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文檔簡介

某電廠#2機(jī)組脫硫吸收塔攪拌器機(jī)械密封漏漿故障停機(jī)

目錄一、事件經(jīng)過

二、原因分析

三、暴露問題

四、防范措施一、事件經(jīng)過2014年10月22日08:00運(yùn)行人員發(fā)現(xiàn)22吸收塔攪拌器機(jī)封漏漿嚴(yán)重,通知脫硫?qū)I(yè)人員檢修消缺。2014年10月22日09:00檢修專業(yè)辦理工作票。2014年10月22日14:19運(yùn)行許可檢修。2014年10月22日14:30班長對作業(yè)人員進(jìn)行技術(shù)交底。檢修工器具準(zhǔn)備完畢后。2014年10月22日14:50開始檢修。2014年10月22日18:00開始退軸操作。在退軸過程中,機(jī)封移出原位置,在葉輪重力作用下,主軸向下傾斜,鎖緊裝置與密封面發(fā)生錯位,發(fā)生漿液泄漏。按照以往檢修經(jīng)驗(yàn),只需對攪拌器軸進(jìn)行輕微抬起晃動,糾正鎖緊裝置與密封面錯位,泄漏將會自然終止,當(dāng)攪拌器軸緩慢退出約13mm左右時,即可進(jìn)行機(jī)封更換工作。某電廠#2機(jī)組脫硫吸收塔攪拌器機(jī)械密封漏漿故障停機(jī)一、事件經(jīng)過2014年10月22日18:10主軸退出約5mm左右時,此時機(jī)封隨軸移出原安裝位置,漿液大量噴出,作業(yè)人員對軸進(jìn)行抬高晃動并退軸校正操作,但漿液泄漏一直未見減小,作業(yè)人員開始匯報并繼續(xù)進(jìn)行校正處理,但主軸始終無法正常退出。由于噴出的漿液流量大、溫度高,無法判斷攪拌器內(nèi)部詳細(xì)情況。檢修負(fù)責(zé)人、脫硫點(diǎn)檢、綜合室主任、檢修部長及相關(guān)部門專業(yè)負(fù)責(zé)人、公司領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場制定堵漏方案,并指揮施工人員進(jìn)行堵漏作業(yè),但漿液泄漏仍未減小。為減小泄漏漿液漫流污染,采取了在現(xiàn)場挖坑收集漿液,安裝4臺臨時泵將泄漏的漿液打回吸收塔的措施,但仍不能徹底控制漿液向區(qū)域外溢流。2014年10月23日02:30鑒于各種堵漏方案未見明顯效果,考慮到對廠區(qū)污染情況,經(jīng)討論決定進(jìn)行停機(jī)消缺處理。

2014年10月23日11:002號吸收塔液位降低后,漿液泄漏量減小,開始組織檢修作業(yè),發(fā)現(xiàn)并清理卡在鎖緊裝置上的雜物,重新更換了機(jī)封。2014年10月23日15:15檢修結(jié)束并交付運(yùn)行。2014年10月23日21:192號機(jī)組并網(wǎng)發(fā)電。某電廠#2機(jī)組脫硫吸收塔攪拌器機(jī)械密封漏漿故障停機(jī)二、原因分析1.在檢修時發(fā)現(xiàn)漿液鎖緊裝置與塔壁內(nèi)密封面處有噴淋管粘接用纏繞膠塊等雜物。雜物來源是8月18日~25日2號機(jī)組臨修,脫硫吸收塔由于噴淋層鋼梁沖刷穿孔,為避免直接沖刷鋼梁,調(diào)整了87個噴嘴角度。由于檢修時間緊,噴嘴與玻璃鋼管道粘接施工廢棄的膠料及鋼梁焊補(bǔ)、打磨的雜物,未徹底清理干凈遺留在漿液中。(見下圖)

卡入異物某電廠#2機(jī)組脫硫吸收塔攪拌器機(jī)械密封漏漿故障停機(jī)二、原因分析2.攪拌器軸退出時,漿液中的雜物隨漿液噴出,硬質(zhì)雜物卡在鎖緊裝置縫隙處,致使主軸無法退出。異物卡澀,是導(dǎo)致鎖緊裝置與塔壁結(jié)合面無法貼合噴漿的直接原因。(見下圖)3.檢修人員檢修過程未嚴(yán)格執(zhí)行操作程序,機(jī)封緊固螺栓留在機(jī)座上的螺紋長度不足,在撬軸晃動退出主軸過程中,機(jī)封脫扣,在漿液靜壓沖擊下,完全脫離安裝位置,密封間隙完全暴露,致使?jié){液迅速大量噴出,無法控制,是造成此次事件的主要原因。某電廠#2機(jī)組脫硫吸收塔攪拌器機(jī)械密封漏漿故障停機(jī)卡澀異物塔壁密封面鎖緊裝置二、原因分析4.檢修過程中存在的風(fēng)險未引起足夠重視。技術(shù)交底只是機(jī)械的參照設(shè)備說明書進(jìn)行,憑經(jīng)驗(yàn)開展檢修工作,對檢修過程中可能出現(xiàn)的異常情況及風(fēng)險未深入思考。5.準(zhǔn)備工作不足。檢修前未充分考慮漿液中的雜物會對檢修造成的后果,導(dǎo)致缺陷擴(kuò)大,無法控制。未準(zhǔn)備好清理雜質(zhì)工具,比如較長的螺絲刀或細(xì)鋼筋棍或焊條等。6.檢修人員專業(yè)性不強(qiáng)。點(diǎn)檢員及檢修人員對設(shè)備結(jié)構(gòu)了解掌握的深度不夠,導(dǎo)致出現(xiàn)問題時,描述不清,錯過了最佳搶修時間。某電廠#2機(jī)組脫硫吸收塔攪拌器機(jī)械密封漏漿故障停機(jī)三、暴露問題1.點(diǎn)檢人員及檢修負(fù)責(zé)人對設(shè)備檢修消缺可能造成的事故后果考慮不周。出現(xiàn)缺陷時,只想盡快消缺,未充分考慮消缺過程可能出現(xiàn)的意外情況及對機(jī)組造成的影響,重要缺陷處理未升級監(jiān)護(hù)。2.對設(shè)備結(jié)構(gòu)未能熟悉掌握,檢修步序不熟悉,檢修環(huán)節(jié)的安全風(fēng)險評估不足。3.檢修作業(yè)指導(dǎo)書、檢修工序卡不完善。4.未制定風(fēng)險預(yù)案、反事故技術(shù)措施。5.技術(shù)交底比較簡單,可操作性不強(qiáng),未詳細(xì)列出可能出現(xiàn)的意外情況及處理措施。6.對突發(fā)事件應(yīng)急處理響應(yīng)的技術(shù)措施嚴(yán)重不足。應(yīng)急辦法過于簡單,未制定應(yīng)急處理相關(guān)的技術(shù)措施(應(yīng)急預(yù)案)。排漿設(shè)備準(zhǔn)備不足,人員響應(yīng)較慢。7.環(huán)保意識不足,環(huán)保設(shè)施的重視程度不夠。某電廠#2機(jī)組脫硫吸收塔攪拌器機(jī)械密封漏漿故障停機(jī)四、預(yù)防措施1.嚴(yán)格執(zhí)行吸收塔攪拌器檢修步序,更換機(jī)械密封。該檢修步序作為吸收塔攪拌器檢修作業(yè)指導(dǎo)書的重要內(nèi)容。2.制定反事故技術(shù)措施、風(fēng)險預(yù)案及漿液外泄應(yīng)急預(yù)案。配備必要的渣漿泵、水帶、線軸等應(yīng)急物資。3.加強(qiáng)維護(hù)人員技能培訓(xùn),將拆下的機(jī)封作為實(shí)物教材,供檢修人員解體、裝配培訓(xùn)學(xué)習(xí)。4.重要缺陷

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