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文檔簡介
幾起爆炸事故案例與分析總匯浙江金華某化工廠黃磷酸洗鍋爆炸一、事故的概況及經(jīng)過。
1980年6月30日13時23分,金華某化工廠五硫化二磷車間黃磷酸洗鍋在生產(chǎn)中發(fā)生爆炸,死亡8人,傷9人,直接經(jīng)濟損失300000余元,產(chǎn)值損失達730000余元。爆炸后,炸塌廠房300余平方米,五硫化二磷車間全部毀壞,全廠停產(chǎn)。黃磷酸洗工藝是新工藝,目的是通過酸洗,提高黃磷純度。
二、事故原因分析
1.對黃磷酸洗工藝缺乏科學(xué)知識,特別是對黃磷與硫酸反應(yīng)會引起爆炸沒有認(rèn)識。這次事故是由于黃磷在濃硫酸中清洗時發(fā)生放熱反應(yīng),在特定條件下引起的化學(xué)爆炸。
2.廠領(lǐng)導(dǎo)對這一重大的新工藝沒有引起充分重視。認(rèn)為是小改小革,沒有專門成立班子,考慮經(jīng)濟報酬也沒有爭取科研部門支持,也不積極爭取上級部門的幫助,沒有經(jīng)過小試、中試、直接移交生產(chǎn)。
3.沒有充分收集國內(nèi)外科技情報,僅根據(jù)雜志上的簡要報導(dǎo)就組織試制工作,自行設(shè)計制造,直接投入生產(chǎn)。投產(chǎn)后,又沒有認(rèn)真制訂和掌握操作規(guī)程,試用只有五天,就發(fā)生爆炸。
4.酸洗鍋上無壓力表、安全閥、防爆裝置等安全附件,只看到生產(chǎn)出來的產(chǎn)品質(zhì)量有提高,而未注意生產(chǎn)中的許多不正?,F(xiàn)象,急于下達生產(chǎn)計劃。
三、防止同類事故的措施
1.采用新生產(chǎn)工藝一定要通過試驗研究,不能蠻干。
2.試驗用的壓力容器設(shè)計制造要求要符合國家法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。浙江省某電化廠液氯鋼瓶爆炸一、事故概況及經(jīng)過
1979年9月7日13時55分,浙江某電化廠,液氯工段一只容積為415升、充裝量為0.5噸的液氯鋼瓶發(fā)生了猛烈的爆炸。爆炸氣瓶的碎片又撞擊到其附近的液氯鋼瓶上,加上爆炸時產(chǎn)生的沖擊波,又導(dǎo)致4只液氯鋼瓶爆炸,5只液氯鋼瓶被擊穿,另有13只鋼瓶被擊傷和產(chǎn)生嚴(yán)重變形。爆炸時不但有震耳欲聾的巨響,而且隨著巨響發(fā)生的沖天氣浪高達40余米。強大的氣浪將414平方米鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)的液氯工段廠房全部摧毀,并造成周圍辦公樓及廠區(qū)周圍280余間民房不同程度的損壞。爆炸中心水泥地面上留下了深1.82米、直徑為6米的大坑,爆炸碎片最遠(yuǎn)的飛出830余米。爆炸后共泄出10.2噸液氯,其擴散后共波及7.35平方公里面積,由于爆炸以及爆炸后散溢氯氣的毒害,共造成59人死亡,779人住院治療,420余人到醫(yī)院門診治療,直接經(jīng)濟損失達630000余元。
二、事故原因分析
最初爆炸的液氯鋼瓶,是9月3日由溫州市藥物化工廠送到溫州電化廠來充裝液氯的。溫州藥物化工廠的液化石臘工段是以液體石臘和液氯為原料生產(chǎn)氯化石臘。該工段由于生產(chǎn)管理混亂。設(shè)備簡陋,在液氯鋼瓶與生產(chǎn)設(shè)備的聯(lián)接管路上沒有安裝逆止閥、緩沖罐或其它防倒灌裝置,致使氯化石臘倒灌入液氯鋼瓶。電化廠液氯工段無安全操作規(guī)程和管理制度,操作人員缺乏嚴(yán)格的技術(shù)培訓(xùn)和安全教育,在液氯充裝前沒有對液氯鋼瓶進行檢查和清理,致使液氯鋼瓶內(nèi)倒灌入氯化石臘,在再次充裝液氯時,氯化石臘和液氯發(fā)生化學(xué)反應(yīng),溫度、壓力驟然升高,致使鋼瓶發(fā)生粉碎性爆炸??梢姡ǖ闹饕蚴枪芾砘靵y。
三、防止同類事故的措施
1.企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)必須樹立管生產(chǎn)必須管安全的思想,提高安全生產(chǎn)意識,承擔(dān)安全生產(chǎn)責(zé)任,以科學(xué)態(tài)度加強安全管理,對生產(chǎn)人員進行安全教育。
2.液氯鋼瓶及液氯的使用單位,要制定安全使用的管理規(guī)定,在液氯鋼瓶與生產(chǎn)設(shè)備的聯(lián)接管線上,必須安裝逆止閥,緩沖罐或其他防止倒灌的裝置,以避免生產(chǎn)系統(tǒng)內(nèi)的物料倒灌進入液氯鋼瓶內(nèi)。
3.液氯充裝單位要制定嚴(yán)格的充裝前檢查制度。操作人員必須嚴(yán)格培訓(xùn)后方可上崗操作,并嚴(yán)格執(zhí)行各項制度。液氯鋼瓶在充裝前應(yīng)認(rèn)真進行檢查,對不符合要求的氣瓶應(yīng)先進行清理并符合要求后方可充裝。英國一硝化甘油生產(chǎn)廠發(fā)生爆炸一、事故概況及經(jīng)過
1931年6月23日英國霍爾頓希斯(HoltonHeath)國立炸藥廠生產(chǎn)硝化甘油的硝化工房,發(fā)生嚴(yán)重爆炸,死亡10人。
該硝化工房內(nèi)有兩臺硝化器,交替使用。發(fā)生事故的當(dāng)天上午,一臺硝化器里裝著廢酸,另一臺設(shè)備里裝著已硝化完畢等待分離的硝化甘油。操作工人想把第一臺硝化器里的廢酸放入廢酸接收槽內(nèi),但誤將第二臺硝化器的出料閥打開了,致使硝化首油流進到廢酸貯槽中去了。當(dāng)他發(fā)現(xiàn)有錯誤時,立即關(guān)閉閥門,并企圖把已流入廢酸貯槽內(nèi)的浮在上層的硝化首油抽回到硝化器中去。然而,當(dāng)他一開啟貯槽上部的粗陶瓷閥時,硝化甘油爆炸了,同時爆轟波通過管道傳入硝化器,使其中的200kg硝化甘油爆炸,設(shè)備及硝化工房被摧毀,還引起相鄰的過濾工房和膠化工房內(nèi)的炸藥發(fā)生殉爆,擴大了事故災(zāi)害。
二、事故原因分析
操作人員誤操作。英國一工廠濃硫酸泄漏一、事故概況及經(jīng)過
1986年6月初,英國某公司在約克郡Castleford工廠發(fā)生濃硫酸泄漏事故。600加侖濃硫酸從破裂的安全膜噴出,高達50~100英尺,落下的酸雨使大約30名當(dāng)?shù)鼐用竦钠つw、眼睛受刺激,有4人需要觀察和住院治療。
二、事故原因分析
某公司和廠方調(diào)查認(rèn)為,事故是人為失誤造成的。
該公司生產(chǎn)硝基二甲苯,一種用于制造染料的化學(xué)品,通常是往反應(yīng)釜中的二甲苯中慢慢滴加濃硫酸和濃硝酸使之硝化制得。1名操作工將一45加侖的貼有二甲苯標(biāo)簽的桶中的甲醇誤以為是二甲苯加入到反應(yīng)釜中,當(dāng)濃酸加到甲醇中時,發(fā)生強烈的放熱反應(yīng),釜中壓力猛升,反應(yīng)失控,安全膜破裂,大量濃酸釋放進入大氣中。為趕進度不置換檢修時煤氣管道爆炸1998年7月10日23時20分,河南省某化肥廠原料氣車間,因檢修10000m3大氣柜,倒換5000m3小氣柜,在煤氣管道抽加盲板過程中,由于煤氣管線內(nèi)存有殘余煤氣,管道置換不徹底,發(fā)生一起煤氣管道爆炸事故,造成全廠2個系統(tǒng)(合成氨、甲醇)停車數(shù)小時,2名檢修工重傷,3名輕傷。
1.事故經(jīng)過
該廠原料氣10000m3氣柜鐘罩,由于長期與水接觸使用,腐蝕嚴(yán)重,經(jīng)多次檢修補焊防腐刷漆,以致軌道移動變形,接觸面不平滑。7月10日14時30分,大氣柜西部牛腿處鋼板突然撕裂(1000x300mm),氣柜從6500m3高度急劇下降,合成氨系統(tǒng)被迫緊急停車。由于大氣柜整修需要一周時間,為減少生產(chǎn)經(jīng)營損失,決定從煤氣管道三通處加裝隔離盲板,將甲醇系統(tǒng)5000m3(小氣柜)倒換到合成氨系統(tǒng),堅持合成氨尿素生產(chǎn),甲醇系統(tǒng)停車。7月10日下午,廠有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)處室、原料氣車間共同商定大氣柜檢修以及倒換小氣柜加裝盲板方案,安排原料氣車間承擔(dān)倒換氣柜加裝盲板任務(wù)。要求:在抽加盲板作業(yè)之前,聯(lián)系氮氣對煤氣管道進行置換1.5h。當(dāng)時由于氮氣緊張(甲醇系統(tǒng)、合成氨系統(tǒng)凈化都要用氮氣),置換煤氣管道氮氣停供,又因要求7月11日凌晨1時完成抽加盲板任務(wù),所以作業(yè)時間較緊,沒有繼續(xù)置換,就于10日20時開始抽加盲板作業(yè),22時分別卸裝2個法蘭口,在用刮刀、螺絲刀清理法蘭口時,23時20分突然發(fā)生爆炸,管道兩端盲板一塊炸飛70余米,一塊在管道內(nèi)炸行30余米至彎頭處將管道擊破,管道三通盲板處,正在檢修作業(yè)的5名職工,2名被爆燃火焰燒成重傷,3名輕傷。
2.事故原因分析
1)直接原因:
按照化工抽加盲板作業(yè)規(guī)定,在易燃易爆系統(tǒng)抽加盲板,可以不置換作業(yè),但必須系統(tǒng)卸壓并保持正壓,以防空氣吸入。此次抽加盲板,因氣柜破裂,無法保持正壓,因此必須進行置換,但因氮氣緊張不夠用,沒有將管道置換合格,消除部分殘余煤氣,是事故發(fā)生的主要直接原因。其次,當(dāng)法蘭口打開后,由于夜間氣溫較低,管道內(nèi)殘余煤氣冷卻,體積縮小,將空氣吸入管道,在法蘭口附近形成混合爆炸氣體。再次,由于檢修作業(yè)人員使用鐵質(zhì)工具碰撞產(chǎn)生火星,引爆管道內(nèi)爆炸氣體。
2)根本原因:
(1)檢修方案中,各項安全檢修措施沒有嚴(yán)格認(rèn)真落實,由于時間緊工作量大,檢修中忽視安全,把“安全第一,預(yù)防為主”的思想拋之腦后,當(dāng)成一句空話,各種動火證、登高證沒有起到監(jiān)督作用,缺乏安全檢修意識。
(2)檢修作業(yè)人員,多年習(xí)慣性違章作業(yè)(化工易燃易爆設(shè)備檢修時,嚴(yán)禁使用鐵質(zhì)工具,應(yīng)使用銅質(zhì)工具,避免產(chǎn)生火星)。檢修人員安全知識缺乏,在沒有安全措施做保障時,為了趕進度,盲目進行作業(yè)。
3.事故預(yù)防措施
(1)召開事故分析會,按照“四不放過”原則,查清事故發(fā)生原因,落實責(zé)任,用活生生的典型案例在全廠開展“遵章守紀(jì),安全檢修”大討論,吸取事故經(jīng)驗教訓(xùn),學(xué)習(xí)安全知識,掌握安全規(guī)章制度,嚴(yán)格禁止忽視安全的習(xí)慣性違章作業(yè),樹立安全自我防范意識。
(2)抽加盲板檢修作業(yè)時,必須制定管道聯(lián)系和盲板流程圖,制定詳細(xì)的安全措施,落實具體事項,明確責(zé)任人,辦理抽加盲板動火分析,管道置換殘余煤氣必須合格。
(3)不許用鐵器敲打存有易燃易爆物質(zhì)的管道,以防產(chǎn)生火星,必須用銅質(zhì)工具,如無此防爆工具,必須涂以黃油、甘油杜絕產(chǎn)生火星。
(4)檢修作業(yè)人員要穿戴防毒面具,嚴(yán)禁穿帶釘鞋和攜帶火種,架空登高作業(yè)應(yīng)系好安全帶。西班牙液化石油氣槽車發(fā)生爆炸丙烷車火燒渡假村
1978年7月11日14時30分,西班牙巴塞羅那市和巴來西亞市之間的雙軌環(huán)形線的340號通道上,一輛滿載丙烷的槽車發(fā)生爆炸。這里是風(fēng)景區(qū),當(dāng)時正有800多人在此渡假,烈火濃煙使150人被燒死,120多人被燒傷,100多輛汽車和14座建筑物被燒毀。
爆炸的儲罐容積為43立方米,是用兩條焊縫把三個鋼制圓筒連接起來的臥式儲罐,第一次爆炸時,槽車罐壁炸出了一個直徑7公分的洞,數(shù)秒鐘后,發(fā)生第二次爆炸,車體飛出140米,燃燒的煙云升高到30米,產(chǎn)生1500℃的高溫,爆炸波及范圍沿道路長約200米,從道路到海岸寬約30~80米。
違章多裝是元兇
(1)充裝過量引起,按規(guī)定液化石油氣的充裝不得超過容積的85%,而這輛槽車卻充裝了100%。早晨充裝時氣溫較低隨溫度的上升,體積膨脹,估計爆炸時內(nèi)部壓力大約上升100kg/cm2以上,大大超過了槽車的耐壓能力(約每平方厘30千克)。
(2)野營地的明火將丙烷氣引燃,立即產(chǎn)生混合氣體爆炸的巨大火球。深洲市“8.5”特大爆炸火災(zāi)事故1993年8月5日13時26分,深圳市安貿(mào)危險物品儲運公司(以下簡稱安貿(mào)公司)清水河化學(xué)危險品倉庫發(fā)生特大爆炸事故。這起事故造成15人死亡,200多人受傷,其中重傷25人,直接經(jīng)濟損失超過2.5億元。
一、事故概況及經(jīng)過
1993年8月5日13時26分,深圳市安貿(mào)危險物品儲運公司(以下簡稱安貿(mào)公司)清水河化學(xué)危險品倉庫發(fā)生特大爆炸事故。
爆炸引起大火,l小時后著火區(qū)又發(fā)生第二次強烈爆炸,造成更大范圍的破壞和火災(zāi)。深圳市政府立即組織數(shù)千名消防、公安、武警、解放軍指戰(zhàn)員及醫(yī)務(wù)人員參加搶險救災(zāi)工作。由于決策正確、指揮果斷,再加上多方面的全力支持,8月6日凌晨5時,終于撲滅這場大火。這起事故造成15人死亡,200多人受傷,其中重傷25人,直接經(jīng)濟損失超過2.5億元。
根據(jù)調(diào)查,事故發(fā)生單位是中國對外貿(mào)易開發(fā)集團公司下屬的儲運公司與深圳市危險品服務(wù)中心聯(lián)營的安貿(mào)危險品儲運聯(lián)合公司。爆炸地點位于深圳市東北角,占地約兩千平方米的清水河倉庫區(qū)清六平倉,其中6個倉(2~7號倉)被徹底摧毀,現(xiàn)場留下兩個深7米的大坑,其余的1號倉和8號倉遭到嚴(yán)重破壞。緊挨清六平倉的存有240噸雙氧水的倉庫和存有8個大罐、41個臥罐的液化氣站及剛運到的28個車皮的液化氣、1個加油站未發(fā)生爆炸。;否則,對深圳市將會造成更大的損失。
8月5日下午13時10分,4號倉庫的管理員發(fā)現(xiàn)倉內(nèi)堆放的過硫酸按冒煙、起火,因消防設(shè)施無水,用滅火器滅火沒有撲滅。電話報警,“119”接不通。于是,保安員趕緊截住一輛汽車前去筍崗報警。深圳市公安局消防處值班員接到報警后即調(diào)筍崗消防中隊的消防車前往滅火。當(dāng)消防車開出后不久(13時26分),4號倉內(nèi)堆放的可燃物發(fā)生了第一次爆炸,徹底摧毀了2、3、4號連體倉,強大(的沖擊波破壞了附近貨倉,使多種化學(xué)危險品暴露于火焰之前。市消防處負(fù)責(zé)人聽到爆炸聲,首先想到臨近的液化氣罐庫,于是就立即調(diào)動最近的幾個消防中隊火速趕到現(xiàn)場。15分鐘內(nèi),5個消防中隊的11臺消防車就到著火點。消防處領(lǐng)導(dǎo)在現(xiàn)場迅速成立火場指揮部,對參戰(zhàn)中隊的指戰(zhàn)員進行戰(zhàn)前動員,同時制定應(yīng)急措施。全體消防隊員奮不顧身地站在火海前英勇奮戰(zhàn)。由于危險品處于持續(xù)被加熱狀態(tài),約1小時后,在14時27分,5、6、7連體倉發(fā)生第二次爆炸。爆炸沖擊波造成更大范圍的破壞,爆炸后的帶火飛散物(如黃磷、燃燒的三合板和其它可燃物)使火災(zāi)迅速蔓延擴大,引燃了距離爆炸中心250米處的木材堆場的3000立方米木質(zhì)地板塊、300米處6個四層樓干貨倉,400至500米初3個山頭上的樹木。同時,距離現(xiàn)場最近的幾位消防指戰(zhàn)員英勇犧牲,很多同志負(fù)傷。但是,消防隊員和武警戰(zhàn)士臨危不懼,仍然全力撲火。
事故發(fā)生后,社會各界及國際輿論反應(yīng)強烈。黨中央、國務(wù)院十分關(guān)切。國務(wù)院副總理鄒家華帶領(lǐng)有關(guān)人員迅速趕赴事故現(xiàn)場,對搶險救災(zāi)、事故調(diào)查及善后處理作了重要指示和全面部署。勞動部根據(jù)國務(wù)院發(fā)布的《特別重大事故調(diào)查程序暫行規(guī)定》,組織了“8.5”事故國家調(diào)查專家組,對事故進行了調(diào)查。
1.原因分析
(1)起火物質(zhì)
根據(jù)調(diào)查證實,此次事故是由清六平倉4號倉東北角首先冒煙、起火,然后蔓延成災(zāi)。安貿(mào)危險品儲運公司提供的事故前4號倉內(nèi)存放的貨物名稱、數(shù)量和位置,以及當(dāng)事人提供的證詞,均言證4號倉內(nèi)的“過硫酸鈉”首先冒煙、起火。調(diào)查組對此提出懷疑和異議。經(jīng)追查有關(guān)票據(jù),得知4號倉東北角存放的是過硫酸按,而不是“過硫酸鈉”。根據(jù)過硫酸控的特性,它先起火是可能的。
(2)起火、爆炸原因
深圳市公安部門證實未發(fā)現(xiàn)人為破壞。
當(dāng)事人和建筑圖紙?zhí)峁┑男畔ⅲ菏鹿十?dāng)天4號倉內(nèi)無叉車作業(yè);庫區(qū)禁煙禁火嚴(yán)格;倉內(nèi)通風(fēng)尚好;電器防爆也未發(fā)現(xiàn)問題。因此,調(diào)查組認(rèn)為4號倉內(nèi)貨物自燃、電火花引燃、明火引燃和叉車摩擦撞擊引燃的可能性很小,而忌混物品混存接觸反應(yīng)放熱引起危險物品燃燒的可能性很大。因為,4號倉內(nèi)還存有大量硫化堿等物品。經(jīng)過實驗證明,過硫酸按遇硫化堿立即產(chǎn)生激烈反應(yīng),放熱。因此,4號倉內(nèi)強氧化劑和還原劑混存、接觸,發(fā)生激烈氧化還原反應(yīng),形成熱積累,導(dǎo)致起火燃燒。4號倉的燃燒,引燃了庫區(qū)多種可燃物質(zhì),庫區(qū)空氣溫度升高,使多種化學(xué)危險品處于被持續(xù)加熱狀態(tài)。6號倉內(nèi)存放的約30噸有機易燃液體被加熱到沸點以上,快速揮發(fā),沖破包裝和空氣、煙氣形成爆炸混合物,并于14時27分發(fā)生燃爆。爆炸釋放出巨大能量,造成瞬時局部高溫高熱,出現(xiàn)閃光和火球,引發(fā)該倉內(nèi)存放的硝酸按第二次劇烈爆炸。爆炸核心高溫氣流急速上升,周圍氣體向這里補充,形成蘑菇狀云團。因此,專家組認(rèn)定,清水河的干雜倉庫被違章改作化學(xué)危險品倉庫及倉內(nèi)化學(xué)危險品存入嚴(yán)重違章是事故的主要原因。干雜倉庫4號倉內(nèi)混存的氧化劑與還原劑接觸是事故的直接原因。
“8.5”特大爆炸火災(zāi)事故是一起嚴(yán)重的責(zé)任事故。
二、對責(zé)任者的處理
對于事故責(zé)任者的處理,國務(wù)院決定,由監(jiān)察部牽頭,廣東省有關(guān)部門參加,高檢院提前派人介入立案審查,對有關(guān)責(zé)任者提出處理意見。
三、事故的教訓(xùn)
這次事故暴露出深圳市在城市建設(shè)中存在許多重大安全問題,教訓(xùn)極為深刻。
1.深圳城市規(guī)劃忽視安全要求,深圳市政府沒有認(rèn)真貫徹“安全第一,預(yù)防為主”的方針,安全意識淡薄,對清水河倉庫區(qū)的總體布局未按國家有關(guān)安全規(guī)定進行審查,使易燃、易爆、劇毒化學(xué)危險品倉庫,牲畜和食物倉庫以及液化石油氣儲罐等設(shè)施,集中設(shè)置在與居民點和交通道路不符合安全距離規(guī)定的區(qū)域。存放化學(xué)危險品的清六平倉離繁華市區(qū)的國貿(mào)大廈僅4.2千米,煤氣儲運站建在居民住宅小區(qū),與清六平倉水平距離僅300多米,嚴(yán)重威脅著深圳市的安全。深圳市缺水長期未得到解決,這次事故由于消防無水,失去了火災(zāi)初期的滅火良機。
2.不按國家有關(guān)規(guī)定審批成立公司,失查失職。深圳市政府未按國家頒布的有關(guān)安全法規(guī)、條例的規(guī)定對申辦安貿(mào)危險品公司的報告進行嚴(yán)格審查,就以深府辦[1990]688號《關(guān)于成立深圳市安貿(mào)危險物品儲運公司的批復(fù)》批準(zhǔn)成立安貿(mào)公司。1989年清理整頓公司時,市政府在深府〔1989〕361別關(guān)于對市屬黨政機關(guān)七十四家公司(企業(yè)嫩并的處理決定仲曾明確:“深圳市爆炸危險品服務(wù)公司、深圳市消防器材技術(shù)中心合并后移交給行業(yè)公司管理”,但實際是既沒合并,也沒移交,市政府對此也沒有進行檢查。在公安部門如何防止火災(zāi)火險工作方面,市政府監(jiān)督檢查也很不得力。
3.深圳市公安局執(zhí)法不嚴(yán),監(jiān)督不力。市公安局作為民用爆炸物品發(fā)放許可證的政府主管部門,未按規(guī)定嚴(yán)格審查,就給安貿(mào)危險品公司發(fā)放《廣東省爆炸物品儲存許可證》、《劇毒物品儲存許可證》、《深圳市爆炸品、危險品接卸中轉(zhuǎn)許可證》,使該公司在不具備國家規(guī)定的安全條件下,經(jīng)營民用爆炸物品合法化。對清六平倉嚴(yán)重火災(zāi)隱患,深圳市公安局消防部門于1991年2月13日曾發(fā)生火險隱患整改通知書,要求:“儲存爆炸危險物品的倉庫應(yīng)立即停止使用,儲存的爆炸性危險物品應(yīng)在2月20日前搬出,否則按有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅查處”。但此后再未進行任何督促整改和安全檢查,致使重大隱患未能消除而發(fā)生事故。
4.執(zhí)法監(jiān)督部門不嚴(yán)格履行監(jiān)督職能,為下屬公司控制化學(xué)危險品經(jīng)營開方便之門。安貿(mào)危險品儲運公司是中國對外貿(mào)易開發(fā)集團(簡稱中貿(mào)發(fā)公司)下屬的儲運公司與深圳市爆炸危險物品服務(wù)公司聯(lián)合投資建立的。爆炸危險物品服務(wù)公司是市公安局派出的。該公司在安貿(mào)公司中占有20%的股份。合作經(jīng)營合同規(guī)定,安貿(mào)公司由中貿(mào)發(fā)公司承包經(jīng)營,爆炸危險物品服務(wù)公司負(fù)責(zé)“向深圳市人民政府申請辦理登記注冊、領(lǐng)取經(jīng)營許可證、營業(yè)執(zhí)照等事宜”,“組織并提供充足的儲存貨源”等。1991年2月6日起,凡是進入特區(qū)內(nèi)的化學(xué)危險物品,一律存放在深圳安貿(mào)危險物品儲運公司倉庫保管。原批準(zhǔn)給各單位的危險物品倉庫暫停使用,現(xiàn)庫存化學(xué)危險物品必須在2月13日前調(diào)回安貿(mào)危險物品儲運公司倉庫保管”?!皩泻蟮奈kU物品需要提取的,需經(jīng)市公安局業(yè)務(wù)管理部門同意,憑運輸證到安貿(mào)危險物品儲運公司辦理提、運手續(xù)。對違反此規(guī)定的,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),將根據(jù)《中華人民共和國治安管理處罰條例》和《化學(xué)危險物品管理條例胸予處理”。安貿(mào)公司憑借和公安局的這種特殊關(guān)系,在化學(xué)危險品儲運中,長期不符合安全要求,嚴(yán)重違章混存化學(xué)危險品,以致發(fā)生爆炸火災(zāi)事故。
5.安貿(mào)公司為獲得經(jīng)營化學(xué)危險品的許可,弄虛作假,欺騙上級領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)。1990年深圳市爆炸危險物品服務(wù)公司和中貿(mào)發(fā)(集團)儲運公司合作經(jīng)營安貿(mào)公司,為謀取高額利潤在給市政府的可行性研究報告中,未真實反映情況,有意把不符合安全規(guī)定的干雜貨平倉說成是符合安全規(guī)定的危險物品倉庫。騙得了經(jīng)營化學(xué)危險品儲運的許可證。6.安貿(mào)公司安全管理混亂,冒險蠻干。在危險品倉庫管理方面,安貿(mào)公司不按審批存放的危險品種類規(guī)定,嚴(yán)重混存各類化學(xué)危險品。貨物到達才臨時指定倉庫堆放的現(xiàn)象時有發(fā)生,倉管員和搬運工僅根據(jù)倉庫剩余空間大小決定存放地點和存放方式,混存混裝司以為常。危險品接卸過程,不按規(guī)范化程序執(zhí)行、安貿(mào)公司在接到火險隱患通知書后,不按通知要求整改,未將重大隱患消除。這種疏于管理、違章指揮、違章作業(yè)、有令不行、有禁不止的行為,決定了發(fā)生事故的必然性。
四、防范措施
1.要搞好城市規(guī)劃和市政建設(shè)。各級政府在城市規(guī)劃中,要有全局觀念,統(tǒng)籌規(guī)劃,合理布局,始終堅持經(jīng)濟建設(shè)與市政建設(shè)同步發(fā)展的原則,確保人民生命和國家財產(chǎn)的安全。新建、改建、擴建工程在確保安全的前提下,方可施工、投產(chǎn)和使用,已建工程有安全問題的,要及時采取措施,對嚴(yán)重影響城市安全的重大隱患要徹底解決。
2.加強化學(xué)和爆炸危險物品的安全管理。各級政府要把危險物品的儲運問題納入城市規(guī)劃統(tǒng)籌考慮,特別是要把化學(xué)危險品、劇毒物品、爆炸物品,易燃易爆物品的庫區(qū)、專用線、碼頭等工程作為重點列入總體規(guī)劃。各級公安機關(guān)要嚴(yán)格執(zhí)法,堅持原則,嚴(yán)格危險物品審批發(fā)證的手續(xù)。化學(xué)危險品和民用爆炸物品經(jīng)營主管部門,要加強安全管理。從事危險物品生產(chǎn)、儲運、銷售、使用的單位,一定要建立和落實嚴(yán)格的管理制度,加強對有關(guān)人員安全意識的教育和有關(guān)專業(yè)知識與技能的培訓(xùn),提高人員素質(zhì)。
3.要認(rèn)真落實各級領(lǐng)導(dǎo)的安全生產(chǎn)責(zé)任制。各地區(qū)、各部門和企業(yè)的行政一把手,是安全生產(chǎn)的第一責(zé)任者,要切實加強對安全工作的領(lǐng)導(dǎo),真正負(fù)起安全生產(chǎn)的責(zé)任,要嚴(yán)格按國務(wù)院《關(guān)于加強安全生產(chǎn)工作的通知》,做好安全工作。
4.為吸取“8.5”爆炸事故的教訓(xùn),各有關(guān)部門和各級政府要切實加強對生產(chǎn)和經(jīng)營化學(xué)危險品及民用爆炸品的企業(yè)監(jiān)督檢查,對不符合安全生產(chǎn)要求的企業(yè),要采取果斷措施進行整改,防止重大事故的發(fā)生。沈陽某制藥廠環(huán)合反應(yīng)罐爆炸一、事故概況及經(jīng)過
1992年1月30日22點25分,沈陽某制藥廠得凡諾車間環(huán)合崗位的一臺300升環(huán)合反應(yīng)罐,在運行中突然爆炸。罐蓋與罐體分離,罐蓋飛起撞擊屋頂橫梁后反彈落到距罐體14.5米處砸壞一臺臺秤。罐蓋與罐體的24只“K”型卡子幾乎全部斷裂,其中心螺栓彎曲,車間后部門窗玻璃全部被炸壞,個別窗框被炸壞。爆炸炸死2人,直接經(jīng)濟損失約130000元,間接損失約90000元。
二、事故原因分析
1.操作不當(dāng)是這次爆炸事故的直接原因。
這次事故不屬容器本身的質(zhì)量事故,也不是燃燒爆炸,而是由于超溫物料分解產(chǎn)生的超壓造成的。由于操作不當(dāng)。氯化反應(yīng)過快、回收二甲苯和過量三氯氧磷時間過長,造成物料固化,在夾套繼續(xù)不停加熱的情況下,便首先從靠罐壁的物料開始分解,進而迅速擴展到全部物料分解,產(chǎn)生大量C02、C1、H20、C、NO2:等,體積急劇膨脹,壓力急劇升高,當(dāng)“K”型卡子不能承受時,便突然發(fā)生爆炸。
1.操作人員技術(shù)素質(zhì)低,未能及時處理操作過程中出現(xiàn)的不正常的現(xiàn)象。
三、防止同類事故的措施
1.操作人員應(yīng)嚴(yán)格遵守操作規(guī)程,防止誤操作。
2.提高操作人員技術(shù)素質(zhì),堅持持證上崗。山東某化工總廠廢熱鍋爐爆炸一、事故概況及經(jīng)過
1993年11月24日9時40分,山東某化工總廠,造汽車間一臺正在運行的廢熱鍋爐突然發(fā)生爆炸,爆炸造成3人死亡,2人重傷,4人輕傷。
二、事故原因分析
1.爆炸的廢熱鍋爐是1991年某化工總廠非法制造的。
某化工總廠沒有取得勞動部門頒發(fā)的壓力容器制造許可證,屬于無證制造。該設(shè)備的制造質(zhì)量低劣,不符合相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,也沒有經(jīng)各項檢測、試驗,僅憑“測合格”就投入使用。在正式投用前,沒有按照國家有關(guān)規(guī)定到勞動部門辦理使用登記手續(xù)。1993年11月22日,設(shè)備在運行中發(fā)生泄漏:該廠在未查清泄漏原因就盲目焊補,并在拆除了安全閥的情況下將設(shè)備再次投入使用,未抓住事故苗頭,及時采取措施。從設(shè)備爆炸形成的破口可以看到,筒體的縱、環(huán)焊縫均未完全熔合,焊透,實際是浮焊。設(shè)備制造質(zhì)量差是事故發(fā)生的直接原因。
2.企業(yè)管理混亂。
該廠多次違反國家有關(guān)規(guī)定,特別是在設(shè)備上的安全閥被拆除的情況下,仍將設(shè)備投入使用,致使爆炸發(fā)生,是事故的直接原因。
三、防止同類事故措施
1.壓力容器的使用單位要進一步加強學(xué)習(xí)國務(wù)院的《鍋爐壓力容器安全監(jiān)察暫行條例》及有關(guān)規(guī)章,切實增強法制觀念,增強安全意識和負(fù)起安全管理的責(zé)任。
2.吸取某化工總廠廢熱鍋爐爆炸的教訓(xùn),堅決杜絕非法制造和非法使用壓力容器,確保安全生產(chǎn)。山東某石油化工廠液氯鋼瓶爆炸一、事故概況及經(jīng)過
1985年5月9日下午,山東某石油化工廠,電解車間液氯工段的工人正在進行液氯充裝作業(yè),已充裝7只0.5噸的液氯鋼瓶。當(dāng)?shù)?只鋼瓶將充裝完時,鋼瓶突然發(fā)生爆炸。爆炸時產(chǎn)生巨大響聲,每瓶被炸成近20塊碎塊,最大的一塊重60kg,飛離現(xiàn)場200多米遠(yuǎn)。鋼瓶爆炸共造成3人死亡,2人重傷。
二、事故原因分析
爆炸的氣瓶是某石油化工廠1984年從天津購入的160只舊氣瓶中的一只,化工廠沒有按照勞動部頒發(fā)的《氣瓶安全監(jiān)察規(guī)程》的規(guī)定對購進的氣瓶作檢驗,就交給三氯化鋁車間。三氯化鋁車間僅檢查了鋼瓶的外部,更換了瓶閥和易熔合金塞,就將該批氣瓶作為合格品報給廠安全科。廠安全科也沒有對這些氣瓶進行檢查,就將這些氣瓶交給銷售科,由銷售科作為液氯的包裝容器投入使用,向社會銷售液氯。在一次充裝液氯前,操作工曾發(fā)現(xiàn)有幾只氣瓶曾由瓶內(nèi)向外流出無色透明的粘稠液體,就向廠安全科作了報告,安全科也向廠部做了報告,但安全科和廠部均未作任何處理,只是讓車問將這幾只氣瓶一起推到液氯充裝平臺上放置。于是,這幾只內(nèi)部混有芳香烴(事故后查明無色透明的粘稠液體為芳香烴)的鋼瓶被充入液氯。由于瓶內(nèi)殘存的芳香烴與液氯發(fā)生劇烈化學(xué)反應(yīng),產(chǎn)生高溫高壓,造成氣瓶爆炸。氣瓶內(nèi)介質(zhì)混裝是這起爆炸事故的直接原因。
三、防止同類事故的措施
1.切實加強對液氯鋼瓶的管理工作,制定相應(yīng)的管理制度和安全操作規(guī)程。對液氯鋼瓶的使用、充裝等人員要進行安全教育,使他們了解和掌握有關(guān)安全使用、充裝液氯的基本知識并嚴(yán)格按有關(guān)要求操作。
2.液氯鋼瓶的使用單位必須在液氯鋼瓶與用氯設(shè)備的聯(lián)接管線上配置逆止閥、緩沖罐等,以防止設(shè)備內(nèi)物料倒灌鋼瓶內(nèi)。
3.液氯鋼瓶充裝單位,必須在充裝液氯前,由專人對每只液氯鋼瓶進行認(rèn)真檢查,確認(rèn)瓶內(nèi)沒有倒灌除液氯之外的其他介質(zhì)后方可進行充裝。對有懷疑的鋼瓶,必須認(rèn)真進行清洗,合格后再進行充裝。某市石油化工廠渣油罐爆炸一、事故概況及經(jīng)過
1984年3月31日,某市石油化工廠渣油罐發(fā)生爆炸火災(zāi)事故,波及20余米處的兩個容積為1800立方米的汽油罐發(fā)生爆炸起火,造成16人死亡,6人重傷。炸毀油罐三個,燒毀渣油169噸,汽油111.7噸,還有電氣焊具、管道等,直接經(jīng)濟損失45萬余元,全廠被迫停產(chǎn)達兩個多月。
1984年3月初,該廠為解決燃料渣油的質(zhì)量問題,決定將原液控塔搬遷到500立方米燃料渣油罐南側(cè)8.3米處,此項工程由保定合成鞣劑廠承包施工。在工程即將結(jié)束的3月31日16時25分,施工人員在液控塔最上一層平臺的北側(cè)進行電焊作業(yè),電焊火花點燃了從渣油罐頂部放空孔溢出的可燃?xì)怏w,引起渣油罐爆炸起火,摧毀距離8.2米遠(yuǎn)的防火墻,進而引起距該罐20米遠(yuǎn)的兩個汽油罐(各1800立方米)起火爆炸,火災(zāi)覆蓋面積5000平方米,當(dāng)晚9時35分撲滅,歷時5小時10分。
二、事故原因分析
1.違章輸送渣油,造成油溫過高,罐區(qū)形成可爆性氣體。鍋爐車間450立方米渣油罐,原為鍋爐燃料油罐。在今年3月30日用此罐改非常壓渣油前,該廠領(lǐng)導(dǎo)對此方案未交設(shè)計部門按有關(guān)專業(yè)國家規(guī)范進行設(shè)計,也未經(jīng)熱力學(xué)計算,未加任何換熱、冷卻裝置及其它安全防范措施,違反了石油部煉油廠油品貯運工藝設(shè)計第二節(jié)“油罐內(nèi)油品的貯存溫度一般不高于90℃,如操作上有特殊要求,熱油可以進罐,其進罐溫度不高于120℃,熱油罐的基礎(chǔ)應(yīng)加特殊處理”的要求。當(dāng)3月30日10點365℃高溫的熱渣油從常壓塔底出口通過管道輸入該罐時,雖經(jīng)管道自然降溫,但經(jīng)30個小時輸送,進入油罐時溫度仍然過高,因此產(chǎn)生大量瓦斯,與罐內(nèi)空氣混合形成可爆性氣體這種氣體充滿油罐后,即從罐頂透光孔、量油孔、排氣孔向罐外溢出,形成爆炸危險區(qū)域。
2.違章進行明火作業(yè)。3月31日16時25分左右,市氧氣廠職工劉某、王某在渣油罐南側(cè)距罐8.3米內(nèi)蒙某市油脂化工廠水解釜爆炸一、事故概況及經(jīng)過
1992年6月27日15時20分,某市油脂化工廠癸二酸車間兩臺正在運行的蓖麻油水解釜突然發(fā)生爆炸,設(shè)備完全炸毀,癸二酸車間廠房東側(cè)被炸倒塌,距該車間北側(cè)6米多遠(yuǎn)的動力站房東側(cè)也被炸毀倒塌,與癸二酸車間廠房東側(cè)相隔18米的新建藥用甘油車間西墻被震裂,玻璃全部被震碎,鋼窗大部分損壞,個別墻體被飛出物擊穿,癸二酸車間因爆炸局部著火。現(xiàn)場及動力站、藥用甘油車間當(dāng)即死亡5人,另有1人在送往醫(yī)院途中死亡,1人在醫(yī)院搶救中死亡;廠外距離爆炸點西183米處,1老人在路旁休息,被爆炸后飛出的重40公斤的水解釜殘片攔腰擊中身亡。這次事故共死亡8人,重傷4人,輕傷13人,直接經(jīng)濟損失360000余元。
爆炸的兩臺水解釜,是由油脂化工廠委托市鍋爐廠設(shè)計制造的。水解釜筒體直徑1800毫米,材質(zhì)為20g,筒體壁厚14毫米,封頭壁厚16毫米,容積為15.3立方米。工作壓力為0.78兆帕,工作溫度為175℃,工作介質(zhì)為蓖麻油、氧化鋅、蒸汽、水及水解反應(yīng)后生成的甘油和蓖麻油酸。釜頂裝有安全閥和壓力表,設(shè)備類別為I類壓力容器,1989年3月投入使用。在使用過程中,哲盟鍋檢所于1991年7月5日,進行過一次使用登記前的外部檢查。1992年6月23日,爆炸的1號釜曾發(fā)生泄漏事故。次日,癸二酸車間在既沒有報告工廠有關(guān)部門,又沒有分橋泄漏原因的情況下,對1號釜泄漏部分進行了補焊。補焊后第四天(即6月27日)即發(fā)生了爆炸事故。每臺釜實際累計運行時間約為19個月。
二、事故原因分析
這起爆炸事故的原因,是由于水解釜內(nèi)介質(zhì)在加壓和較高溫度下,對釜壁的腐蝕以及介質(zhì)對釜內(nèi)壁的沖刷和磨損造成釜體壁厚迅速減薄,使水解釜不能承受工作壓力,從而發(fā)生了物理性爆炸,由于每臺水解釜的容積達10余立方米,因而爆炸后釋放出的能量具有較大的破壞力。
1.設(shè)計時依據(jù)的數(shù)據(jù)不夠準(zhǔn)確
市鍋爐廠在設(shè)計該兩臺水解釜時,對介質(zhì)造成水解釜的內(nèi)壁腐蝕和磨損考慮不夠,只是根據(jù)通遼市油脂化工廠提供的介質(zhì)無腐蝕性的介紹選取了有關(guān)的設(shè)計參數(shù)。實際上某化工廠本身也不太了解介質(zhì)對設(shè)備內(nèi)壁具有較強的腐蝕性和磨損作用,并會在較短時間內(nèi)造成壁厚迅速減薄。
2.檢驗時沒有測量實際壁厚
檢驗人員對該兩臺設(shè)備進行外部檢查時,沒有測量設(shè)備的壁厚,取得相應(yīng)的數(shù)據(jù),只是根據(jù)介質(zhì)對設(shè)備內(nèi)壁基本無腐蝕的介紹,認(rèn)為壁厚沒有減薄,而在報告上填寫了設(shè)備原始資料中記載的壁厚數(shù)據(jù)。
3.對已產(chǎn)生的事故苗頭沒有引起足夠重視
爆炸設(shè)備中有一臺在爆炸前四天曾發(fā)生泄漏,但生產(chǎn)車間沒有引起重視,未向工廠有
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