幾種釉面拋光磚生產(chǎn)工藝的異同分析等_第1頁
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精品文檔-下載后可編輯幾種釉面拋光磚生產(chǎn)工藝的異同分析等幾種釉面拋光磚生產(chǎn)工藝的異同分析

問:請問目前在行業(yè)流行的“全拋釉面磚”與傳統(tǒng)的微晶玻璃復(fù)合拋光磚是否一回事,其生產(chǎn)工藝方法有什么不同?

答:到目前為止,釉面拋光磚經(jīng)過不斷創(chuàng)新,有多種產(chǎn)品類別,不同的工藝方法所生產(chǎn)出來的產(chǎn)品有不同的特點(diǎn)。

(1)微晶玻璃復(fù)合瓷質(zhì)拋光磚。一般為二次燒成,采用堆積方法將熔塊布在經(jīng)過低溫素?zé)蟮呐黧w上,再進(jìn)行高溫?zé)Y(jié),然后采用普通拋光磚的冷加工方式進(jìn)行拋光處理,玻璃層比較厚,一般有2~3mm,玻璃層的表面硬度、耐磨度很高。

(2)普通玻璃復(fù)合拋光磚。傳統(tǒng)稱為“拋晶磚”,其生產(chǎn)工藝與微晶玻璃復(fù)合瓷質(zhì)拋光磚相近,不同的是采用高溫素?zé)?先將素坯燒熟(或燒結(jié)),布熔塊粉后再進(jìn)行低溫煅燒,然后采用普通拋光磚的冷加工方式進(jìn)行拋光處理,玻璃層比較厚,一般有2~3mm,但玻璃層的表面硬度、耐磨度比較低。

(3)半拋釉面仿古磚。其生產(chǎn)工藝與一般仿古磚相近,其核心技術(shù)是采用了釉下彩(或釉)印刷裝飾,在印刷圖案層的表面再通過印刷或甩釉的方法施一層高溫的透明釉,高溫一次燒成,采用“柔拋工藝”和“彈性拋光”進(jìn)行表面冷加工處理。釉層比較薄,磚面可獲得石紋、皮革的效果。

(4)全拋釉面磚,包括有仿古磚(一次燒成)和內(nèi)墻磚(二次燒成)兩大產(chǎn)品類別。其生產(chǎn)工藝原理與半拋仿古磚相同,均運(yùn)用釉下彩(或釉)技術(shù),不同之處是,采用淋釉方式覆蓋最表面的一層透明釉,煅燒后,再采用“柔拋工藝”和“彈性拋光”進(jìn)行表面冷加工處理。產(chǎn)品釉層較半拋釉仿古磚要厚,磚面呈現(xiàn)純平面效果。

(孔海發(fā))

有關(guān)寬體窯爐的幾個(gè)問題

問:溫老師,很久沒有看到您的專家門診了,應(yīng)該說您是新型寬體窯最積極的倡導(dǎo)者之一,能否談?wù)勀鷮掦w窯爐的看法?

答:由于工作的原因,非常抱歉,將近有一年時(shí)間沒有和讀者互動(dòng)了。

是的,本人自2022年在廣東佛山投產(chǎn)內(nèi)寬3.2m新型拋光磚窯爐,之后陸續(xù)做過大量的技術(shù)改良,如今,寬體窯技術(shù)已經(jīng)基本成熟了,行業(yè)內(nèi)也有多家窯爐公司涉足寬體窯爐的經(jīng)營。本人始終認(rèn)為,寬體窯爐的設(shè)計(jì)應(yīng)該是順其自然、因勢利導(dǎo),這才是設(shè)備技術(shù)發(fā)展的生命力所在,而對有些在系統(tǒng)內(nèi)加入強(qiáng)制性設(shè)計(jì)元素的設(shè)計(jì)理念,本人持保留意見,這是一種短期行為,最終將使寬體窯爐再一次失去存在的價(jià)值。

寬體窯爐的存在意義,應(yīng)該以場地、用電單耗、用煤單耗、人工成本權(quán)重和節(jié)能技術(shù)瓶頸來衡量。在當(dāng)今的低碳經(jīng)濟(jì)時(shí)代,能源與社會(huì)資源越來越珍貴,促使廣大熱工工另辟捷徑,開發(fā)出寬體窯爐。所以,本人認(rèn)為,衡量現(xiàn)代寬體窯爐是否符合發(fā)展趨勢主要看以下幾點(diǎn):

(1)如果按每個(gè)工人每天(干燥進(jìn)出口、窯爐進(jìn)口、班長、爐工和機(jī)修各一人,三班倒)生產(chǎn)拋光磚833m2計(jì)算,新型寬體窯爐的單位人力產(chǎn)能(或者勞動(dòng)效率)是否提高;

(2)每平方瓷占用生產(chǎn)用地是否降低;

(3)每平方瓷用電量是否降低;

(4)每平方瓷用煤量是否降低;

(5)與傳統(tǒng)窯爐相比,砌筑寬體窯爐所需的新型材料的成本是否過高;

(6)產(chǎn)品的內(nèi)在品質(zhì)是否降低。

問:行業(yè)內(nèi)不少人主張窯墻要厚,這方面您的看法如何?

答:1998至2022年間,窯爐的發(fā)展趨勢是窯墻越來越厚,有的甚至達(dá)到了550mm。本人認(rèn)為,這其實(shí)是一種商業(yè)行為,與實(shí)際的設(shè)計(jì)依據(jù)沒有太大的關(guān)系,這是因?yàn)?

(1)這一時(shí)期,窯爐的耐火磚、保溫棉技術(shù)指標(biāo)基本上相對穩(wěn)定;

(2)這一時(shí)期內(nèi)窯爐砌筑工藝沒有明顯的發(fā)展變化;

(3)近段時(shí)期,不少廠家逐步增加高品位保溫棉的使用比例,窯墻逐漸減薄,但其保溫性和使用安全性不但不降低,反而有一定程度的提升。

因此,窯爐窯墻并非越厚越好,從節(jié)能減排的角度考慮,應(yīng)該是在保證其保溫性的同時(shí),將窯墻盡量減薄。

(溫千鴻)

關(guān)于干燥窯出現(xiàn)大量小落臟的答疑

問:我廠一條雙層干燥窯,下層為側(cè)抽濕,上層為頂抽濕。去年下半年開始上層干燥窯出現(xiàn)落臟和滴水缺陷,而且很難控制,年底停窯期間組織車間人員進(jìn)行搶修:

(1)把上層干燥窯前25m的窯頂鐵板割開,更換破裂了的吊頂拋光磚;

(2)更換了窯頂保溫層的黃巖棉,并在上面用600mm×600mm的磚坯壓緊,取代頂面鐵板。

今年重新投產(chǎn)后,滴水現(xiàn)象基本消失,可是落臟(在磚面上小黃褐點(diǎn)落臟)問題仍然沒有解決,而且有越來越嚴(yán)重的趨勢。經(jīng)敲打頂部的抽濕斗后,落臟的比例會(huì)少些,但不久后又開始增多。請問程工,這是由于抽濕結(jié)構(gòu)不合理,還是車間的年底搶修不到位造成?或者是干燥窯調(diào)節(jié)控制得不好?

答:干燥窯的滴水落臟,在早期是個(gè)比較常見的問題,很大程度上與抽濕斗的設(shè)計(jì)有關(guān)系。根據(jù)你所描述的情況,貴廠的頂抽斗式干燥窯是比較早興建的,這種頂抽濕結(jié)構(gòu)就決定了干燥窯的落臟機(jī)率較大,而且受天氣影響明顯,天氣陰冷或下雨時(shí)落臟的數(shù)量就會(huì)增大。因?yàn)槌闈穸肥谴怪贝u面式,抽斗內(nèi)壁的粘附物脫落,就會(huì)直接落在磚面上造成落臟。

經(jīng)過年底檢修,滴水問題解決了,但落臟依然存在,說明年底搶修不到位(維修的位置不合理、維修的精度不高)。其實(shí)黃巖棉的保溫密封性相對于棉毯來說是比較差的;用敲擊頂抽斗的方法去臨時(shí)性地解決落臟問題,也是得不償失的,因?yàn)槌闈穸繁磺脫艟腿菀鬃冃巍⒋┛?外表的保溫棉層如遭破壞會(huì)失去保溫作用,從而更加劇了抽濕斗內(nèi)形成落臟和滴水的條件;同時(shí),人為在干燥窯頂上頻繁走動(dòng),也會(huì)造成窯頂?shù)拿芊庑韵陆怠?/p>

綜上所述,如果條件允許,建議將干燥窯前段的頂抽濕斗式結(jié)構(gòu)改成側(cè)抽濕式,當(dāng)然側(cè)抽濕斗的結(jié)構(gòu)與布置位置應(yīng)該由專業(yè)的熱工人員根據(jù)干燥窯的內(nèi)高、內(nèi)寬,并結(jié)合所生產(chǎn)的產(chǎn)品種類與產(chǎn)量要求來把關(guān)。改成側(cè)抽濕后,原本的頂抽斗位置要封住并保溫密封嚴(yán)實(shí)。如果不能改抽濕斗,建議從以下幾方面來調(diào)節(jié):

(1)加強(qiáng)干燥窯頂?shù)谋?用“棉毯+珍珠巖涂料”的保溫結(jié)構(gòu)來取代現(xiàn)在的“黃巖棉+磚坯”結(jié)構(gòu)。

(2)對敲擊過的抽煙斗進(jìn)行檢查,敲爛穿孔的抽斗需及時(shí)補(bǔ)焊好;抽斗與干燥窯內(nèi)吊頂拋光磚之間的間隙要填塞好保溫棉;沒有敲擊過的抽斗也要進(jìn)行保溫檢查,保證抽斗外壁保溫嚴(yán)實(shí)。

(3)對各抽煙斗的閘板與閘板口之間的間隙進(jìn)行密封、鎖緊,杜絕閘板振動(dòng)。

(4)對抽濕主管道進(jìn)行保溫性檢查,保證管路的保溫性。

(5)檢查干燥抽濕風(fēng)機(jī)的電流,以及抽濕管道內(nèi)是否有堵塞現(xiàn)象,以免造成干燥濕氣抽不出去。

(6)調(diào)整各抽濕斗的開度,以適應(yīng)干燥窯內(nèi)排濕的需要。(程昭華)

陶瓷色料使用中的常見問題分析及解決方法

案例二(續(xù)前):

深圳某地板磚廠,主要生產(chǎn)咖啡和黑色系列?;u。在40t漿池中投入咖啡色料,經(jīng)24h攪拌后出現(xiàn)絮凝,漿層開始沉淀,表層出現(xiàn)干化,攪拌機(jī)卡死。

事故分析:首先到事故現(xiàn)場查明情況后,據(jù)投料人員反映,前幾個(gè)小時(shí)并無絮凝現(xiàn)象發(fā)生,生產(chǎn)車間的投料工藝和減水劑的添加量也未發(fā)生改變。查看配料單發(fā)現(xiàn),該批次色漿中的色料主要以咖啡色料為主,之前批次產(chǎn)品色料投放比例為6%wt,本次色漿中的咖啡料比例占料漿比例達(dá)到16%wt。

由于咖啡色料主要由鐵紅和t綠等組成,部分配方中引入了t鐵礦,合成時(shí)如果煅燒溫度不高,則其固相反應(yīng)相對來說不是很完全,較其他產(chǎn)品而言酸性較重。在生產(chǎn)過程中,經(jīng)釉漿長時(shí)間浸泡后,未反應(yīng)的各種鹽類將會(huì)發(fā)生化學(xué)反應(yīng),造成漿凝。

其次,據(jù)技術(shù)人員反映,該廠最近更換了減水劑(三聚磷酸鈉,以下簡稱三聚),對其新使用的三聚進(jìn)行檢測,發(fā)現(xiàn)該廠目前使用的三聚減水劑效果明顯較差,試驗(yàn)結(jié)果如表1所示。

綜合上述分析,本事故主要有兩方面原因:

(1)色料使用比例超過以往正常范圍,咖啡色料本身也存在一定的質(zhì)量缺陷。

(2)車間使用的減水劑產(chǎn)品不合格,解膠作用不明顯。

解決措施:首先,更換質(zhì)量較好的減水劑,在已經(jīng)產(chǎn)生絮凝的漿池中均勻取樣,在實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行解膠試驗(yàn),確定投入三聚的比例,通常加入0.15%wt的三聚會(huì)有明顯的解膠效果。小試確定好投入三聚的比例后,三聚按照料:水=1:1的比例,將稱量好的三聚投入到攪動(dòng)的冷水中(需要注意的是,千萬不能把水加入到三聚中,而是應(yīng)該往水桶中添加三聚,而且要一邊攪動(dòng)一邊均勻投入),然后,將化好的三聚水直接投入到絮凝的漿池中。

由于攪拌機(jī)已被卡死,這時(shí)需要使用氣管插到剛剛投入三聚水的地方,通常需要1小時(shí)以上才能將絮凝的漿層吹散。同時(shí),需要每間隔半個(gè)小時(shí)將氣管往上提拉,以防止氣管沉入池底不易拉出或纏住攪拌桿。

最后,待漿池中上部分色漿解膠后,可以嘗試打開攪拌機(jī)電源,只要攪拌機(jī)能夠開啟運(yùn)轉(zhuǎn),一般2小時(shí)左右就可以完全解膠,如發(fā)現(xiàn)攪拌機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)吃力,可以用竹桿綁住氣管,將結(jié)塊的地方用氣吹散。漿池正常運(yùn)轉(zhuǎn)后,取樣檢驗(yàn)并試制樣磚進(jìn)行試燒,以防止色漿有變化。如發(fā)現(xiàn)經(jīng)解膠后,漿中還有部分細(xì)小的結(jié)團(tuán)現(xiàn)象,或者泥漿松散,干燥后沒有可塑性,這時(shí)需要使用氣動(dòng)泵,由漿池底部往上抽漿料進(jìn)行內(nèi)循環(huán),或者進(jìn)行漿池轉(zhuǎn)換,從漿池上部開始抽漿,轉(zhuǎn)移到另外漿池。通常經(jīng)過空氣泵的擠壓,上述的小顆粒結(jié)塊和泥漿的可塑性差的問題都能得以解決。

(秦威)

傳真/p>

蔡飛虎佛山格林陶瓷技術(shù)開發(fā)有限公司)

孔海發(fā)0)1

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