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文檔簡介

精品文檔-下載后可編輯MW汽輪機(jī)軸瓦溫度異常原因分析及處理【摘要】汽輪機(jī)軸瓦溫度是機(jī)組運(yùn)行控制的重要參數(shù)之一,300WM機(jī)組在運(yùn)行和啟停過程中會出現(xiàn)軸瓦溫度異?,F(xiàn)象,軸瓦溫度過高會嚴(yán)重威脅機(jī)組的安全運(yùn)行。本文通過對大唐略陽發(fā)電有限責(zé)任公司330MW汽輪機(jī)發(fā)電機(jī)前軸承瓦溫異常的原因進(jìn)行分析,制定了相應(yīng)處理方案,并在B級檢修中執(zhí)行,最終使該瓦瓦溫達(dá)到設(shè)計值范圍,確保了機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行。

【關(guān)鍵詞】汽輪機(jī)軸瓦瓦溫

大唐略陽發(fā)電有限責(zé)任公司6號汽輪機(jī)組為北京北重汽輪發(fā)電機(jī)廠生產(chǎn)的330MW亞臨界,凝汽式汽輪機(jī),共有8只支持軸承和1只推力軸承。支持軸承全部采用橢圓軸承。機(jī)組支持軸承采用下部雙側(cè)進(jìn)油,兩端泄油。各軸承均設(shè)金屬溫度測點(diǎn),1至6瓦沿軸向前后各設(shè)一個溫度測點(diǎn),報警值:95℃,停機(jī)值:110℃。7、8瓦各設(shè)一個溫度測點(diǎn),報警值:110℃,停機(jī)值:120℃。

1出現(xiàn)的問題

略陽公司6號汽輪機(jī)在2022年A修結(jié)束開機(jī)過程中,發(fā)電機(jī)前軸承(以下簡稱7瓦)金屬溫度異常升高,在較短時間內(nèi)達(dá)到105℃,接近110℃報警值。因此進(jìn)行了臨時停機(jī)消缺。

公司技術(shù)部門研究后初步制定出以下措施:將7瓦進(jìn)油管節(jié)流孔直徑自38mm擴(kuò)至42mm;將母管油壓自0.16mpa調(diào)高至0.18mpa。通過增加進(jìn)油面積,提高油母管油壓以增大油進(jìn)油量,提高油冷卻效率。

該措施執(zhí)行后開機(jī)運(yùn)行過程中,7瓦瓦溫仍然呈持續(xù)上升趨勢,并超過110℃報警值,最高達(dá)到了116℃。沒有達(dá)到預(yù)期的效果,軸瓦金屬溫度長期超標(biāo)大大降低了機(jī)組健康水平,給機(jī)組安全、穩(wěn)定運(yùn)行造成極大的威脅。

2要因確定

我們一邊監(jiān)視運(yùn)行,一邊積極采取各種方法進(jìn)行試驗、查找7瓦金屬溫度超標(biāo)的原因,力爭找到解決7瓦金屬溫度嚴(yán)重超標(biāo)的方法。

2.1啟動頂軸油泵,頂起轉(zhuǎn)子,減小軸瓦負(fù)荷

啟動頂軸油泵,運(yùn)行油壓18.49Mpa,啟動后7瓦瓦溫迅速下降至97℃,但隨著機(jī)組負(fù)荷的變化,瓦溫又呈上升趨勢,最終溫度升至114℃,效果不明顯。

2.2機(jī)組真空對軸瓦溫度的影響

通過觀察發(fā)現(xiàn)機(jī)組負(fù)荷變化時,機(jī)組真空在-88至-92KPa范圍內(nèi)變化,7瓦金屬溫度在97至114℃范圍內(nèi)變化,最高達(dá)118.5℃,接近停機(jī)值(停機(jī)值為120℃),在5、6、7瓦處分別架百分表測量真空變化時5、6、7瓦的標(biāo)高變化,發(fā)現(xiàn)在真空從-89KPa上升到-91KPa,5瓦標(biāo)高降低0.12mm,5瓦溫度基本無變化,6瓦標(biāo)高降低0.05mm,6瓦溫度由93℃,降到90℃,7瓦標(biāo)高無變化,溫度由105℃上升到118℃,反之,降低真空,真空從-91KPa下降到-89KPa,5瓦標(biāo)高升高0.12mm,5瓦溫度基本無變化,6瓦標(biāo)高升高0.05mm,6瓦溫度由90℃升高到93℃,7瓦標(biāo)高無變化,溫度由118℃下降到106℃。

2.3分析主要原因、制定臨時方案

7瓦標(biāo)高太高,在機(jī)組真空升高時,由于低壓缸下沉,引起低壓缸前后軸承標(biāo)高下降,7瓦受到的載荷變大,引起7瓦金屬溫度升高,最終造成7瓦金屬溫度超過報警值接近停機(jī)值達(dá)118℃。根據(jù)以上原因制定出下列臨時方案:

(1)長期運(yùn)行一臺頂軸油泵,頂起轉(zhuǎn)子,減小軸瓦載荷。考慮到頂軸油泵長期在18.49MPa的高壓下運(yùn)行,容易造成油泵損壞和頂軸油管接頭漏油的風(fēng)險,決定將壓力降到14.5MPa運(yùn)行。

(2)降低機(jī)組真空運(yùn)行,減少低壓缸的下沉量,達(dá)到降低7瓦金屬溫度的目的,但該方法極大降低了機(jī)組經(jīng)濟(jì)性,沒有采用。

(3)在凝汽器底部支起千斤頂,適當(dāng)頂升千斤頂,限制低壓缸的下沉量,升高5、6瓦標(biāo)高,降低7瓦載荷,降低7瓦金屬溫度。

(4)臨時方案的實施和效果。長期運(yùn)行一臺頂軸油泵,凝汽器底部逐步支起所有千斤頂,并同時在低壓缸前、后軸承箱及7瓦外端蓋處架設(shè)百分表,以監(jiān)測頂起高度,在頂升過程中嚴(yán)密監(jiān)視汽輪機(jī)各瓦的溫度和振動的變化,防止機(jī)組跳機(jī)。最終,低壓缸前軸承箱(5瓦)頂起0.15mm、5瓦金屬溫度上升6℃,低壓缸后軸承箱(6瓦)頂起0.03mm,6瓦金屬溫度上升4℃,達(dá)到93.5℃,接近報警值(報警值為95℃)。停止頂升后,7瓦金屬溫度降低至102℃,通過長時間的觀察,7瓦瓦溫一直在93-104℃之間波動,走勢曲線仍呈現(xiàn)波動型,但較之前有大幅下降且低于報警值(發(fā)電機(jī)軸瓦金屬溫度報警值為110℃),監(jiān)視運(yùn)行。

3制定方案及實施

3.1方案制定

通過以上原因分析和臨時降低7瓦的溫度,經(jīng)過討論最終制定出下列方案:

(1)利用停機(jī)機(jī)會對低發(fā)轉(zhuǎn)子進(jìn)行中心復(fù)測及調(diào)整。

(2)對5、6、7瓦分別進(jìn)行解體檢查,檢查軸瓦和軸徑有無損傷。

3.2方案實施

在2022年B級檢修中,我們對既定方案進(jìn)行實施:

3.2.1軸承解體,軸瓦和軸徑檢查和處理

在2022年B修中,我們對5、6、7瓦分別進(jìn)行了解體檢查,檢查結(jié)果如下:

5瓦解體后經(jīng)仔細(xì)檢查,5瓦烏金表面無損傷,無裂紋,無脫胎現(xiàn)象,5瓦軸頸無磨損。6瓦解體后經(jīng)仔細(xì)檢查,6瓦烏金表面無損傷,無裂紋,無脫胎現(xiàn)象,6瓦軸頸無磨損。

7瓦解體后發(fā)現(xiàn)7瓦軸頸處出現(xiàn)多條磨損的深槽,最深處超過2mm,檢查7瓦發(fā)現(xiàn)7瓦烏金面損壞嚴(yán)重,損傷嚴(yán)重,需要返廠處理。北重廠經(jīng)過強(qiáng)度校核后,將發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子7瓦軸頸處直徑由450mm車細(xì)至445.42mm,保留密封瓦處轉(zhuǎn)子直徑不變,(車削部位如圖1所示),并根據(jù)車削后的軸頸尺寸按照技術(shù)要求重新澆筑修配軸瓦。

圖17瓦軸頸車削加工示意圖

3.2.2低發(fā)轉(zhuǎn)子中心測量及調(diào)整

在停機(jī)后,我們在凝汽器水側(cè)無水,汽側(cè)灌水1.18米,千斤頂頂升的狀態(tài)下對低發(fā)轉(zhuǎn)子進(jìn)行了中心復(fù)測,測量結(jié)果如下(表架低壓轉(zhuǎn)子,表針指向發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子,方向面向機(jī)頭,單位:mm,下同):

中心偏差:上偏心0.025;左偏心0.025;張口偏差:下張口0.02;右張口0.035

由測量數(shù)據(jù)看來,中心及張口值偏差都在合理范圍內(nèi),這也與在千斤頂支起后,7瓦溫度回到安全范圍內(nèi)的結(jié)果相印證。松開凝汽器底部千斤頂,水側(cè)無水,汽側(cè)灌水1.2米,工況下對低發(fā)轉(zhuǎn)子再次進(jìn)行測量,測量結(jié)果如下:

中心偏差:上偏心0.115;左偏心0.11

張口偏差:下張口0.04;右張口0.045

由此數(shù)據(jù)可知,在凝汽器底部千斤頂支撐力去掉后,發(fā)電機(jī)張口無明顯變化,但中心偏差已經(jīng)超出要求范圍,由此可以確定,由于7瓦標(biāo)高偏高,在運(yùn)行中真空較高時,低壓缸下沉量較大,使7瓦載荷增大,導(dǎo)致7瓦瓦溫異常升高。

根據(jù)這一測量結(jié)果,考慮到6號機(jī)自2022年B修以來,7瓦金屬溫度一直偏高,將凝汽器汽側(cè)灌水高度由1.18米升高到1.342米,進(jìn)行找中心測量調(diào)整,最終將發(fā)電機(jī)靜子前側(cè)抽掉0.20mm墊片,后側(cè)抽掉0.48mm墊片,通過平移發(fā)電機(jī)靜子的方法進(jìn)行左右方向的調(diào)整,調(diào)整后對低發(fā)中心進(jìn)行復(fù)測,測量結(jié)果如下:

中心偏差:下偏心0.0125;左偏心0.02

張口偏差:上張口0.01;右張口0.01

調(diào)整后的測量結(jié)果顯示中心及張口均在0.02mm以內(nèi),達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)。

3.2.3低壓缸后軸承調(diào)整

由于在停機(jī)前6瓦溫度達(dá)94℃接近報警值(報警值為95℃),6瓦緊鄰7瓦,為了保證6瓦負(fù)載荷不至過重,在6瓦底部抽掉0.07mm墊片。同時將6瓦進(jìn)油管節(jié)流孔直徑由Φ38mm擴(kuò)至Φ40mm,增大進(jìn)油量,降低6瓦溫度。

4處理效果

B修結(jié)束開機(jī)運(yùn)行后,從沖轉(zhuǎn)到帶負(fù)荷到最終滿負(fù)荷330MW發(fā)電,7瓦瓦溫最高至88℃,離報警溫度110℃相差27℃,較停機(jī)前下降明顯,停機(jī)前后瓦溫值見表1。

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