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文檔簡介

脫戊烷塔頂后冷器泄漏實(shí)例分析獲獎科研報告摘要:隨著國內(nèi)連續(xù)重整裝置日趨大型化,芳烴性連續(xù)重整裝置越來越多,反應(yīng)苛刻增大。脫戊烷塔運(yùn)行問題也較多。問題主要集中在腐蝕和堵塞,本文通過一起脫戊烷塔頂后冷器泄漏進(jìn)行分析,并提出相應(yīng)的防護(hù)措施

關(guān)鍵詞:脫戊烷塔;換熱器;腐蝕

1.故障經(jīng)過

2019年3月18日13:40,操作員巡檢發(fā)現(xiàn)E-207脫戊烷塔頂后冷器換熱器殼體與出口接管焊口有砂眼,微漏戊烷。

2.換熱器情況簡介

脫戊烷塔頂后冷器E-207,流程上位于脫戊烷塔頂空冷器后,負(fù)責(zé)將塔頂物料進(jìn)一步冷卻后送至塔頂回流罐返塔。設(shè)備型號:BEM700-2.5-120-6/25Ti-4I,管束材質(zhì)為TA2鈦材,殼體材質(zhì)為Q345R。管程介質(zhì)為0.3MPa、30℃的海水,殼程介質(zhì)為1.0MPa、60℃的C5組分。

該換熱器原設(shè)計使用的是管束材質(zhì)為10#鋼的浮頭式換熱器,后期由于經(jīng)常發(fā)生泄漏,經(jīng)公司批準(zhǔn),于2016年3月制造一臺管束材質(zhì)為TA2的固定管板式換熱器。2016年5月對現(xiàn)場換熱器進(jìn)行了更換施工。自新鈦管換熱器投用以來,管束未再發(fā)生過泄漏故障,但殼程出口接管及后續(xù)管線發(fā)生了多起故障。2016年11月28日,出口管線大小頭焊口位置發(fā)生砂眼泄漏,打卡具注膠處理。2016年12月28日,之前安裝卡具附近部位新增漏點(diǎn),再次包套注膠。以上兩處問題在2017年停檢期消除。2018年2月19日,殼程出口接管法蘭焊口出現(xiàn)砂眼泄漏,安裝白鋼卡具并涂抹德??敌扪a(bǔ)劑加固,該處問題在2018年10月裝置消缺期間消除。

3.泄漏原因分析

在2018年10月消缺更換殼程出口接管法蘭時,對接管與殼體根部焊口的內(nèi)部進(jìn)行檢查,用手觸摸能夠明顯的感覺到接管和殼體之間有縫隙,同時殼體內(nèi)部北側(cè)方向有較嚴(yán)重的斑狀腐蝕情況。當(dāng)時采用內(nèi)部涂抹德福康修補(bǔ)劑對內(nèi)部腐蝕部位進(jìn)行修補(bǔ)加固。

本次對泄漏部位進(jìn)行打磨,將外部焊肉打磨掉2/3后腐蝕空洞逐漸拓展,將該處焊肉全部打磨掉后,在焊口部位展現(xiàn)出一長約15mm,寬5mm的腐蝕孔洞。通過該孔洞向內(nèi)觀察,能夠發(fā)現(xiàn)殼體本體在靠近接管焊口部位已出現(xiàn)了比較明顯的疏松狀腐蝕穿孔形態(tài)。

通過對以往幾次和本次的維修處理,得出本次泄漏是由以下幾種原因組合造成:

3.1接管和殼體的焊接質(zhì)量不高。

在2018年10月的檢修過程中,對該處焊口內(nèi)部進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)了接管與本體間有明顯的縫隙存在,表明該處焊口在施焊之前沒有進(jìn)行合格的處理,同時在焊接過程中接管根部未滿焊,造成了縫隙的存在。

另外在本次修補(bǔ)焊接中,焊工反饋在施工過程中,遇到了幾次原焊口出現(xiàn)氣孔的情況引起跳槍,這也從側(cè)面反應(yīng)出原焊口施工質(zhì)量不高。

3.2工藝介質(zhì)存在腐蝕性產(chǎn)物。

由于冷卻介質(zhì)為脫戊烷塔頂組分,其中含有氯化銨成分,在經(jīng)過換熱器冷卻后氯化銨鹽在出口低溫部位析出,遇有潮濕環(huán)境或少量水溶解形成強(qiáng)酸性腐蝕環(huán)境,對出口殼體、接管乃至后續(xù)管線造成較嚴(yán)重腐蝕。

同時裝置于2019年2月對脫戊烷塔頂系統(tǒng)進(jìn)行了水洗,部分氯化銨鹽溶解后積存在出口接管的焊縫縫隙中,隨著水分的逐漸蒸發(fā)流失,酸性腐蝕強(qiáng)度逐步增強(qiáng),最終將焊口部位腐蝕穿透。

3.3設(shè)備設(shè)計不盡合理

通過焊口腐蝕孔洞向內(nèi)觀察,可以看到管束的一塊折流板緊靠出口接管部位。由于該換熱器管束材質(zhì)為TA2,鈦管與殼體在腐蝕環(huán)境的作用下,通過折流板傳導(dǎo)電荷形成了電化學(xué)腐蝕,這也是該處殼體為腐蝕減薄最嚴(yán)重部位的一項(xiàng)重要原因。

同時該換熱器無論是設(shè)計還是制造均沒有考慮在入口和出口接管部位安裝補(bǔ)強(qiáng)圈,這也影響到了換熱器殼體接管部位的整體使用壽命。

4.故障原因定性分析:

通過對以上現(xiàn)場和原因進(jìn)行分析和總結(jié),得出本次E-207換熱器殼體出口接管焊口泄漏的原因如下:

該處焊口在制造廠制造時的焊接質(zhì)量不高,接管根部沒有滿焊,與殼體之間留有間隙;并且焊肉中存在有氣孔等缺陷。工藝介質(zhì)中含有氯化銨成分,在換熱器出口低溫部位結(jié)晶析出,同時在水洗期間溶解并留存在焊口的縫隙中;隨著換熱器投用后水分的蒸發(fā),縫隙中的溶液酸值逐步增高對焊口形成強(qiáng)烈腐蝕,導(dǎo)致穿孔。換熱器的材質(zhì)和設(shè)計結(jié)構(gòu)易造成腐蝕過程中電荷的流動,加快了腐蝕速度。另外出、入口接管部位未設(shè)計安裝有補(bǔ)強(qiáng)圈,縮短了該部位的使用壽命。

5.整改措施:

對問題部位焊口進(jìn)行打磨,其中泄漏部位完全打磨至根部,其余焊口部位將焊肉打磨掉1/2,同時對整圈焊肉進(jìn)行著色探傷,沒有裂紋和氣孔后進(jìn)行焊口修補(bǔ)焊接。在對泄漏空洞填補(bǔ)完成后著色探傷檢查,焊口全部修復(fù)焊接后整體著色探傷檢查。針對殼體腐蝕減薄部位加強(qiáng)焊接了4道。

為防止殼體減薄部位在短時間內(nèi)再次發(fā)生泄漏,在外部打背板的方式進(jìn)行加強(qiáng)防護(hù)。

在2020年停檢期將該臺換熱器拆下吊運(yùn)至廠家進(jìn)行徹底維修,同時要求廠家將出、入口接管改為整體鍛件

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