皮卡車異響問題的分析與解決_第1頁
皮卡車異響問題的分析與解決_第2頁
皮卡車異響問題的分析與解決_第3頁
全文預覽已結束

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

皮卡車異響問題的分析與解決

1主客觀感受的影響隨著汽車工業(yè)水平的提高,汽車車輛的噪音已成為汽車制造商最擔心的問題。而對噪聲的主客觀感受將會直接影響客戶對產(chǎn)品的選擇趨向。改善整車NVH性能,提高用戶滿意度,已經(jīng)成為車輛振動噪聲研究領域的重要方向。2發(fā)動機噪聲機理汽車是一個包括各種不同性質(zhì)噪聲的綜合噪聲源。按噪聲產(chǎn)生的部位,主要分為與發(fā)動機有關的噪聲,與排氣系統(tǒng)有關的噪聲,以及與傳動系統(tǒng)和輪胎有關的噪聲。1)發(fā)動機噪聲包括燃燒、機械、進氣、排氣、冷卻風扇及其他部件發(fā)出的噪聲。在發(fā)動機各類噪聲中,發(fā)動機燃燒噪聲和機械噪聲占主要成分。機械噪聲是指發(fā)動機工作時,各零件相對運動引起的撞擊,以及發(fā)動機內(nèi)部周期性變化的機械作用力在零部件上產(chǎn)生的彈性變形所導致的表面振動而引起的噪聲,包括活塞敲擊聲、氣門機構聲和正時齒輪聲。燃燒噪聲和機械噪聲都是有發(fā)動機本體發(fā)出的,并且隨著發(fā)動機轉速的增加,噪聲也增加。2)排氣系統(tǒng)噪聲發(fā)動機排出廢氣時,在排氣門附近,排氣歧管內(nèi)及排氣管口氣體壓力發(fā)生劇烈變化,在空氣中和排氣管內(nèi)產(chǎn)生壓力波,輻射出很強的噪聲。發(fā)動機排氣噪聲往往比發(fā)動機其他噪聲源的總噪聲高10~15dB。排氣噪聲按產(chǎn)生的原因分為3種:(1)排氣門開啟時產(chǎn)生的周期性排氣噪聲。(2)氣體渦流噪聲。(3)排氣管道共鳴噪聲。3)汽車傳動系統(tǒng)包括離合器、變速器(分動器)、傳動軸、驅(qū)動橋等。傳動系統(tǒng)噪聲主要來源于變速齒輪嚙合傳動的撞擊、振動和傳動軸的旋轉振動;另外,箱體軸承等方面也影響著噪聲的大小。齒輪噪聲以聲波向空間傳出的僅是一小部分,而大部分則是變速器、驅(qū)動橋的激振使各部分振動而產(chǎn)生的噪聲。輪胎噪聲是汽車的另一個重要的噪聲源。本文以異響產(chǎn)生→異響排查→異響驗證為思路,采用LMS振動噪聲測試儀器,以及專業(yè)的測試分析軟件Test.lab,闡述了異響問題的解決方法,具有很好的借鑒意義。3載荷測試結果某皮卡車空載加速經(jīng)過3500r/min和空載定轉速3500r/min時存在尖銳的哨音,較為刺耳,客戶難以接受。圖1是發(fā)動機機艙測試中,空載加速經(jīng)過3500r/min附近出現(xiàn)4800Hz的異常亮帶。圖2是發(fā)動機艙測試中,空載定轉速3500r/min附近出現(xiàn)4800Hz的異常亮帶。主觀排查,發(fā)現(xiàn)車底中部的哨音最為明顯,右前輪處次之,車前和車后最小。經(jīng)過客觀排查,并根據(jù)經(jīng)驗可知,4800Hz高頻噪聲的來源較大可能是氣動噪聲。因此從發(fā)動機本體、增壓器、排氣系統(tǒng)等入手。4.1機本體振動情況無論在試驗臺架上還是在整車上,發(fā)動機本體振動頻譜圖上,均未發(fā)現(xiàn)有4800Hz亮帶,見圖3。可以初步判斷,該異響與發(fā)動機本體的振動無關。4.2試驗測試為了驗證發(fā)動機在低負荷下工作時,是否處于增壓器的喘振邊緣,進行了如下試驗:空載恒定轉速試驗(1500r/min、2000r/min、2500r/min、3000r/min和3500r/min),測量發(fā)動機的進氣量和壓比。試驗結果證明,增壓器的全負荷及空載均在穩(wěn)定工作區(qū)間,見圖4。初步判斷該異響與增壓器工作狀況無關。4.3異響產(chǎn)生源的初步確定為查明車輛異響的原因,對整車進行噪聲、振動測試。結果表明,整車從前往后,4800Hz振動幅值大小排列如下:發(fā)動機缸蓋<增壓器<催化器前端<催化器后法蘭面>排氣管前中法蘭面>排氣管中后法蘭面>消聲器后>排氣口可見,催化器后面的排氣金屬編織軟管段對整個異響貢獻最大,結合聲學分析,可以初步確定該處為異響主要產(chǎn)生源。排氣系統(tǒng)模態(tài)經(jīng)過仿真和試驗驗證,均與此次異響頻率無關。4.3.2激勵引起排氣共振仿真分析和模態(tài)試驗分析得出,排氣系統(tǒng)的前6階固有模態(tài)都在100Hz以內(nèi),不可能是由于激勵引起排氣管共振而導致本次異響,參見表1。圖5為排氣系統(tǒng)有限元網(wǎng)格,圖6為排氣系統(tǒng)的模態(tài)分析結果(以1、5階為例)。4.3.3排氣金屬紡織管路系統(tǒng)異響性分析圖7~圖16分別給出了空載加速試驗中,增壓器噪聲噪聲頻譜,右前輪側噪聲頻譜,車底中部噪聲頻譜,增壓器振動頻譜,催化器前后端的振動頻譜,以及排氣管前中法蘭面、排氣管中后法蘭面由圖7~圖9可見,在增壓器處、右前輪側和車底中部噪聲頻譜圖中,均出現(xiàn)4500~4800Hz的亮帶。在圖10中的增壓器振動頻譜圖中,未發(fā)現(xiàn)有4800Hz亮帶,4100Hz判定為增壓器殼體模態(tài)。在圖11~圖14的催化器前、后法蘭面和排氣管前中、中后法蘭面的振動頻譜圖中,均出現(xiàn)4800Hz亮帶,振幅分別為0.5g、16.12g、6.61g、6.6g。在消聲器后(圖15)和排氣管中后法蘭面(圖16)振動頻譜圖中,均出現(xiàn)4800Hz亮帶,振幅分別為2.5g和1.4g。排氣金屬編織軟管段本身,振動和噪聲上均沒有4800Hz這個異響頻率存在。進一步拆解發(fā)現(xiàn),排氣系統(tǒng)工藝制造缺陷是造成此次異響的最終原因。圖18為拆下的排氣金屬編織軟管段。圖19為排氣管法蘭面接口的縫隙,此排氣管道焊接工藝不佳,導致法蘭面與管路不垂直,出現(xiàn)較大縫隙。排氣出口處的高速氣流沖擊狹縫,是產(chǎn)生此次哨音的根本原因。6排氣金屬紡織熱管經(jīng)過以上試驗得出:(1)發(fā)動機本體和增壓器并非異響產(chǎn)生根源。(2)加速工況下,拆除排氣金屬編織軟管段后,4000~4200Hz和4500~4800Hz的異常頻段完全消失。發(fā)動機在勻速3500r/min工況下,拆除排氣金屬編織軟管段后,4800Hz的異響也完全消失。(3)該皮卡車,加速和勻速下,異響主要位置為排氣金屬編織軟管。建議對排氣系統(tǒng)法蘭、排氣金屬編織軟管及催化器的加工與設計進行詳細排查整改,優(yōu)化結構設計和生產(chǎn)工藝,杜絕不合格產(chǎn)品。(4)排氣系統(tǒng)模態(tài)經(jīng)過仿真和試驗驗證,均與此次異響頻率無關。4不同的聲音檢測將發(fā)動機從整車上拆卸后,在發(fā)動機

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論