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文檔簡介

煙氣脫硫脫硝除塵工藝改造方法分析摘要:循環(huán)流化床干法煙氣脫硫脫硝除塵一體化技術(shù)是近幾年國際上新興的煙氣治理技術(shù),具有脫硫脫硝除塵效率高、無污水排放、產(chǎn)物易于處理的優(yōu)點,同時投資相對較低,設(shè)備牢靠性高,運(yùn)行費(fèi)用較低,因此倍受社會關(guān)注。本文結(jié)合企業(yè)實際較為具體的介紹該工藝裝置運(yùn)行中存在的問題、解決方法和節(jié)能降耗工藝優(yōu)化方案。兗礦新疆煤化工有限公司位于烏魯木齊市甘泉堡工業(yè)園區(qū),依據(jù)環(huán)保需要,新建干法脫硫脫硝除塵一體扮裝置,屬于全新工藝,存在許多問題,運(yùn)行成本也較高,需對裝置進(jìn)行優(yōu)化運(yùn)行研,以實現(xiàn)節(jié)省成本,降低消耗,達(dá)標(biāo)排放目的。1煙氣脫硫脫硝除塵工藝和現(xiàn)狀目前兗礦新疆煤化工有限公司3×220t/h煤粉鍋爐煙氣脫硫采納的是干法循環(huán)流化床脫硫技術(shù),脫硫劑為電石渣;脫硝工藝分為兩級,爐內(nèi)采納低氮燃燒+SNCR工藝,爐內(nèi)脫硝后的煙氣進(jìn)入干法脫硫脫硝除塵一體化設(shè)施,再進(jìn)行COA脫硝,COA脫硝以亞氯酸鈉為氧化劑,將NO氧化成NO2后,被電石渣汲取脫除;除塵方式為袋式除塵。干法脫硫脫硝除塵一體扮裝置剛投入運(yùn)行時,脫硫劑、脫硝劑用量大,運(yùn)行成本高,處理后煙氣指標(biāo)不能穩(wěn)定長期達(dá)標(biāo)排放,脫硫劑旋轉(zhuǎn)給料機(jī)給料量太大,不能連續(xù)給料削減下料量;汲取塔錐形段COA脫硝簡單結(jié)壁,降低脫硫塔的有效反應(yīng)空間,影響脫硫效果;入口煙道COA噴槍噴嘴材質(zhì)為碳化硅易損壞;汲取塔出口溫度高,NOx汲取效果差,電石渣耗量大;電石渣水分含量高,粒度大。2改造方案(1)更換旋轉(zhuǎn)給料機(jī)齒輪,削減下料量,穩(wěn)定添加電石渣,保證二氧化指標(biāo)穩(wěn)定在10-35mg/Nm3之間,降低了脫硫劑消耗。(2)對原設(shè)計進(jìn)行改造,更換原短噴槍為長噴槍,解決了結(jié)壁問題,不再因結(jié)壁問題而停運(yùn)檢修,保證了煙氣脫硫系統(tǒng)長周期運(yùn)行。(3)入口煙道COA噴槍噴嘴材質(zhì)原為碳化硅,易損壞,更換了2205雙向鋼材質(zhì),更耐腐蝕,為長周期運(yùn)行奠定基礎(chǔ)。(4)針對電石渣水分含量高、粒度大問題,與脫硫劑供貨方簽訂技術(shù)協(xié)議,要求對方增加過篩工藝,供應(yīng)水分和粒度合格的電石渣。該措施降低了給料機(jī)的故障率,進(jìn)一步解決了脫硫劑結(jié)塊問題。3優(yōu)化操作方案3.1做好爐內(nèi)脫硝(LNB+SNCR)和干法脫硫脫硝的優(yōu)化運(yùn)行3.1.1當(dāng)鍋爐煤質(zhì)較好時,爐內(nèi)燃燒器和水冷壁結(jié)焦?fàn)顩r不嚴(yán)峻時,應(yīng)首先加強(qiáng)爐內(nèi)的LNB(1)做好爐內(nèi)低空氣燃燒。通過降低主燃燒區(qū)的含氧量,抑制NOX的生成。(2)做好空氣的分級燃燒。優(yōu)化燃盡風(fēng)與主燃燒區(qū)風(fēng)量的配比。(3)做好燃料的分級燃燒。3.1.2當(dāng)鍋爐煤質(zhì)較差,爐內(nèi)燃燒器和水冷壁結(jié)焦?fàn)顩r嚴(yán)峻時,應(yīng)加強(qiáng)爐內(nèi)的SNCR操作(1)掌握好SNCR脫硝稀釋水泵和氨水泵的流量調(diào)整,將入爐氨水濃度掌握在10%左右。(2)依據(jù)爐內(nèi)燃燒狀況,選擇合適的噴射層。(3)做好氨逃逸表的監(jiān)控,嚴(yán)格掌握氨逃逸,以免造成對后續(xù)設(shè)備的堵塞或腐蝕。3.1.3做好干法脫硫脫硝的運(yùn)行(1)掌握好亞氯酸鈉溶液的濃度在10%~15%。(2)做好電石渣和亞氯酸鈉溶液的聯(lián)合脫硝。(3)做好亞氯酸鈉噴槍的日常檢查維護(hù),保證溶液的霧化效果,保證亞氯酸鈉利用率。(4)依據(jù)汲取塔入口氮氧化物濃度,結(jié)合理論計算,掌握亞氯酸鈉的用量。(5)做好汲取塔COA和煙道超干凈COA的優(yōu)化運(yùn)行。3.2做好干法脫硫脫硝除塵的運(yùn)行(1)掌握好凈煙氣工藝指標(biāo),力爭掌握SO2濃度在10~35mg/Nm3。(2)盡量提高汲取塔床層壓降,通過增大循環(huán)灰流量,提高汲取塔內(nèi)物料濃度,以提高循環(huán)物料的利用率。(3)掌握好汲取塔出口煙氣溫度,通過技術(shù)優(yōu)化調(diào)整,將該溫度由目前的95℃逐步降低到75~80℃之間,達(dá)到Ca(OH)2的最佳汲取溫度。(4)掌握好電石渣來料質(zhì)量,保證電石渣Ca(OH)2的含量、水分和細(xì)度。4改造和優(yōu)化運(yùn)行效果4.1削減了原除塵工藝中的問題改造方案實施后,解決了脫硫劑給料機(jī)下料過大、COA脫硝噴嘴四周掛壁、噴嘴腐蝕、脫硝劑質(zhì)量等問題,降低了故障停運(yùn)率,確保了長周期運(yùn)行,節(jié)能降耗,為煙氣指標(biāo)長期穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放奠定了基礎(chǔ)。4.2降低了脫硫劑、脫硝劑消耗2015年11月運(yùn)行初期,電石渣和亞氯酸鈉消耗量較大,經(jīng)過2016年優(yōu)化運(yùn)行后,消耗明顯降低,月均消耗分別降低了37.1%、33%,達(dá)到設(shè)計消耗水平。4.3實現(xiàn)了較好的環(huán)境效益和社會效益本脫硫脫硝除塵改造方案的實施,使煙囪排放的SO2、氮氧化物及煙塵削減,煙氣出口指標(biāo)穩(wěn)定達(dá)到SO2濃度50mg

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