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文檔簡介
某電廠3號機組脫硫凈煙氣顆粒物濃度偏高的原因分析1、概述某電廠3號機組為310MW燃煤機組,除塵采用布袋除塵器,2020年檢修期間,對除塵器布袋進行整體更換;脫硫采用石灰石-石膏濕法脫硫工藝,布置三層屋脊式除霧器,設(shè)計脫硫入口顆粒物濃度小于30mg/m3(標態(tài)、干基、6%O2,下同),除霧器出口液滴含量小于20mg/m3,脫硫系統(tǒng)出口顆粒物濃度小于5mg/m3。近期,3號機組在運行過程中脫硫塔出口凈煙氣顆粒物濃度異常升高,并有瞬時超標的現(xiàn)象,嚴重影響機組的安全經(jīng)濟環(huán)保運行。經(jīng)過現(xiàn)場顆粒物手工測試,并對脫硫運行狀況進行查看,分析顆粒物濃度偏高原因。2、凈煙氣顆粒物濃度偏高原因分析2.1凈煙氣顆粒物濃度測試經(jīng)現(xiàn)場檢查,布袋除塵器運行正常,各參數(shù)均滿足運行規(guī)程要求,排除因除塵器故障造成煙囪出口顆粒物超標的可能。對3號機組脫硫凈煙氣顆粒物進行了手工測量,4月3日和4月5日測試期間脫硫塔漿液密度分別為1220kg/m3、1120kg/m3,3日和5日脫硫凈煙氣顆粒物測試結(jié)果見表1、表2。表13號機組脫硫凈煙氣顆粒物測試數(shù)據(jù)參數(shù)負荷顆粒物濃度mg/m3(標態(tài)、干基、實際氧量)除霧器沖洗狀況氧量(%)顆粒物濃度(mg/m3,標態(tài)、干基、6%O2)2021.4.3160-180MW8.1沖洗前8.69.808.78.510.446.1沖洗后8.37.206.58.47.74表23號機組脫硫凈煙氣顆粒物測試數(shù)據(jù)參數(shù)負荷顆粒物濃度mg/m3(標態(tài)、干基、實際氧量)除霧器沖洗狀況氧量(%)顆粒物濃度(mg/m3,標態(tài)、干基、6%O2)2021.4.5220-230MW3.8沖洗前8.04.383.68.14.193.2沖洗后8.13.723.08.13.49由表1可以得出,脫硫凈煙氣顆粒物濃度在沖洗前已超過設(shè)計值,此時脫硫運行工況(脫硫塔入口二氧化硫?qū)崪y值為5000-5500mg/m3,1、2、3、4號漿液循環(huán)泵運行);電廠經(jīng)過置換脫硫吸收塔漿液、降低脫硫入口二氧化硫濃度、脫硝噴氨優(yōu)化調(diào)整試驗等措施,對工況進行了調(diào)整由表2可以看出,脫硫凈煙氣顆粒物濃度未超過排放限值,此時脫硫運行工況(脫硫塔入口二氧化硫?qū)崪y值為3500-4000mg/m3,1、2、3、4號漿液循環(huán)泵運行)。2.2采樣后濾膜分析、脫硫塔漿液化驗分析對上述測試后的濾膜進行拆解后測試分析,分析結(jié)果見表3,手工測試期間對脫硫塔漿液進行取樣分析,分析結(jié)果見表4。表3濾膜拆解后測試分析結(jié)果濾膜編號電導率(μS/cm)pH硫酸根濃度(mg/L)4月3日7822.791404月5日99.13.6447表4脫硫塔漿液分析結(jié)果脫硫塔漿液密度(kg/m3)NH4+(mg/L)CaSO3.1/2H2O(%)4月3日12205374.854月5日11202532.12表3結(jié)果顯示,4月3日測試濾膜中硫酸根濃度遠大于4月5日測試濾膜,同時4月3日濾膜溶液的較高的電導率、較低的pH值;結(jié)合4月3日脫硫塔漿液密度、NH4+、CaSO3.1/2H2O均顯示異常,與運行規(guī)程要求偏差較大,綜合推斷出4月3日測試濾膜上含有一定量可溶性銨鹽和硫酸霧滴。2.4除霧器運行狀況本次機組啟動后,2月18日至3月1日,除霧器沖洗周期較長,沖洗間隔最高達3天,且啟動初期脫硫塔漿液中碳酸鈣含量較高,極易出現(xiàn)因漿液堆積和過剩碳酸鈣吸收反應(yīng)生成亞硫酸鈣/硫酸鈣導致除霧器和沖洗水噴嘴堵塞或結(jié)垢的情況。此后,部分時段除霧器沖洗周期仍較長,沖洗間隔最長達20h。本次機組啟動后除霧器沖洗水最大流量為118m3/h,3月7日起明顯降低為85m3/h,表明沖洗水噴嘴存在堵塞情況;沖洗水噴嘴堵塞,會導致對應(yīng)區(qū)域的除霧器無法清潔,進而加劇除霧器的堵塞和結(jié)垢。結(jié)垢、堵塞的發(fā)生,使得相鄰區(qū)域除霧器板片間的煙氣流速增大,從而助長堵塞、結(jié)垢的蔓延;同時,當局部煙氣流速超過除霧器的臨界流速時,煙氣夾帶物按數(shù)量級遞增,煙氣中石膏和未反應(yīng)碳酸鈣等固體含量增加,進而導致脫硫裝置出口顆粒物濃度超標。3、結(jié)論綜合上述分析,初步認為3號機煙囪入口煙氣顆粒物排放濃度偏高的主要原因:(1)3號機組脫硝系統(tǒng)噴氨量過大,造成大量未參與反應(yīng)的氨氣隨煙氣進入脫硫塔,生成可溶性銨鹽,隨液滴攜帶導致脫硫凈煙氣顆粒物濃度偏高;(2)3號機組啟動初期除霧器沖洗不及時,導致除霧器及沖洗水噴嘴堵塞結(jié)垢,后續(xù)運行中沖洗水噴嘴堵塞及沖洗周期過長,使得除霧器堵塞結(jié)垢進一步加劇,局部煙氣流速過高,煙氣夾帶物(可溶性鹽、硫酸霧滴)增加,進而導致脫硫凈煙氣顆粒物濃度偏高。(3)脫硫氧化反應(yīng)不完成,造成漿液中CaSO3含量超標、脫硫脫水效果差,漿液密度居高不下。4、建議(1)現(xiàn)階段應(yīng)控制脫硫塔漿液密度(1080-1150kg/m3),加大脫硫廢水的排放量,減少漿液中亞硫酸鈣及銨鹽的含量。(2)應(yīng)對3號機組脫硝系統(tǒng)進行優(yōu)化運行,減少進入脫硫塔氨氣的量。(3)應(yīng)加
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