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文檔簡介

葛洲壩集團下屬公司現(xiàn)有一條4?800t/d干法生產(chǎn)線,篦冷機采用第三代NC42340推動篦式冷卻機,自投產(chǎn)以來已運行15年。由于使用年限過長和系統(tǒng)產(chǎn)量提高,該篦冷機出現(xiàn)了冷卻效率低、出料溫度高、漏料嚴重、故障率上升、效率降低、電耗升高等現(xiàn)象。為滿足系統(tǒng)降耗要求,同時提高篦冷機的冷卻效率,降低出料溫度,減小篦冷機設(shè)備故障率,將現(xiàn)有篦冷機改造為第四代SINOWALK步進式篦冷機。

1、第四代篦冷機改造布置與工作原理第四代SINOWALK步進式篦冷機采用模塊設(shè)計,型號為SCLW4-12×8.4+12×6.4-CM,設(shè)計生產(chǎn)能力6?500t/d,活動篦床由兩段12列組成,有效面積為150.72m2(改造前133.2m2),一、二段間安裝中置輥式破碎機對熟料進行破碎。為減少篦床磨損,在篦床上填充鵝卵石作為保護層。熟料拉鏈機因未受影響,無須進行改動。原窯頭罩,余熱發(fā)電風(fēng)管和煤磨風(fēng)管維持不變,和原接口連接。1.1篦床篦床運動原理見圖1。圖1篦床的運動原理篦床由兩段12列組成,各列相對獨立。如圖1所示,所有列一起向前運動,帶動料床向前運動,然后所有列分三次分批間隔后退。整個篦床為減少漏料,在列間裝有氣封裝置和塵封裝置。篦床之間的連接及篦板結(jié)構(gòu)如圖2所示。為保證凹凸密封間既滿足密封要求又能平穩(wěn)地進行相對運動(不產(chǎn)生刮蹭),使用塞尺抽檢凹凸密封安裝間隙位置,如圖3所示。圖2篦床連接及篦板結(jié)構(gòu)圖3凹凸密封間隙1.2輥式破碎機輥式破碎機正常運轉(zhuǎn)速度大約4r/min,可選擇自動或手動操作模式,當(dāng)選擇自動操作模式時,可選擇高破或低破模式(見圖4)。圖4輥式破碎機運轉(zhuǎn)模式1.3液壓系統(tǒng)篦床由兩段12列組成,每段中各列有1臺液壓缸驅(qū)動。液壓缸的最大行程為330mm,在實際工作行程設(shè)置時適當(dāng)預(yù)留極限行程距離,防止運行中液壓缸活塞運行到兩端極限位置而發(fā)生硬性碰撞,見圖5。圖5篦床液壓缸運行時行程設(shè)置與反饋

2第四代篦冷機的優(yōu)勢

(1)設(shè)計生產(chǎn)能力提升至6?500t/d,有效面積從133.2m2增至150.72m2,大幅提升了篦冷機的工作效率和生產(chǎn)負荷能力。(2)由緊湊的模塊組建而成,模塊的優(yōu)化組合減少了用于設(shè)計和安裝的時間,并且易于維護,在此模塊的基礎(chǔ)上,不同型號的篦冷機在制造廠家就已集成完畢,形成大的模塊,從而大大減小了現(xiàn)場安裝時間和費用。(3)進料端固定篦床采用多風(fēng)機供風(fēng)系統(tǒng),適應(yīng)離析顆粒特性的需要,熱回收效率高,可基本消除堆雪人現(xiàn)象;同時在進料端配置推雪人裝置,并在周圍配置10個空氣炮,出現(xiàn)雪人能及時進行處理。(4)篦床上填充鵝卵石作為保護層(見圖6),同時獨特的縱向密封結(jié)構(gòu)實現(xiàn)了篦床的無漏料運行,篦板表面始終有與篦板之間幾乎無相對運動的熟料層,有效降低了篦床磨損。圖6鋪設(shè)鵝卵石的篦床(5)活動篦床各列獨立,支持單列跳停,在線維護不會因單列故障而停機,各列獨立的液壓缸驅(qū)動,可實現(xiàn)不停機維護和更換;各列可整體調(diào)整篦速和獨立調(diào)整行程,紅河出現(xiàn)后,縮短邊列行程,最短可縮小至80mm,有效消除紅河現(xiàn)象。(6)篦床采用托輪支撐,結(jié)構(gòu)簡單、可靠,每個托輪裝置只有一個潤滑點,潤滑點總數(shù)少,且托輪內(nèi)有儲油腔,單次加油后可保證托輪長時間運行。(7)篦床用風(fēng)機采用永磁電機驅(qū)動(0~50Hz),變頻調(diào)節(jié),根據(jù)熟料在篦床上分布特點,精細化分區(qū)供風(fēng),風(fēng)壓風(fēng)量精準匹配,用更少的風(fēng),獲得更高的熱回收效率和冷卻效率。(8)采用中置輥破,輥式破碎機將紅熱熟料及大塊窯皮破碎到<25mm粒徑后,繼續(xù)進行二次冷卻,可顯著降低熟料的出料溫度,熟料冷卻效果更好;輥破的某一個輥也可以剔除,不影響其他輥運行,輥軸上的輥圈交錯排列,增加對物料的破碎能力,輥圈雖為易損件,但更換方便。(9)多種監(jiān)測設(shè)備和安全保障,對油溫、液位、出口壓力均有監(jiān)測和反饋。

3、改造后運行效果篦冷機改造工期為45d,改造完工后,對篦冷機進行試車,篦冷機沖程正常情況下控制在250mm左右,為避免篦床兩側(cè)出現(xiàn)紅河現(xiàn)象,邊側(cè)兩列篦床沖程設(shè)置比中間篦床沖程短,使兩側(cè)熟料與冷卻風(fēng)充分熱交換,空車試車時篦床壓力一般不超過8MPa,投料后篦床壓力一般控制在12MPa以下,超過20MPa篦床可能會被壓死跳停,其中1列跳停達到設(shè)置時間后,可自動解除跳停列,其他列繼續(xù)運行。篦冷機改造前后性能參數(shù)對比見表1,篦床風(fēng)室風(fēng)機分布見圖7,操作畫面見圖8。篦床面積增加27.52m2,風(fēng)室總裝機風(fēng)量增加39?804m3/h,對比改造前(上一年度檢修后正常生產(chǎn)時數(shù)據(jù)),熟料產(chǎn)量增加444t/d,二次風(fēng)溫升高50℃,三次風(fēng)溫升高50℃,整機電耗降低1.2kWh/t,噸熟料余熱發(fā)電量升高6kWh/t,熱耗降低383kJ/kg,出篦冷機熟料溫度平均降低120℃。圖7篦床風(fēng)室風(fēng)機分布圖8篦冷機操作畫面表1改造前后篦冷機技術(shù)性能參數(shù)對比

4、結(jié)束語第四代SINOWALK步進式篦冷機解決了原第三代篦冷機冷卻效率低、出料溫度高、漏料嚴重、故障率高、效率低、

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