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COI\ICH勝利分廠 勝辦字(2006)第05號S915B水泥磨反轉(zhuǎn)改造總結(jié)一、設(shè)備改造前情況2006年5月4日來,勝利分廠濕法S915B水泥磨出現(xiàn)了主減速機(jī)振動加劇現(xiàn)象,后經(jīng)打開減速機(jī)上蓋檢查及對減速機(jī)正、反轉(zhuǎn)振動對比試驗確認(rèn)產(chǎn)生振動的主要原因是:二級傳動主、從動齒輪嚙合面磨損嚴(yán)重所致,主減速機(jī)存在的振動現(xiàn)象以嚴(yán)重制約了設(shè)備的安全穩(wěn)定運行。為解決主減速機(jī)振動問題,消除設(shè)備隱患,滿足水泥磨生產(chǎn)要求,降低備件消耗及生產(chǎn)成本,機(jī)動處、勝利分廠、生產(chǎn)處等相關(guān)人員經(jīng)技術(shù)討論,于7月25日制定了S915B水泥磨反轉(zhuǎn)改造方案。二、方案實施情況根據(jù)S915B反轉(zhuǎn)改造方案,按計劃在8月2日至8月9日由勝利保全工段及建安公司負(fù)責(zé)施工,對磨機(jī)進(jìn)行了反轉(zhuǎn)改造工作。主要進(jìn)行了以下幾方面改造工作:(一)、工藝方面:1、對進(jìn)料襯套進(jìn)行了更換,并對內(nèi)部螺旋葉片做了改向工作;2、對I、II、III道隔倉板內(nèi)部揚料板進(jìn)行了改向,其中II道隔倉內(nèi)部結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜,主要由8塊揚料板、篩板、反料錐組成。篩板附著在揚料板上,主要起一定選粉作用,經(jīng)檢查已有兩塊破損,由于沒有備件,暫用“5mm雙層多孔板交叉代替;反料錐由8塊不規(guī)則四方體構(gòu)成,考慮到反向制作難度大、所需時間長,為不影響施工進(jìn)度,用同弧度鋼板反向制作代替;3、對出磨篦板內(nèi)部揚料板進(jìn)行了反向改造;4、對出口中空軸進(jìn)料襯套螺旋葉片進(jìn)行了反向改造;5、對磨頭護(hù)板進(jìn)行了整體更換,更換I倉破損襯板96塊,更換II倉襯板25塊;6、對四個倉的球、鍛進(jìn)行了重新篩選,對級配也進(jìn)行了重新調(diào)整;7、對磨筒體淋水管道進(jìn)行了改向改造,改到研磨體提升方向,并在I、II倉和HI、IV倉之間安裝了閘閥,主要目的是能夠節(jié)約用水。(二)、機(jī)械方面:1、對磨機(jī)進(jìn)、出口中空軸進(jìn)、出油隙檢查、調(diào)整,軸瓦進(jìn)行了修刮,淋油管處于正中,無方向要求,未作調(diào)整;2、對主電機(jī)定、轉(zhuǎn)子清洗處理,轉(zhuǎn)子軸磨削;3、對主電機(jī)有載端軸瓦因振動造成瓦面剝落較多,進(jìn)行了更換;無載端軸瓦進(jìn)行了修刮;4、對主減速機(jī)輸出軸吊瓦進(jìn)行了修刮,經(jīng)研討未做調(diào)邊處理;5、對減速機(jī)內(nèi)部斷齒進(jìn)行了打磨處理,經(jīng)確認(rèn)內(nèi)部淋油位置無方向要求,未做調(diào)整。三、改造后運行狀況磨機(jī)改造前后相關(guān)數(shù)據(jù)對比如下:數(shù)據(jù)主減速機(jī)振動cm/s磨機(jī)臺產(chǎn)t/h磨機(jī)電流A出磨溫度。C輸入端(電機(jī)側(cè))輸出端(磨機(jī)側(cè))水平垂直軸向水平垂直軸向改造刖最高1.400.851.021.780.742.081864110最低0.810.220.511.080.321.1916.55890改造后最高0.110.120.200.120.180.5418.564120最低0.080.090.150.060.060.3917571101、從主減速機(jī)振動來看,各側(cè)點振動較改造前有明顯下降,改造前最高振動有2.08cm/s,而改造后最高振動僅為0.54cm/s,主減速機(jī)振動問題基本解決;2、從改造后對工藝系統(tǒng)影響情況來看,改造前后磨機(jī)臺產(chǎn)、電流、都無較大變化,說明此次改造對磨機(jī)工藝系統(tǒng)基本沒有影響。從上面的相關(guān)數(shù)據(jù)分析對比可以看出,此次反轉(zhuǎn)改造是比較成功的,不僅解決了主減速機(jī)的振動問題,滿足了水泥磨生產(chǎn)要求,還為我們的技術(shù)改造拓寬了新的思路。四、改造后還存在的問題及預(yù)防措施1、改造后主減速機(jī)內(nèi)部齒輪受力方向改變,齒輪本身另一面已磨損,會造成齒的強度下降;因此一方面要加強對減速機(jī)的運行監(jiān)控,保證運行質(zhì)量,另一方面做好備件的儲備工作,恢復(fù)磨機(jī)慢轉(zhuǎn);2、主電機(jī)軸瓦溫度偏高,這也是改造前一直存在的問題,需要作進(jìn)一步分析、研討處理;3、現(xiàn)在磨機(jī)運轉(zhuǎn)時進(jìn)、出口中空軸有濺油現(xiàn)象發(fā)生,油易從觀察孔、中空軸頸溢出通過檢查發(fā)現(xiàn),淋油管有一定的偏斜,且淋油壓力較大,油淋在中空軸上時存在濺起現(xiàn)象,認(rèn)為原因可能有以上原因引起。通過調(diào)整油壓,滲油情況有所好轉(zhuǎn),在停機(jī)時間,將再對淋油管調(diào)整、并更換密封
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