fā)生爆炸.59當(dāng)前59頁(yè),總共103頁(yè)。山東恒通化工工作液貯槽爆炸著火事故及分析

過(guò)氧化氫本身不可燃。首先發(fā)生事故的Vl503B總?cè)莘e為500m3,其中有50m3回收的工作液較臟雜質(zhì)較多(有可能含少量的過(guò)氧化氫),若其中含有過(guò)氧化氫,則具備分解、升溫、增壓導(dǎo)致事故的可能,但仔細(xì)分析,這可能性很小,甚至可以說(shuō)沒(méi)有。理由是:(1)、過(guò)氧化氫分解,若在密封容器中可導(dǎo)致壓力增加。而與Vl503B有溢流管相連的Vl404未出現(xiàn)增壓的跡象;(2)、Vl503B屬堿性工作液,回收的工作液雖可能含過(guò)氧化氫,但比酸性的氧化液要低得多,過(guò)氧化氫即使分解、放熱,該設(shè)備頂部DN500阻火器后的放空口完全可將壓力釋放,而不顯出增壓的情況,該設(shè)備也不可能有爆炸的可能。3、氫氣氫化液貯槽Vl105接受來(lái)自氫化液過(guò)濾器的氫化液,壓力狀況下溶60當(dāng)前60頁(yè),總共103頁(yè)。山東恒通化工工作液貯槽爆炸著火事故及分析

于氫化液中的氫氣只在Vl105中釋去壓力而釋放出來(lái),此氫氣經(jīng)Vl105上部的冷凝器,液封放空。Vl105有連續(xù)的注氮裝置,以保持容器內(nèi)的壓力大于大氣壓力,此壓差一般設(shè)置在50mmH20左右.確保設(shè)備內(nèi)無(wú)空氣進(jìn)入而形成氫、氧的混合物。氫化液貯槽Vl105側(cè)面設(shè)有DN400管道經(jīng)-“U”液封去Vl503B。其目的是防突發(fā)事故如停電、雷擊等發(fā)生時(shí),泵停止工作而致工作液外溢。其中U彎的設(shè)置是防止Vl105中釋放出來(lái)的氫竄入Vl503B,此液封高度800mmH20。正常情況時(shí),Vl105釋放出來(lái)的氫經(jīng)其頂部水封放空。為萬(wàn)無(wú)一失,Vl105頂還設(shè)一差壓為近200mmH20水封的應(yīng)急放空口,其作用是萬(wàn)一經(jīng)冷卻器一條管線(xiàn)不暢時(shí),防止氫氣沖破800mmH20的液封進(jìn)入Vl503B。通常Vl105頂部?jī)傻浪馐ъ`的概率幾乎為0。故正常生產(chǎn)中氫氣不可能沖破“U”管液封竄入V1503B。61當(dāng)前61頁(yè),總共103頁(yè)。山東恒通化工工作液貯槽爆炸著火事故及分析

經(jīng)查閱V1105內(nèi)壓力的歷史記錄發(fā)現(xiàn),1月6日曾有其壓力突破100mmH2O的記錄。因DCS僅設(shè)置其上限為105mmH2O,從記錄上限削峰的情況看,如果U管液封又較低,則氫氣沖U液封,竄入V1503B的可能性是存在的。U液封和去V1503B的管道為DN400,即使氫氣沖開(kāi)液封,亦不可能將液體沖出殆凈,尚可能有部分液體返回液封,并產(chǎn)生一比V1105頂部設(shè)置值小的液封,使V1105仍能保持一定的壓力,但V1105中釋放出的氫氣以鼓泡通過(guò)U液封進(jìn)入V1503的可能性存在。進(jìn)入V1503B的氫氣一部分因密度輕而經(jīng)其頂部的阻火器放空,另一部分則以分子擴(kuò)散的形式彌漫在V1503B全容器內(nèi)。經(jīng)粗算V1105中釋放出的氫氣可達(dá)40~50m3/h,數(shù)小時(shí)的氫氣進(jìn)入V1503B,便可能形成氫氣和氧氣的爆炸性混合物。62當(dāng)前62頁(yè),總共103頁(yè)。山東恒通化工工作液貯槽爆炸著火事故及分析(二)、助燃物V1503B系一有DN500放空口的敞開(kāi)容器,其中的空間為空氣充滿(mǎn),故空氣體積的21%應(yīng)為助燃物——氧。(當(dāng)然過(guò)氧化氫產(chǎn)生爆炸無(wú)須氧的參與)。(三)、能量提供(火源)1、外來(lái)明火V1503B系一較大的容器,高10余米,側(cè)面雖有人孔、管口,但均已封閉或連接有管道,不存在敞口,不可能有外物進(jìn)入。唯一敞口是其頂部的放空,此口高十余米,且有阻火器,非人力所及,偶然的火源亦幾乎可以排除。2、靜電經(jīng)內(nèi)外雙方調(diào)查,設(shè)備、管道等接地完整,正常狀況下不存在靜63當(dāng)前63頁(yè),總共103頁(yè)。山東恒通化工工作液貯槽爆炸著火事故及分析

電火花發(fā)生的可能,冬天無(wú)雷電,故靜電引起火花亦幾乎可以排除。3、觸媒催化回收入V1503B的工作液屬堿性的工作液,當(dāng)然包括從氫化工序來(lái)的工作液,若將回收的工作液徹底的洗滌,基本上亦可排除觸媒粉塵進(jìn)入V1503B的可能。但對(duì)洗滌工作液的重要性認(rèn)識(shí)不充分時(shí),難免會(huì)有因夾帶進(jìn)入V1503B的觸媒粉塵,此粉塵含有觸媒的活性成分鈀,粉塵大部分沉積于V1503B的底部,亦可能隨回收的工作液進(jìn)入V1503B時(shí)因工作液飛濺而黏附在器壁上。或沉積于V1503B若此粉塵浸沒(méi)于回收的工作液中,不與爆炸性混合氣體接觸,無(wú)引發(fā)事故之虞。一旦此粉塵裸露在爆炸性混合氣體中,其活性組分鈀便具備了引爆混合氣體的可能。又若此粉塵來(lái)自蒸汽盤(pán)管上側(cè),則更容易裸露出來(lái)。在加上V1503B外撤工作液時(shí),通常向盤(pán)管中64當(dāng)前64頁(yè),總共103頁(yè)。山東恒通化工工作液貯槽爆炸著火事故及分析

通入蒸汽,便更促進(jìn)了粉塵中鈀觸媒催化氫氧混合氣體出事的活性。事故后還勘察了飛出的V1503B的頂蓋,發(fā)現(xiàn)頂蓋內(nèi)側(cè)無(wú)黑色煙灰粘附。從這一點(diǎn)可以推斷,爆炸物中含碳量低,甚至不含碳。因?yàn)楣ぷ饕骸⒎紵N引起的事故,其設(shè)備內(nèi)腔均粘附有一層黑灰和油膩。這一點(diǎn)是否也可能佐證爆炸為氫氧混合物所致。裝置設(shè)計(jì)中充分認(rèn)識(shí)并體現(xiàn)了必要的防范措施設(shè)計(jì)。具體為:(1)V1105自動(dòng)連續(xù)充氮,保持該設(shè)備處于正壓下操作,不可能發(fā)生空氣進(jìn)入。充氮是可滿(mǎn)足將氫稀釋到低于爆炸下限。(2)設(shè)備頂部有兩道水封,水封液柱為200mmH2O,V1105中壓力越過(guò)此限氣體即自動(dòng)排出。(3)溢流去V1503B中的管道設(shè)計(jì)有U液封,此液封液柱高65當(dāng)前65頁(yè),總共103頁(yè)。山東恒通化工工作液貯槽爆炸著火事故及分析

800mmH2O,V1105中的氫氣去V1503B時(shí)必須突破U液封,而此液封的阻力要大于放空液封的阻力。(4)實(shí)際操作中有下列問(wèn)題認(rèn)識(shí)不清,與事故的發(fā)生有一定的關(guān)聯(lián)性。A、U液封的作用B、工作液清洗的作用C、連續(xù)補(bǔ)氮的作用66當(dāng)前66頁(yè),總共103頁(yè)。上海遠(yuǎn)大有限公司“7.28”爆炸事故及分析

67當(dāng)前67頁(yè),總共103頁(yè)。上海遠(yuǎn)大有限公司“7.28”爆炸事故及分析

上海遠(yuǎn)大過(guò)氧化物有限公司雙氧水生產(chǎn)裝置3號(hào)系統(tǒng)于2006年7月28日晨發(fā)生爆炸。上海市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局(安監(jiān)局)會(huì)同有關(guān)上級(jí)部門(mén)(華誼集團(tuán)、中遠(yuǎn)公司)迅速組成事故調(diào)查小組,開(kāi)展詳細(xì)的調(diào)查及筆錄工作,并邀請(qǐng)蒽醌法雙氧水技術(shù)研發(fā)單位黎明化工研究院派員協(xié)助作技術(shù)層面的分析。黎明化工研究院于8月1日下午接到邀請(qǐng)電話(huà),派出鄭懷民副院長(zhǎng)、宋凱陸高級(jí)工程師兩人于次日趕到現(xiàn)場(chǎng),并立即開(kāi)展調(diào)研工作。

一、事故經(jīng)過(guò)丁班7月28日7:15時(shí)接班后巡檢員巡視到二樓,于7:35時(shí)向氫化液貯槽內(nèi)加完兩桶磷酸,準(zhǔn)備離開(kāi)時(shí),看到循環(huán)工作液貯槽爆炸,一團(tuán)大火伴隨黑煙上升,該巡檢員迅速匍伏外撤到裝置西南側(cè)水泥68當(dāng)前68頁(yè),總共103頁(yè)。上海遠(yuǎn)大有限公司“7.28”爆炸事故及分析

樓梯間,在此過(guò)程中聽(tīng)到了第二次爆炸,巡檢員匆忙撤出險(xiǎn)區(qū)。這時(shí)凈化塔、萃取塔處亦發(fā)生大火,間隔不久聽(tīng)到了第三聲爆炸的響聲。第三次爆炸后,3號(hào)系統(tǒng)一樓及二樓已為大火彌漫,并濃煙滾滾。萃取塔的液泛使系統(tǒng)產(chǎn)生了紊亂,因液泛導(dǎo)致萃取塔帶水、堿塔帶堿,堿液進(jìn)入循環(huán)工作液貯槽后,因其密度大于工作液而下沉至槽底,迅速被循環(huán)工作液泵送入氫化塔,而后依次進(jìn)入氫化液氣液分離器、氫化液貯槽、氧化塔、氧化液貯槽和含雙氧水很多的萃取塔底部,并導(dǎo)致了萃取塔內(nèi)雙氧水的急劇分解。這急劇分解雖不致于使萃取塔發(fā)生爆炸,但分解產(chǎn)生的氣體使萃取塔內(nèi),特別是上部的工作液和濃度較稀的雙氧水單從萃取塔頂?shù)某隽峡谕獬鲆褋?lái)不及,故迫使其通過(guò)位置更高的放空管的支線(xiàn)去高位集料槽。萃取塔急劇69當(dāng)前69頁(yè),總共103頁(yè)。上海遠(yuǎn)大有限公司“7.28”爆炸事故及分析

分解可從已破壞的二樓、四樓視鏡處看到塔內(nèi)件的損壞而得到佐證。循環(huán)工作液貯槽爆炸后,同時(shí)發(fā)生了循環(huán)工作液貯槽內(nèi)的工作液猛烈燃燒,將其附近氫化液氣液分離器內(nèi)的工作液中的芳烴加熱而急劇氣化,而使氫化液氣液分離器內(nèi)產(chǎn)生很高的壓力而爆破,并同時(shí)引燃?xì)浠簹庖悍蛛x器中的氫化液,加劇了火勢(shì)。氫化液氣液分離器爆破時(shí),其筒體上的人孔,高速飛出并擊中凈化塔底部擴(kuò)大室上方約1米處,凈化塔底部擴(kuò)大室上均被芳烴充滿(mǎn)(其中有芳烴約18m3),這一擊將常壓設(shè)備凈化塔壁擊穿(或擊出裂縫),使其中芳烴外泄,并為金屬撞擊的火花引燃,發(fā)生比循環(huán)工作液貯槽處更大的火,此大火竄到二樓,將萃取塔視鏡燒裂,使萃取塔內(nèi)的工作液大量外泄,更助漲了凈化塔周?chē)幕饎?shì)。70當(dāng)前70頁(yè),總共103頁(yè)。上海遠(yuǎn)大有限公司“7.28”爆炸事故及分析

這兩處大火發(fā)生的時(shí)間相隔時(shí)間甚短,兩處大火將氫化液貯槽,氧化液貯槽內(nèi)的工作液加熱,使其中的芳烴氣化,氧化液貯槽內(nèi)的工作液因含雙氧水并分解,又發(fā)生了氧化液貯槽的爆炸。雖然氫化液貯槽和氧化液貯槽均為大火所烤,因氫化液貯槽在事發(fā)前加了兩桶磷酸(約40L,濃度為86%),且其中沒(méi)有雙氧水,所以芳烴蒸氣由放空口噴出去了,壓力得到有效釋放而未發(fā)生爆炸??諝膺^(guò)濾器因其中的空氣受熱膨脹,而使筒壁撕裂。部分變形的設(shè)備,如氧化塔,則是受高熱所致。堿塔的位移是因進(jìn)入的雙氧水急劇分解所致。二、事故原因分析1.從DCS歷史記錄中查出,7月28日凌晨5:06時(shí)開(kāi)始,萃取塔頂工作液與水的界面已處于滿(mǎn)量程并持續(xù)近1小時(shí),而后界面短時(shí)降低,71當(dāng)前71頁(yè),總共103頁(yè)。上海遠(yuǎn)大有限公司“7.28”爆炸事故及分析

6:41時(shí)又滿(mǎn)量程(異常),說(shuō)明此時(shí)萃取塔已發(fā)生液泛;巡檢操作工5:50時(shí)發(fā)現(xiàn)高位集料槽液位猛增至90cm高位(異常),說(shuō)明萃取塔頂、萃余液分離器頂已嚴(yán)重冒料,也說(shuō)明萃取塔內(nèi)H2O2已劇烈分解,但其程度還不致引起其爆炸;事故發(fā)生后立即從萃余液分離器底取樣發(fā)現(xiàn)H2O2濃度7.5%,說(shuō)明萃取塔液泛后不僅工作液且H2O2也已進(jìn)入萃余液分離器,同時(shí)含有H2O2的工作液也必將進(jìn)入高位集料槽;從堿塔支耳螺栓的螺母全部被頂?shù)簦渲幸粋€(gè)螺栓被支耳壓彎,堿沉降器底板固定螺栓被頂斷,設(shè)備少量位移,說(shuō)明萃取塔出來(lái)的H2O2已進(jìn)入上述兩設(shè)備并發(fā)生劇烈分解;由于堿塔內(nèi)H2O2嚴(yán)重分解,必然將其塔內(nèi)堿液帶入后續(xù)系統(tǒng),排污不及時(shí)嚴(yán)重帶堿的工作液很快進(jìn)入循環(huán)工作液貯槽;5:50、6:40時(shí)因高位集料槽兩次高位,操作工將該槽內(nèi)含有H2O2的工作液較大量地排入72當(dāng)前72頁(yè),總共103頁(yè)。上海遠(yuǎn)大有限公司“7.28”爆炸事故及分析

唯一可去的循環(huán)工作液貯槽;至此該槽內(nèi)本該最為潔凈的工作液,卻成了即含堿液、又含H2O2的極易爆炸的混合液體,該設(shè)備首先爆炸的條件形成。因此我們認(rèn)為,高位集料槽中含有H2O2溶液的工作液沿唯一管道排入循環(huán)工作液貯槽,加之系統(tǒng)嚴(yán)重異常導(dǎo)致含堿液的工作液進(jìn)入該設(shè)備,是這次爆炸的直接原因。2.該裝置為6月12日投產(chǎn),至爆炸前已運(yùn)行40余天,總體上看生產(chǎn)基本正常。但事故前一段時(shí)間,磷酸消耗量偏大,氧化排污較多,工作液凈化器中的活性氧化鋁已計(jì)劃于7月28日更換而未來(lái)得及更換等,均不同程度地說(shuō)明系統(tǒng)中循環(huán)工作液的質(zhì)量不盡理想,加之萃取塔操作可能出現(xiàn)進(jìn)出液體波動(dòng)等諸多因素,萃取塔極有可能出現(xiàn)液泛現(xiàn)象。一般情況下,萃取塔出現(xiàn)液泛均有預(yù)兆,如塔頂界面73當(dāng)前73頁(yè),總共103頁(yè)。上海遠(yuǎn)大有限公司“7.28”爆炸事故及分析

異常高位,各樓層萃取塔視鏡觀察塔內(nèi)工作液液層增厚,萃取液取樣混濁等,及時(shí)處理(詳見(jiàn)工藝操作規(guī)程)均能阻止液泛?jiǎn)栴}的更一步惡化,直至恢復(fù)正常生產(chǎn)。萃取塔液泛是本次爆炸的起因之一,但凌晨約5時(shí)從DCS記錄中已能發(fā)現(xiàn)萃取塔頂界面連續(xù)走高至滿(mǎn)刻度,5:50時(shí)高位集料槽異常高位至90cm,均已說(shuō)明并驗(yàn)證萃取塔已嚴(yán)重液泛,此時(shí)距爆炸時(shí)間7:57時(shí)有兩小時(shí),若及時(shí)處理(比如迅速降低工作液流量,保持萃取塔正常進(jìn)、出水,保持工作液酸、堿度正常等),這次事故是可以避免的。因此我們認(rèn)為,有關(guān)工作人員對(duì)異?,F(xiàn)象無(wú)足夠的認(rèn)識(shí),發(fā)現(xiàn)判斷問(wèn)題不準(zhǔn)確,延誤了處理時(shí)間,即使于7:15時(shí)采取了降流量,7:45時(shí)停車(chē)等措施,由于較大量的堿液、H2O2溶液已進(jìn)入有關(guān)設(shè)備,最終還是發(fā)生了此次爆炸事故。74當(dāng)前74頁(yè),總共103頁(yè)。上海遠(yuǎn)大有限公司“7.28”爆炸事故及分析補(bǔ)充說(shuō)明1.僅僅是萃取塔的液泛,它只能導(dǎo)致萃取塔頂流出的萃余液嚴(yán)重帶水。帶出的水在萃余液分離器中來(lái)不及有效分離時(shí),便進(jìn)入了堿塔,使堿液稀釋?zhuān)芏冉档?,產(chǎn)生嚴(yán)重的帶堿現(xiàn)象,最后使循環(huán)工作液貯槽中循環(huán)工作液的堿度嚴(yán)重超標(biāo),循環(huán)工作液質(zhì)量變差,僅此一條循環(huán)工作液貯槽不可能爆炸。2.若操作人員未發(fā)現(xiàn)帶堿的嚴(yán)重程度(這是假設(shè),不是肯定),堿度超標(biāo)的工作液于氫化塔中部分加氫后依次進(jìn)入固定床分離器、氫化液貯槽,再由泵抽送到氧化塔,在進(jìn)入氧化塔前需加入磷酸,并分析氧化塔流出的工作液(稱(chēng)氧化液)的酸度,加入的磷酸瞬時(shí)可中和堿。呈酸性的氧化液進(jìn)入萃取塔后也是安全的。若加入的磷酸不足以中和原來(lái)的堿度,使氧化液呈堿性,則堿性的氧化液進(jìn)入萃75當(dāng)前75頁(yè),總共103頁(yè)。上海遠(yuǎn)大有限公司“7.28”爆炸事故及分析

取塔后可促使萃取塔內(nèi)的雙氧水急劇分解,發(fā)生事故(如無(wú)錫某廠萃取塔爆炸事故)。3.若氧化液和萃取液始終呈酸性時(shí),發(fā)生萃取塔內(nèi)雙氧水的急劇分解,可認(rèn)為是由雜質(zhì)引起,此雜質(zhì)主要為重金屬,及其離子。4.萃取塔內(nèi)的雙氧水發(fā)生急劇分解時(shí),將產(chǎn)生大量的氣體,并放出熱量,這熱量加速了分解反應(yīng)。急劇分解時(shí)在短時(shí)間內(nèi)放出的氣體將萃取塔塔內(nèi)件損壞,從這一點(diǎn)看可知,這急劇分解雖未破壞萃取塔筒體,其能量也可將工作液和雙氧水大量的沖出萃取塔。沖出的工作液和雙氧水較大部分走萃余液分離器(經(jīng)檢查,其中完全是雙氧水),而后進(jìn)入堿塔。進(jìn)入堿塔后,雙氧水遇碳酸鉀溶液急劇分解,氣體產(chǎn)生的沖擊力使堿塔發(fā)生垂直位移。堿塔流出的工作液中可嚴(yán)重夾帶堿液液滴,而其中的雙氧水一部分已經(jīng)分解。在76當(dāng)前76頁(yè),總共103頁(yè)。上海遠(yuǎn)大有限公司“7.28”爆炸事故及分析

前進(jìn)的過(guò)程中,工作液既夾帶了堿液,又夾帶有雙氧水,于工作液凈化器中雙氧水還要分解一部分(因?yàn)楣ぷ饕簝艋髦械幕钚匝趸X含有Na2O的成份),當(dāng)其進(jìn)入循環(huán)工作液貯槽時(shí),雖含有較多的堿液,但雙氧水的含量已很低了,故一般已不具備爆炸的危險(xiǎn)。5.原來(lái)的裝置中,堿塔后均有一個(gè)堿沉降槽,一個(gè)堿分離器,希望達(dá)到雙重保護(hù),使工作液中夾帶的堿液液滴盡量多的被分離掉,盡量少的被夾帶進(jìn)入后續(xù)系統(tǒng)。現(xiàn)3#系統(tǒng)堿塔后僅一臺(tái)堿沉降槽,客觀上少一臺(tái)設(shè)備,使堿液液滴進(jìn)入后續(xù)系統(tǒng)少了一道關(guān)卡。實(shí)際上系統(tǒng)嚴(yán)重帶堿而未能擋住,與少一臺(tái)分離器,降低分離效果是有關(guān)系的。6.萃取塔頂沖出的工作液和雙氧水的另一部分進(jìn)入高位集料槽。原來(lái),高位集料槽的出口是將槽內(nèi)的物料撤出系統(tǒng),經(jīng)處理后再回77當(dāng)前77頁(yè),總共103頁(yè)。上海遠(yuǎn)大有限公司“7.28”爆炸事故及分析

收利用?,F(xiàn)3#系統(tǒng)高位集料槽的出口只能去循環(huán)工作液貯槽,而別無(wú)其它選擇,這樣就向含的堿循環(huán)工作液貯槽中補(bǔ)入了遇堿能急劇分解的雙氧水,這就導(dǎo)致了循環(huán)工作液貯槽的爆炸。7.循環(huán)工作液貯槽中的工作液是系統(tǒng)中最潔凈的,回收的物料補(bǔ)入系統(tǒng)中時(shí)都必須經(jīng)徹底清洗后,再經(jīng)堿塔、堿分離器、工作液凈化器,而后再進(jìn)入循環(huán)工作液貯槽?,F(xiàn)3#系統(tǒng)中,工作液或其它物料可直接進(jìn)入循環(huán)工作液貯槽在設(shè)計(jì)上是錯(cuò)誤的。8.雙氧水的分解并不是瞬時(shí)完成,而是分解產(chǎn)生氣體,放熱加速分解,最后因容器不能承受產(chǎn)生的壓力而爆炸。[起始狀態(tài)為20℃,雙氧水作絕熱分解,濃度為10%時(shí),體積增加45倍;濃度為20%時(shí),體積增加296倍]。9.循環(huán)工作液貯槽底部的盲區(qū)可容納密度較大的堿液和雙氧水,該78當(dāng)前78頁(yè),總共103頁(yè)。上海遠(yuǎn)大有限公司“7.28”爆炸事故及分析

槽的出口管道(循環(huán)工作液泵的進(jìn)口)與槽底有一距離(設(shè)備制作工藝要求)使得這一部分的液體無(wú)法由循環(huán)工作液泵抽出。79當(dāng)前79頁(yè),總共103頁(yè)。柳化“12.16”循環(huán)工作液貯槽爆炸事故報(bào)告一、事故經(jīng)過(guò)柳化盛強(qiáng)公司10萬(wàn)噸/年雙氧水裝置,在黎明院試車(chē)組現(xiàn)場(chǎng)指揮下于2006年12月12日投氫試生產(chǎn)。經(jīng)過(guò)幾天的運(yùn)行,生產(chǎn)狀況較平穩(wěn),在12月16日二班接班時(shí),過(guò)氧化氫生產(chǎn)情況正常,主要工藝參數(shù)控制為:循環(huán)工作液流量520m3/h,氫氣流量1817Nm3/h,萃取純水流量9.5m3/h,萃取液流量11.9m3/h,萃取塔界面DCS為96.5%(相對(duì)應(yīng)的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際液位為105cm,液位計(jì)總高為180cm,即為58%)。因萃取塔界面偏高點(diǎn)(一般控制在1/3-1/2),接班后在黎明院試車(chē)組指揮下,將萃取塔進(jìn)水量由9.5m3/h減至9m3/h,8:30左右萃取塔界面穩(wěn)定在90%(現(xiàn)場(chǎng)為100cm左右)。8:30左右在黎明院試車(chē)組指揮下投用后處理白土床B(白土床A為正在使用),先將白土床B出口閥打開(kāi)后,再將白土床B進(jìn)口閥開(kāi)至15%,然后,80當(dāng)前80頁(yè),總共103頁(yè)。柳化“12.16”循環(huán)工作液貯槽爆炸事故報(bào)告

現(xiàn)場(chǎng)操作人員用手摸管道確認(rèn)白土床B正常出料后,將白土床A進(jìn)口閥關(guān)至50%(之前是全開(kāi)),白土床B頂部壓力為0,切換過(guò)程于9:00左右完畢。約9:30,正在運(yùn)行中的循環(huán)工作液貯槽發(fā)生爆炸著火事故,系統(tǒng)做緊急停車(chē)處理,經(jīng)過(guò)約10分鐘的撲救,火被徹底撲滅,此事故未造成人員傷亡,除循環(huán)工作液貯槽及放空氣冷凝器殼體損壞外,周?chē)O(shè)備未損壞。事故發(fā)生的可能性為找出事故發(fā)生的原因并有針對(duì)性采取相應(yīng)防范措施,避免類(lèi)似事故的發(fā)生,柳化公司和黎明院雙方人員經(jīng)共同分析討論,提出引起循環(huán)工作液貯槽爆炸的幾種可能如下:1.芳烴蒸氣爆炸81當(dāng)前81頁(yè),總共103頁(yè)。柳化“12.16”循環(huán)工作液貯槽爆炸事故報(bào)告

循環(huán)工作液貯槽全容積94.5m3,事故發(fā)生前操作液位為47%,貯槽上方約47.5m3為混合氣體(芳烴蒸氣、空氣等),可能具有可燃、可爆性質(zhì),有發(fā)生爆炸的可能性。但從爆炸后的循環(huán)工作液貯槽的頂蓋內(nèi)腔較為潔凈的情況看,不符合芳烴(工作液)著火或爆炸的征狀(應(yīng)粘附很多黑灰、油膩),由此可基本排除芳烴蒸氣爆炸。2.雙氧水遇堿分解發(fā)生爆炸如果萃余液中H2O2含量過(guò)高,雙氧水遇堿分解會(huì)釋放大量氧氣和熱量,熱量再使水變成水蒸汽,也有可能使循環(huán)工作液貯槽發(fā)生超壓爆炸。3.氫氣或混合氣體(氫氣、芳烴蒸氣、空氣)爆炸如是氫氣爆炸,則可能是氫氣通過(guò)白土床的加氮閥或蒸汽閥(連至82當(dāng)前82頁(yè),總共103頁(yè)。柳化“12.16”循環(huán)工作液貯槽爆炸事故報(bào)告

氫化塔)漏入,而通過(guò)事故后試壓情況看,加氮?dú)饪扉_(kāi)閥、副線(xiàn)閥、白土床B加氮?dú)忾y都不漏,僅白土床A加氮閥有漏,且從儀表歷史記錄查閱,氮?dú)夤艿缐毫](méi)有低過(guò)氫氣管道壓力。柳化公司認(rèn)為氫氣竄入氮?dú)庀到y(tǒng)而引起循環(huán)工作液貯槽爆炸的可能性不大(備注:儀表歷史記錄只能保存12月11日以后二、結(jié)論1.柳化公司認(rèn)為,由于原B白土床上部存積的混合可燃?xì)怏w(可能有氫氣、芳烴蒸氣和空氣等),加上雙氧水分解釋放出的氧氣和熱量,自循環(huán)工作液貯槽內(nèi)造成壓力急驟上升而拉裂貯槽與頂蓋的連接焊縫產(chǎn)生火花,或者是循環(huán)工作液貯槽內(nèi)氣量膨脹導(dǎo)致氣體流速過(guò)快產(chǎn)生火花,引發(fā)混合氣體的爆炸。2.黎明院認(rèn)為,白土床B上部存積的混合可燃性氣體(可能有氫氣、83當(dāng)前83頁(yè),總共103頁(yè)。柳化“12.16”循環(huán)工作液貯槽爆炸事故報(bào)告

芳烴蒸氣和空氣等),進(jìn)入循環(huán)工作液貯槽,該貯槽頂蓋因顫動(dòng)拉裂內(nèi)撐筋板與頂蓋或筒體的某處焊縫而產(chǎn)生的火花,引發(fā)混合氣體的爆炸。三、經(jīng)討論得出的整改措施1.嚴(yán)格控制各項(xiàng)工藝指標(biāo),不允許超指標(biāo)運(yùn)行。2.按設(shè)計(jì)圖紙的技術(shù)要求重新焊接循環(huán)工作液貯槽頂蓋、氧化液貯槽頂蓋,氫化液貯槽頂蓋暫不返修。3.除日常操作必需的管線(xiàn)外,因氫氣泄漏有可能產(chǎn)生危險(xiǎn)的連接管線(xiàn)均用盲板隔斷。四、其他完善措施1.進(jìn)白土床的加氮管線(xiàn)多增加一道閥,再在雙道閥之間加一排導(dǎo)淋閥,且加氮閥上盲板,待白土床再生時(shí)再拆除。84當(dāng)前84頁(yè),總共103頁(yè)。柳化“12.16”循環(huán)工作液貯槽爆炸事故報(bào)告2.循環(huán)工作液貯槽加裝一個(gè)安全泄壓水封,具體按氧化液貯槽泄壓水封圖制作。3.設(shè)計(jì)增加一個(gè)100m3氮?dú)赓A罐,與現(xiàn)有的25m3氮?dú)赓A罐聯(lián)通。4.循環(huán)工作液貯槽和氧化液貯槽上加一取樣分析閥,定期分析其內(nèi)氣體成分,視具體情況再定是否加補(bǔ)氮?dú)夤堋?.成品中間貯槽頂部的安全翻蓋措施有效,但放空管口要包好濾布,防止粉塵吹入貯槽。6.循環(huán)工作液貯槽的放空冷凝回流液管在插入管開(kāi)幾個(gè)小孔,防止氣阻現(xiàn)象。7.氮?dú)膺^(guò)濾器后管線(xiàn)增加壓力報(bào)警裝置,信號(hào)引入DOS。8.因萃取塔界面顯示的儀表和現(xiàn)場(chǎng)的采集點(diǎn)高度不一樣,讀數(shù)不一致,由儀表測(cè)試后出一份對(duì)照表,準(zhǔn)確顯示實(shí)際界面,保證化工生產(chǎn)。85當(dāng)前85頁(yè),總共103頁(yè)。浙江:龍?chǎng)位るp氧水生產(chǎn)車(chē)間發(fā)生爆炸事故

86當(dāng)前86頁(yè),總共103頁(yè)。浙江:龍?chǎng)位るp氧水生產(chǎn)車(chē)間發(fā)生爆炸事故

2006年6月15日上午8時(shí)05分,龍泉市城郊的浙江龍?chǎng)位び邢薰倦p氧水生產(chǎn)車(chē)間發(fā)生嚴(yán)重爆炸事故,造成兩人失蹤,一人受傷。由于事發(fā)地位于甌江上游,當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)方面緊急堵截污染源。15日晚,麗水、溫州兩地環(huán)保部門(mén)均稱(chēng),他們會(huì)對(duì)甌江水質(zhì)進(jìn)行24小時(shí)監(jiān)測(cè)。1、四地消防隊(duì)員緊急馳援龍?chǎng)位び邢薰揪嚯x龍泉市區(qū)約2公里。上午10時(shí)左右,由于火勢(shì)過(guò)大,現(xiàn)場(chǎng)無(wú)法接近,參與搶險(xiǎn)的消防隊(duì)員不得不暫時(shí)撤離到廠區(qū)大門(mén)處。中午12時(shí)左右,龍?chǎng)位す镜牧硪粋€(gè)車(chē)間又發(fā)生了爆炸起火。到15日下午1時(shí)左右,化工公司發(fā)生了幾十起小爆炸。據(jù)撤離現(xiàn)場(chǎng)的工人介紹,最先發(fā)生爆炸起火的是該工廠去年下半年才完成技改投產(chǎn)的一條新生產(chǎn)線(xiàn),事故發(fā)生在夜班工人和早班工人交接班之時(shí)。

87當(dāng)前87頁(yè),總共103頁(yè)。浙江:龍?chǎng)位るp氧水生產(chǎn)車(chē)間發(fā)生爆炸事故

事故發(fā)生后,麗水市消防支隊(duì)迅速調(diào)集慶元、云和、蓮都等縣市區(qū)的消防力量趕赴現(xiàn)場(chǎng)搶險(xiǎn)。由于火勢(shì)較大,發(fā)生爆炸的又是化工車(chē)間,麗水方面隨后向省消防總隊(duì)求助。溫州市消防支隊(duì)特勤大隊(duì)和瑞安市消防大隊(duì)出動(dòng)3輛后勤供給車(chē),攜帶11噸泡沫滅火劑于下午5時(shí)許趕到現(xiàn)場(chǎng),并馬上投入滅火救援工作。同時(shí)馳援的還有寧波、金華兩地的消防官兵。經(jīng)過(guò)消防人員12小時(shí)的撲救,到昨晚,明火基本撲滅。2、人員撤離公路封道事故發(fā)生后,龍泉市委、市政府立即成立了臨時(shí)搶險(xiǎn)救援指揮部,負(fù)責(zé)爆炸現(xiàn)場(chǎng)的救援搶險(xiǎn)指揮工作,并啟動(dòng)了緊急搶險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案,組織消防、公安、安監(jiān)、環(huán)保、經(jīng)貿(mào)、衛(wèi)生、水利、電力等部門(mén)開(kāi)展救援。88當(dāng)前88頁(yè),總共103頁(yè)。浙江:龍?chǎng)位るp氧水生產(chǎn)車(chē)間發(fā)生爆炸事故

指揮部在第一時(shí)間將廠內(nèi)的近200位工人撤離廠區(qū),并組織當(dāng)?shù)馗刹繉?duì)方圓一公里以?xún)?nèi)的群眾進(jìn)行安全撤離,對(duì)途經(jīng)化工廠的村沈線(xiàn)公路進(jìn)行封道,嚴(yán)禁車(chē)輛和人員進(jìn)入事發(fā)現(xiàn)場(chǎng)。3、想方設(shè)法控制污染龍?chǎng)位S位于龍泉市龍淵街道。據(jù)介紹,龍淵街道被甌江的源頭龍泉溪分為南北兩部分,龍泉溪往東匯入緊水灘水庫(kù)和石塘水庫(kù),隨后注入甌江,流經(jīng)麗水市區(qū)和溫州市區(qū)之后匯入東海。據(jù)消防部門(mén)稱(chēng),化工廠幾十次連續(xù)爆炸形成了大量黑色濃稠煙霧,并產(chǎn)生大量有毒有害氣體。事故發(fā)生后,有關(guān)方面關(guān)閉了廠內(nèi)的所有下水管道,大部分的污染水被堵截在廠內(nèi)的應(yīng)急池內(nèi),小部分溢出的地表水投入了大量的活性炭?jī)艋?。同時(shí),施救人員已運(yùn)來(lái)大量砂石,堵住爆炸地污水進(jìn)入龍泉溪的入口,防止甌江水源受到污染。89當(dāng)前89頁(yè),總共103頁(yè)。浙江:龍?chǎng)位るp氧水生產(chǎn)車(chē)間發(fā)生爆炸事故

麗水環(huán)保部門(mén)已對(duì)事發(fā)地甌江流域水質(zhì)進(jìn)行了采樣,但檢驗(yàn)結(jié)果要到今天上午才能出來(lái)。據(jù)麗水市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)尤招賢支隊(duì)長(zhǎng)稱(chēng),從事發(fā)水域至麗水市區(qū),中途有三座大型水庫(kù),目前正在待命,一旦發(fā)現(xiàn)污染源,將馬上進(jìn)行截留,確保萬(wàn)無(wú)一失。溫州市環(huán)保局副局長(zhǎng)謝海平告訴記者,溫州市區(qū)目前飲用水的水源大部分取自珊溪水庫(kù)和澤雅水庫(kù),位于鹿城區(qū)臨江鎮(zhèn)山根村的甌江取水口只是備用應(yīng)急取水口。同時(shí),溫州環(huán)保部門(mén)在位于青田和永嘉交界斷面設(shè)有一個(gè)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站,將24小時(shí)不間斷對(duì)水質(zhì)進(jìn)行監(jiān)測(cè),如果發(fā)現(xiàn)有異常情況,將立即處理。現(xiàn)在,事故原因仍在調(diào)查中,爆炸對(duì)環(huán)境的影響也正在檢測(cè)中。4、爆炸中有兩人失蹤在化工廠爆炸中有兩人失蹤,均為化工廠工人,一男一女,年90當(dāng)前90頁(yè),總共103頁(yè)。浙江:龍?chǎng)位るp氧水生產(chǎn)車(chē)間發(fā)生爆炸事故

齡分別為38歲和42歲,另一名燒傷工人已被送往溫州搶救。6月19日,麗水市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局通報(bào)了造成浙江龍?chǎng)位び邢薰倦p氧水車(chē)間“6·15”爆炸事故的直接原因。根據(jù)事故調(diào)查組和有關(guān)專(zhuān)家對(duì)爆炸事故現(xiàn)場(chǎng)勘察以及調(diào)查取證,查明爆炸事故直接原因?yàn)椋骸安僮鞴钅衬吃谧龉ぷ饕夯厥展ぷ鲿r(shí),配制釜內(nèi)的工作液中含有的雙氧水劇烈分解,在配制釜人孔蓋沒(méi)有打開(kāi)的情況下(按操作規(guī)程應(yīng)該打開(kāi))無(wú)法得到及時(shí)泄壓,引發(fā)爆炸起火,然后引燃引爆車(chē)間其他裝置中的工作液及有機(jī)原料,繼而引發(fā)大火,并蔓延到其他車(chē)間。”91當(dāng)前91頁(yè),總共103頁(yè)。太陽(yáng)紙業(yè)濟(jì)寧福利達(dá)化工有限公司事故分析一、事故概況(一)發(fā)現(xiàn)過(guò)程過(guò)氧化氫裝置在完成安

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