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事故案例10個(gè)案例一:再熱屏泄漏事故【事故經(jīng)過(guò)】某電廠#1機(jī)組啟動(dòng)并網(wǎng),啟動(dòng)前對(duì)#1爐再熱器屏和水冷壁管壁厚進(jìn)行了測(cè)量,均在合格范圍,進(jìn)行水壓試驗(yàn)合格。7月4日17時(shí)51分,#1爐膛負(fù)壓突升至3631Pa,鍋爐MFT動(dòng)作,#1-1、#1-2一、二次風(fēng)機(jī)跳閘,#1爐汽包水位快速下降,加大給水流量仍無(wú)法維持,17時(shí)56分#1汽機(jī)打閘停機(jī),發(fā)電機(jī)與系統(tǒng)解列。7月10日16時(shí)檢查,漏點(diǎn)為33米處西側(cè)再熱屏和對(duì)側(cè)水冷壁。水冷壁管有一根爆破,再熱屏有兩根管不同程度沖刷泄漏,再熱屏泄漏點(diǎn)處的兩根管之間的鰭片焊縫開(kāi)裂經(jīng)。測(cè)量管道壁厚后,更換壁厚減薄的水冷壁管15根(每根1米)、再熱器管3根(每根0.8米)【原因分析】1、 再熱屏扭曲變形,長(zhǎng)時(shí)間沒(méi)有及時(shí)更換,存在薄弱環(huán)節(jié),是造成本次再熱屏泄漏的根本原因。2、 鍋爐發(fā)生斷煤等突發(fā)情況,運(yùn)行處置不當(dāng)造成鍋爐參數(shù)急劇變化是再熱屏產(chǎn)生熱應(yīng)力的直接原因。3、 再熱屏漏點(diǎn)附近管壁厚度未有減薄現(xiàn)象,說(shuō)明本次再熱屏泄漏不是磨損造成?!痉婪洞胧?、盡快安排#1機(jī)組大修,更換再熱屏,消除隱患。2、加強(qiáng)入爐煤配煤管理,避免兩條給煤線同時(shí)斷煤情況發(fā)生;3、加強(qiáng)運(yùn)行人員現(xiàn)場(chǎng)操作培訓(xùn),提高應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的處置能力。(設(shè)備部金屬專業(yè))案例二:疏水爆管停機(jī)【事故經(jīng)過(guò)】某電廠因?yàn)閷?duì)機(jī)爐外管的監(jiān)督管理不到位疏,水管道壁厚低于標(biāo)準(zhǔn),焊口布置不合理,以及焊口工藝質(zhì)量不良等原因,造成疏水管爆破停機(jī)。2004年04月02日10時(shí)00分,運(yùn)行值班人員突然聽(tīng)到機(jī)房?jī)?nèi)一聲巨響,汽機(jī)房有大量蒸汽,主汽參數(shù)下降,潤(rùn)滑油溫由391迅速升到461,派人就地檢查發(fā)現(xiàn),12米平臺(tái)全是蒸汽和保溫碎片,初步判斷為機(jī)外汽水系統(tǒng)爆破。因漏汽量太大當(dāng)時(shí)無(wú)法準(zhǔn)確確認(rèn)漏汽部位,值長(zhǎng)令開(kāi)高低壓旁路,快速降壓減負(fù)荷值長(zhǎng)請(qǐng)示中調(diào)同意后,啟電動(dòng)給水泵,打跳A、B小機(jī),破壞真空緊急停機(jī)?,F(xiàn)場(chǎng)檢查確認(rèn)為1號(hào)高壓導(dǎo)管疏水管(工程設(shè)計(jì)為②8X3.512CrlMoV)破裂,疏水管從高壓導(dǎo)管疏水管座第一道焊口處斷開(kāi),整個(gè)爆管管段全部崩裂飛出,斷裂成為兩部分。爆口沿管道軸向撕裂,爆口長(zhǎng)130mm,寬約130mm。爆口沒(méi)有減薄和蠕脹現(xiàn)象,爆口可見(jiàn)金屬光澤,立即進(jìn)行換管處理?!驹蚍治觥?.爆破的疏水管道其材質(zhì)12Cr1MoV,管材規(guī)格為①48X3.5mm,符合工程設(shè)計(jì)的要求。高壓導(dǎo)汽管疏水管的蒸汽參數(shù):壓力16.7MPa,溫度537°C。根據(jù)SDGJ6-90《火力發(fā)電廠汽水管道應(yīng)力計(jì)算技術(shù)規(guī)定》計(jì)算,采用<48mm的12CrlMoV管,最小理論壁厚為4.8mm(沒(méi)有加腐蝕余量和制造偏差)而原高壓導(dǎo)汽管的疏水管使用的是①l8X3.5mm的12Cr1MoV管,使用的管子厚度不能滿足介質(zhì)運(yùn)行時(shí)的強(qiáng)度需要是,造成此次事故的直接原因。在發(fā)生爆管的管段上共集中有10道焊口,焊口之間的距離最小為60mm,最大為130mm,焊口之間的距離不符合《火力發(fā)電廠焊接篇》中“兩個(gè)對(duì)接焊口間距離不得小于管子直徑,且不得小于150mm”的規(guī)定。而爆口兩側(cè)的焊縫之間的距離也只有130mm,是造成此次事故的間接原因。從爆口管段上的焊口來(lái)看,原始焊口存在明顯的缺陷,焊口外觀較差。同時(shí)按《火力發(fā)電廠焊接篇》的規(guī)定此類參數(shù)的管子應(yīng)使用全氬弧焊接或氬弧焊打底、電焊蓋面的焊接工藝,但原焊口都采用的是全電焊焊接,無(wú)法保證焊接根部焊接質(zhì)量,是造成此次事故的間接原因。【防范措施】對(duì)關(guān)鍵部位的機(jī)、爐外管道和運(yùn)行環(huán)境惡劣的機(jī)、爐外管道進(jìn)行一次普查,從設(shè)計(jì)、材質(zhì)、安裝、檢修、運(yùn)行等各方面進(jìn)行全面檢查和壁厚測(cè)量,找出存在的問(wèn)題、隱患并及時(shí)處理。對(duì)所有不符合強(qiáng)度要求的高壓疏水管道進(jìn)行更換。結(jié)合機(jī)組檢修、停備機(jī)會(huì),認(rèn)真檢查與主系統(tǒng)聯(lián)接的疏放水系統(tǒng)管件,不滿足主系統(tǒng)設(shè)計(jì)條件的疏放水系統(tǒng)要提高標(biāo)準(zhǔn),提高材質(zhì),確保機(jī)組安全運(yùn)行。完善機(jī)、爐外管的技術(shù)臺(tái)帳和檔案,加強(qiáng)壓力容器和承壓部件的維護(hù),對(duì)設(shè)備狀態(tài)始終保持心中有數(shù),對(duì)設(shè)備運(yùn)行的狀況做到可控和在控。(設(shè)備部金屬專業(yè))案例三:某電廠6號(hào)爐屏式過(guò)熱器鋼管爆裂泄漏原因分析【概述】某電廠6號(hào)爐系武漢鍋爐廠產(chǎn)品,型號(hào)為WGZ670/140-V型,燃燒器采用多噴口布置,單汽包自然循環(huán)鍋爐,過(guò)熱蒸汽流量為670t/h,過(guò)熱器出口壓力為12.7MPa,過(guò)熱器出口溫度為535°C。再熱蒸汽流量為579.89t/h,再熱器出口壓力為2.31MPa,再熱器出口溫度為535C。本次取樣分析的屏式過(guò)熱器鋼管共計(jì)2根,其中爆裂鋼管1根,位置位于甲數(shù)第4屏前數(shù)第13根,附近未爆鋼管1根,材質(zhì)均為12CrlMoVG、規(guī)格①42X5.5mm?!驹囼?yàn)內(nèi)容】(1)化學(xué)成分檢測(cè)在爆裂鋼管上取樣進(jìn)行化學(xué)成分檢測(cè),檢測(cè)數(shù)據(jù)見(jiàn)表1。結(jié)果表明,鋼管化學(xué)成分符合12CrlMoVG鋼相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)要求。表1屏式過(guò)熱器12CrlMoVG鋼管化學(xué)成分檢測(cè)結(jié)果單位:%檢測(cè)元素碳C硅Si錳Mn磷P硫S鉻Cr鉬Mo釩V爆裂鋼管0.130.250.550.0140.0101.050.310.20
GB5310-2008標(biāo)準(zhǔn)要求0.080.150.170.370.400.700.0250.010o O6 CMo 1 二0.250.35L0 OI coo 1 O(2)室溫拉伸試驗(yàn)在爆裂鋼管上取樣進(jìn)行常溫拉伸試驗(yàn),檢測(cè)數(shù)據(jù)見(jiàn)表2。結(jié)果表明,鋼管抗拉強(qiáng)度超出標(biāo)準(zhǔn)要求,斷口伸長(zhǎng)率低于標(biāo)準(zhǔn)要求可見(jiàn)鋼管材料強(qiáng)度偏高,塑性較差。表2屏式過(guò)熱器12CrlMoVG鋼管室溫拉伸試驗(yàn)測(cè)試結(jié)果測(cè)試項(xiàng)目屈服強(qiáng)度抗拉強(qiáng)度斷后伸長(zhǎng)率測(cè)試值57072820GB5310-2008標(biāo)2255470?6402213)爆裂鋼管宏觀形貌觀察爆裂鋼管破口張開(kāi)較大呈喇叭狀,破口是刀刃型斷口,管壁減薄嚴(yán)重,管徑脹粗明顯,見(jiàn)圖1、2。圖1爆裂鋼管破口形貌圖2爆裂鋼管破口呈刀刃狀(4)鋼管顯微組織觀察鋼管迎風(fēng)側(cè)顯微組織為粒狀貝氏體,見(jiàn)圖3。破口邊緣處顯微組織發(fā)生畸變,為拉長(zhǎng)的粒狀貝氏體,見(jiàn)圖4。取樣鋼管外壁均存在缺陷,見(jiàn)圖5、6。
圖3爆裂鋼管迎風(fēng)側(cè)顯微組織圖4爆裂鋼管破口處顯微組織圖圖3爆裂鋼管迎風(fēng)側(cè)顯微組織圖4爆裂鋼管破口處顯微組織圖5爆裂鋼管外壁缺陷圖6爆管附近鋼管外壁缺陷首先,爆裂屏式過(guò)熱器鋼管化學(xué)成分符合標(biāo)準(zhǔn)GB5310中12CrlMoVG材料的技術(shù)要求,不存在材質(zhì)錯(cuò)用的情況。其次,爆裂屏式過(guò)熱器鋼管斷后延伸率低于標(biāo)準(zhǔn)要求,說(shuō)明鋼管塑性較差。另外,鋼管外壁缺陷較多,容易形成應(yīng)力集中最后,根據(jù)爆裂鋼管的外觀形貌和顯微組織變化情況判定由于短時(shí)過(guò)熱造成鋼管發(fā)生塑性變形,導(dǎo)致其顯微組織畸變、管徑脹粗、管壁減薄,最終爆裂泄漏?!窘Y(jié)論及建議】(1)屏式過(guò)熱器鋼管爆裂泄漏原因?yàn)槎虝r(shí)過(guò)熱造成的鋼管材料發(fā)生塑性變形,管徑脹粗、管壁減薄爆裂。引起短時(shí)過(guò)熱的主要原因是鋼管內(nèi)部介質(zhì)流通不暢或鋼管外部環(huán)境超溫嚴(yán)重因,此建議檢查鋼管內(nèi)部有無(wú)堵塞、鋼管外部環(huán)境是否存在超溫現(xiàn)象。(2)鋼管外壁存在較多缺陷,鋼管表面質(zhì)量較差。建議檢修時(shí)加強(qiáng)鋼管外壁表面質(zhì)量檢查,如發(fā)現(xiàn)鋼管存在較嚴(yán)重的缺陷應(yīng)及時(shí)修復(fù)或更換。(3)鋼管強(qiáng)度偏高、塑性偏低,說(shuō)明材質(zhì)已變脆,容易在應(yīng)力集中部位產(chǎn)生脆性開(kāi)裂。(設(shè)備部金屬專業(yè))案例四:某電廠5號(hào)爐省煤器泄漏原因分析【事件概況】2011年8月17日0:30,某電廠5號(hào)機(jī)組負(fù)荷580MW,運(yùn)行人員監(jiān)盤(pán)發(fā)現(xiàn)空預(yù)器5B煙氣進(jìn)口溫度不正常,就地檢查發(fā)現(xiàn)省煤器擴(kuò)建端爐內(nèi)有異聲,經(jīng)檢修人員確認(rèn),此處受熱面已爆泄機(jī)組于當(dāng)日10:33解列。【現(xiàn)場(chǎng)概況】8月18日,進(jìn)入省煤器區(qū)域反復(fù)檢查未發(fā)現(xiàn)漏點(diǎn),經(jīng)向省煤器充水后再次檢查發(fā)現(xiàn)鍋爐標(biāo)高44m層,左數(shù)第137排省煤器,爐后側(cè)下往上數(shù)第1管圈(共12只管圈),彎頭上方(迎煙氣側(cè))有爆泄點(diǎn),并有水珠泄漏出來(lái),見(jiàn)圖1。該處省煤器管子規(guī)格為①63.5X6.2mm,材質(zhì)為SA-178C,
圖1省煤器充水后檢查發(fā)現(xiàn)泄漏點(diǎn)圖1省煤器充水后檢查發(fā)現(xiàn)泄漏點(diǎn)左竝izr排省煩器?下生±^.1.菅圈外回中心爆i世Gm137排省煤器,下往Gm137排省煤器,下往Q負(fù)酚卜圓中£嗓池A48JMJ圖2省煤器爆泄部位示意圖圖3省煤器彎頭爆口處形貌爆口形貌如圖3所示,爆口附近有明顯的磨損平臺(tái),爆口邊緣很薄,為典型的飛灰磨損?!驹蚍治觥慷阱仩t尾部煙道后包墻彎頭部位煙氣磨損最嚴(yán)重歷,史上曾頻繁爆管,本泄漏點(diǎn)在后包墻彎頭上咅600?700mm高度,空間位置非常狹小,正常手段無(wú)法檢測(cè)。針對(duì)后包墻彎頭易磨損的問(wèn)題,在之后的檢修中在對(duì)應(yīng)的省煤器上部區(qū)域加裝了多孔板問(wèn),題有所緩解,但煙氣磨損仍不可能完全避免。本次省煤器彎頭部位爆管原因是長(zhǎng)期運(yùn)行過(guò)程中煙氣磨損導(dǎo)致管子壁厚嚴(yán)重減薄強(qiáng)度不足。【處理情況】(1) 更換爆泄的第137屏省煤器最下部彎頭。(2) 對(duì)所有同類彎頭進(jìn)行檢查及測(cè)厚。根據(jù)檢查及測(cè)厚情況,對(duì)省煤器左數(shù)第14、15、18、19、52、71、102、138、144屏同類彎頭進(jìn)行更換,對(duì)其余磨損相對(duì)嚴(yán)重的彎頭加裝35只新防磨板。(3) 對(duì)后包覆過(guò)熱器一根吹損管進(jìn)行打磨補(bǔ)焊。(4) 所有31個(gè)焊口和一個(gè)補(bǔ)焊處均射線探傷合格(。設(shè)備部金屬專業(yè))案例五:焊接材料不符吊環(huán)斷裂傷人【簡(jiǎn)述】2008年6月1日,某發(fā)電廠一檢修人員高處作業(yè)時(shí)墜落造成人身重傷。【事故經(jīng)過(guò)】6月1日15時(shí),某發(fā)電廠除灰分場(chǎng)檢修一班進(jìn)行新制作的含油工業(yè)廢水泵前置濾網(wǎng)(該濾網(wǎng)長(zhǎng)、寬、高分別為1.5.0.5.1.8米,重約160公斤)防腐油漆工作。防腐工作前用3噸葫蘆將濾網(wǎng)從-6米吊至零米,17時(shí)10分左右,職工張某在油漆前置濾網(wǎng)內(nèi)部時(shí),懸吊濾網(wǎng)的吊環(huán)突然斷裂,張隨前置濾網(wǎng)一起墜落到-3.5米處,當(dāng)即送市醫(yī)院檢查治療。診斷為肋骨、第一腰椎、左側(cè)骼骨骨折?!臼鹿试颉?.濾網(wǎng)安裝施工的電焊工未能分辨出吊環(huán)材質(zhì)為不銹鋼制作(吊環(huán)應(yīng)為普通鋼材,因?yàn)闉V網(wǎng)是普通鋼材制做。),其他工作人員也未提出異議。兩種不同材料焊接粘合力低,導(dǎo)致吊環(huán)與濾網(wǎng)之間焊接不牢固,是導(dǎo)致此次事故的原因之一。2.該項(xiàng)工作施工前未辦理工作票,未履行工作許可手續(xù),更無(wú)具體的工作負(fù)責(zé)人(監(jiān)護(hù)人),工作現(xiàn)場(chǎng)也未設(shè)專人進(jìn)行監(jiān)護(hù),所以未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)和制止違章現(xiàn)象和行為。傷者張某在油漆前置濾網(wǎng)前,明知道此項(xiàng)工作安全上存在諸多漏洞(濾網(wǎng)吊環(huán)安裝不合理、無(wú)防墜落措施),沒(méi)有向有關(guān)人員提出,卻盲目進(jìn)行作業(yè)。【防范措施】1.提高對(duì)“四不傷害”的認(rèn)識(shí),加強(qiáng)自我保護(hù)意識(shí)。2.在布置生產(chǎn)任務(wù)的同時(shí)布置和討論防止人身事故的安全措施,檢修人員在實(shí)施工作時(shí)要認(rèn)真執(zhí)行工作票制度和工作監(jiān)護(hù)制度。(設(shè)備部金屬專業(yè))案例六:爐膛負(fù)壓反正檢修人員摔傷【簡(jiǎn)述】2013年6月17日,某發(fā)電廠鍋爐一名檢修人員高空掉下摔傷。【事故經(jīng)過(guò)】6月17日,某發(fā)電廠鍋爐分公司本體班人員,在處理#7爐#2角火嘴護(hù)板堵漏缺陷時(shí),工作前按規(guī)定履行了工作票手續(xù),而且安全措施中也明確指出:爐內(nèi)保持負(fù)壓,保持運(yùn)行參數(shù)。工作票中所列安全措施是完備的。工作中當(dāng)鍋爐爐膛突然正壓,王某因躲避從爐膛噴出的火焰,從2米高的腳手架上掉下,造成右腳扭傷、骨折?!臼鹿试颉窟\(yùn)行人員安全意識(shí)不強(qiáng),對(duì)檢修工作所提出的安全措施沒(méi)有引起足夠的重視,特別是對(duì)于存在人身安全的問(wèn)題思想重視不夠,沒(méi)有對(duì)可能出現(xiàn)的問(wèn)題做好事故預(yù)想致,使運(yùn)行中爐膛正壓,是發(fā)生本次事故的重要原因。在處理#7爐#2角火嘴護(hù)板堵漏缺陷工作過(guò)程中,檢修人員不認(rèn)真執(zhí)行防范措施,為圖方便不顧燒傷危險(xiǎn),采取正面作業(yè)的錯(cuò)誤方法,在場(chǎng)的其他工作人員也沒(méi)有及時(shí)制止,反映出檢修人員在危險(xiǎn)點(diǎn)分析上,還存在做表面文章的現(xiàn)象。【防范措施】1.加強(qiáng)危險(xiǎn)點(diǎn)分析制度執(zhí)行過(guò)程管理。工作前參加工作的人員對(duì)于作業(yè)方法、個(gè)人防護(hù)和環(huán)境要作相應(yīng)分析,采取控制措施,在實(shí)際工作中按防范措施嚴(yán)格執(zhí)行。2.運(yùn)行人員在運(yùn)行設(shè)備有檢修項(xiàng)目時(shí),對(duì)可能出現(xiàn)的問(wèn)題要做好事故預(yù)想。(設(shè)備部金屬專業(yè))案例七:高空不系安全帶■環(huán)案例七:高空不系安全帶■環(huán)【簡(jiǎn)述】2010年6月1日,某水電廠一檢修人員由于高空作業(yè)未系安全帶,發(fā)生高空墜落重傷事故。【事故經(jīng)過(guò)】6月1日9時(shí)55分,某水電廠維護(hù)工區(qū)主任陳某安排工區(qū)工作人員谷某和孟某更換右岸發(fā)電機(jī)層廠房頂燈由,谷某擔(dān)任工作負(fù)責(zé)人。谷某開(kāi)具了一張電氣第二種工作票,在注意事項(xiàng)(安全措施)一欄內(nèi)只寫(xiě)上了“注意人從高處掉落”的空洞交待,而未寫(xiě)明“必須使用安全帶”的具體安全措施。工作票簽發(fā)人陳某匆匆看了一眼,沒(méi)有說(shuō)什么就簽了字。谷某和孟某將發(fā)電機(jī)層三盞壁燈換好后,就直接爬到了發(fā)電機(jī)頂層開(kāi)始處理頂燈。在處理第一盞燈時(shí),谷某坐在用角鋼焊成的吊頂架上,將腳放在吊頂?shù)氖喟迳稀S捎谑喟鍙?qiáng)度太弱受力后斷裂脫落,谷某一下失去重心,從6米多高的吊頂上掉落到發(fā)電機(jī)層,造成雙手腕骨以上和左腿髕骨多處閉合性骨折。【事故原因】1.安全教育力度不夠,工作人員安全意識(shí)淡薄,高空作業(yè)時(shí)不使用安全帶,違章冒險(xiǎn)作業(yè)。2.工作負(fù)責(zé)人在工作票注意事項(xiàng)(安全措施)一欄內(nèi)僅填寫(xiě)了“注意人從高空掉落”的空洞交待,而未寫(xiě)明“必須使用安全帶”的具體安全措施;工作票簽發(fā)人未加認(rèn)真審核,就簽發(fā)了工作票。安全意識(shí)也不強(qiáng)?!痉婪洞胧刻岣吒骷?jí)人員對(duì)習(xí)慣性違章危害性的認(rèn)識(shí)對(duì),違章行為的查處力度要加大,管理要嚴(yán)。認(rèn)真執(zhí)行工作票制度。工作票中所列安全措施要具體,工作許可人對(duì)工作票中所列安全措施要進(jìn)行認(rèn)真審核,并切實(shí)執(zhí)行。案例八:檢修無(wú)票作業(yè)機(jī)組斷油燒瓦【簡(jiǎn)述】2013年5月31日,某發(fā)電廠因檢修人員無(wú)票作業(yè),導(dǎo)致了2號(hào)300MW機(jī)組斷油燒瓦?!臼鹿式?jīng)過(guò)】5月30日17時(shí)10分,運(yùn)行人員巡檢發(fā)現(xiàn)“#2機(jī)主機(jī)冷油器切換閥手輪密封套漏油嚴(yán)重”,記缺陷,要求檢修消缺5。月31日7時(shí)52分,檢修處理后申請(qǐng)驗(yàn)收該缺陷。5月31日15時(shí)09分,運(yùn)行人員發(fā)現(xiàn)仍然漏油,沒(méi)有同意驗(yàn)收。檢修繼續(xù)處理(網(wǎng)上消缺)。5月31日15時(shí)10分左右,檢修人員繼續(xù)處理漏油缺陷。15時(shí)42分38秒,#2汽輪機(jī)突然跳閘,首出信號(hào)“潤(rùn)滑油壓低”,主機(jī)交、直流潤(rùn)滑油泵聯(lián)啟,潤(rùn)滑油壓回升至O.llMPa。高中壓主汽門(mén)、調(diào)門(mén)、高排逆止門(mén)聯(lián)關(guān)。爐MFT動(dòng)作,A、B—次風(fēng)機(jī)、A、B、C、D磨煤機(jī)跳閘,燃油速斷閥關(guān)閉。爐安全門(mén)動(dòng)作。“程跳逆功率”、“逆功率保護(hù)”未動(dòng)作。5月31日15時(shí)43分左右,檢修人員打電話通知運(yùn)行人員“快停#2機(jī)”,另一名檢修人員跑步去集控室告訴運(yùn)行人員,同時(shí)通知消防隊(duì)。15時(shí)43分32秒,手啟空側(cè)直流油泵。15時(shí)43分06秒,手動(dòng)將6KV廠用電切至#1啟備變帶。15時(shí)43分44秒,手動(dòng)斷開(kāi)崤222開(kāi)關(guān),解列#2發(fā)電機(jī)。15時(shí)44分18秒,手動(dòng)啟電泵。15時(shí)45分,值班人員發(fā)現(xiàn)主油箱油位急劇下降。從曲線查,15時(shí)42分41秒,油位-89mm;15時(shí)43分13秒,油位-340mm(熱工測(cè)量最低限)15時(shí)44分13秒,主機(jī)潤(rùn)滑油壓開(kāi)始下降,15時(shí)45分37秒,油壓到0MPa。15時(shí)45分32秒,轉(zhuǎn)速2500rpm,瓦溫由60°C開(kāi)始上升。15時(shí)46分02秒,轉(zhuǎn)速2350rpm,瓦溫上升至160C(滿檔)。15時(shí)45分50秒,主機(jī)軸承振動(dòng)至滿檔(150um滿檔),軸承冒煙,立即進(jìn)行事故排氫滅火,同時(shí)充C02。15時(shí)46分24秒,手動(dòng)開(kāi)啟真空破壞門(mén),停B真空泵運(yùn)行,當(dāng)時(shí)轉(zhuǎn)速2256rpm,當(dāng)時(shí)真空88.35KPa(DAS畫(huà)面)。關(guān)閉所有通向凝汽器的疏水,因主機(jī)真空下降緩慢,退主機(jī)汽封。15時(shí)46分,值長(zhǎng)令拉開(kāi)崤222甲刀閘,解備廠62A、廠62B開(kāi)關(guān)。15時(shí)48分11秒,氫壓(0.28MPa)開(kāi)始下降,15時(shí)53分05秒,氫壓到零。15時(shí)48分35秒,A空側(cè)交流密封油泵聯(lián)啟。15時(shí)50分10秒,關(guān)閉電動(dòng)主閘門(mén)。15時(shí)50分14秒,A氫側(cè)交流密封油泵聯(lián)啟。15時(shí)51分42秒,汽機(jī)轉(zhuǎn)速到零。15時(shí)54分11秒,空側(cè)密封油壓到零。15時(shí)56分,停止直流潤(rùn)滑油泵、交流潤(rùn)滑油泵運(yùn)行。15時(shí)58分48秒,停止空側(cè)直流密封油泵、A、B氫側(cè)密封油泵、A、B空側(cè)密封油泵運(yùn)行。16時(shí)36分,停A凝泵運(yùn)行。16時(shí)42分,停A凝升泵。17時(shí)30分,切換閥處理完。18時(shí)40分,油位補(bǔ)至0位。20時(shí)30分,回油窗處理完。20時(shí)42分,啟直流潤(rùn)滑油泵。向系統(tǒng)充油,油箱油位降至-337毫米,同時(shí)發(fā)現(xiàn)#9瓦回油管道泄漏,停直流油泵。補(bǔ)油,處理#9瓦管道泄漏。20時(shí)56分處理好。油位補(bǔ)至-50mm,啟直流潤(rùn)滑油泵。21時(shí)03分,啟主機(jī)交流潤(rùn)滑油泵,停直流潤(rùn)滑油泵。21時(shí)12分,啟B頂軸油泵,開(kāi)始手動(dòng)盤(pán)車。6月1日5時(shí)34分,轉(zhuǎn)子盤(pán)轉(zhuǎn)180度。截至6月2日11時(shí)35分,轉(zhuǎn)子已盤(pán)轉(zhuǎn)3圈?!驹蚍治觥俊皟善比啤惫芾硭尚?致使出現(xiàn)無(wú)票作業(yè),“打招呼”工作等習(xí)慣性違章現(xiàn)象。違反了《電業(yè)安全工作規(guī)程(》熱力和機(jī)械部分)第二章“熱力機(jī)械工作票制度”第70條“在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢修或安裝工作時(shí),為了能保證有安全的工作條件和設(shè)備的安全運(yùn)行,防止發(fā)生事故,發(fā)電廠各分場(chǎng)以及有關(guān)的施工基建單位必須嚴(yán)格執(zhí)行工作票制度”的要求。對(duì)同一項(xiàng)檢修工作兩次無(wú)票進(jìn)行工作,可見(jiàn)“兩票三制”的管理流于形式。缺陷管理存在漏洞。在消缺管理環(huán)節(jié)上分類不明確,責(zé)任未落實(shí)。缺陷管理粗放,缺陷分析、缺陷處理、缺陷驗(yàn)收工作流于形式。技術(shù)管理存在盲點(diǎn),消缺工作不及時(shí)。對(duì)重要設(shè)備缺陷存在產(chǎn)生的危害缺乏足夠的認(rèn)識(shí)。事故發(fā)生時(shí),逆功率保護(hù)裝置拒動(dòng)。雖然成套逆功率保護(hù)、逆功率保護(hù)由于原理性缺陷,從機(jī)組投產(chǎn)基本沒(méi)有正確動(dòng)作過(guò)。對(duì)于保護(hù)裝置不能正確動(dòng)作,有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員和領(lǐng)導(dǎo)都十分清楚,但對(duì)于保護(hù)拒動(dòng)后不能及時(shí)解列機(jī)組所產(chǎn)生的危害,沒(méi)有認(rèn)真進(jìn)行分析。更沒(méi)有制定技術(shù)措施和培訓(xùn)運(yùn)行人員。以至于在低油壓保護(hù)動(dòng)作后,因逆功率保護(hù)拒動(dòng),擴(kuò)大了事故。人員責(zé)任心差,習(xí)慣性違章操作。檢修人員僥幸心理,憑經(jīng)驗(yàn)工作。違反了《防止電力生產(chǎn)重大事故的二十五項(xiàng)重點(diǎn)要求》第10.2.2條“油系統(tǒng)進(jìn)行切換操作(如冷油器、輔助油泵、油濾網(wǎng)等)時(shí),應(yīng)在班長(zhǎng)的監(jiān)護(hù)下按操作票順序緩慢進(jìn)行操作,操作中嚴(yán)密監(jiān)視潤(rùn)滑油壓的變化,嚴(yán)防切換操作過(guò)程中斷油”的要求。運(yùn)行人員現(xiàn)場(chǎng)把關(guān)不嚴(yán),對(duì)無(wú)票工作不僅未提出質(zhì)疑,加以制止,反而給予默認(rèn),無(wú)形中慫恿了檢修無(wú)票工作。設(shè)備特性不熟,無(wú)危險(xiǎn)點(diǎn)分析預(yù)控措施。在工作開(kāi)始前,檢修維護(hù)人員只是將切換閥的圖紙找出來(lái)看了看沒(méi),有進(jìn)行細(xì)致地研究和分析,無(wú)《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》,更沒(méi)有制定針對(duì)性的危險(xiǎn)點(diǎn)預(yù)控措施,致使異常擴(kuò)大,軸瓦燒損?!哆\(yùn)行規(guī)程》修改不及時(shí)。機(jī)組運(yùn)行后,集控運(yùn)行規(guī)程還沒(méi)有頒布,運(yùn)行人員仍使用原專業(yè)規(guī)程。且汽機(jī)專業(yè)與電氣專業(yè)規(guī)程的某些相關(guān)部分互相沖突,致使事故處理時(shí),專業(yè)之間缺乏一致性,拖延了事故處理的時(shí)間。培訓(xùn)工作缺乏針對(duì)性、有效性。運(yùn)行人員對(duì)機(jī)組“低油壓保護(hù)”的原理不熟悉,在低油壓保護(hù)動(dòng)作,汽輪機(jī)跳閘,逆功率保護(hù)拒動(dòng)的情況下,運(yùn)行人員仍按照習(xí)慣倒廠用電,未能作出正確判斷,發(fā)電機(jī)被電網(wǎng)拖動(dòng)運(yùn)行了66秒,才切開(kāi)主開(kāi)關(guān),導(dǎo)致了事故的擴(kuò)大?!痉婪洞胧考訌?qiáng)管理,提高人員責(zé)任心。對(duì)設(shè)備管理、“兩票三制”管理、技術(shù)管理、現(xiàn)場(chǎng)管理要重心下沉、關(guān)口前移,針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)存在的安全隱患,及時(shí)予以消除或者制定相應(yīng)的防范措施,真正做到防微杜漸。實(shí)施“一級(jí)對(duì)一級(jí)管理,一級(jí)對(duì)一級(jí)負(fù)責(zé)”的管理,使安全生產(chǎn)責(zé)任制真正落實(shí)到位。嚴(yán)格執(zhí)行“兩票三制”,杜絕習(xí)慣性違章。嚴(yán)格按照運(yùn)行規(guī)程和《防止電力生產(chǎn)重大事故的二十五項(xiàng)重點(diǎn)要求規(guī)》定工作。消除自以為是,僥幸心理,怕麻煩,圖省事的習(xí)慣性違章行為。開(kāi)展反習(xí)慣性違章活動(dòng),規(guī)范《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》和危險(xiǎn)點(diǎn)分析卡,使安全生產(chǎn)在控、可控。加強(qiáng)培訓(xùn)工作,注重培訓(xùn)工作的針對(duì)性、有效性。開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)考問(wèn)、事故預(yù)想、反事故演習(xí)等多種形式的培訓(xùn)活動(dòng),使檢修人員熟悉設(shè)備構(gòu)造、原理、特性,運(yùn)行人員熟悉設(shè)備運(yùn)行特性,加強(qiáng)自身的防范意識(shí),提高把關(guān)能力和事故處理能力。及時(shí)制定、修改規(guī)程。要定期進(jìn)行規(guī)程的修改工作,設(shè)備更新或技術(shù)改造后,要及時(shí)修訂運(yùn)行規(guī)程,使運(yùn)行人員有章可循,按章辦事。(設(shè)備部金屬專業(yè))案例九:監(jiān)護(hù)制不落實(shí)工作人員墜落【簡(jiǎn)述】2014年9月3日,某廠鍋爐檢修人員在處理水膜除塵器缺陷工作中,工作負(fù)責(zé)人監(jiān)護(hù)不到位,一名檢修人員墜落死亡。【事故經(jīng)過(guò)】2014年9月3日11時(shí)40分,鍋爐檢修隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)用電話通知鍋爐風(fēng)機(jī)一班班長(zhǎng):“#l爐乙水膜筒頂部有一孔洞漏風(fēng),下午消除這一缺陷”。同時(shí)要求班長(zhǎng):“上去一定要鋪好腳手板(因水膜筒頂部鋼板已腐蝕嚴(yán)重,僅由810mmX830mm的14號(hào)槽鋼網(wǎng)格框架支撐著,保溫與框架高度在同一平面,)一定要注意不要踩保溫,必須踩著腳手板。”下午,鍋爐風(fēng)機(jī)一班班長(zhǎng)就帶著技術(shù)員及焊工梁某到了現(xiàn)場(chǎng),他們?nèi)讼雀盍艘粔K鋼板抬到想爐除塵器平臺(tái)(標(biāo)高15米)上(#1爐正在預(yù)裝電除塵器)梁某先上到水膜筒頂部,班長(zhǎng)在下面問(wèn):“上面鋪著板子沒(méi)有”。梁回答:“上面有板子踩著”,說(shuō)完后用繩子將鋼板提了上去。技術(shù)員向班長(zhǎng)打了招呼也上到了水膜筒頂部,技術(shù)員與梁某將鋼板蓋在孔洞上,發(fā)現(xiàn)鋼板尺寸小了,孔洞東西兩邊各有一條100mm的縫,仍然漏風(fēng)。這時(shí)二人看到甲水膜筒頂上有塊1.3米左右的短腳手板,就到甲水膜筒頂上去?。?、乙、丙、丁水膜筒上有電除塵器安裝時(shí)鋪的連通步道)。技術(shù)員在前走,梁某在后面走,梁某卻沒(méi)有走腳手板步道,而是兩腳分別踩著槽鋼架和保溫上走過(guò)
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